PM-601 Proyecto Culminado Fuentes Achiri
PM-601 Proyecto Culminado Fuentes Achiri
PM-601 Proyecto Culminado Fuentes Achiri
Proyecto de Mejora
Nivel Profesional Técnico/Técnico Operativo
E.I.R.L” AREQUIPA,2020
AREQUIPA – PERÚ
2020
1
DEDICATORIA
2
AGRADECIMIENTO
Dar mis sinceros agradecimientos a las personas que forman parte de la empresa
MATRICES F&L E.I.R.L ya que me apoyaron en la realización de este proyecto, también
agradecer a los instructores, que sin esperar nada a cambio han sido indispensables .
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Contenido
CAPITULO I: PRESENTACION DE LA EMPRESA .......................................................... 11
1.1 Información general:...................................................................................................... 11
1.2 Misión y Visión: ............................................................................................................ 11
1.3 Valores: .......................................................................................................................... 12
1.4 Organización:................................................................................................................. 12
1.5 Mapa de procesos: ......................................................................................................... 14
CAPITULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................. 16
2.1 Identificación del problema: .......................................................................................... 16
2.2 Identificación de la causa principal: .............................................................................. 19
2.3 Diagrama del proceso actual: ........................................................................................ 21
CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA ........................ 22
3.1 Enunciado de la propuesta de mejora: ........................................................................... 22
3.2 Análisis de variables: ..................................................................................................... 22
3.3 Objetivos:....................................................................................................................... 23
3.4 Antecedentes:................................................................................................................. 23
3.5 Justificación: .................................................................................................................. 24
3.6 Marco teórico:................................................................................................................ 24
3.7 Hipótesis: ....................................................................................................................... 25
3.8 Matriz de consistencia del proyecto: ............................................................................. 26
CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA ............................... 27
4.1 Diseño de contrastación de la hipótesis: ........................................................................ 27
4.2 Población y muestra: ..................................................................................................... 27
4.3 Consideraciones técnicas: .............................................................................................. 27
4.4 Consideraciones operativas: .......................................................................................... 31
4.5 Consideraciones ambientales ......................................................................................... 32
CAPITULO V: PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE
MEJORA ................................................................................................................................. 33
5.1 Presupuesto de inversiones para la implementación del piloto ..................................... 33
5.2 Presupuestos de costos para la implementacion del piloto ............................................ 33
4
5.3 Resumen del presupuesto para la implementación del piloto........................................ 35
5.4 Cronograma para la implementacion del piloto ............................................................ 36
CAPITULO VI: IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA ...................... 37
6.1 Autorización necesaria para la aplicación del piloto de la propuesta ............................ 37
6.2 Implementación del piloto de la propuesta de mejora ................................................... 37
6.3 Medición de resultados del piloto .................................................................................. 37
CAPITULO VII: EVALUACION ECONOMICA DE LA IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA DE MEJORA................................................................................................... 40
7.1 Beneficio técnico / económico esperado de la mejora .................................................. 40
7.2 Relación beneficio / costo.............................................................................................. 40
7.3 Flujo de caja neto de la implementación de la propuesta de mejora ............................. 41
7.4 Indicadores de rentabilidad ............................................................................................ 41
CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 42
8.1 Conclusiones .................................................................................................................. 42
8.2 Recomendaciones .......................................................................................................... 42
8.3 Referencias .................................................................................................................... 43
5
Lista de tablas
6
Lista de figuras
7
Lista de apéndices
8
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE
Yo, Giorgia Fuentes Achiri Fuentes, estudiante del Sexto Semestre de la carrera de
Administración Industrial, identificado con ID 1136881 y periodo de ingreso 2020-20, presento
ante ustedes el Proyecto de Innovación o Mejora realizado en el área de almacén de la empresa
Escuela de Alta Dirección, titulado “Proyecto de mejora para la optimización del procedimiento
de entrega de materiales en el área de almacén de la Escuela de Alta Dirección” el mismo que
será evaluado y calificado por los señores miembros del Jurado Calificador, de acuerdo a los
criterios y procedimientos de la institución, y que me permitirá obtener el título a nombre de la
nación como Profesional Técnico en Administración Industrial.
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RESUMEN EJECUTIVO
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CAPITULO I: PRESENTACION DE LA EMPRESA
La empresa MATRICES F&L E.I.R.L. con RUC 20455721378, inicia sus actividades
en septiembre del año 2010, representada por Wilfredo Washington Fuentes Jove.
Misión de la empresa:
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Visión de la empresa:
Para el 2020 pretendemos consolidar nuestra empresa en el sector metalmecánico, a
través del mejoramiento y control de todos los procesos, logrando una rentabilidad que
garantice la permanencia en el mercado.
Buscando la estabilidad y satisfacción de todos y cada uno de nuestros empleados,
clientes y socios.
Fuente: “Elaborado por la empresa MATRICES F&L”
1.3 Valores:
1.4 Organización:
12
Figura 1: Estructura organizacional de la empresa MATRICES F&L E.I.R.L.
Fuente: Elaboración propia
En los siguientes párrafos se dará a conocer las funciones de cada uno de los que conforman
en el organigrama, siendo la cabeza principal el gerente, quien es fundador y dueño de la
empresa, este se encarga de tomar decisiones, organizar, dirigir y supervisar el trabajo que
realiza cada uno de los trabajadores. Se tiene de apoyo a un contador que es un asesor externo,
quien se encarga de llevar los libros contables, declaraciones, pagos de IGV, rentas y planillas.
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Dentro del departamento de logística tenemos al área de almacén que tiene como
función controlar y registrar los ingresos y salidas de herramientas como también de materiales,
además se encarga de la recepción de requerimientos que el personal realiza, esto con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento de las actividades en el área de producción. Actualmente
la autora de dicho proyecto se encuentra realizando sus prácticas en esta área.
En la figura N° 2 se puede observar que el proceso de esta empresa inicia primeramente con
la necesidad del cliente, luego en el proceso administrativo se realiza proformas, contratos y
tramites documentarios, seguidamente en el proceso operativo se tiene al área de compras que
se encarga de realizar la cotización y compra de materias primas entre otras.
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Figura 2: Mapa de procesos de la empresa
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CAPITULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para la identificación del problema se tiene que seguir una serie de pasos, teniendo como
primer paso el tener un equipo de trabajo quienes ayudarán a encontrar el problema principal,
seguidamente se realizará una lluvia de ideas en donde se reunirá a los colaboradores y el
moderador donde cada uno de ellos identificarán los problemas que hay en el área del almacén,
una vez ya obtenida los problemas se pasará a realizar el diagrama de afinidades donde se
categorizará estos de acuerdo a su similitud para que no haya redundancia, finalmente se
realizará la matriz de priorización la cual los colaboradores colocarán una puntuación.
A continuación, se procedió a aplicar la técnica de lluvia de ideas con los miembros del
equipo de trabajo, para poder identificar los posibles problemas:
1. Desconocimiento de herramientas
2. No hay señales de seguridad
3. Pérdida de herramientas
4. Inadecuado control de herramientas
5. No se tiene un inventario adecuado
6. Dificultad para ubicar herramientas
7. No se sabe el nombre de las herramientas
8. No se tiene un control adecuado
9. Inadecuada manipulación de herramientas
10. Las herramientas no se encuentran en el lugar adecuado
11. Demasiado polvo en el almacén
12. Falta de personal permanente en el almacén
13. No se sabe la cantidad de herramientas
14. Pérdida de herramientas
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- Diagrama de afinidades:
Una vez ya obtenido los problemas se procedió a categorizar y/o organizar según
la relación o similitud que presentan los problemas, descartando las que se consideren
como no relevantes y obteniendo como resultado un concepto clave, y así evitando la
redundancia del mismo como se muestra en la tabla 1.
17
- Ponderación de las causas identificadas:
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2.2 Identificación de la causa principal:
- Lluvia de ideas:
Se tuvo que contar con el equipo de trabajo quienes ayudaron a identificar las
causas posibles que ocasionan al problema, para ello se entregó una hoja a cada uno de
los integrantes para que puedan anotar las causas que ellos consideran, para lo cual el
moderador hizo la pregunta “¿Cuáles son las causas que ocasionan el problema
principal?”, obteniendo las siguientes causas:
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- Metodo Ishikawa:
- Diagrama de Pareto:
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Como se puede ver en la figura 4, el diagrama de Pareto nos ayuda a identificar las causas
vitales y las causas triviales por el cual se identificó 5 causas vitales las cuales son: deficiencia
en la entrega de herramientas, no se tienen registros de ingreso y salidas de herramientas, falta
de codificación de herramientas, distribución inadecuada de espacios e inadecuada
clasificación de herramientas.
Para el proyecto se tomará en cuenta las 5 causas ya que tiene similitud con el control de
herramientas, por lo tanto, generalizando estas causas la causa vital es deficiencia en el
proceso de control de herramientas.
21
CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA
22
3.3 Objetivos:
3.4 Antecedentes:
23
3.5 Justificación:
Por este motivo se realiza el presente proyecto con el fin de identificar el problema principal
para luego reducir o eliminar el desperdicio es decir los tiempos de demora.
En el marco teórico se realizará una descripción detallada de cada uno de los elementos
teóricos que serán utilizados, también se definirá el significado de los conceptos y términos
principales para desarrollar adecuadamente
Lluvia de ideas
(Según Osborn, 1953), El “brainstorming” es, sin duda, el método creativo más
conocido. Y eso tanto en el ámbito académico como en el empresarial. Sin embargo, su
conocimiento no va acompañado de una sunción clara y diáfana de su principio, razón por la
cual es normal que se use de manera inadecuada en los dos ámbitos. Podríamos decir, si
queremos hablar con precisión, que es tan famoso como mal conocido. Quizá convenga
advertir por qué utilizamos el término inglés en lugar de recurrir a su traducción española. La
razón es muy simple: el “brainstorming” ha tenido tal número de traducciones que con
frecuencia resulta casi imposible saber que se refieren al mismo concepto: citemos las que
hemos recogido hasta el momento: lluvia de ideas, torbellino de ideas, tormenta de ideas,
movilización mental, bombardeo de ideas, sacudimiento de cerebros, promoción de ideas,
desencadenamiento de ideas, tormenta cerebral, avalancha de ideas, tempestad del cerebro y
tempestad de ideas. (Adanes, 1994)
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Diagrama de Pareto
El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran (…) quien realizó un estudio
sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía
la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada “Ley de Pareto” según la cual la
desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplico este concepto
a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. (Ferreira, 2005)
Diagrama de Ishikawa
El método de construcción de las 6M es el más común y consiste en agrupar las causas
potenciales en seis ramas principales (6M): métodos de trabajo, mano o mente de obra,
materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis elementos definen, de manera
global, todo proceso, y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es
natural esperar que las causas de un problema estén relacionadas con alguna de las 6M. La
pregunta básica para este tipo de construcción es: ¿qué aspecto de esta M se refleja en el
problema analizado? (Pulido H. G., 2005)
3.7 Hipótesis:
25
3.8 Matriz de consistencia del proyecto:
26
CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA
Para dar solución al problema se utilizará instrumentos, primeramente, se realizará una ficha
de medición de tiempos, luego un manual de codificación y distribución de herramientas, luego se
realizará una ficha que nos ayudará a controlar los ingresos (Devolución) y salidas (Entrega) de
herramientas finalmente se realizará un instructivo para la señalización de anaqueles.
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Para ello primeramente se realizará una descripción del proceso mejorado, esto mediante un
flujograma, posteriormente indicar las especificaciones de las actividades propuestas y por ultimo
documentación de los procedimientos propuestos.
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- Especificaciones de los procedimientos propuestos:
Primera actividad:
REGISTRO: FECHA :
ELABORADO POR :
ITEM DISCRIPCION DE HERRAMIENTAS TIPO DE HERRAMIENTA CODIGO NIVEL
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Segunda actividad:
Procedimientos 1
Como primer procedimiento se realizará un manual de procedimiento de codificación y
distribución de herramientas. (Ver apéndice J, pág. 53)
Procedimientos 2
30
4.4 Consideraciones operativas:
Manual de procedimientos:
La estructura del manual de procedimientos se puede observar en el apéndice J, pág. 53
ya que se cuenta con dos manuales de procedimiento, cada uno de estos manuales cuenta con
una carátula, seguidamente la lista de contenidos. En la introducción se explica el porqué de
realizar el manual, en el objetivo se da a conocer el propósito que se pretende cumplir,
seguidamente en el procedimiento se indica el propósito del proyecto, el alcance, el
responsable y finalmente el método de trabajo.
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4.5 Consideraciones ambientales
Se dará a conocer tres puntos los cuales son limpieza de ambiente, identificación de los
residuos, recolección y manipulación de los residuos, y por ultimo eliminación de residuos.
Limpieza de ambientes:
Al momento de realizar la ejecución de cada uno de los manuales sobre todo para la
codificación de herramientas se generará una cantidad de residuos o restos, ya que se utilizará
hojas de los formatos necesarios y siempre habrá un error al momento de llenarlos. Para ello
se indicará la reutilización de estos formatos caso contrario colocarlos en un recipiente para
posteriormente entregarlos a los camiones de basura
Eliminación de residuos
Las correctas eliminaciones de residuos serán clasificándolos de acuerdo a que, si son
papeles o plásticos y verificando si se puede reutilizar, caso contrario se tendrá que colocar en
los tachos de basura.
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA DE MEJORA
33
Tabla 6: Costos para la implementación del piloto
Fuente: Elaboración propia
34
Tabla 7: Costo de mano de obra
Fuente: Elaboración propia
35
5.4 Cronograma para la implementacion del piloto
ACTIVIDAD REALIZADA L M M J L M M J V
Clasificación y organización de herramientas
Rotulado de analeques
Codificación de herramientas
Realizar formato de codificación y organización
de herramientas
Registrar en la ficha
Realizar de prueba piloto
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CAPITULO VI: IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA
Antes de la prueba piloto, en esta parte se puede observar los medios de tiempos
que existe en la empresa “MATRICES F&L E.I.R.L”, estas mediciones fueron tomados
para calcular el tiempo promedio en el requerimiento de herramienta.
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Tabla 10: Ficha de medicion de tiempos
Fuente:Elaboracion propia
38
Tabla 11: Ficha de medición de tiempos mejorado
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO VII: EVALUACION ECONOMICA DE LA
IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA
Para el beneficio técnico / económico se tendrá que tomar en cuenta los tiempos
de medición en la preparación de pedidos de antes y después de la mejora además el
costo de mano de obra por hora que es S/. 4.84 siendo el sueldo mensual de S/.930.00,
como se puede ver en la tabla 12.
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obtienen de la sumatoria de materiales y mano de obra para la inversión y a partir del mes
de abril son la sumatoria de los costos de materiales y mano de obra para la implementación
El flujo de caja neto a partir del mes de abril es de S/ 33.74, esto se obtiene de la
diferencia del total de ingresos y egresos. El VAN se aplicó en base a la tasa de la rentabilidad
de la empresa que según el gerente es del 10%, por lo tanto, al tomar en cuenta los criterios de
decisión que indica si el valor VAN es positivo deberá aceptarse la propuesta de mejora,
entonces se determina que el proyecto es rentable ya que como resultado se obtuvo S/. 94.30.
La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto es mayor que el COK de la empresa, lo
que significa que tiene una TIR de 60.33% es decir que el proyecto es rentable. El beneficio
costo es el resultado de la división del valor actual del beneficio (VAB) que es 146.94, entre el
41
valor actual de costo (VAC) que es S/. 52.64, por lo tanto, beneficio/costo es de 2.79 siendo
este mayor que 1, que significa que el proyecto es rentable.
8.1 Conclusiones
8.2 Recomendaciones
42
8.3 Referencias
43
APÉNDICES
44
APENCICE A: FICHA RUC
Aquí podemos observar de mejor manera los datos de la empresa en la cual se desarrolló
el proyecto de mejora.
FICHA EMPRESARIAL.
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APENCICE B: PLANO DE LA EMPRESA
46
APÉNDICE C: FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
47
APÉNDICE D: PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA LLUVIA DE IDEAS
1. Desconocimiento de herramientas
2. No hay señales de seguridad
3. Perdida de herramientas
4. Inadecuado control de herramientas
5. No se tiene un inventario adecuado
6. Dificultad para ubicar herramientas
7. No se sabe el nombre de las herramientas
8. No se tiene un control adecuado
9. Inadecuada manipulación de herramientas
10. Las herramientas no se encuentran en el lugar adecuado
11. Demasiado polvo en el almacén
12. Falta de personal permanente en el almacén
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13. No se sabe la cantidad de herramientas
14. Perdida de herramientas
Gerente
49
Marketing
Administradora
50
Apéndice G: Ponderización de las causas identificadas
51
Apéndice H: Ponderización de las causas identificadas
Se volvió a reunir a los participantes quienes nos ayudaron a identificar el problema principal,
para que ayuden a colocar la puntuación que ellos crean sea adecuado, pero tomando en cuenta
los criterios los cuales son alto: 5, medio: 3 y bajo 1.
52
Apéndice I: Diagrama de Pareto de las causas
53
Apéndice J: Manual de proceso
54
55
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PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. OBJETIVOS DEL MANUAL
III. PROCEDIMIENTO
IV. PROPÓSITO DEL PROYECTO
V. ALCANCE
VI. RESPONSABILIDADES
VII. MÉTODO DE TRABAJO
VIII. POLÍTICAS
IX. . DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
X. DIAGRAMA DE FLUJO
XI. . FORMATO E INSTRUMENTOS
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PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS
I. INTRODUCCION
El presente manual se elaboró con el fin de obtener un registro adecuadamente
llenado, lo cual nos permitirá optimizar tiempos, así mismo ayudará en la orientación al
personal quien será el encargado en la ejecución de las actividades encomendadas.
III. PROCEDIEMIENTO
V. ALCANCE
Este procedimiento se aplicará en el área del almacén, la cual el área que estará
involucrado es el de administración ya que es el encargado de supervisar si están
correctamente codificadas y distribuidas las herramientas.
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VI. RESPONSABLE
El encargado para la elaboración de llenado de registro será el asistente del área de almacén, se
contará con el apoyo del asistente administrativo ya que será quien brinde la información de
inventario, también estará involucrado el jefe de producción ya que ayudará a categorizar las
herramientas.
VIII. POLÍTICAS
Este registro se aplicará a todas las herramientas, sobre todo a las que no cuentan con la
codificación y también a las nuevas herramientas que ingresarán.
En una hoja borrador el asistente de almacén deberá detallar las especificaciones de la
herramienta, esto ayudará a evitar los borrones, luego se pasará esta información a la hoja
original añadiendo la categorización y distribución en los anaqueles de cada herramienta de
manera clara y detallada.
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Posteriormente con la ayuda del jefe de producción se procederá a categorizar de acuerdo a la
familia que pertenezcan. Seguidamente se procederá a generar el código para ello primero se
pondrá un número de dos dígitos (01) correlativamente dependiendo la cantidad que exista, es
decir, si se tiene tres herramientas del mismo tipo se colocará los números del 01 al 03 con el
fin evitar que se repitan los códigos.
Luego se colocará las dos primeras letras de la familia de la herramienta, posteriormente
la primera letra del tipo de herramienta (la lista de familia y tipos de herramientas se muestra en
el apéndice C) y por último se colocará la medida de la herramienta si este tuviera caso
contrario no se coloca.
EJEMPLO:
CANTIDAD: 03
FAMILIA: LLAVES
TIPO DE HERRAMIENTA: LLAVE FRANCESA
MEDIDA: 15”
CODIGOS: 01LL-F15; 02LL-F15; 03LL-F15
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X. DIAGRAMA DE FLUJO
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CODIFICACION DE HERRAMIENTAS
ALMACEN
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4.4. FORMATO E INSTRUMENTO
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Apéndice B: Ficha de registro de codificación y distribución de herramientas
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Apéndice C: Lista de familia y tipo de herramienta
Esta lista ayudara a identificar a que familia pertenece y el tipo de herramienta.
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MATRCIES F&L E.I.R.L
FECHA: 05/01/21
VERSION: 1.0
66