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Gelasio Llontop, Jhan Carlos
Gelasio Llontop, Jhan Carlos
Gelasio Llontop, Jhan Carlos
URBANISMO
TESIS
PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO PARA AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN
EN LA EMPRESA INDENOR E.I.R.L
Línea de Investigación:
Infraestructura, Tecnología y Medio Ambiente
Pimentel – Perú
2021
TESIS
PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO
DE IMPRESIÓN DE LA EMPRESA INDENOR E.I.R.L., 2021
ii
DEDICATORIA
A Dios.
Por no abandonarme nunca, por su gran apoyo en todo momento, por ser
incondicional con cada palabra de aliento, consejos, valores y sobre todo
por cada abrazo mostrando su inmenso amor.
A mi padre José.
A mis Hermanos
iii
AGRADECIMIENTO
iv
PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO
DE IMPRESIÓN DE LA EMPRESA INDENOR E.I.R.L., 2021
RESUMEN
_______________________
Adscrito a la Escuela Académica de Ingeniera Industrial Pregrado, Universidad Señor
de Sipán, Pimentel, Perú, email: gllontopj@crece.uss.edu.pe, código ORCID:
https://orcid.org/ 0000-0002-2299-4953
v
ASBTRACT
The research was developed in Indenor Printing Press S.A and it was proposed to
develop a Maintenance Management Improvement Plan to increase Productivity. The
project started with an analysis of the current situation of production processes, identifying
some problems that influenced not only the profitability of the company, but also
productivity. With the help of the Ishikawa diagram and the Pareto curve, the most
influential problems in profitability were selected. Then, the tools were selected to improve
the current problematic situation and therefore the profitability of the company. The tools
that were used were, Deming Cycle, 5S and TPM.
The analysis of the current situation allowed us to determine that the company
carried out its operations without the help of engineering tools, which allowed it to know
how the production was being carried out in the different areas of work. For example, the
process followed by the machines was not good, due to the wear of their parts and the
lack of maintenance to them. Each operator carried out his activities according to how he
thought fit. The production manager had average times in mind and with these data he
carried outt he supervision and projections that he considered necessary. The production
area was found in total disorder, generating consumption of unnecessary resources.
vi
INDICE
3.1.9. Rentabilidad............................................................................................... 44
vii
CAPÍTULO II: ................................................................................................................ 50
MATERIAL Y MÉTODO ................................................................................................ 50
2.1. Diseño y tipo de la investigación............................................................................. 51
2.2.2. Muestra:..................................................................................................... 52
viii
3.1.3. Análisis general de la situación actual de la empresa ............................... 62
ix
ÍNDICE DE TABLAS
x
Tabla 28: Costos por materiales establecido ................................................................ 97
Tabla 29: Costeo por consumo de energía. .................................................................. 97
Tabla 30: Costos operativos con en Plan de Gestión de Mantenimiento ...................... 98
xi
INDICE DE FIGURAS
xii
CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
13
I. INTRODUCCION
España manifiesta que usualmente las hojas de papel se basan en la tecnología, que
utilizada, lo que atrae a pequeños sectores dirigidos más específicos; para lo cual la
impresión digital nos brinda una buena opción aceptable que da oportunidad a nuevas
orientación a sus futuros clientes potenciales lo cual se obtiene una correlación de una
calidad en función para que se mantengan unas similitudes de una impresión digital
(Interempresas, 2015).
dice en un artículo “Nuevas ciencias en diseños gráficos y eficiencia con una mejora
años por lo cual sustento un gran abastecimiento que cada vez era más competente
Según la revista Interpresa del grupo Nova Agora extraída de su página web en la
ciudad de Barcelona nos detalla la siguiente encuesta encargada por el autor Messe
14
El rubro de las impresiones está aumentando significativo con un informe de la
La revista nos dice en su artículo en el año 2013, que el 45% de las personas que
sufrió una sustracción. Consigue incrementar sus precios, tanto que el 35% fueron
prensa. Cuenta con maquinarias de gran rendimiento (…) elabora todo tipo de trabajos
memorias, etc. Se utiliza diferentes materiales como papel couché, bond, periódico,
cartulinas, kimberly, con diseño, sin diseño. Brinda un Servicio de Pre-prensa digital y
La imprenta integral Zumo es una de las máquinas de imprenta offset con 19 años
de trayectoria, que brinda a buenos precios de una calidad de impresión (…) que
15
permite armar paquetes de acuerdo a la campaña que el cliente desee, centrados en
Cuenta con paquetes de acuerdo al gusto y diseño del cliente como paquete de
Por otra parte, brinda asesorías para que su producto sea rentable. Cuenta con una
variedad de talleres y artículos importantes que podrían detallarnos más sobre las
La revista Kube que cuenta con una buena gestión de diseño gráfico profesional,
además con una maquina offset con mano de obra calificada y una supervisión de
calificada (…) y una producción integral de las mejores impresiones graficas con un
valor agregado que ayudan a que la empresa obtenga una mayor competitividad única
entre otros. Cuenta con un amplio portafolio y clientes potenciales como carolina store,
16
cinnabon, caja Trujillo, entre otros. Siendo muy valorada logrando una mejor
han cambiado desde junio del 2012, cuando la Municipalidad de Lima promulgo la
ordenanza N°1608 que prohibía la industria gráfica en ese sector, declaro patrimonio
detectaron 2800 locales, pero hasta la fecha el 85% de estas siguen operando y no
Según el diario Rpp, en un artículo extraído de su página web con el título “El 85%
siguiente:
comprobantes de pago. Así mismo impresiones como Virgen del Carmen, Serigrafía
17
Según un artículo del diario la Gestión extraída de su página web de la ciudad de
Según la revista Xerox nos explica en el diario la Gestión que el grupo de artes y
A4-A3. Agrega que en la era digital (…) las maquinas cada vez más son más
18
de Prensas Pliegos de la Empresa Offset Abad de Guayaquil” tuvo como objetivo
general que es dirigir una capacidad de impresión y diseños para mejorar el sistema
de calidad de impresión y gestión en la empresa, con el fin que es controlar (p. 39) la
metodología que se utilizó en dicha tesis fue explicativa descriptiva (p. 23,24) al
maquina ófset en unos meses del año acuerdo al análisis hecho a la empresa Offset
en los meses de mayo a diciembre del año 2011 se ha podido se pudo obtener que
se existe una gran pérdida, lo cual se tomó una decisión en la empresa de producción
por parte de la gerencia general, se obtuvo una conclusión que la norma de calidad y
la producción fueron de manera continua (p. 91) lo cual se propuso una solución
(p. 10) su metodología se vio que era de tipo practico (p. 97) el autor concluyo que si
Mercy primero se tiene que diseñar un molde de variables para poder escoger la mejor
y también las posibles herramientas que se podría utilizar con mayor frecuencia, asi
podríamos obtener como resultado que se aplicaría las siguientes herramientas: TPM,
KAIZEN, 5S, JODOKA, KANBAN, ETC (p. 97) proponiendo un procedimiento para el
19
mantenimiento preventivo que son Evaluación y Mantenimiento preventivo, estudio de
El Autor Mogrovejo en el año (2012) enla ciudad de Lima–Perú. Nos habla acerca
calidad con una ciencia y era digital que tiene como objetivo satisfacer las posibles
necesidades de sus clientes (p. 18) con un debido mantenimiento preventivo (p. 24)
hubo un gran crecimiento en el sector industrial y concretó que el producto tuvo una
clientes con sus precios accesibles y además buen trato (p. 89-99).
Por otra parte el Autor Pascual (2009) en la ciudad de Lima–Perú nos dice en su
tesis de pre grado en la universidad Católica del Perú con sus siglas PUCP con el
título “Mejoria de sus Procesos de una imprenta que diseña Trabajos de Impresión
basados en Six Sigma” y nos menciona que el presente trabajo que tiene como
objetivo general identificar, definir, analizar las variables, planear y verificar las
mejoras (p. 5,6) el tipo de metodología que aplico para la investigación fue de Six
Sigma que es de tipo experimental (p. 78) surge como una necesidad mejorar el
20
autor tuvo como propósito una revisión de los resultados obtenidos que
empresa, se obtuvo que los resultados con una definición de tablas estadísticas que
nos ayudan a indetificar las posibles necesidades de nuestros clientes y los estados
críticos de nuestro producto. Para ello se necesita identificar el proceso que dando
como resultado que la impresión Offset tiene que mejorar en calidad y en producto. El
es crear una mejora en la empresa (p. 30) el autor llego a la conclusión de incrementar
la producción en el área de impresión y diseños que tiene como modelo aplicar las
(Flores, 2017).
21
El autor tuvo como objetivo general realizar y aplicar una evaluación de sus
económica de la propuesta (p. 17) se utilizó una metodología denominada Six Sigma
desarrollado lo que nos demostró que la producción es viable pues de obtiene que es
un cambio que esta sufriendo la empresa y sus máquinas (p. 10). (Abanto y Milagros,
2016).
Naylamp” nos dice lo siguiente: el autor tiene como resultado generar un plan de
identifico algunos puntos críticos que busca una mejora a rediseñar una gestión de
22
1.3 Teorías relacionadas al tema
Gestión de Mantenimiento
Según los autores Luis Navarro, Ana Pastor y Jaime Mugaburu (1997) en
la ciudad de España nos dice en su libro Gestión Integral del Mantenimiento que
Mantenimiento.
producción y tiene una finalidad, la cual es unir los equipos y las máquinas que
estén debidamente conectadas con una buena condición requerida para lo cual
Tipos de mantenimiento
23
Mantenimiento Correctivo
(Pág. 38).
• Se activa cuando aparece la falla del equipo, lo cual genera una parada, de
• Se realiza este mantenimiento cuando los equipos presentan una falla o este
24
El mantenimiento disciplinario o planificado.
fallas.
Mantenimiento preventivo
de mantenimiento.
25
Mantenimiento predictivo
sistemático el cual consiste en intervenir algún equipo así no haya tenido algún
necesario determinar que los equipos van hacer utilizados en este proceso,
• Saber las fallas y efectos que causan a los equipos y maquina (RCM)
Mantenimiento Autónomo
y estar en contacto con los trabajadores y equipos de producción para saber sus
26
básicamente se pueda tener una conservación en la maquinaria y equipos de
trabajo que estén en buenas condiciones. Por ello es vital aplicar una
trabajador dentro del proceso productivo frente a una demanda propuesta por
mejorar.
Mantenimiento modificado
razones privadas o políticas. En parte aparece durante la vida útil que lleva en el
proceso, suele modificar en parte sus equipos para reducir los fallos que causan
tiempo de vida útil. En estos escasos momentos se aprovecha buscar todas las
27
El Ciclo de Deming
por el desarrollo integral, uno de sus primeros problemas son ver resultados
una decisión frente a una posible situación de trabajo que pueden afectar y el
28
Según el autor Cuatrecasas (2010) nos habla sobre el ciclo PHVA o ciclo
65).
Planificar:
Menciona que dentro de sus procesos que son importantes para cumplir
objetivos precisos.
Hacer:
Verificar:
29
los objetivos señalados y se logró si procede o no, se planifica con esta
Controlar:
propuestos.
una decisión.
fueron tomadas.
Krajewski, Ritzman, & Malhotra (2008) menciona algunas de las herramientas, lo cual
lo describe a continuación.
30
Diagrama y causa efecto
efecto que son más importantes que se haya obtenido, cuando se haya concluido
su análisis sobre las causas que es recomendable realizar una atención para
poder así evaluar si se ha podido identificar las posibles causas (…) algunos
31
factores que falten ya sean necesarios o no en las causas del problema se
valoran su grado de incidencia que tiene sobre el efecto. Puede permitir brindar
algunas conclusiones finales y poder aceptar una solución que sea más
de todos los problemas se basan a tan sólo un 20% de causas. Es decir, el autor
de causas que son las más comxunes y que se debe actuar ante la situación.
32
cada una de ellas va representar unas de las causas diferentes que lo origina (p.
71).
gran parte que es relativamente entre las causas, las cuales son relevantes y su
función nos ayuda a decidir qué línea podemos escoger frente a esta situación.
Histogramas
Los autores Krajewski, Ritzman, & Malhotra en el año (2008) nos dice “El
resumen de los datos medidos sobre una escala continua, que muestra la
33
Por otra parte, el autor Cuatrecasas (2010) nos menciona que su distancia
estará autorizado por una barra o columna, individualmente cada uno de sus
una cantidad numérica de intervalos que corresponde como en la figura 4 (p. 72).
permite que muestre una tecnica estadistica utilizada para estudiar el vinculo
en claro las relaciones que existan entre las vbariables (…) se logra llevar este
esquema utilizada para graficos cartesianos. Cada unio de los ejes mencionados
representa cada unas de las variables en escala 1/10 su puesto adapta las
34
Figura 5: Relación entre las variables YY
libro pretendieron hacer una recopilación de los datos mencionados para poder
asi tener una verificación que sería un análisis de medición que en el formulario
que pretende usar para el registro de los gráficos que se presentan en algunas
Por otro lado, el autor Cuatrecasas (2010) en su libro nos dice sobre la
símbolos, sus fórmulas que más utiliza son una plantilla o tabla. Para poder así
esta situación a controlar como seria recoger y almacenar los puntos de recogida
(p. 79).
35
3.1.6. Metodología de las 5S
Las 5S son los principales principios japoneses que vienen nombres con la
letra “S” y que se pueden aplicar en esta recolección de datos cuyo ambiente es
Tabla 2: Metodología 5S
Principio Traducción
Seiso Limpiar
hábito que se define que las 5S como un estado exacto que sería:
• Hay una exactitud de control visual que es cuyo propósito haya desviaciones
o fallos.
36
3.1.7. Beneficios que aportan las 5S:
reduciendo lo siguiente:
- Niveles de inventario.
seleccionar se definen las unidades y materiales para poder tener todo ordenado.
Seri (clasificación)
y luego se ordenan todos los elementos para poder asi tener todo seguro las
los elementos o materiales que no se usan para el uso de trabajo cotidiano que
son:
37
• Exceso de materia prima en el área de trabajo.
• Exceso de stock.
Seiton (orden)
ordenar todas las piezas necesarias que se emplean. Su objetivo es sostener los
elementos e trabajo en orden, identificar lugares que son accesibles para su uso
cotidiano
necesaria para todo tipo de trabajos de una manera mucho más rápida, además
información.
38
Determina el lugar donde se localizará cada elemento que se define y
quedará cada material y equipo en cada lugar. Esto en razón al uso, necesidad,
cercanía en el proceso.
Ventajas:
final.
Desventajas:
- Se busca mejorar en aspecto cultutal, pára ello se tiene en mente que sea
Organizativos:
39
- Cada trabajador aprende de los errores y cada vez se vuelve autonomo
Seguridad
Productividad:
produccion en la empresa.
40
Figura 6: Filosofía mantenimiento productivo total (TPM)
Figura 7: Pilares 5S
41
Filosofía mejora 5S (crecimiento del TPM)
desgastes que estan dentro de las maquinas. Etc. Si estudiamos estas fallas
empresa. Ademas se debe capacitar media hora antes a los trabajadores asi
42
Su proposito se basa en la necesidad de buscar continuamente la meta de
Se tiene como finalidad crear un sistema de gestion para asi poder mejorar
colabora a prevenir estos riesgos que podrian ser fatales si se logra alterar el
Desde la epoca del TPM una maquina esta averiada o no rinde el 100% de
43
• Defectos dentro del equipo: se manifiestan perdidas como tiempos muertos
inesperados.
3.1.9. Rentabilidad.
necesarios para rescatar algunas inversiones que se dieron para asi cubrir las
(p.20).
ventas que en cierta manera permite ocultar los desembolsos quer son
44
Utilidad Bruta
Rentabilidad =
Ventas Netas
Utilidad Operacional
Rentabilidad Operacional =
Ventas Netas
Utilidad Neta
Rentabilidad Neta =
Ventas Netas
continuacion se muestra:
45
El ROE es quien mide nuestro rendimiento de todo lo que se ha empleado
de manera directa, lo cual para ello se busca reducir los fondos propios una
Materia prima.
elemento del costo que tiene una característica en particular que está integrado
como en los recursos humanos que además está incluido en los cambios macro
Según Vargas (2016) menciona que es uno de los elementos de costo que
46
esto nos dice que no se involucran en la transformacion de la MP y el producto
a. Costos primos.
Según Vargas (2016) nos dice que es el total de la suma de elementos que
b. Costo de inversión.
Se adaptan a su produccion en base de prorateo, esto quiere decir que en
S.A. 2021?
47
que tienen por falta de improvisar diferentes factores como el costo, el tiempo,
del proyecto que es importantemente para las empresas, para acoplarse a las
como base para comenzar a dar inicio de una nueva investigación a lo largo
de la historia.
mejora continua.
48
1.6 Hipótesis
Indenor S.A.
1.7 Objetivos
la propuesta.
49
CAPÍTULO II:
MATERIAL Y MÉTODO
50
2.1. Diseño y tipo de la investigación
aplicada y descriptiva.
153).
investigación.
investigación.
51
2.1.2. Diseño de la Investigación
2.2.1. Población
general.
2.2.2. Muestra:
Productividad
Gestión de Mantenimiento
52
2.3.3. Operacionalización
53
2.3.4. Operacionalización
Tabla 4: Operacionalización Variable Dependiente.
Técnicas e
Variable Instrumentos
Dimensión. Indicadores
Dependiente de Recolección de
Datos
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 Observación
Producción. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 directa
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 Análisis
𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 documentario
54
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Variable independiente
Variable Dependiente
investigador, de la situación real del área de estudio, sobre las personas que
procesos e infraestructura.
Variable Independiente
55
cuestiones realizadas proporcionen todo su testimonio que fue necesaria fin
Variable Dependiente
que tiene a su cargo y las máquinas de impresión para así extraer valiosa
Validez
56
Confiabilidad
Datos informativos de los validadores.
Título y grado
Nombres Profesión Institución donde labora Cargo
académico
57
2.4.4. Confiabilidad.
por otra parte es necesario registrar y documentar una serie de aportes que el
experto realiza con el fin de estudiar. Esta habilidad nos permite verificar los datos
expectativa análoga.
gerente de la empresa Indenor SA. Asi podemos de esta manera poder acceder
operarios que tienen una reunión cada quince días para poder disolver algunos
aplicar herramientas que nos son adecuadas que al final nos permitirán una
58
además se pudo entrevistar a los especialistas mencionados dentro del campo
igual que sus mismos trabajadores que diariamente participan como parte de la
producción e investigación.
Veracidad: publicar esta información con el objetivo que es brindar información sobre
Mencionando estos instrumentos a realizar se tienen que ver validados por tal
la información, analizar.
59
CAPÍTULO III:
RESULTADOS
60
3.1. Resultados en base a la información de la empresa
61
3.1.2. Organigrama general
Gerente
General general
Gerencia Gerencia
de de
producció
62
Tabla 7: Maquinas área de Impresión
PECTRA POLARIS
Gigantografias 1200 DPI 1
Máquina de ALLWIN Konica
Gigantografias 3204 2
Offset Heidelberg SORM 2
Mod. Fast Stitcher
Grapadora de Revistas 2
Offset Harris Cartonera
Medio Pliego LXG-FR 1
Offset dos colores RYOBI 512 H 1
Guillotina Polar 115 EMC 1
63
Por otra parte se informó que hay una ausencia de capacitaciones sobre
mantenimiento para los colaboradores de dicha empresa que labora relacionado con el
uso de máquinas de impresión o gigantografias, lo cual se puede optar por una
capacitación Hombre-Máquina que se denomina Mantenimiento Autónomo.
64
Figura 9: Encuesta Realizada de un Plan de Mantenimiento
MANTENIMIENTO
Todos los dias
12%
Varios dias a la semana
32%
16%
Menos de una vez a la
semana
16%
Quincenal
24%
Mensual
Se puede observar que en la figura brinda un resultado que es obtenido que el 12%
de los colaboradores realiza un mantenimiento diario, mientras que el 24% realiza un
mantenimiento quincenal, sin embargo el 32% realiza un mantenimiento mensual las
diferentes máquinas de producción.
65
Figura 10: Existe un plan de mantenimiento preventivo
Mantenimiento Preventivo
NUNCA
0%
SI
33%
A VECES
50%
NO
17%
66
B. Situación de equipos y sus fallas más frecuentes.
6
5
4
3
2
1
0
Buenas Malas Perfectas Pesimas
Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones
67
C. Capacitación técnica al personal de mantenimiento
Capacitacion al Personal
1
0.5
0.3
68
D. Entrada a la información técnica.
Acceso a la
Orden Frecuencia %
Información
Acceso a la Información
6%
Siempre
16%
47% A Veces
Raras Veces
31% Nunca
69
3.2.1. Consecuencia de la entrevista al gerente de la empresa Indenor
E.I.R.L.
70
3.2.2. Herramientas de evaluación
71
Figura 14: Diagrama de Ishikawa examinar las causas sobre productividad
Ausencia de capacitación al
Insuficiencia de recursos para
Personal encargado formular consumo dentro de
las máquinas
Insuficiencia de un plan de
Falta personal autónomo en Gestión de Mantenimiento
detectar posibles fallas dentro de Ausencia de inspección de las
las máquinas máquinas de producción.
72
3.3. Comparación de Pareto
Técnica que muestra encontrar algunos defectos dentro del área de impresión y
gigantografias. Se logró una preparación de Pareto, para ello se basa en un pensamiento
que es ocasionado dentro de la empresa por los equipos y máquinas. La duración es de
tres meses, en ese tiempo se consigue:
Esta manera nos dice que, las mantillas de caucho, los cilindros de presión, los
cilindros de plancha, la batería de humedación y los cilindros de tinta son las más
aparentes y más críticas que aparentan el 76% con mayor tiempo de parada.
PROBLEMAS FRECUENCIA P.
ACUMULADO
Cilindros de tinta 18 26%
Cilindros de 15 49%
Plancha
Batería de 13 68%
Humedación
Cilindros de 12 85%
Presión
Mantillas de 10 100%
Caucho
Fuente: Elaboración Propia
Figura 16: Diagrama de Pareto
Diagrama de Pareto
100%
60 90%
80%
50 70%
40 60%
50%
30
40%
20 30%
20%
10
10%
0 0%
Cilindros de Cilindros de Bateria de Cilindros de Mantillas de
tinta Plancha Humedacion Presion Caucho
FRECUENCIA P. ACUMULADO
Diagrama de Pareto
260 100%
90%
210 80%
160 70%
60%
110 50%
40%
60 30%
10 20%
10%
Las tintas se Cabezales Perdida de Fallas en los Problemas Ploter de
-40 0%
contaminan Tapados datos cabezales de tinta al impresión
imprimir con fallas
Las consecuencias sobre el diagnostico básico que tiene la empresa muestra que hay
ausencia de un plan de gestión de mantenimiento preventivo, y también correctivo.
Realizando una muestra que las maquinas comiencen a fallar o estén en mal estado,
esta manera de métodos generan que algunas se deben a un detenimiento y ocasionen
pérdidas económicas, además de las labores de los colaboradores, esto genero una
reducción de productividad que es algo significativo. Esto es corroborado por (Perez
Rondon F. A., 2021) en la pag. 39 nos dice: El mantenimiento preventivo resulta
innovador y su objetivo es encontrar la porevencion y sobrepasar a las posibles fallas
sobre elementos o maquinas; como tambien una advertencia a los cambios en la
actualidad que son las inspecciones, restauraciones que se realizan dentro de unlapso
de tiempo (tiempos rigidos).
De la misma manera (Domingo Nava, 2004) en su libro nos dice los pasos para aplicar
un plan de mantenimiento optimo:
Si queremos poner en practica la planificacion es necesario obtener un conocimiento
Para llevar a cabo la planificación de un sistema de mantenimiento es necesario tener
un conocimiento sobre mantenimiento de equipos dentro del área mencionada
Por otra parte (Perez Rondon, 2021) nos dice que se la finalidad es llevar un buen
control en la maquinaria, equipos e instrumentos. Es importante elaborar los los
diferentes registros de mantenimiento para cada equipo o maquinaria. Velar para que la
planificcion del mantenimiento preventivo se ejecute en un alto porcentaje.
De una alianza nos prueba sobre el desenlace que se obtuvo en a figura 10 con un
50% de colaboradores que manifiesta dentro de la empresa a veces cumplen con el
mantenimiento preventivo y que puede que ya no exista algun repuesto en stock;
mientras que el 33% si ejecuta el mantenimiento preventivo que son prestando servicios
a terceros y eso causa un gasto adicional para la empresa, ademas no se cuenta
Del mismo modo lo afirma (Mora, 2009) que su funcion principal es saber su estado
de vida de los equipos, aplicando un estricto control en cada equipo, asi podemos realizar
una perspectiva de modo mas conveniente (p. 38).
Por otra parte (Duffuaa, 2000) nos menciona que es un conjunto de tareas que son
planificadas en previasd a llevar a cabo y su proposito es disminuir las presentes causas
que son mas populares en la mayoria de sucesos potenciales. Se puede llevar a
planificarse y programarse con sentido en el tiempo, con base al buen uso de sus equipos
(p. 72).
3.4.3. Condicion de los equipos, inspeccion y causas mas frecuentes.
De manera estos resultados que fueron extraidos dentro de la figura 11 nos muestra
el 63% de estados de los equipos y maquinas señalan que se encuentran en buenas
condiciones, mientras que el 21% hacen referencia que estan en malas condiciones por
alguna averia o piezas en descaste que tienen que ser inspeccionados dentro de un
plazo establecido. Eso nos da a entender que la mayoria esta en buenas condiciones
optimas a iniciar el proceso, sin descuidar que en un momento oportuno se tendra que
analizar y darle mantenimiento. Tal como afirma (Perez Rondon, 2021)
Del mismo modo (Duffuaa, 2000) menciona las causas y fallas que mas suceden,
tiende a convertirse en un gran problema, pues su objetivo es que se encuentre un plan
de gestion de mantenimiento, el cual solucione estos problemas y paradas de de manera
repentina suceden. Por eso pretendemos desarrollar un plan de prevencion sobre las
fallas que ocacionen y asi evitar demoras en la produccion (p. 31).
De la misma manera (Mora, 2009) manifiesta que se debe analizar este tema de
capacitacion y modernize su aprendisaje sobre cultura y atencion con los clientes
externos, asi lograremos una nueva estrategia a diferencia de las demas empresas (p.
57).
Por otra parte (Perez Rondon, 2021) comenta en su libro sobre la capacitacitacion y
el entrenamiento personal es muy valeroso, ya que se debe ser seguido y permanente
para cualquier personal nuevo o antiguo a medida que la empresa crezca y tambien lo
requiera. Se recomienda hacerlo para cada puesto que sera primordial y mejora la
productividad.
Las causas que mas acarrean son la inactividad o paradas de las maquinas, es decir
que no cuentan con una gestion en su mantenimiento cotidiano, lo cual producen una
larga perdida de productos que deberian ser aprovechados, ademas la baja calidad, por
tanto la empresa ha decidido que se necesita un cambio planificado y aplicado. Varios
de nuestros instrumentos de mejora continua son: TPM (mantenimiento productivo total),
esto nos podria ayudar en averiguar el incremento de fallas el cual producen a diario y
semanal por varios meses, debido a una ausencia de planificacion. En las maquinas de
las diferentes areas se necesitanm anticipar antes de que ocurran dentro del proceso
productivo.
Podemos visualizar que dentro de la figura que fue obtenida no se a podido registrar
el estado del equipopara un proceso, se presentan algunas fallas, desperfectos, etc.
Antes de usar la lista de verificacion que se muestra en la figura 18.
INICIO
REALIZAR
TPM
ENCENDE
R
EQUIPO
Este proyecto tiene como objetivo proceder con una técnica que nos pueda servir en
localizar algunas fallas en el proceso, mucho antes de que sucedan, así entenderemos
que se pueda registrar diariamente este funcionamiento de las máquinas y equipos de
proceso. Se puede visualizar en la figura 19.
INICIO
CHECK LIST
NO
SOLICITAR
EQUIPO EN
PERFECTAS MANTENIMIENTO
CONDICIONES AUTONOMO
PARAR
EL
SI EQUIP
O
COMENZAR CON EL SI
MANTENIMIENTO SOLICITAR
PREVENTIVO
PREVENTIVO
PEDIR LOS
NO REPUESTOS
INICIAR OPERAR
EQUIPO
INICIAR EL
MANTENIMIENTO
FIN
Inspección:
Limpieza:
Lubricación:
Mantenimiento Semanal
Mantenimiento Trimestral
Medición Eléctrica
Este proceso determina la frecuencia del consumo de energía de los motores principales.
• Se verifica que las conexiones eléctricas estén lejos de los operarios para evitar
accidentes o lesiones.
• Inspeccionar que el motor esté en buen funcionamiento.
Mantenimiento semestral:
Mantenimiento Anual:
Mantenimiento Diario:
Inspección:
Saneamiento:
Lubricación:
Mantenimiento Semanal:
Cuerpo Impresor: calibraciones y ajustes de rodillos, las presiones que entre ellos,
encontramos su dureza, la manera de ser lubricados y refrigeración en general.
Grupo de cilindros del grupo Impresor: se calibra y se regula la presión, se ajusta los
cilindros, alza de presiones, etc.
Sistema de Humedación: empuje entre los presión entre los rodillos, su dureza,
adaptación de los rodillos con el sistema propuesto, principalmente con mangueras,
mezcladoras, los filtros, refrigeración, controlar y reducir el gasto de recurso natural.
Prensa y motores eléctricos: filtrador, carbones, mangueras, cables y sus respectivas
conexiones, además de fugas, lubricación, reducir gasto eléctrico
Mantenimiento Trimestral:
Medidor eléctrogeno:
Limpieza:
Comenzamos a darle una limpieza general a las partes y piezas de la maquina offset
lubricando y controlando sus sistemas de humedación y el cuerpo de impresión, además
revisar las partes externas de la maquina si tienen algún deterioro en caso lo tenga
iniciamos a cambiarle la pieza por una nueva y probar su funcionamiento antes de la
producción.
Mantenimiento Anual:
De manera acordada sobre la información que fue recopilada por la empresa Indenor,
se obtuvo lo siguiente:
C. Disponibilidad
𝑫= 𝑴𝑻𝑩𝑭
𝑴𝑻𝑩𝑭 + 𝑴𝑻𝑻𝑹
88
Indicador en seguida de interactuar en el plan de Mantenimiento
Preventivo:
Varia dentro de su tiempo de análisis, fue en 03 meses (mayo 2021 – agosto 2021) a
lo largo de 08 horas diarias por día, así en estas apreciaciones y su duración total son
de unos 576 horas que en su determinación aplica un nuevo registro sobre el
mantenimiento.
90
Tabla 20: Se calcula la disponibilidad aplicando el plan de gestión de mantenimiento
91
Tabla 21: Se comparan la implementación de un plan de gestión de mantenimiento antes y despues
Antes del Plan de Gestión de Mantenimiento Después del Plan de Gestión de Mantenimiento
Tiempo
Maquinas disp Tiempo disp Disponibilidad
Operación MTBF Disponibilidad % Operación MTBF %
Máquina de
Gigantografias 456 38 79% 536 89.33 90%
Máquina de
Gigantografias 476 39.7 73% 556 268 96%
Máquina de
Gigantografias 466 38.8 72% 566 268 95%
Máquina de
Gigantografias 456 38 66% 556 268 93%
Maquina Offset
Heidelberg 476 39.7 77% 556 134 93%
Maquina
Grapadora de
Revistas 511 42.6 73% 561 268 97%
Maquina Offset
Harris Cartonera
Medio Pliego 506 42.2 75% 561 268 97%
Maquina Offset
dos colores 486 40.5 68% 556 536 97%
Guillotina 506 42.2 68% 566 536 97%
posibles fallas se mejoró, asi de esta manera que el uso de operación de las maquinas sean en un 90 % disponible.
92
Comparacion de Disponibilidad
79% 77%
73% 73% 75%
72%
66% 68% 68%
Antes Despues
Visualizamos los costos que se formaron por un tiempo límite de 03 meses, lo cual
93
Tabla 22: Costos operacionales por mano de obra
Tiempo de
Costo de mano de trabajo Costo total
Maquina Modelo obra (horas) (soles)
ALLWIN 3308K -
Gigantografias 14PL S/ 8.00 S/ 576.00 S/ 4,608.00
Ultra Star Fire
Gigantografias 3302 S/ 8.00 S/ 576.00 S/ 4,608.00
PECTRA
Gigantografias POLARIS 1200
DPI S/ 7.00 S/ 576.00 S/ 4,032.00
ALLWIN Konica
Gigantografias 3204 S/ 6.00 S/ 576.00 S/ 3,456.00
Offset Heidelberg SORM S/ 5.00 S/ 576.00 S/ 2,880.00
Grapadora de Mod. Fast Stitcher
Revistas 2 S/ 5.00 S/ 576.00 S/ 2,880.00
Offset Harris
Cartonera Medio LXG-FR
Pliego S/ 3.00 S/ 576.00 S/ 1,728.00
Offset dos colores RYOBI 512 H S/ 3.00 S/ 576.00 S/ 1,728.00
Guillotina Polar 115 EMC S/ 3.00 S/ 576.00 S/ 1,728.00
TOTAL S/ 27,648.00
Tabla 23: Costos por insumos antes del plan de gestión de mantenimiento
Insumos Costo Total (soles)
Refrigerantes S/ 7,000
Grasas S/ 3,000
Aceites S/ 4,500
Franelas S/ 1,500
Otros S/ 1,500
TOTAL S/ 17,500
94
Tabla 24: Costos por consumo de energía
Potencia
consumida Días Costo * Costo total
Maquina Marca (kw) Horas día trabajados kw.h (soles)
ALLWIN
Gigantografias 3308K -
14PL 5 8 576 0.04 S/ 921.60
Ultra Star
Gigantografias Fire 3302 5 8 576 0.04 S/ 921.60
PECTRA
Gigantografias POLARIS
1200 DPI 4.5 8 576 0.04 S/ 829.44
ALLWIN
Gigantografias Konica
3204 4 8 576 0.04 S/ 737.28
Offset
SORM
Heidelberg 4.5 8 576 0.04 S/ 829.44
Grapadora de Mod. Fast
Revistas Stitcher 2 4 8 576 0.04 S/ 737.28
Offset Harris
Cartonera LXG-FR
Medio Pliego 4 8 576 0.04 S/ 737.28
Offset dos RYOBI
colores 512 H 4.5 8 576 0.04 S/ 829.44
Polar 115
Guillotina EMC 4 8 576 0.04 S/ 737.28
TOTAL S/ 7,280.64
productividad, se estaría generando un costeo por mano de obra y el tiempo que toma
en reparación.
TOTAL S/ 12,000.00
95
Se recopila la utilización de costos en operación antes de aplicar este plan de
gestión de mantenimiento.
Descripción Costeo
Costeo por mano de
obra S/ 27,648.00
Costos por
consumibles S/ 17,500.00
Costos por consumo
de energía S/ 7,280.64
Costos por demora S/ 12,000.00
TOTAL S/ 64,428.64
Fuente: Elaboración propia
Al ejecutar estos gastos de operación serian dentro de 03 meses que vienen a ser de
junio a setiembre, viniendo a ser:
96
Como pudo observar estos costos tanto las tablas 22 y 27 son los mismos, ya que los
trabajadores que brindan servicio particular se les remuneran lo mismo.
Tabla 28: Costos por materiales establecido
Costo Total
Materiales
(soles)
Refrigerantes S/ 4,500.00
Grasas S/ 2,000.00
Aceites S/ 3,000.00
Franelas S/ 1,000.00
Otros S/ 1,000.00
TOTAL S/ 11,500.00
97
Con respecto a los costos operativos se puede visualizar una diferencia entre las
tablas 24 y 29 al realizar este plan de gestión de mantenimiento preventivo.
Se describe Costeo
Costos con el
Descripción Costos antes de aplicar plan de gestión
en plan de gestión de de
mantenimiento mantenimiento
Costos por mano de obra S/ 27,648.00 S/ 27,648.00
Costos por consumibles S/ 17,500.00 S/ 11,500.00
Costos por consumo de
energía S/ 7,280.64 S/ 6,977.28
Costos por demora de trabajo S/ 12,000.00 S/ -
TOTAL S/ 64,428.64 S/ 46,125.28
98
Figura 20: Comparación de costos antes y después aplicando el plan de Gestión
de Mantenimiento
S/60,000.00
S/50,000.00 S/46,125.28
S/40,000.00
S/20,000.00 S/17,500.00
S/11,500.00 S/12,000.00
S/10,000.00 S/7,280.64 S/6,977.28
S/-
S/-
Costos por mano Costos por Costos por Costos por TOTAL
de obra consumibles consumo de demora
energia
Antes del Plan de gestion de mantenimiento Despues del Plan de gestion de mantenimiento
Nos esforzamos en la propuesta prevista del plan de gestion y se dio que el beneficio
es toda la suma de costos como lo son: la obra de mano, materiales, la energia que fue
consumida, ademas su reduccion de las entregas dentro de la produccion.
99
Ahorro Total: S/64,428.64 – S/46,125.28 = S/18,303.36 lo que equivale a un 72%
En esta ardua investigacion se dio como resultado un 1.40 % que es aplicando este
plan de gestion de mantenimiento, asi la empresa de impresión llamada INDENOR
E.I.R.L. es viable.
3.9. Discusión
Siguiendo con la investigación vemos que en la parte del cuadro observamos que se
puede comprobar y este actual estudio puede ser posible para esta compañía, podemos
dar una conclusión que en correlación a esta investigación se realizó con gran éxito.
Poder comprobar dado los resultados obtenidos de este trabajo de tesis existente,
describimos como un antecedente, después de ello llegamos con la conclusión que
puede existir una semejanza, coincidiendo en el beneficio que trae si aplicamos lo
planificado y presupuestado.
Para esta vez se tomó un estudio del sistema de mantenimiento para cada máquina
y tomar una muestra sobre debilidad que fueron encontradas para aplicar la mencionada
100
gestión de mantenimiento, así como la suma importancia de poder planificar y ejecutar
las diferentes responsabilidades de mantenimiento
Sánchez y bautista (2013) aplicaron una teoría sobre el análisis y afecto en causas,
fallas así encontrar y terminar de utilizar los mismos indicadores. Esto se basa en una
teoría logrando obtener asi un brillante resultado sobre la alza de inscripción sobre la
mencionada gestión de mantenimiento que es en un 95%
Demostrando que la falta de evaluación en criticidad del sistema que cometen las
máquinas, conlleva a tomar una mala decisión de no planificar los recursos que son
vitales y necesarios para cada máquina en estudio.
Este trabajo da una propuesta que nos asegura que un incremento de un 20 % sobre
eficacia y eficiencia de los trabajadores, con una remuneración de 0.35 céntimos por
cada sol invertido. Santamaría (2014) en su tesis también lo confirma que se logra como
resultado un control de las que no son aceptadas dentro de las impresiones que son
offset que con el diseño y la implementación de un sistema que demuestre una mayor
calidad dentro de las diferentes estaciones de trabajo y se logre como resultado favorable
un incremento en la empresa “Offset Abad” en que tendrá un porcentaje de un 5%. Su
beneficio que pretende es una futura aplicación y ejecución de un mejor plan de gestión
de mantenimiento.
101
CAPITULO IV:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
102
4.1. CONCLUSIONES
Dentro de este análisis sobre el presente actual y la situación que realizamos dentro
de la empresa Indenor E.I.R.L. Se tuvo como resultado que tenían una falta de
mantenimiento con un promedio del 30% mensual. Se identificaron las fallas y puntos
críticos que se debe realizar y analizar. Nos dieron que el resultado es que hay una falta
de planeamiento y planificación sobre el mantenimiento aplicado y se detalla cuales son
los defectos mas comunes en el sistema de las marcas que son: Heidelberg, Ryobi,
Ibérica y Harris.
Se elaboró una planificación de los tipos de mantenimientos para mejorar la condición
de las máquinas de impresión y gigantografias.
Logramos dar como conclusión que si implementamos un buen plan de gestión de
mantenimiento se incrementara en un 20 % de su eficiencia, en tanto el beneficio/ costo
que se a dado como resultado un 1.35 soles, significa que cada nuevo sol que es
invertido da como ganancia un 0.35 céntimos y que se da como respuesta que este
proyecto aplicativo es rentable.
103
4.2. RECOMENDACIONES
Realizar el uso de las herramientas que son las hojas de cálculo, así registraremos
cuantas fallas tienen cada máquina y así poderle darle solución, aplicando lo que hemos
aprendido para poder así monitorear lo que se ocurre en cada proceso productivo. Y
cada vez mejor ejecutar que las maquinas tengan un mayor rendimiento.
Saber considerar las opiniones de los operarios y como también de los responsables
de diferentes áreas de mantenimiento autónomo, ya que son ellos quienes conocen
mejor el funcionamiento de las máquinas de impresión, con su propósito de darles una
mejora en cuestión de problemas que atraviesan en la producción.
104
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109
ANEXOS
110
Anexo 01
GUÍA DE ENTREVISTA
Apellidos y nombres:
____________________________________________________
Cargo: ______________________________________ Fecha: ______________
1. ¿Su empresa cuenta con un plan estratégico para una buena producción de sus
productos?
3. ¿Cuál cree que es el factor que más problemas presenta con respecto a productividad
dentro de una organización?
4. ¿En la organización, en el estado actual existe una buna planificación para reducir los
costos operativos y así aumentar su rentabilidad?
6. ¿Existe un plan de crecimiento como estrategia para llevar los productos a tiempo?
111
Anexo 02
CUESTIONARIO
2. Responda marcando la alternativa que considere más apropiada, con una “x”.
( ) Producción
( ) Logística
( ) Distribución
( ) Administración
( ) Operario de producción
( ) Ayudante/asistente
( ) Jefe de área
( ) Distribuidor
( ) 0-6 meses
112
( ) 6 meses – 1 año
( ) 1-3 años
( ) Rechazan el pedido
( ) Devolución de dinero
( ) Se Quejan
( ) Si
( ) No
( ) Si
( ) No
( ) Operarios
( ) Ingeniero de Producción
( ) Ingeniero de Almacén
113
9) ¿En qué estado cree usted que se encuentra nuestra producción en el proceso de
tiraje?
( ) Bueno
( ) Regular
( ) Malo
( ) Si
( ) No
11) ¿Sabe de la metodología de mejora continua, para mejor el proceso de tiraje y así
reducir los costos operativos en la empresa?
( ) Si
( ) No
12) ¿Le gustaría tener capacitaciones para realizar una buena producción de los
productos?
( ) Si
( ) No
( ) De repente
( ) Nunca
114
Universidad Señor de Sipán
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial
FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS
Apellidos y nombres del experto: ……………………………………………………………..
Grado Académico: ………………………………………………………………………………
Cargo e Institución: ………………………………………………………………………..…....
Nombre del instrumento a validar: …………………………………………………………....
Autor del instrumento: …………………………………………………………………..…...…
Título del Proyecto de Tesis: ……………………………………………………………....….
Calificación
Indicadores Criterios Deficiente Regular Bueno Muy bueno
De 0 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 a 20
Claridad Los ítems están
formulados con lenguaje
apropiado y comprensible
Valoración
Puntaje: (De 0 a 20) …………………
Calificación: (De Deficiente a Muy bueno) …………………………
Observaciones
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Fecha
Firma
Colegiatura
115
Pimentel, 12 de Diciembre del 2018
Mg. Arráscue Becerra Manuel Alberto
Presente
Tengo el agrado de dirigirme a usted, considerando su experiencia y amplio conocimiento
del tema para solicitarle que, en su condición de experto, tenga la gentileza de validar el
cuestionario adjunto, que será aplicado en la realización del trabajo de investigación
titulado: “PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LA
EMPRESA INDENOR 2018”, que se presentará en la Universidad Señor de Sipán para
optar el Título de Ingeniero Industrial.
Los objetivos de la investigación son:
Objetivo General
La aplicación de un plan de mejora de la Gestión de Mantenimiento para aumentar la
productividad en el proceso de impresión en la Empresa Indenor S.A. Chiclayo, 2018.
Objetivos Específicos
Analizar la situación actual e identificar las causas que estarían generando paradas en
el proceso de impresión de la Editora Indenor S.A
Aplicar y proponer las medidas necesarias para lograr reducir fallos en la producción de
impresión en la Empresa Indenor S.A
El autor
Apellidos y Nombres: Gelasio Llontop Jhan Carlos
Firma
Adjuntar cuestionario a validar
116
Pimentel, 12 de Diciembre del 2018
Presente
Tengo el agrado de dirigirme a usted, considerando su experiencia y amplio conocimiento
del tema para solicitarle que, en su condición de experto, tenga la gentileza de validar el
cuestionario adjunto, que será aplicado en la realización del trabajo de investigación
titulado: “PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LA
EMPRESA INDENOR 2018”, que se presentará en la Universidad Señor de Sipán para
optar el Título de Ingeniero Industrial.
Los objetivos de la investigación son:
Objetivo General
La aplicación de un plan de mejora de la Gestión de Mantenimiento para aumentar la
productividad en el proceso de impresión en la Empresa Indenor S.A. Chiclayo, 2018.
Objetivos Específicos
Analizar la situación actual e identificar las causas que estarían generando paradas en
el proceso de impresión de la Editora Indenor S.A
Aplicar y proponer las medidas necesarias para lograr reducir fallos en la producción de
impresión en la Empresa Indenor S.A
El autor
Apellidos y Nombres: Gelasio Llontop Jhan Carlos
Firma
Adjuntar cuestionario a validar
117
Pimentel, 12 de Diciembre del 2018
Mg. Larrea Colchado Luis Roberto
Presente
Tengo el agrado de dirigirme a usted, considerando su experiencia y amplio conocimiento
del tema para solicitarle que, en su condición de experto, tenga la gentileza de validar el
cuestionario adjunto, que será aplicado en la realización del trabajo de investigación
titulado: “PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LA
EMPRESA INDENOR 2018”, que se presentará en la Universidad Señor de Sipán para
optar el Título de Ingeniero Industrial.
Los objetivos de la investigación son:
Objetivo General
La aplicación de un plan de mejora de la Gestión de Mantenimiento para aumentar la
productividad en el proceso de impresión en la Empresa Indenor S.A Chiclayo, 2018.
Objetivos Específicos
Analizar la situación actual e identificar las causas que estarían generando paradas en
el proceso de impresión de la Editora Indenor S.A
Aplicar y proponer las medidas necesarias para lograr reducir fallos en la producción de
impresión en la Empresa Indenor S.A
El autor
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Anexo 03: CARTA DE ACEPTACION DE LA EMPRESA.
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