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Diaz Laboriano Gito Adolfo
Diaz Laboriano Gito Adolfo
Diaz Laboriano Gito Adolfo
URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TESIS
ii
DEDICATORIA
A Dios por guiar mi camino y a mi madre Luz Aurora Laboriano Julca por
brindarme bienestar, educación y apoyo constante. A mi hijo Jhianluka Díaz
Villalobos que es mi mayor motivación para lograr mis metas y a mi abuela natividad
que está en el cielo guiando mi camino.
iii
AGRADECIMIENTO
Primero agradecer a Dios por darme vida, salud y fuerzas para seguir
adelante, a mi madre Aurora por darme ejemplo de superación humildad y sacrifico
enseñándome a valorar todo lo que tengo, a mi hijo Jhianluka que es el motivo que
me impulsa a seguir con mis objetivos, a mi tío Luis por contar siempre con su
valioso e incondicional apoyo, a Vanessa por sus consejos , a la escuela de
Ingeniería Industrial, a mi docente del curso por compartir sus conocimientos, a los
diferentes docentes que me brindaron sus enseñanzas y su apoyo para seguir
adelante día a día.
iv
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN
LA EMPRESA PLANTA INDUSTRIAL CHEMOTO S.A.C.
Resumen
La investigación asumió como principal objetivo realizar una propuesta de gestión de la producción
en la empresa planta industrial Chemoto S.A.C. para aumentar la productividad. Ejecutado el levantamiento
de información y con el soporte de herramientas de diagnóstico, se consiguió determinar cómo finalidad de
estudio la gestión de la producción. Las técnicas ocupadas para la etapa de recolección de información
fueron: la observación, entrevista y análisis documental. En relación a la evaluación ejecutada, es
identificado problemas concretos en la gestión de la producción, mantenimiento de maquinaria y mala
distribución de los espacios físicos. Se logró establecer y determinar la relación directa de la gestión de la
producción y su impacto sobre la productividad; lo que permitió plantear el problema: ¿De qué manera la
gestión de la producción logrará mejorar la productividad en la empresa planta industrial Chemoto S.A.C.?
Se logró establecer como hipótesis que la elaboración de una propuesta de gestión de la producción, influirá
de manera positiva para aumentar la productividad en la empresa planta industrial Chemoto S.A.C. La
gestión de la producción posterior a la propuesta de mejora integral, que incluye el mantenimiento productivo
total, diseño de layout y sistema de información software ERP; logrará optimizar las actividades críticas
previamente identificadas; consiguiendo de ésta forma lograr mejorar los tres criterios o factores de
criticidad identificados y asociados a la productividad. De manera general, el porcentaje promedio de mejora
para todos los criterios o factores considerados; corresponde al 26.16%. Alcanzado un beneficio costo de S/.
1.37.
___________________________________
1
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Bachiller, Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú,
dlaborianog@crece.uss.edu.pe, código ORCID https://orcid.org/0000-0002-0704-3930
v
Abstract
The main objective of the research was to make a proposal for production management in the
industrial plant company Chemoto S.A.C. to increase productivity. Once the information was collected and
with the support of diagnostic tools, it was possible to determine the production management as the purpose
of the study. The techniques used for the data collection stage were: observation, interview and documentary
analysis. In relation to the evaluation carried out, specific problems are identified in the management of
production, maintenance of machinery and poor distribution of physical spaces. It was possible to establish
and determine the direct relationship between production management and its impact on productivity; which
allowed to pose the problem: How will production management improve productivity in the industrial plant
company Chemoto S.A.C.? It was possible to establish as a hypothesis that the elaboration of a production
management proposal will have a positive influence to increase productivity in the industrial plant company
Chemoto S.A.C. Production management after the integral improvement proposal, which includes total
productive maintenance, layout design and ERP software information system; will manage to optimize the
previously identified critical activities; thus managing to improve the three criteria or criticality factors
identified and associated with productivity. In general, the average percentage of improvement for all the
criteria or factors considered; corresponds to 26.16%. Achieved a cost benefit of S/. 1.37.
vi
ÍNDICE
DEDICATORIA…………………………………………………………………………. iii
AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………… iv
I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 11
vii
III. RESULTADOS ........................................................................................... 37
3.2.1. Fundamentación.................................................................................. 68
viii
ÍNDICE DE TABLAS
ix
ÍNDICE DE FIGURAS
x
I. INTRODUCCIÓN
11
aleatoriedad, determinando contar con valores distintos para la solución obtenida.
Finalmente, la optimización conserva una solución óptima y positiva a favor de la
gestión de la producción y que impactara positivamente sobre la productividad de
la compañía.
12
el incremento de la productividad resulta ser esencial para las compañías puesto
que facilitará destacar y posicionarse como la mejor alternativa en relación a sus
competidores. Desde esta perspectiva, el estudio realizado persiguió llevar a cabo
el análisis del vínculo entre liderazgo y productividad. La investigación fue no
experimental, descriptiva y cualitativa. Los investigadores concluyen que tanto los
aspectos que influyen en el rendimiento de las compañías, como las formas de
motivar y originar mayor productividad por parte de los colaboradores, constituyen
herramientas que apoyan el diseño de alternativas que admitan a los colaboradores
realizar un buen desempeño productivo. Adicional a lo precisado, los estudiosos
mencionan que la productividad es muy relevante al momento de intentar
acrecentar el incremento económico para las compañías, permitiendo
indirectamente diferenciarse del mercado competidor; es por ello que deberán de
tomar en consideración el liderazgo, debido a que posee un impacto directo sobre
la productividad en las organizaciones.
13
indicadores por debajo de 5 Kg/h‑h. Con ello, fue afirmada la necesidad de la
aplicación de estrategias de mejora soportadas en Lean Manufacturing, siendo
seleccionadas las 5S y Kaizen. Los estudiosos detallan que la ejecución de la
propuesta incluyó diversas etapas, en un primer momento el diagnóstico del
contexto actual, el diseño, implementación y evaluación de resultados. El periodo
de desarrollo de de siete meses. Los investigadores concluyen afirmando que con
la propuesta soportada en Lean Manufacturing, el nivel de productividad fue
incrementado a 5.58 Kg/h-h.
14
investigadores concluyen indicando que el mayor logro alcanzado consistió en la
disminución de problemas en la línea productiva en 60%. Con este resultado, se
persigue que compañías industriales puedan emplear los resultados alcanzados
como punto referencial destinado a la mejora continua, optimización y gestión de
los procesos y la satisfacción de la cartera de clientes.
15
Bajo consideración del escenario local, tenemos:
16
estudioso menciona en relación a los resultados, que fueron reconocidos
indicadores esenciales a nivel de gestión de la producción destinada a la mejora
de la productividad de las compañías y también el mejoramiento continuo. También
fueron elaborados planes correctivos para la mejora de estos indicadores de
gestión de la producción. El investigador concluye mencionando que la calidad y
productividad son variables correlacionadas y de las cuales las compañías deben
de prestar la atención necesaria para propiciar su crecimiento en el mercado
comercial que se pudiesen encontrar.
17
administrar los recursos eficientemente e incrementar las unidades de producción;
siendo de apoyo también al momento de tomar decisiones dentro de la compañía.
18
bajo el análisis Spearman, fue determinada la relación continua para el compromiso
organizacional y la productividad de los colaboradores.
19
Guimarey, Hernández y Vasquez (2021), en la ciudad de Chiclayo,
publicaron un artículo científico en el cual precisan que el estudio buscó determinar
una propuesta de impacto positivo sobre el incremento de la productividad en una
compañía del segmento textil, siendo enfocando el proceso productivo debido a su
criticidad. Se pudieron identificar problema asociados a los desperdicios de materia
prima y fallos simétricos en los cortes, generando productos con fallos. Los
estudiosos propusieron el plan de mejora de procesos ocupando el método DMAIC.
Con tal finalidad, fueron definidos los problemas del proceso productivo,
identificando fallos frecuentes, luego se emplearon herramientas de diagramas de
procesos, SIPOC y Pareto. También se prepararon gráficos de control, sus índices
respectivos y el nivel de Sigma. Posterior a ello, fue analizada la información
buscando las causas que originan los fallos siendo plasmados en el diagrama de
Ishikawa y AMFE. Como parte de la propuesta de mejora, se ocuparon las 5S, la
estandarización de los procesos, el plan preventivo de mantenimiento y
capacitaciones recurrentes. Los estudiosos concluyen comentando en relación a
los resultados, que la productividad se incrementó en 12% para el desempeño
laboral y 25% de incremento para la reducción de costos de materia prima. Paralelo
a ello, fue calculado el beneficio costo para la propuesta, obteniendo como
resultado el factor de 1.85.
20
1.3. Teorías relacionadas al tema
1.3.1. Gestión de la producción
1.3.1.1. Concepto, generalidades
Huertas, Cantillo y Muñoz (2017) mencionan que es una actividad que
implica el despliegue de un agregado de actividades, que son en esencia
planeamiento, organización, dirección, coordinación y control; aspectos que el nivel
gerencial debe de tomar en consideración con el propósito de lograr el
cumplimiento de los objetivos corporativos”. (p. 12).
Ros (2013), “Para gestionar la producción, debe basarse en la programación
de recursos, siendo fundamental en capital humano. Existen soluciones
tecnológicas que aportan de manera efectiva a esta actividad, reduciendo los
tiempos asociados y automatizando los procesos productivos relacionados a la
planificación y control de la producción, propiciando su eficacia y sencillez”. (p.268).
Cuatrecasas (2013), “Son sistemas destinados a la planificación de los
productos y gestión de los recursos para el proceso productivo, los mismos que
incluyen materiales, productos y componentes, los cuales son útiles en la medida
que sea el tipo, tiempo y cantidad demandada”. (p. 198).
1.3.1.2. Gestión del material
Cuatrecasas (2003) determina que la gestión de la producción pretende de
manera principal aumentar el valor añadido a los procesos. Reduciendo tiempo y
stock al interior de los procesos, ello propiciará alcanzar equilibrio en las
operaciones. Así mismo, se busca reducir los tiempos muertos e impedir la
acumulación de recursos en las actividades productivas. Una de las herramientas
de mayor impacto positivo es el sistema MRP (material Requirement Planning). (p.
12–16).
1.3.1.3. Gestión de los procesos, tiempos operativos
Cuatrecasas (2003) menciona la relevancia de sincronizar los procesos
operativos y el tiempo asociado a esta actividad. Con la finalidad de optimizar el
nivel de eficiencia logrando ventajas competitivas significativas. También se
pretende eliminar el tiempo de inactividad que retienen materiales al ejecutar las
operaciones, significando en el incremento de stock innecesario. El tiempo de cola
agrupa material en expectativa, esperando que el proceso continúe, la espera
puede deberse a retrasos con otros componentes o materiales. Gestionar
21
adecuadamente el stock en el proceso productivo, reducirá al mínimo el tiempo;
con lo cual se recomienda lo siguiente:
El tiempo de espera es evitado realizando ajustes en el flujo de los procesos
ejecutados en la compañía. Al existir retrasos, facilitan establecer el modelo,
garantizando capacidad constante.
El tiempo de cola se pretende impedirlo, garantizando que las operaciones
se realicen de acuerdo a la programación preparada con antelación, también se
busca equilibrar el tiempo de operación por maquinaria, tratando de realizar el
proceso de manera anticipada y reduciendo los tiempos totales del proceso en
general.
El tiempo de inactividad, pretende realizar la eliminación de interrupciones
que pudiesen existir entre las maquinas reduciendo el tiempo excesivo en los
procesos y optimizando el proceso productivo. (p. 17–21).
1.3.1.4. Gestión del stock
Cuatrecasas (2003) menciona la relevancia de reducir el sobre stock
buscando la permanencia al interior del mercado. Gestionadas adecuadamente,
las existencias cubren los requerimientos en el momento adecuado. La gestión
adecuada del stock demanda de una constante supervisión buscando alcanzar la
eficiencia en su manejo. Al presentar stock incremental, advierte deficiencia en el
sistema de producción. Al reducir adecuadamente el nivel de stock, originará
eficiencia en el sistema, aportando positivamente a la identificación de aspectos
negativos y la propuesta de soluciones efectivas en su atención. (p. 47–48).
1.3.1.5. Organización de la gestión de producción
Gonzales (2006) expresa la presencia de una variabilidad en relación a los
servicios o productos ofertados a los clientes, el modelo de procesos seleccionado
dependerá de las actividades productivas a realizar. Existe la producción de bienes
tangibles y por otro lado los servicios (productos intangibles). Para la producción
de bienes tangibles se debe de contar con inventarios. Es viable similar las
unidades a producir en relación al mercado solicitante. También menciona que el
stock se encuentra asociado al costo de oportunidad. Acota que el sistema Just in
Time pretende gestionar sin disponer de stock. El propósito del proceso productivo
es abastecer de cantidades requeridas de unidades productivas al tiempo que se
soliciten. (p. 44).
22
1.3.1.6. Proceso de planificación
Gonzales (2006) comenta la importancia de disponer de la planificación,
debido a que facilitará enfrentar el futuro, contando con planes de contingencia
necesarios. Si no se dispone de una planificación, no podrá conocerse lo alcanzado
en comparación de lo que era esperado alcanzar. Primero deberá definirse los
objetivos y medios para ejecutarlos, así como actividades previstas para su
ejecución. El plan detallará los medios requeridos para alcanzar los objetivos
planteados, siendo el financiamiento económico el principal participante. El plan
incorporará el detalle del periodo de tiempo, medios y demás consideraciones que
formen parte del desarrollo del plan referido. (p. 15–16).
1.3.1.7. Plan de producción
Gonzales (2006), precisa que consiste en establecer la tasa de producción,
necesaria para los cálculos de costos productivos y los pronósticos de ventas.
Repercutiendo sobre los productos o servicios, con variabilidad de acuerdo a la
temporada de venta, determinad la tasa de producción es verificada la
accesibilidad y disponibilidad de recursos requeridos; los cuales generalmente son
colaboradores, material, aspectos económicos, máquinas y demás. Con el
propósito de establecer la tasa de producción, es empleado data histórica de las
compañías. (p. 21–22).
1.3.1.8. Plan de capacidad
Gonzales (2006) menciona que al interior del plan en referencia, deberá de
tomarse en cuenta los márgenes de tiempo, capacidad fija; siendo ajustados
parámetros en casos específicos, garantizando el adecuado despliegue del plan
de producción, ocupando la planificación de materiales requeridos. El logro de los
objetivos será percibido con el paso del tiempo. Es importante establecer
indicadores destinados a medir los objetivos en valores económicos,
aproximándolos al contexto y alcance de objetivos organizacionales. (p. 31).
1.3.1.9. La tecnología en la producción
Fúquene (2007) expresa que actualmente las actividades de producción
deberán de ser flexible, siendo ajustada a las necesidades del mercado,
atendiendo las exigencias de los consumidores y la tecnología en disposición. Se
deberá de propiciar actividades productivas con procesos de tipo operativo,
gerencial y soporte; intentando reducir los ciclos de producción, reprogramación e
23
inventarios excesivos. Actividades que incluirán sistemas automatizados,
almacenamiento eficiente, robótico, bandas de transporte, maquinaria de control
por computadora y estaciones de calidad para los procesos. La agregación de
tecnología resulta viable, debido a que apoya las actividades inmersas y reduce
los errores, optimizando los ciclos productivos, eliminación de desperdicios y
menor utilización de energía. (p. 43–45).
1.3.1.10. Dimensiones de la gestión de producción
Boland (2007) precisan se dispone de cuatro dimensiones, las mismas que
son detalladas en lo consecutivo.
Planificación: Considera elegir los objetivos organizacionales y sus
operaciones para lograrlos, considerando los recursos y calidad empleada para la
obtención de las unidades productivas. (p. 61).
Organización: Consiste en las actividades destinadas a la asignación de
funciones, ordenar las actividades y monitoreo de las maquinas; persiguiendo
cumplir con cada uno de los objetivos planteados por las compañías. (p. 39)
Dirección: Contempla la influencia ejercida a cada uno de los colaboradores
con el propósito de cumplir con los objetivos de las organizaciones, basadas en la
ejecución de tareas y numero de recursos empleados para las unidades
productivas. (p. 67).
Comunicación: Aspecto vinculante que alinea y agrupa todos los aspectos
anteriormente descritos, buscando alcanzar resultados positivos. Todos los
colaboradores participan directamente de este criterio, integrando consideraciones
destinada a atender como se encuentran los colaboradores, valorando igualmente
el clima laboral presente. (p. 98).
1.3.2. Productividad
1.3.2.1. Concepto, generalidades
Herrera (2010) realizan la definición precisando que consiste en producir
más empleando los mismos recursos o insumos, en otras palabras conservar los
costos productivos estimados para producir más de lo esperado, con el empleo de
menores cantidades de recursos. (p. 32).
Fernández (2013) realiza la definición y la puntualiza como la actividad de
ejecutar labores determinadas en forma eficaz y eficiente, empleando menores
cantidades de recursos, sin generar resultados negativos para la compañía. (p. 27).
24
1.3.2.2. La productividad y la mejora continua
Herrera (2010) expresan que medir la productividad resulta muchas veces
ser una actividad complicada y cuyo propósito consiste en incrementar la parte
financiera de una compañía; siendo está valorada por los bienes o servicios
producidos u ofertados, que buscan atender los requerimientos de los clientes,
desencadenando en el aumento de la productividad. Es necesario entender que si
la producción es incrementada, no obligatoriamente se incrementara la
productividad, debido a aspectos como el empleo de recursos. Por otro lado, el
bajo nivel de productividad impacta negativamente sobre la economía de las
compañías. Entendido lo expuesto, la productividad no solo incluye aspectos de
ingeniería industrial, sino también el impacto provisto por colaboradores
capacitados en todos los niveles y criterios asociados a temas económicos para
las compañías. (p. 73–74).
1.3.2.3. La perspectiva económica y la toma de decisiones
Herrera (2010) describen la importancia de medir la productividad tomando
en consideración el aspecto económico, posibilitando interponerse determinando
acciones concretas para diversas compañías del segmento productivo, impactando
positivamente para el incremento de la productividad.
De manera práctica es importante precisar la medición de la productividad,
considerando aspectos culturales, indicadores y variables que intervienen en el
proceso productivo de la compañía para posterior a ello buscar incrementar su
posicionamiento en el mercado. (p. 75–78).
1.3.2.4. Consecuencias de los aspectos psicosociológicos
Fernández (2013) determina la presencia de aspectos que perjudican a los
colaboradores al momento de realizar sus funciones laborales, siendo estas las
más frecuentes: fatiga, cansancio, carga mental y actividades repetitivas.
La carga mental determina un estado malhumorado y nervioso en los
colaboradores, experimentando sensaciones de frustración y de incapacidad.
También es advertida la disminución de rendimiento y cansancio. Como medida
correctiva, es posible cambiar las actividades y escenario laboral en donde se
ejecutan las actividades laborales. (p. 45).
25
1.3.2.5. El capital humano como elemento de la productividad
Fernández (2013) detalla que es imperiosa la necesidad de administrar de
manera eficiente el capital humano, atendiendo su seguridad física, derechos
laborales y además su salud mental y psicológica de los colaboradores, buscando
un escenario adecuado para el óptimo desempeño de sus labores y el
cumplimiento de los objetivos corporativos, acrecentar su nivel productivo y
también la calidad demandada. En resumen, la adecuada gestión de inteligencia
emocional posee impacto positivo sobre la productividad, propiciando diversos
tipos de ventajas. (p. 72).
1.3.2.6. La teoría psicológica industrial
Fernández (2013) menciona que es común en los individuos la satisfacción
de necesidades, con lo cual existe el mismo requerimiento por parte de los
colaboradores, siendo entonces de mucha relevancia y atención con el propósito
de apoyar y brindar soluciones destinadas al crecimiento profesional, mejorando
sus conocimientos y siendo empleados nuevamente en el desempeño de sus
actividades laborales al interior de sus compañías. (p. 53–55).
1.3.2.7. Modelos de producción a gran escala
Fernández (2013) detalla que los modelos de producción a gran escala
cuenta con algunas particularidades específicas: distinción entre la determinación
de responsabilidades y su ejecución, distinción entre las responsabilidades y su
fragmentación, estimulación a nivel económico y autoridad marcada. Respecto a
los problemas frecuentes, menciona: problemas de adaptación y rechazo a
cambios tecnológicos, así como predisposiciones de consumo como resultado de
la globalización e inconvenientes en la motivación del talento humano. (p. 73).
1.3.2.8. Índice de productividad
Alfaro y Alfaro (1999) aseguran que es ocupado al momento de ejecutar el
análisis de las unidades productivas finales. Con tal propósito son empleadas
formulas y cálculos de tiempos relacionados a los trabajos y resultados
productivos.
1.3.2.9. Influencia de las características en la productividad
Alfaro y Alfaro (1999) detallan la importancia de atender características
clasificadas como directas, puesto que tendrán alto impacto sobre la producción.
Por otro lado, al ser características indirectas, deberá de tener límites en su
26
aplicación porque en algunas ocasiones no son útiles. El tiempo invertido en
características nulas, repercuten de manera negativa a nivel de la producción,
debido a que se asocia a retrasos en las actividades de producción. (p. 112).
1.3.2.10. Dimensiones de la productividad
Herrera (2010) expresan la existencia de tres criterios relacionados a la
productividad, mismos que se detallan de manera seguida:
Maquinaria: Aspecto esencial y de alta relevancia, consecuencia de la
globalización y la competencia a nivel mundial. La actividad consiste en muestrear
un lote de producción, considerando el rendimiento y resultados conseguidos.
Operario: Aspecto fundamental durante la producción de un producto, sin
embargo debido a la tecnología su relevancia se ha visto mermada. La actividad
incluye tomar en muestra lo producido por un operario, determinando la existencia
de fallos, su tipo y alternativas correctivas; son medibles en consideración a
capacitaciones y horas laborales.
Materia prima: Referencia a los insumos incluidos en la fabricación del
producto final, es por ello que no debe ser malgastado, procurando ser eficientes y
eficaces. La actividad consiste en realizar un estrato para los lotes de materiales
ocupados, evaluando diversos aspectos que impacten sobre la calidad. (p. 58).
27
productividad, con el soporte de las metodologías e instrumentos de gestión
propuestos; garantizando la disminución de tiempos, optimización de los procesos,
todo ello destinado a atender de manera eficiente las solicitudes de pedidos de los
clientes.
Sumado a ello, la investigación genera una guía para las compañías cuyo
propósito sea enmendar problemas, realizar mejoras y perfeccionar procesos
asociados a la gestión de la producción con la finalidad de percibir de manera
tangible la mejora de la productividad en la compañía.
1.6. Hipótesis
La elaboración de una propuesta de gestión de la producción, influirá de
manera positiva para aumentar la productividad en la empresa planta industrial
Chemoto S.A.C.
28
1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo general
Realizar una propuesta de gestión de la producción en la empresa planta
industrial Chemoto S.A.C. para aumentar la productividad.
29
II. MATERIAL Y MÉTODO
30
2.2. Población y muestra
López (2004) realiza la definición: “Suma de cosas o personas, de los que
se pretende entender particularidades para el estudio” (p. 47).
31
2.3. Variables y operacionalización
Tabla 1
Operacionalización de las variables
Variable
Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos
Independiente
Mantenimiento Preparación, implantación preliminar e Guía de
Productivo Total (TPM). implementación. Observación, observación,
Gestión de la
Diseño de Layout. Ubicación física del inventario (clasificación ABC). entrevista y guía de
producción.
Rotación y exactitud del inventario. encuesta. entrevista y
Sistema de gestión ERP.
Duración y confiabilidad del inventario. cuestionario.
Variable
Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos
Dependiente
Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠
Entregas perfectas. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
Total de órdenes de producción Guía de
Observación, observación,
Órdenes de producción entregadas a tiempo
Productividad. Entregas a tiempo. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = entrevista y guía de
Total de órdenes de producción
encuesta. entrevista y
Órdenes de producción entregadas completas cuestionario.
Entregas completas. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
Total de órdenes de producción
Nota: La tabla describe la forma de operacionalización de las variables dependiente e independiente. La fuente, es de elaboración propia.
32
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
2.4.1. Técnicas e instrumentos
Observación. Fue aplicada al área de producción de la empresa planta industrial
Chemoto S.A.C., en el horario de trabajo; revelando fallas que en contextos comunes
el responsable de la etapa analítica no sería capaz de identificar. El instrumento
empleado fue la guía de observación, la cual permitió registrar ordenadamente la
información observada por el estudioso. Su detalle, es expuesto en el Anexo A.
2.4.2. Validez
Con directa relación para los instrumentos ocupados en el estudio, es precisado
que se ocupó el juicio de expertos; ejecutado por tres ingenieros de casas
universitarias diversas. Los reportes de las validaciones son detallados en el Anexo D.
33
2.4.3. Confiabilidad
Yirda (2020) realza la precisión en relación al alfa de Cronbach indicando que
mide las vinculaciones presentes para las variables que integran su escala. Expone
que se calcula: iniciando por varianzas (alfa de Cronbach) u ocupando correlaciones
de los registros (Alfa de Cronbach de estilo estándar).
Tabla 2
Valores Alfa Cronbach
Descripción Valor
K 15
Vi 2.37
Vt 10.11555556
Alfa Cronbach 0.820400766
34
De manera precisa, se usaron el software estadístico SPSS 24 y las
herramientas ofimáticas Microsoft Excel y Word 2013.
35
Objetividad. Se pretendió alcanzar exactitud y confianza en relación a todos los
datos e información empleados; para ello se ocuparon juicios técnicos, sin
direccionamiento, en el proceso del análisis situacional de la compañía.
36
III. RESULTADOS
37
gobierno, preservar el medio ambiente y tener participación activa en proyectos de
ayuda social.
38
3.1.1.1. Misión
Brindar productos de calidad, variedad de modelos, servicio post venta eficiente
y asesoría personificada; buscando atender las necesidades de cada uno de nuestros
clientes.
3.1.1.2. Visión
Ser en el 2024 una de las empresas más reconocidas en el rubro, ofertando
productos de mejor calidad a precios competitivos.
3.1.1.3. Mercado
La compañía cobertura la atención de demanda para la producción de unidades
trimóviles de acuerdo a las necesidades de los clientes. Atendiendo en su mayoría el
mercado departamental, con un porcentaje menor en ocupación directa para clientes
fuera de la cobertura mencionada. Es oportuno el acotar, que los planes expansivos
son apreciables.
3.1.1.4. Organigrama
Se muestra a continuación el diseño interno de la compañía, sus departamentos
en detalle; de igual manera se constata que ostenta una estructura vertical definida.
Gerencia
Administración Finanzas
Talento
Ventas Almacén Logística Producción Mantenimiento
humano
Jefe del Jefe del Jefe del Jefe del Jefe del Jefe del
área área área área área área
39
3.1.1.5. Disposición actual de las áreas de la empresa
Se muestra seguidamente la disposición actual del espacio físico ocupado por las áreas antes descritas.
41
Tabla 3
Ventas Precio % %
Ingresos
Productos mensu unitario particip acumul
(S/.)
ales (S/.) ación ado
Nota: La tabla precisa la información de los productos ofertados. La fuente, es de propia preparación.
42
Diagrama de Pareto
100% 100%
50000 88% 90%
80%
40000 72% 70%
PORCENTAJES
INGRESOS
60%
30000 54%
50%
40%
20000
27% 30%
10000 20%
10%
0 0%
Trimoto de carga Trimoto de carga Trimoto de carga Trimoto de carga Trimoto de carga
CH-300-B con CH-300-B con CH-250- B con CH-250-B con CH-200-B
cabina radiador ventilador radiador excavadora
PRODUCTOS
INGRESO % ACUMULADO
43
explicativo para cada uno de los procesos contemplados. Adicional a ello, se
mostrará el proceso de manera gráfica ocupando el diagrama de operaciones de
proceso (DOP).
Almacén de materiales
Los abastecedores dejan los materiales, que incluyen tubos electro cuadrado
1 ½” x 0.9 y electro rectangular 60x40x1.2. La solicitud de pedido de estos
materiales se realiza por lotes, en relación a la programación de producción
estimada. Una vez recibido, se almacenan y es ubicada la maquina sierra cinta
destinada a realizar cortes para plataformas, chasís y puertas laterales. En esta
actividad participan los colaboradores del departamento de producción y asistentes.
Departamento de corte
Departamento de doblado
44
empleando mediciones específicas. Una vez atendido el lote, la arena será
extraída, para ser trasladada al departamento de soldado.
Departamento de soldado
45
Departamento de pintado
Departamento de ensamblado
46
Figura 5. Diagrama DOP – Proceso productivo para la elaboración de trimóviles.
47
3.1.3. Análisis de la problemática
3.1.3.1. Resultados de la aplicación de instrumentos
Seguido, se muestran los resultados alcanzados luego de la ocupación
directa de los instrumentos determinados para la investigación presente; el alcance
detalla la ocupación de la guía de observación, la guía de entrevista y el
cuestionario; todos ellos con aplicación directa al departamento en análisis, el
responsable del mismo y su personal interviniente.
Tabla 4
Guía de observación del departamento de producción
48
Existe mantenimiento
No existe programación
5 programado bajo X
determinada.
calendarización.
Se detalla que los objetivos del área son claramente precisados por el
departamento administrativo, su difusión es formal a través de documentación
respectiva; sin embargo, en la práctica muchas veces no son cumplidos o de
conocimiento del personal.
49
El alcance en relación a la ubicación de los recursos precisa no ser la mejor.
Son acumulados a criterio del personal que recibe los mismos, por lo general es
atendido por los asistentes; los cuales no poseen criterio alguno, ya que se trata de
personal practicante en formación.
Tabla 5
Entrevista al responsable del área de producción
50
4. ¿Cuánto es aproximadamente el porcentaje/día de Existe la
desperdicios de materiales en el proceso? presencia de
51
técnicas, seguridad y salud en el trabajo y gestión de formativos para
medio ambiente? los
colaboradores.
No. Lamentablemente la limitación de recursos
económicos limita la disposición de estos programas.
Es necesario
11. ¿Se cumple con la cantidad de producción
evaluar los
programada?
principales
No. Existen varios factores que imposibilitan cumplir
factores de
con la programación productiva elaborada.
retraso.
52
Exelente
5%
Regular
45% Muy bueno
15%
Bueno
35%
Malo
0%
80,00%
70,00%
A veces; 70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
Casi siempre;
10,00%
Siempre; 10,00% 20,00%
0,00%
Siempre Casi siempre A veces
Series1
53
Fue constado de manera gráfica que casi la totalidad (el 70%) de los
trabajadores aseguran que no existe una supervisión correcta por parte del jefe del
área durante el despliegue de las actividades laborales.
Series1
No No; 70,00%
Si Si; 30,00%
54
Siempre
Nunca 25%
40%
Rara vez
25%
A veces
10%
Todas las
Mantenimiento
anteriores
ineficiente
40%
30%
Maquinaria
Falta de
antígua
materiales
10% 20%
55
Fue determinado como resultado que el 40% de los colaboradores aseguran
que la principal causa de las paradas de producción es la falta de mantenimiento,
maquinaria antigua y la ausencia de materiales.
Rara vez
5%
A veces Nunca
25% 5%
Siempre
65%
56
60,00%
50,00%
Nunca; 50,00%
40,00%
30,00%
Rara vez; 30,00%
20,00%
A veces; 20,00%
10,00%
Siempre; 0,00%
0,00%
Siempre A veces Rara vez Nunca
Series1
90,00%
Si; 80,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
No; 20,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Si No
Series1
57
En la figura 13, se puede apreciar que el 80% de trabajadores afirma no es
empleadas técnicas de mejora destinadas los procesos. El 20% opina lo opuesto.
No
40%
Si
60%
Si No
Series1
No
No; 80,00%
Si
Si; 20,00%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
58
Se observó que gran parte de los trabajadores (el 80%) asevera que la
compañía no otorga programas formativos en temas vinculados al desarrollo de sus
funciones dentro del departamento donde laboran. El resto de la proporción (el
20%), opina lo opuesto.
No
40%
Si
60%
Si No
En la figura 16, es mostrado que el 60% del personal del área manifiesta
tener conocimiento en el manejo de los equipos. La cantidad restante, precisa lo
contrario; ellos representan solo el 40%.
Si
10%
No
90%
Si No
59
En la figura 17, es mostrado que el 90% del personal del área manifiesta no
recibir incentivos por buen trabajo realizado, solo el 10% de los mismos opina lo
opuesto.
Tabla 6
Valores Alfa Cronbach
Descripción Valor
K 15
Vi 2.37
Vt 10.11555556
Alfa Cronbach 0.820400766
60
Falta de
Falta de mantenimiento
No realizan Inventario
inspección Baja intensidad
de corriente
Desorden con sus Piezas con
Herramientas diferentes medidas
Baja Productividad
No cuentan con
Movimientos
Diagrama de proceso
innecesarios
Generan cuellos
de botella
Distancias alejadas en
Cada área
61
En la Figura 18 se muestran los problemas más relevantes asociados en
forma directa a la baja productividad que presenta en la actualidad la empresa.
Entregas perfectas
Mora (2012) determina que la fórmula para calcular las entregas perfectas
para las órdenes de producción demandadas, es definida como sigue:
62
Tabla 7
1 Enero, 2020 14 2
2 Febrero, 2020 12 1
3 Marzo, 2020 16 2
4 Abril, 2020 17 2
5 Mayo, 2020 22 4
6 Junio, 2020 19 3
7 Julio, 2020 13 1
8 Agosto, 2020 21 3
9 Septiembre, 2020 20 2
10 Octubre, 2020 27 4
11 Noviembre, 2020 25 3
12 Diciembre, 2020 22 3
13 Enero, 2021 27 4
14 Febrero, 2021 19 2
15 Marzo, 2021 21 3
16 Abril, 2021 25 3
17 Mayo, 2021 22 3
18 Junio, 2021 28 4
63
Posterior al análisis de los datos históricos relacionados, fue calculado y
precisado el promedio de atenciones de las órdenes de producción, siendo de 21
por mes. De igual manera, el promedio de atención de órdenes de producción
perfectas corresponde a 3. Son considerados valores alcanzados en base a datos
mensuales.
3
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 = ( ) ∗ 100
21
Entregas a tiempo
Mora (2012) determina que la fórmula para calcular las entregas a tiempo
para las órdenes de producción demandadas, es definida como sigue:
64
Tabla 8
1 Enero, 2020 14 4
2 Febrero, 2020 12 2
3 Marzo, 2020 16 4
4 Abril, 2020 17 4
5 Mayo, 2020 22 8
6 Junio, 2020 19 6
7 Julio, 2020 13 2
8 Agosto, 2020 21 6
9 Septiembre, 2020 20 4
10 Octubre, 2020 27 8
11 Noviembre, 2020 25 6
12 Diciembre, 2020 22 6
13 Enero, 2021 27 8
14 Febrero, 2021 19 4
15 Marzo, 2021 21 6
16 Abril, 2021 25 6
17 Mayo, 2021 22 6
18 Junio, 2021 28 8
65
Posterior al análisis de los datos históricos relacionados, fue calculado y
precisado el promedio de atenciones de las órdenes de producción, siendo de 21
por mes. De igual manera, el promedio de atención de órdenes de producción
entregadas a tiempo corresponde a 5. Son considerados valores alcanzados en
base a datos mensuales.
5
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = ( ) ∗ 100
21
Entregas completas
Mora (2012) determina que la fórmula para calcular las entregas completas
para las órdenes de producción demandadas, es definida como sigue:
66
Tabla 9
1 Enero, 2020 14 7
2 Febrero, 2020 12 2
3 Marzo, 2020 16 4
4 Abril, 2020 17 5
5 Mayo, 2020 22 8
6 Junio, 2020 19 6
7 Julio, 2020 13 3
8 Agosto, 2020 21 6
9 Septiembre, 2020 20 4
10 Octubre, 2020 27 8
11 Noviembre, 2020 25 8
12 Diciembre, 2020 22 6
13 Enero, 2021 27 9
14 Febrero, 2021 19 4
15 Marzo, 2021 21 6
16 Abril, 2021 25 7
17 Mayo, 2021 22 6
18 Junio, 2021 28 9
67
Posterior al análisis de los datos históricos relacionados, fue calculado y
precisado el promedio de atenciones de las órdenes de producción, siendo de 21
por mes. De igual manera, el promedio de atención de órdenes de producción
entregadas completas corresponde a 6. Son considerados valores alcanzados en
base a datos mensuales.
6
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = ( ) ∗ 100
21
68
variar las actitudes de todos los colaboradores buscando lograr la eficiencia y
también la mejora continua para las máquinas y su entorno circundante. Se orienta
a tres principios fundamentales, el principio preventivo, el principio de cero defectos
y la participación de todos. (Sánchez, 2007).
69
Segundo, se propone un diseño de layout eficiente, el cual garantice el
adecuado desplazamiento, almacenamiento y seguridad de los operarios
intervinientes.
70
especifica. Con lo que se compromete a la empresa a poder apoyar y facilitar todos
los recursos adecuados y necesarios para poder realizar el despliegue de la
implementación del TPM en todos los espacios de mantenimiento de la maquinaria
y equipos contemplados.
71
- Asistir y apoyar la iniciativa para las actividades de mantenimiento
autónomo, constatando la disponibilidad presente.
Misión:
Visión:
La propuesta del TPM posee una cobertura integral para todos los
departamentos de la compañía, su impacto a nivel de procesos y actividades es
ineludible. No solo ha de considerarse a la maquinaria de la compañía, sino también
72
a cada uno de los trabajadores que la conforman; debido a que son ellos los que
ejecutan directamente las operaciones productivas.
73
Apoyar directamente en la preservación de cada una de las maquinarias y
equipos en posesión de la compañía.
- Refuerzo de las 5S
74
- Despliegue del mantenimiento autónomo
Esta parte es fundamental, ya que facilitó las labores grupales al interior de
la empresa. Actividades del TPM avocadas principalmente al cuidado de las
unidades, tanto maquinaria como equipos; llevada a cabo de manera específica
mediante la ejecución de las actividades de mantenimiento a cargo de los propios
operarios y personal de apoyo del departamento de producción de la compañía.
Objetivo principal:
Tabla 10
N° Procedimientos autónomos
3 Limpieza cotidiana.
4 Búsqueda de escapes.
5 Ajustes mínimos.
75
Se determina que las actividades de mantenimiento autónomo, considera a
cada uno de los colaboradores de la empresa; más importante aún al comité
designado previamente. De manera seguida, son especificados los procedimientos
considerados.
76
Formación de operarios en el mantenimiento autónomo:
77
Figura 20. Frecuencia de actividades de mantenimiento preventivo propuesto.
78
Figura 21. Formato de orden de trabajo de mantenimiento propuesto.
- Mantenimiento de calidad
Objetivo principal:
79
Precisar mecanismos a nivel preventivo en la búsqueda de ejecutar el
proceso de mantenimiento en forma eficiente. Direccionado en todo momento a
contemplar las prestaciones que el departamento de producción debe de incluir,
garantizando un buen desempeño y productividad de la empresa.
Con tal fin, fue ocupada la herramienta del diagrama de flujo; misma que
sirvió de apoyo para poder mostrar de manera gráfica lo expuesto, en relación a la
implementación del mantenimiento de calidad para los procesos involucrados.
80
Figura 22. Diagrama de flujo para la implementación
81
búsqueda del desarrollo integral y eficiente; sin dejar de lado el impacto positivo de
la Norma ISO.
82
Se determina que posterior a la implantación de la mejora es fundamental el
conseguir valorar todos los resultados alcanzados, para de esta manera garantizar
que los beneficios sean los estimados y de manera consecuente alcanzar la
afirmación del mantenimiento preventivo.
Objetivos principales:
- El TPM, resulta ser viable para todos los niveles de la compañía, el impacto
es alcanzado en todos los departamentos de la empresa; sin embargo, demanda el
buen desempeño laboral dentro de los plazos de tiempo estimados.
Conceptualización:
Obligaciones:
83
Tanto el jefe a nivel administrativo y el jefe del departamento, son los
responsables de apoyar en forma constante la asesoría, formación y disposición de
recursos para el despliegue de las actividades y el trabajo colaborativo de los
trabajadores. De esta manera, se persigue alcanzar por completo la aplicación del
TPM para las áreas de soporte.
Comunicación interna:
Comunicación externa:
84
comprometidas y que se verán beneficiadas de manera directa por el
mantenimiento durante el ejercicio laboral.
Control de documentos:
Tanto gerencia general, como el jefe del departamento; son los responsables
directos del fortalecimiento, monitoreo y control de la adecuada administración y
gestión de los documentos e informes proporcionados por el sistema de gestión de
la empresa.
85
En referencia al procedimiento de verificación de datos, se precisa que toma
bajo consideración las siguientes fases:
86
- Higiene seguridad y medio ambiente
Objetivo principal:
Generación de residuos:
Almacenamiento y recolección:
Protección individual:
88
Tabla 11
89
Figura 23. Propuesta para la protección a nivel individual.
90
Figura 24. Programa de mantenimiento preventivo propuesto.
91
Cronograma de actividades TPM
92
Costos asociados a la propuesta TPM
Tabla 12
93
Tabla 13
Tabla 14
94
Líquido para frenos. 1 150.00 150.00
Tabla 15
95
Bomba de aceite. 1 150.00 150.00
96
A continuación, se precisa de manera disgregada los conceptos
considerados para la inversión de esta parte de la propuesta. También es incluida
gráficamente la propuesta de diseño de layout referenciado.
Tabla 16
Trabajadores auxiliares
requeridos para la re 3 100.00 300.00
distribución.
Conceptos por
1 500.00 500.00
consultoría en general.
Señaléticas y otros
conceptos no 1 500.00 500.00
considerados.
97
Figura 26. Diseño de layout propuesto para el área de producción.
98
En relación a las características que ostenta la solución elegida, podemos
resaltar la flexibilidad para el acceso ya que se puede realizar desde plataforma
variadas. El entorno de trabajo es sencillo y amigable, facilitando su administración
e interacción con el usuario final. De manera complementaria, se menciona que
provee el soporte y material de documentación necesaria para poder capacitar y
formar a los trabajadores que se encargarán de su administración.
99
Figura 27. Herramienta ERP Dolibarr – Pantalla principal.
Fuente: Elaboración propia.
100
3.2.4. Situación de la productividad con la propuesta
Con el empleo de las fórmulas precisadas en una etapa predecesora, fueron
ejecutados los cálculos requeridos para cada una de ellas. Para ello, fue necesaria
la ocupación de la información suministrada por la empresa. La precisión determina
que si es ejecutadas estas propuestas; se mejorará la productividad, con tal fin se
necesitará alcanzar la mejora de las entregas perfectas (el porcentaje actual precisa
ser 14.29%), de similar forma mejorar las entregas a tiempo (el porcentaje actual
precisa ser 23.81%) y finalmente mejorar las entregas completas (el porcentaje
actual precisa ser 28.57%). Luego, es puntualizado que si fuese aplicado el
desarrollo de la propuesta y sus determinaciones antes descritas, serían logrados
los siguientes resultados:
Entregas perfectas
Tabla 17
1 Julio, 2021 26 12
2 Agosto, 2021 31 11
3 Septiembre, 2021 35 12
4 Octubre, 2021 33 12
Nota: Las entregas perfectas, precisa a las atenciones con características de completas, a tiempo y
con documentación correcta. Fuente: Datos proporcionados por la empresa.
101
Posterior al análisis de los datos históricos relacionados, fue calculado y
precisado el promedio de atenciones de las órdenes de producción si se aplicaría
la propuesta, siendo de 31 por mes. De igual manera, el promedio de atención de
órdenes de producción perfectas corresponde a 12. Son considerados valores
alcanzados en base a datos mensuales.
12
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 = ( ) ∗ 100
31
Entregas a tiempo
102
Tabla 18
1 Julio, 2021 26 14
2 Agosto, 2021 31 15
3 Septiembre, 2021 35 16
4 Octubre, 2021 33 17
Nota: Las entregas a tiempo, precisa el nivel de cumplimiento para las atenciones en las fechas o
periodos de tiempo acordados. Fuente: Datos proporcionados por la empresa.
16
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = ( ) ∗ 100
31
103
dicho. El diseño de layout eficiente, agilizando el desplazamiento y ubicación de
componentes; facilitando las garantías de seguridad para los mismos y para los
colaboradores. Finalmente, al empleo de un sistema de gestión ERP, el mismo que
optimiza los tiempos de respuesta en relación al flujo de información entre los
departamentos intervinientes; así como el acceso multiplataforma a la información
global de la compañía.
Entregas completas
Tabla 19
1 Julio, 2021 26 19
2 Agosto, 2021 31 21
3 Septiembre, 2021 35 16
4 Octubre, 2021 33 12
Nota: Las entregas completas, precisa determinar el nivel de efectividad de las atenciones
gestionadas por el departamento en relación a las solicitudes atendidas en un periodo de tiempo
determinado. Fuente: Datos proporcionados por la empresa.
104
De igual manera, el promedio de atención de órdenes de producción
entregadas completas corresponde a 17. Son considerados valores alcanzados en
base a datos mensuales.
17
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = ( ) ∗ 100
31
Beneficio
105
Con referencia al beneficio, es estimada la cantidad de solicitudes de
atención de órdenes de producción bajo gestión del departamento de producción
de la empresa. Seguidamente, se muestra en forma ordenada la información en
asociación a las cantidades provistas por la compañía de manera formal.
Tabla 20
Julio, 2021 13 26 13
Agosto, 2021 21 31 10
Septiembre, 2021 20 35 15
Octubre, 2021 27 33 6
Total 81 125 44
106
Costo
Tabla 21
107
Entonces, se precisa que:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
28,072.00
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =
20,530.00
110
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Se realizó el diagnóstico de la situación actual en relación directa a la gestión
de la producción en la empresa planta industrial Chemoto S.A.C.; para tal fin, fueron
ocupadas diversas herramientas destinadas a la recolección de datos e
información, precisando entre ellas a la guía de observación, entrevista y encuesta;
las cuales facilitaron el poder llevar a cabo el análisis y determinación de las
principales causas que trascienden de forma negativa en la gestión de las ordenes
de producción atendidas por el departamento de producción de la empresa.
111
espacios laborales no presentan orden ni limpieza. Se resalta que los recursos
propios del área, no son ubicados de manera adecuada.
112
4.2. Recomendaciones
Se recomienda la constante supervisión y monitoreo de las actividades
desplegadas al interior del departamento de producción. El despliegue de esta
actividad, deberá de ser de carácter formal y bajo programación determinada. Al
desarrollar estas funciones de control, facilitará el poder identificar fallas o
inconvenientes dentro del proceso productivo general, el cual es atendido por el
departamento de producción. Alcanzado ese momento, se podrá continuar
proponiendo alternativas destinadas al mejoramiento continuo y también a la
reducción de desperdicios que pudiesen ser advertidos.
113
REFERENCIAS
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incrementar la eficiencia en una empresa de producción de calzado.
Disponible en
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUPN_abdba3abdd609f1008
e76a58e002e43f
114
Carrera, R. (2018). Calidad y Productividad. Espirales revista multidisciplinaria de
investigación, 2(18), . Disponible en
https://redib.org/Record/oai_articulo2214744-calidad-y-productividad
Eneque, K., Tello, J. y Vásquez, M. (2020). Gestión por procesos para incrementar
la productividad en la empresa “Comercio Industria y Servicios GMV
E.I.R.L.”. Disponible en
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/REVUSS_0e295645e9f67933
a064565797c63e90
115
Guimarey, F., Hernández, L. y Vasquez, M. (2021). Mejora de la productividad
empleando la metodología DMAIC. Disponible en
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/REVUSS_3f393cf65cd12ea28
616dbf41cd2f157
López, A., Marchena, A. y Guerrero, L. (2020). Las 5S, herramienta innovadora para
mejorar la productividad. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas,
3(3), . Disponible en https://redib.org/Record/oai_articulo2833588-las-5s-
herramienta-innovadora-para-mejorar-la-productividad
116
Olvera, B. y Cujilán, Y. (2022). Metodología 5S como herramienta para mejorar la
productividad en las empresas. Alfa Publicaciones, 4(1.1), . Disponible en
https://redib.org/Record/oai_articulo3627137-metodolog%C3%ADa-5s-
como-herramienta-para-mejorar-la-productividad-en-las-empresas
Urbano, J., García, L., De la Mora, T., Cruz, V. y Vargas, J. (2021). Mejora de la
Productividad en una Empresa Manufacturera del Norte del Estado de
Veracruz. Conciencia Tecnológica, (61), . Disponible en
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94467989005
117
ANEXOS
Existe mantenimiento
No existe programación
5 programado bajo X
determinada.
calendarización.
118
ANEXO B: Guía de entrevista aplicada al jefe del área de producción de la
empresa.
FACULTAD DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
119
Existen muchos desperdicios generados, de diversos tipos, no dispongo
de una valoración exacta al respecto.
120
No. En la actualidad, cada departamento desarrolla sus actividades de
manera aislada.
121
ANEXO C: Cuestionario aplicado al personal que labora en el área de producción
de la empresa.
N° de Cuestionario: ____
I. Información General
Fecha: __/__/____
II. Instrucciones
a) Excelente
b) Muy bueno
c) Bueno
d) Malo
e) Regular
a) Siempre
122
b) Casi siempre
c) A veces
a) Sí
b) No
a) Siempre
b) A veces
c) Rara vez
d) Nunca
a) Mantenimiento ineficiente
b) Maquinaria antigua
c) Falta de materiales
6. ¿Con qué frecuencia usted tiene que esperar porque los materiales no
están disponibles?
a) Siempre
b) A veces
c) Rara vez
d) Nunca
123
a) Siempre
b) A veces
c) Rara vez
d) Nunca
8. ¿Cree usted que la empresa está usando técnicas para mejorar los
procesos de producción?
a) Sí
b) No
a) Sí
b) No
a) Sí
b) No
a) Si
b) No
a) Si
b) No
124
ANEXO D: Validación de instrumentos.
125
126
127
128
129
130
131
ANEXO E: Funcionalidades del Software ERP Dolibarr.
132
133
134
135