Valdiviezo SJ
Valdiviezo SJ
Valdiviezo SJ
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FACULTAD DE INGENIERIA
industria farmacéutica.
AUTOR(ES)
ASESOR
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirme desarrollarme en la profesión que
me apasiona. A mi universidad por brindarme los conocimientos y valores necesarios para poder
desempeñar mi profesión a cabalidad. A mis padres, mi tío, amigos y todos aquellos que
compartieron conmigo su tiempo para alentarme a ser mejor. A mi centro de trabajo donde he
podido crecer a nivel profesional y personal. A todas las personas con las que tuve la oportunidad
de compartir y aprender en las diferentes organizaciones donde he podido laborar. A mi asesor que
con sus valiosos aportes y conocimientos me orientó durante todo este proceso y pude desarrollar
RESUMEN
Para tal fin se hará uso de las herramientas de Lean Manufacturing, la cuales se
desarrollarán de forma detallada a lo largo de los cuatro capítulos de los que consta este trabajo.
a paso de forma estructurada. En el cuarto capítulo se realizará la validación del modelo, se evalúa
ABSTRACT
pharmaceutical industry. Specifically, it will focus on solving the problems that afflict the
For this purpose, Lean Manufacturing tools will be used, which will be developed in detail
In the first chapter, the theoretical framework is developed where all the necessary
definitions were obtained to understand the development of the project. In the second chapter, the
diagnosis of the current problem is made, showing the reasons and causes associated with them.
In the third chapter, a solution model is proposed and its implementation is detailed step by step
in a structured way. In the fourth chapter, the validation of the model will be carried out, the
economic impact is evaluated and finally the conclusions and recommendations were obtained.
ÍNDICE
ÍNDICE .............................................................................................................................. vi
1.3.1.2 Caso de éxito 2: Integración del marco de Lean Manufacturing en relación con la
metodología blue ocean: Un estudio de caso ........................................................................ 47
1.3.1.4 Caso de éxito 4: Aplicación de la metodología Lean y Six Sigma a una planta de
fabricación farmacéutica: un estudio de caso ....................................................................... 54
1.3.1.6 Caso de éxito 6: Estudio de caso sobre el aumento de la eficacia general del equipo
en la máquina de prensado progresivo mediante el ciclo de mejora continua Planificar-hacer-
verificar-actuar. ..................................................................................................................... 64
ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 115 Asignación de Datos Actuales para Simulación - Tiempos de Ciclo actual 212
Figura 116 Asignación de Datos para Simulación - Tiempo de Setup .......................... 213
Figura 117 Resultados de Capacidad Utilizada Actual ................................................. 213
Figura 118 Simulación del Proceso Futuro.................................................................... 214
Figura 119 Asignación de Datos Actuales para Simulación Tiempos de Ciclo Futuro 215
Figura 120 Resultados de Capacidad Utilizada Futura .................................................. 215
18
En el capítulo I del presente estudio se presentará los antecedentes del sector, las
investigación; así como el estado del arte y casos de éxito que demuestran la viabilidad y resultados
sector farmacéutico.
1.1 Antecedentes
En los últimos años se han presentado grandes retos a las empresas, despertando el interés
tecnología con el fin de aumentar su rentabilidad para satisfacer a sus clientes. Tal es el caso de la
industria farmacéutica, que, al ser un sector activo, requiere de la innovación tecnológica como
ventas que rivalizan en precios, las fusiones y adquisiciones y la rentabilidad. Además, también la
definen rasgos como la alta disponibilidad de pagar y la poca flexibilidad de los costos. De igual
económico. Algunas de estas características han permanecido constantes, otras se han originado
aporte social: un flujo constante de nuevos medicamentos que hace posible tratar, curar o atenuar
Por su parte Páez (2015), expone que la industria farmacéutica mundial se encuentra
controlada por un pequeño número de firmas multinacionales, las cuales hacen inversiones para
elevar el valor de las futuras ganancias a través del dinero invertido. De esta manera se reporta que
la concentración de la investigación farmacéutica en los países con ingresos más altos perjudica la
innovación a nivel mundial. Es decir, los países ricos alojan las compañías farmacéuticas con más
es decir, está basado en mejoras y adaptaciones de procesos y productos ya existentes, dado que la
industria local no se encuentra en condiciones de llevar a cabo los estudios necesarios para producir
fármacos genéricos, por lo que sólo se producen medicamentos copia. En su trabajo, Abrutzky, et
al. (2015) se proponen analizar las características del crecimiento de la industria farmacéutica en
Argentina y sus implicaciones sociales y económicas, tomando en cuenta que las actividades
relacionadas con la salud son bienes sociales y por lo tanto deben ser accesibles para la sociedad.
Por otro lado, Sánchez (2020) estudió la estructura del sector farmacéutico en España, en
el cual se evidencia que para mayo del 2020 había un total de 262 laboratorios farmacéuticos, de
los cuales 235 estaban llevando a cabo la elaboración, importación o tenían la autorización de
Figura 1
De igual manera Sánchez (2020), menciona que la industria farmacéutica en España es una
gran generadora de empleo, ya que además de los puestos directos, genera también puestos
indirectos e inducidos que no están implícitos en la misma. De esta forma, se muestran, en la Figura
Figura 2
Por otra parte, Cóndor, Díaz, Forino y Rosales (2017) propusieron un planeamiento
estratégico de 10 años para la industria farmacéutica peruana, con el que se busca impulsar el
desarrollo de dicha industria, debido a que actualmente enfrenta un déficit en la balanza comercial
por los autores, la industria farmacéutica peruana está conformada por laboratorios farmacéuticos
seguros y de calidad para brindar confianza a los consumidores. Esta asociación se encuentra
Tabla 1
N° Laboratorio
1 Hersil
2 Roxfarma
3 Medifarma
4 Induquimica
5 Laboratorios AC Farma
6 Belofarm
7 IQFarma
8 Quiarsa
9 Representaciones Francar
10 Portugal
11 Sherfarma
que estos provienen de dos sectores: público y privado; comercializándose los medicamentos en
tres categorías: los genéricos, los similares y los de marca. Respecto al precio de los medicamentos
se tienen 4 canales de venta: las boticas y farmacias, las cadenas farmacéuticas, clínicas privadas
y revistas, evidenciando que las clínicas privadas son las que tienen mayor incremento de precios
Figura 3
Por su parte, Fiestas (2018) propuso identificar los factores que generan una limitante en
farmacéutica en el Perú genera un promedio anual de 1.4% en el PBI, el cual se compara con
Argentina, 1.8% (2013), Brasil, 3.0% (2012) y México, 0.6% (2014). Adicionalmente, la industria
genera alrededor de 23 mil empleos de forma directa y al menos 140 mil empleos de manera
indirecta. En cuanto a los ensayos clínicos, el Perú ocupa el quinto lugar en Latinoamérica, debajo
Figura 4
fármacos en el país alcanzó los 918 millones de soles según cifras del INEI, con lo cual supera el
valor de otras industrias, como la fabricación de cuero y calzado, sustancias químicas básicas y
ya que en el 2014 estas importaciones alcanzaron los 817.4 millones de dólares (Ministerio de la
Producción, 2017)
25
Lean thinking o pensamiento esbelto es una filosofía de aplicación trasversal a todos los
procesos de la organización.
Según indica (Byrne et al., 2021) el principio de esta filosofía tiene por objetivo la
valor. Así mismo, indica que es una forma de hacer más con menos esfuerzo humano (horas
hombre), menos equipos, menos tiempo y menos espacio mientras se cumple con los
Así mismo, (Tiwari et al., 2020) señala que el pensamiento esbelto o lean thinking se refiere
valor es definido por el cliente. De igual manera refiere que el pensamiento esbelto o lean thinking
Según (Sadiq et al., 2021) lean manufacturing o manufactura esbelta es una filosofía que
ayuda a las organizaciones a crecer dentro del marco de la mejora continua impactando a la vez en
(Ur Rehman et al., 2020) señala que el marco de referencia de lean manufacturing se
origina en Japón y ofrece métodos y herramientas para enfocarse en actividades que aportan y no
aportan valor. La elección de un principio lean, implementación y logro depende del tipo de
Así mismo,(dos Santos et al., 2021) indica que la implementación de un sistema de Lean
Manufacturing permite a los procesos a consumir menor cantidad de recursos lo cual demanda una
menor inversión. Esto permite una disminución en los niveles de inventario al consumir menos
espacio, así como menor cantidad de recurso humano. Por lo que el flujo de trabajo se vuelve más
predecible, reduciendo los niveles de incertidumbre y desorden lo que genera mayor confianza y
Como indica (Amrani et al., 2020) la implementación de prácticas lean han probado ser
aeroespacial.
Como expone (dos Santos et al., 2021) estos desperdicios puedan eliminarse o reducirse de
forma considerable ya que Lean Manufacturing provee varias herrarmientas que permiten la
27
gestión y visualización de los procesos y sus actividades. Dentro de ellas destacan: 5s, poka-yoke,
kanban, balance de línea, Value Stream Mapping (VSM), estandarización el trabajo, entre otros.
Así mismo (Ur Rehman et al., 2020) indica los beneficios de la aplicación de las principales
Tabla 2
reducir la duración del ciclo producción enfocándose en los métodos de trabajo y así cumplir con
las entregas en el plazo acordado con los clientes. Lo cual refuerza el vínculo de proveedor-cliente
Según indica (Byrne et al., 2021) el Value Stream Map (mapa del flujo de valor) es una
herramienta visual y de lenguaje simplificado que presenta el ciclo de vida completa del producto
partiendo desde la materia prima hasta el uso del cliente. La visualización de los procesos se utiliza
para identificar y eliminar los desperdicios y es importante en el diseño del mejor flujo de los
procesos.
Como menciona (Byrne et al., 2021), la aplicación del VSM permite identificar de manera
visual los desperdicios industriales en los sistemas de manufactura para ello ilustra, identifica y
cuantifica los desperdicios de esta manera compilando el mapa de flujo de desperdicios en los
cuales se apoya para la elaboración del flujo actual y futuro. Así mismo indica que la aplicación
del VSM tiene un impacto positivo en el desempeño ambiental como se muestra en la Figura 5.
Figura 5
Así mismo, (dos Santos et al., 2021) señala que el flujo de valor o value stream representa
las acciones necesarias para ubicar un producto en todos los flujos esenciales para su completa
manufactura, incluso si estas acciones añaden o no valor al producto final. A su vez ayuda a
Para ello el autor indica que se debe crear el VSM actual del proceso para posteriormente
plantear el VSM futuro, para lo cual propone el siguiente método presentado en la Figura 6.
Figura 6
En referencia al Takt time (Sadiq et al., 2021) indica que time como el cálculo del tiempo
promedio requerido para cumplir con la fecha de entrega de un producto terminado al/los clientes.
Así mismo, (dos Santos et al., 2021) señala que el Takt time es el tiempo calculado para la
producción de un producto o parte de él. Puede aplicarse para una unidad de trabajo o incluso para
una línea de ensamblaje. Así mismo, indica que se define basado en la demanda del mercado y el
responder a la demanda.
Para su cálculo es la división del tiempo disponible entre las unidades a producir según se
Figura 7
Según indica (Jaqin et al., 2020) TPM es una filosofía de origen japones que ha sido
desarrollada en base a los conceptos y métodos del mantenimiento productivo. Así mismo, indican
que el concepto de TPM fue presentado por la empresa Nippon Denso Co Ltd. de Japón en el año
1971, los cuales era proveedores de Toyota. Señalan que la denominación del término TPM tiene
3 pilares fundamentales: Total se refiere al involucramiento de todos los empleados y gestión que
31
cubre todo el ciclo de vida del proceso productivo, Productive se refiere al incremento de la
productividad con cero accidentes, cero defectos, cero daños y así minimzar los problemas del
producción.
De igual manera (Xiang & Feng, 2021) señala que TPM está basado en los principios de
5s definido por Nakajima en 1986. Bajo TPM el mantenimiento de los equipos pasó de pasivo a
activo buscando alcanzar cero defectos, cero fallas y cero incidentes estableciendo diferentes
equipos y actividades que trabajan de forma sistemática bajo un enfoque de mejora recurrente en
representado en la casa de TPM en la Figura 8. Si bien existen 8 pilares no todos son aplicables a
las empresas, en algunos casos se deberá seleccionar las herramientas necesarias y viables para su
desarrollo.
32
Figura 8
Casa de TPM
Finalmente (Vergara et al., 2019) señala que el TPM aprovecha la capacidad (oculta) de
equipos aunque estos no sean confiables, reduciendo las averías y generando ahorros por
reparaciones.
individual o colectiva.
En el caso de (Jaqin et al., 2020) señala que el OEE es un indicador que se utiliza para
evaluar y medir la correcta implementación de TPM. Este indicador es de gran importancia para
33
medir la productividad de equipos y la calidad del producto. El OEE se formula bajo la siguiente
ecuación de la Figura 9.
Figura 9
Así mismo los valores de clase mundial para cada componente se señalan en la Tabla 3.
Tabla 3
Así mismo (Sousa et al., 2018) refiere que el OEE es utilizado para analizar el impacto en
las mejoras de equipos. Relata que el indicador fue presentado por Nakajima dentro del contexto
de Total Quality Management (TQM) como un indicador clave para el desempeño de equipos y
máquinas.
34
Según (dos Santos et al., 2021) Los autores señalan que el balance de la producción es uno
de los pilares del TPS y su objetivo es hacer que los operarios involucrados en una actividad
produzcan solo lo necesario para mantener el ritmo de la línea sin causar demoras en la producción.
Dicho de otra manera, los procesos se deben organizar de tal forma que produzcan solo lo necesario
en el tiempo requerido.
Indica que en ese contexto el cuadro de balance de operarios (OBC por sus siglas en inglés)
también conocido como Yamazumi Board, es una herramienta grafica que ayuda a la creación de
un flujo continuo en un proceso con múltiples etapas y varios operadores, distribuyendo las
actividades entre los operarios de acuerdo al takt time, el cuadro se expone en la Figura 10.
Figura 10
Modelo de OBC
Señala (dos Santos et al., 2021) que la estandarización del trabajo establece procedimientos
para cada operador en el proceso de producción estos se basan en tres elementos: El takt time, la
Señalan que la hoja de estandarización del trabajo contiene elementos de las actividades en
tiene en una línea el takt time que representa el límite de tiempo en que las actividades deben ser
desarrolladas.
Señala que La hoja de trabajo estándar es una herramienta para el análisis que debe ser
considerada como un juego de instrucciones para el operador en la cual es posible analizar las
Figura 11
Según (Yazıcı et al., 2020) SMED es un método efectivo que reduce los tiempos de setup
y que puede ser aplicada en cualquier organización y cualquier equipo. Así mismo, indica que este
método tiene como enfoque permitir realizar el setup de los equipos en menos de 10 minutos.
Por otra parte (Monteiro et al., 2019) señala que después de la implementación de SMED
se reducen las actividades que no aportan valor, incrementando el volumen de ventas de las
compañías.
Igualmente (Vieira et al., 2019) indica que la implantación de SMED permite reducir los
tiempos de preparación y aquellas actividades que reducen la disponibilidad del equipos como son
los cambios entre lotes, los ajustes, entre otros con cuya eliminación se mejora el flujo del
productos reduciendo las esperas y más importante aún las perdidas de desempeño. Los pasos para
Figura 12
Por su parte (Agung & Hasbullah, 2019) indica que en el estudio realizado por Ferradas &
Según señala (Parwani & Hu, 2021) las actividades internas son aquellas actividades que
pueden realizar cuando el equipo está apagado. Como por ejemplo el cambio de piezas,
intervención con herramientas, etc. En cambio las actividades externas son aquellas que se pueden
ejecutar con el equipo en marcha como calibraciones menores, entre otras. Estas actividades suelen
aportar valor al proceso ya que son requeridas para continuar con el mismo.
Según indica (Ribeiro et al., 2019) el MTTR o tiempo medio entre reparación es un
indicador que expresa el tiempo necesario para que el equipo sea devuelto a su funcionamiento.
Figura 13
Así mismo, (Ribeiro et al., 2019)define el tiempo promedio entre fallas (MTTF) como el
tiempo en que se dan 2 averías consecutivas. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula
Figura 14
indexados de bases de datos científicas como es el caso de SCOPUS, en ese marco se observó que
una gran cantidad de publicaciones emplean la metodología de Lean Manufacturing para mejorar
la eficiencia de los procesos, con enfoque en reducir los desperdicios los cuales calzan en las 8
reducir los costos asociados tanto a los procesos productivos como también dejan claro que esta
metodología se puede aplicar en diferentes áreas de la empresa como son el área logística, compras
y calidad.
Manufacturing han sido adoptadas por diversas organizaciones predominando aquellas que se
relativas al sector industrial de producciones de bienes y servicios. En ellas, bajo los conceptos de
implementación, se definió el valor centrado en la necesidad del cliente, con el afán de mejorar los
39
común en los estudios es que sobre todo en las industrias de producción los niveles de
cotidianidad del proceso, las brechas técnicas, la continua adecuación sobre la marcha para cumplir
organizaciones sin importar el sector, rubro, tamaño y core. Muchos de los estudios coinciden en
que un primer paso debe relevar la información del proceso actual tales como la demanda, los
tiempos del proceso, el histórico de fallas, entre otros y permitir visualizarlo para identificar en el
flujo aquellos desperdicios que generan carencias en el proceso, de la misma manera este
establecer y el flujo futuro en el cual, como se ha podido obsevar en los diversos artículos, se debe
trabajar con un enfoque de mejora continua con el afán de mantener los resultados y que estos sean
sostenibles.
productos para la industria aeroespacial provoca grandes sobrecostos en una industria altamente
cuya línea ha identificado una serie de desperdicios y plantea como estrategia la implementación
de herramientas de lean manufacturing para poder cumplir con el nuevo modelo de alto volumen
El primer paso planificar (P) las acciones para la implementación de lean manufacturing,
Figura 15
Como segundo paso se identificaron las herramientas (T) entre ellas: U cells, one-piece
flow, estandarización de trabajo, poka yoke, SMED, VM, task time y multi habilidad. Las cuales
Figura 16
según la demanda estimada del siguiente día. Lo cual incrementaba el inventario en proceso y los
agilidad del flujo de proceso. Por ello se planteó como nueva estrategia el flujo de una pieza y
Figura 17
que está asociada a un operador para que de esta forma tenga un acceso rápido a la herramienta
Figura 18
lo cual se hizo el cálculo del takt time y la medición del tiempo de las actividades del proceso
como se muestra en la Figura 19. De esta manera se observa que en el proceso actual muchas de
las etapas se encontraban por encima o por debajo del takt time generando demoras o
sobreproducción.
44
Figura 19
Se procedió con la estandarización del trabajo, Figura 20, con el objetivo de reducir los
errores y producto no conforme en el ensamble del producto, para ello se realizaron mejoras en los
Figura 20
Se implementó poka yoke con el objetivo de reducir los errores durante el ensamblaje de
Figura 21
Se aplicó la herramienta SMED para reducir los tiempos de setup de equipos como se
Figura 22
Aplicación de SMED
46
El tercer paso fue la evaluación el desempeño (P) que apuntó la verificación de los
Figura 23
Finalmente, el cuarto paso que implica la mejora continua (C) para identificar nuevas
oportunidades de mejora.
Validación - Reducción de los desperdicios identificados. Iniciando por la nivelación del proceso
de ensamblaje el cual tenía picos de 65 min en algunas estaciones, luego de la aplicación del takt
time y la nivelación de actividades se estableció como tiempo de ciclo 25 min, una reducción del
61.5%. Así mismo, mediante el uso de la herramienta SMED se redujeron los tiempos de setup de
675 s a 410 s una reducción de 39.2%. En conjunto las medidas aplicadas generaron un ahorro de
87,500 euros.
47
1.3.1.2 Caso de éxito 2: Integración del marco de Lean Manufacturing en relación con la
presenta deficiencias para cumplir con la demanda presentando sobretiempo, fallas de máquinas y
Diseño – La empresa desarrolla un marco de trabajo integrando las metodologías Lean - BOM este
identifican las áreas de mejora y se evalúa la viabilidad en la aplicación de las herramientas lean.
el VSM actual (Figura 24) así como, el VSM futuro (Figura 25) y se evalúa la viabilidad.
Figura 24
VSM Actual
Figura 25
VSM Futuro
Validación - Se logra una reducción de 26% en el lead time, se reduce en 39% el tiempo de
actividades que aportan valor (de 8.72 min/pieza a 5.33 min/pieza). Esto último genera una
reducción de personal al nivelar las actividades de producción en un 31.5%. Todo esto se puede
Figura 26
1.3.1.3 Caso de éxito 3: Enfoque Lean para mejorar la productividad de fabricación: un estudio
estudio de tiempos y desempeño, luego utiliza el VSM para analizar el estado actual e identificar
los cuellos de botella, flujo y disponibilidad, posteriormente sugiere las mejoras para reducir los
50
manufactura, los tiempos de parada, el porcentaje de producto no conforme, los valores del OEE
Tabla 4
Posterior a ello realiza a la elaboración del VSM actual que se observa en la Figura 27,
Figura 27
VSM Actual
51
Se realiza un análisis cualitativo mediante el uso del diagrama causa-efecto para identificar
las causas potenciales de los problemas que originan las fallas por fugas (Figura 28).
Figura 28
La cuantificación de las cusas arroja que las fuentes principales de fuga en los calderos
(77.4% acumulado) se dan las etapas de soldadura circular y la soldadura del nipple. Esto se puede
Figura 29
Se procedió a asignar las tareas a las estaciones de trabajo de manera que estas se
empaque. De esta manera cada estación fue asumiendo de manera organizada actividades y
tiempos específicos como se muestra en la Tabla 5. En base a ello se plantea el VSM futuro donde
Tabla 5
Figura 30
VSM Futuro
Tabla 6
material, mejoras en el cuello de botella se redujeron en 7.5% las actividades que aportan valor y
empresa de 0.77 a 0.86 ,la productividad se incrementó en 11.45% y el tiempo de ciclo se redujo
en 9.93%.
1.3.1.4 Caso de éxito 4: Aplicación de la metodología Lean y Six Sigma a una planta de
demanda de tabletas de paracetamol (1.1 millones de tabletas por encima del actual) por inicios
del Covid 19. Se considera que el cuello de botella es el proceso de acondicionado el cual genera
11.6 días de producto en proceso, para probar ello la empresa desarrolla un marco de acción basado
Diseño – La organización plantea un marco de acción donde identifica, analiza y corrige las causas
incrementando la productividad, reduciendo los atrasos y elimando los desperdicios. Para ello
desarrolla 7 pasos, el primer es identificar los desperdicios mediante el uso de VSM (Figura 31) e
Figura 31
VSM Actual
Figura 32
tabletas es una de las causas principales de parada de equipo, lo que se muestra en la Figura 33.
57
Figura 33
Como tercer paso selecciona el proyecto (Figura 34) donde analiza la viabilidad de la
Figura 34
Como cuarto paso crea un equipo LSS el cual evalúa el proceso con herramientas
Como quinto paso se aplica la solución al problema, las acciones correctivas y sus factores
Tabla 7
Como sexto paso se miden los beneficios y resultados (Tabla 8), dentro de ellos se puede
que los tiempos muertos y los blisters (producto no conforme) son eliminados una vez
Tabla 8
Se presenta también el comparativo del estado actual y el estado futuro (Figura 35) con la
implementación de las acciones presentadas. Los beneficios se muestran a continuación (Tabla 9).
Figura 35
Tabla 9
Finalmente como séptimo paso se comparten los resultados a todos los interesados.
Validación – Los retrasos con producto en el área de acondicionado se reduce un 84%, el tiempo
de ciclo por batch se reduce 25%, el tiempo de relevo se reduce en 25%, la disponibilidad de la
línea se incrementa en 11%, el lead time se incrementa en 69%. Así mismo se genera un beneficio
económico por conceptos de ahorro al eliminar los desperdicios durante el proceso (Tabla 10).
Tabla 10
Ahorros Totales
Diagnóstico – El objetivo del estudio es definir un nuevo método de trabajo que reduzca la
Diseño – Los autores proponen el uso de lean manufacturing para lo cual elaboran un marco de
acción el cual consta de 6 etapas. La primera etapa es el diseño del estado de flujo actual que se
Figura 36
VSM Actual
La tercera etapa se realiza el cálculo del takt time aplicando la fórmula que se muestra en
la Figura 37.
Figura 37
En la cuarta etapa elabora el cuadro de balance del operador (OBC) que se muestra en la
Figura 38. Donde se visualiza la proximidad del total de tiempo empleado con respecto al takt time
del proceso.
63
Figura 38
Figura 39
VSM futuro
Finalmente en la sexta y última etapa desarrolla las hojas de trabajo estándar por operador
(Figura 40).
Figura 40
2 operaciones que no agregaban valor al producto, de esta forma se ahorró 49,5 minutos por día o
tipo A que regresaban a la línea, 8,07% en el tipo B, 23,96% en el tipo KLT A y 3,56% en el tipo
KLT B.
1.3.1.6 Caso de éxito 6: Estudio de caso sobre el aumento de la eficacia general del equipo en
verificar-actuar.
65
Diagnóstico – En el estudio se observa que el OEE del modelo de prensa 600T alcanza un valor
de 60.7% debido a que la disponibilidad de equipos se encuentra en 63.3% por efectos de los
Diseño – Se aplica la metodología TPM junto con el ciclo de mejora continua (PDCA: planear,
solución.
Figura 41
Así mismo, se identifican y evalúan las actividades que restan disponibilidad a las
operaciones (Figura 42), donde los tiempos de preparación son los que mayor impacto representan
Figura 42
actividades del bobinado final, cuyo ciclo se presenta en la Figura 43 y el análisis de tiempos en
la Tabla 12.
Figura 43
Tabla 12
En la etapa de “hacer” se evalúan las causas del sobretiempo en la preparación del bobinado
final, cuyo análisis mediante el uso del diagrama de Ishikawa se presenta en la Figura 44.
Figura 44
El análisis de causas arrojó fue fundamental para plantear las mejoras como la reducción
de la longitud del resorte de la bobina el cual le permitía un movimiento más suave al reducirlo de
30 mm a 14 mm. Como segunda mejora se colocó un tope al final de la bobina lo cual impide que
se mueva de posición evitando fallas y la tercera fue la reubicación de la lampara hacia el punto
de ingreso del pin para mejorar la visibilidad de la maniobra. Los costos de las mejoras y la
Tabla 13
Figura 45
En la etapa de verificación se comparan los resultados del OEE antes y después de las
Figura 46
Finalmente, en la la etapa de “actuar” se estandarizan todas las actividades para evitar que
las causas detectadas vuelvan a generar los mismos problemas. Para evitar las paradas de máquina
se entrenó al personal en el enfoque del mantenimiento autónomo y se generaron las fichas para
Figura 47
65.3%
71
Año y lugar Revista, Autores Título Problema Principal / Población y Procedimientos / Resultados
de cuartil y Objetivo General / muestra Data y Materiales /
publicación factor de Hipótesis Principal representatividad Instrumentos,
impacto diagnostico, diseño y
desarrollo, Validación y
Evaluación
2020 Production Amrani, Lean practices Los autores buscan El estudio se El primer paso planificar Reducción de los
United Planning and Aicha implementation elaborar un marco de realiza en una (P) las acciones para la desperdicios
Kingdom Control Ducq, Yves in aerospace referencia para la gran empresa de implementación de lean identificados.
Taylor and 31(16), pp. based on sector implementación de lean 1500 empleados manufacturing, Iniciando por la
Francis Ltd. 1313-1335 characteristics: manufacturing para lo dedicada a la seguidamente se nivelación del proceso
Q1 methodology cual definen el siguiente fabricación de estableció el VSM actual y de ensamblaje el cual
FI= 2.62 and case study caso de estudio: asientos para se identificaron las tenía picos de 65 min
El incremento de la naves actividades que aportan y en algunas estaciones,
demanda del mercado y aeroespaciales no aportan valor. Como luego de la aplicación
la complejidad de la (aviones, jets…). segundo paso se del takt time y la
fabricación de Si bien cuenta identificaron las nivelación de
productos para la con 3 productos herramientas (T) entre actividades se
industria aeroespacial (business, ellas: U cells, one-piece estableció como
provoca grandes economy y crew), flow, estandarización de tiempo de ciclo 25
sobrecostos en una el estudio se trabajo, poka yoke, min, una reducción del
industria altamente centra en los SMED, VM, task time y 61.5%. Así mismo,
competitiva. La empresa asientos business multi habilidad. El tercer mediante el uso de la
Aeroseat se dedica a la al tratarse de un paso fue la evaluación del herramienta SMED se
fabricación de sillas para contrato por 506 desempeño (P) que redujeron los tiempos
naves aeroespaciales en unidades apuntó la verificación de de setup de 675 s a
cuya línea ha realizándose en los resultados y 410 s una reducción de
identificado una serie de un período de 6 finalmente el cuarto paso 39.2%. En conjunto las
desperdicios y plantea meses. que implica la mejora medidas aplicadas
como estrategia la continua (C) para generaron un ahorro
implementación de identificar nuevas de 87,500 euros.
herramientas de lean oportunidades de mejora.
72
manufacturing para
poder cumplir con el
nuevo modelo de alto
volumen de producción
requerido para cumplir
con el contrato de Flyair.
Año y lugar Revista, Autores Título Problema Principal / Población y Procedimientos / Resultados
de cuartil y Objetivo General / muestra Data y Materiales /
publicación factor de Hipótesis Principal representatividad Instrumentos,
impacto diagnostico, diseño y
desarrollo, Validación y
Evaluación
73
2021 Journal of Sadiq, Saba An integrated La empresa ha El objetivo del La empresa desarrolla un Se logra una reducción
Netherlands Cleaner Amjad, framework for desarrollado estudio es marco de trabajo de 26% en el lead time,
Production Muhammad lean anteriormente desarrollar un integrando las se reduce en 39% el
Vol 279 Saad manufacturing herramientas lean, sin marco integrado metodologías Lean - BOM tiempo de actividades
Q1 Rafique, in relation with embargo la falta de un entre la este se divide en 4 fases, que aportan valor (de
FI 3.59 Muhammad blue ocean marco de mejora metodología lean la primera es la fase 8.72 min/pieza a 5.33
Zeeshan manufacturing continua y falta de y blue ocean conceptual donde se min/pieza). Esto
Hussain, - A case study capacitación así como la (BOM) aplicado a identifican las demandas último genera una
Shafqat demanda recurrente de la empresa ZESH de la industria y se reducción de personal
Yasmeen, sus productos ha hecho Group dedicada a evalúan lo compromiso al nivelar las
Uzma que esta no sea la fabricación de de la gestión, en la actividades de
Khan, suficiente por lo que se partes para segunda fase o fase producción en un
Mohammad pretende reforzarla motocicletas con preparatoria se 31.5%.
Aamir aplicando y fusionando la finalidad de identifican las áreas de
la metodología lean con cumplir con la mejora y se evalúa la
blue ocean (BOM) para demanda viabilidad en la aplicación
de esta manera generar elimando de las herramientas lean y
un flujo sostenible con sobretiempo, bom que se pretenden
impacto económico y fallas de utilizar, la tercera fase o
ambiental. máquinas y otros fase de implementación
contratiempos se seleccionan las
durante la herramientas adecuadas
fabricación de y se plantea el mapa de
levas. estado actual (VSM) así
como el mapa futuro y se
evalúa la viabilidad,
finalmente la cuarta fase
o fase de término se
propone el marco de
acción específico y se
motiva a la mejora
continua.
74
Año y lugar Revista, Autores Título Problema Principal / Población y Procedimientos / Resultados
de cuartil y Objetivo General / muestra Data y Materiales / Instrumentos,
publicación factor de Hipótesis Principal representatividad diagnostico, diseño y
impacto desarrollo, Validación y
Evaluación
2020 Arabian Ur Rehman, Lean Approach En el año 2018 una El estudio se realiza El modelo de solución inicia Mediante el balance de
Germany Journal for Ateekh to Enhance empresa dedicada a la en diferentes con la recolección de datos línea, la minimización de
Springer Science and Usmani, Manufacturing fabricación de calentadores departamentos de e información mediante el los traslados por
Berlin Engineering Yusuf S. Productivity: A de agua observa una manufactura en estudio de tiempos y búsqueda de material,
Vol 45, Issue Umer, Usama Case Study of reducción de 7.5% en la fábricas en Arabia desempeño, luego utiliza el mejoras en el cuello de
3, pp 2263- Alkahtani, Saudi Arabian productividad y una alza en Saudita. VSM para analizar el estado botella se redujeron en
2280 Mohammed Factory la demanda de 4.01% que actual e identificar los 7.5% las actividades que
Q2 no ha sido atendida debido cuellos de botella, flujo y aportan valor y en
FI = 0.35 a un incremento del 16% en disponibilidad, 15.47% aquellas que no
reprocesos y productos posteriormente sugiere las lo aportan. Se
defectuosos. Esto lleva a la mejoras para reducir los incrementó el indicador
empresa a reorganizar y rechazos y balancear la de desempeño global de
distribuir sus recursos línea, posteriormente la empresa de 0.77 a
(mano de obra, maquinaria, realiza un VSM futuro y 0.86 ,la productividad se
materiales y recursos finalmente un comparativo incrementó en 11.45% y
económicos) bajo el pre y post implementación. el tiempo de ciclo se
enfoque de lean redujo en 9.93%.
manufacturing.
75
Año y lugar Revista, Autores Título Problema Población y muestra Procedimientos / Materiales / Resultados
de cuartil y Principal / Data y Instrumentos, diagnostico, diseño
publicación factor de Objetivo General / representatividad y desarrollo, Validación y
impacto Hipótesis Principal Evaluación
2021 Processes Byrne, Brian Applying Lean La empresa La empresa La organización plantea un marco Retrasos con producto
Switzerland Vol 9 McDermott, Six Sigma presenta atraso pertenece a la de acción donde identifica, analiza en el área de
MDPI AG Q2 Olivia Methodology to con pedidos a industria y corrige las causas incrementando acondicionado se
SJR = 0.9 Noonan, a clientes debido a farmacéutica con la productividad, reduciendo los reduce un 84%, el
John Pharmaceutical un incremento de una posición y marca atrasos y eliminando los tiempo de ciclo por
Manufacturing la demanda de consolidada. Cuenta desperdicios. Para ello desarrolla 7 batch se reduce 25%, el
Facility: A Case tabletas de con una amplia pasos, el primer es identificar los tiempo de relevo se
Study paracetamol (1.1 cartera de productos desperdicios mediante el uso de reduce en 25%, la
millones de dentro de los cuales VSM e indicadores como el OEE, el disponibilidad de la línea
tabletas por destaca el segundo paso es estratificar los se incrementa en 11%,
encima del actual) paracetamol por su desperdicios en donde identifica el lead time se
por inicios del alta demanda a que la ruptura de tabletas es una incrementa en 69%.
Covid 19. Se causa de la de las causas principales de parada
considera que el pandemia por Covid de equipo, como tercer paso
cuello de botella 19. selecciona el proyecto donde
es el proceso de analiza la viabilidad de la solución
acondicionado el elegida, como cuarto paso crea un
cual genera 11.6 equipo LSS el cual evalúa el
dias de producto proceso con herramientas
en proceso, para cualitativas y cuantitativas
probar ello la identificando de forma efectiva el
empresa problema, como quinto paso se
desarrolla un aplica la soluciona al problema,
marco de acción como sexto paso se miden los
basado en las beneficios y resultados y
metodologías lean finalmente como séptimo paso se
y six sigma. comparten los resultados a todos
los interesados.
76
Año y lugar Revista, Autores Título Problema Población y muestra Procedimientos / Materiales / Resultados
de cuartil y Principal / Data y Instrumentos, diagnostico,
publicación factor de Objetivo General / representatividad diseño y desarrollo, Validación y
impacto Hipótesis Principal Evaluación
2021 Gestao e Dos Santos, Implementation of El objetivo del El estudio se realiza Los autores proponen el uso de La aplicación de
Brazil Producao Diego a standard work estudio es definir en el área logística de lean manufacturing para lo cual herramientas de lean
Vol 28 Michael routine using Lean un nuevo método una empresa de elaboran un marco de acción el manufacturing como el
Q3 Cornelius Manufacturing de trabajo que maquinaria agrícola cual consta de 6 etapas. La VSM permitió eliminar
Dos Santos, tools: A case Study reduzca la en el estado de Rio primera etapa es el diseño del 2 operaciones que no
Bruna Karine variabilidad de Grande do Sul. estado actual, la segunda etapa agregaban valor al
Dos Santos, tiempos de es la recolección de data de los producto, de esta
César Gabriel proceso en las procesos (tiempos, actividades y forma se ahorró 49,5
actividades de unidades por etapa), la tercera minutos por día o su
abastecimiento de etapa define el takt time, en la equivalente de 18
cajas de acuerdo a cuarta etapa elabora el cuadro horas mensuales. Se
la necesidad de la de balance del operador (OBC), redujó en 24% la
línea de en la quinta etapa diseña el variación en la cantidad
ensamblaje. estado futuro y en la sexta y de cajas vacías tipo A
última etapa desarrolla las que regresaban a la
hojas de trabajo estandar por linea, 8,07% en el tipo
operador. B, 23,96% en el tipo KLT
A y 3,56% en el tipo KLT
B.
77
Año y Revista, Autores Título Problema Principal Población y Procedimientos / Materiales / Resultados
+A2:H3 cuartil y factor / Objetivo General muestra Data y Instrumentos, diagnostico,
de impacto / Hipótesis representatividad diseño y desarrollo, Validación y
Principal Evaluación
2020 International Jaqin, C. Case Study in En el estudio se El estudio se realiza Se aplica la metodología TPM Se incrementa la
Iran Journal of Rozak, A. Increasing observa que el OEE una empresa junto con el ciclo de mejora disponibilidad de equipos
Materials Engineering, Purba, H. Overall del modelo de Indonesia de continua (PDCA) y herramientas de 63.3% a 67.8% y el OEE
and Energy Transactions Hardi Equipment prensa 600T prensando de calidad para diagnosticar y de 60.7% a 65.3%
Research B: Effectiveness on alcanza un valor de automotriz proponer el marco de solución.
Center Applications Progressive Press 60.7% debido a
Vol 33 Machine Using que la
pp 2245-2251 Plan-do-check- disponibilidad de
Q2 act Cycle equipos se
encuentra en
63.3% por efectos
de los tiempos de
preparación
(setup)
78
Año y lugar Revista, cuartil Autores Título Problema Principal Población y Procedimientos / Materiales / Resultados
de y factor de / Objetivo General muestra Data y Instrumentos, diagnostico,
publicación impacto / Hipótesis representatividad diseño y desarrollo, Validación y
Principal Evaluación
2021 Journal of Xiang, Zhang Implementing Se observa que los El estudio se realiza La empresa aplica la metodologia Luego de la
España Industrial Tian total productive niveles de en la empresa TPM en 3 etapas las cuales define implementación la
Engineering Feng, Chin maintenance in a eficiencia se china BSL la cual se como su modelos de eficiencia de los equipos
and Jeng manufacturing encuentran entre dedica a la implementación, estas se incrementó en
Management small or medium- 43.72% y 60.46% fabricación de comprenden la planificación promedio a 66.9%, con lo
Vol 14 sized enterprise en 5 equipos CNC válvuas y otros donde se realiza la evaluación cual se redujeron los
pp 152-175 donde se fabrican equipos inicial, la organización y cosos operativos en un
Q2 valvulas. Así hidráulicos. En ella establecimiento de los objetivos promedio de 96%,
mismo, altos se evaluarán las a corto plazo. La mejora donde generando también
niveles de condiciones de los se habilitan los recursos y mayor difusión y
inventarios y una 5 equipos selecccionas los pilares de TPM a conocimiento del
sobre producción a principales en los utilizar. Finalmente el personal sobre las
causa de la baja cuales se sostenimeinto que se centra en herramietas utilizadas.
eficiencia de los encuentran la estructura del equipo de
equipos. equipos CNC, trabajo y se elaboran
tornos y estandares, visuales, sistemas de
planchadoras. inspección y actividades de
rutina que permiten la mejora
continua.
79
la que se destinan alrededor del 12% de los ingresos de la industria, en la apropiación de las rentas
A finales de la década de los 50, la talidomida era recetada como sustancia activa con el
nombre de somnífero Contergan (nombre con el que fue introducida al mercado por la empresa
que, desde el punto de vista actual, no estuvieron lo suficientemente completas; sin embargo, estas
embarazadas. Las gestantes que en el primer trimestre de gestación consumieron este nuevo
hipnosedante, al que se atribuía mayor seguridad que a los barbitúricos, dieron lugar al nacimiento
de niños con extremidades incompletas, sobre todo en las partes proximales. En 1961, un pediatra
alemán de apellido Lenz informó en una carta al director de la prestigiosa revista Lancet que había
de pandemia, la agudeza de observación del Dr. Lenz, aunque tarde, posibilitó reconocer a la
80
talidomida como un teratógeno, es decir, una droga que causa el desarrollo anormal del embrión o
el feto. Esta alerta evitó que otros varios miles de niños nacieran malformados. Los sobrevivientes
de estos bebés nacidos al final de los 50 y principios de los 60 del pasado siglo, son hoy hombres
En estados Unidos la estricta actitud de Frances Oldham Kelsey, una joven farmacóloga
talidomida, evitando de ese modo que decenas de miles, tal vez centenares de miles, de niños
nacieran con los graves efectos teratógenos asociados con el fármaco. Su actitud, reconocida por
el entonces presidente John Fitzgerald Kennedy con el Award for Distinguished Federal Civilian
aprobación de la Enmienda Kefauver-Harris en el año 1962, que se tradujo en una mayor exigencia
todo el mundo. Los sistemas internacionales de farmacovigilancia son una de las consecuencias de
la tragedia de la talidomida.
internacional unas reglas generales. Durante dos años los especialistas en el tema de los países
que fue aprobado en la 22 Asamblea Mundial de la Salud (Resolución WHA 22 .50 de 1969), y
81
cumplimiento recomendado para los países asociados, fueron revisadas en 1975, apareciendo
La mayoría de los países del mundo, entre ellos Perú, han suscrito las recomendaciones de
la OMS como norma internacional de ámbito mundial, entendiéndose estas son aplicables a las
en sus formas definitivas de venta al público incluyendo los procesos a gran escala en hospitales y
la preparación de suministros para el uso de ensayos clínicos para el caso de los medicamentos Se
encuentran incluidas dentro del concepto de garantía de calidad y constituyen el factor que asegura
que los productos se fabriquen de forma uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de
calidad adecuadas al uso que se pretende dar a los productos y conforme a las condiciones exigidas
para su comercialización. Las reglamentaciones que rigen las normas correctas de fabricación
tienen por objeto principal disminuir los riesgos inherentes a toda producción farmacéutica.
Además de estas normas internacionales, existen otras con carácter nacional., la Industria
Farmacéutica en el Perú y toda la cadena de valor que involucra desde la obtención e importación
médicos y productos sanitarios hasta la comercialización de estos se rigen bajo la Ley de los
Noviembre del 2009), publicada en noviembre de 2009, orienta la regulación de estos productos
sustituyendo al Capítulo III de la Ley General de Salud N.º 26842. A través de esta Ley se ha
modificado los aspectos más cuestionados en la Ley N.° 26842, y sus Decretos Supremos 016-
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (27 de Julio 2011) y sus
modificatorias.
Estos documentos son las herramientas usadas para fiscalizar y regular por la Dirección
objetivo fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de
mínimas que garanticen la calidad de sus procesos y productos. Las certificaciones para cumplir
el Registro Sanitario otorgado por la DIGEMID previa evaluación de requisitos que garantizan la
y distribución de productos farmacéuticos, con más de 50 años de operación. Fue creada en el año
plantas ubicadas en el centro de Lima y en el distrito de ATE, sumando un total de más de 3.500
de cerca de 1.000 productos que se ofrecen a través de diversos canales privados, públicos y retail.
Además, cuenta con una gran capacidad logística para distribuir y almacenar los productos en
cosméticos.
84
2.1.1.1 Misión
2.1.1.2 Visión
más amplios de la población. Los principios de respeto por las personas, trabajadores y
accionistas permitirán maximizar la retribución no solo hacia ellos, sino también al país y
al medio ambiente.
2.1.1.3 Valores
instalada con tecnología de punta y constante desarrollo y expansión de operaciones. Esto se refleja
en sus ventas anuales, en el año 2017 obtuvo un ingreso superior a los 63 millones de dólares
(Tabla 14), el 2018 un ingreso por ventas sobre los 67 millones dólares (Tabla 15) y en el 2019
(Tabla 16) logró superar sus ventas con un récord de 68 millones de dólares. Liderando el top ten
Tabla 14
VENTA US$ %
TOTAL 1008.253 100
MEDIFARMA 63.427 6.29
ABBOTT 56.058 5.56
TEVA 50.741 5.03
MEAD JOHNSON NUTRIT 50.018 4.96
FARMINDUSTRIA 46.766 4.64
BAYER 42.144 4.18
MERCK 41.77 4.14
ROEMMERS 38.773 3.85
BAGO 33.954 3.37
HERSIL 32.758 3.25
Fuente: INEI (2017)
Tabla 15
VENTA US$ %
TOTAL 1014.221 100
MEDIFARMA 67.610 6.67
MEAD JOHNSON NUTRIT 54.064 5.33
FARMINDUSTRIA 48.070 4.74
TEVA 42.466 4.19
MERCK 39.234 3.87
ROEMMERS 37.992 3.75
HERSIL 34.223 3.37
86
VENTA US$ %
TOTAL 1014.221 100
BAGO 33.406 3.29
GSK CONSUMER HEALTH 29.521 2.91
ABBOTT 29.129 2.87
Tabla 16
VENTA US$ %
TOTAL 1,016.34 100
MEDIFARMA 68.424 6.78
MEAD JOHNSON NUTRIT 55.261 5.37
FARMINDUSTRIA 48.186 4.71
MERCK 41.362 4.26
TEVA 39.643 4.18
HERSIL 38.035 3.41
ROEMMERS 34.183 3.39
BAGO 33.456 3.26
ABBOTT 29.624 2.89
GSK CONSUMER HEALTH 29.432 2.85
La empresa cuenta con un amplio catálogo de productos propios, dentro de los más
conocidos están Electrolight, Acnomel, Gaseovet, Soluna y los derechos para la fabricación y
comercialización a nivel nacional de marcas como Sal de Andrews, Andrews Triple Acción,
87
Mentholatum, Hinds, Dr. Zaidmann, entre otros. Todos los productos se separan y fabrican según
empresa ha estructurado sus líneas de producción las cuales están repartidas en las sedes de los
distritos de Ate y Lima Centro. En la tabla 4 se observa la contribución anual de cada línea de
productos, haciendo la comparación entre las ventas del año 2017 y 2019 (Tabla 17), lo cual
Tabla 17
producción obtenido en el último periodo. En la Tabla 18 se puede observar que los productos con
mayor participación son fabricados en la sede de ATE, siendo estos: sueros fisiológicos (26.70%),
Soluciones bebibles (20.62%), polvos para suspensión (16.00%), ampollas (10.00%) y gotas
(9.00%). Estas 5 líneas representan más del 80% de las ventas anuales, como se representa en el
Tabla 18
% Venta % Acum
Sede Linea De Productos Venta Anual 2019 Mll $
Anual Venta Anual
Planta Ate Suero Fisiológico $18,269 26.70% 26.70%
Planta Ate Soluciones Bebibles $14,109 20.62% 47.32%
Planta Ate Polvos $10,948 16.00% 63.32%
Planta Ate Ampollas $6,842 10.00% 73.32%
Planta Ate Gotas $6,158 9.00% 82.32%
Planta Lima Tabletas Recubiertas $4,899 7.16% 89.48%
Planta Lima Tabletas $2,983 4.36% 93.84%
Planta Lima Emulsión $1,711 2.50% 96.34%
Planta Lima Jarabes $1,323 1.93% 98.27%
Planta Lima Pomadas $1,181 1.73% 100.00%
Fuente: Elaboración propia
Figura 48
empresa, esto se debe a la alta demanda por parte de las clínicas privadas y de entidades del estado,
4 etapas:
Figura 49
Figura 50
Figura 51
Figura 52
Figura 53
De esta manera se presenta la eficiencia en cada una de las etapas del proceso de producción
en la etapa de acondicionado, con un 92.66%, lo cual provoca que el proceso se ubique por debajo
Tabla 19
Así mismo, durante el año 2019 se observó una caída en el cumplimiento del programa de
producción durante el último trimestre del año. Como se puede observar en la Figura 54.
Figura 54
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
% CUMP. % META
producción establecido por la empresa debe ser mayor al 96%, ya que un valor inferior a este
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se ubica muy por debajo del porcentaje
mínimo establecido por la empresa, esto sucedió a causa del incremento de licitaciones con el
estériles se procede a desglosar el porcentaje de producción anual en cada una de las presentaciones
Figura 55
100%
100% 98% 98%
96%
98%
96%
94%
92%
90% 89%
88%
86%
84%
82%
1000 ml 500 ml 250 ml 100 ml
(96%). A partir de este análisis se obtiene que la deficiencia en la producción de la serie de sueros
analiza la demanda de las diferentes presentaciones de suero durante los meses del año 2019, como
Figura 56
30.00
20.00
10.00 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2
0.00
suero fisiológico, se puede observar que la presentación de suero con mayor demanda es la de
1000ml, debido a que es altamente solicitado a nivel de ventas institucionales, para centros de
salud públicos y privados. En base a ello se procede a realizar el diagrama de Pareto para evaluar
Figura 57
lo que quiere decir que es la presentación con mayor rotación y por lo tanto es la que genera
Con la finalidad de centrar el estudio en el proceso crítico dentro de la producción del suero
fisiológico de 1000 ml se procedió se realizó el cálculo del takt time del proceso con el cual se
procede a contrastar como se muestra a continuación en la Tabla 20 a evaluar los tiempos de ciclo
Tabla 20
Variable Cantidadad
Minutos por turno (min) 480
Refrigerio (min) 30
Minutos totales por turno 450
Cantidad de turnos 3
Número de días mes 24
Tiempo disponible mes (min) 32400
Demanda Promedio lotes 1000ml 50
Takt (min/lote) 748.8
Takt (h/lote) 12.48
Tabla 21
Finalmente se realizó la comparación de los tiempos de ciclo de cada proceso con el takt
figura 58.
101
Figura 58
etapa de acondicionado es el cuello de botella. Por ello se procederán a identificar las causas que
y febrero 2020, se generaron costos por incumplimientos, así como también penalidades por
incumplimiento de entrega, estos costos se ven reflejados en la Tabla 22. Así mismo, los costos
Tabla 22
Figura 59
.
103
De esta manera, se puede observar que el costo de oportunidad a causa del incumplimiento
del programa de producción de sueros estériles para el período setiembre 2019 a febrero 2020
valor anual de S/58,674. Es decir, durante ese año la empresa tuvo una pérdida total de
S/2,014,481.
Para identificar las causas que motivan la problemática se realiza una reunión con los key
users del proceso donde se involucró al jefe de la sección, la jefe de planeamiento, el jefe de
las ocurrencias durante la producción de cada lote. En primera instancia se utilizó el diagrama de
relaciones para vincular los motivos y causas asociadas al problema (Figura 60). Posteriormente
(Tabla 23), con base en la información del sistema, la cual se presenta a continuación.
104
Figura 60
Tabla 23
HOJA DE VERIFICACIÓN
PRODUCTO: SUERO
EMPRESA: MEDIFARMA S.A.
FISIOLÓGICO 1000 ml
SECCIÓN:
SOLUCIONES DE FECHA: 1/03/2020
GRAN VOLUMEN 1
UNIDAD DE
INSPECTOR: OV
MEDIDAD: LOTES
PLANTA: 1B
CANTIDAD DE LOTES INCUMPLIDOS
IMCUMPLIMIENTOS Promedio
(n° de lotes/mes)
POR: (n° lotes/mes)
Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-20 Ene-20 Feb-20
105
HOJA DE VERIFICACIÓN
INEFICIENTE
PROCESO DE 5.76 5.5 6.76 6.52 6.23 5.98 6.13
ACONDICIONADO
BAJA
DISPONIBILIDAD DEL
3.93 3.71 3.8 5.5 4.75 4.82 4.42
EQUIPO
ETIQUETADOR
DEMORAS EN SETUP
2.79 2.23 3.1 1.8 2.72 2.31 2.49
DE EQUIPOS
FALTA DE PERSONAL 1.26 1.45 1.19 0.75 1.13 0.98 1.13
PROBLEMAS CON
0.23 0.17 0.15 0.35 0.27 0.19 0.23
MATERIAL
OTROS MOTIVOS 0.11 0.08 0.13 0.25 0.19 0.18 0.16
TOTAL 14.08 13.14 15.13 15.17 15.29 14.46 14.55
Fuente: Elaboración propia
diagrama de Pareto (Figura 61) para reconocer los motivos prioritarios en el incumplimiento del
programa de producción.
Tabla 24
Promedio Lotes
MOTIVOS EVIDENCIADOS % % Acum
Set 19 – Feb 20
Figura 61
Habiendo realizado este primer análisis se detecta que los motivos de incumplimiento que
agrupan el 80% de los lotes no producidos se deben a altos tiempos de acondicionado (42.23%),
paradas intempestivas de equipos (29.95%) y demoras en setup de equipos (16.41%). Por ello se
procederá a evaluar las causas principales que generan estos motivos, para ello se utilizará la
Para analizar este motivo se procedió a realizar el diagrama causa efecto o diagrama de
Ishikawa mostrado en la Figura 62, con el cual identificaron las principales causas.
107
Figura 62
durante el periodo setiembre 19 a febrero 2020 utilizando la hoja de verificación que se presenta a
Tabla 25
HOJA DE VERIFICACIÓN
PRODUCTO: SUERO
EMPRESA: MEDIFARMA S.A.
FISIOLÓGICO 1000 ml
SECCIÓN: SOLUCIONES
FECHA: 1/03/2020
DE GRAN VOLUMEN 1
UNIDAD DE MEDIDAD:
INSPECTOR: OV
LOTES
PLANTA: 1B
realizar el diagrama de Pareto para priorizar las causas según su impacto (Figura 63).
Tabla 26
Promedio
Lotes
CAUSAS IDENTIFICADAS % % Acum
Set 19 –
Feb 20
CAPACIDAD DE MAQUINA NO APROVECHADA 4.18 68.23% 68.23%
ACTIVIDADES QUE NO APORTAN VALOR 1.28 20.83% 89.06%
FALTA DE PERSONAL 0.29 4.67% 93.74%
109
Promedio
Lotes
CAUSAS IDENTIFICADAS % % Acum
Set 19 –
Feb 20
PROBLEMAS CON MATERIAL 0.22 3.61% 97.35%
OTROS MOTIVOS 0.16 2.65% 100.00%
TOTAL 6.13 100%
Figura 63
máquina no aprovechada (68.23%) y Actividades que no aportan valor (20.83%), ambas causas
representan el 89.06% por lo que serán motivo de análisis. Para poder analizar el proceso de
acondicionado se utilizó las actividades detalladas en el DAP del proceso de producción (Figura
110
52) las cuales se agruparon según las estaciones de trabajo y se diagramó el proceso actual de
Para analizar este motivo se procedió a realizar el diagrama causa efecto o diagrama de
Figura 64
Habiendo identificado las causas que motivan la baja disponibilidad del equipo etiquetador
se procede a cuantificar y analizar el impacto de ellas en base a los lotes incumplidos durante el
periodo de estudio utilizando la hoja de verificación que se presenta en la Tabla 27. Posteriormente
se priorizan las causas (Tabla 28) y se desarrollada el diagrama de Pareto (Figura 65).
111
Tabla 27
HOJA DE VERIFICACIÓN
PRODUCTO: SUERO
EMPRESA: MEDIFARMA S.A.
FISIOLÓGICO 1000 ml
SECCIÓN: SOLUCIONES
FECHA: 1/03/2020
DE GRAN VOLUMEN 1
UNIDAD DE MEDIDAD:
INSPECTOR: OV
LOTES
PLANTA: 1B
Tabla 28
Promedio
Lotes
CAUSAS IDENTIFICADAS % % Acum
Set 19 – Feb
20
Promedio
Lotes
CAUSAS IDENTIFICADAS % % Acum
Set 19 – Feb
20
Figura 65
4.00 90.00%
3.50 80.00%
70.00%
3.00
60.00%
2.50
50.00%
2.00 4.12
40.00%
1.50
30.00%
1.00 20.00%
0.50 10.00%
0.19 0.11
0.00 0.00%
PARADA DE MÁQUINA HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO OTROS
Para analizar este motivo se procedió a realizar el diagrama causa efecto o diagrama de
Ishikawa que se muestra en la Figura 66 con el cual identificaron las principales causas.
113
Figura 66
Habiendo identificado las causas que generan las demoras en el setup del equipo
de suero fisiológico de 1000 ml. Para ello utilizaremos la hoja de verificación que se muestra en
la Tabla 29 para luego priorizar las principales causas cuyo resultados se muestran en la Tabla 30.
Finalmente se utiliza el diagrama de Pareto para el acotamiento de las causas a mitigar (Figura 67).
114
Tabla 29
HOJA DE VERIFICACIÓN
PRODUCTO: SUERO
EMPRESA: MEDIFARMA S.A.
FISIOLÓGICO 1000 ml
SECCIÓN: SOLUCIONES DE
FECHA: 1/03/2020
GRAN VOLUMEN 1
UNIDAD DE MEDIDAD:
INSPECTOR: OV
LOTES
PLANTA: 1B
CANTIDAD DE LOTES INCUMPLIDOS
Promedio
CAUSAS IDENTIFICADAS (n° de lotes/mes)
(n° lotes/mes)
Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-20 Ene-20 Feb-20
TIEMPOS DE ESPERA POR
PERSONAL DE 1.45 1.26 1.68 0.96 1.67 1.52 1.42
MANTENIMIENTO
TIEMPOS MUERTOS POR
BÚSQUEDAS DE 1.00 0.90 1.11 0.51 0.82 0.61 0.83
HERRAMIENTAS
FALTA DE ORDEN EN EL
0.21 0.04 0.18 0.14 0.15 0.11 0.14
AREA DE TRABAJO
FALTA DE PROCEDIMIENTOS
0.08 0.03 0.08 0.10 0.05 0.03 0.06
DE TRABAJO
FALTA DE SUPERVISIÓN 0.05 0.00 0.05 0.09 0.03 0.03 0.04
TOTAL 2.79 2.23 3.10 1.80 2.72 2.30 2.49
Fuente: Elaboración propia
Tabla 30
Promedio
Lotes
CAUSAS IDENTIFICADAS % % Acum
Set 19 –
Feb 20
Figura 67
Todas las causas descritas, se representan gráficamente en diagrama de árbol de la Figura 68, para lo cual se muestra su
la distribución según los impactos evaluados en el análisis de causas presentado en la Tablo 31. Finalmente se detallan el
Tabla 31
N° Lotes
Porcentaje Porcentaje
N° MOTIVO DESCRIPCIÓN MOTIVO CAUSA ASOCIADA incumplidos
Individual (%) Acumulado (%)
identificados
INIFICIENTE PROCESO DE CAPACIDAD DE MAQUINA NO
4.18 35.35%
ACONDICIONADO APROVECHADA
1 46.15%
INIFICIENTE PROCESO DE
ACTIVIDADES QUE NO APORTAN VALOR 1.28 10.79%
ACONDICIONADO
BAJA DISPONIBILIDAD DE
2 PARADA DE MÁQUINA 4.12 34.82% 34.82%
EQUIPO ETIQUETADOR
DEMORAS EN SETUP DE TIEMPOS DE ESPERA POR PERSONAL DE
1.42 12.01%
EQUIPOS MANTENIMIENTO
3 19.03%
DEMORAS EN SETUP DE TIEMPOS MUERTOS POR BÚSQUEDAS DE
0.83 7.02%
EQUIPOS HERRAMIENTAS
Figura 68
Figura 69
solución seleccionadas con cada causa identificada del problema. Así mismo, en base a los
Cada componente del modelo propuesto será planteada y abordada de forma detallada en
cada una de sus etapas, para lo cual se presentará información real y relevante de la organización.
El desarrollo de cada una de las componentes culminará con la presentación de los resultados
esperados.
Seguidamente se evaluarán los resultados para evidenciar los impactos y mejoras aportadas
Tabla 32
CAUSA 1: CAPACIDAD DE
INIFICIENTE PROCESO MAQUINA NO APROVECHADA BALANCE DE
DE ACONDICIONADO CAUSA 2: ACTIVIDADES QUE LINEA
NO APORTAN VALOR
CAUSA 3:
ALTA FRECUENCIA DE FALLAS
PENALIDADES POR BAJA DISPONIBILIDAD CAUSA 4:
INCUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO DE EQUIPO TIEMPOS PROLONGADOS DE TPM
DEL PROGRAMA
(S/.44,314.00) ETIQUETADOR REPARACIÓN
DE PRODUCCIÓN LEAN
PERDIDAS POR CAUSA 5:
SUERO MANUFACTURING
DISMINUCIÓN EN PERSONAL NO CAPACITADO
FISIOLÓGICO 1000
VENTAS CAUSA 6:
ml
(s/.1477,148.00) TIEMPOS DE ESPERA POR
PERSONAL DE
DEMORAS EN SETUP MANTENIMIENTO
SMED
DE EQUIPOS CAUSA 7:
TIEMPOS MUERTOS POR
BÚSQUEDAS DE
HERRAMIENTAS
3.2.1 Modelo/Propuesta:
a exponer brevemente los modelos de los autores con el fin de basado en sus resultados proponer
a) VSM
Figura 70
Arabian Factory”
Figura 71
b) Balance de línea:
case Study
Figura 72
c) TPM
Figura 73
medium-sized enterprise
Figura 74
d) SMED
Figura 75
Modelo 7: SMED for quick change over in Manufacturing Industry – A case study
Figura 76
buscan optimizar sus operaciones reduciendo desperdicios. Estos se pueden realizar de forma
escalonada y a todo nivel utilizando de forma correcta las herramientas que la metodología lean
ofrece. En tal Sentido, el modelo propuesto presenta un flujo combinado de las 3 herramientas
seleccionadas las cuales se han ordenado de forma escalonada iniciando por el balance de línea lo
del equipo principal y finalmente el uso de SMED nos permitirá optimizar las actividades del setup
del equipo.
herramienta tendrá un objetivo específico en cada nivel de la producción. Es así que la herramienta
VSM y balance de línea impacta a nivel macro en todo el proceso, el uso de TPM tendrá un
impacto a nivel de las actividades y el uso de SMED impactará a nivel de actividades y tareas. Los
niveles de impacto de cada una de las herramientas se pueden observar en la Figura 77.
Figura 77
El modelo de solución propuesto presenta la combinación de las 3 herramientas mencionadas las cuales se dividen en 4
fases cada una: Fase 1 – Planificación, Fase 2 – Implementación, Fase 3 – Verificación, Fase 4 – Estandarización. El desarrollo
de cada componente se desarrollará en los siguientes puntos donde se presenta el flujo de cada una (Figura 78).
Figura 78
Modelo Propuesto
Como inicio del modelo de solución se propone el uso del balance de línea para el cual se
detalla cada una de sus fases. Fase 1 - Planificación, se forma el equipo implementador, se
selecciona la línea y familia del producto a evaluar, se recolecta los datos del proceso como son:
procedimientos, registros, DOP, DAP, estudios de tiempo e indicadores (en caso alguna
información esté por elaborar se debe considerar como principal en la Fase 2 – Implementación),
se diagrama el VSM actual, se identifican los desperdicios, se evalúan los KPIs actuales y se
del operador (OBC) y se evalúa, se identifica el cuello de botella y reorganizan las actividades.
actual vs el VSM futuro, si los desperdicios han sido eliminados y los objetivos planificados
Fase 4 – Estandarizar – Una vez balanceada la línea se elaboran las hojas de trabajo
estándar de forma que se eviten prácticas o actividades que resten disponibilidad al proceso,
finalmente se capacita y entrena al personal. El flujo de cada una de las fases se presenta en la
Figura 79.
131
Figura 79
continuación y cuyas fases son: Fase 1 – Planificación, en esta primera fase se selecciona y forma
el equipo o máquina, se analiza y recolecta información del mismo la cual abarca el record o
registro de paradas así como sus motivos, indicadores de mantenimiento actuales y el OEE actual
(en caso no se haya calculado este debe pasar como principal en la etapa de implementación). En
Figura 80
actividades que comprenden el setup del equipo, ,se identifican y separan entre actividades internas
ambos tipos de actividades. En la Fase 3 – Verificación, se comparan los tiempos antes y después
Figura 81
fisiológicos. Esta sección está a cargo de la Gerencia de Producción y cuenta también con un jefe
de sección y equipo de supervisores. Las herramientas planteadas son de aplicación para cualquier
línea productiva en toda empresa de manufactura, sin embargo y según el diagnóstico realizado se
herramientas de lean manufacturing por lo que será de primera necesidad organizar los equipos
que lideraran este proyecto dentro de los cuales se convocará principalmente a las áreas de
Si bien este modelo esta desarrollado específicamente para resolver el problema que se
origina en la organización, la relativa facilidad y baja inversión que requiere lo hace un modelo
Es por ello que en los siguientes puntos se detallará paso a paso cada punto del flujo de
solución de cada componente y finalmente se hará un resumen de cada una y así como la
de producción que presenta una mayor cantidad de desperdicios como son las actividades que
no aportan valor, esperas, bajo uso de capacidad y que representa el cuello de botella del
proceso. Una vez identificado el proceso cuello de botella la herramienta balance de línea
permitirá optimizar los recursos, incrementar la capacidad del equipo mediante la nivelación de
sus recursos.
Fase 1: Planificación
cual participarán: Gerente de Operaciones (Líder), Jefe de Producción, Jefe de Planeamiento, Jefe
Figura 82
Las funciones y roles de cada miembro del equipo se describen en la Tabla 33.
Tabla 33
implementador, estas han sido coordinadas con la empresa TC Metrología S.A.C. Las fechas y
horarios han sido establecidas según la disponibilidad del personal, las cuales se describen en la
Tabla 34.
Los 7 desperdicios
Herramienta VSM
Tabla 34
6.- PROGRAMA DE CAPACITACIONES (P6-MIF-ATE): TALLER DE PREPARACIÓN EN LEAN MANUFACTURING - HERRAMIENTA VSM Y BALANCE DE LINEA
Obj: Optimizar los tiempos de proceso, mejora la disponibilidad a través de la nivelación de las lineas productivas eliminando actividades que no aportan valor
Cronograma
Actividades P/E Cumpli
N° Elementos Meta Público Mar-20 Abr-20 May-20 miento
Responsable Duración
Programadas
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 … … …
Nivel 1 y 2: Gerencia de
TALLER LEAN : P
Capacitacione Operaciones y Jefaturas
INTRODUCCIÓN TCMETROLOG Martes y
s Realizadas de Producción, P/E 100% IA S.A.C. jueves 4 hrs
AL LEAN
(100%) Planeamiento y
MANUFACTURING E
Logística
P
TALLER LEAN : Capacitacione Nivel 3 y 4: Martes y
TCMETROLOG
HERRAMIENTA s Realizadas Supervisores, analistas P/E 100% IA S.A.C.
jueves 4 hrs
VSM (100%) y operarios (día)
E
CAPACITACIO
1
NES
TALLER LEAN : Ejecución total P
Nivel 3 y 4: Martes y
HERRAMIENTA de fechas TCMETROLOG
Supervisores, analistas P/E 100% IA S.A.C.
jueves 4 hrs
BALANCE DE programadas (tarde)
y operarios
LINEA (100%) E
TALLER LEAN : P
Capacitacione
FUNDAMENTOS Y Todo el Equipo TCMETROLOG Martes full
s Realizadas P/E 100% IA S.A.C. day 8 hrs
CASOS Implementador Lean
(100%)
APLICATIVOS E
ventas se ha elegido la línea de Sueros Fisiológicos (Figura 83) como objeto de evaluación y dentro
de los productos el suero fisiológico en su formato de 1000 ml que representa el 87% en ventas de
Figura 83
Como segundo paso se procede a revisar la información de las actividades que se realizan
durante la producción de sueros fisiológico de 1000 ml para ello se revisan los procesos
observar la secuencia de actividades, los tiempos, así como las mudas o desperdicios encontrados
durante el relevamiento de información (Figura 84). Así mismo, se realiza el planteamiento del
VSM Futuro (Figura 86) con las expectativas del nuevo proceso una vez aplicadas las mejoras.
140
Figura 84
VSM Actual
Figura 85
Figura 86
Con la finalidad de centrar el estudio en el proceso crítico dentro de la producción del suero
fisiológico de 1000 mL se procedió a evaluar los tiempos de ciclo de cada etapa que constituye el
ciclo productivo; así mismo, se realizó el cálculo del takt time del proceso con el cual se procede
Tabla 35
Variable Cantidad
Minutos por turno 480
Refrigerio 30
Minutos totales por turno 450
Cantidad de turnos 3
Número de días mes 24
Tiempo disponible mes 32400
Dem. Prom lotes fco 1000 ml 50
Takt (min/lote) 748.8
Takt (h/lote) 12.48
Así mismo, con la referencia del DAP y el VSM contamos con los datos de los tiempos de
ciclo por cada proceso de productivo durante la elaboración del suero fisiológico de 1000 mL, los
Tabla 36
Finalmente se realizó la comparación de los tiempos de ciclo de cada proceso con el takt
Figura 87
11.80
11.60 11.50
11.40
11.20
11.00
10.80
FABRICACION ENVASADO AUTOCLAVADO ACONDICIONADO
etapa de acondicionado es el cuello de botella. Por ello se procederá a evaluar los motivos de la
La línea está conformada por 5 operarios los cuales están asignados cada uno a una estación de trabajo. Sin embargo,
las tareas que realizan son aleatorias y depende de la disponibilidad de cada uno de los miembros. Así mismo, la alta rotación
de los puestos de acondicionado ha hecho que el método de trabajo se base más en la experiencia de cada operador al no
haber un procedimiento ni funciones definidas. El flujo actual se presenta en la Figura 88 y Figura 89.
Figura 88
A
Aprovisionar
canastillas
Figura 89
B E
D
C
A
Tabla 37
CANT.
ESTACIÓN ACTIVIDAD N° TAREA TAREAS
PERSONAL
Con la finalidad de ubicar las actividades que no aportan valor o que restan disponibilidad
Nivel 3 y 4, quienes en una muestra de 10 lotes seguidos realizaron la medición de tiempos por
cada tarea.
Para la ejecución de este paso se definirá primero el modelo actual de reparto de actividades
por estación de trabajo. Inicialmente se procede a realizar el estudio de tiempos de todo el ciclo de
acondicionado de 10 lotes continuos lo cual se registra tal cual lo observado en la Tabla 38. Para
el cálculo del tiempo se estándar se han considerado, adicional al tiempo observado, el factor de
un ritmo normal de trabajo, sin prisas (debido a la presencia del evaluador) ni demoras
injustificadas, por lo que en la escala regular de 75 a 100 se optó por la asignación del valor
promedio de 100 con excepción de la actividad número 3 “descarga de bandeja con tecle” que fue
calificada con 75% debido a que la mayor parte del personal indicaba no tener manejo del equipo
variables, teniendo en consideración que todo el personal de línea es varón por lo que se trabaja
sobre una base 9% constante (necesidades personales y fatiga) a los cuales, según la estación de
trabajo se adicionaron los suplementos variables tales como trabajo de pie (2%) que se asignó a
todas las estaciones salvo la C y postura anormal inclinada (2%). Con lo que finalmente el tiempo
150
suplementario total de la estación A fue de 11%, estación B 13%, estación C 9%, estación D 13%
“Encajar los frascos de sueros etiquetados” con un tiempo de 2.35 s por unidad.
puesto de trabajo asignados en la línea, en la cual asumiendo los tiempos observados se realiza el
cálculo de la capacidad actual y el nivel de ocupación los cuales arrojan que la línea tiene una
capacidad limitada a 1572 unidades/hora con lo que se su ocupación llega a ser no más de 42%
(Tabla 39).
Se hace la diagramación del proceso actual según las estaciones de trabajo, las actividades
propias de cada una de las estaciones, la capacidad de cada una y su rendimiento general. Ello se
Tabla 38
Tabla 39
Figura 91
balance de este de manera que este pueda agilizar el flujo del producto, reduciendo los
Es así como en primer lugar se hace una redistribución de las tareas entre las que
esta manera se gana agilidad en mayor flujo en el transporte de envases hacia la línea.
ocupación. La estación “D” no sufre mayores cambios tal como la estación “E”, que al
estar en el exterior del espacio físico del resto de estaciones no puede generar un mayor
Tabla 40
CANT. N°
ESTACIÓN ACTIVIDAD TAREAS
PERSONAL TAREA
CANT. N°
ESTACIÓN ACTIVIDAD TAREAS
PERSONAL TAREA
apreciar también que en base a las modificaciones realizadas se logra una variación
acuerdo con la demanda; sin embargo, el contar con una mayor capacidad es de gran
Tabla 41
Figura 92
Tabla 42
Como se puede observar en la Figura 93, luego del balance de la línea, el tiempo
de ciclo de acondicionado se redujo a 11 horas por lote, con lo cual se encuentra por
debajo del takt time. Con lo que no debería haber mayores inconvenientes con el
ociosos del personal de línea, pasando esta de un 42% de ocupación a un 72%, duplicando
Figura 93
Paso 11: Capacitar al Personal: Se establece el programa de capacitaciones para el equipo y personal en general (Tabla 43)
Tabla 43
6.- PROGRAMA DE CAPACITACIONES (P6-MIF-ATE): TALLER DE PREPARACIÓN EN LEAN MANUFACTURING -HERRAMIENTA VSM Y BALANCE DE LINEA
Obj: Reducir los tiempos de setup de máquinas de producción e incrementar la capacidad a través de la disponibilidad del equipo.
Cronograma
P/E Cumplimient
N° Elementos Actividades Programadas Meta Público Jul-20 Ago-20 Nov-20 Responsable Duración
o
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 … … S1 … …
P P
TALLER LEAN : INTRODUCCIÓN AL Capacitaciones Realizadas
Personal actual y nuevo (Nivel 3 y 4) P/E 100% TCMETROLOGIA S.A.C. Lunes 4 hrs
LEAN MANUFACTURING (100%)
E E
P P
TALLER LEAN : HERRAMIENTA VSM Capacitaciones Realizadas
2 CAPACITACIONES Personal actual y nuevo (Nivel 3 y 4) P/E 100% TCMETROLOGIA S.A.C. Miércoles 4 hrs (día)
Y BALANCE DE LINEA (100%)
E E
Paso 11: Auditorias periódicas: Se establece el programa de auditorías internas para seguimiento de las mejoras (Tabla 44)
Tabla 44
EVALUACIÓN DE CAMPO P P
OBSERVACIONES NO
1 AUDITORIAS INTERNAS (INSPECCIÓN ALEATORIA DEL JEFE DE MEJORA DE PROCESOS P/E 100% MEJORA DE PROCESOS LUNES 2 HRS
MAYORES A 5
PROCESO) E E
P P
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: OBSERVACIONES NO
2 AUDITORIAS INTERNAS JEFE DE MEJORA DE PROCESOS P/E 100% MEJORA DE PROCESOS MARTES 4 HRS (DIA)
REGISTROS, CAPACITACIONES MAYORES A 5
E E
VERIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS P P
OBSERVACIONES NO MARTES 1 HR
3 AUDITORIAS INTERNAS DEL PERSONAL (PRIMACÍA DE LA JEFE DE MEJORA DE PROCESOS P/E 100% MEJORA DE PROCESOS
MAYORES A 5 (ALEATORIO)
REALIDAD) E E
GENERACIÓN DE INFORME Y
P P
COMUNICACIÓN DE NO
4 AUDITORIAS INTERNAS JEFE DE MEJORA DE PROCESOS P/E 100% MEJORA DE PROCESOS MIERCOLES 2 HR
CONFORMIDADES Y/O
E E
OPORTUNIDADES DE MEJORA
P P
REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LEVANTAMIENTO AL 100%
5 AUDITORIAS INTERNAS JEFE DE MEJORA DE PROCESOS P/E 100% MEJORA DE PROCESOS MIERCOLES 2 HR
OBSERVACIONES DE OBSERVACIONES
E E
P P
6 AUDITORIAS INTERNAS INFORME FINAL Y FEEDBACK JEFE DE MEJORA DE PROCESOS P/E 100% MEJORA DE PROCESOS JUEVES 2 HR
E E
b) TPM:
producción, mediante el empoderamiento del personal de línea para que pueda intervenir el equipo
realizando las tareas básicas de mantenimiento para lo cual se les capacitará y adiestrará a nivel
técnico básico. De esa manera se buscará reducir las fallas recurrentes que se dan por los dilatados
tiempos de atención y mantenimiento oportuno. Como aspecto fundamental del TPM, se buscará
inicialmente comprometer a la totalidad de las partes interesadas que en este caso son la Gerencia
de las áreas bajo un enfoque de mejora continua que perseguirá la reducción a cero de las fallas,
propone como un desarrollo a largo plazo, sin embargo, el desarrollo temprano de sus pilares puede
Si bien es cierto tanto la herramienta TPM como el SMED suelen desarrollarse una vez
controladas algunas situaciones de orden y limpieza cabe recalcar que el proyecto se realiza en una
empresa farmacéutica la cual maneja estándares muy altos basados en sistemas de buenas prácticas
laboratorios (BPL) los cuales de forma directa e indirecta aportaran como una primera base al
proyecto.
163
Fase 1: Planificación
Figura 94
Así mismo se especifica los roles que tendrá cada miembro del equipo según el nivel de
Tabla 45
JEFE DE
REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE
2 COORDINADOR MANTENIMIENTO
OBJETIVOS A LIDER DEL PROYECTO
JEFE DE PRODUCCIÓN
SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO
temas repartidos en una semana para cada nivel y con una duración de 2 horas por cada uno:
165
Tabla 46
6.- PROGRAMA DE CAPACITACIONES (P6-MIF-ATE): TALLER DE PREPARACIÓN EN LEAN MANUFACTURING - HERRAMIENTA TPM
Obj: Optimizar los tiempos de proceso, mejora la disponibilidad a través de la nivelación de las lineas productivas eliminando actividades que no aportan valor
Cronograma
Actividades P/E Cumpli
N° Elementos Meta Público May-20 Jun-20 Jul-20 miento
Responsable Duración
Programadas
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 … … …
Grupo 1:
P Mañana
Capacitacione Nivel 3 y 4:
TALLER GENERAL TCMETROLOG Lunes a
s Realizadas Supervisores, planner y P/E 100% IA S.A.C. viernes
TPM
(100%) operarios Total (10
E
hrs)
CAPACITACIO
1
NES Grupo 1:
P tarde
Capacitacione Nivel 3 y 4:
TALLER GENERAL TCMETROLOG Lunes a
s Realizadas Supervisores, planner y P/E 100% IA S.A.C. viernes
TPM
(100%) operarios Total (10
E
hrs)
P
Capacitacione
TALLER CASOS Todo el Equipo TCMETROLOG Martes full
s Realizadas P/E 100% IA S.A.C. day 8 hrs
PRÁCTICOS TPM Implementador TPM
(100%)
E
Figura 95
Figura 96
Etiquetadora Crenteria
Se procederá con recopilar información e indicadores del equipo entre los cuales se
encuentran la identificación del equipo, el OEE, el MTBF y el MTTR. En el caso del OEE se hace
una recopilación de las componentes que son parte de la formulación del indicador como son la
disponibilidad, el rendimiento y la calidad (Tabla 47). Así mismo se hace un comparativo del OEE
dentro del período Set 19 – Feb 20 (Tabla 48). En este último se presenta tanto el valor real, el
valor meta establecido por la empresa y el valor del estándar de excelencia los cuales se grafican
Tabla 47
COMPONENTES OEE
MES DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD
Set-19 75% 98% 99%
Oct-19 72% 99% 99%
Nov-19 67% 99% 99%
Dic-19 74% 98% 99%
Ene-20 75% 98% 99%
Feb-20 74% 99% 99%
Tabla 48
OEE (ESTANDAR
MES OEE (REAL) OEE (META)
EXCELENCIA)
Set-19 72.66% 80% 85%
Oct-19 70.45% 80% 85%
168
OEE (ESTANDAR
MES OEE (REAL) OEE (META)
EXCELENCIA)
Nov-19 65.75% 80% 85%
Dic-19 72.20% 80% 85%
Ene-20 72.86% 80% 85%
Feb-20 72.74% 80% 85%
Figura 97
80.00%
80% 80% 80% 80% 80% 80%
70.00%
72.66% 70.45% 72.20% 72.86% 72.74%
60.00% 65.75%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20
Cabe recalcar que para efectos del cálculo de la disponibilidad se emplean, como se mostró
se pudo observar que durante el periódo de Set-19 a Feb-20, el tiempo medio entre fallas (MTBF)
era en promedio de 47 min y que cada reparación tenía un tiempo promedio (MTTR) de 18 min,
lo cual afecta la disponibilidad del equipo el cual no supera en promedio el 72.93% mensual
afectando el cumplimiento en la entrega del producto planificado. Ello se presenta en la Tabla 49.
Tabla 49
MTBF y MTTR
Así mismo en la Figura 98 se puede observar de manera gráfica el comparativo mes a mes
en el que se ve una leve reducción tanto del MTBF y el MTTR; sin embargo, ello no beneficia al
negocio pues la tendencia sigue yendo a la baja como se observa en la Figura 99.
170
Figura 98
30
22.84 20.74
20 17.64 16.87
13.45 15.12
10
0
Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20
Figura 99
70.00%
68.00% 67.09%
66.00%
64.00%
62.00%
Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20
Figura 100
Fase 2: Implementación
capacitándolo para resolver problemas técnicos que requieran una capacitación y/o adiestramiento
básico. De esta manera se pretender que sea el operario quien se involucre de manera directa en
calibraciones e inspecciones.
proceso productivo, por lo que para la correcta implementación del mantenimiento autónomo de
forma adicional a la capacitación se les brindarán los formatos o checklist necesarios para que
puedan registrar, observaciones en las nuevas actividades que formaran parte de su rutina diaria.
Tabla 50
LIMPIEZA
OPERARIO DE INSPECCIÓN
NO INTERVIENE
PRODUCCIÓN LUBRICACIÓN
RUTINARIO CORRECTIVO
TÉCNICO DE
CORRECTIVO
MANTENIMIENTO MEJORAS
MEJORAS
173
mencionadas previamente al detallar el paso a paso de cada una, buscando que su desarrollo sea
puntual y no genere un impacto negativo de tiempo. Así mismo, permitirá que se pueda evaluar
continuamente el tiempo real y, en caso amerite, adicional que se requerirá para su ejecución y su
posterior mejora u optimización. A la vez, su uso permitirá una rápida adecuación al personal
nuevo o en calidad de préstamos de otras secciones al deber ser incluido dentro de la inducción
específica del puesto de trabajo. Estos checklist contribuirán también con las alertas tempranas al
Como paso previo a la implementación de los checklist (Tabla 51) se debe establecer las
responsabilidades y alcances del personal involucrado. En este caso, según la conformación del
equipo implementador TPM se tendrá como frente de trabajo a los operarios y técnicos de
mantenimiento, los cuales estarán a cargo de la ejecución y registro. Como segundo nivel se
encontrarán los Jefes de Producción y Mantenimiento al igual que los supervisores y finalmente
Figura 101
Tabla 51
SECCIÓN GRAN VOLUMEN 1 PRODUCTO SUERO FISIOLOÓGICO 1000 ml CODIGO MAN-CHL-01 VERSION 1
EQUIPO ETIQUETADORA CRENTERIA DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
CODIGO DE INICIALES
GV1-ETQ-0125
EQUIPO OPERARIO
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3
Zona del Equipo N° Acciones a tomar Tipo Requiere EPP Frecuencia
T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min) T(min)
7
6
8 9
14
4
1 2
13
11
3
10
12
5
Para tal fin es necesario contar la información básica a nivel de los equipos a evaluar, esto
(BPM) está obligada a llevar un registro de máquina que hasta el momento solo se utilizaba como
herramienta de trazabilidad del producto con el fin de identificar los lotes, equipos y personal
información mediante una Tablet (Figura 102). De esta manera la información viajará de manera
oportuna y organizada a nivel de lote a la base de dato del registro de máquina (Tabla 52)
Figura 102
Registro de Máquina
Tabla 52
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-28 05:48 2021-02-28 05:50 2 0:02 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-26 20:12 2021-02-26 20:13 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-26 10:22 2021-02-26 10:23 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-26 05:49 2021-02-26 06:10 21 0:21 JTELLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-26 03:07 2021-02-26 03:08 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-25 19:06 2021-02-25 19:07 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-25 10:36 2021-02-25 10:37 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-25 08:29 2021-02-25 08:41 12 0:12 KGARCIAR
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel FALLA DE MAQUINA 2021-02-25 04:27 2021-02-25 04:38 11 0:11 RADAN
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 18:40 2021-02-24 18:41 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 10:30 2021-02-24 10:31 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 02:51 2021-02-24 02:52 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-23 10:08 2021-02-23 10:09 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-22 18:03 2021-02-22 18:04 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-22 09:04 2021-02-22 09:05 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-20 23:44 2021-02-20 23:45 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-20 11:27 2021-02-20 11:41 14 0:14 RADAN
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-20 07:09 2021-02-20 07:10 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel FALLA DE MAQUINA 2021-02-19 21:22 2021-02-19 21:43 21 0:21 RADAN
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-19 02:55 2021-02-19 02:56 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-18 20:41 2021-02-18 21:36 55 0:55 JOBANDOM
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-18 18:14 2021-02-18 18:25 11 0:11 MHUAMANIQ
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-18 17:45 2021-02-18 17:55 10 0:10 MHUAMANIQ
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-18 16:31 2021-02-18 16:32 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-17 00:47 2021-02-17 00:48 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-16 18:40 2021-02-16 19:01 21 0:21 RADAN
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-16 17:26 2021-02-16 17:28 2 0:02 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-16 09:54 2021-02-16 09:55 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-15 16:20 2021-02-15 16:21 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-13 20:01 2021-02-13 20:02 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-12 16:42 2021-02-12 16:43 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-10 12:29 2021-02-10 12:31 2 0:02 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-09 21:26 2021-02-09 21:27 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-09 20:39 2021-02-09 20:51 12 0:12 YCASTILLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-08 19:44 2021-02-08 19:45 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-08 15:07 2021-02-08 19:44 277 4:37 KGARCIAR
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-08 15:04 2021-02-08 15:05 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-08 07:13 2021-02-08 07:14 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-06 22:31 2021-02-06 22:32 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-06 07:11 2021-02-06 07:18 7 0:07 KGARCIAR
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-05 20:02 2021-02-05 20:03 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-05 11:45 2021-02-05 11:46 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-04 14:22 2021-02-04 14:23 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-03 15:08 2021-02-03 15:09 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-03 07:56 2021-02-03 07:57 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-02 16:14 2021-02-02 16:15 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-02 09:39 2021-02-02 09:55 16 0:16 YCASTILLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E050 ETIQUETADORA CRENTERIA Paradas no Previstas OTRA PARADA NO PREVISTA 2021-02-01 10:21 2021-02-01 10:42 21 0:21 YCASTILLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-25 02:06 2021-02-25 02:08 2 0:02 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-25 00:49 2021-02-25 00:50 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 23:03 2021-02-24 23:04 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 21:21 2021-02-24 21:22 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 16:30 2021-02-24 16:31 1 0:01 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 15:10 2021-02-24 15:16 6 0:06 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 12:12 2021-02-24 12:14 2 0:02 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 08:24 2021-02-24 08:26 2 0:02 TIDESARROLLO
PL-01 GRAN VOLUMEN 1 PL1-GV1-E064 ETIQUETADORA CRENTERIA Sin nivel PARADA NO IDENTIFICADA 2021-02-24 07:18 2021-02-24 07:20 2 0:02 TIDESARROLLO
Tabla 53
Duración
Equipo Código de Tipo de Fecha Mantenimiento Empresa ¿Se ejecuto el Fecha de Nuev a fecha de
Responsable mantenimient Días de retraso o anticipo Oportunidad Calidad
/Elemento máquina Mantenimiento programada externo externa mantenimiento? ejecución mantenimiento
o (horas)
realiza un muestro y evaluación de los componentes principales del OEE que son el MTBF y el
MTTR. Esta evaluación se hace en inicio durante los 3 primeros meses iniciada la implementación
en los meses de Julio, Agosto y Setiembre. Se observa una reducción de la frecuencia de falla del
equipo etiquetador, lo que se ve reflejado en una ampliación del tiempo que mide el MTBF.
óptimas al realizar las actividades básicas de mantenimiento como son limpieza y lubricación. Por
lo que en caso ocurriera una falla esta no debería impactar de forma significativa en el tiempo de
Tabla 54
OEE
OEE OEE MTBF MTTR
MES (ESTANDAR DISPONIBILIDAD
(REAL) (META) (min) (min)
EXCELENCIA)
Jul-20 79.19% 80% 85% 54.23 12.21 81.62%
Ago-20 81.80% 80% 85% 58.34 11.56 83.46%
Set-20 79.85% 80% 85% 62.48 14.21 81.47%
OEE
80.28%
Promedio
Tabla 55
OEE POST
OEE ACTUAL INCREMENTO
IMPLEMENTACIÓN
incremento en el indicador de eficiencia OEE. Este podría alcanzar el valor meta establecido que
es de 80%, lo cual estaría reflejando un incremento de 9.17% respecto a la situación actual del
equipo.
que bordea el 85%, para lo cual se tomarán medidas suficientes que involucran a todo el personal
para su cometido.
56.
181
Tabla 56
6.- PROGRAMA DE CAPACITACIONES (P6-MIF-ATE): TALLER DE PREPARACIÓN EN LEAN MANUFACTURING - HERRAMIENTA TPM (REFORZAMIENTO)
Obj: Reducir los tiempos de setup de máquinas de producción e incrementar la capacidad a través de la disponibilidad del equipo.
Cronograma
P/E Cumpli
N° Elementos Actividades Programadas Meta Público Jul-20 Ago-20 Nov-20 Responsable Duración
miento
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 … … S1 … …
TÉRMINOS Y CONCEPTOS P P
Capacitaciones Realizadas Personal actual y nuevo (Nivel TCMETROLOGI
RELEVANTES DEL MÉTODO P/E 100% Lunes 4 hrs
(100%) 3 y 4) A S.A.C.
TPM E E
P P
MANTENIMIENTO Capacitaciones Realizadas Personal actual y nuevo (Nivel TCMETROLOGI Miércoles
2 CAPACITACIONES P/E 100%
AUTONOMO Y PLANIFICADO (100%) 3 y 4) A S.A.C. 4 hrs (día)
E E
Tabla 57
EVALUACIÓN DE CAMPO P P
AUDITORIAS OBSERVACIONES NO JEFE DE MEJORA DE MEJORA DE LUNES 2
1 (INSPECCIÓN ALEATORIA DEL P/E 100%
INTERNAS MAYORES A 5 PROCESOS PROCESOS HRS
PROCESO) E E
REVISIÓN DE LA P P
AUDITORIAS OBSERVACIONES NO JEFE DE MEJORA DE MEJORA DE MARTES 4
2 DOCUMENTACIÓN: P/E 100%
INTERNAS MAYORES A 5 PROCESOS PROCESOS HRS (DIA)
REGISTROS, CAPACITACIONES E E
VERIFICACIÓN DE MARTES 1
P P
AUDITORIAS CONOCIMIENTOS DEL OBSERVACIONES NO JEFE DE MEJORA DE MEJORA DE HR
3 P/E 100%
INTERNAS PERSONAL (PRIMACÍA DE LA MAYORES A 5 PROCESOS PROCESOS (ALEATORI
E E
REALIDAD) O)
GENERACIÓN DE INFORME Y
P P
AUDITORIAS COMUNICACIÓN DE NO JEFE DE MEJORA DE MEJORA DE MIERCOLES
4 P/E 100%
INTERNAS CONFORMIDADES Y/O PROCESOS PROCESOS 2 HR
E E
OPORTUNIDADES DE MEJORA
REVISIÓN DE P P
AUDITORIAS LEVANTAMIENTO AL 100% JEFE DE MEJORA DE MEJORA DE MIERCOLES
5 LEVANTAMIENTO DE P/E 100%
INTERNAS DE OBSERVACIONES PROCESOS PROCESOS 2 HR
OBSERVACIONES E E
P P
AUDITORIAS JEFE DE MEJORA DE MEJORA DE JUEVES 2
6 INFORME FINAL Y FEEDBACK P/E 100%
INTERNAS PROCESOS PROCESOS HR
E E
c) SMED
setup del equipo etiquetador el cual es el principal en la línea de acondicionado. Para ello la
En el caso específico de la línea esta requiere un despeje, limpieza y setup cada cambio de
lote. El cual por motivos de buenas prácticas de manufactura debe ser consignado en el Registro
de Máquina que llena el operario. Esto significa que el reciente incremento de la demanda supondrá
mayor cantidad de setups y por ende mayor tiempo de paradas lo cual reduce la disponibilidad del
equipo.
4: Estandarización. Cada una con actividades ordenadas y recopiladas de las mejoras prácticas
Fase 1: Planificación
Figura 103
Así mismo se especifica los roles que tendrá cada miembro del equipo según el nivel de
jerarquía y decisión. Es así que se presenta los roles y funciones en la Tabla 58.
Tabla 58
JEFE DE PRODUCCIÓN
SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN
3 VALIDADOR SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y VALIDACIÓN
PLANNER DE
DEL MÉTODO
MANTENIMIENTO
Optimización de actividades
Tabla 59
6.- PROGRAMA DE CAPACITACIONES (P6-MIF-ATE): TALLER DE PREPARACIÓN EN LEAN MANUFACTURING - HERRAMIENTA SMED
Obj: Reducir los tiempos de setup de máquinas de producción e incrementar la capacidad a través de la disponibilidad del equipo.
Actividades P/E Cronograma
N° Elementos Meta Público Ene-20 Feb-20 Mar-20 Cumplimiento Responsable Duración
Programadas S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 .. …
Nivel 1 y 2: Gerencia
TALLER SMED : P
Capacitaciones de Operaciones y Martes y
FUNDAMENTOS Y TCMETROLO
Realizadas Jefaturas de P/E 100% jueves 4
CASOS GIA S.A.C.
(100%) Producción y E hrs
APLICATIVOS
Mantenimiento
TALLER SMED : P
Capacitaciones Martes y
FUNDAMENTOS Y Nivel 3 y 4: Personal TCMETROLO
Realizadas P/E 100% jueves 4
CASOS de Producción (GV1) GIA S.A.C.
(100%) E hrs (día)
APLICATIVOS
CAPACITA
1
CIONES
TALLER SMED : Ejecución total P Martes y
FUNDAMENTOS Y de fechas Nivel 3 y 4: Personal TCMETROLO jueves 4
P/E 100%
CASOS programadas de Mantenimiento GIA S.A.C. hrs
APLICATIVOS (100%) E (tarde)
TALLER SMED : P
Capacitaciones Martes
REFORZAMIENTO Todo el Equipo TCMETROLO
Realizadas P/E 100% full day 8
Y CASOS implementador SMED GIA S.A.C.
(100%) E hrs
APLICATIVOS
Figura 104
Capacitación al Personal
Como segundo paso se procede a revisar la información de las actividades que se realizan
durante el setup del equipo etiquetador para ello se revisa el DAP de la propia actividad, las cuales
Tabla 60
DAP Setup
Tabla 61
Definición de Actividades
ESTADO DEL
N° DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES TIEMPO (min) EJECUTOR
EQUIPO
LIMPIEZA DE MÁQUINA
1.2 6.16 OP. PRODUCCIÓN DETENIDO
ETIQUETADORA
CONFIGURAR LA VELOCIDAD DE
2 1.38 OP. PRODUCCIÓN DETENIDO
LINEA EN PANEL
TOTAL 39.75
El programa de implementación está proyectado para iniciar el 14 de setiembre y culminar de forma aproximada el 11
Figura 105
Fase 2: Implementación
Se procede a clasificar las actividades en internas (requieren parada del equipo) y externas (no requieren parada del
equipo). De esta manera se emplea el siguiente formato para su identificación y registro (Tabla 62).
Tabla 62
SOLUCIONES DE GRAN
AREA EVALUADORES EQUIPO SMED - NIVEL 3 Y 4
VOLUMEN 1 (GV1)
ACONDICIONADO DE
PROCESO FECHA Mar-20
SUEROS DE 1000 ml
TRASLADARSE A LA
1.1 5.00 TEC. MANTTO 1 DETENIDO INTERNA
SECCIÓN
DE FALLAS
190
SOLUCIONES DE GRAN
AREA EVALUADORES EQUIPO SMED - NIVEL 3 Y 4
VOLUMEN 1 (GV1)
ACONDICIONADO DE
PROCESO FECHA Mar-20
SUEROS DE 1000 ml
VERIFICAR MOTOR DE
TRANSPORTADORA
AJUSTAR Y REGULAR
1.5 5.47 TEC. MANTTO 1 DETENIDO INTERNA
EL ANCHO DE LA FAJA
DESMONTAR
ETIQUETAS
LIMPIEZA DE
OP.
1.7 CABEZALES DE 1.62 1 DETENIDO INTERNA
PRODUCCIÓN
CODIFICADOR
BUSQUEDA DE
1.8 6.10 TEC. MANTTO 1 DETENIDO INTERNA
HERRAMIENTAS
CALIBRACIÓN DE
OP.
1.9 POSICIÓN DEL 1.53 1 DETENIDO INTERNA
PRODUCCIÓN
CODIFICADOR
191
SOLUCIONES DE GRAN
AREA EVALUADORES EQUIPO SMED - NIVEL 3 Y 4
VOLUMEN 1 (GV1)
ACONDICIONADO DE
PROCESO FECHA Mar-20
SUEROS DE 1000 ml
CONFIGURAR LA
OP.
2 VELOCIDAD DE LINEA 1.38 1 DETENIDO INTERNA
PRODUCCIÓN
EN PANEL
TOTAL 39.75
Recopilada la información de las actividades de setup y sus ejecutores se procede con la propuesta de exteriorización de
actividades para que de esta manera el equipo no tenga que detenerse durante este proceso (Tabla 63).
Tabla 63
Exteriorización de Actividades
SOLUCIONES DE
EVALUADORE
AREA GRAN VOLUMEN 1 EQUIPO SMED - NIVEL 3 Y 4
S
(GV1)
ACONDICIONADO DE
PROCESO FECHA Mar-20
SUEROS DE 1000 ml
SOLUCIONES DE
EVALUADORE
AREA GRAN VOLUMEN 1 EQUIPO SMED - NIVEL 3 Y 4
S
(GV1)
ACONDICIONADO DE
PROCESO FECHA Mar-20
SUEROS DE 1000 ml
ANCHO DE LA
FAJA
DESMONTAR
CABEZALES DETENID
1.6 4.25 TEC. MANTTO 1 INTERNA INTERNA
DE O
ETIQUETAS
LIMPIEZA DE
CABEZALES OP. DETENID
1.7 1.62 1 INTERNA INTERNA
DE PRODUCCIÓN O
CODIFICADOR
BUSQUEDA
DE DETENID
1.8 6.10 TEC. MANTTO 1 INTERNA EXTERNA
HERRAMIENT O
AS
CALIBRACIÓN
DE POSICIÓN OP. DETENID
1.9 1.53 1 INTERNA INTERNA
DEL PRODUCCIÓN O
CODIFICADOR
CONFIGURAR
LA
OP. DETENID
2 VELOCIDAD 1.38 1 INTERNA EXTERNA
PRODUCCIÓN O
DE LINEA EN
PANEL
REALIZAR
OP. EN
2.1 PRUEBA DE 2.95 1 EXTERNA EXTERNA
PRODUCCIÓN MARCHA
VELOCIDAD
TOTAL 39.75
Fuente: Elaboración propia
194
Se procede a eliminar actividades que no aportan valor durante el proceso como son la búsqueda de herramientas al
asignarle 1 juego de herramientas específico a la línea y la prueba de velocidad ya que esta última se puede hacer de igual manera
Tabla 64
SOLUCIONES DE GRAN
EVALUADORES EQUIPO SMED - NIVEL 3 Y 4
VOLUMEN 1 (GV1)
ACONDICIONADO DE SUEROS
FECHA Mar-20
DE 1000 ml
DIFERENCIA
CLASE DE TIEMPO
TIEMPO CANT. CLASE DE TIEMPO
ACTIVIDADES EJECUTOR ACTIVIDAD MEJORADO
(min) PERSONAL ACTIVIDAD ACTUAL VS
PROPUESTA PROPUESTO
PROPUESTO
TRASLADARSE A LA
1.1 5.00 TEC. MANTTO 1 INTERNA EXTERNA 5.00 0.00
SECCIÓN
LIMPIEZA DE
OP.
1.2 MÁQUINA 6.16 1 INTERNA EXTERNA
PRODUCCIÓN
ETIQUETADORA
INSPECCIÓN VISUAL 5.00 4.51
Y REVISIÓN DE
1.3 3.35 TEC. MANTTO 1 INTERNA EXTERNA
REPORTES DE
FALLAS
VERIFICAR MOTOR
1.4 DE FAJA 1.94 TEC. MANTTO 1 INTERNA INTERNA
TRANSPORTADORA
6.00 1.40
AJUSTAR Y REGULAR
1.5 EL ANCHO DE LA 5.47 TEC. MANTTO 1 INTERNA INTERNA
FAJA
DESMONTAR
1.6 CABEZALES DE 4.25 TEC. MANTTO 1 INTERNA INTERNA 3.50 0.75
ETIQUETAS
195
SOLUCIONES DE GRAN
EVALUADORES EQUIPO SMED - NIVEL 3 Y 4
VOLUMEN 1 (GV1)
ACONDICIONADO DE SUEROS
FECHA Mar-20
DE 1000 ml
DIFERENCIA
CLASE DE TIEMPO
TIEMPO CANT. CLASE DE TIEMPO
ACTIVIDADES EJECUTOR ACTIVIDAD MEJORADO
(min) PERSONAL ACTIVIDAD ACTUAL VS
PROPUESTA PROPUESTO
PROPUESTO
LIMPIEZA DE
OP.
1.7 CABEZALES DE 1.62 1 INTERNA INTERNA 2.00 1.15
PRODUCCIÓN
CODIFICADOR
ACTIVIDAD
BUSQUEDA DE
1.8 6.10 TEC. MANTTO 1 INTERNA ELIMINAR 0.00 NO
HERRAMIENTAS
REQUERIDA
CALIBRACIÓN DE ACTIVIDAD EN
OP.
1.9 POSICIÓN DEL 1.53 1 INTERNA INTERNA 0.00 PARALELO
PRODUCCIÓN
CODIFICADOR CON 1.7
CONFIGURAR LA
OP.
2 VELOCIDAD DE 1.38 1 INTERNA EXTERNA 1.00 0.38
PRODUCCIÓN
LINEA EN PANEL
ACTIVIDAD
REALIZAR PRUEBA OP.
2.1 2.95 1 EXTERNA ELIMINAR 0.00 NO
DE VELOCIDAD PRODUCCIÓN
REQUERIDA
TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL PROPUESTO
39.75 22.50
ACTUAL OPTIMIZADO
Fuente: Elaboración propia
196
Fase 3: Verificación
Paso 8: Comparación de resultados antes/después:
(Tabla 65) de lo cual se puede resaltar que la cantidad de actividades internas se reduce en 64% lo
cual significa una reducción en los tiempos de parada por setup de 25.26 min por cada lote. Así
complejidad y riesgo que estos significan. De esta manera el tiempo efectivo de parada por setup
Tabla 65
Resultados Esperados
TIEMPO
CANTIDAD % TIEMPO
CLASE DE CANTIDAD PROPUESTO
PROPUESTA REDUCCIÓN ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL OPTIMIZADO
OPTIMIZADA ACTIVIDADES (min)
(min)
ACTIVIDADES
10.00 3.00 64% 36.76 11.50
INTERNAS
ACTIVIDADES
1.00 3.00 2.95 11.00
EXTERNAS
ACTIVIDADES
2.00 18% 0.00 9.05
ELIMINADAS
TOTAL 11.00 6.00 45% 39.71 22.50
Fuente: Elaboración propia
197
Figura 106
0.00
ACTIVIDADES INTERNAS ACTIVIDADES EXTERNAS
Tabla 66
Fase 4: Estandarización
Se establece el programa de capacitación al personal actual e ingresantes como se muestra en la Tabla 67.
Tabla 67
Programa de Capacitación
6.- PROGRAMA DE CAPACITACIONES (P6-MIF-ATE): TALLER DE PREPARACIÓN EN LEAN MANUFACTURING - HERRAMIENTA SMED (REFORZAMIENTO)
Obj: Reducir los tiempos de setup de máquinas de producción e incrementar la capacidad a través de la disponibilidad del equipo.
Cronograma
P/E Cumpli
N° Elementos Actividades Programadas Meta Público Jul-20 Ago-20 Nov-20 Responsable Duración
miento
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 … … S1 … …
Capacitaciones P P
LAS TRES ETAPAS DEL Personal actual y TCMETROLOGI Miércoles
2 CAPACITACIONES Realizadas P/E 100%
SMED nuevo (Nivel 3 y 4) A S.A.C. 4 hrs (día)
(100%) E E
Ejecución total P P
LAS SIETE REGLAS DEL
de fechas Personal actual y TCMETROLOGI Viernes 4
MÉTODO P/E 100%
programadas nuevo (Nivel 3 y 4) A S.A.C. hrs (tarde)
SMED E E
(100%)
Se establece el programa de auditorías periódicas para garantizar el uso y mantenimiento del método propuesto como se
Tabla 68
Programa de Auditorías
REVISIÓN DE LA OBSERVACIONES P P
AUDITORIAS JEFE DE MEJORA MEJORA DE MARTES 4
2 DOCUMENTACIÓN: NO MAYORES A P/E 100%
INTERNAS DE PROCESOS PROCESOS HRS (DIA)
REGISTROS, CAPACITACIONES 5 E E
VERIFICACIÓN DE MARTES 1
OBSERVACIONES P P
AUDITORIAS CONOCIMIENTOS DEL JEFE DE MEJORA MEJORA DE HR
3 NO MAYORES A P/E 100%
INTERNAS PERSONAL (PRIMACÍA DE LA DE PROCESOS PROCESOS (ALEATORI
5 E E
REALIDAD) O)
GENERACIÓN DE INFORME Y
P P
AUDITORIAS COMUNICACIÓN DE NO JEFE DE MEJORA MEJORA DE MIERCOLES
4 P/E 100%
INTERNAS CONFORMIDADES Y/O DE PROCESOS PROCESOS 2 HR
E E
OPORTUNIDADES DE MEJORA
REVISIÓN DE LEVANTAMIENT P P
AUDITORIAS JEFE DE MEJORA MEJORA DE MIERCOLES
5 LEVANTAMIENTO DE O AL 100% DE P/E 100%
INTERNAS DE PROCESOS PROCESOS 2 HR
OBSERVACIONES OBSERVACIONES E E
P P
AUDITORIAS JEFE DE MEJORA MEJORA DE JUEVES 2
6 INFORME FINAL Y FEEDBACK P/E 100%
INTERNAS DE PROCESOS PROCESOS HR
E E
Tal cual lo indicado en el desarrollo del proyecto se han establecido 4 indicadores para la
medición de las mejoras en cada componente. Estos se detallan en la Tabla 69. Así mismo, para
su continuo y eficiente reporte se crean las fichas de indicadores para que de esa manera el personal
responsable de su seguimiento hago efectivo el mismo permitiendo tomar decisiones ante alguna
desviación.
Tabla 69
Resultados Esperados
POST
N° COMPONENTE INDICADORES ACTUAL
IMPLEMENTACIÓN
VSM - TIEMPO DE CICLO
12.83 hr 11.02 hr
1 BALANCE DE ACONDICIONADO
LINEA % OCUPACIÓN DE LINEA 42% 72%
2 TPM OEE 71.11% 80%
3 SMED TIEMPO DE SETUP 31.86 min 11.5 min
Figura 107
RANGO DE GESTION
SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE __________ DESCENDENTE (X)
FECHA ESTABLECIDA
META (Resultado esperado) <= 12.27 MENSUAL
DE LA META
INFORMACION OPERACIONAL
REGISTRO DE RESULTADOS VIGENCIA: _________
Datos / Período ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESULTADO - - - - - - - - - - - -
NUMERADOR
DENOMINADOR
GRÁFICA
Figura 108
UNIDAD DE
FORMULA DEL INDICADOR MEDIDA
VARIABLE EXPLICACION DE LA VARIABLE FUENTE DE LA INFORMACION
RANGO DE GESTION
SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE __________ DESCENDENTE (X)
FECHA ESTABLECIDA
META (Resultado esperado) >=70% MENSUAL
DE LA META
INFORMACION OPERACIONAL
REGISTRO DE RESULTADOS VIGENCIA: _________
Datos / Período ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESULTADO - - - - - - - - - - - -
NUMERADOR
DENOMINADOR
GRÁFICA
Figura 109
UNIDAD DE
FORMULA DEL INDICADOR MEDIDA
VARIABLE EXPLICACION DE LA VARIABLE FUENTE DE LA INFORMACION
RANGO DE GESTION
SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE __________ DESCENDENTE (X)
FECHA ESTABLECIDA
META (Resultado esperado) >=80% SEMANAL
DE LA META
INFORMACION OPERACIONAL
REGISTRO DE RESULTADOS VIGENCIA: _________
Datos / Período ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESULTADO - - - - - - - - - - - -
NUMERADOR
DENOMINADOR
GRÁFICA
Figura 110
UNIDAD DE
FORMULA DEL INDICADOR MEDIDA
VARIABLE EXPLICACION DE LA VARIABLE FUENTE DE LA INFORMACION
RANGO DE GESTION
SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE __________ DESCENDENTE (X)
FECHA ESTABLECIDA
META (Resultado esperado) <=10 SEMANAL
DE LA META
INFORMACION OPERACIONAL
REGISTRO DE RESULTADOS VIGENCIA: _________
Datos / Período ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESULTADO - - - - - - - - - - - -
NUMERADOR
DENOMINADOR
GRÁFICA
Se estiman todos los costos asociados a la implementación para lo cual se especifica los
Tabla 70
El desarrollo del proyecto está pensando en una duración de 9 meses, iniciando en el mes de marzo y culminando en el
mes de noviembre. Si bien el detallado de cada cronograma se ha incorporado en los pasos del desarrollo de cada componente
se presentan a continuación.
Figura 111
Figura 112
Figura 113
lugar se desarrollará una breve marco teórico sobre el software de simulación seleccionado para
posteriormente desarrollar los escenarios actual (as is) y futuro (to be) propuesto. Finalmente se
todos los costos asociadas a ella y se desarrollará el ejercicio contable para evaluar si la inversión
requerida es viable.
En tercer lugar se plantearán los posibles impactos a los cuales podría estar sujeta la
implementación, de manera que puedan referenciar y servir como medidas preventivas en el uso
Para la validación del modelo se simularán los posibles escenarios teniendo en cuenta los
valores de tiempo y eficiencia actuales y esperados post implementación que fueron desarrollados
ampliamente en el Capítulo 3.
principales indicadores los cuales son: El Tiempo de Ciclo, el porcentaje de Ocupación de la Línea
Tabla 71
2 OCUPACIÓN DE LA LINEA 42 % 72 %
3 OEE 71 % 80 %
Método actual:
Para la validación del modelo se utilizará el software Arena, para lo cual inicialmente se modela el proceso actual
identificando cada una de sus etapas. La asignación de tiempos de proceso en cada etapa se ha realizado en base al estudio de
tiempos de ciclo realizado en el Capítulo 2. Se contemplan todas las etapas involucradas en la producción de sueros en formato
de 1000 ml como son Suministros de Materia Prima (Suministro MP), Fabricación, Envasado, Esterilizado (Ester) y el proceso
de Acondicionado el cual inicia por el Setup de la línea y en el modelo se ha establecido que para iniciar el proceso se debe
considerar el estado adecuado de la línea. Finalmente se obtienen los posibles lotes cumplidos a tiempo (Entrega Producto
Figura 114
Para el suministro de materia prima (MP) se ha considerado el takt time establecido en base a la demanda el cual es de
12.48 h por lote. Así mismo, el tiempo de setup y los tiempos inoperativos por falla de máquina se reflejan en la programación
Figura 115
cual es de aproximadamente 31.66 min o su equivalente en horas de cerca de 0.5 horas, lo cual genera una demora en cada inicio
Figura 116
Figura 117
Método propuesto:
Para la simulación del modelo propuesto se emplean los valores obtenidos mediante la aplicación de las diferentes
herramientas lean aplicadas en el capítulo 3 y que se detallan en la Tabla 62. Donde mediante el balance de línea se reduce el
tiempo de ciclo de acondicionado a 11.02 horas, setup a 11 min (0.18 hrs) y la tasa de falla se reduce a un 25% (Figura 118).
Figura 118
Figura 119
acondicionado podría alcanzar un valor de hasta 79.02% aproximadamente. Así mismo, como se
puede observar en la Figura 118, el cumplimiento del programa se podría incrementar a 49 lotes
mensuales, siendo solo 3 lotes los que no llegarían a entrega para la fecha pactada por lo que esto
representaría el 98% del cumplimiento del programa, cumpliendo con la expectativa de la empresa
que es de 97% como mínimo. Así mismo, se evidencia un incremento en la ocupación la cual
Figura 120
Análisis de indicadores:
Tabla 72
Matriz Semáforo de Indicadores Actuales
HM
TIEMPO DE HM
1 TOTAL/TOTAL LOTE >=12.48 <12.48 <=12.27 <=11.5 12.83
CICLO REGISTRADAS
LOTES
HM
OCUPACIÓN HM
2 TOTAL/TOTAL SEMANAL <=60% <=65% >=70% >=85% 43%
DE LA LINEA REGISTRADAS
LOTES
(HM DISP - H
HM
3 OEE PARADAS) / SEMANAL <=75% <=78% >=80% >=85% 71%
DISPONIBLES
HM DISP
HH TOTAL
TIEMPO DE HH
4 SETUP/TOTAL MENSUAL >=20 >=15 <15 <= 10 31.66
SETUP REGISTRADAS
SETUPS
Tabla 73
HM
TIEMPO DE HM
1 TOTAL/TOTAL LOTE >=12.48 <12.48 <=12.27 <=11.5 11.02
CICLO REGISTRADAS
LOTES
HM
OCUPACIÓN HH
2 TOTAL/HM SEMANAL <=60% <=65% >=70% >=85% 72%
DE LA LINEA REGISTRADAS
RECETA
(HM DISP - H
HM
3 OEE PARADAS) / SEMANAL <=75% <=78% >=80% >=85% 80%
DISPONIBLES
HM DISP
HH TOTAL
TIEMPO DE HH
4 SETUP/TOTAL MENSUAL >=20 >=15 <15 <= 10 9.97
SETUP REGISTRADAS
SETUPS
logran alcanzar los valores metas en el caso de ocupación por encima del 70% y el OEE del 80%
pero podrían incluso lograr el ideal en el caso del tiempo del ciclo al estar por debajo de 11.5 horas
que es el ritmo del envasado y por debajo de 10 horas mensuales a nivel de paradas por setup
Para la evaluación del impacto económico se desarrolla el flujo de caja para el cual se
toman los valores obtenidos en el capítulo 3 los cuales reflejan la inversión del proyecto el cual
directos de producción, los gastos directos y los gastos indirectos con la finalidad de obtener la
Los ingresos se estiman en base a la proyección de ventas sobre los lotes (en base a litros)
que se llegarían a realizar de manera adicional al implementar las diversas herramientas lean
descritas en el capítulo 3. Otro factor a tener en cuenta es que el proyecto se financiará con recursos
propios para lo cual la gerencia general y el área de finanzas han establecido un COK de 17% por
lo que se espera que la tasa de retorno sea mayor a ella para validar su viabilidad. Los resultados
Tabla 74
Evaluación Económico - Financiera de la propuesta
1 lote 20,000 L
Precio unitario S/1.70
10-12
Estimación venta
lotes/mes
Proyección venta - Litros adicionales por mes 345400 357079 357125 358716 366207 382890
0 1 2 3 4 5 6
Ingresos S/587,180 S/607,034 S/607,113 S/609,817 S/622,552 S/650,913
Costos S/499,103 S/515,979 S/516,046 S/518,345 S/529,169 S/553,276
Utilidad Bruta S/88,077 S/91,055 S/91,067 S/91,473 S/93,383 S/97,637
G. Administración 28000 28000 28000 28000 28000 28000
G. Ventas 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Depreciación
Costo Total de Implementación -74400
Utilidad Operativa S/47,077 S/50,055 S/50,067 S/50,473 S/52,383 S/56,637
Impuesto a la Renta (28%) S/13,182 S/14,015 S/14,019 S/14,132 S/14,667 S/15,858
Utilidad Neta -74400 S/33,895 S/36,040 S/36,048 S/36,340 S/37,716 S/40,779
Relación Costo-Beneficio
Suma de ingresos S/2,187,506.05
suma de egresos S/1,859,380.14
Costo - Inversion S/1,933,780.14
B/C 1.13 >1 Por lo tanto el proyecto se debe aceptar al generar rentabilidad
Fuente: Elaboración propia
220
Como se observa en el flujo los ingresos se están asumiendo por el adicional logrado con
el aumento de la capacidad.
El VAN (valor actual neto) que muestra el valor presente de los flujos futuros evaluados
El TIR (Tasa Interna de Retorno) que muestra los rendimientos futuros del proyecto arroja
Finalmente, el indicador el B/C que representa el balance entre el costo y beneficio arroja
un valor de 1.13. Lo cual quiere decir que por cada sol invertido se genera un beneficio de S/.0.13
en cada periodo.
Como resultado final se puede indicar que el proyecto es viable acorde con los resultados
de los indicadores financieros. Superando la expectativa inicial al tener un retorno mucho más
acelerado al representar un costo relativamente bajo, pero con alto impacto en las operaciones.
Si bien es cierto la implementación del proyecto generará un beneficio económico, tal como
impactos a nivel organizacional como los relativos a la sección, personal de línea, personal de
mandos medios, riesgos de seguridad y medio ambiente. Sobre ellos se comentará a continuación.
La empresa cuenta con un sindicato de trabajadores, los cuales participan de forma activa
en los procesos de mejora ya que su función es velar porque estos beneficien y aseguren las
En el desarrollo del proyecto se involucró a miembros del sindicato los cuales son parte
cada actividad. Sus aportes brindaron puntos de atención relevantes al estar directamente
involucrados en las tareas, así mismo el enfoque de las herramientas está orientada a la reducción
de actividades mediante una alta participación del personal, lo cual generará mayor
empoderamiento que va de la mano también con una mejor capacitación y actualización del
personal.
información para lo cual se hará la implementación de tablets, este cambio si bien se entendería
que es de entendimiento general se debe anticipar mediante capacitaciones al personal tanto del
hardware como del software a fin de evitar errores en el ingreso y por ende en los resultados. Por
ello será imperativo que el personal cumpla con las capacitaciones programadas. Así mismo, que
los equipos sean suficientes tanto en cantidad como en condición para lo cual el área de TI deberá
agendar sus inspecciones, mantenimientos y/o reemplazos sin que esto perjudique el flujo
productivo.
matriz IPERC, la cual está a cargo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Actualmente
al ser el único proceso manual conlleva varios riesgos. Los cuales serán mitigados en su mayoría
debido a que se estará tercerizando las tareas mecánicas de riesgo al personal de mantenimiento.
222
Por otra parte se estima que los riesgos por condiciones ergonómicas y fatiga se podrán reducir
Tabla 75
Matriz IPERC proceso de Acondicionado (Actual)
Charla de 5 minutos /
Alto nivel de ruído producido Hipoacusia inducida Uso de orejeras y
R 3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE NO /-/ /-/ /-/ Capacitación en uso de
por las fajas transportadoras por ruído (SO) tapones
EPP / Examen médico
DURANTE TODA LA
1
OPERACIÓN Reubicar las tomas de
Envases apilados cerca de Retirar el material Charla de 5 minutos
Conato de incendios IMPORTANTE corriente a un lugar Extintores en el
R tomas de corriente para carga 3 2 2 3 10 2 20 SI apilado y despejar la /-/ /Señalización /
(S) (IM) aislado y libre de área
de baterias zona amonestaciones
material inflamable
TRANSITO DENTRO DEL Pasar por debajo de la faja
Golpes contra la IMPORTANTE Señalar las zonas
2 AMBIENTE DE R transportadora de frascos de 3 2 2 3 10 2 20 SI /-/ /-/ /-/ /-/
estructura (S) (IM) indicadas para el paso
ACONDICIONADO electrolight
Charla de 5 minutos /
3 ETIQUETADO DE ENVASES R Malas posturas Fatiga muscular (S) 3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE NO /-/ /-/ /-/ Pausas activas / Exámen /-/
médico
Reemplazar por una
IMPORTANTE Charla de 5 minutos /
R Contacto con partes calientes Quemaduras (S) 3 2 2 3 10 2 20 SI /-/ nueva que brinde las /-/ /-/
(IM) señalización
condiciones seguras
Reemplazar por una Charla de 5 min /
CAMBIO DE FORMATO DE IMPORTANTE Colocación de
4 R Partes en movimiento Atrapamiento (S) 3 3 2 3 11 2 22 SI /-/ nueva que brinde las Capacitación específica /-/
ETIQUETAS (IM) guardas
condiciones seguras en uso de máquina
Reemplazar por una Charla de 5 min / Uso de mascarilla
Emanación de vapores del Intoxicación, mareos MODERADO
R 3 2 2 3 10 1 10 SI /-/ nueva que brinde las /-/ Monitoreo en punto de o respirador con
pegamento (SO) (MO)
condiciones seguras emanación cartuchos
Lesión Instalar brazo Charla de 5 minutos /
EMPALETADO DE SIX IMPORTANTE
5 R Movimiento de carga con giros Musculoesquelética 3 1 2 3 9 2 18 SI neumatico para /-/ /-/ Pausas activas / Exámen /-/
PACKS (IM)
(SO) empaletar las six pack médico
/-/ MEDIDA NO APLICABLE
PROBABILIDAD Estimación del Grado del Riesgo REALIZADO POR:
reduciendo los costos y por ende un mejor reparto a nivel de cada trabajador. Con ello, el aporte
adicional de cada uno aportará para la mejora de sus condiciones de vida generando un impacto
positivo con lo cual el trabajador se podrá sentir más comprometido con la empresa y motivado en
seguir con la filosofía de mejora continua. Así mismo, se busca una mejor segmentación de los
223
horarios sin que esto perjudique el ingreso de los trabajadores pero si impacte en el tiempo libre
que pueda pasar con su familia o en las actividades adicionales que pueda realizar, con lo que se
de manera oportuna. Así mismo, la optimización de los procesos involucrados dará pie en el corto
y mediano plazo a evaluar los precios sugeridos de venta, haciendo que una mayor cantidad de la
4.4 Conclusiones
El desarrollo del presente proyecto tuvo como objetivo principal dar solución al problema
En primera instancia se elaboró el estado del arte donde la investigación sobre artículos
científicos debidamente verificados permitió obtener los fundamentos teóricos y prácticos en base
las causas principales del problema, identificando que la línea de acondicionado de sueros
fisiológicos era el cuello de botella de todo el proceso y en específico esta condición se observaba
de manera marcada en el acondicionado de suero de 1000 ml. Debido a las características del
proceso y los recursos disponibles se optó por la aplicación de herramientas de lean manufacturing,
el tiempo de ciclo de acondicionado que se reduce de 12.83 horas a 11.02 horas por
del trabajo del personal involucrado pasando de 31.66 min a 9.97 min por setup,
el VAN obtiene un valor positivo de S/.55,898, el TIR un valor de 49% por encima
4.5 Recomendaciones
evaluando a detalle sus necesidades, procesos, características del producto y restricciones propias
del sector. Sin embargo, el modelo planteado debido a las características y adaptabilidad de las
producción, sobre todo aquellas con actividades manuales y procesos no estandarizados. Más aún
en donde la dependencia de la capacidad de la línea esté sujeta directamente a las actividades del
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231
Anexos
Tabla 76
Anexo 1 - Tiempo suplementario por estación de trabajo
TIEMPO SUPLEMENTARIO (%) POR ESTACIÓN DE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJO
A B C D E
Suplementos Constantes
Suplemento por necesidades personales 5 5 5 5 5
Suplementos básicos por fatiga 4 4 4 4 4
Suplementos Variables
Suplemento por trabajar de pie 2 2 0 2 2
Suplemento postura anormal
Ligeramente incómoda 0 0 0 0 0
Incómoda inclinado 0 2 0 2 0
Levantamiento de pesos y uso de fuerza 0 0 0 0 0
Intensidad de la luz: Por encima de lo
0 0 0 0 0
recomendado
Calidad del aire: Buena ventilación 0 0 0 0 0
Tensión visual: Trabajos de cierta precisión 0 0 0 0 0
Tensión auditiva: Sonido continuo 0 0 0 0 0
Tensión mental: Proceso básico 0 0 0 0 0
Monotonía mental: Trabajo monótono 0 0 0 0 0
Monotonía física: Trabajo algo aburrido 0 0 0 0 0
TOTAL 11 13 9 13 11