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Jahs Yacarini VC PDF
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FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado académico de:
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
AUTORES
TAMASHIRO TAMASHIRO, EDUARDO (0000-0002-1877-0949)
YACARINI VADILLO, CÉSAR JAVIER (0000-0003-0398-284X)
ASESORES:
Ing. Maceda Cerdán, Carlos Marcelo
Ing. Avalos Ortecho, Edilberto Miguel
Ing. Viacava Campos, Gino Evangelista
08 de setiembre de 2017
Lima, Perú
RESUMEN
Company S.A.C. Beneficios que también podrán ser alcanzados por las empresas PYME
como Lean Manufacturing por su nombre en inglés. Cabe resaltar que la empresa Jah’s
1
ÍNDICE
RESUMEN ..........................................................................................................................................1
ANEXOS ............................................................................................................................................10
FIGURAS ..........................................................................................................................................11
GRÁFICOS .......................................................................................................................................13
TABLAS ............................................................................................................................................14
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................17
CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................................18
1. MARCO TEÓRICO.............................................................................................................18
1.1 Situación económica del Perú ..............................................................................................18
1.1.1 Crecimiento económico del Perú: ..................................................................................18
1.1.2 Comportamiento de la inflación en el Perú ....................................................................24
1.1.3 Comportamiento del tipo de cambio del dólar americano .............................................26
1.1.4 Los sectores con mayor contribución al crecimiento económico PBI ...........................28
1.2 La industria del calzado .......................................................................................................29
1.2.1 Tecnología del calzado en el mundo ..............................................................................29
1.2.2 La industria manufacturera en el Perú............................................................................32
1.2.3 Aumento de la productividad y disminución de tiempos de producción con la
implementación de una cadena de montaje vía transportadora automática. ...................................35
1.3 Normativa legal.....................................................................................................................36
1.3.1 La normativa legal relacionada a las empresas ..............................................................36
1.3.2 Nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) ......................................................................37
1.3.3 Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) ...............................................................37
1.3.4 Régimen Especial de Renta (RER) ................................................................................38
1.3.5 Régimen General de Renta (RGR) .................................................................................38
1.3.6 Régimen Mype Tributario (RMT) .................................................................................39
1.3.7 La normativa relacionada al producto ............................................................................40
1.4 Productividad en la industria ..............................................................................................41
1.4.1 Definición de productividad...........................................................................................42
1.4.2 Indicadores de productividad .........................................................................................43
1.5 Técnicas Lean Manufacturing para la mejora de procesos ..............................................46
1.5.1 Definición de desperdicio o muda..................................................................................46
1.5.2 Tipos de desperdicios o mudas ......................................................................................46
1.5.3 Principios básicos de Lean Manufacturing ....................................................................47
1.5.4 Definición del sistema de gestión de la calidad 5S’s .....................................................48
1.5.5 Just In Time (JIT) ...........................................................................................................49
1.5.6 Kaizen ............................................................................................................................49
2
1.5.7 Mantenimiento productivo total .....................................................................................50
1.5.8 Etapas para la implementación de TPM en la fábrica Jah’s Company S.A.C................50
1.5.9 Mapeo de la cadena de valor ..........................................................................................52
1.6 Mejora continua ...................................................................................................................53
1.6.1 Definición de mejora continua .......................................................................................53
1.6.2 Ciclo PHVA ...................................................................................................................54
1.6.3 Descripción del ciclo PHVA ..........................................................................................55
1.7 Conceptos sobre calidad y herramientas de calidad. ........................................................56
1.7.1 Six Sigma .......................................................................................................................56
1.7.2 TOC (Theory of Constraints) .........................................................................................57
1.7.3 Método Delphi ...............................................................................................................58
1.8 Herramientas de calidad ......................................................................................................59
1.8.1 Definición de calidad .....................................................................................................60
1.9 Descripción de las principales herramientas de calidad. ..................................................61
1.9.1 Gráficas de frecuencia (histogramas) .............................................................................62
1.9.2 Diagrama de Pareto ........................................................................................................63
1.9.3 Diagrama Causa-Efecto .................................................................................................64
1.9.4 Gráficos de control .........................................................................................................65
1.9.5 Estratificación ................................................................................................................67
1.9.6 Diagrama de árbol ..........................................................................................................68
1.10 Gestión de mantenimiento ...................................................................................................71
1.10.1 Definición de mantenimiento .........................................................................................71
1.10.2 Tipos de mantenimiento .................................................................................................72
1.10.3 Mantenimiento preventivo .............................................................................................73
1.11 Casos de éxito de la aplicación de Manufactura Esbelta ..................................................74
1.11.1 Empresa de confecciones ...............................................................................................74
1.11.2 Empresa CDC ................................................................................................................75
1.11.3 Empresa de fabricación de muebles en Indonesia ..........................................................77
1.11.4 Empresa fabricante de televisores LCD .........................................................................78
1.11.5 Caso empresa Blue Star .................................................................................................79
CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................................81
2.1 Antecedentes de la industria del calzado en el Perú ..........................................................81
2.2 Empresa de calzado Jah’s Company S.A.C. ......................................................................86
2.3 Reseña histórica de la empresa Jah’s Company S.A.C .....................................................87
2.3.1 Rubro..............................................................................................................................88
2.3.2 Misión de la empresa .....................................................................................................90
2.3.3 Visión de la empresa ......................................................................................................90
2.3.4 Consumo de calzado en Perú: Mujeres vs. Hombres .....................................................91
2.4 Estructura organizacional ...................................................................................................93
2.4.1 Organigrama de la empresa Jah’s Company S.A.C .......................................................94
2.5 Ventas de la empresa en los periodos 2015 y 2016.............................................................94
3
2.5.1 Gráficos de barras para ventas mensuales años 2015 y 2016.........................................97
2.6 Producción durante los años 2015 y 2016...........................................................................98
2.6.1 Gráficos de barras para producción mensual de los años 2015 y 2016. ....................... 100
2.7 Procesos de la organización ............................................................................................... 101
2.7.1 Mapa de proceso .......................................................................................................... 101
2.7.2 Flujograma ................................................................................................................... 103
2.7.3 SIPOC de los procesos ................................................................................................. 104
2.8 Procesos del área de producción ....................................................................................... 107
2.8.1 Estudio de tiempos método actual................................................................................ 109
2.8.2 Toma y cálculo de tiempo de corte de cuero. ............................................................... 109
2.8.3 Toma y cálculo de tiempo de pre-aparado. .................................................................. 109
2.8.4 Toma y cálculo de tiempo de aparado.......................................................................... 109
2.8.5 Toma y cálculo de tiempos del sellado térmico. .......................................................... 109
2.8.6 Toma de tiempo de sellado. ......................................................................................... 109
2.8.7 Toma y cálculo de tiempos de armado. ........................................................................ 109
2.8.8 Toma de tiempos y cálculos en acabado. ..................................................................... 109
2.9 Diagrama de operación de procesos DOP ........................................................................ 110
2.9.1 Símbolos que se utilizan para un DOP ......................................................................... 110
2.10 Diagrama de actividades de procesos DAP ...................................................................... 112
2.10.1 Simbología utilizada en los curso gramas: ................................................................... 112
2.10.2 Diagrama de actividades de procesos........................................................................... 113
2.10.3 Layout y recorrido ........................................................................................................ 116
2.11 Problema principal: pedidos de clientes no atendidos y análisis de sus causas ............ 117
2.11.1 Impacto económico del problema principal ................................................................. 118
2.11.2 Productos no atendidos durante los años 2015 y 2016................................................. 118
2.11.3 Importe total no percibido por la empresa Jah’s Company S.A.C ............................... 121
2.11.4 Identificación de las causas del problema principal ..................................................... 121
2.11.5 Diagrama de árbol de fallas para causas que originan el principal problema .............. 122
2.11.6 Diagrama de Ishikawa para pedidos no atendidos ....................................................... 123
2.11.7 Diagrama resumen de Ishikawa para el problema principal ........................................ 124
2.12 Nivel de exigencia que requiere el mercado en cuanto a la calidad del producto: ....... 125
2.12.1 Norma Técnica Peruana NTP ISO 2859-1 de procedimientos de muestreo para
inspección por atributos. ............................................................................................................... 125
2.13 Problema 1: Pedidos no atendidos por productos defectuosos ....................................... 128
2.13.1 Detalle del problema 1 ................................................................................................. 128
2.13.2 Impacto económico del problema 1 por calzados defectuosos .................................... 129
2.13.3 Análisis de causa raíz del problema 1 .......................................................................... 130
2.14 Cuadro de defectos más comunes en los productos ......................................................... 133
2.14.1 Diagrama de Pareto para el costo de los problemas ..................................................... 134
2.14.2 Diagrama de Ishikawa de principales causas que originan los defectos ...................... 135
2.14.3 Pareto causa del problema de corte .............................................................................. 136
4
2.14.4 Gráfico de control y evaluación de la capacidad del proceso del margen de toma de
piezas ..................................................................................................................................... 137
2.15 Análisis de Pareto de las causas más comunes de los dos problemas principales. ........ 140
2.15.1 Pareto de los problemas en costura .............................................................................. 140
2.15.2 Gráfico de control y evaluación de la capacidad del proceso de la distanciantre
puntadas ................................................................................................................................... 141
2.16 Problema 2: Retrasos en producción ................................................................................ 145
2.16.1 Detalles del problema 2: Parada de máquinas .............................................................. 145
2.16.2 Impacto económico del problema 2 ............................................................................. 145
2.16.3 Análisis de causa raíz del problema 2 .......................................................................... 146
2.16.4 Diagrama de Ishikawa para las causas de detención de producción por retrasos en
producción .................................................................................................................................... 148
2.16.5 Diagrama de barras de pares de calzados no producidos por avería de máquina ......... 149
2.16.6 Gráfico de Pareto de las causas principales de las paradas de máquina:...................... 151
2.16.7 Detalles del problema 2: Movimientos innecesarios ................................................... 152
2.16.8 Detalles del problema 2: Cuello de botella .................................................................. 153
2.17 Impacto económico ............................................................................................................. 154
2.18 Objetivos del proyecto general y específicos .................................................................... 157
2.18.1 Objetivo general ........................................................................................................... 157
2.18.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 157
CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 158
3.1 Evaluación de la propuesta de solución ............................................................................ 158
3.1.1 Causas críticas, objetivo, impacto ................................................................................ 158
3.1.2 Alternativa de solución ................................................................................................ 159
3.1.3 Análisis de técnicas de mejoras de procesos ................................................................ 159
3.2 Selección de las tres metodologías más destacada mediante el método de consenso .... 162
3.2.1 La técnica DELPHI: ..................................................................................................... 162
3.2.2 Selección de las tres metodologías más destacada ....................................................... 163
3.2.3 Comparación entre Six Sigma, Lean y TOC ................................................................ 163
3.3 Factores de evaluación ....................................................................................................... 166
3.3.1 Capacidad de cumplimiento de objetivo ...................................................................... 166
3.3.2 Costo/Beneficio............................................................................................................ 166
3.3.3 Tiempo de recuperación de la inversión ...................................................................... 166
3.3.4 Facilidad en el uso de recursos..................................................................................... 166
3.3.5 Facilidad en la aplicación de las herramientas de la metodología................................ 166
3.3.6 Satisfacción del cliente................................................................................................. 167
3.3.7 Velocidad de implementación ...................................................................................... 167
3.3 Peso relativo de cada factor ............................................................................................... 167
3.4 Calificaciones obtenidas por cada metodología ............................................................... 168
3.4.1 Resultados del equipo Delphi....................................................................................... 168
3.4.2 Ranking de factores...................................................................................................... 169
3.5 Diseño de la propuesta ....................................................................................................... 170
5
3.6 Descripción de las herramientas de Manufactura Esbelta ............................................. 170
3.6.1 Área de impacto del Lean sobre el desempeño organizacional.................................... 171
3.6.2 Ranking de importancia de herramientas de Manufactura Esbelta .............................. 175
3.7 Selección de herramientas ................................................................................................. 176
3.8 Tipos de muda directamente asociados al contenido del presente trabajo ................... 177
3.9 Implementación 5S’s .......................................................................................................... 177
3.9.1 Actividades para la implementación de las 5S’s .......................................................... 181
3.10 Aplicación de la metodología de las 5S’s en la empresa Jah’s Company S.A.C. .......... 184
3.10.1 Auditoria estado actual................................................................................................. 184
3.10.2 Etapa de difusión y concientización ............................................................................. 187
3.10.3 Implementación de la primera S- Seiri- Clasificación ................................................. 188
3.10.4 Implementación de la segunda S- Seiton- Orden ......................................................... 191
3.10.5 Implementación de la tercera S- Seiso- Limpieza ........................................................ 192
3.10.6 Implementación de la cuarta S - Seiketsu- Estandarización......................................... 194
3.10.7 Implementación de la quinta S- Shitsuke- Autodisciplina ........................................... 195
3.11 Implementación de Mapeo del Flujo de Valor (VSM) .................................................... 195
3.11.1 Actividades para el Flujo de Mapa de Valor ................................................................ 197
3.12 Desarrollo de la metodología SLP (Systematic Layout Planning) ................................. 199
3.12.1 Producto ....................................................................................................................... 199
3.12.2 Demanda ...................................................................................................................... 200
3.12.3 Gráfico PQ ................................................................................................................... 200
3.12.4 Curva ABC................................................................................................................... 201
3.12.5 Diagrama de recorrido multiproducto .......................................................................... 203
3.12.6 Matricial de distancias ................................................................................................. 204
3.12.7 Tabla relacional de actividades .................................................................................... 206
3.12.8 Diagrama relacional de actividades ............................................................................. 207
3.13 Cálculo de la superficie teórica requerida para el departamento de producción: .......... 208
3.13.1 Layout actual ................................................................................................................ 209
3.13.2 Layout propuesto.......................................................................................................... 210
3.13.3 Resultados del Layout propuesto ................................................................................. 211
3.14 Identificación del cuello de botella y disminución del Tiempo de Ciclo ........................ 212
3.14.1 El TAKT time .............................................................................................................. 212
3.14.2 Actividades de la sección armado ................................................................................ 213
3.15 Resultados de la implementación del Mapa de Flujo de Valor ...................................... 213
3.15.1 Datos del VSM actual y futuro..................................................................................... 213
3.16 Implementación de Mantenimiento Productivo Total (TPM) ........................................ 216
3.16.1 Etapas para la aplicación de TPM en la fábrica Jah’s Company.................................. 216
3.16.2 Actividades a realizar para cumplimiento de pilares del TPM..................................... 218
3.17 Aplicación de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en Jah’s Company S.A.C. ..... 218
3.18 Descripción de la política actual de mantenimiento ........................................................ 219
3.18.1 Caracterización del mantenimiento .............................................................................. 219
6
3.18.2 Planeación de mantenimiento ...................................................................................... 219
3.18.3 Apoyo informático ....................................................................................................... 219
3.18.4 Documentación técnica ................................................................................................ 219
3.18.5 Costos de mantenimiento ............................................................................................. 220
3.18.6 Área y personal de mantenimiento ............................................................................... 220
3.18.7 Servicios de mantenimiento por terceros ..................................................................... 220
3.18.8 Diagnóstico de la condición de los equipos ................................................................. 220
3.19 Objetivos generales para mantenimiento ......................................................................... 220
3.19.1 Objetivo principal ........................................................................................................ 220
3.20 Acciones a tomar a corto plazo.......................................................................................... 221
3.21 Inventario y codificación de maquinaria .......................................................................... 221
3.21.1 Esquema de codificación ............................................................................................. 222
3.21.2 Inventario de máquinas ................................................................................................ 222
3.22 Análisis de criticidad:......................................................................................................... 223
3.22.1 Factores ponderados a ser evaluados ........................................................................... 224
3.23 Matriz general de criticidad .............................................................................................. 226
3.23.1 Esquema de análisis de factores ponderados................................................................ 226
3.24 Identificación de equipos críticos ...................................................................................... 227
3.24.1 Troqueladora, armadora, aparadora ............................................................................. 227
3.24.2 Análisis FODA............................................................................................................. 228
3.25 Plan operativo ..................................................................................................................... 228
3.25.1 Cronograma de implementación del sistema de mantenimiento .................................. 230
3.25.2 Flujograma de la elaboración del plan anual de mantenimiento .................................. 231
3.25.3 Flujograma de mantenimiento preventivo.................................................................... 232
3.26 Codificación ........................................................................................................................ 233
3.26.1 Codificación de los equipos ......................................................................................... 233
3.27 Tácticas en la mejora de la operación de mantenimiento ............................................... 234
3.27.1 Implementación del sistema de mantenimiento: .......................................................... 234
3.27.2 Área de mantenimiento: ............................................................................................... 234
3.28 Implementación de Kaizen ................................................................................................ 235
3.28.1 Preparación para la aplicación del método Kaizen ...................................................... 235
3.28.2 Pasos para la aplicación de Kaizen en la fábrica Jah’s Company ................................ 237
3.28.3 Actividades para implementación Kaizen .................................................................... 238
3.28.4 Reducción de costos con la aplicación del sistema de mejora continua Kaizen .......... 239
3.28.5 Ahorro de costos de materia prima, luego de la implementación Lean para productos
defectuosos ................................................................................................................................... 239
3.28.6 Ahorro de costos de mano de obra, luego de la implementación Lean por tiempo
utilizado en productos defectuosos ............................................................................................... 240
3.29 Implementacion de la metodologia Kaizen mediante las buenas practicas PMBOK. . 242
3.29.1 Breve descripción del producto .................................................................................... 242
3.29.2 Alineamiento del proyecto ........................................................................................... 243
7
3.29.3 Objetivos del proyecto ................................................................................................. 243
3.29.4 Factores críticos de éxito del proyecto ......................................................................... 243
3.29.5 Requerimientos de alto nivel........................................................................................ 244
3.29.6 Extensión y alcance del proyecto ................................................................................. 245
3.29.7 Interesados clave .......................................................................................................... 246
3.29.8 Riesgos ......................................................................................................................... 246
3.29.9 Hitos principales del proyecto ...................................................................................... 247
3.29.10 Resumen del presupuesto del proyecto .................................................................... 247
3.29.11 Gerente de proyecto asignado al proyecto ............................................................... 248
3.29.12 Autoridad asignada .................................................................................................. 248
3.30 Identificación y secuenciamiento de actividades.............................................................. 249
3.31 Hitos de proyecto ................................................................................................................ 256
3.32 Estimación de recursos ...................................................................................................... 256
3.32.1 Cronograma de ejecución............................................................................................. 257
3.33 Diagrama de Gantt ............................................................................................................. 270
3.34 Indicadores a utilizar ......................................................................................................... 274
3.34.1 Indicador del proceso de corte ..................................................................................... 274
3.34.2 Indicador del proceso de aparado ................................................................................. 275
3.34.3 Indicador del proceso de armado ................................................................................. 276
3.34.4 Indicador de resultado de producción .......................................................................... 277
3.34.5 Indicador de mantenimiento - disponibilidad............................................................... 278
3.34.6 Indicador de mantenimiento: Tiempo promedio entre fallas ....................................... 279
3.34.7 Indicador de mantenimiento: Tiempo promedio para reparar ...................................... 280
3.37 Desarrollo de la evaluación económica - financiera del proyecto .................................. 281
3.38 Evaluación financiera - modelado en el software @Risk simulation ............................. 281
3.38.1 Análisis de costos ......................................................................................................... 281
3.38.2 Costo total del proyecto ............................................................................................... 282
3.38.3 Resumen del costo del proyecto. .................................................................................. 282
3.39 Reducción de costos con la aplicación del sistema de mejora continua Kaizen ............ 282
3.40 Análisis de beneficios.......................................................................................................... 284
3.40.1 Comparativo demanda total y capacidad de atención de demanda actual.................... 285
3.40.2 Incremento porcentual de las ventas luego de la implementación de la metodología
Lean en Jah’s Company S.A.C. .................................................................................................... 287
3.41 Cálculo del costo de oportunidad - COK.......................................................................... 287
3.42 Tasa de descuento ............................................................................................................... 288
3.43 Cálculo del tiempo de retorno de la inversión inicial- Payback (meses) ........................ 288
3.44 Evaluación financiera......................................................................................................... 289
3.45 Simulación y resultados @Risk para Valor Actual Neto (VAN) .................................... 290
3.45.1 Simulación y resultados @Risk para Tasa Interna de Retorno (TIR) .......................... 292
3.45.2 Conclusiones de la simulación financiera .................................................................... 294
3.46 Principales mejoras derivadas del análisis con software @Risk Simulation ................ 295
8
3.46.1 Incremento del número de ventas ................................................................................ 295
3.46.2 Incremento número de pares de calzados..................................................................... 295
3.46.3 Disminución de pérdidas anuales de utilidades por pedidos no atendidos. .................. 296
3.46.4 El incremento de la eficiencia ...................................................................................... 296
CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................. 297
4.1 Software Promodel ............................................................................................................. 298
4.1.1 Objetivo de la realización de la simulación con el software Promodel ........................ 298
4.1.2 Restricciones ................................................................................................................ 298
4.2 Metodología......................................................................................................................... 299
4.2.1 Definición del sistema .................................................................................................. 299
4.2.2 Definición de las variables ........................................................................................... 299
4.2.3 Recolección de datos .................................................................................................... 299
4.2.4 Distribución de tiempos de cada sección ..................................................................... 300
4.3 Entorno gráfico del modelo actual .................................................................................... 302
4.4 Entorno gráfico del modelo propuesto ............................................................................. 303
4.5 Definición de elementos para simulación ......................................................................... 304
4.5.1 Locaciones: .................................................................................................................. 304
4.5.2 Entidades:..................................................................................................................... 304
4.5.3 Arribo de modelo actual:.............................................................................................. 305
4.5.4 Variables: ..................................................................................................................... 305
4.5.5 Procesos: ...................................................................................................................... 306
4.6 Resultado de simulación .................................................................................................... 307
4.7 Cálculo del número de réplicas del modelo actual .......................................................... 311
4.8 Comparación de escenarios ............................................................................................... 314
4.8.1 Productos terminados ................................................................................................... 314
4.8.2 Productos defectuosos .................................................................................................. 316
4.9 Conclusión de la comparación de escenarios ................................................................... 318
CAPÍTULO 5 .................................................................................................................................. 320
5.1 Conclusiones ....................................................................................................................... 320
5.2 Recomendaciones................................................................................................................ 322
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 323
ANEXOS .......................................................................................................................................... 335
GLOSARIO ..................................................................................................................................... 375
SIGLARIO ...................................................................................................................................... 377
9
ANEXOS
Anexo N° 1: Técnicas de Investigación Sistemática – TIS. Entrevista con los gerentes .......................... 335
Anexo N° 2: Producción de pares de calzado del año 2015. .................................................................... 339
Anexo N° 3: Distribución de frecuencias de los costos que demanda cada defecto. ................................ 340
Anexo N° 4: Troqueladora ....................................................................................................................... 341
Anexo N° 5: Desbastadora ....................................................................................................................... 342
Anexo N° 6: Dobladora ............................................................................................................................ 343
Anexo N° 7: Sorbetera ............................................................................................................................. 344
Anexo N° 8: Aparadora ............................................................................................................................ 345
Anexo N° 9: Formato hoja de vida aparadora .......................................................................................... 346
Anexo N° 10: Formato hoja de vida sorbetera ......................................................................................... 347
Anexo N° 11: Formato hoja de vida desbastadora ................................................................................... 348
Anexo N° 12: Formato hoja de vida dobladora ........................................................................................ 349
Anexo N° 13: Formato hoja de vida troqueladora .................................................................................... 350
Anexo N° 14: Formato de mantenimiento e inspección-troqueladora ...................................................... 351
Anexo N° 15: Formato de mantenimiento e inspección-armadora ........................................................... 352
Anexo N° 16: Formato de mantenimiento e inspección-aparadora .......................................................... 352
Anexo N° 17: Solicitud de mantenimiento preventivo ............................................................................. 354
Anexo N° 18: Estructura de costos de mantenimiento preventivo-troqueladora ...................................... 354
Anexo N° 19: Estructura de costos de mantenimiento preventivo-aparadoras ......................................... 355
Anexo N° 20: Estructura de costos de mantenimiento preventivo-armadora ........................................... 355
Anexo N° 21: Porcentajes del nivel de referencia del indicador del proceso de corte. ............................ 356
Anexo N° 22: Porcentajes del nivel de referencia del indicador del proceso de aparado. ........................ 356
Anexo N° 23: Porcentajes del nivel de referencia del indicador del proceso de armado. ........................ 356
Anexo N° 24: Porcentajes del nivel de referencia del indicador de productos defectuosos. .................... 356
Anexo N° 25: Porcentajes del nivel de referencia del indicador de disponibilidad de máquinas. ............ 356
Anexo N° 26: Minutos del nivel de referencia del indicador TPEF. ........................................................ 357
Anexo N° 27: Minutos del nivel de referencia del indicador TPPR. ........................................................ 357
Anexo N° 28: Auditoria 5 S's, estado inicial ............................................................................................ 358
Anexo N° 29: Cuadro de tiempos para el proceso corte. .......................................................................... 362
Anexo N° 30: Actividades, clasificación y tolerancia de la actividad de corte de cuero. ......................... 363
Anexo N° 31: Actividades, clasificación y tolerancia de la actividad de pre-aparado. ............................ 363
Anexo N° 32: Cuadro de tiempos para el proceso pre-aparado. ............................................................... 364
Anexo N° 33: Cuadro de tiempos para el proceso aparado. ..................................................................... 365
Anexo N° 34: Actividades, calificacion y tolerancia para el aparado. .................................................... 366
Anexo N° 35: Actividades, calificacion y tolerancia para el sellado térmico. .......................................... 366
Anexo N° 36: Cuadro de tiempos para el proceso de sellado térmico. ..................................................... 367
Anexo N° 37: Cuadro de tiempos para el proceso sellado. ...................................................................... 368
Anexo N° 38: Actividades, calificacion y tolerancia para sellado............................................................ 369
Anexo N° 39: Actividades, calificacion y tolerancia para armado de calzados........................................ 369
Anexo N° 40: Cuadro de tiempos para el proceso armado. ...................................................................... 370
Anexo N° 41: Cuadro de tiempos para el proceso de acabado. ................................................................ 371
Anexo N° 42: Costo mano de obra por minuto. ....................................................................................... 372
Anexo N° 43: Costos de materia prima por par. ....................................................................................... 372
Anexo N° 44: Minutos totales de paradas de máquinas. .......................................................................... 373
Anexo N° 45: Fórmula para cálculo del WACC ...................................................................................... 374
Anexo N° 46: Fórmula para el cálculo del número de réplicas ................................................................ 374
10
FIGURAS
Figura N° 1: Reducción del Índice de pobreza logrando metas de crecimiento del PBI ............................ 22
Figura N° 2: Programa económico 2016-2021 ........................................................................................... 23
Figura N° 3: Indicaciones para el etiquetado obligatorio para calzados. .................................................... 41
Figura N° 4: Desperdicio o mudas en un proceso productivo. ................................................................... 47
Figura N° 5: Evolución del concepto de la calidad. ................................................................................... 61
Figura N° 6 : Diagrama de Pareto .............................................................................................................. 63
Figura N° 7 : Diagrama Causa – Efecto. .................................................................................................... 65
Figura N° 8 : Gráfico de control X y R ...................................................................................................... 66
Figura N° 9: Edad promedio del sector producción. .................................................................................. 68
Figura N° 10 : Diagrama de árbol .............................................................................................................. 70
Figura N° 11: Cuadro de la década del 90 que señala los niveles de caída del valor de los aranceles. ...... 82
Figura N° 12: Máquina de corte patentada en INDECOPI y puesta al alcance de fabricantes de
calzados. ..................................................................................................................................................... 85
Figura N° 13: Consumo de calzado en Perú: Mujeres vs. Hombres. .......................................................... 92
Figura N° 14: Organigrama de la empresa Jah’s Company S.A.C. ............................................................ 94
Figura N° 15: Mapa de procesos de la empresa Jah’s Company S.A.C. .................................................. 102
Figura N° 16: Procesos del sistema de producción de calzados de la empresa Jah’s Company S.A.C. ... 107
Figura N° 17: Símbolos para elaborar DOP ............................................................................................. 110
Figura N° 18: Símbolos de La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos – ASME, utilizada en los
cursogramas. ............................................................................................................................................. 112
Figura N° 19: Diagrama de Ishikawa para determinar las posibles causas que origina el alto índice de
pedidos no atendidos en la fábrica Jah’s................................................................................................... 123
Figura N° 20: Cuadro resumen Ishikawa Causa – Efecto de pedidos no atendidos de la empresa Jah's
Company S.A.C. ....................................................................................................................................... 124
Figura N° 21: Diagrama de Ishikawa para el alto índice de productos defectuosos en el área de
producción de la fábrica Jah’s Company S.A.C. ...................................................................................... 135
Figura N° 22: Diagrama de Ishikawa para la alta incidencia en retrasos de producción .......................... 148
Figura N° 23: Diagrama FTA de pedidos no atendidos por productos defectuosos. ................................ 154
Figura N° 24: Diagrama FTA de pedidos no atendidos por parada de máquinas ..................................... 156
Figura N° 25: Área de corte, antes y después de la implementación ........................................................ 190
Figura N° 26: Área de almacén de plantas, antes y después, orden y limpieza ........................................ 191
Figura N° 27: Jornada de aseo en planta, antes y después ........................................................................ 194
Figura N° 28: Curva ABC ........................................................................................................................ 202
Figura N° 29: Diagrama de recorrido multiproducto ............................................................................... 203
Figura N° 30: Diagrama relacional de actividades ................................................................................... 207
Figura N° 31: Recorrido de planta actual ................................................................................................. 209
Figura N° 32: Recorrido de planta propuesto ........................................................................................... 210
Figura N° 33: Mapa de Flujo de Valor Actual ......................................................................................... 214
Figura N° 34: Mapa de Flujo de Valor Futuro ......................................................................................... 215
Figura N° 35: Promodel - Layout actual .................................................................................................. 302
Figura N° 36: Promodel - Layout propuesto ............................................................................................ 303
Figura N° 37: Locaciones ......................................................................................................................... 304
Figura N° 38: Entidades ........................................................................................................................... 304
Figura N° 39: Arribo de modelo actual .................................................................................................... 305
Figura N° 40: Variables Promodel ........................................................................................................... 305
Figura N° 41: Promodel - Procesos .......................................................................................................... 306
Figura N° 42: Resultado resumen de simulación de modelo actual en software Promodel...................... 307
Figura N° 43: Resultado resumen de simulación de modelo actual en software Promodel...................... 307
Figura N° 44: Resultado de cantidad promedio de pares elaborados de simulación del modelo actual en
software Promodel .................................................................................................................................... 308
11
Figura N° 45: Resultado de cantidad promedio de pares de calzados defectuosos de la simulación del
modelo actual en software Promodel ........................................................................................................ 308
Figura N° 46: Resultado resumen de simulación del modelo propuesto en software Promodel .............. 309
Figura N° 47: Resultado resumen de simulación del modelo propuesto en software Promodel .............. 309
Figura N° 48: Resultado de calzados promedio elaborados del modelo propuesto en la simulación del
software Promodel .................................................................................................................................... 310
Figura N° 49: Resultado de promedio de pares de calzados defectuosos del modelo propuesto en la
simulación del software Promodel ........................................................................................................... 310
12
GRÁFICOS
13
TABLAS
14
Tabla N° 48: Tabla de calificación de las metodologías en relación a los factores .................................. 169
Tabla N° 49: Tabla de ranking de factores ............................................................................................... 169
Tabla N° 50: Herramientas esenciales de Manufactura Esbelta ............................................................... 170
Tabla N° 51: Resumen de la investigación en el área de impacto del Lean sobre el desempeño
organizacional .......................................................................................................................................... 171
Tabla N° 52: Ranking de importancia de herramientas de Manufactura Esbelta de acuerdo al análisis de
147 sistemas de producción croatas.......................................................................................................... 175
Tabla N° 53: Cuadro comparativo de Herramientas de Manufactura Esbelta entre sistemas productivos
croatas y a nivel mundial .......................................................................................................................... 175
Tabla N° 54: Selección de herramientas ................................................................................................... 176
Tabla N° 55: Pasos para la implementación de las 5S’s en la fábrica Jah’s Company S.A.C. ................. 178
Tabla N° 56: Actividades para la implementación de las 5S’s ................................................................. 181
Tabla N° 57: Resultado auditoria estado actual ........................................................................................ 184
Tabla N° 58: Valores de evaluación para el desarrollo de la aplicación 5S’s........................................... 184
Tabla N° 59: Pasos para la utilización del Mapa de Flujo de Valor en la fábrica Jah’s Company ........... 196
Tabla N° 60: Actividades para el Flujo de Mapa de Valor en la fábrica Jah’s Company......................... 197
Tabla N° 61: Formato de Mapa de Flujo de Valor Jah’s Company .......................................................... 198
Tabla N° 62: Tipos de calzado que se producen en Jah’s Company S.A.C. ............................................. 199
Tabla N° 63: Demanda de productos por docenas al año ......................................................................... 200
Tabla N° 64: Producto por demanda y venta anual .................................................................................. 200
Tabla N° 65: Gráfico P-Q ......................................................................................................................... 201
Tabla N° 66: Productos ordenados por venta anual .................................................................................. 201
Tabla N° 67: Distancia en metros entre las secciones del área de producción ......................................... 204
Tabla N° 68: Pesos y secuencia de procesamiento por producto .............................................................. 204
Tabla N° 69: Matriz de cantidad (kg) ....................................................................................................... 205
Tabla N° 70: Matriz de distancia (m) ....................................................................................................... 205
Tabla N° 71: Matriz de esfuerzos (m) ...................................................................................................... 205
Tabla N° 72: Tabla numerada de razones entre actividades ..................................................................... 206
Tabla N° 73: Diagrama de relación de actividades .................................................................................. 206
Tabla N° 74: Cálculo de la superficie teórica requerida en el área de producción ................................... 208
Tabla N° 75: Matriz de cantidad (kg) ....................................................................................................... 211
Tabla N° 76: Distancia para Layout propuesto entre secciones ............................................................... 211
Tabla N° 77: Matriz de distancia para Layout propuesto (m) .................................................................. 211
Tabla N° 78: Matriz de esfuerzos para Layout propuesto ........................................................................ 211
Tabla N° 79: Datos y cálculo del TAKT Time ......................................................................................... 212
Tabla N° 80: Tiempos de ciclo por sección .............................................................................................. 212
Tabla N° 81: Datos de las actividades de la sección de armado y cálculo de operadores necesarios ....... 213
Tabla N° 82: Tiempos de ciclo en la sección armado con 11 operarios ................................................... 213
Tabla N° 83: Etapas para la implementación de TPM.............................................................................. 216
Tabla N° 84: Actividades a realizar para cumplimiento de pilares del TPM ........................................... 218
Tabla N° 85: Inventario de Máquinas....................................................................................................... 222
Tabla N° 86: Criticidad de máquinas ....................................................................................................... 223
Tabla N° 87: Criticidad total .................................................................................................................... 225
Tabla N° 88: Análisis de factores ponderados .......................................................................................... 226
Tabla N° 89: Identificación de equipos críticos ....................................................................................... 227
Tabla N° 90: Análisis FODA ................................................................................................................... 228
Tabla N° 91: Cronogramas de implementación del sistema de mantenimiento. ...................................... 230
Tabla N° 92: Flujograma del plan de mantenimiento anual ..................................................................... 231
Tabla N° 93: Flujograma de mantenimiento preventivo .......................................................................... 232
Tabla N° 94: Codificación de equipos ...................................................................................................... 233
Tabla N° 95: Preparación para la aplicación del método Kaizen ............................................................. 236
Tabla N° 96: Pasos para la aplicación de Kaizen en la fábrica Jah’s Company ....................................... 237
Tabla N° 97: Actividades para la implementación Kaizen ....................................................................... 238
Tabla N° 98: Ahorro de materia prima luego de la implementación Lean. .............................................. 239
Tabla N° 99: Ahorro de minutos de paradas de máquinas luego de la implementación Lean. ................. 240
Tabla N° 100: Importe por ahorro de materiales y mano de obra después de implementación Lean. ...... 241
15
Tabla N° 101: Modelo de acta de constitución de proyecto ..................................................................... 242
Tabla N° 102 Resumen de costo del proyecto. ......................................................................................... 282
Tabla N° 103: Ahorro de materia prima luego de la implementación Lean. ............................................ 283
Tabla N° 104: Ahorro en pago de mano de obra luego de implementación Lean .................................... 283
Tabla N° 105: Ahorro total luego de implementación Lean ..................................................................... 283
Tabla N° 106: Importe actual de utilidades no percibidas. ....................................................................... 284
Tabla N° 107: Cuadro comparativo con ganancias luego de implementación Lean. ............................... 286
Tabla N° 108: Incremento porcentual en las ventas. ................................................................................ 287
Tabla N° 109: Cálculo del costo de oportunidad - COK. ......................................................................... 287
Tabla N° 110: Cálculo del Payback .......................................................................................................... 288
Tabla N° 111: Incremento de las ventas. .................................................................................................. 295
Tabla N° 112: Incremento número de pares de calzados con implementación Lean. .............................. 295
Tabla N° 113: Disminución de pérdidas anuales de utilidades por pedidos no atendidos. ....................... 296
Tabla N° 114: Incremento de la eficiencia. .............................................................................................. 296
16
INTRODUCCIÓN
en su área de producción. Otras empresas a nivel nacional y mundial han aplicado esta
próximos 2 años?
Como respuesta a este problema se propone la hipótesis que sostiene que, los principales
producción de la empresa Jah’s Company S.A.C en los próximos 2 años serán: en primer
17
CAPÍTULO 1
1. MARCO TEÓRICO
toda industria en el Perú, temas tales como el crecimiento económico en los últimos años
y su proyección luego del cambio de gobierno en el año 2016, la inflación actual y sus
El producto bruto interno PBI, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor
periodo de un año.
en un promedio del 8.4 % anual hasta el año 2008. Para el año 2009 el Perú mantuvo un
crecimiento bajo de 1% a pesar de la crisis financiera mundial de ese año; para el año
2010 nuevamente subió el índice de crecimiento económico, pero a partir de fines de ese
año, empezó un caída continua hasta el año 2014. A partir del año 2014 a la actualidad el
18
Figura Nº 1 : Proyección PBI 2017 (Rango): 2.0 - 2.5%
8 7.53
4 3.70
3.25 3.00 *
4.17
2
2.35
1.10
0.62 Crecim. potencial: 4.5%
0
* Proyectado
Para el año 2016 luego de la contienda electoral democrática, asume el mando el nuevo
presidente, Linc. Pablo Kiczynski y las proyecciones de crecimiento económico del PBI
según el Banco Central de Reserva del Perú hasta el IV trimestre 2016, quedaron como
19
Tabla N° 1: Reporte del PBI del BCRP (2014-2016)
2015/2014 2016/2015
Actividades
I Trim. II III IV Año I Trim. II III IV Año
Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
Economía Total (PBI) 2,0 3,2 3,2 4,6 3,3 4,3 3,7 4,5 3,0 3,9
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,0 3,8 4,3 2,5 3,0 1,6 1,5 1,9 2,3 1,8
Pesca y acuicultura -10,1 32,6 -25,4 41, 15, 1,8 -56,1 71, 27,4 -10,1
Extracción de petróleo, gas y minerales 4,8 7,6 10,2 9
14, 9
9,5 15,7 23,3 6
16, 10,6 16,3
Manufactura -4,5 0,2 -3,0 9
0,3 -1,7 -2,8 -7,9 3
2,0 2,2 -1,6
Electricidad, gas y agua 4,9 5,4 6,0 7,6 6,0 10,4 7,1 6,5 5,3 7,3
Construcción -6,8 -8,2 -6,5 -2,1 -5,8 2,0 0,8 -3,9 -9,2 -3,1
Comercio 3,7 4,1 4,3 4,0 4,0 2,8 2,3 1,4 0,9 1,8
Transporte, almacenamiento, correo y 2,2 2,8 3,2 2,5 2,7 3,9 3,2 3,4 3,2 3,4
mensajería y restaurantes
Alojamiento 2,9 3,2 3,3 2,6 3,0 2,9 2,6 2,6 2,3 2,6
Telecomunicaciones y otros servicios de 9,9 6,8 9,6 10, 9,3 7,7 10,6 6,9 7,3 8,1
información
Servicios financieros, seguros y pensiones 10,7 9,1 8,5 9
10, 9,7 8,6 6,8 5,1 0,9 5,4
Servicios prestados a empresas 5,0 5,4 4,2 6
3,9 4,6 3,0 2,1 2,2 1,5 2,2
Administración pública y defensa 3,2 3,6 3,6 5,0 3,9 4,7 4,7 4,6 4,2 4,6
Otros servicios 4,5 5,1 4,3 4,4 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 4,1
Total Industrias (VAB) 2,2 3,6 3,3 5,0 3,5 4,6 3,9 4,6 3,0 4,0
DM-Otros Impuestos a los Productos -0,6 -1,0 1,6 1,6 0,4 1,7 2,0 3,3 2,5 2,4
El reporte indica que para el cuarto trimestre del año 2016, los sectores que más aportaron
20
Por lo expresado por el analista, se entiende que el Perú posee una economía que puede
mejorar los índices de pobreza, informalidad, deficiencia en bolsa de trabajo, etc., como
sí se logró mejorar entre los años 2001 al 2008. El analista Peñaranda refiere sobre este
tema lo siguiente:
“Es importante recordar que más del 80% de la reducción de la pobreza del nivel
de 55.6% que se registraba el 2005 al actual de 22.7% se logró en gran medida
gracias al alto y sostenido crecimiento económico, pues los programas sociales
explican tan sólo un 15% de esta significativa caída, programas que pueden
incluso ponerse en riesgo con tasas bajas de crecimiento en razón que se vería
afectada la recaudación de impuestos que es la fuente de ingreso para solventarlos.”
(CCL 2016:17)
Fuente: CCL
Elaboración: CCL
sostiene una tasa alta de crecimiento económico en el futuro, el objetivo es lograr más
21
bienestar para la mayoría de la población peruana en el cual los índices de pobreza puedan
Figura N° 1: Reducción del Índice de pobreza logrando metas de crecimiento del PBI
económico del Producto Bruto Interno (PBI), cuyas proyecciones se hacen necesario
respecto lo siguiente:
“El Programa Económico 2016-2021 tiene como objetivo prioritario retomar el ritmo
alto de crecimiento del PBI de manera sostenida, elevar nuestro crecimiento potencial,
seguros de que por esta vía se generará empleo adecuado, se elevarán los ingresos y
se continuará con el aumento cada vez más sólido e irreversible de la clase media y la
erradicación de la pobreza extrema y reducción de la pobreza e inequidad, esta última
en especial a través de la equidad en la distribución de oportunidades con base en
salud y educación universal de calidad.” (CCL 2016: 50)
22
Sobre esta propuesta para el crecimiento potencial económico en el Perú se presentó el
inversión, la productividad y las exportaciones, los cuales están muy vinculados entre sí,
“En cada caso están explícitamente precisados las políticas, los temas y las acciones
que corresponde efectuar. Aplicado de manera integral y simultánea, pues están
íntimamente vinculados, permitirá expandir la frontera de producción, es decir,
aumentar la tasa promedio del crecimiento potencial, para más temprano que tarde
propender a integrarnos al grupo de países del primer mundo y garantizar con ello
mayor y mejor bienestar para todos los peruanos. Por cierto esto requerirá convicción
y confianza de que es posible lograrlo, pensar a lo grande, a la par con darle el soporte
político necesario para ejecutarlo de cara al 2021 año en el cual se cumple el
bicentenario de la República.” (CCL 2016: 50)
tendencias que presenta la coyuntura actual del país en temas de política social y
23
económica, ya que tener información actualizada de resultados de la aplicación en el Perú
Uno de los temas más importantes que afecta a inversionistas y a las empresas en general
Fuente: CCL
Elaboración: CCL
Banco Central de Reserva (BCR) informó que la inflación para el año 2016 estuvo en
4,25% y su proyección de inflación para fines del 2017 e inicios del 2018 será del 2%.
Fuente: BCRP
Elaboración: BCRP
25
1.1.3 Comportamiento del tipo de cambio del dólar americano
Otro tema de interés es la situación del dólar en el mercado interno e internacional, este
comportamiento del tipo de cambio del dólar puede afectar las negociaciones internas
debido a las cotizaciones de materias primas en dólares las cuales pueden variar
negativamente alterando los costos negociados para las compras y ventas de productos.
para la industria nacional, hace posible negociar precios de venta o compra de productos
nacional.
26
Gráfico N° 3: Deuda externa privada 2015 (porcentaje del PBI)
Fuente: CCL
Elaboración: CCL
Gráfico N° 4: Variación porcentual anual del PBI 2008-2017 (Porcentaje del PBI)
Fuente: BCRP
Elaboración: BCRP
Temas de carácter económico, político y social de un país, son factores externos de una
empresa que por sus variaciones, significan en muchos casos, éxito en los negocios o a
27
1.1.4 Los sectores con mayor contribución al crecimiento económico PBI
El Perú tiene una proyección favorable de crecimiento económico nacional a pesar, como
Así, las tasas de crecimiento promedio del PBI para el 2014 y 2015 serían de 2,5%, cifra
menor al 5,9% obtenido entre los años 2012 y 2013. Como indica el cuadro el aporte de
la industria manufacturera al PBI en el Perú fue una de las más bajas para el año 2015.
28
1.2 La industria del calzado
fronteras de países de todos los continentes, se puede ver con más frecuencia, marcas de
productos que han ganado mercado en la mayoría de ciudades gracias a sus grandes
comodidad, calidad y diseños. Este nivel de tecnología está dirigido a brindar productos
que benefician la salud de los consumidores como lo menciona Arango.1 Además, ofrecen
productos para todas las actividades del usuario, deporte, caminata, u otra actividad que
comercio masivo en la mayoría de ciudades del mundo, como se puede ver actualmente
en el siguiente comentario:
Los calzados provenientes de China y de otros países asiáticos, presentan una variedad
de diseños como arriba se menciona, pero en muchos casos la calidad y la garantía sobre
el producto no las pueden brindar todas las empresas productoras de esos países. Pero en
1
Cfr. Arango 2015: 312
29
llegado a desarrollar máquinas robotizadas para sus fábricas de calzados, logrando
Se puede apreciar por lo dicho en la cita, que la industria del calzado ya cuenta con los
forma como presentan otras industrias desde hace varios años atrás. Pero estos avances
países y porque los costos de producción son mucho menores, como lo dice Forero en el
siguiente texto:
El texto menciona que se ha desarrollado una forma de competir con empresas como las
asiáticas con la formación de DI2, lo cual quiere decir que las fábricas de calzados de una
2
Cfr. Forero 2014: 101
30
ciudad deben organizarse y ubicarse en una zona industrial de calzado donde estén juntos
proveedores, fabricantes, centros de servicio etc. de tal manera que en conjunto hacen una
aquellas fábricas que ubican sus instalaciones en algún distrito aisladas de las demás. La
latinoamericano hace que las industrias del calzado no tengan la posibilidad de instalar
fábricas del nivel de las que hoy en día existen en Europa y en los países asiáticos. Lo que
como las de nuestro país, poniendo en serio riesgo de desaparecer a las empresas
año 2015 la producción mundial de calzado llegó a 23.0 mil millones de pares, de los
cuales Asia representa el 87% de la producción mundial3. En este período destaca el hecho
cual alcanza más de 9 mil millones de pares de zapatos comparado con otros países
productores de calzados.
3
Cfr. APICCAPS 2016: 1
31
Gráfico N° 6: Exportaciones de calzados en el mundo, año 2016 (en millones de pares)
Se conoce como industria manufacturera a toda industria que transforma materia prima
industrias secundarias. Estas industrias primarias son conocidas también como industrias
agropecuarias, pesqueras, ganaderas o mineras. Por otro lado, también existen las
industrias secundarias, que son aquellas industrias que utilizan las materias primas que
32
de obra, con lo cual cobra mucha importancia en el desarrollo económico del país. La
El sector manufactura dentro de la economía peruana está compuesto por los segmentos
A pesar de que en marzo del 2015 la producción nacional creció 2.68%, la contribución
en este crecimiento del sector manufactura es una de las más bajas, conjuntamente con el
Este análisis indica la realidad del sector manufactura al año 2015, para los años 2016 y
33
Gráfico N° 7: Proyecciones económicas para el 2016 y 2017
Para que la industria manufacturera pueda superar los índices actuales de contribución al
sostenibles. Esto será posible solo si se invierte en mayor capacidad tecnológica en los
implementado en sus sistemas productivos, una tecnología que le permite desarrollar altos
34
1.2.3 Aumento de la productividad y disminución de tiempos de producción con la
calzados en un tiempo determinado, puede ser en una jornada de trabajo, una semana o
más. Esto tiene directa proporcionalidad con la tecnología empleada y de una adecuada
gestión de producción.
Una tecnología utilizada por fábricas de calzados en varios países vecinos, es la que
El autor de la nota describe en la siguiente cita, las actividades de los operarios que
laboran en cada actividad del proceso de armado de calzados. Además, indica que trabajar
con alta velocidad de producción, no impide poder monitorear un buen control de calidad
“(…) en una línea de montaje vía automatic conveyor, el operario puede trabajar
a su máxima velocidad teniendo en cuenta la calidad requerida. (…) en este
ejemplo podemos ver la alta productividad que flexiline alcanza, solo por el nivel
superior y ayudados por el reactivador se alcanzan producciones de más de 200
pares / hora.” (Vídeo Aroca Export: 2014)
4
Cfr. Video Aroca Export : 2014
35
En una cadena de montaje vía transportadora automática, el proceso de armado es muy
veloz, debido a que un operario se especializa en una sola actividad del proceso de armado
y al terminar su avance, le pasa al siguiente operario los calzados semi terminados para
que continúe el proceso de armado del calzado, estas actividades se realizaran utilizando
“(…) cada operario libera el carro una vez acabado su trabajo dando pase al carro
posterior de forma rápida y sin pérdida de tiempo (…) al igual que cada montador
trabaja por un nivel, vemos como también los pegadores están doblados
atendiendo cada uno de ellos a otro nivel de flexiline.” (Aroca export: 2014)
Concluye el autor indicando que en una cadena de montaje vía transportadora automática,
cada operario armador puede trabajar por un nivel y otros obreros pegadores están
proceso, para disponer de estaciones de trabajo para cada actividad del proceso de armado.
transportador automático, se define como el producto del uso de una tecnología moderna
automatizada para dicha área y es útil para incrementar los niveles de producción, mejorar
de los procesos, ya que esto permitirá gestionar la producción y redistribuir las actividades.
la Unidad Impositiva Tributaria UIT, tal como lo señala la SUNAT mediante comunicado
36
Tabla N° 3: Valor de la Unidad Impositiva Tributaria UIT (2017).
Fuente: SUNAT
Elaboración: SUNAT
Las categorías comerciales para los pagos de impuestos de las empresas peruanas, están
ligadas directamente con el nivel de ventas anuales que alcanza cada empresa. Con fecha
Legislativo N° 1269 con el fin de establecer un nuevo régimen tributario para las MYPES
(en adelante RMT). Este régimen tiene como objeto ayudar a un grupo determinado de
En ese sentido, a partir de la vigencia de esta norma (01.01.2017) se cuenta con un cuarto
A continuación se procederá a desarrollar los cuatro regímenes para poder tener mayores
luces a respecto:
37
▪ Comprobantes
–Boletas de venta, tickets de máquina registradora sin derecho a crédito fiscal.
▪ Medios de pago
–Cuota mensual en banco o por SUNAT Virtual 1611.
38
– Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP.
– Por rentas de 2°, 4° y 5° categoría.
▪ Comprobantes
–Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito fiscal
y efectos tributarios.
▪ Medios de pago
–Pago mensual vía PDT 621 IGV por bancos o SUNAT Virtual y PDT Renta Anual.
1.3.6 Régimen Mype Tributario (RMT)
La tabla Nº 4 indica los libros y registros que cada empresa debe llevar para el pago de
impuestos al estado, de acuerdo a los requerimientos de la SUNAT.
39
Tabla N° 4: Libros y otros que la empresa debe llevar de acuerdo al régimen tributario.
Está vigente el reglamento técnico sobre el etiquetado de calzados y anexos, el cual indica
que todo calzado debe llevar las indicaciones de los materiales de los que está hecho y
2003:
“Que, los artículos 7º y 15º del Decreto Legislativo Nº 716, ‘Ley sobre protección
al consumidor’, contemplan como obligación de los proveedores de productos el
40
cumplimiento de las normas de seguridad, calidad y rotulado, así como también
la obligación de consignar información sobre los productos que oferta, en forma
veraz, suficiente y apropiada (…)
El referido Reglamento Técnico establece los requisitos de etiquetado mínimo
aplicables a todo tipo de calzado, sea nacional o importado, siendo cumplimiento
de carácter obligatorio” (SUNAT 2003:1)
Los requerimientos como indica el texto, son obligatorios tanto para los productos que
ingresan proveniente de otros países, como también para los productos que se fabrican en
el Perú. Esta medida está creada para la protección del consumidor, en gran parte porque
Fuente SUNAT
Elaborado: SUNAT
41
planificar, hacer, verificar y actuar.5 En estas metodologías, la productividad puede servir
para evaluar si se están alcanzando los objetivos propuestos por las empresas, así como
se definirá este concepto, el cual será necesario para una mejor comprensión de los temas
cualquier confusión que se pueda tener al respecto, lo cual permitirá una mejor
autor sostiene:
“(…) la productividad, siendo esta, según Bain (1993, citado por Muñoz, M. 2012,
pp. 3) No solo una medida de la producción ni la cantidad de bienes que se han
fabricado sino una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los
recursos para cumplir los objetivos específicos deseables.” (Córdoba: 2015:110)
De esta cita se puede entender que la eficiencia en el uso de los recursos es importante
afirman:
5
Cfr. Deshpande 2013:90
42
La definición de productividad de Morelos, Fontalvo y Vergara es muy similar a la
proporcionada por Córdoba; sin embargo, según lo mencionado por este último, la
De acuerdo con las definiciones aportadas por estos autores, se puede concluir que la
productividad es la relación entre todos los productos fabricados y todos los recursos e
insumos utilizados y que además se debe tener en cuenta la eficiencia en el uso de los
Al igual que la productividad, otro asunto importante en las empresas son los indicadores
de indicadores de productividad.
Con respecto a este tema, los autores Morelos, Fontalvo y Vergara mencionan:
Según lo manifestado por estos autores, los indicadores de productividad están ligados no
solo a los aspectos materiales sino también, a aspectos relacionados con las personas.
43
procesos, sino que además son útiles para proyectar el futuro de los mismos.”
(Fontalvo, Morelos y Mendoza 2012: 216)
De acuerdo a lo mencionado por los autores en la cita anterior, los indicadores de
De acuerdo a lo mencionado por estos autores, se puede decir que este indicador está
relacionado con el aumento de valor del producto final que genera la empresa en el
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑
𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
44
Los indicadores de la tabla muestran una relación entre los productos producidos y las
manera:
Por lo tanto, se puede decir que los indicadores de productividad son importantes para
aspecto de la producción.
45
procesos; además, realizar proyecciones de los mismos. Asimismo, contribuyen a la
evaluación de la gestión de la empresa con respecto a las inversiones y gastos que realiza.
Finalmente, ayudan a determinar el valor agregado que presenta el producto final que
elabora la empresa.
muy a menudo en las metodologías de mejora continua. Por esta razón, en el siguiente
que tiene como objetivo la eliminación de todo tipo de desperdicio o muda, entendiéndose
como desperdicio o muda, a todo proceso o actividad que usa más recursos de lo requerido.
El autor pone de manifiesto que este modelo de gestión está orientado a la creación de
una propuesta de valor pensando en beneficiar a los clientes y a la vez, producir con los
Por otro lado el autor Arrieta Canchila identifica a continuación 8 tipos de desperdicios
o mudas a reducir:
46
“Este sistema incorpora múltiples conceptos destacados. Tal vez uno de los más
relevantes es el de ‘desperdicio’. Múltiples desperdicios pueden ser identificados
en un proceso. Estos se incorporan en la tabla.” (Arrieta 2015:130)
Por otro lado el autor señala que el principal objetivo de este modelo de gestión es
Los principios básicos de este modelo tienen su origen en los ya existentes en el sistema
6
Cfr. Arrieta 2015:130
47
control visual, para que no se escondan los problemas. • Utilizar equipos
confiables y probar cuidadosamente la tecnología que sirve al proceso y a las
personas. • Desarrollar líderes que entiendan detalladamente el trabajo, que vivan
esta filosofía y la enseñen a otros. • Desarrollar gente y equipos excepcionales que
sigan la filosofía de la compañía. • Respetar a los socios y proveedores y ayudarlos
a mejorar estableciéndoles retos a alcanzar. • Ver y observar cuidadosamente la
situación personalmente. • Tomar decisiones por consenso, cuidadosa y
lentamente. Es necesario considerar de manera meticulosa las diferentes opciones
pero hay que implementarlas rápidamente. •Convertirse en una organización que
aprende a través de una reflexión implacable y del mejoramiento continuo.”
(Arrieta 2015:131)
Estos principios descritos deben tener un plan de aplicación en la empresa ya que el éxito
de este modelo de gestión radica en que todos los integrantes de la organización estén
todas las áreas. Esta metodología está basada en cinco aspectos: clasificación (Seiri),
siguiente manera:
48
propuestos por la metodología de las 5S’s pueden ser considerados moduladores de
las esferas de los procesos perceptivos, procesos emocionales, procesos cognitivos
y procesos ejecutivos (Telles 2013: 362).
Por lo expuesto, se entiende que cada concepto vertido en esta filosofía de las 5S’s tiene
convirtiéndose en una herramienta clave para lograr los objetivos del presente proyecto.
El Just In Time o Justo a Tiempo por su traducción al español es otra herramienta muy
De acuerdo a lo expresado por estos autores es entiende que esta técnica es más aplicada
al ámbito logístico, de tal manera que los materiales estén en el momento justo y en la
cantidad adecuada
1.5.6 Kaizen
Otra estrategia que es muy reconocida en el ámbito del Lean Manufacturing se explica a
continuación:
“Kaizen es uno de los términos más populares utilizados en el campo del Lean
Manufacturing. Kaizen significa mejora continua. El ambiente se crea en el lugar
de trabajo que motiva a las personas que participan en el trabajo cotidiano para
contribuir a hacer el método de trabajo más eficiente o mejor, mejorándolo
continuamente.” (Biman, Uday y Pankajkumar 2014:309)
Según lo manifestado anteriormente para llevar a cabo esta estrategia es muy importante
la participación activa y permanente de las personas con el fin de logras los objetivos
Maintenance) por sus siglas en inglés es otra técnica empleada en el Lean Manufacturing.
los empleados y operarios estén capacitados para llevar a cabo labores de mantenimiento
50
Tabla N° 8: Etapa de implementación preliminar
51
Tabla N° 10: Etapa de implementación
El Mapeo del Flujo o Cadena de Valor más conocido como VSM (Value Stream
Mapping) por sus siglas en inglés es otra de las Herramientas importantes del Lean
52
a pagar o lo que hace que el producto obtener la satisfacción del cliente. El
objetivo principal de VSM es estimar el tiempo de entrega asociado con un
determinado flujo de productos a lo largo de un sistema. Todo el ejercicio de VSM
puede dividirse en cuatro pasos: (1) identificar la familia de productos, (2) crear
un mapa de valores de estado actual, (3) crear un mapa de valores de estado futuro
y (4) crear un plan de acción. VSM siempre se considera como el punto de partida
de las prácticas de mejora del sistema, ya que ayuda a identificar las áreas donde
los esfuerzos de mejora deben concentrarse. La principal ventaja de VSM es que
da la oportunidad de examinar la cadena de proceso y centrarse sólo en la actividad
de valor agregado. El índice principal de VSM es el porcentaje de adición de valor
(% VA) del sistema.” (Biman, Uday y Pankajkumar 2014:309)
Por lo expresado por los autores se entiende que esta herramienta permite identificar los
procesos que generan valor agregado y los que no generan valor agregado, de tal manera
Los autores Marin, Bautista y Garcia toman definiciones de distintos autores que definen
53
De acuerdo a estos autores para que la mejora continua sea de valía, esta debe de ser parte
integral de la organización.
sistemas de mejora continua. Es por ello que en el siguiente subcapítulo se hablará del
ciclo PHVA
Johnson brinda una breve reseña histórica del ciclo PHVA. Este autor afirma:
“El ciclo PHVA es también conocido por otros dos nombres, ciclo Shewhart y
ciclo de Deming. Walter A. Shewhart propuso por primera vez el concepto de
PHVA en 1939, en su libro, el método estadístico desde el punto de vista del
control de calidad. Shewhart manifestó que el ciclo extrae su estructura de la idea
de que la constante evaluación de las prácticas de gestión, así como la disposición
de gestión a adoptar y descartar ideas sin soporte, son clave para la evolución de
una empresa de éxito. W. Edwards Deming fue el primero en acuñar el término
‘Ciclo Shewhart’ de PHVA, dándole el nombre de su mentor y maestro en
Laboratorios Bell en Nueva York.” (Johnson 2016: 45)
De acuerdo a lo expuesto, el ciclo PHVA fue propuesto por Walter Shewhart en primera
54
“A Deming se le acredita el alentar a los japoneses a adoptar PHVA en la década
de 1950. Los japoneses adoptaron gustosamente el PHVA y otros conceptos de
calidad, y para honrar a Deming y su instrucción, ellos se refieren a ciclo PHVA
como el ciclo de Deming.” (Johnson 2016: 45)
Según lo expresado en este texto, luego de que Deming adoptara con éxito el ciclo PHVA
en Japón, en reconocimiento a su labor los japoneses se refieren a este ciclo como el ciclo
de Deming.
Maruta manifiesta:
un ciclo de mejora constante, puesto que luego de acabado, este vuelve a iniciarse.
“Independientemente del nombre que su equipo opte por utilizar, este ciclo es una
secuencia de actividades repetibles y constantes, para la mejora continua y la
innovación, permitiendo a los empleados y proveedores resolver eficazmente sus
problemas y de manera eficiente, así como a ser más creativos.” (Revelle
2012:48)
De acuerdo a esta afirmación se comprende que, el ciclo es continuo e interminable, se
realiza una secuencia de pasos en forma interminable y repetida para lograr la mejora
constante.
siguiente:
55
“El ciclo PHVA se denomina comúnmente como ciclo de Deming o Shewhart.
Deming popularizó el PHVA durante sus conferencias sobre el control de calidad
métodos para la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros en 1950. El ciclo
PHVA se aplicó de inmediato en Japón bajo el nombre de ciclo de Deming. Sin
embargo, Deming siempre se refirió a él como el ciclo de Shewhart de acuerdo a
su mentor en el control de calidad - Walter Shewhart.” (Pietrzak y Paliszkiewicz
2015:152)
De acuerdo con lo expresado por este autor, se puede entender que, gracias a los
busca la mejora continua en los procesos de las organizaciones. Esta mejora se obtiene al
tomar medidas correctivas constantes entre lo que se tenía planificado y los resultados
que se obtuvieron.
Ahora bien, se puede concluir que con la aplicación de la metodología PHVA se busca
perfeccionar los procesos en los que se utiliza. Esto se logra porque se realizan las
acciones de corrección respectivas. Además, este ciclo no termina con la última etapa, se
La metodología Six Sigma o Seis Sigma por su traducción al español es otra de las
7
Cfr. Free 2012:17
56
“Six Sigma enfatiza una mezcla inteligente de la sabiduría de una organización,
con herramientas estadísticas para mejorar la eficiencia y la eficacia de la
organización para la satisfacción de total del cliente. El éxito del programa Six-
Sigma depende de la secuencia de muchos elementos Six-Sigma de un modelo
para la implementación. Six Sigma tiene como objetivo reducir los niveles de
defectos en los productos y procesos a un nivel de menos de 3,4 defectos por
millón de procesos, oportunidades de productos o servicios (DPMO). El lado
humano de la implementación Six-Sigma es un área importante porque contribuye
a la ciencia y la práctica de la implementación para reducir los residuos y crear
valor. Six Sigma ayuda a identificar los residuos y costos ocultos, eliminar
defectos, aumentar los márgenes de beneficio, aumentar la satisfacción del cliente,
aumentar la satisfacción de los empleados y el nivel de compromiso, y ampliar el
negocio. En resumen, Six Sigma se concentra en la eliminación de defectos del
proceso y defectos humanos.” (Sahoo en Kumaravadivel y Natarajan 2013: 1403)
57
proporcionará un punto de apalancamiento del que se pueden lograr enormes
ganancias (Senge 1990, 63-65). Goldratt (en el capítulo 1 de Cox y Schleier 2010)
sostiene que TOC puede resumirse con esta palabra: enfoque. Uno de los
elementos más conocidos del TOC, son los cinco pasos de enfoque, lo que permite
el elemento de enfoque de la filosofía. Los cinco pasos de enfoque fueron
presentados por Goldratt (1990a, 58-63) como una secuencia lógica de pasos para
capitalizar el principio de restricción. Además, permite que una vez una
restricción se rompe, uno debe continuar buscando la siguiente restricción, que
aunque la siguiente restricción no sea tan restrictiva como la restricción anterior,
pueda sin embargo, seguir limitando a la organización.” (Pretorius 2014: 496)
Según lo manifestado en el texto por los diferentes autores esta filosofía consiste en
buscar restricciones e irlas eliminando de modo que permitan el desarrollo fluido de las
actividades en la organización. Se busca eliminar todas las restricciones por muy mínimas
que sean.
El método o técnica Delphi será de utilidad para el desarrollo de este proyecto como se
verá más adelante. Una descripción de esta técnica se muestra en el texto siguiente:
58
y obtener consenso. La primera ronda suele ser utilizada para generar datos
cualitativos por escrito relacionados a un tema bajo investigación (Keeney,
Hasson y McKenna, 2006). En cada una de las siguientes rondas de Delphi, a los
participantes se les presenta un cuestionario que contiene un resumen de los
resultados del cuestionario anterior y se les pregunta sobre su nivel de acuerdo con
los resultados. En cada ronda, los participantes también tienen para agregar
nuevos pensamientos o contribuciones hasta un llegar a punto de consenso
(Williams & Webb, 1994). El consenso no significa que las opiniones sean las
«correctas», en cambio, el consenso identifica áreas que los participantes
consideran importante para el tema (HassonEt al., 2000). “(Aguilar y otros 2013:
208)
Se entiende de lo expresado por los autores que esta técnica no implica que se encuentren
los temas o resultado más adecuados. Sin embargo, la técnica Delphi permite tener
consenso sobre los temas que para la mayoría son considerados como los más importantes.
extendido por todo el mundo por su utilidad y su efectividad luego de su aplicación para
59
1.8.1 Definición de calidad
cubrió las expectativas que tuvo luego de su compra. Si la empresa hace conocido su
producto asociado con la calidad del mismo, no solo tendrá mayor demanda, sino que
“La calidad tiene que ver con cuán adecuado es un producto o servicio para el uso
que se pretende hacer de él; en otras palabras, para aquello que desea el cliente.
Implica tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores y, en la medida
de lo posible, superar sus expectativas (…) la calidad es “el conjunto de
características que posee un producto o servicio obtenidos en un sistema
productivo, así como la capacidad de satisfacción de los requerimientos. Tiene
que ver con “las características provenientes de mercadeo, ingeniería,
manufactura y mantenimiento que estén relacionadas directamente con las
necesidades del cliente” (Lizarzaburu 2016:36).”
La calidad de un producto o servicio puede ser un valor agregado que define la preferencia
calidad depende de varios factores, de acuerdo a lo mencionado por el autor tales como
las características del producto que hay que satisfacer provenientes del mercado, también
tiene que ver con temas de ingeniería vinculados a los procesos, de los procesos
ido cambiando progresivamente a través del pasar del tiempo, de tal manera que en la
60
La siguiente figura describe la evolución de la calidad en cuatro etapas, inspección,
GESTIÓN DE LA
CALIDAD TOTAL
E
V Todas las personas de la organización se enfocan en la mejora
contínua de la calidad para satisfacer al cliente. Se trata de hacerlo bien.
O
Sus referencias escritas son modelos como el premio Malcom Baldrige,
L
el premio Deming o el Modelo Europeo(Modelo EFQM).
U
C ASEGURAMIENTO
I DE LA CALIDAD
Ó
N Actividades sistemáticas que dan la confianza de
un producto o servicio va a satisfacer los
D requisitos para los que fue planificado
E
CONTROL DE LA Sus referencias escritas son normas
L CALIDAD ISO 9000 u otras especificas de
A aseguramiento de la calidad, el
manual de calidad y los
C El control de procesos consiste en medir la procedimientos escritos
A variación de un proceso, fijarse límites y permitir que
L se pueda ajustar con rapidez hacia el objetivo
I establecido en las especificaciones
D
A INSPECCIÓN
D
El objetivo principal es la detección de errores
61
1.9.1 Gráficas de frecuencia (histogramas)
comportamiento de una serie de datos relacionados entre sí. El autor Gutiérrez Pulido
muestra un caso:
Gráfico N° 8: Histograma
62
1.9.2 Diagrama de Pareto
Esta herramienta es un diagrama que distribuye los problemas presentes en una empresa
y demuestra que el 80% de las fallas es causado por el 20% de los problemas menores.
Los autores Gutiérrez y del Valle describen esta herramienta de calidad de la siguiente
manera:
“Se conoce que más de 80% de la problemática en una organización es por causas
comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera
permanente sobre los procesos. Pero, además, en todo proceso son pocos los
problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática
global de un proceso o de una empresa. Lo anterior es la premisa del diagrama de
Pareto, el cual es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación
son los datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los
problemas vitales, así como sus principales cusas.”(Gutiérrez 2013:136)
A continuación se muestra un ejemplo del diagrama de Pareto:
“El principio de Pareto, formulado por Vilfredo Pareto alrededor de 1895, consiste
en que 'En cualquier serie de elementos a controlar, una fracción pequeña
63
seleccionada, en cuanto al número de elementos, siempre representa una fracción
grande en términos de efecto’”. (Goodman en Sarkar, Mukhopadhyay 2013: 641)
Según lo manifestado por Goodman, son pocos los eventos que generan la mayor cantidad
en la cual se tuvo en primera instancia que detectar las posibles causas que originaron el
problema principal en el área de aparado. Los autores Gutiérrez y del Valle este método
de la siguiente manera:
Este diagrama tiene muchas aplicaciones, todas ellas con el fin de buscar la calidad en los
Pareto se analizan las posibles causas que están originando fallas de calidad en la boca de
8
Stephanovic y otros 2015:94
64
tina con la aplicación de un diagrama de Ishikawa, el cual, inicia con una lluvia de ideas
las posibles causas que originan la deficiencia de calidad detectada, como se puede
visualizar en la figura 7 . El análisis de estos datos aporta una información valiosa para
corregir los errores detectados y se puede determinar que en las posibles soluciones se
También conocido como carta de control, este método también es utilizado en el presente
65
establecidos por la empresa. Los conceptos de esta herramienta de control de calidad esta
control estadístico se supone que han aparecido causas no aleatorias y, por lo tanto, es
control:
9
Cfr. Carro 2012:32
66
Las tablas X y R se usan para saber si el proceso se encuentra dentro de control o fuera
de control.
1.9.5 Estratificación
Esta herramienta es una estrategia para ordenar las posibles causas que influyen en una
problemática que afecta a la empresa. La descripción de este método según los autores
10
Cfr. Carro 2012:29
67
Figura N° 9: Edad promedio del sector producción.
Este método desglosa las causas que originan un problema en niveles hasta llegar a los
más básicos para su posterior análisis visual y efectiva propuestas de solución. El análisis
de árbol de fallas fue usado por primera vez en los Laboratorios Bell.11
“El paso inicial para plantear un problema es lograr identificarlo de forma correcta
y congruente. Para llegar a este nivel, existe un conjunto de enfoques e
instrumentos de apoyo, dentro de los cuales resalta la técnica del árbol de
problemas, la cual apoya en la identificación de las causas y los efectos que
interactúan en un problema de investigación. En este sentido, el primer asunto a
perseguir en el análisis es el de llevar a cabo la definición de un problema central,
esto significa obtener el método como debe expresarse en forma entendible el
tópico que se quiere investigar” (Abreu 2012:164)
11
Pilot 2016:43
68
El autor también explica cómo elaborar el árbol de problemas, lo cual, en el caso de la
presente investigación es de utilidad debido a que es aplicado más adelante para ubicar el
problema central que existe en la empresa de pedidos no atendidos y que ocasiona las
pérdidas de ventas e ingresos económicos a la organización.
Este método es utilizado de la siguiente forma de acuerdo a lo descrito por mismo autor:
Para su elaboración el autor Abreu detalla que se deben seguir los siguientes pasos:
69
A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama de árbol:
Los círculos que están en la parte inferior del Gráfico representan las causas
fundamentales que originan el problema Con este método del diagrama de árbol se
70
1.10 Gestión de mantenimiento
Se comprende de lo anterior que el tener funcionando las máquinas durante los procesos
productivos de manera eficiente y óptima permitirá que los productos resultantes cumplan
71
1.10.2 Tipos de mantenimiento
autor Linares realiza este aporte con respecto a este tipo de mantenimiento:
ocurre la falla. Asimismo, cuando el equipo está paralizado se puede realizar una
falla, conlleva a la paralización del proceso productivo, lo que genera costos para la
empresa.
afirma:
para evitar que ocurran las fallas mediante el uso de herramientas y técnicas determinadas.
72
Asimismo, existe un tipo de mantenimiento denominado Mantenimiento Productivo Total
o TPM (Total Productive Maintenance) por sus siglas en inglés. Al cual se le describe de
la siguiente forma:
involucra a todas las personas que operan las maquinarias para realizar los distintos
trabajos de mantenimiento.
cuando este ya falló, el mantenimiento preventivo se realiza para evitar que este falle
73
“Empresas del sector industrial, con situaciones de no cumplimiento de
indicadores por las paradas de equipos después de las reparaciones, incertidumbre
en la longevidad del servicio de mantenimiento o aplicaciones de programa de
mantenimiento preventivo bien sea físico o a través de software, que no permiten
acceso al fondo de la falla, lo que genera repetición de labores, doble tiempo en
atención a un servicio de mantenimiento y por consiguiente su efecto será nocivo
en los resultados del proceso.” (Colmenares, Villalobos 2014:24)
Como se observa son muchos los problemas que se generan por causa de no realizar
producción.
de Manufactura Esbelta.
producción del área de importado. Los autores del artículo que presentan este caso citan
lo siguiente:
74
De acuerdo a lo mencionado en esta cita, esta empresa presentaba problemas
control de los procesos y tomar las medidas necesarias para mejorar el flujo de los
procesos en la línea de producción del área de importado, de tal manera que se obtuvo un
75
problemas en el manejo de materiales, tiempo de entregas y stock de productos
semi-elaborados…” (Escaida, Jara y Letzkus 2016: 27)
Según lo expresado por estos autores, a pesar de que la empresa CDC se encuentra en una
“Se espera que aumente en un 20% la capacidad productiva, vale decir 460
unidades adicionales diarias, aun cuando solamente se trabaje un turno en pegado,
pues con los cambios en tecnología y metodología de trabajo habrá una mayor
eficiencia en las líneas de producción. El nuevo proceso conllevará una nueva
forma de producción, la cual permitirá prescindir del turno de noche. Esto
significará un ahorro anual de $11.076.904, por concepto de gastos generales, tales
como luz, agua y alimentación, debido a la mantención de servicios
complementarios básicos. La desvinculación o reubicación de 11 trabajadores de
sus labores habituales en los talleres de terminación se traducirá en ahorro de mano
de obra en operaciones de $59.400.000 anuales, lo que significará una disminución
en los costos por este ítem de 13,41%.” (Escaida, Jara y Letzkus 2016: 52)
76
Del texto se destaca que hubo mejoras significativas principalmente en el proceso de
Otra empresa que usó la metodología de Manufactura Esbelta fue una empresa de
fabricación de muebles, dicha empresa está ubicada en Indonesia. Con respecto a ello, los
“Uno de los problemas que se encuentra con frecuencia en las fábricas de muebles
en Indonesia es el tiempo de pedido del cliente y la baja productividad de la
empresa. La empresa X es una empresa de muebles en Indonesia que tenía un
problema en cumplir la fecha de entrega al cliente, mientras que sólo es capaz de
completar la fecha de cumplimiento del pedido del cliente en 58% por año. El
factor que causaba tal demora era el retraso en la producción del proceso de los
componentes del producto. Para determinar cómo era la condición del piso de
producción y cómo hacer la mejora, se requería un enfoque sistemático para
identificar y eliminar los residuos mediante restauración continua. La manufactura
esbelta es un enfoque sistemático que se implementa para identificar y eliminar
desperdicios a través de la restauración continua.” (Suhardi, Sahadewo y Laksono
2015: 258)
De este texto se comprende que los procesos principales son la baja productividad en la
de dichos problemas.
siguientes:
“Los procesos que fueron mapeados fueron los de la línea de producción. En este
sector, el tema que se convierte en el foco de esta investigación fue reducir el
tiempo de preparación de la producción y el tiempo de espera del operador. Los
datos recolectados y procesados fueron el tiempo total para procesos completos y
configuración, y la condición del piso de producción. Las estaciones de trabajo
77
que estaban presentes en la planta de producción fueron 9 estaciones de trabajo
que consistieron en 38 procesos de trabajo. El proceso de fabricación del aparador
empezó a partir del corte de troncos de madera y terminó con un chequeo del
aparador.” (Suhardi, Sahadewo y Laksono 2015: 259)
De acuerdo a esta cita, se evaluó principalmente las estaciones de trabajo y los procesos
Otra empresa que aplicó con éxito la metodología de Manufactura Esbelta fue una planta
Esbelta se toma como la mejor manera para solucionar el problema principal. Además, se
agrega lo siguiente:
78
“..se han identificado los productos bajo desarrollo y estudio en términos de la
secuencia de operaciones de fabricación, sus tiempos de ciclo y los atributos de
los procesos. Los autores y la compañía seleccionaron un modelo LCD de 32 "para
realizar la mejora.” (El Aty y otros 2015: 2)
Gracias al uso de la metodología de Manufactura Esbelta se mejorarán los procesos en la
producción del producto crítico mencionado en la cita anterior. Estas mejoras se verán
de 32”.
“Blue Star ofrece una amplia gama de ventanas y aire acondicionado split, entre otros.
La compañía también fabrica y comercializa una amplia gama de productos y
servicios de refrigeración comercial en los sectores industrial, comercial y de
hospitales…” (Das, Venkatadri y Pandey 2014: 4)
refrigeración y ventilación.
79
Las causas de la implementación y los resultados obtenidos por la Manufactura Esbelta
el objetivo propuesto.
las organizaciones.
80
CAPÍTULO 2
calzado en el Perú, esto será útil para determinar la importancia de este sector en el
propuesto que en su extensión, puede ser utilizado por las empresa PYMES en general.
desarrolló con las dificultades propias del ambiente que dificultaba el normal comercio
en las ciudades del Perú. En la década de los 90 el gobierno peruano inició y enfatizó un
cambio en la política hacia el exterior del país con el cual buscaba integrarse al comercio
y a la economía mundial. Parte de esto cambios produjo una rebaja de aranceles para las
81
se reducen los grandes diferenciales en protecciones efectivas y se limitan las
diferencias arancelarias arbitrarias entre bienes de consumo, insumos y bienes de
capital. Un manejo simplificado y transparente. Al existir pocas tasas arancelarias se
facilita la labor aduanera y se restringen los riesgos de corrupción mediante
ubicaciones forzadas en las sub partidas arancelarias con el fin buscar rentas. En tal
sentido se reduce la influencia de grupos de lobby.” (MINCETUR 2006:3
Sin duda alguna estas medidas fueron vistas con mucho agrado por los grupos dominantes
de la economía mundial de esa época y los resultados fueron contrarios a los intereses de
la industria nacional en general y las empresas peruanas del calzado no fueron ajenas a
chinos y de otros países asiáticos a precios muy por debajo de los costos de los productos
Figura N° 11: Cuadro de la década del 90 que señala los niveles de caída del valor de los aranceles.
Fuente: MEF
Elaboración: MEF
82
Un informe actual de la Sociedad Nacional de Industria (SNI) del Perú recoge la opinión
volúmenes de ventas y los actuales problemas que tienen por la presencia de grandes
que se ofrecen a bajos precios y que pone en riesgo la estabilidad laboral en muchas
tal manera que también se ven afectados los productores de la ciudad de Trujillo quienes
según el mismo informe indica que han bajado sus ventas en la región en un 50% el año
calzados para diferentes eventos de carácter nacional, como en campaña escolar, el estado
compra miles de pares de zapatos para esta época, beneficiando a empresas productoras
del sector de la micro, mediana y pequeñas empresas que pueden participar como
continuamente para un mejor manejo de los procesos operativos tales como modelaje
12
Cfr. SIN 2013: 28
83
computarizado, desarrollo del producto, exportaciones, y procesos de ventas al estado. El
“Para que la industria peruana sea competitiva, debe pasar por un largo proceso,
que requiere una capacitación e innovación constante que no solo involucra a los
proveedores de insumos sino también a los fabricantes y técnicos de maquinarias,
al personal especializado en labores de costura, diseñadores, desarrolladores de
suelas, entre otros, sostuvo Peschiera. El desarrollo de la innovación y
capacitación se logra si están acompañadas de políticas que promueven el
desarrollo del sector, para ello necesitamos desarrollar el sector empresarial y el
estado (poder ejecutivo y legislativo) de la mano para entender el problema y
buscar las mejores soluciones. Hay que mirar lo que están haciendo otros países,
como Colombia y México que están protegiendo e innovando su sector, finalizó
Peschiera, presidente del Comité de Fabricantes de calzado de la SNI.” (SNI 2013:
28)
La preocupación del estado peruano por sacar adelante la industria nacional del calzado
internacionales, entre ellas, la prestigiosa feria internacional “Perú Moda” que durante el
empresas Mipyme las cuales generaron expectativas de negocios mayores a S/. 1,5
procesos productivos del calzado tales como, una máquina cortadora para cuero y otros
13
Cfr. Producción 2014: 1
14
Cfr. Producción 2014: 1
84
materiales similares como se puede ver en la figura 3, el esfuerzo del estado por sacar
máquinas y demás novedades creadas para el sistema productivo, es que puede generar
puedan crearse al uso, se diferencian de las máquinas que comúnmente tienen los demás
fabricantes.
85
En los últimos años la industria del calzado ha progresado gracias al desarrollo conjunto
provincia de Lima, en la avenida Caquetá frente al parque del trabajo en el distrito del
abastecimiento de todo componente para la industria del calzados, los cuales son, C.C.
San Pedro de Ichu, C.C. Virrey Amat, C.C. Ramón Castilla, C.C. Fiorella, C.C. Mega
empresariales en las que la calidad de sus productos sea la base para contrarrestar a la
sean sus principales objetivos. Con ello la industria del calzado tendrá mejores niveles
Esta organización es una mediana empresa ya que sus ventas anuales superan los 1700
15
Cfr. Finanzas 2016: 1
86
Puente Piedra; está inscrito en la SUNAT con el R.U.C. 20521699508 y se especializa en
de ventas por pedidos no atendidos que según registros de la empresa en el año 2015 y
2016 llegan a un número de 13,237 y 12,334 pares, los cuales no pudieron ser
despachados a los clientes en el tiempo oportuno dejando de percibir S/. 403,297 y S/.
el fin de alcanzar una mayor efectividad operativa, necesaria para cumplir con las fechas
programadas de entrega de los pedidos, y también para lograr atender pedidos adicionales
sus productos lo cual le permite durante un lapso de tiempo tener la exclusividad de los
los competidores, los cuales le dan los valores agregados que le permite mantener la
preferencia del público y los niveles de ventas en el año 2015 y 2016 de 159,705 pares y
157,305 pares anuales respectivamente, como se podrá observar en tablas posteriores las
La fábrica de calzados, inicialmente tuvo un desarrollo dentro del ámbito familiar de los
fundadores Edwin Daniel Velázquez Quispe y su señora esposa Carmen Sandy Bolaños
Cruz. Para los primeros años, para completar los procesos de confección de los calzados
se tuvo que prestar servicios de máquinas de otras plantas para lograr desarrollar las
actividades necesarias de producción. Unos años más tarde, el 18 de abril del 2009, la
87
empresa Jah’s Company S.A.C. nació con capital 100% peruano en la ciudad de Lima,
distrito de Puente Pierda y con sus 12 empleados, la compañía comenzó una producción
de 60 pares por día. Actualmente proporciona servicios para la industria del calzado y se
está convirtiendo en uno de los mejores productores de zapatos para mujeres en el país.
2.3.1 Rubro
La empresa Jah’s Company S.A.C. fabrica calzados para damas de uso casual y de vestir,
el éxito de las ventas de esta empresa se sustenta en que actualmente el sector femenino
“Cada vez son menos las mujeres que se conforman sólo con cuidar de la casa y
de los hijos, esto junto con una tendencia a concebir cada vez menos hijos y
obtener mayores bienes materiales y status social, han hecho que la mujer deje de
lado el rol de “ama de casa” y busqué su desarrollo profesional dentro del mundo
empresarial (…) En países como el nuestro también, la mujer ocupa con mayor
frecuencia cargos en los altos mandos de las compañías, haciendo incluso que las
empresas en las que laboran sean reconocidas con premios a la responsabilidad
social, buen gobierno corporativo y similar. La mujer actual busca equilibrar y
cumplir con todas las actividades que rodean su vida, las tareas de madre, esposa,
administradora del hogar, ser profesional, etc. Las tareas como trabajar, llevar a
los niños de aquí para allá, reunirse con familia y amigas, ir al gimnasio, etc.”
(GRANT THORNTON PERÚ 2012: 1)
88
De acuerdo al texto existe un dinamismo constante y en desarrollo para el consumo de
habitantes censados, 15’715,200 son mujeres de acuerdo a las publicaciones del Instituto
El segmento de mujeres que compran los calzados Jah’s Company S.A.C se encuentran
entre las edades de 13 años a 55 años los cuales representan según la figura Nº 3 de
población a nivel nacional según sexo, al 63.2 % de la población, de los cuales 49.41 %
segmento peruano.
89
Gráfico N° 9: Población en el Perú por segmento de edad
satisfacción de nuestros clientes y del mercado en general, con valores empresariales que
Para el 2019 ser una empresa líder reconocida en la producción de calzado para dama en
calzado de moda, calidad y diseño. Poder abrir nuevos mercados en el exterior y obtener
90
2.3.4 Consumo de calzado en Perú: Mujeres vs. Hombres
millones son pares de calzados que se fabrican localmente y el resto son importados
de calzado femenino consume del 65% al 70% como se aprecia en la siguiente cita:
de calzados, mientras que los hombres consumen en promedio 2 pares de calzados al año
como se aprecia en la Figura Nº 13. Esta información, demuestra que fabricar calzados
para damas es muy buena decisión de parte de los directivos de Jah’s Company S.A.C.
91
Figura N° 13: Consumo de calzado en Perú: Mujeres vs. Hombres.
92
2.4 Estructura organizacional
Toda empresa que desarrolla una actividad comercial requiere una adecuada estructura
tiene procesos propios de una fábrica de calzados cuyas bases están orientadas a los
clientes, las tareas en estos procesos han sido divididos y agrupados en áreas
el tamaño del componente de apoyo (personal subordinado); las cuales buscan ser
constante17.
16
Cfr. Idárraga 2012: 45
17
Cfr. Idárraga 2012: 50
93
2.4.1 Organigrama de la empresa Jah’s Company S.A.C
Gerente
Contador
Diseño Supervisor
Secretaria
Cortado
Pre-Aparado
Aparado
Sellado
Armado
Acabado
La empresa Jah’s Company S.A.C. realiza sus ventas a pedido de sus clientes pero
también realiza orden de producción con proyección de ventas, es decir, cuando inicia
exhibición publicitando e invitando a todos sus clientes para dicho evento y produce los
modelos más pedidos y elogiados por los clientes que asisten al evento. El área de diseño
y desarrollo de productos tiene una tarea de alta importancia para este fin y es la de
presentar una colección innovadora en sus diseños, etapa clave para la continuidad de las
94
La organización cuenta con un canal de distribución en el área de ventas en la misma
empresa en el distrito de Puente Piedra, la cual realiza entrega de pedidos y ventas por
mayor, pero para situarse cerca de sus clientes y del público en general, cuenta con 2
locales de exhibición y venta por mayor y menor en el centro del calzado del Jr. Ayacucho
en la ciudad de Lima, locales que realizan la mayor cantidad de ventas a clientes de todo
el Perú y a partir del año 2016 proyecta ventas al país vecino del Ecuador. Las tablas Nº
15 y Nº 16 contienen las ventas registradas el año 2015 y 2016 de acuerdo a las docenas
2015
Importe total
Mes
proyectado
ENERO 827600
FEBRERO 651145
MARZO 546570
ABRIL 568560
MAYO 620600
JUNIO 762795
JULIO 920832
AGOSTO 818290
SETIEMBRE 598300
OCTUBRE 544850
NOVIEMBRE 685025
DICIEMBRE 1160720
TOTAL S/. 8,705,287.00
95
Tabla N° 16: Ventas Jah’s Company S.A.C. 2016 (soles).
VENTAS
2016
Los gráficos muestran el carácter cíclico que presenta las ventas de la empresa Jah’s
Company S.A.C., se aprecia que los meses de diciembre y julio son de mayores ventas,
esto sucede por los eventos de Navidad y Fiestas Patrias respectivamente, eventos que se
celebran a nivel nacional. En el año 2016 se registró una baja significativa con respecto
al año 2015 en las ventas debido a la coyuntura política electoral en el Perú, luego de las
96
2.5.1 Gráficos de barras para ventas mensuales años 2015 y 2016
97
2.6 Producción durante los años 2015 y 2016
mensualmente en los años 2015 y 2016; asi también, la cantidad total de pares producidos
en dichos años, que alcanzaron las cantidades de 17,2229 pares para el año 2015 y
2015
ENERO 16552
FEBRERO 11839
MARZO 12146
ABRIL 11845
MAYO 12412
JUNIO 16951
JULIO 19184
AGOSTO 14878
SETIEMBRE 11966
OCTUBRE 10897
NOVIEMBRE 12455
DICIEMBRE 21104
TOTAL 172229
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboracion: Grupo de trabajo
98
Tabla N° 18: Producción de pares de calzado del año 2016.
2016
ENERO 11661
FEBRERO 10733
MARZO 11963
ABRIL 11667
MAYO 12225
JUNIO 16303
JULIO 18896
AGOSTO 14654
SETIEMBRE 11786
OCTUBRE 12268
NOVIEMBRE 16696
DICIEMBRE 20787
TOTAL 169639
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboracion: Grupo de trabajo
comparar el nivel de pares de calzados producidos por la empresa en los años 2015 y
2016. Los meses de julio y diciembre son los de mayor demanda, esto sucede por la
celebración de Fiestas Patrias en Perú y por fiestas navideñas de fin de año, eventos que
se celebran a nivel nacional y motivan a todos los peruanos a realizar compras, luego de
99
2.6.1 Gráficos de barras para producción mensual de los años 2015 y 2016.
Gráfico N° 12: Producción de pares de calzados año 2015 de la fábrica Jah’s Company S.A.C.
Gráfico N° 13: Producción de pares de calzados año 2016 de la fábrica Jah’s Company S.A.C.
100
2.7 Procesos de la organización
producido, se le conoce como proceso. Son conocidos como recursos, los métodos,
equipos, personal, materias primas, instalaciones, etc. Los procesos deben estar alineados
mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan,
largo plazo para lograr alcanzar los objetivos propuestos por la organización; procesos de
soporte para identificar las actividades que no son parte de la actividad principal de la
organización pero que son necesarias para el buen desarrollo de la empresa y procesos
operativos los cuales son los procesos relacionados con la propia actividad de la
101
Figura N° 15: Mapa de procesos de la empresa Jah’s Company S.A.C.
102
2.7.2 Flujograma
una secuencia lógica desde el inicio de contacto con los clientes hasta los despachos de
103
2.7.3 SIPOC de los procesos
Estos diagramas permiten visualizar de una manera global los procesos y las
104
2.7.3.2 SIPOC proceso de pre aparado
105
2.7.3.4 SIPOC proceso de sellado térmico
106
2.8 Procesos del área de producción
Figura N° 16: Procesos del sistema de producción de calzados de la empresa Jah’s Company
S.A.C.
Cortado
Se realiza de acuerdo al color y tallas pedidas por los clientes. El corte de las piezas se
compone de unidades de doce pares. El operario, recibe los materiales para el corte de
corta plantillas de badana sintética y esponja de ½ pulgada que serán preparados para su
107
Pre-aparado
Las capelladas y la badana sintética en la sección pre- aparado son preparadas para
facilitar y agilizar el siguiente proceso, en esta sección se realiza el doblado de bordes y
pegado de piezas dejándolo listo para su costura.
Aparado
Planchado
Las capelladas luego del proceso de aparado pasan a la sección donde se colocan los
pequeños remaches de adornos de acuerdo al diseño del modelo con el proceso térmico
transfer.
Sellado
Armado
Una vez colocados los remaches en la capellada, pasa a la sección armado para la
disolvente.
Acabado
Una vez terminado el proceso de armado los calzados son enviados a la sección acabado
preparadas con esponja para dar mayor comodidad. Se dan los retoques de limpieza,
brillos, etiquetas y corte de hilos sobrantes. Luego son debidamente revisados uno por
108
uno para posteriormente encajarlos con la descripción de cada talla, color, códigos, bolsa
y papel de envoltura. Luego las cajas son amarradas con rafia en unidades de 12 pares y
cada actividad durante un proceso de trabajo de acuerdo a las condiciones actuales que le
trabajo del operario sometido a estudio para obtener un tiempo básico de la actividad, se
utiliza el criterio de valoración del obrero, al tiempo básico obtenido se le añaden los
el cálculo del tiempo estándar, la suma de los tiempos estándar de cada actividad dan
como resultado el tiempo estándar para cada operación y proceso de producción. Para lo
cual es importante hacer un resumen de las actividades que conforman una operación
Este estudio de tiempos se realiza solo para un operario calificado en cada operación para
facilitar el trabajo de implantación del nuevo método por razones de política de la empresa
109
2.9 Diagrama de operación de procesos DOP
La Norma ISO 9000 establece el tipo de simbología necesaria para diseñar un diagrama
18
Cfr. Dirección de Ciencias Agropecuarias 2016: 01
110
DOP PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADOS
-Cuero sintético
- Plantilla de Planta de -Forro sintético
badana poliuretano -Badana
sintética Pegamento
sintética 1 Cortar
- Esponja para
plantillas Disolvente
para plantilla Plantilla de badana sintética
-Esponja de 1/2
y esponja para plantillas
Colocar Pegamento
8 esponja en Limpiar 2 Pre-aparar
plantilla 5
planta
Papel transfer
strass con remaches
de aluminio
Estampar
4 remaches
de Aluminio
Hormas
Pegamento de armado corte -horma
Pegamento pegado corte-planta
Chinches tornillo de 1/2 pulgada
Pasta endurecedora de corte
Tubo dedal plástico
7 Armar
Liquido matizador
Bencina
Disolvente
Realizar
10
acabados
1 Revisa
-Caja
-Bolsa
-Rafia
-Papel
envoltura
RESUMEN
Colocar
0 11 en caja
11 Zapatos en caja
unidad de doce pares
TOTAL 12
111
2.10 Diagrama de actividades de procesos DAP
una organización profesional sin fines de lucro que promueve el arte, la ciencia, la
19
Cfr. Dirección de Ciencias Agropecuarias 2016: 01
112
2.10.2 Diagrama de actividades de procesos
C D T SÍMBOLO
DESCRIPCIÓN
mt min Observaciones
1- Se almacena materia prima 0 0 O Cuero, Plantas,
Pegamentos etc.
2- Se traslada cuero sintético, forro O
de badana, esponja a la zona de
7 5’
corte
3- Se corta el cuero, forro , plantilla O O Plantilla y esponja pasa a
y esponja sección acabado
0 35’
4- Se traslada a la zona de pre- O
aparado
2 3’
5- Se realiza pre-aparado 28’ O O
6-Se traslada a la zona de Aparado 3 3’
6- Se realiza aparado O O Ingresa hebillas, dedal
plástico, pegamentos e
0 48’
hilos
7- Se traslada a la zona de pegado O
térmico transfer
8 7’
113
O O Ingresa papel strass con
diseño de acuerdo al
8- Se sella con remaches de 0 15’
pedido
aluminio con el proceso térmico
transfer
9- Se traslada a la zona de armado 7 2’ O
O O Ingresa planta de
poliuretano previamente
10- Se arma 0 45’
tratadas
11- Se traslada a la zona de 5 3’ O
acabados
O O Limpieza con bencina y
disolventes
0 30’
Ingresa plantillas
12- Se realizan los acabados
previamente selladas y
tratadas
13- Se realiza revisión final 0 20’ O
14- Se coloca en las cajas y se 0 20’ O Ingresa , cajas, bolsas,
tapan etiquetas
15- Se apilan en la zona de 0 10’ O Rafias
acabados
16- Se trasladan a almacén 14 4’ O
17- Se almacenan 0 18’ O En unidades de 12 pares
Total 46 296’ 7 6 1 7 2
distancias.
114
Layout de la planta
115
2.10.3 Layout y recorrido
116
2.11 Problema principal: pedidos de clientes no atendidos y análisis de sus causas
La situación problemática son los pedidos no atendidos durante el año 2015 y que persistieron
en el año 2016.
investigación que se inició con un trabajo de campo en las instalaciones de la empresa, el cual
permitió obtener la información necesaria para el diagnóstico y desarrollo del presente proyecto.
Se realizó en primer lugar, una entrevista con los gerentes bajo la Técnica de Investigación
Sistemática TIS, el cual según la OIT “es el medio de efectuar el examen crítico sometiendo
sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas” 20, como se
árbol de Falla (FTA) la cual es una resolución gradual de los acontecimientos en inmediatos
eventos causales que continúa hasta que las causas básicas (causas primarias) se identifican 21.
Este método permite conocer y determinar toda la problemática que origina que la empresa
tenga pedidos no atendidos. Por último, se utilizó herramientas exploratorias y de control tales
identificar los factores que contribuyen a su formación, esto es, las causas, como las “espinas
de pescado” unidas la columna vertebral y a la cabeza del pesado22. Análisis de Pareto, técnica
que identifica los artículos de interés y son medidos en una misma escala, luego se ordenan en
orden descendente como una distribución acumulativa, por lo general 20% de los trabajos
20
Cfr. Lopez 2013: 98
21
Cfr. Pilot 2016: 3
22
Cfr.Gutiérrez 2013: 176
23
Cfr. Sarkar 2013: 646
117
representaciones gráficas de los datos y valores obtenidos de información histórica registrada
de la empresa, para lograr analizar y determinar las causas más detalladas de los problemas.
Se observó que la empresa realiza sus operaciones con un sistema de producción intermitente
o por lotes, dado que el servicio que brinda es determinado por el cliente quien plantea los
ello, se tiene en cuenta que el volumen de producción está determinado por los pedidos de los
La empresa calzados Jah’s Company S.A.C., fabricante de calzados de cuero y afines cuenta
con una creciente cartera de clientes a nivel nacional los cuales le permiten alcanzar niveles de
Gráfico N° 15: Cantidad de pares de zapatos no atendidos año 2015 de la fábrica Jah’s Company S.A.C
118
Gráfico N° 16: Cantidad de pares de zapatos no atendidos año 2016, fábrica Jah’s Company S.A.C
Se observa en las Gráfica Nº 15 y Nº 16 que en los meses de campaña que son julio, noviembre
de campaña que son julio, noviembre y diciembre, las cantidades de pedidos no atendidos se
incrementan. Se alcanza cantidades de 1772, 1876 y 2223 pedidos no atendidos para el año
2016 los cuales representan un importe no recibido de S/. 49616, S/. 46900 y S/. 77805
En las Tabla Nº 19 y Nº 20 se adjuntas cuadros de las cantidades de pedidos no atendidos en los años
2015 y 2016
119
Tabla N° 19: Registro de pedidos no atendidos en el año 2015.
NÚMERO DE CANTIDAD DE
MES DE TALLA DE CALZADO TOTAL TOTAL Utilidad Bruta
CLIENTES MODELOS NO
PEDIDO PARES DOCENAS S/.
NO ATENDIDOS 33 34 35 36 37 38 39 40
ENERO 85 4 84 87 115 129 127 91 82 67 782 65 27370
FEBRERO 73 7 50 65 81 99 99 82 65 50 591 49 17730
MARZO 66 5 70 74 95 98 99 70 68 58 632 53 15800
ABRIL 81 8 75 75 110 150 101 77 75 72 735 61 20580
MAYO 93 9 86 91 114 115 111 94 86 86 783 65 23490
JUNIO 132 7 112 117 146 167 136 117 109 105 1009 84 30270
JULIO 197 10 225 231 280 295 327 228 226 212 2024 169 56672
AGOSTO 105 9 120 126 146 153 175 127 121 120 1088 91 38080
SETIEMBRE 83 3 81 84 104 107 121 85 84 80 746 62 22380
OCTUBRE 62 5 60 69 87 106 107 70 67 65 631 53 22085
NOVIEMBRE 169 11 206 208 266 273 305 220 207 187 1872 156 46800
DICIEMBRE 235 10 213 261 329 351 386 294 261 249 2344 195 82040
1381 TOTAL 13237 1103 403297
Fuente: Empresa Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
120
2.11.3 Importe total no percibido por la empresa Jah’s Company S.A.C
Tabla N° 21: Importe total no percibido por la empresa Jah’s Company S.A.C. año 2015
Pares de calzados
Pares no Pares de calzados Producción adicional dejado de producir Capacidad Pares Utilidad
atendidos defectuosos fuera con tiempo estándar en por parada de de pares a posibles a Bruta en
MES 2015 de estándar 2015 sección armado 2015 máquina 2015 atender atender soles
ENERO 782 269 1983 255 2507 782 27370
FEBRERO 591 283 1414 185 1882 591 17730
MARZO 632 303 1342 160 1806 632 15800
ABRIL 735 289 938 260 1487 735 20580
MAYO 783 313 526 242 1080 783 23490
JUNIO 1009 382 1506 497 2385 1009 30270
JULIO 2024 460 1452 502 2414 2024 56672
AGOSTO 1088 391 1372 397 2159 1088 38080
SETIEMBRE 746 302 1212 262 1777 746 22380
OCTUBRE 631 304 1180 278 1762 631 22085
NOVIEMBRE 1872 409 977 268 1654 1654 46800
DICIEMBRE 2344 524 1834 926 3284 2344 82040
TOTAL 13237 4229 15736 4232 24197 13019 403297
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
Tabla N° 22: Importe total no percibido por la empresa Jah’s Company S.A.C. año 2016.
Pares de calzados
Pares no Pares de calzados Producción adicional dejado de producir Capacidad Pares Utilidad
atendidos defectuosos fuera con tiempo estándar en por parada de de pares a posibles a Bruta en
MES 2016 de estándar 2016 sección armado 2016 máquina 2016 atender atender soles
ENERO 679 307 1381 252 1940 679 23765
FEBRERO 487 271 2117 213 2601 487 14610
MARZO 529 285 1423 288 1996 529 13225
ABRIL 625 299 1815 265 2379 625 17500
MAYO 902 293 1534 253 2081 902 27060
JUNIO 907 412 1273 345 2029 907 27210
JULIO 1772 472 1233 410 2115 1772 49616
AGOSTO 986 373 1099 329 1802 986 34510
SETIEMBRE 644 292 1715 252 2259 644 19320
OCTUBRE 704 290 799 264 1352 704 24640
NOVIEMBRE 1876 397 1790 362 2549 1876 46900
DICIEMBRE 2223 508 1598 639 2745 2223 77805
TOTAL 12334 4199 17778 3872 25849 12334 376161
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
Luego de la entrevista con los gerentes de la empresa la cual proporciona información que
refiere que los problemas de la empresa tienen relación con los pedidos de clientes no atendidos.
Se realizó el FTA diagrama de árbol de fallas por sus siglas en inglés, para determinar las
121
2.11.5 Diagrama de árbol de fallas para causas que originan el principal problema
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
INGRESOS NO PERCIBIDOS
INCREMENTO DE COSTOS DE
PRODUCCION POR PRODUCTOS
DEFECTUOSOS Y
PROBLEMAS EN PROCESOS
PERDIDA DE VENTAS Y DE CLIENTES
PEDIDOS NO ATENDIDOS EN LA
FABRICA DE CALZADOS JAH'S COMPANY S.A.C. AÑO 2016
122
2.11.6 Diagrama de Ishikawa para pedidos no atendidos
Figura N° 19: Diagrama de Ishikawa para determinar las posibles causas que origina el alto índice de pedidos no atendidos en la fábrica Jah’s.
Métodos de Materiales
Mano de obra
trabajo
Falta de
Se aplica pocas Personal no estandarizació Continuos Por busqueda
capacitaciones al capacitado para n de los productos de menores
personal aplicar calidad en procesos defectuosos precios
su trabajo Continuo cambio de
proveedores
No se aplica No hay Falta de
buenas politicas personal documentacion
de sueldos e calificado necesaria
No se plica Mala codificación
falta de Operario no trabaja gestión Logistica de insumos
planificación en motivado
materia No se aplica
ergonómica una gestion Inexistencia de un manual de Falta de Escasa informacion de
de Calidad calidad para los procesos capacitaciones correcto uso de materiales
Estación de trabajo Movimientos
CRECIENTE
mal diseñado innecesarios ÍNDICE DE
PEDIDOS NO
ATENDIDOS EN
LA EMPRESA
Gerencia no No cuenta con JAH'S COMPANY
aplica politica de No se aplica departamento de calidad Deficiente S.A.C.
innovación de una gestion No hay programación de
maquinas ni Equipos y Maquinas de Calidad personal producción
equipos antiguos calificado
Niveles de
No cuenta con contaminacion del aire
No se aplica una instumentos sobre los estandares Fase de
permitidos Restricion de la
politica de Exceso de mantenimiento para controlar proceso
capacidad del sistema
Gestion de correctivo la productivo
"Cuello de botella"
Mantenimiento contaminacion lento Fuente: Empresa
Escasa comunicación Gestión de Jah’s Company
No existe área de interna planeamiento
No se aplica una mantenimiento de No se aplica
no definido Ausencia de
S.A.C.
sistemas como
politica de máquinas
el BSC
indicadores Elaboración:
Gestion de
Mantenimientoo Grupo de trabajo
Maquinaria y Medición
Medio ambiente
equipos
123
2.11.7 Diagrama resumen de Ishikawa para el problema principal
Figura N° 20: Cuadro resumen Ishikawa Causa – Efecto de pedidos no atendidos de la empresa Jah's Company S.A.C.
CALIDAD
PROCESOS
124
De las posibles causas se tomaron en cuenta las que están directamente relacionadas con el
campo de acción, es decir el proceso productivo, las cuales son: la cantidad de productos
2.12 Nivel de exigencia que requiere el mercado en cuanto a la calidad del producto:
2.12.1 Norma Técnica Peruana NTP ISO 2859-1 de procedimientos de muestreo para
Los problemas a resolver son aquellos que impiden que la empresa llegue a tener una
producción óptima y que pueda lograr satisfacer la demanda de pedidos no atendidos. Estos
estándar de la Norma Técnica Peruana que fue desarrollada por el Comité Técnico de
competitivo, en el cual, intervienen factores determinantes para lograr tener la preferencia del
público consumidor. Uno de ellos en el cual el cliente es cada día más exigente, es el de la
calidad de los productos que va a comprar. Si bien es cierto, toda empresa manufacturera
desearía tener cero artículos defectuosos producidos, también es cierto que ningún fabricante
puede garantizar una producción cero defectos. De esta manera, la empresa Jah’s Company
muestreo para inspección por atributos. En detalle, esta norma dice lo siguiente:
125
de producto final; b) componentes y materias primas; c) operaciones; d) materiales en
proceso; e) suministros almacenados; f) operaciones de mantenimiento; g) datos o
registros; y h) procedimientos administrativos.” (INDECOPI 2009: 1)
productos defectuosos por cada lote de producción en un tiempo determinado. Para efectos del
presente proyecto de mejora de la calidad realizado en la empresa Jah’s Company S.A.C., todos
los productos por encima de ese máximo de productos permisibles, es considerado como
través del año 2015 se ha registrado. El cálculo de los lotes defectuosos permisibles se halla de
la siguiente manera:
Tabla N° 23: Tabla de nivel general y especial de inspección para tamaño de lote.
Fuente : Indecopi
Elaboración: NTP ISO 2859-1 en Indecopi.
Para el caso del mes de enero 2016, la fábrica tubo pedidos por 11,661 pares, la letra M en la
Tabla Nº 23 indica que el tamaño de la muestra es de 315 pares como se ve en Tabla Nº 24,
pudiendo aceptar 1 producto con defectos críticos, 14 con defectos mayores y 21 con
defectos mínimos. Esto significa que de los 11,661 pares analizados en el mes de enero, solo
126
se aceptará uno con defectos críticos, 14 con defectos mayores o 21 con defectos mínimos, lo
que esté por encima de esas cantidades, serán los productos defectuosos que afectan
Fuente : Indecopi
Elaboración: NTP ISO 2859-1 en Indecopi
La norma indica que el nivel de exigencia recomendado de calidad exigida para productos
“El nivel de inspección designa la cantidad relativa de inspección. Para uso general se
dan tres niveles de inspección 1, 2, 3, en la Tabla. A menos que este especificado de
otra manera, se debe usar el nivel 2. El nivel 1 puede ser usado cuando se necesita menor
discriminación o el nivel 3 cuando se requiera mayor discriminación. En la Tabla se
dan cuatro niveles especiales adicionales S1, S2, S3, S4, pueden ser utilizados cuando
son necesarios tamaños de muestras relativamente pequeños y puedan tolerarse riesgos
de muestreos más grandes.”(INDECOPI 2013: 18)
Si sus clientes son muy exigentes o el mercado que desea cubrir requiere estándares de calidad
más elevados a fin de garantizar nichos de mercado, usted puede solicitar al inspector realizar
127
2.13 Problema 1: Pedidos no atendidos por productos defectuosos
Gráfico N° 17: Cantidad de pares de calzados defectuosos año 2015 de la empresa Jah’s Company
S.A.C.
Gráfico N° 18: Cantidad de pares de calzados defectuosos año 2016 de la empresa Jah’s Company
S.A.C.
128
Se observa que en los meses de julio y diciembre se eleva la cantidad de calzados defectuosos
tanto en el año 2015 como el 2016 respectivamente. Además, se sobrepasa el estándar de pares
La utilidad dejada de percibir solo por productos defectuosos fue de S/. 55,932 para el año
En el anexo 2 se muestra datos con respecto a los pares no atendidos en el año 2016 y los pares
Tabla N° 25: Cantidad de calzados defectuosos y monto de costos en soles año 2015.
CANTIDAD DE
CALZADO
DEFECTUOSOS
AÑO 2015
CANTIDAD DE MONTO
MES
PARES (COSTO EN SOLES)
ENERO 305 3660
FEBRERO 319 3828
MARZO 339 4068
ABRIL 325 3900
MAYO 349 4188
JUNIO 418 5016
JULIO 496 5952
AGOSTO 427 5124
SETIEMBRE 338 4056
OCTUBRE 340 4080
NOVIEMBRE 445 5340
DICIEMBRE 560 6720
TOTAL 4661 55932
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
129
Tabla N° 26: Cantidad de calzados defectuosos y monto de costos en soles año 2016.
CANTIDAD DE
CALZADO
DEFECTUOSOS
AÑO 2016
CANTIDAD DE MONTO
MES
PARES (COSTO EN SOLES)
ENERO 343 3773
FEBRERO 307 3377
MARZO 321 3531
ABRIL 335 3685
MAYO 329 3619
JUNIO 448 4928
JULIO 508 5588
AGOSTO 409 4499
SETIEMBRE 328 3608
OCTUBRE 326 3586
NOVIEMBRE 433 4763
DICIEMBRE 544 5984
TOTAL 4631 50941
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
130
POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
NO HAY MÉTODO ESCASO ALTO NIVEL DE FALTA DE FALTA DE MALA AUSENCIA FALLAS DE
FALTA DE MATERIAL NO
DE SELECCIÓN DE PERSONAL ROTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PRACTICA DE FORMACIÓN DE SISTEMA MANUFACTURA
INVERSIÓN ADECUADO
PERSONAL CALIFICADO PERSONAL MEJORAS CALIDAD ACADÉMICA CAD/CAM
MESAS DE
AUSENCIA ALTURA
DE TRABAJO INADECUAD
EN EQUIPO ESCASOS
NO HAY CENTROS DE AUSENCIA DE
ALTA
EMPRESA NIVEL FORMACIÓN ESA
DEMANDA DIRECTIVOS
SIN PROFESIONA TECNOLOGÍA COMPRA DE
DEL NO VALORAN FALTA DE
SISTEMA L DE EN LA MATERIALES
SECTOR RESULTADOS INTERÉS DE
DE DIRECTIVOS EMPRESA MAS DISEÑO DE
DIRECTIVOS
CALIDAD BARATOS ORIGEN
DEFECTUOSO MATRICER
SISTEMA DE CARECE D
NO ATENCIÓN ENSEÑANZA TECNOLOG
A RECLAMOS SIN AUSENCIA DE
NO CUENTA SE LOS DE CLIENTES TECNOLOGÍA PERSONAL
CON DIRECTIVOS LO LLEVAN COMPRAS SIN MATRICERO
CAPACITADO INSPECCIÓN
PERSONAL VEN COMO UN OTRAS MAL
CALIFICADO GASTO EMPRESAS DE CALIDAD CAPACITADO
ESCASOS
EN RR.HH. CENTROS SISTEMA DE
DE DESCONOCIMI ALTO COSTO
ENSEÑANZA ENTO DE LOS
POR ESCASES
MAYORES BENEFICIOS FALTA DE
SE REEMPLAZA
EXPECTATIVAS COMUNICACIÓN
POR OTRO
SALARIALES INTERNA DESCONOCIMIENTO
FALTA DE
MENTALIDAD DE LOS BENEFICIOS
ORIENTADA A
RESULTADOS
131
Como se observa del árbol de fallas se puede concluir que se hace necesaria la implementación
se busca perfeccionar los procesos en los que se utiliza. Esto se logra porque se realizan las
acciones de corrección respectivas. Además, este ciclo no termina con la última etapa, se vuelve
a repetir para obtener una mejora continua en los procesos. De esta manera se logrará el
Para hallar los principales problemas por productos defectuosos que se encuentran en esta área,
se realizó un seguimiento durante seis días de trabajo en una jornada de 8 horas diarias para
poder identificar cuáles fueron los problemas más comunes que se están originando en el
proceso productivo. Los datos fueron registrados, en base a ellos se realizó el siguiente gráfico
de Pareto:
Se tomó una muestra de 100 pares de calzados defectuosos para determinar el número de
fallas en ellos. Los resultados se muestran a continuación:
Gráfico N° 19: Diagrama de Pareto para para productos defectuosos en la empresa Jah's Company
S.A.C.
0.6
Cantidad
40 0.5
43.03% 0.4
30
0.3
20
11 0.2
8 8 7
10 3 0.1
0 0
Problemas Problemas Forros Plantillas Mal pegado Tonalidad Cicatrices en
de Costura de Corte manchados manchadas desigual la capellada
Fallas
132
Conclusión. - Se puede concluir que los defectos con mayor frecuencia y que deben ser
resueltos con prioridad son: Problemas de costuras y Problemas de corte. Pues estos
Tabla N° 28: Distribución de frecuencias de los costos que demanda cada defecto.
Costo por %
Problema hi Hi
defecto acumulado
Problemas de Costura 268 0.41 0.41 40.5%
Problemas de Corte 254 0.38 0.79 79.0%
Forros manchados 42 0.06 0.85 85.3%
Plantillas manchadas 34 0.05 0.90 90.5%
Mal pegado 30 0.05 0.95 95.1%
Tonalidad desigual 31 0.05 1.00 99.8%
Cicatrices en la
2 0.002 1.00 100.0%
capellada
Total S/. 660
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaborado: Grupo de trabajo
133
2.14.1 Diagrama de Pareto para el costo de los problemas
Gráfico N° 20: Diagrama de Pareto para el costo de los problemas de calzados en la empresa.
Porcentaje
0.6
Costo
150 0.5
40.5% 0.4
100
0.3
42 34 0.2
50 30 31
0.1
2
0 0
Problemas Problemas Forros Plantillas Mal pegado Tonalidad Cicatrices en
de Costura de Corte manchados manchadas desigual la capellada
Fallas
Conclusión.-
Se puede concluir que los defectos con mayor frecuencia y que generan mayor costo por la
empresa son: Problemas de costuras y problemas de corte. Estos demandan el 80% de costos
totales que tendrá que pagar la empresa para corregir los defectos.
Se elaboró diagramas de Ishikawa para determinar las causas posibles que originan los
problemas de cantidad de productos defectuosos
134
2.14.2 Diagrama de Ishikawa de principales causas que originan los defectos
Figura N° 21: Diagrama de Ishikawa para el alto índice de productos defectuosos en el área de producción de la fábrica Jah’s Company S.A.C.
0
135
2.14.3 Pareto causa del problema de corte
Problemas en corte
180 100% 100%
96%
155 90% 90%
160
140 81% 80%
70%
120 66%
60%
Cantidad
100
78 50%
80 44%
40%
60 53
30%
40 32
22 20%
20 14
10%
0 0%
Falla en margen Corte manual Error por fijación Cortes con tallas Error de Falla en corte por
de pieza imperfecto de molde con erradas selección de moldes
corte manual material desgastados
Problemas
Nº de Observaciones % acumulado
136
Conclusión.-
Se puede concluir que las causas con mayor frecuencia que generan el problema de mal corte
son: Falla en margen de pieza, corte manual imperfecto y error por fijación de molde con corte
2.14.4 Gráfico de control y evaluación de la capacidad del proceso del margen de toma de
piezas
LIC X 10,27
Media X 13,63
LSC X 16,98
137
• Gráfica
Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está dentro
del control estadístico. Es decir, el proceso puede ser sujeto a análisis estadístico.
LSC R 10,50
Media R 4,60
LIC R 0
138
Gráfico N° 23: Carta R de margen de toma de piezas.
Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está dentro
del control estadístico. El proceso es estable. Es decir, el proceso puede ser sujeto a
análisis estadístico.
d2 2,059
LSE 13,5 0,075 0,131\0,019 0,019
LIE 14,5
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
Nota: Límites inferior y superior según estándar del diseño del modelo
139
Interpretación:
2.15 Análisis de Pareto de las causas más comunes de los dos problemas principales.
140
Gráfico N° 24: Diagrama de Pareto de los problemas en costura.
Problemas en costura
180 164 100% 100%
96%
160 90%
84% 80%
140 76%
120
Cantidad
Nº de observaciones % acumulado
Conclusión.-
Se puede concluir que las causas con mayor frecuencia que generan la falla de mala costura
son: Largo de puntada errónea, costuras irregulares y calibre de hilo inadecuado. Pues estos
puntadas
obtiene los siguientes resultados los cuales fueron registrados y agrupados de la siguiente
manera:
141
Tabla N° 33: Tabla de distancias entre puntadas.
LIC X 1,04
Media X 1,41
LSC X 1,79
• Gráfico
142
Gráfico N° 25: Gráfico carta X para distancia entre puntadas.
Nota: Límites inferior y superior según estándar del modelo y distancia de puntada de
aparadora
Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está en
control estadístico. El proceso es estable. Es decir, el proceso puede ser sujeto a análisis
estadístico.
LSC R 1,18
Media R 0,52
LIC R 0
143
Gráfico N° 26: Gráfico carta R para distancia entre puntadas.
• Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está en
control estadístico. El proceso es estable. Es decir, el proceso puede ser sujeto a análisis
estadístico.
d2 2,059
LSE 1,6 0,133 0,246\0,019 0,019
LIE 1,4
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
Interpretación:
144
• Como el CPK = 0,019 < 1, se considera que no tiene la habilidad ni es capaz.
Por lo tanto, del análisis de las cartas X-R y Capacidad del proceso, se determina que
el sistema es estable pero incapaz de cumplir con las especificaciones del proceso. Es
decir, el proceso puede ser sujeto de análisis estadístico pero presenta alta dispersión y
por ello no es capaz de cumplir con las especificaciones. Además, el proceso no se
encuentra centrado. Está alejado de la media.
El ingreso dejado de percibir solo por parada de máquinas es de S/. 127, 778 para el año 2016.
Tabla N° 35: Minutos parados de máquinas y pares no producidos por avería de máquina año 2015
Pares de calzados
Producción de pares Minutos excesivos Estandar de
dejado de producir
MES de calzados Año de parada por falla producción
por parada de
2015 de maquina Pares por minuto
Máquina 2015
ENERO 10874 286 0.89 255
FEBRERO 10454 216 0.86 185
MARZO 11515 170 0.94 160
ABRIL 10930 290 0.90 260
MAYO 11837 249 0.97 242
JUNIO 15780 384 1.29 497
JULIO 17069 359 1.40 502
AGOSTO 14038 345 1.15 397
SETIEMBRE 11645 275 0.95 262
OCTUBRE 11677 290 0.96 278
NOVIEMBRE 14994 218 1.23 268
DICIEMBRE 18892 598 1.55 926
159705 3680 4232
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
145
Tabla N° 36: Minutos parados de máquinas y pares no producidos por avería de máquina año 2016.
Pares de calzados
Producción de pares Minutos excesivos Estandar de
dejados de producir
MES de calzados Año de parada por falla producción
por parada de
2016 de maquina Pares por minuto
Máquina 2016
146
POR RETRASOS EN
PRODUCCIÓN
FALTA DE PLANIFICACIÓN EN ESTACIÓN DE TRABAJO MAL DISEÑADO MAQUINASY EQUIPOS AUSENCIA DE SISTEMA DE MANTENIMIENTO
TRABAJADOR MALA PROGRAMACIÓN
MATERIA ERGONÓMICA ANTIGUOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
INESTABLE DE PRODUCCIÓN
147
2.16.4 Diagrama de Ishikawa para las causas de detención de producción por retrasos en producción
No distribuyen
Personal no capacitado instrucciones del Inexistencia de manual
Falta de para aplicar calidad en fabricante de de uso de maquinas Compra de Repuestos
capacitación su trabajo maquinas no originales por el Baja Calidad de
ahorro de costos repuestos
Falta de
impementacion de
Operario no trabaja motivado un sistema de Inexistencia de un manual de No se solicita a Escasa informacion de
mejora continua calidad para los procesos proveedores
Sueldo e correcto uso de
informacion de materiales
incentivos por correcto uso de
debajo del Alta rotación de materiales.
mercado personal No hay gestión
Falta de estandarización de los
de la producción
procesos ALTO INDICE
No se planifica DE RETRASOS
renovación de POR PROBLEMAS EN
PROCESOS DE
maquinas y PRODUCCION EN
equipos Equipos antiguos No se aplica No existe programacion LA EMPRESA JAH'S
No se aplica COMPANY S.A.C.
gestion de la de mantenimientode
No cuenta con sistema de Exceso de No cuenta con departamento gestion de
calidad maquinas y equipos
mantenimiento de calidad mantenimiento
mantenimiento
correctivo
No se aplica
Fase de Restricion de la capacidad del
sistemas como el
Por ahorro de proceso sistema "Cuello de botella"
BSC Escasa comunicación interna
costos se compra productivo
repuestos Falta de compra de lento
No se cuenta con No se aplica
alternativos repuestos originales Ruido y temperatura
herramientas de planificacion
inadecuado Ausencia de
control de sonidos estrategica
ni ventilacion
indicadores Fuente: Jah’s
adecuada Company S.A.C.
Maquinaria y
Elaboración:
Medio ambiente Medición
equipos Grupo de trabajo.
148
2.16.5 Diagrama de barras de pares de calzados no producidos por avería de máquina
Gráfico N° 27: Diagrama de barras, minutos parados por causa de avería de máquina en la empresa
Jah's Company S.A.C. en el 2015
Gráfico N° 28: Diagrama de barras de minutos parados por causa de avería de máquina en la empresa
Jah's Company S.A.C. en el 2016
149
Como se observa en el gráfico en todos los meses se exceden los minutos de parada de
averías en máquinas.
Gráfico N° 29: Diagrama de barras de pares de calzados no atendidos por parada de máquina
cumplimiento de estándar en la empresa Jah's Company S.A.C año 2015
Gráfico N° 30: Diagrama de barras de pares de calzados no atendidos por parada de máquina en la
empresa Jah's Company S.A.C año 2016
150
2.16.6 Gráfico de Pareto de las causas principales de las paradas de máquina:
Gráfico N° 31: Diagrama de Pareto para para las causas de parada de máquina en la empresa
Jah’s Company S.A.C.
Conclusión.-
Se puede concluir que las causas de parada de máquina de mayor frecuencia son: falla de
demandan más del 80% de costos totales que tendrá que pagar la empresa para corregir los
defectos.
151
2.16.7 Detalles del problema 2: Movimientos innecesarios
152
Tabla N° 38: Distancia en metros entre secciones
Se observa que a pesar de que las secciones de sellado y sellado térmico se encuentran muy distantes de la
Se calculó el TAKT time y se determinó que el cuello de botella está en la sección armado
153
2.17 Impacto económico
implementacion del sistema de mejora continua propuesto en el presente proyecto será de más de
S/. 300,000, luego de los análisis realizados y cuyos resultados se muestran en las Tablas Nº 41 y
Nº 42.
154
POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
NO HAY MÉTODO ESCASO ALTO NIVEL DE FALTA DE FALTA DE MALA AUSENCIA FALLAS DE
FALTA DE MATERIAL NO
DE SELECCIÓN DE PERSONAL ROTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PRACTICA DE FORMACIÓN DE SISTEMA MANUFACTURA
INVERSIÓN ADECUADO
PERSONAL CALIFICADO PERSONAL MEJORAS CALIDAD ACADÉMICA CAD/CAM
MESAS DE
AUSENCIA ALTURA
DE TRABAJO INADECUADA
EN EQUIPO ESCASOS
NO HAY CENTROS DE AUSENCIA DE
ALTA
EMPRESA NIVEL FORMACIÓN ESA
DEMANDA DIRECTIVOS
SIN PROFESIONA TECNOLOGÍA COMPRA DE
DEL NO VALORAN FALTA DE
SISTEMA L DE EN LA MATERIALES
SECTOR RESULTADOS INTERÉS DE
DE DIRECTIVOS EMPRESA MAS DISEÑO DE
DIRECTIVOS
CALIDAD BARATOS ORIGEN
DEFECTUOSO MATRICERO
SISTEMA DE CARECE DE
NO ATENCIÓN ENSEÑANZA TECNOLOGÍA
A RECLAMOS SIN AUSENCIA DE
NO CUENTA SE LOS DE CLIENTES TECNOLOGÍA PERSONAL
CON DIRECTIVOS LO LLEVAN COMPRAS SIN MATRICERO
CAPACITADO INSPECCIÓN
PERSONAL VEN COMO UN OTRAS MAL
CALIFICADO GASTO EMPRESAS DE CALIDAD CAPACITADO
ESCASOS
EN RR.HH. CENTROS SISTEMA DE
DE DESCONOCIMI ALTO COSTO
ENSEÑANZA ENTO DE LOS
POR ESCASES
MAYORES BENEFICIOS FALTA DE
SE REEMPLAZA
EXPECTATIVAS COMUNICACIÓN
POR OTRO
SALARIALES INTERNA DESCONOCIMIENTO
FALTA DE
MENTALIDAD DE LOS BENEFICIOS
ORIENTADA A
RESULTADOS
155
Figura N° 24: Diagrama FTA de pedidos no atendidos por parada de máquinas
POR RETRASOS EN
PRODUCCIÓN
FALTA DE PLANIFICACIÓN EN ESTACIÓN DE TRABAJO MAL DISEÑADO MAQUINASY EQUIPOS AUSENCIA DE SISTEMA DE MANTENIMIENTO
TRABAJADOR MALA PROGRAMACIÓN
MATERIA ERGONÓMICA ANTIGUOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
INESTABLE DE PRODUCCIÓN
156
Como se observa del árbol de fallas se puede concluir que se hace necesaria la implementación
se busca perfeccionar los procesos en los que se utiliza. Esto se logra porque se realizan las
acciones de corrección respectivas. Además, este ciclo no termina con la última etapa, se vuelve
a repetir para obtener una mejora continua en los procesos. De esta manera se logrará el objetivo
Company S.A.C.
• Diseñar una metodología que logre mejorar los sistemas de producción y de mantenimiento
157
CAPÍTULO 3
Durante el presente capítulo se evalúan distintas propuestas de mejora que podrían ser
más apropiada con el método del ranking de factores considerando los diversos criterios
inherentes a cada una de estas metodologías. Las situaciones problemáticas son: El alto índice
de productos defectuosos y el elevado tiempo de parada de máquinas causadas por averías, que
representó en los años 2015, 2016 el 8% de la producción total para dichos años. Finalmente,
cual se implementó la técnica propuesta considerando las fases del diagnóstico, diseños de los
El objetivo del presente capitulo es la aplicación de una metodología que permita eliminar la
158
Tabla N° 43: Causas críticas, objetivo, impacto
de calidad más apropiada que se empleará para lograr los objetivos de mejora propuesta en el
presente trabajo de investigación. Para esto se ha analizado una serie de ellas, las cuales han
demostrado a través del tiempo, alta eficiencia para mejorar los estándares de calidad y
159
Tabla N° 44: Análisis de técnicas de mejoras de procesos
Técnicas Objetivo Literatura ilustrativa
Six Sigma Tiene como objetivo aumentar Felizzola Jiménez (2014)
la capacidad de los procesos, de
tal forma que estos generen solo
3,4 defectos por millón de
oportunidades (DPMO), con lo
que los errores o fallas se hacen
prácticamente imperceptibles
para el cliente.
Six Sigma reduce la
variabilidad de los procesos.
160
Norma ISO 9001 La Norma ISO 9001 es Pastor-Fernández, A., &
evidentemente un claro ejemplo Otero-Mateo, M. (2016)
de mejora continua. Una garantía
de la Gestión de la Calidad de los
procesos dentro de su ámbito de
competencia y muestran el aval de
la certificación, siendo un
elemento visible que establece el
cumplimiento de la Norma y de
los principios que desarrolla.
161
3.2 Selección de las tres metodologías más destacadas mediante el método de
consenso
de personas que trabajan en una misma empresa o conozcan a profundidad los problemas
que afectan a la misma, es suficiente para que se puedan utilizarse como datos válidos en
una investigación.
En el marco de estudio de las necesidades de una empresa, la técnica Delphi tiene por
objeto conocer las opiniones de algunas personas vinculadas directamente a los procesos,
Esta técnica resultó útil para seleccionar la metodología más adecuada para los fines del
empresa, se dieron los primeros pasos para la aplicación de este método y se puso en
marcha la organización del grupo Delphi, a fin de identificar los problemas existentes en
expertos:
162
3.2.2 Selección de las tres metodologías más destacadas
Los primeros resultados de la aplicación de la técnica Delphi se dieron luego del análisis
del cuadro de soluciones que cada estrategia presenta en la Tabla N° 2. El equipo Delphi
seleccionó por consenso las tres metodologías más destacadas, considerando las
A. Six Sigma
B. Lean
C. TOC
Los autores Huerga Castro, Escaida Villalobos y Olaskoaga, para Six Sigma, Lean y
163
DMAIC: Se observan en la 1.-Identificar las restricciones
1.-Definir producción: del sistema.
2.-Medir 1.- Tiempo de espera 2.- Decidir cómo explotar las
Método definido 3.-Analizar 2.-Transporte restricciones del sistema
4.-Mejorar y 3.- Exceso de procesado productivo.
5.-Controlar 4.-inventario 3.- Subordinar todo lo demás a
5.-movimiento la decisión anterior.
6.-Defectos y 4.-Adoptar iniciativas que
sobreproducción. aumenten la capacidad de las
restricciones. 5.-
Se vuelve al primer paso para
localizar un nuevo cuello de
botella.
1.- Dificultad para 1.-Falta de un plan integral 1.- Requiere un año para
asumir los cambios. de implantación de adaptarse los sistemas al
2.- Costos altos para herramientas de mejora. propuesto por TOC.
empresas pequeñas y 2.-Implantar sólo 2.- Requiere una organización
medianas. herramientas aisladas sin previa en aspectos de gestión
3.- Las empresas verlas como parte del empresarial.
Grado de
previamente deben sistema. 3.- Hay que hacer inversiones
dificultad para ejercer una mejora 3.-Enfoque en objetivos importantes
su continua. particulares y no en
Implementación 4.- Desconocimiento objetivos globales
de las técnicas y 4.-Falta de compromiso de
herramientas para la la alta dirección y
implementación empleados para el proyecto
de implantación.
164
1.- Cultura de 1.- Compromiso y 1.- Tener una visión y objetivos
Calidad previa en la participación de los claros a mediano y largo plazo.
empresa. miembros de la 2.- Contar con la autorización,
2.- Recursos organización. participación y liderazgo de la
humanos, altamente 2.- Gestión estratégica alta gerencia.
Requerimiento
competente en orientada a la mejora 3.- Buen sistema de
herramientas de continua. comunicación y flujo de
optimización de 3.- Cultura organizacional información a través de las
procesos orientada a la mejora diferentes áreas.
3.- Recursos continua. 4.- Mentalidad abierta y
económicos 4.-Gestión del sistema de responsable frente al cambio.
4.- Herramientas producción. 5.- Sistema de recursos
estadísticas, para 5.-Gestión de inventarios y humanos, con empleados
realizar cada una de proveedores. capacitados e involucrados.
las fases de la 6.-Gestión de las relaciones 6.- Que cuente con la
implementación. con el cliente. infraestructura para realizar los
cambios propuestos.
165
Impacto Bajos costes y Se utilizan mínimos Identificar y eliminar las
financiero máxima satisfacción recursos, es decir, restricciones de la empresa es lo
del cliente. ajustados. mismo que eliminar las causas
que provocan que las ganancias
de la empresa no sean mayores.
determinar en primer lugar los criterios o factores mediante los cuales se va a realizar la
comparación. Los factores que se consideran más relevantes para ello son los siguientes:
3.3.2 Costo/Beneficio
Factor relacionado a la relación que tiene el costo con respecto al beneficio que se podría
obtener.
metodología.
166
3.3.6 Satisfacción del cliente
En primer lugar, se determina el peso relativo de cada factor. Esto se realiza realizando
una comparación entre los distintos factores de par en par. La siguiente tabla muestra
Costo/Beneficio 0 1 1 1 0 1 4 18%
Tiempo de
recuperación de la 0 0 1 1 0 1 3 14%
inversión
Facilidad en el uso
0 0 0 1 0 0 1 5%
de recursos
Facilidad en la
aplicación de las
0 0 0 1 0 0 1 5%
herramientas de la
metodología
Satisfacción del
0 1 1 1 1 0 5 23%
cliente
Velocidad de la
0 0 0 1 1 0 2 9%
implementación
TOTAL 22 100%
Para realizar la calificación de cada alternativa con respecto a los factores se consideró
167
3.4 Calificaciones obtenidas por cada metodología
metodología
El puntaje total se obtiene del producto de las calificaciones obtenidas por la votación del
equipo Delphi, con el ponderado de cada factor. La siguiente tabla muestra el resultado
final.
168
Tabla N° 48: Tabla de calificación de las metodologías en relación a los factores
SIX SIGMA LEAN TOC
FACTOR
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
Capacidad de
cumplimiento de 5 5 5
objetivo
Costo/Beneficio 1 5 3
Tiempo de
recuperación de la 3 3 3
inversión
Facilidad en el uso
1 5 3
de recursos
Facilidad en la
aplicación de las
1 5 3
herramientas de la
metodología
Satisfacción al
5 4 4
cliente
Velocidad de la
1 3 3
implementación
Fuente: Grupo Delphi
Elaboración: Grupo de trabajo
El puntaje total se obtiene del producto de las calificaciones obtenidas con el ponderado
Capacidad de cumplimiento de
27% 5 1.36 5 1.36 5 1.36
objetivo
Tiempo de recuperación de la
14% 3 0.41 3 0.41 3 0.41
inversión
169
3.5 Diseño de la propuesta
seleccionada según el ranking de factores del capítulo anterior, esta fue la metodología
Lean. En primer lugar, se identificarán las herramientas que posee la metodología Lean.
de las herramientas más apropiadas para resolver los problemas que se presentan en la
170
3.6.1 Área de impacto del Lean sobre el desempeño organizacional
Tabla N° 51: Resumen de la investigación en el área de impacto del Lean sobre el desempeño
organizacional
Autores Lean y herramientas y Impacto (medida)
practices asociadas
Rahman, • Reducción de Inventario • Entrega rápida
Laosirihongthong, y (JIT) comparada con el
Sohal (2010) • Mantenimiento principal competidor
Preventivo • Costo unitario
• Reducción del Tiempo de comparado con el de
Ciclo competidores
• Uso de nueva tecnología • Productividad general
de procesos • Satisfacción general del
• Uso de técnicas de cliente
cambio rápidas
• Reducción de tiempo de
preparación
• Eliminación de
desperdicios
(minimización de
desperdicios)
• Uso de técnicas a prueba
de error (Poka-yoke)
• Uso de Sistema basado
en Kanban
• Eliminación de cuellos de
botella
• Reducción del lote de
producción (Flow
Management)
• Enfoque en un solo
proveedor
171
Cua, McKone-Sweet, y • Diseño de producto • Calidad
Schroeder (2006) multifuncional (técnicas • Flexibilidad
básicas de TQM) • Costo
• Gestión de proceso
• Gestión de la calidad de
los proveedores
• Involucramiento del
cliente
• Reducción de tiempo de
preparación (técnicas
básicas JIT)
• Mantenimiento autónomo
y planificado (TPM
técnicas básicas)
• Énfasis en tecnología
• Liderazgo comprometido
(prácticas comunes
orientadas al ser humano
y estratégicas)
• Entrenamiento
multifuncional
• Participación de los
trabajadores
• Información y
retroalimentación
• Planificación estratégica
172
Bortolotti, Danese, y • Reducción del tamaño • Tiempo del ciclo
Romano (2013) del lote • Costo unitario
• Diseño celular • Tiempo de entrega
• Reducción del tiempo de • Volumen de producto
preparación • Entrega rápida
• Entrega JIT por
proveedores
173
• TPM rendimiento final y la
• Proveedor JIT producción esbelta
• Involucramiento del
cliente
174
3.6.2 Ranking de importancia de herramientas de Manufactura Esbelta
175
3.7 Selección de herramientas
apropiadas para realizar las mejoras en las áreas o aspectos a mejorar. A continuación se
176
3.8 Tipos de muda directamente asociados al contenido del presente trabajo
que están relacionadas directamente con los aspectos a mejorar en las áreas de trabajo de
cuestionamientos a las siguientes preguntas de investigación que guardan relación con los
problemas encontrados en Jah’s Company S.A.C.: ¿Cuáles son los transportes, procesos,
movimientos y tiempos de espera que desde la perspectiva del operario, se hacen presente
• Defectos
• Tiempos de espera
• Movimientos innecesarios
• Transporte de material
La metodología 5S’s se basa en mantener en orden los elementos, además tener los
elementos necesarios en sus respectivos lugares, así como preservar la limpieza de los
24
Hirano en Jaca y otros 2014: 2575
177
Esta metodología se basa en 5 principios: Seiri, clasificación y selección; Seiton orden y
la disciplina.25
Tabla N° 55: Pasos para la implementación de las 5S’s en la fábrica Jah’s Company S.A.C.
Clasificación de elementos
Para realizar la clasificación de elementos, se usa una etiqueta roja para identificar
y eliminar los elementos no esenciales. Las etiquetas rojas son diseñadas de manera
que sean fácilmente entendibles, se proporciona toda la información relevante para
cada objeto. Se asigna un área adaptada para almacenar temporalmente los objetos
etiquetados. A cada elemento que se le designa como Esenciales o No esenciales
para identificar los artículos que no pertenecen a la zona o cuyo uso no es
significativo. Posteriormente, los elementos no esenciales son trasladados al área
de almacenamiento temporal. Finalmente, Se etiquetan los elementos no esenciales
y se explican las acciones realizadas en un informe; asimismo, se listan los
elementos que se descartan, los que se transfieren a otras áreas de la empresa, los
que se vende, y los que se reorganizan.
25
Jaca y otros 2014: 2575
178
Organización de elementos
Una vez que se realiza la clasificación, se lleva a cabo una capacitación a los
empleados sobre el proceso de organización. Para realizar la organización es
necesario dividir los elementos previamente clasificados como herramientas, trabajo
en progreso (entiéndase como trabajo en curso, bienes en proceso o inventario en
proceso), plantillas, muestras y suplementos para maquinaria, ya que cada elemento
requiere un espacio y método diferentes de almacenamiento. Entonces tres criterios
de clasificación se establecen de acuerdo a la frecuencia de uso: (1) con frecuencia,
(2) ocasionalmente y (3) artículos raramente usados. El control visual se utilizó en
este paso principalmente para la identificación de elementos. Las herramientas
utilizadas se organizan creando perfiles en tableros de herramientas. Se realiza un
inventario para ordenar el trabajo en progreso y luego clasificarlo en categorías de
acuerdo a sus características. Los trabajos en curso se almacenan en cestas pintadas
con diferentes colores para ayudar a los operadores en la ubicación del trabajo en
curso. Además, pequeñas tablas etiquetadas con información importante, como el
tipo y la cantidad de trabajo en curso, se colocan delante de las cestas. Para organizar
plantillas y muestras, se utilizan estantes. Ambos son etiquetados con su respectiva
referencia usando un marcador de metal. Finalmente, los suplementos de maquinaria
son separados y organizados en una estantería de manera que el operador pueda
identificar fácilmente cada suplemento.
Estandarización-Normalización
Una vez que se implementan los pasos anteriores, se utiliza el control visual para lograr
la normalización. Este paso incluye actividades tales como pintar, etiquetar y asignar
responsabilidades. Las máquinas, pisos y áreas de trabajo son pintados, definidos y
etiquetados. Cada trabajador es asignado al cuidado de máquinas y elementos de taller
específicos con el fin de crear compromiso con la limpieza del taller.
179
Disciplina
Este último paso mide el nivel de compromiso de los gerentes en la implementación del
5S. Una reunión con gerentes y operadores se lleva a cabo para destacar los resultados
de la implementación se muestran fotos comparativas. Le objetivo es promover los
buenos hábitos de trabajo y mantener lo logrado hasta el momento, se colocan ayudas
visuales en el taller, orientan a los operadores sobre la necesidad de mantener el orden y
la limpieza. Finalmente, se establecen fechas de auditoría para monitorear y evaluar la
metodología en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas con anterioridad.
180
3.9.1 Actividades para la implementación de las 5S’s
181
Mantenimiento • Identificar las • Organizar las • Realizar • Elaborar manuales de • Elaborar
actividades y actividades y limpieza inicial procedimientos para indicadores
tareas necesarias tareas que se van de todas las realizar las actividades • Determinar de
para determinar a realizar para el herramientas y de mantenimiento en hitos para
el tipo mantenimiento de artículos para cada sección realizar control
mantenimiento de las máquinas realizar el • Capacitar a cada • Realizar
máquinas más mantenimiento operario para realizar la seguimiento
apropiado para la de máquinas actividad de
fábrica mantenimiento
correspondiente
Disposición de • Identificar los • Organizar los • Realizar • Elaborar el layout • Elaborar
Planta- Layout procesos procesos en un limpieza inicial mejorado indicadores
productivos y espacio y de todos los • Simular modelo con el • Realizar
colocarlos en una recorrido espacios por nuevo layout medición a
secuencia eficiente que donde recorren • Implementar nuevo nuevo layout
eficiente permita la fluidez los materiales y layout
de personas y subproductos
materiales en la
planta
• Delimitacion de
areas de trabajo y
pasadizos con
pintura amarilla
182
Almacén • Identificar y • Organizar los • Realizar • Elaborar nueva • Elaborar
eliminar artículos materiales en limpieza inicial disposición de espacios indicadores
innecesarios almacén del almacén, para materiales • Determinar de
• Clasificar los • Delimitacion de artículos y • Realizar etiquetado de hitos para
materiales areas de trabajo y materiales materiales realizar control
pasadizos con • Implementar nueva • Realizar
pintura amarilla disposición de espacios seguimiento
para materiales
• Colocar materiales
• Capacitar al personal
en manejo de almacén
183
3.10 Aplicación de la metodología de las 5S’s en la empresa Jah’s Company
S.A.C.
El sistema de las 5S’s, como se ha visto en el marco teórico, se define como el cambio de
con condiciones estandarizadas de trabajo. Para poder alcanzar los objetivos propuestos
una primera estrategia, la cual consistió en tomar fotografías de las diferentes áreas en un
día normal de trabajo, para tener evidencia del estado actual en cuanto al orden y la
184
Gráfico N° 32: Gráfica radar para visualizar el estado actual 5S’s en el área de producción. Gráfico N° 33: Gráfico Termómetro para mostrar el
porcentaje de estado actual 5S’s.
Porcentaje
General
1.00 Mal
0.90
0.80
Comprensión de 0.70
Selección 1.00
la herramienta 0.60
0.50
0.40 0.90 Excel.
0.30
0.20 0.80
0.10
0.00 0.70
Bien
0.60
Disciplina Orden
0.50
0.40 Regular
0.30
Estandarización Limpieza
0.20
0.10
Mal
0.00
Fuente: Jah’s Company S.A.C
Elaboración: Grupo de trabajo
185
Al aplicar el método de auditoría para las 5S’s, los resultados indican que el nivel de esta
estrategia en el área de producción es malo, 14 sobre 78 que representa tan solo el 18%,
puntaje más bajo, lo que indica que hay ausencia de esta metodología en la planta.
El segundo paso consistió en aplicar una segunda estrategia, la cual consistió en reunir al
personal de planta y oficina para proyectar las fotografías tomadas en primera instancia,
importancia que tiene el aplicar la metodología de las 5 S’s. Para ello se hizo una sesión
posibles para que todos los trabajadores tengan conocimiento de la tarea iniciada
y cuales son los objetivos del metodo de las 5S’s, desarrollen conciencia y
participen.
• Etapa de ejecucion: en esta etapa de llevo a cabo las 3 primeras eses (Seiri, Seiton
y Seiso)
186
• Etapa de continuidad: el objetivo de esta etapa es darle continuidad a las
estrategias de la metodologia 5S’s que se acoplaron con mayor éxito y que dieron
la metodologia de las 5 S’s hara que se desarrollen las posteriores con mayor facilidad y
Para lograr el objetivo de la difusión de la estrategia de las 5S’s, se llevó a cabo reuniones
antes de iniciar las labores en horas de la mañana con todo el personal del área de
implementación, con la idea firme de no cometer los mismo errores que ellos. Luego de
didáctico y de fácil entendimiento, para informar los pasos que se darán para la
trabajadores todavía puedan tener. Esta idea se dio para que todos a una sola voz, sepan
que paso sigue después del primero y cuáles son los objetivos de fondo de esta
187
3.10.3 Implementación de la primera S- Seiri- Clasificación
La aplicación de las primera S clasifica las cosas que son de utilidad en los procesos,
apartando los que no lo son. Del análisis de los artículos clasificados, se observó los
considerados como innecesarios. Para los que no se pudo definir la frecuencia o el valor
Con la participación del personal que labora en cada sección del área de producción de la
La participación clave de los trabajadores hizo que, por intermedio de unas tarjetas de
color rojo (Anexo N° 22) que se les entregó al inicio del día, pusieran en ella lo que
consideraban un material, mueble, herramienta, que no tenía uso o importancia para una
siguiente información:
Luego de desarrollar esta actividad conjunta con los trabajadores se logró obtener una
Como ejemplo de solución se tiene que en el área de corte se encontró grandes cantidades
188
texturas, materiales que obstaculizan el tránsito y genera un desorden en la distribución
de planta, muchos de ellos de tamaño ideal para ser utilizados en otros productos como
llaveros de cuero. Por otro lado, existe moldes y herramientas que no cuenta con lugares
definidos donde deben ser guardados para su cuidado y limpieza, no hay señalización o
de trabajo. Al lado del área de corte se encuentra el almacén de materia prima en el cual
se ha detectado rollos de materiales de cuero sintético que tienen más de un año sin uso y
son sobrantes de pedidos del momento y según el jefe de almacén, están ahí esperando
un uso futuro en nuevos pedidos de clientes, pero consultando con el personal de trabajo
manifiestan que son materiales que no están de moda. Estos materiales se están
deteriorando con el paso del tiempo. También existen bolsas con plantas de PVC y de
otros componentes, las cuales de la misma forma, tienen más de un año esperando ser
utilizados ocupando espacio y deteriorándose cada día más con el pasar del tiempo.
estos materiales. Los rollos de cuero sintéticos tienen un valor de venta de remate al peso
almacén se cuenta con 43 rollos a medio utilizar y alguno casi enteros, con un peso
promedio de 35 Kg. cada uno, lo que indica que hay aproximadamente 1,200 Kg que
aportaran S/. 6,000.00 de ganancias y se logrará liberar 6 m² de espacio libre para la nueva
189
Figura N° 25: Área de corte, antes y después de la implementación
190
3.10.4 Implementación de la segunda S- Seiton- Orden
La tarea descrita en la aplicación de la primera S sirve como base para esta nueva
Una vez desechado todo material identificado como innecesario se procede a ubicar
materiales que son de uso y necesidad frecuente en el sistema productivo. Se ubica estos
materiales teniendo como factor principal el más práctico y ligero acceso en la medida
considerada de tiempo y distancia para facilitar su uso y de igual forma para su posterior
necesidad y frecuencia de uso, es decir se ubicaron los materiales más usados en lugares
más cercanos y estratégicos que otros, facilitando rápido acceso y facilidades para su
limpieza. Los objetivos finales de esta segunda S tienen que ver con el mantenimiento
continuo de los lugares mejorados, mantener una presentación que refleja limpieza, orden
191
Almacen de plantillas para calzados – despues
Seiso es una palabra japonesa cuyo significado tiene que ver con la limpieza y a la vez la
solucionado a tiempo, colabora así con la mejora en el tiempo de vida útil de cada
estará al tanto de todos los cambios que se puedan presentarse en cada máquina o equipo
al final el polvo afecta en la fricción de las piezas metálicas que se mueven a altas
192
En esta fase también se identifica fuentes de suciedad o contaminación con el objetivo de
Esta fase se reduce las pérdidas de materiales, da un mejor aspecto a máquinas y equipos,
logra identificar fallas a tiempo y ayuda a mantener un mejor funcionamiento del sistema
productivo.
Para lograr estos objetivos se llevó a cabo una faena inicial de limpieza en toda la planta
de la empresa Jah’s Company S.A.C. para esto, se contó con el entusiasmo y colaboración
de todos los trabajadores de la empresa. En esta faena se logró reubicar los elementos
siguientes actividades:
193
Figura N° 27: Jornada de aseo en planta, antes y después
Terminada esta fase, se crea periodos de tiempo definidos para los futuros procesos de
Las tareas realizadas podrían quedar olvidadas y en poco tiempo todo volvería a estar
igual que antes si es que no se crea disciplina y concientización en el personal para que
se ejecute continuamente las actividades de limpieza y orden en las fechas, días y alcances
preciso de los objetivos y normas que rigen para la clasificación y orden en puestos de
194
responsables de cada área de la planta para cada semana. El objetivo es crear un hábito
Esta última fase refiere a que cada personal vinculado a los procesos productivos de la
en el trabajo con el objetivo de asegurar con el ejemplo, el buen cumplimiento de las 5S’s.
Se debe dar por asentado que cada trabajador integrara los 5 pasos de esta metodología
como parte de su desempeño dentro del trabajo y no como una imposición inadecuada.
Con el pasar del tiempo cada una de las faces puestas en práctica se convertirán en la
Flujo de Valor
195
Para crear el Mapa de Flujo de valor se debe realizar los siguientes pasos: Identificar
grupo de productos, identificar el mapa del estado actual, observar y confirmar el proceso,
Tabla N° 59: Pasos para la utilización del Mapa de Flujo de Valor en la fábrica Jah’s Company
26
Cfr. Chowdhury y otros 2017: 74
196
3.11.1 Actividades para el Flujo de Mapa de Valor
Tabla N° 60: Actividades para el Flujo de Mapa de Valor en la fábrica Jah’s Company
• Realizar Simulación
• Implementar cambios
197
Tabla N° 61: Formato de Mapa de Flujo de Valor Jah’s Company
Mapa de Flujo de Valor Proceso: Elaboración de calzado para damas Fecha:
Pronóstico semanal:
Pronóstico mensual:
Control de
Producción
Proveedor Órdenes semanales: Cliente
Órdenes diarias:
Supervisor de
producción
198
3.12 Desarrollo de la metodología SLP (Systematic Layout Planning)
productos que se fabrican, las cantidades, el recorrido de los materiales y los tiempos. 28
3.12.1 Producto
27
Tarazona, Rodríguez y Ochoa 2014: 690
28
Tarazona, Rodríguez y Ochoa 2014: 690
199
3.12.2 Demanda
3.12.3 Gráfico PQ
200
Tabla N° 65: Gráfico P-Q
201
Figura N° 28: Curva ABC
202
3.12.5 Diagrama de recorrido multiproducto
DEMANDA 3390 1630 1344 1280 1199 1060 960 832 660 321 172 160 148
IMPORTANCIA 26% 12% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 2% 1% 1% 1%
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de Trabajo
De acuerdo a la evaluación ejecutada el producto 1 es el más importante pues representa el 26% de la demanda anual, sería
203
3.12.6 Matricial de distancias
Tabla N° 67: Distancia en metros entre las secciones del área de producción
Distancia en metros A B C D E F G
Actual SECCIÓN Corte Pre-aparado Aparado Sellado Sellado Térmico Armado Acabado
A Corte 0 4 4 25 26 20 10
B Pre-aparado 4 0 4 20 21 15 5
C Aparado 4 4 0 30 31 20 10
D Sellado 25 20 30 0 1 25 25
E Sellado Térmico 26 21 31 1 0 26 25
F Armado 20 15 20 25 26 0 6
G Acabado 10 5 10 25 25 6 0
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de Trabajo
204
Tabla N° 69: Matriz de cantidad (kg)
A B C D E F G
A 91,837
B 91,837
C 91,837
D 91,837
E 91,837
F 91,837
G
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de Trabajo
205
3.12.7 Tabla relacional de actividades
1. ALMACÉN M.P.
A
1 E
2. CORTE
A 6 I
1 E 6 I
3. PRE-APARADO
A 6 I 6 O
1 E 6 I 6 O
4. APARADO
A 6 I 6 O 6 U
1 E 6 I 6 O 6 I
5. SELLADO
E 6 I 6 O 6 U 6
1 E 6 I 6 O 6
6. SELLADO TÉRMICO
A 6 I 6 O 6
1 E 6 I 6
7. ARMADO
A 6 I 6
1 E 6
8. ACABADO
A 6
1
9. ALMACÉN P.T.
206
3.12.8 Diagrama relacional de actividades
207
3.13 Cálculo de la superficie teórica requerida para el departamento de producción:
208
3.13.1 Layout actual
209
3.13.2 Layout propuesto
210
3.13.3 Resultados del Layout propuesto
211
3.14 Identificación del cuello de botella y disminución del Tiempo de Ciclo
En primer lugar, se buscó determinar la sección que generaba los retrasos en producción, para ello se
calculó el TAKT time, el tiempo en que los productos deben ser realizados para satisfacer la demanda,
El TAKT time resulta de 0.92 minutos por cada par de zapatos que se elabora. A continuación de
Como se observa en el cuadro anterior la sección de armado presenta un tiempo de ciclo mayor al
29
Nallusamy y Saravanan 2016: 178
212
3.14.2 Actividades de la sección armado
Tabla N° 81: Datos de las actividades de la sección de armado y cálculo de operadores necesarios
Cantidad de Cantidad de Cantidad de
Descripción de actividades T.C./Docena T.C./Par Operarios Grupo Operarios Operarios
necesarios necesarios necesarios
Alistar hormas en los andamios de
armado 11.94 1.00 1.08
Revisar y alistar cortes por tallas y 3.33 3.63 4
lados 13.81 1.15 1.25
Limpiar cortes y planta para el
conformado de corte en horma 14.25 1.19 1.29
Aplicar pegamento a ambas
partes corte y planta 13.13 1.09 1.19
3.47 3.78 4
Reactivar corte y planta y arma los
calzados 28.53 2.38 2.59
Colocar tornillos a los costados 14.89 1.24 1.35
Descalzar los cortes armados 2.83 3.09 3
12.70 1.06 1.15
Entregar piezas armadas a sección
acabado 6.42 0.54 0.58
Total 115.7 9.6 10.5 9.6 10.5 11.0
Fuente: Jah’s Company S.A.C
Elaboración: Grupo de Trabajo
En la tabla anterior se muestran las actividades de la sección de armado. El cálculo del número de
trabajadores se obtiene dividiendo el T.C. entre el TAKT time. Se obtiene como resultado que se
En base de los resultados obtenidos delas propuestas de distribución de planta y mejoramiento del
tiempo de ciclo de la sección armado, se plasman los resultados en el mapa de flujo de valor futuro.
213
Figura N° 33: Mapa de Flujo de Valor Actual
Control de Producción
Cliente
Proveedor Órdenes diarias Pedidos diarios 41
Supervisor de producción
2 2 10 2 4
2 10
Sellado
Recepción Corte Pre-Aparado Aparado Sellado Térmico Armado Acabado Almacén
TC 10.793 min TC 10.659 min TC 10.93 min TC 11 min TC 10.94 min TC 11.567 min TC 10.6 min
TCP TCP TCP TCP TCP TCP TCP
D 50% D 40% D 75% D 85% D 85% D 35% D 20%
TD 450 min TD 450 min TD 450 min TD 450 min TD 450 min TD 450 min TD 450 min
0.53 días 0.024 días 0.049 días 0.024 días 0.024 días 0.049 días 0.024 días 1.07 día
Nomenclaturas
TC= Tiempo de Ciclo TD= Tiempo Disponible
TCP= Tiempo de Cambio entre Productos
Dispon= Disponibilidad
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de Trabajo
214
Figura N° 34: Mapa de Flujo de Valor Futuro
Mapa de Flujo de Valor Proceso: Elaboración de calzado para damas Fecha:
Órdenesmensuales
Pedidos mensuales
11758
Control de Producción
Supervisor de producción
2 10 2 2 10 4
2
0.53 días 0.024 días 0.047 días 0.024 días 0.024 días 0.047 días 0.024 días 1.1 días
Nomenclaturas
TC= Tiempo de Ciclo TD= Tiempo Disponible
TCP= Tiempo de Cambio entre Productos
Dispon= Disponibilidad
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de Trabajo
215
3.16 Implementación de Mantenimiento Productivo Total (TPM)
El Mantenimiento Productivo Total (TPM) involucra una relación de causa efecto entre el
diario y rutinario del equipo; mejorar la eficiencia y la eficacia del mantenimiento; capacitar a todos
preventivo.31
Etapa 1: Preparación
• Declaración de la alta dirección de introducir el TPM
• Campaña de formación introductoria
• Creación de una estructura promocional del TPM
• Establecimientos de políticas y objetivos para el TPM
• Creación del plan maestro para el desarrollo del TPM
30
Williamson en Diwalgar y Nayagam 2014:39
31
Diwalgar y Nayagam 2014:40
216
Etapa 3: Implementación
• Establecimiento de un sistema para la mejora de la eficiencia de
producción (aplicación inicial en máquina piloto)
• Establecimiento de un programa de gestión inicial del equipo
• Establecimiento de un sistema de mantenimiento de la calidad
• Establecimiento de un sistema para la mejora de la eficiencia de
los departamentos administrativos
• Establecimiento de un sistema para el control de la seguridad y
salud y el medio ambiente
Etapa 4: Estabilización
• Perfeccionamiento del TPM y opción al premio PM
217
3.16.2 Actividades a realizar para cumplimiento de pilares del TPM
La aplicación de este método tiene como meta principal efectuar mejoras significativas dentro de la
empresa, logrando la optimización del uso de recursos físicos y humanos. Es por este objetivo que
los directivos de la empresa en un primer e importante paso, tienen que difundir a todo el personal
218
motivar y predisponer al personal para la ejecución de las actividades que se llevaran a cabo. Aunque
.El objetivo planteado en la empresa Jah’s Company S.A.C. en esta área está dado inicialmente en el
maquinarias, equipos e instalaciones que son utilizados en la planta, los errores o falencias que se
tengan con respecto al mantenimiento de las mismas y determinar las posibles causas que los originan.
Comúnmente se realiza solamente limpieza y lubricación de rutina que es realizada los fines de
La poca documentación técnica con respecto a la maquinaria y equipos que se tiene no se encuentra
organizada y en el mayor de los casos se carece de ella, por lo cual existe poca información para la
219
3.18.5 Costos de mantenimiento
No se tiene un control de los costos en los que se incurren. No se cuentan con registros adecuados, en
los cuales se detallen los costos de mano de obra, costos de materiales, repuestos y tiempo que
No se cuenta con un espacio físico para realizar los trabajos de mantenimiento ni un espacio adecuado
para almacenar los repuestos necesarios. Además, no hay personal técnico especializado para realizar
El mantenimiento especializado de los equipos tales como el cortador láser y otros es realizado por
Hasta el momento no se han realizado estudios que permitan determinar el estado actual de las
incluya planeación, programación y ejecución de las actividades del mantenimiento por lo que en
desarrollado y tomar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de este dentro de la
empresa.
220
3.20 Acciones a tomar a corto plazo
• Desarrollar los formatos que permitan registrar las actividades programadas del mantenimiento
preventivo para los equipos más críticos que afecten el proceso de producción.
• Realizar un estudio de criticidad basados en el concepto del riesgo para determinar la criticidad
• Implementar un programa software (Excel) y crear una base de datos para el mantenimiento
maquinaria y equipos con el fin de prevenir fallas imprevistas que afecten los planes de producción
maquinaria de las distintas áreas de la Planta, con su respectiva codificación que permitía establecer
la cantidad y clase de equipos con que cuenta la empresa para facilitar el levantamiento de las fichas
técnicas, las cuales son de gran ayuda para una rápida consulta de los datos técnicos y de operación
221
3.21.1 Esquema de codificación
El siguiente esquema de codificación se utiliza para abrir el historial de cada máquina en Excel
A B C D
A.- Corresponde al nombre conocido de cada máquina por la función que realiza.
ITEM Nº DE MÁQUINAS
Máquina troqueladora de corte 1
Máquina de corte con puntero laser 1
Máquina desbastadora 1
Máquina dobladora 1
Máquina aparadora plana 5
Máquina aparadora de poste 5
Máquina armadora de punta 1
Máquina reactivadora de pegamento 2
Máquina sorbetera de pegado de planta y corte 2
Máquina rematadora industrial 2
222
3.22 Análisis de criticidad:
La importancia crítica está determinada por la función de cada máquina dentro del sistema de
producción existente en la empresa. Este sistema es por proceso y ha pedido por lotes, el cliente
interno es la siguiente sección. El inicio es la sección corte y termina el producto final en la sección
acabado y almacenaje, sin retrocesos. Con apoyo de los directivos de la empresa se elaboró el
siguiente cuadro. El resultado del análisis determino la criticidad de máquinas de la siguiente manera:
223
3.22.1 Factores ponderados a ser evaluados
Estos factores se evalúan en reuniones de trabajo con la participación de las distintas personas
ambiente). Una vez que se evalúan en consenso cada uno de los factores presentados en la tabla
Máximo valor de criticidad que se puede obtener a partir de los factores ponderados evaluados =
75.
224
Tabla N° 87: Criticidad total
ITEM VARIABLES CONCEPTO PONDERACIÓN TROQUELADORA MAQUINA DE CORTE DESBASTADORA REACTIVADORA APARADORA SORBETERA ARMADORA
1 EFECTO SOBRE EL SERVICIO QUE PROPORCIONA
Para 4 4
Reduce 2 2 2 2 2
No para 0
2 VALOR TÉCNICO ECONÓMICO
Alto 3
Medio 2 2 2 2 2
Bajo 1 1 1 1
3 LA FALLA AFECTA:
a. Al equipo en si Si 1 1 1 1
No 0
b. Al servicio Si 1 1 1 1 1 1
No 0
c. Al operador Riesgo 1 1 1 1 1 1
Sin riesgo 0
d. A la seguridad en gnrl
Si 1 1 1 1 1
No 0
4 FRECUENCIA DE FALLA
Alto 3 3
Medio 1 1 1 1 1
Bajo 0
5 FLEXIBILIDAD DEL EQUIPO EN EL PROCESO
Unico 2 2 2 2
By pass 1 1 1
Stand bye 0
6 DEPENDENCIA LOGISTICA
Extranjero 2 2 2 2
Loc./Ext 1 1 1
Local 0
7 DEPENDENCIA DE MANO DE OBRA
Terceros 2 2 2 2
Propia 0 1
8 FACILIDAD DE REPARACIÓN
Baja 1 1
Alta 0
TOTAL 15 8 6 8 13 7 14
225
3.23 Matriz general de criticidad
Para obtener el nivel de criticidad de cada sistema se toman los valores totales
el eje X.
4 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
3 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IMPACTO
áreas:
226
3.24 Identificación de equipos críticos
Para el cálculo del índice de criticidad se tomaron diferentes criterios; a cada uno de estos
se le asignó una calificación, con la cual se podrán ubicar los equipos según su grado de
prioritario.
procesos). Una vez que se evaluaron en consenso cada uno de los factores presentados
global de criticidad.
227
3.24.2 Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
228
• Elaboración de la data de mantenimiento, para ello se recogerá la información de
buscará información sobre los problemas técnicos más comunes de estos equipos
lubricación básica, pruebas, ajustes, reemplazo de piezas, entre otros. Así mismo,
preestablecida por la misma área. O en caso de que no fuera posible, durante horas
• Gestión de repuestos, manejar un stock básico de los repuestos más usados por
nuestros equipos, a fin de que las paradas de máquina sean las mínimas necesarias.
229
3.25.1 Cronograma de implementación del sistema de mantenimiento
Febrero Marzo
ACTIVIDADES
sem sem sem sem sem sem
5 6 7 8 9 10
230
3.25.2 Flujograma de la elaboración del plan anual de mantenimiento
231
3.25.3 Flujograma de mantenimiento preventivo
232
3.26 Codificación
importancia ya que se podrán identificar con un código alfanumérico propio para cada
COGIGO DE
ITEM
MÁQUINAS CANTIDAD
233
3.27 Tácticas en la mejora de la operación de mantenimiento
234
3.28 Implementación de Kaizen
Kaizen según el propio fundador Massaki Imai lo define como mejorar y perfeccionar en
32
forma continua. Para llevar a cabo la implementación de Kaizen se requiere el
ajuste de todos los procesos, tolerancia cero a los errores y defectos, además del uso
Manufactura Esbelta.
Esta herramienta conjuntamente con las buenas prácticas del PMBOK permitirán llevar
32
Cierna y Sujova 2016:1456
33
Cierna y Sujova 2016:1456
235
Tabla N° 95: Preparación para la aplicación del método Kaizen
RESPONSIBILITIES PROCESS DESCRIPTION
Distribution of notes to
members of the Kaizen team
236
3.28.2 Pasos para la aplicación de Kaizen en la fábrica Jah’s Company
Anunciar la aplicación del método Kaizen por adelantado como solución para el
problema de la productividad en la fábrica, la información sobre la inclusión en
un equipo de Kaizen debe recibirse al menos una semana de antelación para
asegurarse de que se tenga tiempo suficiente para familiarizarse con el tema
Asegurarse de que cada miembro del equipo Kaizen esté trabajando sólo sobre
tareas y objetivos que se derivan del método Kaizen
237
Las metas y tareas establecidas para resolver un problema se deben cumplir
completamente
Fuente:
Elaboración: Grupo de Trabajo
238
3.28.4 Reducción de costos con la aplicación del sistema de mejora continua Kaizen
Company S.A.C se ha aplicado el sistema de mejora continua Kaizen, la cual refiere que
la forma más óptima de lograr dicho objetivo no es recortando costos, sino de gestionarlos
Una de las actividades desarrolladas para lograr este objetivo, considerado de mayor
productos defectuosos
N° 43) se ha elaborado la siguiente tabla que indica el ahorro de recursos en materia prima
Aparado Problemas de Costura 43% 1993 1993 S/. 3.33 S/. 6,635.80
Problemas de Corte 35% 1600
Corte 1909 S/. 2.57 S/. 4,111.49
Forros manchados 7% 309
Mal pegado 5% 225
Armado Tonalidad desigual 5% 225 646 S/. 16.36 S/. 3,673.37
Cicatrices en la capellada 4% 196
Sellado-Acabado Plantillas manchadas 2% 84 84 S/. 18.28 S/. 1,539.18
100% 4631 4631 S/. 15,959.83
239
3.28.6 Ahorro de costos de mano de obra, luego de la implementación Lean por tiempo
Los costos totales por mano de obra directa invertido en la producción de calzados
se han calculado con el tiempo en minutos que se utiliza para la elaboración de un par de
Los minutos invertidos por paradas de máquinas se ha obtenido del Anexo N° 44 que
indica el resultante de los minutos por paradas de máquina + limpieza de rutina hecha por
240
Tabla N° 100: Importe por ahorro de materiales y mano de obra después de implementación Lean.
Tipo de Ahorro Importe
Diferencia
Total Ahorro S/. 21,669.31
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
de obra, se toma como base para los remates de productos con pequeños defectos que la
empresa realiza cada fin de temporada para reducir inventarios y recuperar parte de lo
El importe total ahorrado por dejar de producir productos defectuosos y por eliminar las
21,669.31 soles
241
3.29 Implementación de la metodologia Kaizen mediante las buenas prácticas
PMBOK.
05 01 18
PREPARADO POR: Edwin Velásquez – Gerente del Proyecto FECHA
06 01 18
Sandy Bolaños – Gerente General FECHA
REVISADO POR:
07 01 18
APROBADO POR: Sandy Bolaños – Gerente General FECHA
242
3.29.2 Alineamiento del proyecto
Alcance
Acondicionar el local según el diseño propuesto de distribución de planta y la implementación
de la metodología de Manufactura Esbelta en el área de producción de la fábrica de calzados
para damas Jah’s Company S.A.C.
Costo
Implementar el proyecto dentro del presupuesto de S/. 103,160.00
Calidad
Cumplir con las políticas de la metodología de Manufactura Esbelta
243
• Garantizar la disponibilidad de los recursos suficientes durante todas las etapas del
proyecto.
• Estos factores críticos incluyen los requisitos del producto, servicio o resultado a ser
entregado por el proyecto, los requisitos de calidad que el proyecto deba cumplir y
cualquier otro requisito relacionado con la dirección de proyecto considerado crítico
para el éxito del proyecto.
• Seleccionar/convocar a equipo de trabajo competentes para aplicación de la
metodología.
• Tener identificados los roles y responsabilidades del equipo de proyecto y de la empresa.
• Promover y garantizar el trabajo en equipo.
• Realizar un seguimiento de las actividades a realizar y evaluar los entregables al final de
cada fase del presente proyecto.
• Asegurar que los mecanismos de comunicación sean los adecuados.
244
3.29.6 Extensión y alcance del proyecto
245
• Estudio de Impacto Ambiental
• Presupuesto de Materiales
• Presupuesto de Personal
Fase III – Requerimiento de Adquisiciones
• Compra de Materiales
• Gerente General
• Gerente de Proyecto
• Gerente de producción
• Ingeniero de procesos
• Jefe de Calidad
• Jefe de Mantenimiento
3.29.8 Riesgos
Negativos
• Incumplimiento por parte del proveedor durante en la fase de suministro de materiales.
• Incremento en los riesgos y peligros en comparación al modelo de trabajo inicial.
246
• No lograr que la nueva distribución de planta permita incrementar la eficiencia establecida
según los estudios realizados.
Positivos
• La nueva disposición de las personas dentro del centro de labor, permitirá que los
trabajadores realicen sus funcionen sin realizar un esfuerzo excesivo, con menos
recorrido entre las secciones o áreas de la planta.
• Apertura de cartera de proveedores de materiales críticos.
Hitos Fecha
Elaboración del Acta de Constitución del 13/01/18
Proyecto
Tipo de Recursos:
• Personal S/. 58,960.00
• Materiales /insumos S/. 15,485.00
• Maquinarias S/. 28,715.00
247
La nueva gestión de la Calidad y distribución de planta tendrá una orden de inversión de
S/ 103,160.00
248
3.30 Identificación y secuenciamiento de actividades
Actividades o Tareas
Alcance del Fecha de Fecha
Cód. Nombre Predecesor Responsable
trabajo Inicio de Fin
Designación de Jefe de Documento con
Proyecto de lista de miembros
1.1 Implementación de de equipo de 08/01/18 09/01/18 Gerente del
Manufactura Esbelta, proyecto y Proyecto
formación y funciones
determinación de
funciones de los
miembros de equipo de
proyecto
1.3 Elaboración del Plan de Plan de 1.2 12/01/18 13/01/18 Gerente del
Requerimientos Requerimientos Proyecto
1.3 Elaboración del EDT EDT 1.3 16/01/18 16/01/18 Gerente del
Proyecto
1.6 Elaboración de la Ruta Ruta crítica 1.5 19/01/18 19/01/18 Gerente del
Crítica Proyecto
1.7 Elaboración del plan de Plan de gestión de 1.6 20/01/18 22/01/18 Gerente General
gestión de costos costos
1.8 Elaboración del plan de Plan de gestión de 1.7 23/01/18 25/01/18 Gerente del
gestión de calidad calidad Proyecto
250
mantenimiento de las a realizar para el
máquinas mantenimiento de
las máquinas
Documento con la
organización de
3.5 Organización de los los materiales en 2.6 06/02/18 13/02/18 Gerente del
materiales en almacén almacén Proyecto
Área, artículos y
herramientas de
4.1 Limpieza inicial de producción 3.1 14/02/18 20/02/18 Gerente del
todas las secciones, limpios Proyecto
herramientas y artículos
del área de producción
4.2 Artículos y
herramientas de
Limpieza inicial de mantenimiento 3.1 14/02/18 20/02/18 Gerente del
todas las herramientas y limpios Proyecto
artículos para realizar el
mantenimiento de
máquinas
251
procedimientos en cada procesos Gerente del
proceso productivo. productivos Proyecto
252
5.12 Capacitación de Personal
personal en manejo de capacitado en
almacén manejo de 5.11 24/05/18 25/05/18 Gerente del
almacén Proyecto
253
6.11 Seguimiento a proceso Documento con
de almacenaje resultados de
evaluación de 6.10 30/05/18 15/06/18 Gerente del
proceso de Proyecto
almacenaje
254
8.5 Identificación de Documento con
equipos críticos identificación de
equipos críticos 8.4 21/02/18 26/02/18 Gerente del
Proyecto
255
3.31 Hitos de proyecto
256
3.32.1 Cronograma de ejecución
Entregable Actividad Trabajo Supuesto / Forma de Nombre Supuesto / Forma de Nombre Supuesto /
Nombre
D. /Dur. Bases de Qty Bases de Qty Bases de
Recurso
(hr/hom) estimación cálculo de recurso estimación cálculo de recurso estimación
Designación de Jefe
de Proyecto de
Documento con
Implementación de (Unid.
lista de
Manufactura Esbelta, 8 horas Millar/1000)*( Computadoras y
miembros de Gerente de Materiales
formación y proyecto
8 hr. 2 días 800 Diarias de
de escritorio
Unid/Millar 75 Unids. de sistemas de 8 horas 175
equipo de L-V Materiales soporte
determinación de
proyecto y consumidos)
funciones de los
funciones
miembros de equipo
de proyecto
(Unid.
Acta de Elaboración del Acta 8 horas Millar/1000)*( Computadoras y
Gerente de Materiales de
Constitución del de Constitución del proyecto 8 hr. 2 días S/. 800 Diarias de
escritorio
Unid/Millar S/. 150 Unids. de sistemas de 16 horas S/. 350
Proyecto Proyecto L-V Materiales soporte
consumidos)
(Unid.
8 horas Millar/1000)*( Computadoras y
Plan de Elaboración del Plan Gerente de Materiales de
8 hr. 2 días S/. 400 Diarias de Unid/Millar S/. 150 Unids. de sistemas de 16 horas S/. 250
Requerimientos de Requerimientos proyecto L-V
escritorio
Materiales soporte
consumidos)
(Unid.
8 horas Millar/1000)*( Computadoras y
Gerente de Materiales de
EDT Elaboración del EDT 8 hr 1 día S/. 400 Diarias de Unid/Millar S/. 130 Unids. de sistemas de 8 horas S/. 320
proyecto escritorio
L-V Materiales soporte
consumidos)
257
(Unid.
8 horas Millar/1000)* Computadoras y
Elaboración del Gerente de Materiales de
Cronograma 8h 2 días S/. 200 Diarias de Unid/Millar S/. 130 (Unids. de sistemas de 16h S/. 120
Cronograma proyecto escritorio
L-V Materiales soporte
consumidos)
(Unid.
8 horas Millar/1000)* Computadoras y
Elaboración de la Gerente de Materiales de
Ruta crítica 8 hr 1 días S/. 200 Diarias de Unid/Millar S/. 230 (Unids. de sistemas de 8h S/. 280
Ruta Crítica proyecto escritorio
L-V Materiales soporte
consumidos)
(Unid.
8 horas Millar/1000)* Computadoras y
Plan de gestión Elaboración del plan Gerente de Materiales de
8 hr 2 días S/. 400 Diarias de Unid/Millar S/. 190 (Unids. de sistemas de 16h S/. 180
de costos de gestión de costos proyecto L-V
escritorio
Materiales soporte
consumidos)
(Unid.
8 horas Materiales de Millar/1000)* Computadoras y
Plan de gestión Elaboración del plan Gerente de
8 hr 3 días S/. 600 Diarias de escritorio y Unid/Millar S/. 200 (Unids. de sistemas de 24h S/. 300
de calidad de gestión de calidad proyecto L-V otros Materiales soporte
consumidos)
258
aparado, armado,
sellado y acabado
Identificación y
Documento con eliminación de (Unid.
lista de artículos artículos inncesarios 8 horas Materiales de Millar/1000)* Computadoras y
Gerente de
eliminados y en las secciones de 8 hr 7 días S/. 840 Diarias de implementaci Unid/Millar S/. 300 (Unids. de sistemas de 56h S/. 300
proyecto
justificación de cortes, pre- L-V ón Materiales soporte
eliminación aparado,armado, consumidos)
sellado y acabado .
Identificación de las
Documento con actividades y tareas
lista de necesarias para (Unid.
8 horas Materiales de Millar/1000)* Computadoras y
actividades y determinar el tipo Gerente de
8 hr 7 días S/. 840 Diarias de escritorio y Unid/Millar S/. 200 (Unids. de sistemas de 56h S/. 200
tareas necesarias mantenimiento de proyecto
L-V otros Materiales soporte
para realizar máquinas más consumidos)
mantenimiento apropiado para la
fábrica
259
Documento con Identificación y Jefe de unidad, costo Cortadora,
lista de artículos eliminación de diseño 8 horas Bolsas, tachos. metraje de Escáner,
eliminados y artículos Diarias de Andamios, mate.
L-V iluminación Computadora,
justificación de innecesarios en Diseñadores
otros.
eliminación almacén
Gerente de
20
Documento con proyecto
Ángulos Máquina
lista de Clasificación de Jefe de 8 horas Costo por
estructurales, codificadora,
materiales materiales en producción 8 hr 7 días S/. 840 Diarias de S/. 400 material, rollo y 56h S/. 500
sunchos, computadora,
codificados y almacén Jefe de L-V metraje
otros otros
clasificados mantenimient 50
o
Organización de los
artículos y
Documento con Maderas,
herramientas
la descripción de andamios,
necesarios con su 8 horas (Unids. de Computadoras y
artículos y Gerente del metales Cajas, cientos,
espacio requerido en 8 hr. 6 días S/. 720 Diarias de S/. 600 Materiales sistemas de 48 h S/. 250
herramientas en Proyecto adaptables, pies cúbicos
las secciones de L-V consumidos)- soporte
su respectivo materiales de
corte, pre-aparado, oficina.
espacio
aparado, armado,
sellado y acabado
260
Documento con
la organización Organización de las
de las actividades y tareas
8 horas Materiales de (Unids. de Computadoras y
actividades y que se van a realizar Gerente del Cientos,
8 hr. 6 días S/. 720 Diarias de escritorio y S/. 300 Materiales sistemas de 48 h S/. 250
tareas que se van para el Proyecto unidades
L-V otros. consumidos) soporte
a realizar para el mantenimiento de las
mantenimiento máquinas
de las máquinas
Maderas,
Documento con andamios,
Organización de los 8 horas (Unids. de Computadoras y
la organización Gerente del metales Docenas,
materiales en 8 hr. 6 días S/. 720 Diarias de S/. 200 Materiales sistemas de 48 h S/. 150
de los materiales Proyecto adaptables, unidades
almacén L-V consumidos)- soporte
en almacén materiales
de oficina
261
Limpieza inicial de
todas las
Artículos y Artículos de
herramientas y 8 horas Computadoras y
herramientas de Gerente del limpieza, Unidades, Costos por
artículos para 8 hr. 5 días S/. 600 Diarias de S/. 200 sistemas de 40h S/. 300
mantenimiento Proyecto Materiales de galones. unidad
realizar el L-V soporte
limpios apoyo
mantenimiento de
máquinas
Manuales de
Elaboración de
procedimientos
manuales de
para los procesos
procedimientos para 8 horas Materiales de Computadoras y
de corte, pre- Gerente del Millares, Costos por
los procesos de 8 hr. 21 días S/. 1,680 Diarias de oficina y S/. 700 sistemas de 160h S/. 300
aparado, Proyecto unidades, otros unidad
corte, pre-aparado, L-V otros. soporte
aparado,
aparado, armado,
armado, sellado
sellado y acabado.
y acabado.
Capacitación a los
Operarios operarios para Pago por Proyectores,
8 horas Manuales, horas, Costos por computadoras,
capacitados en cumplimiento de los Gerente del
8 hr. 23 días S/. 1,840 Diarias de personal papelería, S/. 500 unidad y por impresoras, 184h S/. 500
los procesos procedimientos en Proyecto L-V instructor pizarras y horas sistemas de
productivos cada proceso complementos. soporte
productivo.
262
Manuales de Elaboración de
procedimientos manuales de
para realizar las procedimientos para
8 horas Materiales de Impresoras,
actividades de realizar las Gerente del Millares, Costo por
8 hr. 21 días S/. 1,680 Diarias de oficina y S/. 300 computadora, y 160h S/. 300
mantenimiento actividades de Proyecto unidades, otros material.
L-V otros. otros
en cada sección mantenimiento en
del área de cada sección del área
producción de producción
263
Materiales de
apoyo,
8 horas Unidades, pies Costo por
Nuevo Layout Implementación de Gerente del andamios, Cargadoras,
8 hr. 22 días S/. 2,640 Diarias de cúbicos, S/. 640 material, y 240h S/. 300
implementado nuevo layout Proyecto maderas, soldadoras, etc.
L-V metales etc. metraje
materiales
varios.
Elaboración de
Diseño de Ángulos Máquina
nueva disposición de 8 horas Unidades, pies Costo por
espacios de Gerente del estructurales, codificadora,
espacios para 8 hr. 21 días S/. 2,520 Diarias de cúbicos, S/. 200 material, rollo y 240h S/. 150
materiales en Proyecto sunchos, computadora,
materiales en L-V metales etc. metraje
almacén otros otros
almacén
Ángulos Máquina
Materiales de Etiquetado de 8 horas Unidades, pies Costo por
Gerente del estructurales, codificadora,
almacén materiales de 8 hr. 25 días S/. 3,000 Diarias de cúbicos, S/. 200 material, rollo y 240h S/. 150
Proyecto sunchos, computadora,
etiquetados almacén L-V metales etc. metraje
otros otros
Nueva Implementación de
Ángulos Máquina
disposición de nueva disposición de 8 horas Unidades, pies Costo por
Gerente del estructurales, codificadora,
espacios en espacios para 8 hr. 22 días S/. 1,760 Diarias de cúbicos, S/. 200 material, rollo y 240h S/. 150
Proyecto sunchos, computadora,
almacén materiales de L-V metales etc. metraje
otros otros
implementada almacén
Cargadoras, (Unid.
Máquina
Materiales 8 horas Ángulos Millar/1000)*(
Colocación Gerente del codificadora,
colocados en 8 hr. 2 días S/. 240 Diarias de ranurados, Unid/Millar S/. 100 Unids. de 16 horas S/. 100
materiales Proyecto computadora,
almacén L-V sunchos, Materiales
otros
otros consumidos)-
264
manejo de pizarras y sistemas de
almacén complementos soporte
Documento con
Elaboración de 8 horas Materiales de papelería, Costo por computadora,
indicadores de Gerente del
indicadores de 8 hr. 8 días S/. 1,040 Diarias de oficina y pizarras y S/. 200 material, rollo y software de 64h S/. 200
los procesos Proyecto L-V otros. complementos metraje apoyo
proceso productivo
productivos
Documento con
Materiales de
resultados de 8 horas Cientos, Costo por
Seguimiento a Gerente del oficina y Computadora y
evaluación de 8 hr. 1 días S/. 120 Diarias de unidades y S/. 150 unidad y por 8h S/. 150
proceso productivo Proyecto otros de otros.
proceso L-V otros. millar.
apoyo.
productivo
Documento con
indicadores para Materiales de
Elaboración de 8 horas Cientos, Costo por computadora,
medir eficiencia Gerente del oficina y
indicadores para 8 hr. 7 días S/. 560 Diarias de unidades y S/. 120 unidad y por software de 56 h S/. 100
de Layout Proyecto otros de
medir eficiencia de L-V otros. millar. apoyo
apoyo.
layout
Documento con
Gerente del 8 horas Materiales de Cientos, computadora,
resultados de Costo por
Medición a nuevo Proyecto 12 días S/. 1,200 Diarias de oficina y unidades y S/. 150 software de 120 h S/. 150
evaluación de 8 hr. unidad y por
layout L-V otros otros. apoyo
nuevo Layout millar.
265
Documento con
Elaboración de 8 horas Cientos, Costo por computadora,
indicadores para Gerente del Materiales de
indicadores de 8 hr. 7 días S/. 560 Diarias de unidades y S/. 150 unidad y por software de 56 h S/. 150
medir proceso de Proyecto oficina
mantenimiento L-V otros. millar. apoyo
mantenimiento
Documento de
Determinación de
hitos para 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
hitos para realizar Gerente del
realizar control 8 hr. 17 días S/. 1,360 Diarias de oficina y de unidades y S/. 150 unidad y por software de 136 h S/. 150
control de proceso de Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo.
de proceso de
mantenimiento
mantenimiento
Documento con
resultados de 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
Seguimiento proceso Gerente del
evaluación de 8 hr 10 días S/. 800 Diarias de oficina y de unidades y S/. 150 unidad y por software de 80 h S/. 150
de mantenimiento Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo
proceso de
mantenimiento
Documento con
Elaboración de 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
indicadores de Gerente del
indicadores de 8 hr 18 días S/. 1,800 Diarias de oficina y de unidades y S/. 150 unidad y por software de 144 h S/. 150
proceso de Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo
almacén
almacenaje
Documento de
Determinación de
hitos para 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
hitos para realizar Gerente del
realizar control 8 hr 10 días S/. 800 Diarias de oficina y de unidades y S/. 180 unidad y por software de 80 h S/. 150
control de proceso de Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo
de proceso de
almacenaje
almacenaje
266
proceso de
almacenaje
Documento con
Elaboración de mapa 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
mapa de flujo de Gerente del
de flujo de valor de 8 hr 7 días S/. 560 Diarias de oficina y de unidades y S/. 150 unidad y por software de 56 h S/. 150
valor de estado Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo
estado actual
actual
Documento con
Elaboración mapa de 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
mapa de flujo de Gerente del
flujo de valor de 8 hr 10 días S/. 800 Diarias de oficina y de unidades y S/. 150 unidad y por software de 80 h S/. 150
valor de estado Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo
estado futuro
futuro
Documento con
Elaboración de plan
plan de 8 horas Materiales de Cientos, Computadoras y
de implementación Gerente del Costos por
implementación 8 hr. 11 días S/. 880 Diarias de oficina y de unidades y S/. 200 sistemas de 88h S/. 200
según mapa de Proyecto unidad
según mapa de L-V apoyo otros soporte
estado futuro
estado futuro
Modelo
computacional
Simulación según
según mapa de 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
mapa de flujo de Gerente del
flujo de valor de 8 hr 11 días S/. 880 Diarias de oficina y de unidades y S/. 100 unidad y por software de 88 h S/. 150
valor de estado Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo
estado futuro
futuro
Cambios según
Implementación de
mapa de flujo de 8 horas Materiales de Cientos, Costo por Computadora,
cambios según mapa Gerente del
valor de estado 8 hr 11 días S/. 880 Diarias de oficina y de unidades y S/. 100 unidad y por software de 88 h S/. 150
de flujo de valor de Proyecto L-V apoyo otros. millar. apoyo
futuro
estado futuro
implementados
267
Documento con Descripción de la Computadora,
8 horas Materiales de Cientos,
la política actual política actual del Gerente del Costos por software de
Diarias de oficina y de unidades y
del área de área de Proyecto unidad apoyo sistemas
L-V apoyo otros.
mantenimiento mantenimiento 8 hr. 7 días S/. 560 S/. 300 de soporte 56h S/. 200
Máquina
Documento con Elaboración de codificadora
8 horas Materiales de Cientos,
inventario y inventario y Gerente del Costos por computadora, ,
8hr. 5 días S/. 600 Diarias de oficina y de unidades y S/. 200 40h S/. 200
codificación de codificación de Proyecto unidad software de
L-V apoyo otros.
máquinas máquinas apoyo sistemas
de soporte
Documento con
Elaboración de plan Computador ,
plan estratégico 8 horas Materiales de Cientos,
estratégico y Gerente del Costos por software de
y operativo 8hr. 6 días S/. 720 Diarias de oficina y de unidades y S/. 200
unidad apoyo sistemas
48h S/. 200
operativo propuesto Proyecto L-V apoyo otros.
propuesto de de soporte
de mantenimiento
mantenimiento
268
Documento con Organización de
roles y roles y Computador ,
8 horas Materiales de Cientos,
Gerente del Costos por software de
responsabilidade responsabilidades de 8hr 6 días S/. 720 Diarias de oficina y de unidades y S/. 300
unidad apoyo sistemas
48hr S/. 200
Proyecto L-V apoyo otros.
s de personal en personal en de soporte
mantenimiento mantenimiento
Sistema de
Elaboración de Ángulos Máquina
gestión de la 8 horas Unidades, pies Costo por
sistema de gestión de Gerente del estructurales, codificadora,
información del 8hr 2 días S/. 240 Diarias de
sunchos,
cúbicos, S/. 200 material, rollo y
computadora,
16h S/. 600
la información del Proyecto L-V metales etc. metraje
mantenimiento otros otros
mantenimiento
en Excel
Elaboración de Computadora,
8 horas Materiales de Cientos, Costo por
Formatos de Gerente del software de
formatos de 8hr 10 días S/. 800 Diarias de oficina y de unidades y S/. 80 unidad y por
apoyo,
80 h S/. 120
mantenimiento Proyecto L-V apoyo otros. millar.
mantenimiento impresora
Elaboración de
informe de Informe de computadora,
8 horas Materiales de Papelería, Costo por
Gerente del software de
implementación implementación de 8 hr. 10 días S/. 800 Diarias de oficina y pizarras y S/. 150 material, rollo y
apoyo,
80h S/. 700
Proyecto L-V otros. complementos metraje
de Manufactura Manufactura Esbelta impresora
Esbelta
269
3.33 Diagrama de Gantt
270
271
272
273
3.34 Indicadores a utilizar
VERSIÓN PÁGINA
DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PIEZAS CON 01 1 de 1
FALLAS DE CORTE CÓDIGO
1 OBJETIVO
Disminuir el porcentaje de piezas mal cortadas con respecto al total
2 EXPRESIÓN MATEMÁTICA
Porcentaje de piezas con fallas en corte = x100
3 NIVEL DE REFERENCIA
menor al 1% De 1% a 2.3% mayor a 2.3%
7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN
Falta de concentración del operario
MANO DE OBRA
Falta de calibración en troqueladora
MAQ/EQUIPO
Cuchilla no afilada
8 TIPOLOGÍA Gestión
10 META Se espera cerrar la semana de aplicación con menos piezas falladas que el mes
anterior e inferior al 1 %
274
3.34.2 Indicador del proceso de aparado
VERSIÓN PÁGINA
01 1 de 1
DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PIEZAS DEFECTUOSAS POR
APARADO
CÓDIGO
1 OBJETIVO
Disminuir el porcentaje de piezas defectuosas en aparado
2 EXPRESIÓN MATEMÁTICA
Porcentaje de piezas defectuosas en =
x100
3 NIVEL DE REFERENCIA:
menor al 1.3% De 1.3% a 2.4% mayor a 2.4%
7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN
Falta de concenctración
MANO DE OBRA
8 TIPOLOGÍA Gestión
9 LÍNEA BASE Porcentaje de piezas defectuosas en el proceso de aparado del mes anterior
10 META Se espera cerrar el mes de aplicación con menos piezas falladas que el mes
anterior e inferior al 1.3 % de la producción total
275
3.34.3 Indicador del proceso de armado
1 OBJETIVO
Disminuir el porcentaje de piezas mal cortadas con respecto al total
2 EXPRESIÓN MATEMÁTICA
3 NIVEL DE REFERENCIA
menor al 0.8% De 0.8% a 2.4% mayor a 2.4%
7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN
Fa l ta de concentración del operario
MANO DE
OBRA
Equi po en mal estado
MAQ/EQUI
Herra mienta en mal estado
MATERIAL
Eficiencia Ma teri al no cumple con
en cortado es pecificaciones
8 TIPOLOGÍA Gestión
276
3.34.4 Indicador de resultado de producción
1 OBJETIVO
Disminuir el porcentaje de pares de zapatos defectuosos con respecto al total
2 EXPRESIÓN MATEMÁTICA
3 NIVEL DE REFERENCIA
menor al 0.6% De 0.6% a 3.1% mayor a 3.1%
4 REPONSABLE
Jefe de Producción
7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN
Falta de concentración del operario
MANO DE
MÉTODO
No se siguen los procedimientos de
los procesos de producción
8 TIPOLOGÍA
Gestión
9 LÍNEA BASE
Se coloca el porcentaje de piezas falladas del mes anterior
277
3.34.5 Indicador de mantenimiento - disponibilidad
INDICADOR MANTENIMIENTO
VERSIÓN PÁGINA
DEFINICIÓN DE INDICADOR: 01 1 de 1
DISPONIBILIDAD CÓDIGO
1 OBJETIVO
Aumentar el tiempo de disponibilidad de las máquinas
2 EXPRESIÓN MATEMÁTICA
D = -1) x100
3 NIVEL DE REFERENCIA
mayor a 98.7% De 98.7% a 98.4% menor a 98.4%
4 REPONSABLECoordinador de Mantenimiento
8 TIPOLOGÍA Gestión
10 META Se espera cerrar el mes de aplicación con más tiempo entre fallas
que el mes anterior y superior al 98.7 %
278
3.34.6 Indicador de mantenimiento: Tiempo promedio entre fallas
INDICADOR MANTENIMIENTO
VERSIÓN PÁGINA
DEFINICIÓN DE INDICADOR: TIEMPO 01 1 de 1
PROMEDIO ENTRE FALLAS CÓDIGO
1 OBJETIVO
Aumentar el tiempo promedio entre fallas
2 EXPRESIÓN MATEMÁTICA
TPEF= )
3 NIVEL DE REFERENCIA
mayor a 58 horas De 58 a 43 horas menor a 43 horas
4 REPONSABLE
Coordinador de Mantenimiento
MATERIAL
Eficiencia
en cortado No se siguen los procedimientos del
MÉTODO proceso de mantenimiento
autónomo
8 TIPOLOGÍA Gestión
10 META Se espera cerrar el mes de aplicación con más tiempo entre fallas que el mes
anterior y superior a 58 horas
279
3.34.7 Indicador de mantenimiento: Tiempo promedio para reparar
INDICADOR MANTENIMIENTO
VERSIÓN PÁGINA
DEFINICIÓN DE INDICADOR: TIEMPO
01 1 de 1
PROMEDIO PARA REPARAR
CÓDIGO
1 OBJETIVO
Disminuir el tiempo promedio para reparar
2 EXPRESIÓN MATEMÁTICA
TPPR= )
3 NIVEL DE REFERENCIA
menor a 90 min De 90 min a 111 min mayor a 111
7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN
Técnico no capacitado
MANO DE
OBRA
Equipo de mantenimiento en
MAQ/EQUIP
Herramientas en mal estado
MATERIAL
Eficiencia
en cortado No se siguen los procedimientos del
MÉTODO proceso de mantenimiento
8 TIPOLOGÍA Gestión
280
3.37 Desarrollo de la evaluación económica - financiera del proyecto
el logro de la eficiencia del capital social aportado para financiar las mejoras propuestas
la rentabilidad del capital social y una base analítica del proceso de inversión que prevé
cualquier posible pérdida del ejercicio económico, siendo este el principal interés de todo
empresario inversionista.
Los métodos de evaluación y aplicación técnica, que son la base para la decisión de
determinar el tiempo en que se recupera la inversión. El método del valor presente neto,
que debe resultar positivo para la aceptación del proyecto. El método de la tasa interna de
retorno, cuyo resultado debe ser mayor a la tasa de costo de capital y el análisis de
sensibilidad, el cual una vez obtenidos los estados financieros conjuntamente con las
cantidades con el objetivo de crear diferentes escenarios para determinar si los cambios
El costo tangible está constituido por los gastos Materiales / Insumos, con un importe de
281
programadas en el presente proyecto, con un importe de S/. 28,715.00. La suma de ambos
Del subcapítulo estimación de recursos, punto 3.34. , se puede apreciar que cada sueldo otorgado a
los colaboradores que han participado en este proyecto es el resultado de dividir el sueldo mensual
entre el número de días que tiene el mes y estos a su vez entre el número de horas laboradas por día,
de esta manera obtendríamos el costo por h-h. El costo intangible del proyecto está representado por
la sumatoria total de las horas trabajadas por su respectivo costo. El costo intangible del proyecto es
de S/. 58,960.00 este costo incluye los servicios del asesor del proyecto y los gastos de instalación.
Dentro de este monto están incluidos los gastos de instalación y gastos por capacitación el cual
Tipo de Recurso
Total S/ 103,160.00
Fuente: Jah’s Company S.A.C
Elaboración: Grupo de Trabajo
3.39 Reducción de costos con la aplicación del sistema de mejora continua Kaizen
Company S.A.C se ha aplicado el sistema de mejora continua Kaizen, la cual refiere que
la forma más óptima de lograr dicho objetivo no es recortando costos, sino de gestionarlos
282
Una de las actividades desarrolladas para lograr este objetivo, considerado de mayor
43.0% Aparado Problemas de Costura 43.0% 1993 1993 S/. 3.33 S/. 6,635.80
Problemas de Corte 34.5% 1600
41.0% Corte 1909 S/. 2.57 S/. 4,111.49
Forros manchados 6.7% 309
Mal pegado 4.8% 225
14.0% Armado Tonalidad desigual 4.8% 225 646 S/. 16.36 S/. 3,673.37
Cicatrices en la capellada 4.2% 196
2.0% Sellado-Acabado Plantillas manchadas 1.8% 84 84 S/. 18.28 S/. 1,539.18
100% 4631 4631 S/. 15,959.83
Diferencia
Total Ahorro S/. 21,696.17
283
3.40 Análisis de beneficios
Las siguientes tablas muestran un comparativo de las utilidades no percibidas actual y mejorada, como demostración del beneficio económico
que se obtendría al implementar la metodología de Lean Manufacturing en la empresa Jah’s Company S.A.C.
284
3.40.1 Comparativo demanda total y capacidad de atención de demanda actual
285
Tabla N° 107: Cuadro comparativo con ganancias luego de implementación Lean.
Variacion
ganancia ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
dadicional
Utilidades
con
S/. 408,135.00 S/. 321,990.00 S/. 299,075.00 S/. 326,676.00 S/. 366,750.00 S/. 489,090.00 S/. 529,088.00 S/. 512,890.00 S/. 353,580.00 S/. 429,380.00 S/. 417,400.00 S/. 727,545.00
mejoras
Lean
Utilidades
sin
S/. 384,370.00 S/. 307,380.00 S/. 285,850.00 S/. 309,176.00 S/. 339,690.00 S/. 461,880.00 S/. 479,472.00 S/. 478,380.00 S/. 334,260.00 S/. 404,740.00 S/. 370,500.00 S/. 649,740.00
mejoras
Lean
Ganancia 23765 14610 13225 17500 27060 27210 49616 34510 19320 24640 46900 77805
S/. 700,000.00 S/. 649,740.00
S/. 600,000.00
S/. 461,880.00 S/. 479,472.00 S/. 478,380.00
S/. 500,000.00
S/. 384,370.00 S/. 404,740.00 S/. 370,500.00
S/. 400,000.00
S/. 307,380.00 S/. 309,176.00 S/. 339,690.00 S/. 334,260.00
S/. 285,850.00
S/. 300,000.00
S/. 200,000.00
S/. 49,616.00 S/. 46,900.00 S/. 77,805.00
S/. 100,000.00 S/. 23,765.00 S/. 14,610.00 S/. 13,225.00 S/. 17,500.00 S/. 27,060.00 S/. 27,210.00 S/. 34,510.00 S/. 19,320.00 S/. 24,640.00
S/. 0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Utilidades sin mejoras Lean Ganancia
286
3.40.2 Incremento porcentual de las ventas luego de la implementación de la metodología Lean en Jah’s Company S.A.C.
El cok fue calculado tomando en consideración la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro americano, así como también el rendimiento promedio
del mercado americano, el rendimiento de los bonos a largo plazo y el riesgo país Perú.
287
3.42 Tasa de descuento
buscado por la empresa. Para este objetivo la gerencia tomó como parámetro el tipo de
interés del mercado, calculado para el periodo de tiempo que comprende el proyecto y
que esta descrito en el cálculo de COK y decidió fijar el tipo de descuento del 10% para
La inversión calculada de S/. 103,160.00 soles para la realización del proyecto de mejoras
para recuperar el desembolso inicial invertido. Este resultado fue obtenido luego de
meses es el tiempo que el elemento circulante completa una vuelta o ciclo de explotación.
288
3.44 Evaluación financiera
Indicadores Financieros
ROI 82%
289
3.45 Simulación y resultados @Risk para Valor Actual Neto (VAN)
Celda R29C3
X Y Nombre Valor actual neto (VAN) Proyectado
21313.50 2 Número de Intentos 1000
Media 87213.5069
27086.91 2
Mediana 87666.7192
32860.33 4
Desviación Estándar 24556.7761
38633.74 12
Variación 603035252.2902
44407.16 18 Coeficiente de Variación 0.2816
50180.57 34 Máximo 159875.4540
55953.99 43 Mínimo 15540.0845
61727.40 43 Rango 144335.3695
67500.82 63 Asimetría 0.0373
73274.23 55 Curtósis -0.2134
79047.65 96 Percentil 25% 70646.7077
84821.06 77 Percentil 75% 102951.1016
Precisión de Error 95% 95.0000
90594.48 102
0% 15540.0845
96367.89 86
5% 45925.3351
102141.31 95
10% 53861.3054
107914.72 73 20% 65515.0197
113688.14 65 30% 74846.9123
119461.55 35 40% 80924.1162
125234.97 27 50% 87646.8085
131008.38 22 60% 93880.8503
136781.79 19 70% 100233.3363
142555.21 17 80% 107407.2191
PDF
120
102
96 95
100
86
77 73
80
63 65
55
F(x)
60
43 43
40 34 35
27
18 22 19
17
20 12
4 7 3
2 2 0
0
102141…
107914…
113688…
119461…
125234…
131008…
136781…
142555…
148328…
154102…
159875…
38633.74
21313.50
27086.91
32860.33
44407.16
50180.57
55953.99
61727.40
67500.82
73274.23
79047.65
84821.06
90594.48
96367.89
290
PDF
120
102
96 102 95
100
96 86 95
77 86 73
80 77
63 65
73
55 65
F(X)
60 63
43 43 55
40 34 43 43 35
34 27
35
18 22 19
27 17
22 19
20 12 18 17
7
2 2 4 12
70
3
0 2 2 4 0 3
38633.…
10214…
10791…
11368…
11946…
12523…
13100…
13678…
14255…
14832…
15410…
15987…
21313.…
27086.…
32860.…
44407.…
50180.…
55953.…
61727.…
67500.…
73274.…
79047.…
84821.…
90594.…
96367.…
X
99% 100%
100%
CDF (S) 95%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
P(X)
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10% 5%
0%
0%
15540.0845 35540.0845 55540.0845 75540.0845 95540.0845115540.0845135540.0845155540.0845
X
291
120
102
100 96 102 102 95 102
96
95 95 96
95
86
86
77 86 86
80 73
77 77 77
73 73
65 73
63
63 65
63 65 65
63
60 55
55 55 55
43 43
40 34 43 43 43 35 43
34 35
34 35
27 35
34
27 22 27
27 19 17
18 22 22 19
20 12 18 18 18 17
4 12 12 12 7
2 2 70 3
2 2 4 4
2 4
2 3
0 0
27,08…
119,4…
21,31…
32,86…
38,63…
44,40…
50,18…
55,95…
61,72…
67,50…
73,27…
79,04…
84,82…
90,59…
96,36…
102,1…
107,9…
113,6…
125,2…
131,0…
136,7…
142,5…
148,3…
154,1…
159,8…
3.45.1 Simulación y resultados @Risk para Tasa Interna de Retorno (TIR)
Celda R31C3
Nombre Tasa Interna de retorno (TIR) Proyectado
X Y Número de Intentos 1000
0.15 17 Media 0.2268
0.16 39 Mediana 0.2173
292
PDF
120
100
100 92
84 84
80 71 74
64
F(x)
60 52
46 47 45
39 39
40 28 26
17 20
20 15 12 14 12
8 4 5
2
0
0.18
0.29
0.15
0.16
0.17
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
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90%
90%
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80%
70%
70%
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60%
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P(X)
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
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71 74
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52 45 52
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20 20 20 12 14 12
20
17 17
15 15 8 17
15
12 12 12 14 12
4 2 5
8 8
0 4 2 5
0.32
0.36
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.33
0.34
0.35
0.37
0.38
0.39
0.40
3.45.2 Conclusiones de la simulación financiera
[1] VAN.- El Valor Actual Neto para el proyecto es positivo y asciende a 85,051.88 soles,
lo cual indica que el proyecto puede considerarse viable. Asimismo, luego del análisis
@Risk, se puede afirmar que con un intervalo de confianza del 95% los valores del
[2] TIR.- La Tasa Interna de Retorno es del 21.55% superior al Costo de Oportunidad
Capital, lo cual indica que el proyecto puede ser aceptado. Asimismo, luego del
análisis @Risk, se puede afirmar que con un intervalo de confianza del 90% los valores
cada 1.00 sol de costo del proyecto, se estaría obteniendo 1.82 soles de ganancia neta
[4] ROI.- Este ratio financiero indica que el proyecto generaría una ganancia neta del 82%
VAN > 0
TIR > K; (COK)
B/C > 1
PR Bajo
294
3.46 Principales mejoras derivadas del análisis con software @Risk Simulation
Incremento
del 7.83%
Incremento
del 7.85%
295
3.46.3 Disminución de pérdidas anuales de utilidades por pedidos no atendidos.
Disminución
del 100%
Incremento
del 7.23%
296
CAPÍTULO 4
En el presente capítulo se desarrollará la simulación tanto del estado actual del sistema
como del estado propuesto del mismo. Ello se realizará con el fin de comparar ambos
se realizará la definición del sistema, se definirán las variables, se mostrarán los datos
resultados obtenidos para el estado actual del sistema y el estado propuesto de este sistema.
297
4.1 Software Promodel
Una breve descripción del software Promodel se muestra en el siguiente texto. Los autores
4.1.2 Restricciones
298
• Los minutos por parada de máquina se simularán de acuerdo al tiempo total obtenido
iniciada la implementación.
ciclo actuales y los tiempos de ciclo luego de realizado el balanceo de línea con el
TAKT Time.
4.2 Metodología
Los pasos requeridos para realizar la simulación del proceso productivo de calzado en la
El sistema del área de producción está compuesto por las siguientes estaciones de trabajo:
corte, pre-aparado, aparado, sellado, sellado térmico, armado y acabado. Con respecto a
los equipos que se manejan y que formarán parte de la simulación se cuenta en la sección
de corte cuenta con una máquina troqueladora y una cortadora láser; y en la sección de
Las variables para la ejecución de la simulación son las siguientes: número de productos
299
4.2.4 Distribución de tiempos de cada sección
TC TC/par
Max 22.0 0.92
Min 20.9 0.87
Prom 21.6 0.90
TC TC/par
Max 21.7 0.91
Min 20.8 0.87
Prom 21.3 0.89
TC TC/par
Max 110.6 0.92
Min 103.6 0.86
Prom 108.0 0.90
TC TC/par
Max 22.1 0.92
Min 21.6 0.90
Prom 21.9 0.91
TC TC/par
Max 23.2 0.97
Min 20.9 0.87
Prom 21.8 0.91
300
Sección Armado: Distribución Triangular T (0.95, 0.96, 0.98)
TC TC/par
Max 117.2 0.98
Min 114.1 0.95
Prom 115.7 0.96
TC TC/par
Max 43.9 0.91
Min 41.4 0.86
Prom 42.3 0.88
Con respecto a los productos defectuosos, estos serán determinados según el porcentaje
Con relación a los minutos por parada de máquina, estos serán determinados según el
ESTADO ACTUAL (DATOS AÑO 2016) CORTE PRE-APARADO APARADO SELLADO SELLADO TÉRMICO ARMADO
TOTAL TIEMPO PARADA (mins) 5464 5814 4948 3349 3304 658
TOTAL TIEMPO SERVICIO (mins) 129600 259200 648000 259200 259200 129600
DISPONIBILIDAD 95.8% 97.8% 99.2% 98.7% 98.7% 99.5%
INICIADA LA IMPLEMENTACIÓN (1 mes) CORTE PRE-APARADO APARADO SELLADO SELLADO TÉRMICO ARMADO
TOTAL TIEMPO PARADA (mins) 420 400 360 240 240 50
TOTAL TIEMPO SERVICIO (mins) 10800 21600 54000 21600 21600 10800
DISPONIBILIDAD 96.1% 98.1% 99.3% 98.9% 98.9% 99.5%
301
4.3 Entorno gráfico del modelo actual
302
4.4 Entorno gráfico del modelo propuesto
303
4.5 Definición de elementos para simulación
4.5.1 Locaciones:
4.5.2 Entidades:
304
4.5.3 Arribo de modelo actual:
4.5.4 Variables:
305
4.5.5 Procesos:
306
4.6 Resultado de simulación
307
Figura N° 44: Resultado de cantidad promedio de pares elaborados de simulación del modelo
actual en software Promodel
Se observa que la cantidad de pares de calzado que se pueden producir en una jornada
de 7.5 horas es de 431 pares
Figura N° 45: Resultado de cantidad promedio de pares de calzados defectuosos de la simulación
del modelo actual en software Promodel
308
Figura N° 46: Resultado resumen de simulación del modelo propuesto en software Promodel
Figura N° 47: Resultado resumen de simulación del modelo propuesto en software Promodel
309
Figura N° 48: Resultado de calzados promedio elaborados del modelo propuesto en la simulación
del software Promodel
Figura N° 49: Resultado de promedio de pares de calzados defectuosos del modelo propuesto en
la simulación del software Promodel
310
Se observa que la cantidad de pares de calzados defectuosos que se pueden producir en
una jornada de 7.5 horas es de 4 pares en promedio
escenarios:
IC 95%
n= 10 GL 9
T 2.262 T 2.262
S 2.199911 S 2.199775
n: Número de muestras
T: Valor T-Student
S: Desviación Estándar
311
e: Error, diferencia entre la media poblacional y la media muestral
escenarios:
IC 95%
n= 10 GL 9
T 2.262 T 2.262
S 0.7255 S 0.7258
n: Número de muestras
T: Valor T-Student
312
S: Desviación Estándar
De los cálculos anteriores se observa que el número de réplicas necesarias para el modelo
actual es de 99 y del modelo propuesto es de 11. Por lo tanto, se toma como número de
313
4.8 Comparación de escenarios
Como paso inicial para realizar la comparación de escenarios mediante el test T-Pareado
se determina la diferencia y la desviación estándar de los datos.34
4.8.1 Productos terminados
Promedio(Xd) -5.54
DS(Xd) 2.55
315
4.8.2 Productos defectuosos
Promedio(Xd) 5.45
DS(Xd) 2.55
317
Con los promedios y las desviaciones estándares de las diferencias se halla los límites
H0: Promedio de las diferencias igual a 0, los escenarios son iguales. Es decir, si el
intervalo resultante incluye el cero, los escenarios son iguales o muy similares.
H1: Promedio de las diferencias diferente de 0, los escenarios son diferentes. Es decir, si
PRODUCTOS TERMINADOS
IC 95% LI= -6.04461719
Z= 1.96 LS= -5.04096667
n= 99
Promedio -5.54
DS 2.55
PRODUCTOS DEFECTUOSOS
IC 95% LI= 4.95015896
Z= 1.96 LS= 5.95382285
n= 99
Promedio 5.45
DS 2.55
[1] Con respecto a los productos terminados, como el cero no está incluido en el intervalo
[2] Con respecto a los productos terminados, como el cero no está incluido en el intervalo
35
Muhammad y Syed 2015: 53
318
Tomado en cuenta que se trata de productos defectuosos, el escenario propuesto es
1.80 pares de zapatos/hh a 2.01 pares de zapatos/hh con el escenario propuesto. Esto
total, la disminución del tiempo de ciclo de la sección armado 0.96 mins/par a 0.88
319
CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
producción de una fábrica de calzado para damas puede llevarse a cabo ya que, según
pares de zapatos/hh.
[3] A través del diagrama de causa y efecto se determinó que el problema principal que
[4] Los problemas principales de los productos defectuosos son problemas en costura y
320
porcentaje a la toma de margen errada, ello se evidenció mediante el Diagrama de
Pareto.
S.A.C era de un nivel muy deficiente obteniendo una puntuación de 8 sobre un total
de 79.
el TAKT time resultó de 0.92 minutos por par de zapato, todos los tiempos de ciclo
de los procesos productivos están por debajo de ese tiempo excepto el del proceso de
armado que es de 0.96 minutos por par de zapato; asimismo, con el balanceo de línea
del TAKT time se pasa de 0.96 a 0.88 minutos por par de zapato en el proceso de
armado.
[8] Al realizar un análisis del recorrido en la distribución de planta se observó que a pesar
de que los procesos de sellado y sellado térmico son contiguos a los procesos de
321
resultó positivo, 85,051.88 soles y el TIR de 21.55%; además, el periodo de retorno
de la inversión es de 7 meses.
[10] El escenario del modelo propuesto resultó ser mejor que el escenario del modelo
[11] En la simulación con el software Promodel, utilizando el tiempo de ciclo del balanceo
de línea del proceso de armado, las nuevas distancias según el nuevo recorrido, el
5.2 Recomendaciones
de toda la organización a una base de datos en formato digital para que la recopilación
[2] Se recomienda que la empresa realice una Gestión de cambio organizacional, de tal
manera que pueda anticiparse a los cambios del entorno y logre adaptarse a ellos con
[4] Se recomienda investigar el impacto en términos de costo beneficio que podría tener
322
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334
ANEXOS
Participantes:
Entrevistados:
Cuestionario:
Preguntas Respuestas
335
Perdemos Ventas diariamente por pedidos
¿Cuáles son los problemas que su
que no podemos atender correctamente en su
empresa tiene actualmente?
momento
¿Existen devoluciones de clientes de sus Tenemos registrados varias devoluciones de
productos? calzado por parte del cliente
¿Cuáles con las causas de las Tenemos devoluciones por productos con
devoluciones? defectos y por demora en entrega de pedidos
Hay varias causas, falla del operario, falla de
¿Cuáles es la causa de los productos con
máquina y los retrasos ocurren cuando la
defectos y las demoras en despacho de
maquina se malogra o el personal no viene a
pedidos?
trabajar
¿Las máquinas que trabajan en Algunas son antiguas, la más nueva es la
producción, que tiempo tienen de uso? cortadora laser
No contamos con área de mantenimiento y
¿Cuentan con área de mantenimiento de no tenemos personal encargado de aplicar
máquinas y equipos o algún sistema de algún sistema. No hay mantenimiento
mantenimiento? preventivo, solo correctivo. Cuando se
malogra se arregla.
Sí existen costos imprevistos. Por ejemplo el
¿Tiene costos imprevistos en
mes pasado un tubo de la máquina láser se
producción?
malogró. El costo fue de $400 dólares
Las mermas se dan más cuando se producen
PROPÓSITO
¿Se producen mermas excesivas en los modelos nuevos. No se sabe cuánto entra. Lo
procesos? normal es que exista merma de 5cm por cada
120cm.
Cuenta con documentaciones de No hay registro de tiempos. No hay estudio
registros de sus operaciones, por de tiempos y movimientos. Los cálculos de
ejemplo de los tiempos de los procesos? tiempo los hacen según su experiencia.
No ha participado en ninguna feria. Hay
¿Han participado de alguna feria para desconfianza de participar en ferias, temor a
exhibir sus productos? lo nuevo, a la estafa, los trámites.
Trabajamos al contado, no damos crédito.
Si, perdemos ventas de clientes por retrasos
en producción y fecha de entrega del pedido,
como consecuencia el cliente cancela el
¿Tiene pedidos que no pueden atender?
pedido. Otro caso que tenemos es que el
cliente detecta fallas en acabados y devuelve
su pedido.
La producción que hacemos es a pedido y
cuando se hacen pedidos adicionales, no se
atienden porque por abastecer a otros que
¿ La producción que tiene abastece sus
aparecen de un momento a otro, se puede
pedidos?
quedar mal con los clientes antiguos. Hay
pedidos grandes de clientes nuevos que se
pierden.
336
¿Cómo pasa de una sección a otra, hay Por las distancias cortas entre áreas , no
algún tipo de transporte? contamos con transporte interno
Utilizamos procesos artesanales,
¿Qué tipo de proceso utiliza para
dependemos mucho de las habilidades del
producir calzados?
trabajador
¿Sus máquinas son actuales, que tiempo Nuestras máquinas son antiguas, solo la
tienen? cortadora laser tiene pocos años
Fabricamos semanalmente 300 a 360 pares
de zapatos. Producción diaria de 50 docenas
¿Cuál es su nivel de producción
de zapatos. En época de campaña, Julio y
actualmente?
Diciembre, se trabaja con 25 trabajadores de
10 a 12 horas diarias.
Sucede continuos productos defectuosos que
generan pérdidas de materia prima y tiempo
SUCESIÓN ¿Qué tipo de problemas encuentra en de trabajo, además tenemos problemas con
los procesos de producción? las máquinas que continuamente presentan
fallas y se producen paradas imprevistas en
los procesos.
337
De acuerdo a la apreciación de la Gerente
General en una escala del 0% al 100% la
Respecto a la calidad de sus productos a
calidad de su calzado está en un 30%. La
su conocimiento, que nivel de calidad
calidad de pegado del calzado según la
considera Ud. tienen sus productos en
gerente general es muy buena, pero en otros
una escala de 0-100
aspectos no consideran que el producto haya
llegado a su óptima calidad.
No hay supervisión de calidad. Por ejemplo
en la distancia de los ojalillos no se cumple
¿Cuentan con supervisor de calidad? con el requerimiento muchas veces. En área
de corte, el pareado de los colores hay
dificultades.
Existen dificultades en los pedidos. No se le
¿Cuenta con la documentación de
da el seguimiento al pedido. Hay formato de
seguimiento de los pedidos?
seguimiento pero no lo usan.
¿La empresa cuenta actualmente con La empresa no cuenta con un sistema de
MEDIOS algún sistema de calidad? calidad actualmente.
El diseño de los modelos se realiza con
anticipación. Por ejemplo en setiembre están
los modelos y en octubre los producen. En
diciembre se producen para enero. A veces
¿Cómo programas su producción? con solo 2 o 3 modelos se copa toda la
producción. Los demás modelos ya no se
producen. Cuando hay mucha demanda se
vende con salida de otros productos
“combo”.
Existen dificultades en los pedidos. No se le
¿Cuenta con la documentación de
da el seguimiento al pedido. Hay formato de
seguimiento de los pedidos?
seguimiento pero no lo usan.
¿La empresa cuenta actualmente con La empresa no cuenta con un sistema de
algún sistema de calidad? calidad actualmente.
Según la opinión de la Gerente, el trabajador
¿Cuál es su concepto de sus trabajadores es muy conformista, muy flojo, se demoran
actuales en la fábrica? demasiado para los modelos nuevos, no
ponen de su parte.
PERSONAS
Según la opinión de la Gerente, el trabajador
¿Cuál es su concepto de sus trabajadores es muy conformista, muy flojo, se demoran
actuales en la fábrica? demasiado para los modelos nuevos, no
ponen de su parte.
338
Anexo N° 2: Producción de pares de calzado del año 2015.
PRODUCCIÓN ESTANDAR
DE PARES DE DEPRODUCCIÓN
MES
CALZADOS PARES POR
AÑO 2015 MINUTO
ENERO 10874 0.89
FEBRERO 10454 0.86
MARZO 11515 0.94
ABRIL 10930 0.90
MAYO 11837 0.97
JUNIO 15780 1.29
JULIO 17069 1.40
AGOSTO 14038 1.15
SETIEMBRE 11645 0.95
OCTUBRE 11677 0.96
NOVIEMBRE 14994 1.23
DICIEMBRE 18892 1.55
TOTAL 159705
⬚
⬚
𝑀 ℎ
= 305 ×8 ×60 =146400 m ut / ñ
ñ ñ ℎ
339
Anexo N° 3: Distribución de frecuencias de los costos que demanda cada defecto.
Costo por %
Problema hi Hi
defecto acumulado
Problemas de Costura 268 0.41 0.41 40.5%
Problemas de Corte 254 0.38 0.79 79.0%
Forros manchados 42 0.06 0.85 85.3%
Plantillas manchadas 34 0.05 0.90 90.5%
Mal pegado 30 0.05 0.95 95.1%
Tonalidad desigual 31 0.05 1.00 99.8%
Cicatrices en la
2 0.002 1.00 100.0%
capellada
Total S/. 660
Fuente: Jah’s Company S.A.C.
Elaboración: Grupo de trabajo
340
Formatos varios-plano general del equipo e identificación de partes
Anexo N° 4: Troqueladora
341
Anexo N° 5: Desbastadora
342
Anexo N° 6: Dobladora
343
Anexo N° 7: Sorbetera
344
Anexo N° 8: Aparadora
345
Anexo N° 9: Formato hoja de vida aparadora
346
Anexo N° 10: Formato hoja de vida sorbetera
347
Anexo N° 11: Formato hoja de vida desbastadora
348
Anexo N° 12: Formato hoja de vida dobladora
349
Anexo N° 13: Formato hoja de vida troqueladora
350
Anexo N° 14: Formato de mantenimiento e inspección-troqueladora
351
Anexo N° 15: Formato de mantenimiento e inspección-armadora
352
Anexo N° 16: Formato de mantenimiento e inspección-aparadora
353
Anexo N° 17: Solicitud de mantenimiento preventivo
354
Anexo N° 19: Estructura de costos de mantenimiento preventivo-aparadoras
ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA
355
Anexo N° 21: Porcentajes del nivel de referencia del indicador del proceso de corte.
Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Cortes defectuosos
514 273 304 221 247
2.3% 1.2% 1.4% 1.0% 1.1%
Anexo N° 22: Porcentajes del nivel de referencia del indicador del proceso de aparado.
Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3
Piezas defectuosas en Semana 4
aparado 541 345 377 291 302
2.4% 1.5% 1.7% 1.3% 1.4%
Anexo N° 23: Porcentajes del nivel de referencia del indicador del proceso de armado.
Semana 0 Semana 1 Semana 2
Piezas defectuosas en Semana 3 Semana 4
aparado 68 23 39 28 26
2.4% 0.8% 1.4% 1.0% 0.9%
Anexo N° 24: Porcentajes del nivel de referencia del indicador de productos defectuosos.
Semana 0 Semana 1 Semana 2
Piezas defectuosas en Semana 3 Semana 4
aparado 85 28 17 22 24
3.1% 1.0% 0.6% 0.8% 0.9%
Anexo N° 25: Porcentajes del nivel de referencia del indicador de disponibilidad de máquinas.
Aparadoras Mes 0 Mes 1
Paradas en minutos 444.72 360
DISPONIBILIDAD 98.4% 98.7%
356
Anexo N° 26: Minutos del nivel de referencia del indicador TPEF.
Aparadoras Mes 0 Mes 1
TPEF 2589 3452
357
Anexo N° 28: Auditoria 5 S's, estado inicial
AUDITORIA DE 5"S”s
CALIFICACION:
0 = NO HAY IMPLEMENTACION
1 = CUMPLE AL 35%
2 =CUMPLE AL 65%
3 = CUMPLE AL 95%
NOTA: Toda no conformidad debe anotarse en la parte de observaciones con responsable
(s) y fecha compromiso
358
Materiales, cajas y objetos Que no dificulte el orden y la limpieza, que no 1
6 en pasadizos y ambientes interfieran en el buen desempeño del trabajo
de trabajo
El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de
7 Mobiliario y cajones de uso 1
mesas de trabajo Los cajones de las mesas de trabajo se encuentran bien 1
ordenados
359
3ra S - Limpieza (SEISO)
OBJETIVO: Mantener aseada y en óptimas condiciones el área de trabajo
Ítem ASPECTO SE DEBE VERIFICAR: Calif.
16 Difusión 1
Que los estándares establecidos sean del
conocimiento del personal de planta y oficina
0
La capacitación está estandarizada para el personal del
área
PUNTOS POSIBLES: 6
PUNTOS GANADOS 1
360
5ta S Disciplina (SHITSUKE)
OBJETIVO: Seguimiento con auditorías y tener el hábito de orden y limpieza para que
nunca se pierda
Ítem ASPECTO SE DEBE VERIFICAR: Calif.
19 Difusión 0
¿La gente conoce la calificación de su área y la causa
de no conformidades?
20 Seguimiento 0
¿Se cumplen las acciones de las 5's?
PUNTOS POSIBLES: 9 0
PUNTOS GANADOS
Calif.
Descripción CONOCIMIENTOS GENERALES DE 5 "S’s"
Define las 5 S 0
CALIFICACION OBTENIDA:
1S SELECCIONAR 7
2S ORDENAR 3
3S LIMPIAR
2
4S ESTANDARIZAR
1
5S DISCIPLINA
1
COMPRENSIÓN DE FILOSOFÍA 0
TOTAL DE PUNTOS GANADOS 14
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES 75
CALIFICACION =(TOTAL DE PUNTOS /TOTAL DE
18.66 %
PUNTOS POSIBLES ) * 100
361
Anexo N° 29: Cuadro de tiempos para el proceso corte.
de------hojas Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Elementos
L T
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N Extraños
1 0.7 0.7 1.1 1.0 0.7 1.3 1.4 2.1 2.6 2.3 1.4
A
2 0.9 1.0 1.0 0.9 0.6 1.3 1.9 2.3 2.4 2.5 1.3
3 0.7 0.7 1.3 1.1 0.8 1.3 1.3 2.2 2.5 2.5 1.6
B
4 1.0 0.9 1.1 1.1 0.7 1.3 1.4 2.1 2.6 2.3 1.7
5
C
6
7
D
8
9
E
10
11
F
12
13
G
14
15
H
16
17
I
18
19
J
20
Totales 3.3 3.3 4.5 4.1 2.9 5.2 6.0 8.7 10.1 9.5 6.0 Tiempo Normal/pieza 19.1
N° Obser. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Tolerancias % 1.1
Promedio 0.8 0.8 1.1 1.0 0.7 1.3 1.5 2.2 2.5 2.4 1.5
Calif. 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Otros %
Tiempo 1.0 1.0 1.4 1.2 0.9 1.6 1.8 2.6 3.0 2.9 1.8 Tiempo stándard/pieza 21.6
Tolerancias 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Tiempo Stándard 1.1 1.1 1.5 1.4 1.0 1.8 2.0 3.0 3.4 3.2 2.0
Nombre del operario Empieza: Termina: Total HR/100 piezas piezas /hora
N° Operario Hombre Mujer AM PM AM PM 66.7
OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso
362
Anexo N° 30: Actividades, clasificación y tolerancia de la actividad de corte de cuero.
PRE-APARADO
CALIFICACIÓN TOLERANCIA
Descripción de actividades Letra
Preparar piezas para doblar bordes A DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE Suplemento Constante 0.09
Engomar bordes para doblado B Habilidad E1 -0.05 Estar de pie 0.02
Doblar bordes C Esfuerzo C2 0.02
Engomar cortes para pegado con forro D Condiciones D 0
Unir piezas para pre costura E Consistencia D 0 TOTAL 0.11
Amarrar en bloques por tallas F TOTAL -0.03
Embolsar y envia a sección aparado G
363
Anexo N° 32: Cuadro de tiempos para el proceso pre-aparado.
de------hojas Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Elementos
L T
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N Extraños
1 3.7 1.2 3.8 4.7 2.7 3.2 0.6
A
2 3.6 1.1 3.8 4.7 2.6 3.0 0.5
3 3.7 1.0 3.9 4.8 2.8 3.2 0.5
B
4 3.8 1.1 3.8 4.6 2.9 3.3 0.5
5
C
6
7
D
8
9
E
10
11
F
12
13
G
14
15
H
16
17
I
18
19
J
20
Totales 14.8 4.4 15.4 18.8 10.9 12.7 2.2 Tiempo Normal/pieza 19.2
N° Obser. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Tolerancias % 1.1
Promedio 3.7 1.1 3.8 4.7 2.7 3.2 0.5
Calif. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Otros %
Tiempo 3.6 1.1 3.7 4.6 2.7 3.1 0.5 Tiempo stándard/pieza 21.3
Tolerancias 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Tiempo Stándard 4.0 1.2 4.1 5.1 2.9 3.4 0.6
Nombre del operario Empieza: Termina: Total HR/100 piezas piezas /hora
N° Operario Hombre Mujer AM PM AM PM 67.5
OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso
364
Anexo N° 33: Cuadro de tiempos para el proceso aparado.
de------hojas Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Elementos
L T
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N Extraños
1 13.9 8.2 17.7 15.2 20.6 7.0
A
2 15.9 8.3 18.5 15.5 21.8 8.3
3 14.6 9.7 17.4 15.0 22.1 8.9
B
4 14.0 9.3 17.7 15.3 20.8 8.8
5 14.8 9.7 17.6 15.4 22.7 8.0
C
6 15.8 8.8 17.4 15.7 22.2 8.2
7 14.5 9.4 17.4 14.9 22.1 8.4
D
8 15.6 8.8 18.3 15.4 22.7 7.9
9 14.9 9.9 18.6 15.8 21.0 8.6
E
10 15.7 8.4 18.5 15.4 21.4 7.5
11
F
12
13
G
14
15
H
16
17
I
18
19
J
20
Totales 149.71 90.63 179.09 153.64 217.25 81.37 Tiempo Normal/pieza 98.50
N° Obser. 10 10 10 10 10 10 Tolerancias % 1.11
Promedio 14.97 9.06 17.91 15.36 21.72 8.14
Calif. 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 Otros %
Tiempo 16.92 10.24 20.24 17.36 24.55 9.19 Tiempo stándard/pieza 109.34
Tolerancias 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
Tiempo Stándard 18.78 11.37 22.46 19.27 27.25 10.21
Nombre del operario Empieza: Termina: Total HR/100 piezas piezas /hora
N° Operario Hombre Mujer AM PM AM PM 13.2
OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso
365
Anexo N° 34: Actividades, calificacion y tolerancia para el aparado.
APARADO
Descripción de actividades Letra
Alistar piezas para costura por tallas A
CALIFICACIÓN TOLERANCIA
Engomado entre piezas para costura B
Pasar costura a todos los cortes C DESCRIPCIÓN
TIPO PUNTAJE Suplemento Constante 0.09
TOLERANCIA
CALIFICACIÓN
SELLADO TERMICO Suplemento Constante 0.11
DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE
Descripción de actividades Letra Observaciones Estar de pie 0.02
Habilidad C1 0.06
Alistar los cortes por bloques para sellado térmico A 5.62
Alistar en papel strass que contiene los remaches B 1.83 Esfuerzo C2 0.02
Realizar la operación transfer térmico C 4.20
Condiciones D 0
Colocar remaches en capellada D 5.76 TOTAL 0.13
Agrupa en bloques y amarrar cortes listos E 4.38 Consistencia C 0.01
TOTAL 0.09
366
Anexo N° 36: Cuadro de tiempos para el proceso de sellado térmico.
de------hojas Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Elementos
L T
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N Extraños
1 4.5 1.5 3.5 4.6 3.3
A
2 4.8 1.2 4.4 5.1 3.5
3 4.3 1.6 3.0 4.8 3.2
B
4 4.6 1.7 2.8 4.2 4.2
5
C
6
7
D
8
9
E
10
11
F
12
13
G
14
15
H
16
17
I
18
19
J
20
Totales 18.26 5.95 13.63 18.71 14.21 Tiempo Normal/pieza 19.28
N° Obser. 4 4 4 4 4 Tolerancias % 1.13
Promedio 4.56 1.49 3.41 4.68 3.55
Calif. 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 Otros %
Tiempo 4.97 1.62 3.71 5.10 3.87 Tiempo stándard/pieza 21.78
Tolerancias 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Tiempo Stándard 5.62 1.83 4.20 5.76 4.38
Nombre del operario Empieza: Termina: Total HR/100 piezas piezas /hora
N° Operario Hombre Mujer AM PM AM PM 66.1
OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso
367
Anexo N° 37: Cuadro de tiempos para el proceso sellado.
de------hojas Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Elementos
L T
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N Extraños
1 4.6 2.2 3.0 2.2 5.9
A
2 4.5 2.0 3.0 2.5 6.2
3 4.2 2.5 3.2 2.8 5.7
B
4 4.6 1.7 3.3 2.6 5.5
5
C
6
7
D
8
9
E
10
11
F
12
13
G
14
15
H
16
17
I
18
19
J
20
Totales 17.98 8.41 12.62 10.01 23.35 Tiempo Normal/pieza 19.72
N° Obser. 4 4 4 4 4 Tolerancias % 1.11
Promedio 4.50 2.10 3.15 2.50 5.84
Calif. 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 Otros %
Tiempo 4.90 2.29 3.44 2.73 6.36 Tiempo stándard/pieza 21.89
Tolerancias 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
Tiempo Stándard 5.44 2.54 3.82 3.03 7.06
Nombre del operario Empieza: Termina: Total HR/100 piezas piezas /hora
N° Operario Hombre Mujer AM PM AM PM 65.8
OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso
368
Anexo N° 38: Actividades, calificacion y tolerancia para sellado.
SELLADO
Descripción de actividades Letra
Prepara plantillas para sellado A
CALIFICACIÓN TOLERANCIA
Coloca plantilla en selladora B
Coloca papel dorado sobre plantilla C DESCRIPCIÓN
TIPO PUNTAJE Suplemento Constante 0.11
ARMADO
Descripción de actividades Letra
Alistar hormas en los andamios de armado A CALIFICACIÓN TOLERANCIA
Revisar y alistar cortes por tallas y lados B DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE Suplemento Constante 0.09
Habilidad A2 0.13 Suplemento estar de pie 0.02
Limpiar cortes y planta para el conformado de corte en Esfuerzo B2 0.08 Interminetente-fuerte 0.02
horma homarhte en horma C Condiciones B 0.04
Aplicar pegamento a ambas partes corte y planta D Consistencia B 0.03 TOTAL 0.13
Reactivar corte y planta y arma los calzados TOTAL 0.28
E
Colocar tornillos a los costados F
Descalzar los cortes armados G
Entregar cortes a sección acabado H
369
Anexo N° 40: Cuadro de tiempos para el proceso armado.
de------hojas Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Elementos
L T
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N Extraños
1 7.8 10.0 10.0 8.8 19.5 10.4 8.4 4.1
A
2 8.3 9.2 9.8 8.4 19.7 10.3 8.7 4.5
3 8.9 9.6 9.1 9.6 19.9 10.4 9.0 4.6
B
4 8.1 9.3 10.5 9.5 19.9 10.2 9.0 4.6
5 8.1 10.1 9.0 8.4 20.5 10.4 9.0 4.0
C
6 9.0 10.1 10.1 9.6 19.8 10.2 8.2 3.9
7 9.2 9.5 10.6 9.5 19.3 10.9 9.1 4.6
D
8 8.6 9.2 9.5 9.6 20.3 10.5 9.3 4.2
9 8.7 9.2 9.5 9.3 19.7 10.1 8.8 4.2
E
10 8.3 9.8 10.4 9.5 20.2 10.8 8.4 4.3
11
F
12
13
G
14
15
H
16
17
I
18
19
J
20
Totales 33.03 38.19 39.41 36.31 78.91 41.18 35.11 17.76 Tiempo Normal/pieza 102.37
N° Obser. 4 4 4 4 4 4 4 4 Tolerancias % 1.13
Promedio 8.26 9.55 9.85 9.08 19.73 10.29 8.78 4.44
Calif. 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 Otros %
Tiempo 10.57 12.22 12.61 11.62 25.25 13.18 11.23 5.68 Tiempo stándard/pieza 115.67
Tolerancias 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Tiempo Stándard 11.94 13.81 14.25 13.13 28.53 14.89 12.70 6.42
Nombre del operario Empieza: Termina: Total HR/100 piezas piezas /hora
N° Operario Hombre Mujer AM PM AM PM 12.4
OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso
370
Anexo N° 41: Cuadro de tiempos para el proceso de acabado.
de------hojas Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Elementos
L T
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N Extraños
1 4.2 4.2 3.4 3.5 1.8 3.9 4.2 3.2 3.2 2.8
A
2 3.9 4.2 3.0 3.2 1.7 3.1 4.1 3.8 3.5 2.5
3 4.2 3.9 3.2 3.4 1.4 4.2 3.5 3.1 3.4 2.4
B
4 4.4 4.1 3.5 2.8 2.1 3.8 4.4 2.7 3.2 2.1
5
C
6
7
D
8
9
E
10
11
F
12
13
G
14
15
H
16
17
I
18
19
J
20
Totales 16.71 16.43 13.11 12.97 7.05 15.02 16.22 12.83 13.40 9.87 Tiempo Normal/pieza 38.08
N° Obser. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tolerancias % 1.11
Promedio 4.18 4.11 3.28 3.24 1.76 3.75 4.05 3.21 3.35 2.47
Calif. 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 Otros %
Tiempo 4.76 4.68 3.74 3.70 2.01 4.28 4.62 3.66 3.82 2.81 Tiempo stándard/pieza 42.26
Tolerancias 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
Tiempo Stándard 5.29 5.20 4.15 4.10 2.23 4.75 5.13 4.06 4.24 3.12
Nombre del operario Empieza: Termina: Total HR/100 piezas piezas /hora
N° Operario Hombre Mujer AM PM AM PM 34.1
OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso
371
Anexo N° 42: Costo mano de obra por minuto.
Por docena # Personal horas/día pago/hora Pago/ minuto Pago total al dia
372
Anexo N° 44: Minutos totales de paradas de máquinas.
PARADAS DE MAQUINAS + LIMPIEZA DIARIA - MINUTOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN MANUAL
Mes 1 Cortadora láser 1 Desbastadora 5 Aparadoras 1 Sellador 1 Termosellador 1 Horno reactivador 1 Dobladora de bordes 1 Rematadora TOTAL AHORRO
ENERO 140 0 180 60 12 120 140 60 712
FEBRERO 0 180 5 60 360 0 0 0 605
MARZO 0 12 0 0 0 0 0 60 72
ABRIL 60 420 360 0 0 0 0 60 900
MAYO 0 0 0 0 12 0 0 0 12
JUNIO 0 0 120 30 180 420 50 0 800
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 100 0 300 0 0 0 0 60 460
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 80 80 60 220
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 1240 180 180 210 810 285 120 45 3070
DICIEMBRE 40 0 90 0 97 0 0 0 227
TOTALES 1580 792 1235 360 1471 905 390 345 7078
373
Anexo N° 45: Fórmula para cálculo del WACC
Tasa libre de riesgo (Rf)
Prima de mercado (E(Rm) - Rf)
Beta apalancada (β)
Riesgo país
Tasa impositiva
Costo de los fondos propios
Ke= Rf + (E(Rm) - Rf)*β + Riesgo país
Costo de la deuda
Kd=Rf + 200 p.b.
𝑠 2 𝑡𝑛 − 1, 𝛼/2)2
𝑛=
𝑒2
Donde:
s: Desviación estándar
t: resultado T-Student según grado de libertad e Intervalo de confianza
e: Diferencia entre media poblacional y muestral
374
GLOSARIO
ARANCEL: Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de
importación o exportación.
CICLO: Secuencia de fases o etapas por las que pasa un suceso de características
periódicas.
COSTO INTANGIBLE.- Son Difíciles de estimar y podrían ser desconocidos. Estos incluyen
perder una ventaja competitiva, perder la reputación por no ser el primero con una innovación o
un líder en un campo.
de un producto.
situaciones repetitivas.
375
PATRONAJE: Término que refiere a la elaboración de los moldes para fabricar un
modelo de calzado, interviene las líneas guía características para que el diseño quede lo
producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo.
Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o
capital utilizado.
RESTRICCIONES.- La teoría de las restricciones es una filosofía de gestión que se basa en los
métodos de la ciencia para interpretar y optimizar sistemas integrados. Como ejemplo, es claro que
de abastecimiento.
Valor en riesgo.
con bases estadísticas para ocuparse de la incertidumbre, reuniendo diferentes componentes de flujos
de cajas en un modelo matemático que repitiendo el proceso muchas veces, puede establecerse una
han realizado recopilación de datos y el análisis de dicha información. Datos que refieren
por medio de las publicaciones en worldfootwear, está más ampliamente disponibles. Esta
iniciativa tiene dos soportes de difusión: Una edición impresa del Anuario Mundial de
376
SIGLARIO
Villa el Salvador
y sus sustitutos
Mechanical Engineers)
CDF: Cumulative Distribution Function por sus siglas en inglés, conocido como
377
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual
PDF: Probability Distribution Function por sus siglas en inglés, conocido como función
de distribución de probabilidad
ROI: Return On Investment por sus siglas en inglés, conocido como retorno sobre la
inversión en español
378
TIR: Tasa Interna de Retorno
y desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente, ley MYPE.
WACC: Weighted Average Cost of Capital por sus siglas en inglés, conocido como
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