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Pillaca FLE
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Pillaca FLE
AUTOR:
ASESOR:
Mg. Ing Espejo Peña Dennis Alberto
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
LIMA – PERÚ
2017
PAGINA DE JURADO
ii
DEDICATORIA
A mi familia que siempre estuvo
apoyándome en los buenos y
malos momentos en especial a
mi madre que siempre está
conmigo.
iii
AGRADECIMIENTO
Agradezco a todos los maestros de la
UCV que me brindaron los
conocimientos necesarios que me
sirvieron para realizar la presente
investigación.
iv
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Yo, Pillaca Faustino Luis Eduardo, con DNI N.º 43237892, a efecto de cumplir
con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y
Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de
Ingeniería Industrial, declaro bajo juramento que toda la documentación que
acompaño es veraz y auténtica.
Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e
información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.
___________________
v
PRESENTACIÓN
vi
INDICE
PAGINA DE JURADO ii
DEDICATORIA iii
AGRADECIMIENTO iv
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD v
PRESENTACIÓN vi
INDICE vii
RESUMEN xi
ABSTRACT xii
I. INTRODUCCIÓN 15
1.1. Realidad problemática 16
1.2. Trabajos Previos 22
1.2.1. Antecedentes internacionales 22
1.2.2. Antecedentes nacionales 26
1.3. Teorías Relacionadas al tema. 31
1.3.1. Variable independiente: Mantenimiento preventivo 31
1.3.2. Variable Dependiente: Productividad 34
1.3.3. Importancia de la productividad 35
1.3.4. Factores que afectan la productividad. 36
1.3.5. Dimensiones de la productividad 37
1.4. Formulación de problema 38
1.4.1. Problema general 38
1.4.2. Problemas específicos 38
1.5. Justificación del estudio. 39
1.5.1. Justificación Teórica. 39
1.5.2. Justificación práctica. 39
1.5.3. Justificación metodológica. 40
1.5.4. Justificación económica. 40
1.6. Hipótesis. 40
1.6.1. Hipótesis Principal. 40
1.7. Objetivos. 41
1.7.1. Objetivos Generales. 41
vii
1.7.2. Objetivos específicos. 41
II. MÉTODO 42
2.1 Diseño de la investigación 43
2.1.1. Tipo de estudio 43
2.2. Variables, Operacionalización 44
2.2.1. Variable Independiente: mantenimiento preventivo 44
2.2.2. Variable Dependiente: Productividad 45
2.3. Población y muestra 48
2.3.1. Población 48
2.3.2. Muestra 48
III. RESULTADOS 78
IV. DISCUSIÓN 95
viii
V. CONCLUSIONES 98
ANEXOS 106
ix
ÍNDICE DE FIGURAS
x
ÍNDICE DE TABLAS
xi
RESUMEN
xii
ABSTRACT
xii
i
I. INTRODUCCIÓN
15
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En América Latina, los países que han implementado en gran parte de sus
industrias el mantenimiento preventivo han sido México, Brasil y chile son
países donde el proceso de industrialización está siendo captado de manera
rápida debido a la globalización esto trae consigo adaptaciones a modelos
internacionales que les permita estar en condiciones de tener productos y
servicios de alta calidad. Los modelos de mantenimientos acoplados a la
mejora continua y mantenimiento preventivo se ven reflejado en la eficiencia de
la productividad de sus plantas, lo que se busca con esto es acercarse más a
los procesos que tienen las compañías de las grandes potencias.
16
A nivel nacional la problemática se analiza a partir de las causas e incidencias
presentadas; el alquiler o renta de equipos ha crecido de la mano con la
minería y la construcción. El mercado arrendatario de maquinarias tiende a ser
dinámico razón por la cual es imperativo tener una gestión mantenimiento
adecuado para las maquinarias, implica también llevar una mejora continua,
implementando el mantenimiento preventivo. En el país existe poca proyección
en ese aspecto y la introducción del Mantenimiento preventivo muchas veces
se ve con recelo debido a que por lo general se busca llevar acabo otros
modelos de mantenimiento no adecuados para el modelo contemporáneo los
cuales son perjudiciales económicamente si comparamos con el mismo.
17
empresa es convertirnos en la primera opción para nuestros clientes
excediendo sus expectativas. La misión es contribuir al desarrollo del país
mejorando la productividad de nuestros clientes ofreciendo soluciones
integrales e innovadoras con productos y servicios de la industria de
maquinarias. En el presente plan de investigación podemos decir que la
industria de la minería y construcción durante los últimos 10 años en términos
generales ha registrado un incremento de inversión fuera de la caída del precio
de los minerales en los últimos años y de la crisis financiera que recayó en
EE.UU y Europa en el 2008 mermo bastante pero la empresa gracias a sus
buenas relaciones con sus clientes supo sobreponerse y mantener una
estabilidad en la compañía, es por ese motivo que hacer un proceso de mejora
implementando el TPM en el mantenimiento actual es necesario, debido a que
el mercado ha ido variando sus expectativas y a la fecha no estamos
sincronizados al cien por ciento con las necesidades de nuestros clientes
teniendo demora en las entregas de los equipos, y la disponibilidad muy
variante lo que hace que ellos desconfíen de la fiabilidad de estos y de la
productividad en general del personal técnico . Para poder identificar los
problemas de la empresa donde me encuentro realizando mi proyecto de
investigación en el área de servicio técnico de la empresa KOMATSU MITSUI,
se utilizaron herramientas de ISHIKAWA para poder identificar los principales
problemas; en cuanto a los problemas principales que se identificaron son: falta
de herramientas adecuadas, mal acondicionamiento del taller, plan de
mantenimiento deficiente, trabajo rutinario, solicitud de repuestos a destiempo
repuesto no disponible o faltante, monitoreo satelital deficiente, poco historial
del equipo, clima hostil y personal nuevo con poco conocimiento de la marca.
Haciendo un análisis detectamos que si no se solucionan los problemas
principales en la empresa la competencia se verá beneficiada con la baja
productividad del servicio técnico que ofrece la compañía por lo tanto urge
comprometer al personal a llevar a cabo una mejora en la gestión del
mantenimiento implementando el Mantenimiento preventivo para mejorar todo
lo que implica productividad es decir fiabilidad, disponibilidad, mejora de la
calidad y reducción de costos de mantenimiento todo ello acompañara a una
creación de cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las normas.
18
DIAGRAMA DE ISHIKAWA. - Diagrama causa o efecto, conocido como espina
de pescado, consiste en una representación gráfica que permite visualizar los
problemas y las causas de los factores que inciden con mayor relevancia en la
baja productividad del proceso en estudio, lo cual lo convierte en una
herramienta de gestión ampliamente utilizada dado que orienta la toma de
decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente. La
utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma con el
Diagrama de Pareto, el cual permite priorizar las medidas de acción en
aquellas causas que potencialmente explican dicho comportamiento.
Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado mayor de detalle
en sub causas. Este resulta útil al momento de tomar acciones correctivas dado
que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el
comportamiento no deseado.
19
EQUIPOS Y
MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE
PERSONAL INSUFICIENTE
REPUESTO NO DISPONIBLE EN
ALMACEN TRABAJOS NO CONFORMES
NO EXISTE PROCESOS
ESTANDARIZADOS
20
DIAGRAMA DE PARETO. - Conocido como diagrama 80-20, es una gráfica
para organizar datos de forma que estos queden de forma descendente del
izquierdo hacia la derecha y estos separados por barras, según definición un
diagrama de Pareto es una técnica grafica simple para ordenar elementos,
desde el más frecuente hasta el menos frecuente, basándose en el principio de
Pareto. En estos casos se da el principio de los pocos vitales y los muchos
triviales que se conoce como principio de Pareto, dicha proporción, en una gran
mayoría de los casos, ha resultado ser de aproximadamente un 20% para los
pocos vitales y de un 80 % para los muchos triviales. Este 20 % es responsable
de la mayor parte de efecto que se produce. Herramienta más común usada
por los círculos de control de calidad. (Instituto uruguayo de Normas Técnicas,
2009, p.28).
21
Figura 2: Representación gráfica de forma porcentual diagrama de Pareto
22
el desarrollo de las propuestas se presenta la implementación de un programa
de Mantenimiento Productivo Total; la contratación de un jefe de
Mantenimiento; la capacitación del personal que trabaja en las maquinas; y la
aplicación de un programa de incentivo para el personal que tenga menos
desperdicios. Con la implementación del programa de Mantenimiento
productivo Total, el cual aumentaría la confiabilidad y productividad de las
maquinas BIELOMATIK e incluso reduciría el costo total de mantenimiento.
En la presente tesis se demuestra que la implementación del TPM, aumenta el
rendimiento del personal con la capacitación y se logra mejorar los
desperdicios en el proceso de trabajo y la mejora de la eficiencia, con lo cual se
incrementa la productividad de la empresa.
23
sistema de gestión que racionaliza los recursos y disminuye el tiempo de
intervención en las actividades preventivas. En la presente investigación nos
demuestra que son importantes las estrategias de mantenimiento y la
planificación de los equipos, con lo cual se logra la optimización del material y
el tiempo de los mantenimientos preventivos.
24
Mejorar la productividad en las áreas de inyección y soplado de plástico de la
empresa Tecnoplast Ltda., mediante el Estudio del Trabajo que permita
estandarizar los procesos y optimizar la mano de obra. "Para la realización de
este proyecto se utilizará una investigación descriptiva, aplicada y de campo
con el propósito de conocer sobre la temática y así, presentar de forma clara y
precisa un modelo aplicativo que contribuya a mejorar la productividad en la
planta de inyección y soplado de la empresa Tecnoplast Ltda. Para lograr los
objetivos del proyecto se trabajará dos (2) etapas que son: Diagnóstico del
proceso productivo e identificación de las causas de improductividad y
Establecimiento de los tiempos en cada proceso productivo y la fuerza laboral
requerida que permitan generar planes de mejora para la empresa. "En el
diagnóstico del proceso productivo se determinó que el mayor factor que está
causando baja productividad en la planta de la empresa Tecnoplast Ltda., es el
Reproceso, ya que en el área de inyección, por ejemplo, se está generando en
promedio, cerca de 14 toneladas al mes de material para moler entre productos
defectuosos y ramales, mientras que en el área de Soplado se están
generando, entre productos defectuosos y sobrantes, 86 toneladas al mes en
promedio. Se estima que, con los planes de mejora recomendados para el área
de inyección, se logre una reducción entre el 90% y el 100% de éste
desperdicio, que en últimas se convierte en un porcentaje de dinero perdido de
material por la empresa, debido a la inestabilidad de sus procesos y la
obsolescencia de tecnología en estos. Esta tesis permitirá tener una mejor
apreciación de los estudios con respecto a mi trabajo debido a que esta la
productividad como factor de estudio y su proceso de mejora o incrementarlo
en la empresa.
25
Durman Colombia, Se establecieron las siguientes etapas las cuales
permitieron resolver los objetivos específicos establecidos por este proyecto.
"El estudio de tiempos y métodos representan una técnica de vital importancia
aplicable a los procesos productivos de toda empresa, con la aplicación de
estos en la empresa Durman Colombia se logró la identificación de tiempos
muertos, recorridos innecesarios y oportunidades de mejora. Con la
implementación de las mejoras en el área de almacenamiento se logró el
aumento de la productividad en un 3.4% representando una cantidad de 90
sillas mensuales. Un método de transporte eficaz represento un aumento de la
productividad de 2.27% contribuyendo con el aumento de fabricación de 60
unidades mensuales. La implementación de 3 turnos laborales de 8 horas se ve
reflejada en el aumento de la producción en un 9% teniendo un valor
significativo dentro de las soluciones planteadas, además de representar una
reducción del 66% de los tiempos muertos ocasionados por el tema de los
turnos. El trabajo de tesis en mención es de suma utilidad para ver diferentes
tipos de estudios en post de incrementar la productividad en los diversos
sectores de la industria. Sera un aporte de suma importancia para el desarrollo
del trabajo de investigación que se está realizando.
26
actual” (Cuatrecasas y Torrel, 2010,p.193). Se presentó un diseño de estudio
pre-experimental aplicada, del tipo longitudinal por tener dos puntos de
medición con un enfoque cuantitativo, de una población de 50 equipos con un
muestreo no probabilístico de 21 unidades. En la recolección de datos se aplicó
la técnica de observación cuantitativa, por ello, se usó reportes de
comportamiento de los activos emitida por el área de planeamiento y control, lo
cual se representó a través de cuadros estadísticos con una validación por
juicio de expertos. Se concluye indicando que la gestión del mantenimiento
preventivo incrementó la confiabilidad de los equipos de bombeo Putzmeister
de 0.70 a 0.81.
La tesis es relevante para la presente investigación en vista que se analiza
la confiabilidad de los equipos de bombeo ya que se busca un funcionamiento
continuo de acuerdo a lo planificado.
27
concluye que el proyecto de implementación del nuevo sistema es viable en el
tiempo con un valor actual de s/ 861,019 valor neto actual (VAN) s/ 748,784.18
una tasa interna de retorno (TIR) 185% y un índice de rentabilidad (IR) 7.67.
En la actual tesis se logra la confiabilidad de los equipos con la implementación
del mantenimiento preventivo, con la cual se logra prolongar la vida útil de los
equipos y la mejora de los procedimientos del área de lubricación, mejorando la
confiabilidad de las máquinas.
28
2015. Se usará el método experimental, pues se pretende manipular los
procesos productivos para observar su efecto en la productividad de mano de
obra en una prueba de pre test y post test. "La descripción situacional de la
empresa determinó que la investigación sea dirigida específicamente al
proceso productivo de cajas de calzado y de los tres tipos de cajas de zapato
que esta empresa ofrece, la investigación se enfocó en la caja de tipo BAUL, ya
que este tipo de caja es el de mayor demanda debido a su fácil manejo y buena
presentación. El estudio de tiempos en el proceso inicial permitió determinar
un tiempo estándar de 407.51 minutos/millar y una productividad de 156
cajas/hora. El estudio de métodos permitió mejorar las actividades que estaban
afectando la productividad; se identificó que el 47% de actividades eran
improductivas en el proceso inicial y mejorando las actividades
correspondientes al proceso de Plastificado se identificó que sólo el 6% de
actividades eran improductivas. El estudio de tiempos del proceso después de
la mejora del método permitió determinar un nuevo tiempo estándar de 377.95
minutos/millar, produciendo una reducción de 29.56 min/mill y una
productividad de 193 cajas/hora. Haciendo un incremento de la productividad
de 23.7%. El Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos es una de las más
importantes técnicas del Estudio del Trabajo, que se basa en el registro y
examen crítico sistemático de la metodología existente y proyectada utilizada
para llevar a cabo un trabajo u operación. El objetivo fundamental del Estudio
de Métodos es el aplicar métodos más sencillos y eficientes para de esta
manera aumentar la productividad de cualquier sistema productividad razón por
la cual será de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto de investigación
que estoy desarrollando.
29
mantenimiento de MANFER S.R.L. determinando la falta de competencia y
capacitación del personal de operación en equipos, y en general la baja
disponibilidad (64.9%) de los equipos, lo cual afecta directamente en la
producción y en los altos costos de alquiler que ascienden a S/. 319,975.80
soles al año aproximadamente. Se determinó que actualmente no se cumplen
los planes de mantenimiento, es decir no tienen implementado un sistema de
mantenimiento preventivo y además hay una mala gestión de los
mantenimientos correctivos. Se presenta una propuesta de gestión que
permitirá optimizar el desempeño de la constructora mediante la elevación de la
disponibilidad de los equipos desde un 68.3% a un 78.5%, lo cual disminuirá
sustancialmente los costos de alquiler en S/. 124,877.80 en el periodo de 02
años. Además, se implementarán procesos de gestión de mantenimiento y
procesos de gestión logística que incrementarán la efectividad de la empresa.
Se realizó un análisis de costo beneficio de la propuesta en la que se determinó
inicialmente que el costo total es de S/.73,700 soles, además un ahorro total de
198,577.80 en los 02 años teniendo en cuenta el aumento de disponibilidad de
los equipos, lo cual nos entrega una utilidad total de la propuesta de
124,877.80 en el transcurso de los 02 años.
30
se identificó como uno de sus principales problemas la demora en los tiempos
de entrega, siendo una de las causas la falta de métodos adecuados para el
desarrollo de sus procesos de fabricación, así como un notorio
desaprovechamiento de sus recursos: La mejor alternativa para resolver los
problemas encontrados en la empresa es la aplicación de la metodóloga PHVA,
con la cual se logró establecer una ruta definida para la consecución de las
actividades de mejora. Esta investigación realizada es importante para el
desarrollo e implementación de este proyecto de mejora radica en poder
colocar a la empresa en una mejor situación competitiva, obteniendo mayores
beneficios y mejorando su rentabilidad; siendo el medio a través del cual se
resolverán los problemas que la aquejan.
1.3.1.1. Definiciones:
31
“Es una serie de tareas planeadas previamente que se llevan a cabo para
contrarrestar las causas conocidas de fallas de potenciales de dichas funciones
para las que fue creado un activo” (Duffua, Raouf y Dixon 2009, p. 77).
32
Construcción de un plan de Mantenimiento Preventivo
Según Rey (2001), indica que:
Un plan de mantenimiento preventivo se compone así de una lista
exhaustiva de todas las acciones necesarias a realizar en una
maquina o instalación en términos de: limpieza, control, visita de
inspección, engrase, intervenciones de profesionales de
mantenimiento, etc. Para mantenerla en su estado de origen o de
referencia. El plan de mantenimiento preventivo permite tener una
visión global y concreta de todas las acciones de preventivo
previstas para un equipo o instalación determinado. Así mismo, nos
permite hacer los enlaces esenciales entre los diferentes órganos o
componentes de una máquina que deben cumplir con la misma
función técnica, por lo que es un documento que nos permite
considerar a una maquina como un conjunto de componentes, por lo
que se planifica acciones de diferentes especialidades con las
mismas funciones y con la misma frecuencia (p 197,198).
Tipos de mantenimiento
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento preventivo
33
Mantenimiento Predictivo.
Mantenimiento de Averías
Programación de Mantenimiento
“La productividad es la relación entre los productos logrados y los insumos que
fueron utilizados o los factores de la producción que intervinieron” (García,
2011. p. 17).
34
Bain, David (2015) considera que:
35
de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios. Se debe
comprender claramente que todos los aspectos de un negocio o industria como
son, ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, mantenimiento y
administración, son áreas fértiles para la aplicación de métodos, estudio de
tiempos y sistemas adecuados de pago de salarios. En general, dichos
métodos son aplicables a cualquier tipo de negocio, ya sea servicios, gobierno
etc. Siempre que hombres, materiales e instalaciones se conjugan para lograr
un cierto objetivo, la Productividad se puede mejorar mediante la aplicación
inteligente de los principios de métodos, estudios de tiempos y sistema de pago
de salarios.
36
Recursos humanos: Al fin y al cabo, los materiales y las
tecnologías no son más que herramientas e instrumentos dirigidos
por las personas y éstas son el bien más preciado de las
empresas y el auténtico motor de funcionamiento de cualquier
organización.
Métodos de trabajo: La mejora de la organización y de los
sistemas y métodos de trabajo constituyen el medio más
prometedor para mejorar la productividad.
1.3.5.1. Eficiencia.
Eficiencia tiene que ver con el grado o cantidad en que se utilizan los
recursos de la organización para realizar un trabajo u obtener un
producto. Desde luego el recurso humano es importante para el logro
de una alta eficiencia, que implica la mejor manera de hacer o realizar
las cosas (mínimo de esfuerzo y costo); por tanto, una alta eficiencia
supone la optimización en el uso de los recursos a utilizar.
1.3.5.2. Eficacia.
37
organización; esto es, mide la capacidad de obtener o lograr resultados.
La eficacia se centra en los fines.
Es la relación entre los productos logrados y las metas que se tienen
fijadas. (García, 2011, p.17).
a) Eficiencia
Cumplimiento de mantenimiento
b) Eficacia
Disponibilidad de equipos
Problema específico 1
¿Determinar cómo la implementación del mantenimiento preventivo
incrementara la eficiencia en el área de servicio técnico de la empresa
KOMATSU MITSUI?
38
Problema específico 2
¿Determinar cómo la implementación del mantenimiento preventivo
incrementara la eficacia en el área de servicio técnico de la empresa
KOMATSU MITSUI?
“Justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es
importante llevar a cabo el respectivo estudio” (Bernal. 2010 p. 109).
39
El presente proyecto de investigación tiene una justificación práctica, porque
permitirá encontrar la solución al problema actual que presenta el área de
servicio técnico de la empresa KOMATSU MITSUI, que es el incremento de la
productividad.
1.6. Hipótesis.
40
HE1: La implementación del mantenimiento preventivo incrementa la Eficiencia
en la empresa KOMATSU MITSUI Área servicio técnico.
HE2: La implementación del mantenimiento preventivo incrementa la Eficacia
en la empresa KOMATSU MITSUI Área servicio técnico.
1.7. Objetivos.
41
II. MÉTODO
42
2.1 Diseño de la investigación
“Los diseños cuasi experimentales, son diseños de un solo grupo de control
cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer
acercamiento al problema” (Hernández, Fernando y Baptista 2014, p. 137).
G: 01 02…12 X 01 02…12
2.1.1.1. Aplicada.
Sobre este tipo de investigación el autor afirma “se sustenta en la investigación
teórica; su finalidad específica es aplicar las teorías existentes a la producción
de normas y procedimientos tecnológicos, para controlar situaciones o
procesos de la realidad”. (Valderrama, 2014, p. 39),
43
2.1.1.2. Explicativa.
“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos
a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o
sociales”. (Hernández et al. 2014, p.126).
2.1.1.3. Cuantitativa.
Hernández et al. (2014) considera que:
En el caso de la mayoría de los estudios cuantitativos, el proceso se
aplica secuencialmente: se comienza con una idea que va
acotándose y, una vez delimitada, se establecen objetivos y
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un
muro o una perspectiva teórica. Después se analizan objetivos y
preguntas, cuyas respuestas tentativas se traducen en hipótesis
(diseño de investigación) y se determina una muestra. Por último, se
recolectan datos utilizando uno o más instrumentos de medición, los
cuales se estudian (la mayoría de las veces a través del análisis
estadístico), y se reportan los resultados (p.17).
2.1.1.4. Longitudinal.
“El interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en
determinadas categorías, conceptos, sucesos, eventos, variables, contextos o
comunidades, o bien, en las relaciones entre éstas” (Hernández et al. 2014,
p.278).
44
2.2.2. Variable Dependiente: Productividad
“La productividad es la relación entre los productos logrados y los insumos que
fueron utilizados o los factores de la producción que intervinieron” (García,
2011. p. 17).
45
Tabla 2: Operacionalización de variable independiente: Mantenimiento preventivo
MEDICIÓN
ESCALA
VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN
DE
DIMENSIONES INDICADORES FÓRMULAS
CONCEPTUAL OPERACIONAL
El mantenimiento
MP = THMp x 100
preventivo tiene
Tiempo de THMe
como Mantenimiento
dimensiones al periódico o mantenimiento
“Estas actividades, mantenimiento THMp: total horas de mantenimiento Razón
basado en
identifican y basado en programado
Tiempo
supervisan todos los tiempo, el THMe: total horas de mantenimiento
elementos mantenimiento ejecutado
estructurales del basado en
VI. Mantenimiento equipo, así como condiciones y
Preventivo condiciones cuyos
presentes, para indicadores de
MBC= TEd x 100
anticiparsea fallos medición son:
que puedan provocar tiempo de Te
averías y detención de mantenimiento Equipos
Mantenimiento
la producción” de equipos y basado en diagnosticados Razón
TEd: total de equipos diagnosticados
(Cuatrecasas y Torrell, equipos Condiciones
2010, p. 192). diagnosticados.
Mediante las TEEp: total de equipos
fichas de control
se procesa el
control de las
actividades.
Fuente: Elaboración propia.
46
Tabla 3: Operacionalización de variable dependiente: Productividad
CM = Me X100
Cumplimiento de Mp
Eficiencia mantenimiento
(CM) Me: mantenimiento ejecutado
Mp: mantenimientos programado Razón
La productividad es
la relación entre los
productos logrados La productividad
y los insumos que a través de la
fueron utilizados o eficiencia y
los factores de la eficacia permite
producción que hacer uso de los
Disponibilidad de DE = TEO X100
VD. intervinieron. recursos
TE
Productividad (García, 2011. p. adecuadamente Eficacia equipos (DE) Razón
17). y también el TEO: Total equipos operativos
logro de los TE: Total de equipos
objetivos de la
empresa.
47
2.3. Población y muestra
2.3.1. Población
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con unan serie de
especificaciones” (Hernández, et al. 2014, p. 174)
La población estará constituida por la información recolectada en forma
cuantitativa en el área de servicio técnico de la empresa KOMATSU MITSUI,
estos se recolectarán con una frecuencia diaria, pero se consolidaron
semanalmente, a lo largo de 24 semanas, por lo tanto, la población será las 24
semanas utilizadas en el presente estudio, es decir:
N = 24 semanas
2.3.2. Muestra
La muestra es, en esencia un subgrupo de la población, digamos que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características al que llamamos población.” (Hernández, et al. 2014, p. 175).
En el caso de la investigación, por la temporalidad en la cual se tomará
los datos se decidió que la muestra sea igual a la población, por lo que la
muestra estará conformada por:
n = 24 semanas
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y
confiabilidad
2.4.1. Técnicas
Según Bernal (2010), “En cuanto a técnicas de recolección de información, en
la actualidad, en investigación científica hay una variedad de técnicas o
instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una
terminada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación
que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas” (Bernal, 2010, p. 192).
Las técnicas aplicadas a la presente investigación serán: Análisis documental y
Observación de Campo.
48
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos
2.4.3. Validez
49
Estadística inferencial. “La estadística inferencial es para probar las hipótesis y
estimar los parámetros” (Hernández et. al 2014, p.299).
El aspecto ético permite verificar que los datos se han trabajado con gran
honestidad, seriedad y responsabilidad consignadas en la investigación y están
debidamente referenciados, siendo los resultados el reflejo de los tratados
obtenidos en el trabajo de campo realizados en la empresa en estudio sin
desordenar la información de las fuentes bibliográficas.
50
Es por eso, que con el siguiente análisis se pretende implementar un sistema
con cual se mejorara las condiciones de trabajo, manteniendo un orden
establecido dentro del área, lo que permitiría que el personal trabaje en mejores
condiciones y pueda lograr los objetivos encargados por el supervisor y por la
empresa, que se reflejaría en la rentabilidad de la misma y mejorando el
entorno social de los trabajadores.
51
Figura 3: Organigrama de la empresa
52
2.7.2. Proceso de Mantenimiento
53
Análisis del problema
Una vez que quedan bien definido, determinado y localizado los problemas
importantes, es ocasión de averiguar sus causas, con el soporte de todo el
personal del área, jefes, supervisores y personal de mantenimiento que cuenta
con mayor pericia se logran examinar los problemas más frecuentes en el
procedimiento de mantenimiento que afecta a la productividad dentro del área.
54
Figura 5: Diagrama de Ishikawa
55
Tabla 4: Ponderación de Pareto
56
En el siguiente cuadro se demuestra la baja productividad en el área de
mantenimiento, la cual afecta a la producción interna de la empresa, ya que no
se aplica correctamente el programa del mantenimiento preventivo y lo que se
demanda una pronta solución en la empresa.
MANTENIMIENTO EN EL AREA
12
N° DE INGRESO DE EQUIPOS A TALLER
10
0
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
TIEMPO DE RECOLECCION
57
MARCA MODELO MAQUINA UBICACIÓN NUM SERIE HOROMETRO ESTADO OBSERVACION
KOMATSU PC350 LC-8 AYACUCHO A10953 3258 INOPERATIVO DAÑO CARRILERIA
BOMAG BW219 DH-4 TOROMOCHO 101582771628 2680 INOPERATIVO DAÑO DIRECCION
KOMATSU D155AX-6 U.M RAURA A10986 3988 OPERATIVO RECALENTAMIENTO
BOMAG BW219DH-4 TOROMOCHO 101582771617 4020 OPERATIVO FALLA SIST A/C
KOMATSU D155AX-6 HUACHO 81465 4027 INOPERATIVO FALLA SIST HIDRAULICO
KOMATSU GD555-5 LAS BAMBAS 55423 3452 OPERATIVO PERDIDA POTENCIA
KOMATSU GD555-5 AGUAYTIA 55368 3607 OPERATIVO DAÑO EN RIPPER
KOMATSU D65 EX16 AREQUIPA 81351 2684 INOPERATIVO DAÑO CANTONERA
KOMATSU WA470-6 HUANCAYO 91653 4823 INOPERATIVO RECALENTAMIENTO
BOMAG BW211 DH-40 MALA 1015824221420 3957 INOPERATIVO FUGA ACEITE RETEN
Figura 8: Registro de fallas del mes Noviembre
Una vez detallado todos los problemas en el área, se procedió a ejecutar una
reunión entre el jefe de operaciones, el jefe de área y todo el personal
encargado del mantenimiento. En la cual se solicita el compromiso de todo el
personal para la implementación del mantenimiento preventivo con lo cual se
lograría las metas que se propone el área que es la de optimizar la
productividad, y así mismo la de lograr un ambiente de trabajo más saludable,
se detalla los siguientes acuerdos tomados:
58
Figura 9: Coordinación con jefes y supervisores
Capacitación de personal
Se coordina con el área de CDCD para que coordine el ordenamiento y la
capacitación del personal involucrado en el procedimiento de mantenimiento,
en el uso de nuevas herramientas modernas e instruyéndolos en el uso de las
nuevas tecnologías, que son la base para lograr los objetivos y la rentabilidad
de la empresa.
Esta estrategia permite formar al personal con los conocimientos más actuales
conectados al mercado más competente, instruyéndolos en el uso de las
nuevas tecnologías como base para mejorar las actividades diarias dentro del
área, con lo cual se lograría una alta eficiencia del personal de mantenimiento.
59
Figura 10: Capacitación de Mantenimiento
60
Mejora del plan de actividades de mantenimiento
NOTAS:
(1) El Intervalo de cambio de aceite cumple solo si el contenido de Azufre en el combustible es inferior al 0.5% y usando el lubricante recomendado.
(2) La capacidad de relleno es considerada para ambos lados.
(3) Cambiar la carga de aceite a intervalos de 250 hr, 500 hr, 1000 hr, y luego en cada mantenimiento a las 1000 hr. Minimo una vez por año.
(4) Los numeros de parte pertenecen al refrigerante original de Deutz.
(5) Cuando sea requerido, según las Pautas de Mantenimiento Preventivo.
61
CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Frecuencia de
FILTROS Recomendado Filtros P/Maq. Observaciones
Cambio (hrs.)
FILTRO DE AIRE PRIMARIO 600-185-5110 1 CSR
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 600-185-5120 1 CSR
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 600-211-1340 1 250
RESPIRADEROTANQUE DE COMBUSTIBLE 421-60-35170 1 CSR
600-319-3550 1 1000 serie motor : 5675555 - 568996
FILTRO DE COMBUSTIBLE
600-319-3841 1 1000 serie motor : 568997 - UP
PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE 600-319-4540 1 500 S/N : 567555 - UP
FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION 714-07-28713 1 1000 n/p filter assembly 714-07-48701
INHIBIDOR DE CORROSIÓN (*) 600-411-1151 1 1000 serie de motor : 560347-560391
STRAINER ACEITE HIDRAULICO 22B-60-11160 1 2000 O ring 07000-15160
FILTRO HIDRÁULICO 207-60-71182 1 2000 O ring 07000-15195
RESPIRADERO DEL TANQUE HIDRÁULICO 423-60-35460 1 2000
FILTRO DE AIRE ACOND. FRESCO 426-07-32441 1 2000
FILTRO DE AIRE ACOND. RECIRCULANTE 426-07-32441 1 2000
O-RING FOR TRANSMISSION STRAINER 07000-75085 1 1000 o ring
PPC ACUMULADOR 425-62-23750 1 4000 O ring 07002-12034
Observaciones:
1. N/P FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL KIT DE FILTRO DE AIRE 600-185-5100:
FILTRO DE AIRE PRIMARIO 600-185-5110
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 600-185-5120
2. LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, Cuando el indicador de polvo en el panel monitor marca obstruido
3. LIMPIAR O SUSTITUIR LOS FILTROS DE AIRE, CSR (cuando se requiera) según lo especificado en el Manual O&M
(*) Descontinuado, equipos que cuentan con este inhibidor cambiarlo por la tapa N/P: 600-411-9000 (Service Tips: ST09-05)
Tipo de Lubricante Fluidos Recomendados Números de Parte MMP SA. Capacidad de Frecuencia de
SISTEMA
(Temperatura Ambiente) por Komatsu Cilindro (55 Gln) Balde (5 Gln) Relleno (Gln) Cambio (hrs.)
Aceite de Motor
CÁRTER DEL ACEITE DE MOTOR (1) EO15W40DH 39P15405500 39P15400500 9.25 500
(-15 a 50 °C)
BOQUILLAs DE ENGRASE, Circulo y Grasa Hyper (-20 a 50°C) G2-TE (Compl. Litio, NLGI 2). 39VV610 (400 Lb) 39VV612 (35 Lb)
Piñón de Giro. (4)
- -
Grasa de Litio (-20 a 50°C) G2-LI-S (Litio, c/MoS2, NLGI 2). 39SMOLY0400 39SMOLY0035
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Super refrigerante AF-NAC Super Coolant AF-NAC 621400165H1 621400164H 1 (1 Gln) 8.45 4000
NOTAS:
(1) El Intervalo de cambio de aceite cumple solo si el contenido de Azufre en el combustible es inferior al 0.5% y usando el lubricante recomendado. Para porcentajes mayores a 0.5% y menores a
1% el cambio de aceite se debe realizar a las 250hrs.
(2) La capacidad de relleno es considerada para ambos lados.
(3) Si realiza operaciones con martillo hidráulico debe reducir el intervalo de cambio del fluido hidráulico según el grafico del manual de mantenimiento.
(4) Llevar a cabo el engrase cada 10 horas por las primeras 50 horas de operación en una maquina nueva. Luego según indica el manual de O&M:
Engrasar cada 50 horas los puntos de lubricacion y cada 250 horas el circulo de giro.
62
CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Equipo : MOTONIVELADORA
Marca : KOMATSU
Modelo : GD555-5
Serie Equipo : 55008-UP
Motor Diesel : SAA6D107E-1DD
Serie Motor : 26540713-UP
NOTAS:
(1) El Intervalo de cambio de aceite cumple solo si el contenido de Azufre en el combustible es inferior al 0.5% y usando el lubricante recomendado. Para
porcentajes mayores a 0.5% y menores a 1% el cambio de aceite se debe realizar cada 1/2 del intervalo regular.
(2) Si la Temperatura Ambiente se encuentra entre -30 y 10°C, se debe utilizar el aceite TO10.
(3) Capacidad de relleno considera ambos lados
(4) Cuando Sea Requerido, según las Pautas de Mantenimiento Preventivo
(*) tambien cambiar la grasa de lo rodamientos de las ruedas delanteras a las 2000 H
Frecuencia de Cambio
FILTROS Recomendado Fleetguard Filtros P/Maq.
(hrs.)
Observaciones
Observaciones:
1. N/P FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL KIT DE FILTRO DE AIRE 600-185-6100:
FILTRO DE AIRE PRIMARIO 600-185-6110
FILTRODE AIRE SECUNDARIO 600-185-6120
2. LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE PRIMARIO, Cuando el indicador de polvo en el panel monitor marca obstruido
3. LIMPIAR O SUSTITUIR LOS FILTROS DE AIRE, CSR (cuando se requiera) según lo especificado en el Manual O&M
4. ELEMENTO DE PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, el N/P 600-311-4510 ha sido substituido por el N/P 600-319-4540
63
En este nuevo plan se denota todas las de tareas de mantenimiento, que
consta de los cambios, verificaciones, limpieza de todas las partes que
conforman el equipo. Además, se incluye las frecuencias y los tiempos en que
se realizaran los trabajos de mantenimiento.
Actividades de limpieza
Esta actividad busca que el personal de mantenimiento realice de forma
correcta la limpieza de todos los componentes que se puedan sulfatar y obstruir
en el equipo, evitando un deterioro prematuro de las piezas del equipo, con lo
cual se estaría impidiendo tomar acciones correctivas al momento del
funcionamiento, Se le indica al personal la importancia de este paso con lo cual
se lograría que los equipos se encuentren en óptimas condiciones al momento
de su requerimiento y de la operatividad del mismo al momento de ponerse en
64
funcionamiento.
Con el plan implementado toda actividad de limpieza en el equipo se debe
realizar cada 250 horas de trabajo del equipo y en cada inspección qué se
realice en campo o al momento de ingreso a planta.
65
Figura18: Inspección del equipo
66
67
Figura19: Hoja de inspección de equipos
68
Implementación Tecnología de diagnóstico.
Análisis de lubricantes
En esta fase se procede a instruir al personal técnico de mantenimiento sobre
el procedimiento de cómo se debe proceder a efectuar la toma de muestra del
aceite, con lo cual se estaría determinando el tipo de desgaste que sufre las
piezas internas del equipo como los rodamientos, cojinetes, anillos, etc. El
análisis nos indica en tipo de zona y en qué condiciones trabaja la máquina,
nos sirve para saber si el tipo de lubricante es el adecuado para los diferentes
tipos de temperatura en la que labora el equipo.
Una vez aplicado los conceptos del mantenimiento preventivo a través de los
periodos de tiempo, sostenido los principios básicos donde se realizan las
inspecciones requeridas a través del trabajo constante del equipo, se procede a
recoger una nueva muestra de aceite, la cual será enviada al laboratorio para
su análisis y quien será el encargado de detallar los resultados realizados de la
misma.
69
Figura20: Hoja de análisis de aceite antes del mantenimiento preventivo
70
Figura21: Hoja de análisis de aceite después del mantenimiento preventivo
71
Figura22: Recojo de análisis de aceite
69
Figura23: Multímetro
Una vez coordinado con los jefes y supervisores del área la implementación y
capacitación del personal en el tema del mantenimiento preventivo, se logra
optimizar la eficiencia en el proceso de mantenimiento, con lo cual se logra
incrementar la productividad del área, llegando alcanzar los objetivos trazados
y logrando que el personal se encuentre mayor motivación y haciendo que sus
labores diarias se logren completar.
70
Figura24: Flujograma de mantenimiento
71
Nuevo procedimiento de trabajo
1. Informar la llegada del equipo a las instalaciones y revisar la
documentación que entrega el transportista.
2. Apertura de OS por inspección.
3. Realizar la aprobación de la OS.
4. Realizar la liberación de la OS por inspección.
5. Inspeccionar el equipo generando el informe correspondiente de
inspección.
6. Revisar check list para designar responsabilidades de cobro.
7. Gestionar facturación de daños y mermas.
8. Aperturar OS por evaluación.
9. Realizar la aprobación de la OS de evaluación.
10. Realizar la liberación de la OS por evaluación.
11. Evaluar el equipo generando el informe por evaluación.
12. Evaluar si el equipo se mantiene en la flota de alquiler según política
contable de baja de activo.
13. Solicitar acondicionamiento como renta o seminuevos según aplique.
14. Solicitar al área de compras las cotizaciones por servicio de terceros.
15. Cotizar los servicios de terceros.
16. Aperturar OS y SOLPED por reparación en caso aplique
17. ¿Se requiere reajuste en el costo de la OS generada?
18. Realizar la liberación de la OS de reparación.
19. Coordinar la entrega de repuestos.
20. Generar guías para repuestos y terceros.
21. Consolidar la SOLPED para liberación.
22. Se libera la SOLPED.
23. Solicitar reajuste a las cotizaciones de servicios de terceros.
24. Generar orden de compra
25. Asignar la mano de obra para la ejecución del servicio.
26. Supervisar los servicios de terceros.
27. Ejecutar el servicio de inspección final asegurándose que el equipo se
encuentre en óptimas condiciones de alquiler.
28. Solicitar la implementación adicional según requerimiento del mercado.
29. Aperturar OS por implementación adicional.
72
30. Realizar la aprobación de la OS por implementación.
31. Realizar la liberación de la OS por implementación.
32. Asignar mano de obra para la ejecución del servicio.
33. Ejecutar el servicio reemplazar los repuestos y destinarlos a taller.
34. Comunicar la operatividad del equipo.
35. Registrar los equipos disponibles
36. Realizar la notificación de HH.
37. Registrar el cumplimiento de los refrendos y cargar a la unidad de red
interna.
38. Realizar la generación de HES.
39. Revisar las inconsistencias de la OS para cierre técnico.
40. Realizar el cierre de la orden de servicio.
Controlar y Supervisar
El control y la supervisión de la aplicación del mantenimiento preventivo
estarán a cargo del jefe del área y los supervisores, quienes serán los
encargados de hacer cumplir cada actividad que se menciona en los pasos
anteriores para su buena aplicación con lo que se lograría la estabilidad de
cada trabajo que se realice, logrando que el trabajador desarrolle un trabajo
consistente respetando el nuevo plan de mantenimiento con la finalidad de
entregar al cliente un equipo confiable al momento de su funcionamiento y así
mantener la calidad de los equipos.
73
Se controla el buen funcionamiento del equipo, el supervisor con el técnico
encargado de la labor del mantenimiento preventivo son los encargados de
revisar el equipo y garantizando el buen funcionamiento del mismo.
EFICIENCIA 60-80
Programa de Programa de
MES Tiempo mantenimiento mantenimiento %
ejecutado. programado.
Semana 1 7 8 88%
Semana 2 5 8 63%
JULIO
Semana 3 10 15 67%
Semana 4 10 13 77%
Semana 5 8 10 80%
Semana 6 4 6 67%
AGOSTO
Semana 7 9 12 75%
Semana 8 8 12 67%
Semana 9 6 9 67%
Semana 10 5 7 71%
SEPTIEMBRE
Semana 11 9 13 69%
Semana 12 5 8 63%
Semana 13 7 12 58%
Semana 14 10 12 83%
OCTUBRE
Semana 15 13 20 65%
Semana 16 10 16 63%
Semana 17 11 15 73%
Semana 18 12 15 80%
NOVIEMBRE
Semana 19 13 17 76%
Semana 20 10 15 67%
Semana 21 9 12 75%
Semana 22 7 12 58%
DICIEMBRE
Semana 23 8 13 62%
Semana 24 11 16 69%
Fuente: Elaboración propia
74
Tabla6: Eficacia antes de la implementación de mantenimiento preventivo
EFICACIA 60-80
Total de Total de
MES Tiempo equipos equipos %
disponibles. operativos.
Semana 1 69 90 77%
Semana 2 72 90 80%
JULIO
Semana 3 60 90 67%
Semana 4 59 90 66%
Semana 5 61 90 68%
Semana 6 69 90 77%
AGOSTO
Semana 7 79 90 88%
Semana 8 66 90 73%
Semana 9 73 90 81%
Semana 10 80 90 89%
SEPTIEMBRE
Semana 11 76 90 84%
Semana 12 64 90 71%
Semana 13 60 90 67%
Semana 14 72 90 80%
OCTUBRE
Semana 15 81 90 90%
Semana 16 86 90 96%
Semana 17 75 90 83%
Semana 18 76 90 84%
NOVIEMBRE
Semana 19 78 90 87%
Semana 20 68 90 76%
Semana 21 73 90 81%
Semana 22 62 90 69%
DICIEMBRE
Semana 23 67 90 74%
Semana 24 66 90 73%
Fuente: Elaboración propia
75
Tabla 7: Eficiencia después de la implementación de mantenimiento preventivo
EFICIENCIA
Programa de Programa de
MES Tiempo mantenimiento mantenimiento %
ejecutado. programado.
Semana 1 8 9 89%
Semana 2 6 7 86%
ENERO
Semana 3 11 13 85%
Semana 4 13 14.95 87%
Semana 5 12 14 86%
Semana 6 9 10 90%
FEBRERO
Semana 7 8 10 80%
Semana 8 12 13 92%
Semana 9 12 13.05 92%
Semana 10 15 17 88%
MARZO
Semana 11 10 11 91%
Semana 12 6 8 75%
Semana 13 15 18 83%
Semana 14 5 7 71%
ABRIL
Semana 15 9 10 90%
Semana 16 13 15 87%
Semana 17 11 13 85%
Semana 18 9 11 82%
MAYO
Semana 19 9 11 82%
Semana 20 16 18 89%
Semana 21 17 19 89%
Semana 22 13 15 87%
JUNIO
Semana 23 9 10 90%
Semana 24 7 9 78%
76
Tabla 8: Eficacia después de la implementación de mantenimiento preventivo
EFICACIA
Semana 1 85 90 94%
Semana 2 80 90 89%
ENERO
Semana 3 79 90 88%
Semana 4 81 90 90%
Semana 5 83 90 92%
Semana 6 79 90 88%
FEBRERO
Semana 7 77 90 86%
Semana 8 77 90 86%
Semana 9 80 90 89%
Semana 10 86 90 96%
MARZO
Semana 11 78 90 87%
Semana 12 89 90 99%
Semana 13 83 90 92%
Semana 14 78 90 87%
ABRIL
Semana 15 80 90 89%
Semana 16 81 90 90%
Semana 17 88 90 98%
Semana 18 82 90 91%
MAYO
Semana 19 79 90 88%
Semana 20 77 90 86%
Semana 21 82 90 91%
Semana 22 81 90 90%
JUNIO
Semana 23 81 90 90%
Semana 24 85 90 94%
Fuente: elaboración propia
77
III. RESULTADOS
78
3.1. Análisis descriptivo
A través del análisis descriptivo se analiza la variable dependiente con sus
dimensiones y respectivos indicadores.
79
Figura 26: Diagrama de frecuencias de la variable productividad
80
Figura 28: Diagrama de cajas de la variable productividad
81
3.1.2. Variable dependiente – dimensión 1: Eficiencia
Tabla 10: Estadística descriptiva de la dimensión eficiencia
82
Figura29: Diagrama de frecuencias de la dimensión eficiencia
83
Figura31: Diagrama de cajas de la dimensión eficiencia
84
3.1.3. Variable dependiente – dimensión 2: Eficacia.
85
Figura32: Diagrama de frecuencias de la dimensión eficacia
86
Figura34: Diagrama de cajas de la dimensión eficacia
87
3.2.1. Análisis de la hipótesis general
Prueba de normalidad
Verificaremos si los datos provienen de una distribución normal, para una
muestra menor a 30 datos, por ende, procede mediante el estadígrafo
Shapiro Wilk.
Si el valor P es mayor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los
datos provienen de una distribución normal.
P valor > α =0,05 los datos provienen de una distribución normal.
Si el P valor es menor al nivel de significación α (0.05) quiere decir que los
datos no provienen de una distribución normal.
P valor ≤ α =0,05 los datos no provienen de una distribución normal
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
productividad antes ,126 24 ,200* ,944 24 ,204
productividad después ,098 24 ,200* ,947 24 ,238
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
88
Prueba t student
Prueba de hipótesis
Regla de decisión:
Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Desviació Media de confianza de la
n error diferencia Sig.
Media estándar estándar Inferior Superior t gl (bilateral)
Par productividad
1 antes
22,90667 10,01691 2,04469 27,13644 18,67690 11,203 23 ,000
productividad
después
89
De la tabla, se comprueba que la significancia de la prueba T Student, aplicada
a la productividad antes y después es de 0.000, por consiguiente, se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o hipótesis del investigador: La
Implementación del mantenimiento preventivo de maquinaria pesada
incrementa la productividad, área de servicio técnico empresa Komatsu Mitsui
Callao - 2017
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
eficiencia antes ,165 24 ,090 ,958 24 ,404
eficiencia después ,099 24 ,200* ,947 24 ,230
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
90
consiguiente, se acepta la hipótesis nula, con los valores obtenidos de nuestras
significancias llegamos a la conclusión de que nuestros datos siguen una
distribución normal.
Prueba de hipótesis
Regla de decisión:
91
Tabla17: Prueba de hipótesis de la dimensión eficiencia
Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Media de confianza de la
Desviación error diferencia Sig.
Media estándar estándar Inferior Superior t gl (bilateral)
Par eficiencia
1 antes-
16,20333 8,96470 1,82991 19,98879 2,41787 8,855 23 ,000
eficiencia
después
Dimensión: eficacia
Ho: La eficacia antes y después de la implementación del mantenimiento
preventivo sigue una distribución normal.
Hi: La eficacia antes y después de la implementación del mantenimiento
preventivo no sigue una distribución normal.
Regla de decisión:
Si Sig > 5 % se acepta Ho
Si Sig ≤ 5 % se rechaza Ho
92
Tabla18: Prueba de normalidad de la dimensión eficacia
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
*
eficacia antes ,080 24 ,200 ,968 24 ,626
eficacia despues ,160 24 ,116 ,929 24 ,094
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Prueba de hipótesis
93
Se procede al análisis mediante el valor de significancia de los resultados de la
aplicación de la prueba T Student a ambas eficacias.
Regla de decisión:
Diferencias emparejadas
Desviaci Media 95% de intervalo
ón de error de confianza de la Sig.
estánda estánda diferencia (bilatera
Media r r Inferior Superior t gl l)
Par eficacia
antes- 15,9885 6,20
1 11,99125 9,46640 1,93232 7,99394 23 ,000
eficacia 6 6
después
94
IV. DISCUSIÓN
95
Según los resultados obtenidos en la variable productividad se logró determinar
que la Implementación del mantenimiento preventivo de maquinaria pesada
incrementa la productividad, área de servicio técnico empresa Komatsu Mitsui
Callao – 2017, con un nivel de significancia de 0,000, se logró un incremento de
la productividad en 22,90% en el área de servicio técnico; por lo cual se
concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. El
autor Tenicota, Alex en su tesis “Sistema de gestión para mantenimiento
preventivo en equipos críticos que intervienen el personal propio del hospital
provincial general docente Riobamba” tuvo como objetivo fue desarrollar un
sistema de gestión para Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) en
equipos críticos que interviene el personal propio del Hospital Provincial
General Docente Riobamba. Se estimaron indicadores importantes para la
gestión hospitalaria según la Organización Mundial de la Salud como el 92% de
eficacia del personal, y el 7,4% de productividad del mantenimiento preventivo
en Neonatología del HPGDR logrando mantener la operatividad de los equipos
críticos. En contraste con el autor la presente investigación logro un incremento
significativo a diferencia de la tesis citada, sin embargo, ambos logros
responden a la importancia de un buen plan de manteniendo para un mejor
servicio y que se fortalece la investigación con el aporte temático del libro de
Mantenimiento cuyo autor referente es Cuatrecasas (2010).
96
caso la autora logra ser más eficientes en lo referente a producción y que se
refleja en cantidades de cajas producidas a comparación del logro obtenido en
el presente estudio que representa un porcentaje significativo en cuanto al
servicio técnico. En este logro es vital el aporte del autor García (2011), ya que
en su libro de productividad se pone énfasis en el cálculo de la eficiencia.
97
V. CONCLUSIONES
98
Las conclusiones a las que se llegó durante el proceso de esta investigación
fueron las siguientes:
99
VI. RECOMENDACIONES
100
Se recomienda lo siguiente:
Para lograr cumplir con los objetivos trazados en el área de servicio técnico
es importante que la gerencia tome acciones correctivas en cuanto a
brindar el personal requerido y los materiales de trabajo necesarios, para
dar cumplimiento a la programación de los mantenimientos preventivos.
101
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
102
LIBROS
Niebel, Benjamin Freivalds, Andris 12° Ed: Mcgrawhill, 2009. 586 pp.ISBN:
978-970-10-6962-2
103
TESIS
104
Apaza, Ronald. El modelo de mantenimiento productivo total TPM y su
influencia en la productividad de la empresa minera CHAMA PERU
EIRL ANANEA-2015. Tesis (Ingeniero Industrial). Perú: Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez, Facultad de Ingeniería y ciencias
puras, 2015. 140 p.
105
ANEXOS
106
ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
MEDICI
ESCAL
A DE
ÓN
VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES FORMULAS
107
P. ESPECÍFICO O. H. ESPECÍFICOS DEPENDIENTE
ESPECÍFICOS
¿Determinar Determinar La
cómo la como la implementación
implementación implementación del Razón
del del mantenimiento
mantenimiento mantenimiento preventivo Cumplimiento CM = Me X100
preventivo preventivo incrementa la de Mp
incrementara la incrementará la eficiencia en el Eficiencia
mantenimiento Me: mantenimientos ejecutados
eficiencia en el eficiencia en la área de (CM)
área de empresa servicio técnico La productividad es La Mp: mantenimientos programados
servicio técnico KOMATSU de la empresa la relación entre los productividad a
de la empresa MITSUI Área KOMATSU productos logrados y través de la
KOMATSU servicio técnico MITSUI. los insumos que eficiencia y
MITSUI? fueron utilizados o eficacia permite
los factores de la hacer uso de
¿Determinar Determinar La producción que los recursos
cómo la como la implementación intervinieron. (García, adecuadamente
VD. 2011. p. 17). y también el
implementación implementación del Razón
Productividad logro de los
del del mantenimiento Disponibilidad
mantenimiento mantenimiento preventivo objetivos de la DE = TEO X100
preventivo preventivo incrementa la empresa. de equipos TE
incrementara la incrementará la eficacia en el Eficacia
(DE)
eficacia en el eficacia en la área de TEO: Total equipos operativos
área de empresa servicio técnico TE: Total de equipos
servicio técnico KOMATSU de la empresa
de la empresa MITSUI Área KOMATSU
KOMATSU servicio técnico MITSUI.
MITSUI?
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