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Tid 00371
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Director
GIOVANNI ARIAS CASTRO
Ingeniero Industrial
GLORIA LÓPEZ
Jurado
3
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a Dios, por permitir culminar esta etapa tan importante en mi vida, y
lograr alcanzar los objetivos trazados inicialmente. A mis padres y hermana, por
apoyo incondicional, confianza y comprensión depositada en mí para el
cumplimiento de esta meta. Gracias a ellos y su gran esfuerzo hoy estoy a punto
de terminar mis estudios profesionales.
3
CONTENIDO
Pág.
GLOSARIO 10
RESUMEN 12
INTRODUCCIÓN 13
2. MARCO TEÓRICO 15
3. COLOMBINA S.A. 29
3.1 HISTORIA 29
3.2 MISIÓN 30
5. OBJETIVOS 32
6. JUSTIFICACIÓN 33
8. METODOLOGÍA SMED 54
5
8.2 SEPARAR ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS 67
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 99
BIBLIOGRAFÍA 108
6
LISTADO DE CUADROS
pág.
8
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 5. Tiempo perdido por cambios (Hr) vs. Tiempo perdido total (Hr) 41
para la línea de producción 6
9
GLOSARIO
BOBINA BB5: material de envoltura individual utilizado por la máquina
envolvedora.
10
SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE): este concepto introduce la idea
que en general cualquier cambio de máquina o inicialización de proceso debería
durar no más de 10 minutos. Se entiende por cambio de utillaje el tiempo
transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida de una serie hasta la
obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente; no únicamente el
tiempo del cambio y ajustes físicos de la maquinaria.
11
RESUMEN
Colombina del Cauca en busca del mejoramiento, y con la necesidad de tener
líneas de producción con mayor disponibilidad que les permita generar mayor
capacidad de planta, decidió realizar un estudio con el propósito de identificar en
que parte se encontraba la mayor pérdida de tiempos, encontrando que un alto
porcentaje es por causa de los cambios de referencia. Por esta, razón se
evidenció la necesidad de crear un proyecto que ayudara a mejorar el
comportamiento de estos tiempos.
La metodología que se llevó a cabo para el logro de este objetivo, fue el sistema
SMED (Single Minute Exchange of Die), que al traducir significa cambio de utillaje
en pocos minutos. Este sistema desarrollado por el ingeniero Japonés Shigeo
Shingo, permite acortar los tiempos de cambios durante la fabricación de
productos de diferentes referencias en una misma línea de producción. Para poder
cumplir con esta premisa, le metodología cuenta con cuatro (4) etapas. La primera
etapa consiste en la observación y medición de las actividades que actualmente
se desarrollaban en la línea. La segunda se fundamenta en la separación de las
actividades del cambio en externas e internas. En la tercera que es la más
importante del sistema se deben convertir la mayor cantidad de actividades
internas en externas, con el propósito de evitar que operaciones que no necesiten
realizarse estrictamente con la máquina parada sean realizadas. La última etapa
se refiere a perfeccionar aquellas operaciones que no se puedan convertir a
externas pero pueden mejorarse implementando nuevos métodos de fijación,
actividades en paralelo, etc.
12
INTRODUCCIÓN
Colombina del Cauca S.A. es una empresa global enfocada a la fabricación, venta
y distribución de alimentos prácticos, la cual siempre ha estado encaminada hacia
el incremento de la eficiencia, por esta razón, se han realizado estudios para
encontrar que aspecto afecta a mayor escala la eficiencia global de planta (EGP),
encontrando la disponibilidad como factor principal, con un 70%. Partiendo de esto
se realizó un seguimiento del EGP durante el período 2008 demostrando que el
cambio de variedad representa un 40.5% del total de tiempos muertos.
Partiendo de este contexto, la empresa ha decidido trabajar por la mejora de esta
situación en una de sus líneas de producción, iniciando un proyecto que permita
trabajar con mayor flexibilidad al manejar lotes de producción más pequeños y dar
una respuesta más ágil a sus clientes. Enfocado siempre en aumentar la
productividad de sus líneas de fabricación.
Para la ejecución de este proyecto se utilizará la metodología SMED (Single
Minute Exchange of Die), filosofía implantada por primera vez por el ingeniero
Shigeo Shingo, la cual tiene como objetivo principal reducir los tamaños de lotes
de producción y disminuir el tiempo del proceso de cambio de una matriz a otra.
Esto se realiza por medio de la implementación de cuatro fases principales y
diferentes técnicas que ayudan a cumplir con este objetivo.
En la planta de producción de Colombina del Cauca, un factor principal que impide
lograr tiempos rápidos al realizar el cambio de referencia, es la falta de
estandarización de las actividades, ya que cada operario tiene su propio método
de operación lo que hace muy difícil tener un tiempo único de finalización. Además
de esto la falta de herramienta en el puesto de trabajo y el pre-alistamiento de
materiales y partes de equipo, ocasiona búsquedas inoficiosas con pérdida de
tiempo considerables.
La idea de la Gerencia de Manufactura es implantar exitosamente esta
metodología en una línea de producción de la empresa, y de acuerdo con los
resultados obtenidos de reducción se pueda proceder a aplicarse a las ocho (8)
líneas restantes.
13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Grupo Colombina S.A. tiene como objetivo ser cada día más competitivo en el
mercado nacional e internacional. Colombina del Cauca, como parte del grupo
busca trabajar acorde a este objetivo corporativo, y así alinearse con las demás
plantas pertenecientes a él, realizando todos sus proyectos enfocados a la
mejora continua.
14
2. MARCO TEÓRICO
2.1 MANUFACTURA ESBELTA
1
SANTA CRUZ, Roberto. Una aproximación al pensamiento lean. [en línea]. México D. F. : Apics,
2008 [consultado el 30 de Noviembre de 2009] Disponible en Internet:
http://www.apics.org.mx/files/2014/PensamientoLean.pdf
2
PAGE, Julian. Implementing Lean manufacturing techniques. 1 ed. Cincinnati: Hanser Gardner,
2004. 266 p.
15
• Mejor Calidad
• Menor mano de obra
• Mayor eficiencia de equipo
• Disminución de los desperdicios
1. Definir el valor desde el punto de vista del cliente: La mayoría de los clientes
quieren comprar una solución, no un producto o servicio.
3. Crear Flujo: Permitir que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso
que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor
16
2.1.2 Herramientas Lean. Existen una serie de herramientas Lean que en su
mayoría son sencillas de entender y su implementación no requiere de una
inversión considerable que ayudan en la reducción de los desperdicios. En un
primer grupo aquellas herramientas Lean consideradas fundamentales y que
requieren de poco o nula inversión de capital. El programa 5s es uno de estas
herramientas. Este programa consiste en la aplicación sistemática de principios de
descartar, limpiar, ordenar, y codificar todas las herramientas, materias primas,
equipos y software necesarios para la producción de un bien o servicio. Otras
herramientas básicas de Lean de este primero grupo son la estandarización de
procesos, el control y ayudas visuales, y el trabajo en equipo.
3
SHIGEO, Shingo. El sistema de producción de Toyota desde el punto de vista de la ingeniería. 3
ed. Madrid: Tecnologías de gerencia y producción S.A. p. 309.
4
SMED. [en línea]. Castilla y León Instituto Tecnológico de Castilla y León.2001.[consultado el 25
de marzo de 2009]Disponible en Internet: http://www.itlc.es/ptabla.aspx
17
La importancia de implementar esta metodología surge cuando el mercado
demanda una mayor variedad de producto y los lotes de fabricación deben ser
menores; en este caso para mantener un nivel adecuado de competitividad, o se
disminuye el tiempo de cambio o se siguen haciendo lotes grandes y se aumenta
el tamaño de los almacenes de producto terminado, con el consiguiente
incremento de costes. Esta técnica está ampliamente validada y su implantación
es rápida y altamente efectiva en la mayor parte de las máquinas e instalaciones
industriales.
Esta técnica permite disminuir el tiempo de cambio total que es el tiempo que
transcurre mientras se realizan todas las operaciones que se desarrollan desde
que se detiene la máquina para proceder al cambio de referencia hasta que la
máquina empieza a fabricar la primera unidad del siguiente producto en las
condiciones especificadas de tiempo y calidad.
Los procedimientos de preparación son usualmente de una gran variedad,
dependiendo del tipo de operación y el tipo de equipo en el que es usado. Pero de
todas maneras, si estos procedimientos se analizan desde un punto de vista
diferente se puede observar que las operaciones de preparación siguen una
secuencia de pasos como se ve en la Tabla 1.
2.3 ETAPAS METODOLOGIA SMED
El sistema SMED está formado por tres etapas precedidas por una fase preliminar
de familiarización y análisis de la operación de preparación5.
2.3.1 Etapa 1 Observar y medir. En esta etapa se planea como implementar las
técnicas SMED. Se debe empezar con un estudio muy detallado de las
condiciones actuales del proceso, identificando las operaciones y actividades
realizadas en el proceso de preparación y tomando los tiempos usados en estas
operaciones. (Un análisis realizado por medio de un cronómetro de todas las
actividades detalladas puede ser lo mejor). Como todo análisis, toma gran
cantidad de tiempo y requiere gran habilidad.
5
Ibíd., Disponible en Internet: : http://www.itlc.es/ptabla.aspx
18
Cuadro 1. Consumo de tiempo en las actividades del cambio
Las actividades externas Incluyen todas las tareas que pueden efectuarse aún
cuando la(s) máquinas está en funcionamiento, es decir, anticiparlas antes de
6
SHINGO, Op. Cit., p.99.
19
parar y apagar dichas máquinas para efectuar el cambio. Por ejemplo: tener a la
mano una llanta de repuesto en perfectas condiciones para evitar la búsqueda de
un pinchazo y tener que dejar abandonado el vehículo en la carretera.
7
DEL VIGO GARCIA, Inmaculada. Reducción de tiempos de fabricación con el sistema smed [en
línea]. Asturias: Técnica industrial, 2003 [Consultado el 15 de febrero de 2010]Disponible en
Internet: http://www.tecnicaindustrial.es/TIAdmin/Numeros/55/40/a40.pdf
20
Los ajustes normalmente se asocian con la posición relativa de piezas y troqueles,
pero una vez hecho el cambio se demora un tiempo en lograr que el primer
producto bueno salga bien. Se llama ajuste en realidad a las no conformidades
que a base de prueba y error van llegando hasta hacer el producto de acuerdo a
las especificaciones (además se emplea una cantidad extra de material)
Partiremos de la base de que los mejores ajustes son los que no se necesitan, por
eso se recurre a fijar las posiciones. Se busca recrear las mismas circunstancias
que la de la última vez. Como muchos ajustes pueden ser hechos como trabajo
externo se requiere fijar las herramientas. Los ajustes precisan espacio para
acomodar los diferentes tipos de matrices, troqueles, punzones o utillajes por lo
que requiere espacios Standard
2.3.4 Etapa 4 Perfeccionar las tareas internas y externas. El objetivo de esta
etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de preparación, incluyendo
todas y cada una de las operaciones elementales (tareas externas e internas).
Algunas de las acciones encaminadas a la mejora de las operaciones internas
más utilizadas por el sistema SMED son:
Mejoramiento de elementos externos: Las mejoras en el almacenamiento y
transporte de piezas y herramientas, pueden contribuir a la mejora de las
operaciones aunque no serán, en ningún caso, suficientes por si solas.
La implementación de operaciones en paralelo: En cierta clase de operaciones
en algunas máquinas, llevan asociadas invariablemente trabajos, tanto delante
como detrás de la máquina. Cuando estas operaciones son realizadas por una
sola persona, se malgasta continuamente movimiento mientras esta se desplaza
alrededor de la máquina. Las operaciones en paralelo que necesitan más de un
operario ayudan mucho en acelerar este tipo de trabajos. Cuando se realiza una
operación en paralelo, se debe poner atención, para evitar esperas innecesarias.
El tema más importante al realizar operaciones paralelas es la seguridad. Cada
vez que uno de los operadores ha completado una operación elemental, debe
señalarlo al otro u otros trabajadores. Los directores dicen a menudo que el
tener personal insuficiente les impide realizar operaciones en paralelo. Este
problema se elimina con el sistema SMED porque sólo será necesaria una
asistencia en pocos minutos, e incluso pueden ayudar los trabajadores no
especializados, puesto que las operaciones a realizar son simples.
21
2.4 TÉCNICAS DE APLICACIÓN
8
SHINGO, Op. cit., p. 91.
22
estandarización de las herramientas complementarias. Puede hacerse mención,
como ejemplo de ésta técnica, la mesa móvil giratoria.
Técnica cinco: Hacer uso de operaciones en paralelo. Las operaciones sobre
máquinas la mayoría de veces, involucran trabajos de preparación en ambos
lados o en la parte frontal y trasera de las máquinas, y normalmente solo un
trabajador realiza estas operaciones, se despilfarra mucho tiempo y
movimientos, conforme se traslada de un lado a otro o del frente a la parte
trasera y alrededor de la máquina. Pero cuando dos personas realizan
simultáneamente operaciones paralelas, el tiempo de preparación usualmente
se reduce en más de la mitad, debido a la reducción de movimiento. Por
ejemplo, una operación que precise 30 minutos para completarse por un solo
trabajador, puede precisar solamente diez si se realiza por dos trabajadores.
Cuando se emplean tales operaciones paralelas, las horas-hombre de
preparación son las mismas o menores que si se realizara con un solo
trabajador, pero la tasa de operación de la máquina se incrementa. El método se
rechaza a menudo, desafortunadamente, por directores que piensan que no
pueden disponer de otro trabajador para ayudar a las preparaciones. Sin
embargo, cuando la preparación se ha reducido a nueve minutos o menos en el
caso ideal de la metodología, todo lo que se requiere son tres minutos de ayuda;
y con estas preparaciones simplificadas, incluso los trabajadores no entrenados
pueden proveer la asistencia necesaria con efectividad.
Técnica seis: Eliminar ajustes. Típicamente los ajustes y las operaciones de
ensayo contabilizan del 50 al 70 por ciento del tiempo interno de preparación. Su
eliminación produce grandes ahorros de tiempo. La eliminación de los ajustes
comienza con el reconocimiento de que la fijación y los ajustes son dos
funciones distintas. Una fijación o montaje tiene lugar cuando se cambia la
posición una parte de máquina. Los ajustes ocurren cuando se someten a test
los límites de estas partes y repetidamente se ajusta a nueva posición. La
asunción de que el ajuste es inevitable da lugar a unos tiempos de preparación
interna innecesariamente largos y requiere un alto nivel de entrenamiento y
experiencia por parte del operador. Sin embargo, los ajustes pueden eliminarse,
si se utiliza un calibre para determinar con precisión la posición correcta de las
partes de máquina. Por tanto, el montaje será la única operación que se
requiere.
Los ajustes son progresivamente más pequeños con forme el montaje gana en
precisión. El primer paso en la dirección correcta es hacer calibraciones que
eliminen la necesidad de confiar en la intuición. Si todo lo que se requiere es
una aproximación, una escala graduada puede ser suficiente, pero esto no será
suficiente en todos los casos Se alcanza una precisión mayor utilizando. Una
escala magnética o un mecanismo de control numérico. Normalmente utilizamos
mecanismos que permiten fijaciones continuas e ilimitadas, mientras lo que
realmente necesitamos son montajes a posiciones limitadas y fijas.
23
Técnica siete: Mecanización. Aunque el cambio de pequeñas plantillas, útiles,
topes o calibres puede no plantear mucho problema, a menudo es esencial la
mecanización para mover eficientemente los grandes troqueles. Puede utilizarse
presión neumática o de aceite para fijar troqueles de un solo golpe. Y por
supuesto el ajuste motorizado de las alturas de parada es también útil.
Sin embargo, la inversión en mecanización debe considerarse muy
cuidadosamente. Recientemente muchas compañías han estandarizado la
dimensión de los mecanismos de bloqueo. La fijación y bloqueo de un solo
golpe, se realiza entonces insertando placas de bloqueo en montajes especiales
de fijación. Sin embargo, solamente es el troquel o útil el que conforma el
producto.
2.4.1 Casos de éxito. Actualmente existen muchas compañías que han decidido
implementar esta metodología para hacer más flexible su capacidad de producción
y tener una mejor reacción frente a la demanda del mercado. A continuación se
presentan algunas empresas que exitosamente adoptaron este sistema en uno de
sus procesos.
9
SHINGO, Op. cit., p. 98.
10
CUB CAB, Alex Reynaldo. Aplicación de la técnica SMED en la fabricación de envases
aerosoles. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Guatemala: Universidad de San Carlos de
Guatemala, Facultad de Ingeniería, 2005. 251 p.
24
cantidades ni de una sola referencia, como consecuencia se debe ser cada vez
más flexible con respecto a los requerimientos del cliente y ser capaz de
responder a sus necesidades. La solución a esto es tener tiempos de cambio
más rápidos que les permita ser productivos en estas transiciones de referencias
que se realizan de forma frecuente.
11
CAMACHO, Adriana. Single minute Exchange of Dies (SMED) [en línea]. San José: Instituto
Tecnológico de Costa Rica, 2008 [consultado el 10 de junio de 2010]. Disponible en Internet:
http://gerenciadecalidad.files.wordpress.com/.../single-minute-exchange-of-dies14.doc
25
maquina parada. Se realizaron formatos especiales para el registro de la
información que se recolecto en el cambio en planta.
13
Tong, Perry. Smed case study: Steel Tools Manifacturer [en línea]. United States: Center for
Organisatonial Effectiveness, 2008 [consultado el 8 de junio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.coe-partners.com/Articles/SMED%20Case%20Study.pdf
27
Al final, estas acciones lograron que el cambio pasara de 60 minutos a 11
minutos aproximadamente, sin que se comprometa la calidad del producto. El
resultado más importante fue la posibilidad de realizar una programación con
mayor flexibilidad, pasando de la fabricación de 4 referencias por día, a 7, dando
una mejor respuesta a la demanda de los clientes.
14
Reducción de tiempos de fabricación con el sistema SMED, Op. Cit., Disponible en Internet:
http://www.tecnicaindustrial.es/TIAdmin/Numeros/55/40/a40.pdf
28
3. COLOMBINA S.A.
3.1 HISTORIA
En 1918 se funda el ingenio Río paila por Don Hernando Caicedo un visionario
hombre del Valle del Cauca, empezó a moler caña para la producción de panela.
Hernando trabajó incansablemente junto con sus colaboradores hasta convertir su
pequeño predio en uno de los ingenios azucareros más importantes de Colombia.
En el año 1927 en modernos equipos se comenzaron a producir toda clase de
dulces y confites con sabores a frutas tropicales que lograron conquistar a
generaciones de consumidores dando origen a Colombina S.A15.
Para 1960, se habían incorporado a la fábrica técnicas europeas con las que se
comenzaron a fabricar rellenos y mermeladas con sabores naturales, de frutos
propios de la región reemplazando las esencias artificiales. Colombina S.A.
emprendió sus exportaciones a los Estados Unidos en 1965. Esto la llevó a
convertirse en la primera fábrica Suramericana que llegó a competir con la
dulcería europea en el mercado de dulces más grande del mundo.
En 1968 se construyó una nueva fábrica en el corregimiento "La Paila", con el fin
de atender la creciente demanda internacional. Para 1970, Colombina dotada con
modernos equipos para producir confites, chocolates y conservas de fruta,
producía 25 millones de libras anuales. Ese mismo año, la fábrica lanzó un
producto que revolucionaría el mercado del dulce en Colombia y triplicaría las
ventas de la Empresa en tan solo un año.
Colombina logró ocupar el segundo lugar como proveedor de dulces a los Estados
Unidos, después de Inglaterra. Durante la década de los ochenta la empresa se
expandió, prosperaron contratos internacionales y se lograron importantes
15
Reseña histórica de nuestra compañía. [en línea]. Santiago de Cali: Colombina S.A., 2002.
[consultado el 25 de marzo de 2009]. Disponible en Internet:
http://www.colombina.com/contenido.php#S1&seccionId=75&
29
asociaciones con empresas como Peter Paul, famosa línea de chocolates rellenos;
Meiji Seika, empresa japonesa de productos alimenticios; y General Foods,
dedicada a la producción y exportación de refrescos.
Una vez convertida en complejo industrial, líder en América Latina, Colombina
realizó grandes inversiones, hizo nuevas alianzas e inauguró nuevas plantas. Fue
así como en el 2001 entró en funcionamiento la fábrica de galletas y pasteles
Colombina del Cauca y se puso en marcha una nueva unidad con la última
tecnología para la producción de conservas La Constancia, en la ciudad de
Bogotá.
3.2 MISIÓN
16
Políticas de calidad de nuestra compañía. [en línea]. Santiago de Cali: Colombina S.A., 2002.
[consultado el 25 de marzo de 2009]. Disponible en Internet:
http://www.colombina.com/contenido.php#S1&seccionId=52&
30
4. ANTECEDENTES
Las grandes corporaciones multinacionales que con negocios en los 5 continentes
han enfocado sus esfuerzos en lograr estándares altos que les permitan
mantenerse en el liderazgo, comprenden la importancia de reducir los tiempos de
cambio para el cumplimiento de este objetivo.
Colombina del Cauca S.A. este año, inició la implementación de un programa de
mejoramiento continuo, enfocado en desarrollar proyectos que permitan mejorar la
productividad de la planta al menor costo, este lineamiento corporativo tiene como
propósito conformar equipos de mejoramiento, al involucrar todos los
colaboradores de la empresa, que activamente brindan iniciativas de mejora para
líneas de producción.
31
5. OBJETIVOS
32
6. JUSTIFICACIÓN
Usar una metodología que permita la disminución de los tiempos de cambio en
una línea de producción brinda ventajas competitivas para la compañía, ya que no
sólo ofrece una reducción de los costos, sino que, aumenta la flexibilidad y
capacidad de adaptarse a los cambios en la demanda.
En la parte productiva se generará un impacto fuerte, ya que se logrará aumentar
la capacidad de la planta por medio del incremento en la disponibilidad y
desempeño de los equipos, afectando de forma positiva el indicador de la
eficiencia global de planta (EGP).
En el año 2008, los registros de paros generados en la planta de producción
indicaron que de 470 horas promedio por mes de tiempos muertos, 190 horas
corresponden a los cambios de referencia realizados en las líneas. Esta cantidad
de horas perdidas disminuye la capacidad de la planta. Para abordar este
problema se ha decidido utilizar la metodología SMED, (Single Minute Exchange of
Die) debido a la efectividad demostrada en la industria automovilística mundial.
Al aplicar esta metodología se espera identificar oportunidades de mejoramiento
que permitan disminuir en un 25% los tiempos de cambio actuales en la línea de
de Galletas Dulces. Se tendrá mayor capacidad de producción, por la disminución
de tiempos de espera, lo que permitirá al mismo tiempo tener un impacto
económico al poder generar un mayor margen de contribución en las referencias
fabricadas en línea.
33
7. DESARROLLO DEL PROYECTO
34
Cuadro 2. Resumen información de los criterios para selección
35
Cuadro 4. Resultado ponderación factores críticos
37
En la Figura 3 se muestra un panorama general de la línea de producción de
galletas dulces.
Figura 3. Foto vista general de la línea de producción seis (6)
7.2.3 Recurso humano. El número de personas que trabajan en una línea varía
dependiendo de la capacidad de producción de ella, el layout y el tipo de producto
a fabricar, en este caso para las condiciones de la línea seis (6) de galletas dulces
se cuenta con 30 personas, cuya descripción según los puestos de trabajo
desempeñados es la siguiente.
Operario de dosificación (1): Maneja la disposición de la materia prima, al
dosificarla en las partes necesarias que la fórmula suministrada por investigación
y desarrollo exige.
Operario de mezcla (1): Encargado de la primera fase del proceso, es
responsable de colocar la mezcla en la máquina y que se cumplan con todas las
especificaciones de calidad para poder proceder a la etapa de moldeado.
Operario de horneado (2): Una vez la mezcla esta lista, maneja todas las
etapas y condiciones del moldeo y al mismo tiempo las especificaciones del
desarrollo de la galleta que determinan el crecimiento, la extracción de la
humedad y el color.
Operario de cremas (1): Debe conocer el manejo y parámetros de la máquina
cremadora, debe estar preparando cremas continuamente para que haya
suficiente suministro en los cabezales de las máquinas.
38
Operarias recolectoras (3): Se encargan de la recolección de galleta al final de
banda divisora, para que las operarias alimentadoras cuenten con galleta para
suministrar a la máquina.
Operarias alimentadoras (8): Suministran constantemente galleta a la máquina
cremadora.
Operario Envolvedora (2): Encargado de mantener las condiciones de
empaque y funcionamiento correcto de la máquina envolvedora.
Operarias alimentadoras multi-empaque (8): Alimentan a las bandas de la
máquina multi-empaque de galleta ya envuelta en su forma individual en la
máquina envolvedora.
Operario multi-empaque (1): Encargado de mantener las condiciones de
empaque y funcionamiento correcto de la máquina multi-empaque.
Operario empacador (2): Debe almacenar los paquetes en el corrugado antes
de estibar.
Operario estibador (1): Se encarga de organizar las cajas para luego llevarlas
al centro de distribución.
7.2.4 Recurso tecnológico. A través de todo el proceso de manufactura de la
galleta cremada en la línea de producción de galletas dulces interviene tecnología
que ayuda a la transformación en cada etapa del proceso hasta llegar a su etapa
de producto terminado. A continuación se describen los equipos utilizados para las
etapas del proceso (Figura 4).
39
Figura 4. Descripción equipo tecnológico
40
Figura 5. Tiempo perdido por cambios (Hr) vs. Tiempo perdido total (Hr) para
la línea de producción 6
En esta gráfica se puede observar que el cambio de referencia que más toma
tiempo es de Brinky normal a Brinky 3+3, con 180 minutos teóricos. Se debe
aclarar que siendo este el cambio más crítico, no existe ningún procedimiento de
cambio estándar que contenga las técnicas, herramientas y responsabilidades que
el operario debe asumir en esta actividad.
41
Cuadro 5. Matriz de cambios por referencia para la línea de producción seis
(6)
B R IN K Y B O N B O N B U M M A N D A R I/ F R E S A (2 4 / 1 2 / 3 2 )
B R IN K Y 3 + 3 N A R A N JA D A / LIM O N A D A (2 4 B S / 8 / 3 9 g )
B R IN K Y 3 + 3 M A LT E A C H O C O L / V A IN IL (2 4 B S / 8 / 3 9 g
* B R IN K Y V A IN IL + C H O C O L A L K O S T O 1 2 P P / 2 / 4 0 8 g
B R IN K Y C H O C O L A T E 1 5 X 1 2 (P ) (2 4 B S / 1 5 / 3 2 g )
B R IN K Y V A IN IL L A M C P IO M E D (2 4 B S / 1 2 / 3 0 g )
S A N D W IC H F R E S A H .O .-IC B F (2 4 B S / 1 2 / 3 2 g )
B R IN K Y V A IN IL L A 1 5 X 1 2 (P ) (2 4 B S / 1 5 / 3 2 g )
B R IN K Y F R E S A M C P IO M E D (2 4 B S / 1 2 / 3 0 g )
B R IN K Y F R E S A 1 5 X 1 2 (P ) (2 4 B S / 1 5 / 3 2 g )
B R IN K Y Y O G U R T M O R A (2 4 B S / 1 2 / 3 2 g )
M A N A IN F A N T IL F R E S A (2 4 B S / 1 2 / 3 2 g )
B R IN K Y Y O G U R M O R A (2 4 B S / 1 2 / 3 4 g )
B R IN K Y L IM O N P L U S (2 4 B S / 1 2 / 3 4 g )
B R IN K Y L IM O N P L U S (2 4 B S / 1 2 / 3 2 g )
B R IN K Y C H O C O L A T E (2 4 B S / 1 2 / 3 4 g )
B R IN K Y V A IN IL L A (2 4 B S / 1 2 / 3 4 g )
B R IN K Y F R E S A (2 4 B S / 1 2 / 3 4 g )
42
7.3.1 Ajuste de la programación. Conociendo el tiempo teórico de un cambio de
referencia y sabor el área de productividad y costos decidió antes de iniciar el
proyecto de cambios rápidos realizar un análisis de la forma en que se estaba
desarrollando la programación de la línea seis (6), y así mismo identificar
oportunidades de mejora, en cuanto a la disponibilidad de la línea. Para esto es
fue necesario contar con la participación del planeador de la producción para
conocer qué criterios de secuencias son manejados actualmente (Cuadro 7).
Con esta información se tiene que los cambios de referencia y sabor ocupan el 7%
de las horas disponibles en la línea con 12.3 Horas Vs. 155.7 Horas de tiempo
productivo. Con esta restricción los cartones producidos totales en la semana son
de 15779. Se maneja un rendimiento de Cartones/Hora para Brinky Regular de
100 y Brinky 3+3 de 115.
43
Cuadro 7. Programación de la producción actual
44
Cuadro 7. (Continuación)
Fuente: Archivos proyecto SMED, Área Productividad y Costos. Colombina del Cauca. 2009.
45
Una vez se tiene clara la programación estándar semanal, se identificó la gran
desorganización de los bloques de producción diaria, porque se presentaban
cambios de la misma referencia el mismo día. Para poder diseñar una nueva
estructura primero se debe conocer el porcentaje de participación de las diferentes
referencias que se fabrican en la línea, según la necesidad actual del mercado.
Actualmente según la organización de la producción se tiene la siguiente
participación por referencia producida (Cuadro 8).
Cuadro 8. Participación en producción por referencia
Cartones
Referenccia %Par
producidos
B Chocolate 4165 26,4%
B Vainilla 4065 25,8%
B Fresa 2831 17,9%
B Yoghurt Mora 1533 9,7%
B Limón 1232 7,8%
B 6 Chocolate 842 5,3%
B 6 Fresa 575 3,6%
B 6 Vainilla 536 3,4%
Total Cartones 15779 100%
46
Cuadro 9. Programación de la producción después del ajuste
PROGRAMACION CON AJUSTES DE CAMBIOS
Domingo Horas Car Lunes Horas Car
Brinky Yoghurt Mora 4,50 H 450
6am- 2pm. Brinky Limón 8 H 800 Cambio Brinky Y Mora a Brinky 6 Fresa 3,00 H *
Brinky 6 Fresa 0,50 H 57
Brinky Limón 5 H 450 Brinky 6 Fresa 4,50 H 518
2pm- 10pm Cambio de Brinky Limón a Y Mora 0,33 H Cambio Sabor Brinky 6 Fresa a Brinky Vainilla 0,33 H
Brinky Yoghurt Mora 3 H 317 Brinky 6 Vainilla 3,17 H 364
Brinky 6 Vainilla 1,50 H 172
10pm- 6am Brinky Yoghurt Mora 8 H 800 Cambio Sabor Brinky 6 Vainilla a Brinky 6 Chocolate 0,33 H
Brinky 6 Chocolate 6,17 H 709
%Par %Par
Tiempo Productivo 23,67 99% Tiempo Productivo 20,33 85%
Tiempo de Cambio 0,33 1% Tiempo de Cambio 3,67 15%
Tiempo Disponible 24 100% Tiempo Disponible 24 100%
47
Cuadro 9. (Continuación)
Numero de Cambios 0
Cartones Producidos 2400
Fuente: Archivos proyecto SMED, Área Productividad y Costos. Colombina del Cauca. 2009.
48
Se logró aumentar en 550 cartones la productividad de la línea sólo con el ajuste a
la producción, pasando de 15779 cartones a 16475 cartones producidos
semanalmente.
Cuadro 10. Resumen resultados programación semanal
17
CUB CAB, Op. cit., p.251.
49
4. Productividad y Costos: soportara todas las actividades que se realicen en el
transcurso del proyecto brindando la información y espacios necesarios para el
correcto desarrollo.
Para dar inicio a la formación de todo el grupo de cambios, se recibió ayuda de un
asesor externo, experto en metodologías de manufactura Lean que colaboró en la
implementación del sistema SMED en la planta de Colombina del Cauca. Estas
capacitaciones tuvieron una duración de 12 horas durante una semana, y en total
fueron recibidas por 20 personas (Figura 7).
La metodología que se manejará para el entrenamiento consiste en una primera
etapa que contiene 8 horas de clases magistrales, las cuales contendrán
inicialmente una parte de introducción al pensamiento Lean, vital para la
comprensión de la metodología SMED. Después se hará un entrenamiento
específico en cambios rápidos con talleres prácticos en planta, donde se
realizaran mediciones en la línea, para recolectar información que posteriormente
será analizada, para el establecimiento de planes de acción (Figura 6).
Una vez todo el equipo capacitado se inicia con la segunda etapa que comprende
trabajo en planta, se realizará las mediciones de tiempos, para después continuar
con el análisis de la información y definición de proyectos.
Figura 6. Metodología programa SMED para Colombina del Cauca
50
Figura 7. Foto capacitación teórica en metodología SMED
51
Una vez todos los participantes conozcan como está conformada la línea de
galletas dulces, su funcionamiento y las condiciones de las máquinas, se procede
a asignar las responsabilidades de la práctica que se va a medir, a cada uno de
ellos. Se decidió definir dos tipos de responsabilidades.
Responsabilidades de cambio: Consiste en el análisis de todas las actividades
necesarias a efectuar en cada máquina para realizar los cambios de referencia,
esto estarán a cargo de los operadores regulares parte del equipo de cambios lo
cual les permitirá tener un sentido crítico de lo realizado, estableciendo
comparaciones directas
Responsabilidad de observación y toma de datos: Consiste en registrar datos
sobre la forma de trabajar de cada una de las personas que intervienen en el
cambio de referencia, además de realizar un análisis crítico de las condiciones
observadas en la práctica como organización, disponibilidad de herramientas
etc.
Con todos estos puntos claros por el equipo de cambios se realizó un cuadro
resumen que contiene la posición en donde se deben ubicar los participantes, su
rol en la actividad y una breve descripción de sus actividades (Cuadro 11). El área
de productividad y costos se encargara de la disponibilidad de todos los recursos,
necesarios para el correcto desarrollo de la práctica así como la de los
colaboradores.
52
Cuadro 11. (Continuación)
53
8. METODOLOGÍA SMED
8.1 OBSERVAR Y MEDIR
Es la primera de las etapas del método, fundamental para el éxito del análisis
posterior. En ella se ha de realizar un análisis profundo de las operaciones que se
realizan durante el cambio desglosándolas todo lo posible y determinando el
tiempo que requiere cada una de ellas, además de las herramientas que se
necesitan para el correcto flujo de la actividad. Tener personal conocedor de la
línea y las máquinas no significa que se deba conformar con simplemente conocer
las operaciones que se realizan, sino que debemos comprender por qué se
realizan.
Una vez se fabrica la ultima caja de galletas de la referencia Brinky (12PP/2/408g)
se inicia el cambio de formato a Brinky 3+3 (24BS/8/39g). El cambio seleccionado
es la transición de la referencia Normal (4 galletas) a Premium (6 galletas) (figura
8) este es el cambio que requiere movimientos de formato críticos en las
máquinas, porque se debe hacer una nueva programación de parámetros, a
diferencia de los otros tipos de cambios que solo consisten sabores de cremas.
Este análisis de la línea se inicia en piso utilizando ayudas audiovisuales como
grabación total de las actividades, esto permite desglosar más fácilmente las
operaciones ya que se pueden observar en repetidas ocasiones (Figura 9).
También se utilizaron Diagramas de recorrido o spaghetti que nos muestra todos
los movimientos a detalle de las personas que intervienen en las operaciones de
cambio.
Las actividades de cambio en la línea se realizaron en dos zonas:
Cambio en horno
Cambio en envolvedoras
Figura 8. Referencias galleta Brinky.
54
Figura 9. Foto práctica de cambio numero 1 Línea seis (6).
Una vez completadas todas las actividades realizadas en estas dos zonas, y todas
las condiciones estables en la línea se autoriza a iniciar la producción con la nueva
referencia. Así el tiempo total de cambio fue de 236 minutos, comprendiendo
desde el momento en que sale el último cartón bueno de la máquina multi-
empaque y es estibado y enviado al centro de distribución, hasta que sale el
siguiente cartón de la nueva referencia cumpliendo con todas las especificaciones
solicitadas por calidad, incluyendo los ajustes que requiera en la línea hasta tener
un flujo constante en el proceso.
A continuación se muestran todas las actividades que se registraron con los
respectivos tiempos en el área de la envolvedora (Cuadro 12) y horno (Cuadro
13), en el formato oficial designado por la empresa para esta práctica.
55
Cuadro 12. Registro de actividades de cambio envolvedora
Equipo Critico
Hora inicio 3:50pm
Hora Final 7:10pm
Narrador Giovanni Zapata
Tipo de Tiempo de
Paso Detalle de la actividad Observaciones
actividad Actividad
No se tiene herramientas a la
Conseguir implementos de aseo
mano y no son las adecuadas
2 Int 20´´
3 Retirar cabezales para aseo Int 47´´
El sistema de tornillos es
inapropiado y demorado
10 Retiro de guarda numero dos Int 4´14´´
56
Cuadro 12. (Continuación)
El sistema de tornillos es
Inicio de cambio de piñones
inapropiado y demorado
11 Int 6´28´´
12 Int 6`
13 Int 25´´
El sistema de tornillos es
Retiro de cadena numero dos
inapropiado y demorado
14 Int 4´12´´
18 Int 1´7´´
20 Int 45´´
57
Cuadro 12. (Continuación)
El sistema de tornillos es
Aflojar piñones
inapropiado y demorado
22 Int 1´7´´
23 Int 7´10´´
Lavado de manos
24 Int 26´´
25 Int 40´´
29 Int 5`
58
Cuadro 12. (Continuación)
30 Int 1`
33 Int 15`
Colocar bobina sobre los discos
34 Int 32´´
38 Int 6´27´´
59
Cuadro 12. (Continuación)
No tenía la herramienta a la
Búsqueda de herramientas para mano, tuvo que esperar hasta
colocar guardas que un operario de otra línea
desocupara las suyas
42 Int 5´33´´
Evacuación de crema restante en
tuberías
43 Int 5´2´´
Lavado de manos
44 Int 25´´
Se encontró un problema en la
Corrección de fuga de cremas en
maquina Hecrona que hacia que
tubería
no retuviera la nueva crema
45 Int 2`57"
Entrega de turno
46 Int 3´4´´
Cambio de fecha en smart date
47 Int 49´´
El sistema de tornillos es
Montaje de segundo cabezal
inapropiado y demorado
48 Int 1´32´´
El sistema de tornillos es
Desmonte de cepillos para aseo
inapropiado y demorado
49 Int 3´27´´
60
Cuadro 12. (Continuación)
El sistema de tornillos es
Desmonte de guarda
inapropiado y demorado
50 Int 3´38´´
Es demorado no existe un
Ajuste de guía procedimiento estándar de
ajustes finos
57 Int 7´42´´
Es demorado no existe un
Prueba de maquina con galleta procedimiento estándar de
ajustes finos
58 Int 9´
61
Cuadro 13. Registro de actividades de cambio horno
ÁREA Uniband-Horno
REFERENCIA Cambio Brinky 3+3 - Brinky
Hora Inicio 3 12 pm
Hora Final 4 26pm
Tiempo de
Tipo de
Paso Detalle de Actividad Observaciones Actividad
actividad
(min.)
62
Cuadro 13. (Continuación)
63
Cuadro 13. (Continuación)
64
Cuadro 13. (Continuación)
65
Cuadro 13. (Continuación)
66
Cuadro 14. Comparación duración de cambio de referencia por zona
Zona Minutos %
Horno 235 76%
Envoltura 74 24%
Total 309 100%
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTERNAS
ÁREA Uniband-Envolvedora Formost 1
REFERENCIA Cambio Brinky 3+3 - Brinky
Equipo Critico
Tipo de Tiempo de
Paso Detalle de la actividad Observaciones
actividad Actividad
68
Esta etapa permite conocer el tiempo que se podría ahorrar realizando solo
algunos cambios en el método de realización. Se debe tener en cuenta que esta
clasificación es de cómo deberían clasificarse las actividades, no de la situación
actual, ya que como se mostró en el Cuadro 12 y Cuadro 13 todas las operaciones
son tratadas como internas.
Al final de esta actividad simple de clasificar las actividades en externas e internas,
se puede tener un panorama más amplio de los beneficios que se logran
aplicando todos los principios de la metodología SMED, pues se evidencian las
mejoras que se pueden obtener solo planeando actividades anteriores al cambio.
8.3 CONVERTIR ACTIVIDADES EXTERNAS A INTERNAS
La metodología SMED tiene como una de sus principales herramientas, identificar
claramente cuáles son las actividades externas e internas para lograr convertir la
mayor cantidad de las operaciones internas en externas, esto quiere decir, reducir
al máximo las operaciones que se hacen con la máquina detenida y que en
realidad se pueden hacer previamente en la planeación del cambio, logrando así
aprovechar al máximo el tiempo destinado al cambio de utillaje. En un primer
momento se puede pensar que todas las operaciones que se realizan en el
cambio son necesarias, pero la experiencia en estas técnicas indica que son
muchos los movimientos innecesarios que se realizan durante el cambio18.
Partiendo de este concepto se inicia la identificación y conversión de las
actividades, esto se realizó por medio del análisis de las operaciones más críticas
encontradas en el listado de actividades (Cuadro 12 y Cuadro 13). Para cumplir
con este principio se desarrolló una tormenta de ideas con el equipo de cambios,
con el aporte de todos, se describió las situaciones detectadas y las posibles
soluciones a cada una de ellas. (Cuadro 16)
Una vez que se cuente con varias posibles soluciones a los inconvenientes
principales, se decidirá en consenso con argumentos claros por una mejora única
a cada problemática. Con esta etapa completa, se diseñará un procedimiento
piloto que se evaluará en una segunda práctica, en donde se realizarán los
ajustes necesarios para brindar un procedimiento estandarizado listo para ser
normalizado.
18
Reducción de tiempos de fabricación con el sistema SMED, Op. Cit., Disponible en Internet:
http://www.tecnicaindustrial.es/TIAdmin/Numeros/55/40/a40.pdf
69
Cuadro 16. Análisis oportunidades de mejora en envolvedora
ÁREA Uniband
REFERENCIA Brinky 3+3
70
Cuadro 16. (Continuación)
ÁREA Uniband
REFERENCIA Brinky 3+3 Chocolate-Brinky Fresa
71
Cuadro 16. (Continuación)
ÁREA Uniband
REFERENCIA Brinky 3+3 Chocolate-Brinky Fresa
72
Cuadro 16. (Continuación)
ÁREA Uniband
REFERENCIA Brinky 3+3 Chocolate-Brinky Fresa
La operación la realiza el
Paso 52. Llenado de Esta actividad puede ser realizada por el
23 operario técnico pero debe ser
crema. preparador de la crema
realizada por otra persona
74
Cuadro 17. Control de Capacitación metodología SMED línea 6
75
piezas y material faltante al área de producción para que gestionara su compra.
Para evitar la pérdida en tan corto tiempo de las herramientas, se pidió a los
coordinadores de la línea realizar un formato de entrega de herramientas turno a
turno, donde debían firmar y hacerse responsable de ellas. Se debió manejar
este sistema, por el poco compromiso de los operarios con los recursos dados
por la empresa.
Una vez se contó con todas las piezas requeridas se realizó una lista de
chequeo que se debe revisar horas antes al cambio con el propósito de contar
con todos los materiales a mano y así evitar desplazamientos innecesarios.
(Cuadro 18)
Calidad en el proceso: En el análisis realizado a los factores críticos se
encontró problemas que pueden llevar a una no conformidad en el proceso,
como realizar operaciones del cambio de partes de máquina en el piso,
utilizando herramientas que estuvieron en contacto con el suelo de la planta,
esto aparte de generar mal aspecto y desorganización de la línea, puede
provocar la contaminación de materiales extraños en el producto final.
Para ayudar a eliminar esta posible contaminación se hizo el requerimiento a
producción para la compra de un carro de herramientas móvil, en donde se
pudieran almacenar las herramientas adecuadamente además de tener una
superficie plana en la parte superior que sirve de apoyo para evitar realizar
operaciones en el piso (Figura 11).
Figura 11. Foto carros móviles para almacenamiento de herramientas
76
Cuadro 18. Lista de chequeo Línea de galletas dulces
77
Ajuste de máquinas envolvedoras: Se evidencia la necesidad de tener
estandarizado los parámetros que ingresa el operario a la máquina, se debe
iniciar con el establecimiento de ajustes finos que permitan minimizar los fallos a
la hora del arranque de la línea. Este programa inició con la participación de
personal de mantenimiento, operarios técnicos y coordinadores. Se realizaron
varias reuniones y mediciones en las máquinas para tener los parámetros
exactos de funcionamiento, al final de esto se realizó un procedimiento para el
cuadre de las partes de la máquina en este cambio específico.
Manejo de material de empaque. Tener claro qué tipo de empaque a utilizar
para la siguiente producción y a la mano, ahorra tiempos en la búsqueda y
desplazamiento, sin embargo, a pocos momentos de iniciar la nueva orden de
producción, no se contaba con ellos en la línea de producción, debido a la falta
de espacio para la correcta ubicación de las bobinas. Muchas veces los códigos
y especificaciones del empaque no coincidían con los solicitados en las órdenes
dadas, por esta razón, se presentaban retrasos de varios minutos en la línea,
mientras se encontraba el material requerido en la bodega.
Para poder solucionar esto, se diseño un árbol metálico en donde es posible
ubicar varias bobinas BB5 y BB6, ahorrando el espacio disponible en la línea.
Esto permite que se tenga todas las referencias cerca y correctamente ubicadas
para el cambio (Figura 12)
Figura 12. Foto árbol metálico para almacenamiento de material de empaque
78
anteriormente cubiertos, se inició la elaboración del procedimiento estándar
piloto del cambio de referencia en la línea de galletas cremada donde se
describe la metodología a seguir acordada por operadores y grupo del proyecto
para realizar el cambio de presentación de Brinky (4 Galletas/paq) a Brinky (6
Galletas/paq) el propósito de elaborar este primer procedimiento es evaluar en
una segunda práctica en piso las variaciones que puedan surgir a este primer
método, para después con las mejoras de tipo técnico, entregar el procedimiento
estándar listo para ser normalizado en la empresa.
Para la construcción del manual se hizo una sincronización de las operaciones
manejando algunas de forma paralela es decir que se realicen al mismo tiempo
que otras actividades con la participación de más operadores, organizándolas en
bloques comunes (Cuadro 19). La nueva organización de la tripulación fue
posible hacerla debido a que ya se contaba con todo el personal entrenado y en
plena capacidad de realizar cualquiera de las actividades básicas de la mejor
manera posible sin afectar el ritmo de ella, además de comprender el objetivo
general de la compañía con este proyecto y las técnicas utilizadas para ello.
El pre-alistamiento de las herramientas también es el gran cambio que se va a
tener en esta práctica a diferencia del procedimiento actual registrado, ya que
con el check-list elaborado (Cuadro 18) se espera que los coordinadores y
operarios cumplan con la planeación previa a las operaciones, de materiales y
herramientas necesarias, de esta forma ahorrando tiempo en desplazamientos y
búsquedas innecesarias evidenciadas en la primera práctica.
Con la conversión de las actividades de búsqueda de herramienta, materiales de
aseo, y partes de máquina como actividades externas, y la organización de la
tripulación y la línea en general se logró una disminución de 57 minutos es decir
un 24% menos con respecto al tiempo inicial, sin aún contar, con las mejoras
que se obtendrán en el campo técnico. Un gran porcentaje de reducción
conseguido solo con hacer una mejor planeación y análisis de la actividad de
cambio.
79
Cuadro 19. Procedimiento de cambio de referencia de máquina piloto
80
Cuadro 19. (Continuación)
2 espatulas grandes, 2
Retiro de cremas de ollas Luis Polindara-Lider
3 espatulas medianas 15`30`` 13 INT
Formost 1: (1)
alimentadora
3.2 Limpieza de máquina
Formost 2: (1)
alimentadora 2 PAR
Formost 1: (1)
alimentadora + (1)
alimentadora de
3.3 Lavado de cadenas, cabezales y cepillos
multiempaque
Formost 2: (1)
alimentadora + (1) 4 PAR
Luis Polindara, (1)
3.4 Llenado de cabezales Estibador, (1)
Patinador 30` 3 INT
Operario de
Bocafija 13, Allen 5, Allen 6,
Cambio en multiempaque multiempaque + (1)
Pinza, 2 pares de guantes
4 bandejero 30' 2 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Aseo de máquina Manguera, aire disponible
Formost 2:Mauricio
5 Balanta 40'' 2 EXT
Formost 1: Giovanni
Zapata, Ferley
Allen 4 (2), Allen 6 (1) ,
Cambio de piñones Vinasco Formost
Bocafija 13 (1)
2:Mauricio Balanta,
Hector Cantero
6 16`08 2 INT
Operario de
6.1 Alistamiento de cadena, bridas y Cadenas, bridas y piñones
envolvedora turno
piñones listos
anterior 1' 2 EXT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Tensión de cadena pequeña Llave de tubo (2)
Formost 2:Mauricio
7 Balanta 1'7'' 2 INT
81
Cuadro 19. (Continuación)
Formost 1: Giovanni
Zapata, Ferley
Montaje de nueva cadena de alimentación Vinasco Formost
2:Mauricio Balanta,
Hector Cantero
8 7'10'' 4 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Realizar cambio de parámetro
Formost 2:Mauricio
9 Balanta 1' 2 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Cambio de receta
Formost 2:Mauricio
10 Balanta 23'' 2 INT
11 Búsqueda de galleta para cuadrar guía Carlos Betancurt 1´40´´ 1 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata Allen 6(2), Allen 4 (2), Allen 3
Cuadre de guía
Formost 2:Mauricio (2)
12 Balanta 1` 2 INT
Tener lista al lado de la
Operario de
Montaje de nueva bobina máquina antes del cambio la
multiempaque
13 nueva bobina 40'' 1 INT
Operario de
Cambio de fecha del smart date
14 multiempaque 49'' 1 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Colocar bobinas sobre los discos
Formost 2:Mauricio
15 Balanta 32'' 2 INT
Formost 1: Giovanni
Los tornillos por cada máquina
Zapata, Ferley
deberán ser guardados en un solo
Montaje de guardas y revisión de cabezales Vinasco Formost Bocafija 11 (2)
sitio para evitar pérdidas de
2:Mauricio Balanta,
Hector Cantero tiempo en búsqueda
16 1` 4 INT
82
Cuadro 19. (Continuación)
Formost 1: Giovanni
Zapata, Ferley
Montaje de cabezales y cuadre de guía Vinasco Formost Allen 5 (2), Allen 6 (2)
2:Mauricio Balanta,
17 Hector Cantero 6'27'' 4 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata Allen 3 (2), Allen 4(2), Allen 6
Ajuste de guía
Formost 2:Mauricio (2)
18 Balanta 1'21'' 2 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Corrección de fugas de cremas en tubería Tener a la mano 5 empaques
Formost 2:Mauricio
19 Balanta 2`57`` 2 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Cuadre de lámina y ajuste de parámetro
Formost 2:Mauricio
20 Balanta 7'84'' 2 INT
Formost 1: Giovanni Se necesita aplicar un proyecto de
Zapata, Ferley
Allen 6 (2), Bocafija 11 (2), cambio del sistema de tornillos a
Colocación de cepillos Vinasco Formost
Bocafija 17 (2) la envolvedora 1 con tornillos
2:Mauricio Balanta,
Hector Cantero mariposas, como lo tiene la Env 2
21 5'17 4 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata, Ferley
Montaje de guardas Vinasco Formost
2:Mauricio Balanta,
22 Hector Cantero 58'' 4 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata, Ferley
Formost 1 : Allen 6 Formost
Cuadre de cadena de envolvedora Vinasco Formost
2: Bocafija 13
2:Mauricio Balanta,
Hector Cantero
23 1'6'' 4 INT
Formost 1: 4
Operarias
Llenado de magazines alimentadoras Allen 2 (2)
Formost 2: 4
24 operarias 1'32 8 INT
83
Cuadro 19. (Continuación)
Formost 1: Giovanni
Zapata
Ajuste de toboganes Allen 4 (2)
Formost 2:Mauricio
25 Balanta 5' 2 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Prueba máquina con galleta Galleta disponible en la línea
Formost 2:Mauricio
26 Balanta 14` 2 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Cuadrar posición cero la máquina
Formost 2:Mauricio
27 Balanta 38'' 2 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata
Ajuste de temperatura de discos
Formost 2:Mauricio
28 Balanta 3'2'' 2 INT
Operario de
Cuadre de producto en multiempaque
29 multiempaque 1'59'' 1 INT
Formost 1: Giovanni
Zapata Allen 6 (2), Bocafija 11 (2),
Ajuste de formador
Formost 2:Mauricio Bocafija 17 (2)
30 Balanta 15` 2 INT
TOTAL 178`
Fuente: Archivos proyecto SMED, Área Productividad y Costos. Colombina del Cauca. 2008.
84
8.3.1 Realización del segundo cambio. Antes de iniciar el segundo cambio, se
explicó a todos los operadores, las mejoras inmediatas implementadas y todas
aquellas actividades nuevas que ayudaran a disminuir el tiempo total de cambio,
reflejadas en el procedimiento de cambio piloto (Cuadro 19.)
En esta práctica participaran las mismas personas que lo hicieron en la primera,
todos ellos deben estar consientes que aplicando las ideas sugeridas en el
procedimiento, disminuirá el tiempo de cambio.
Las responsabilidades serán las mismas que se nombraron para la práctica 1.
(Cuadro 4). De esta manera se da inicio a la práctica número 2, como resultado
final la duración fue de 176 minutos. Se observó principalmente que se desarrolló
un fuerte sentido de pertenencia por parte de la tripulación, hacia el logro del
resultado, los inconvenientes entre ellos se redujeron notablemente al ver el
involucramiento de todos ellos, y no carga de trabajo sobre unos pocos.
Se identificaron nuevas oportunidades de mejora para ajustar el procedimiento en
los aspectos presentados en el (Cuadro 20). Los ajustes que se deben realizar son
principalmente al inventario de herramientas e implementos de aseo que se
realizaron previamente, ya que durante la práctica se evidenció que había varios
implementos necesarios que no se alistaron.
También se deben sincronizar nuevas operaciones ya que se observó que varias
pueden ser realizadas de formar paralela, así provocando nuevas reducciones en
el tiempo global de cambios.
Estos ajustes se realizaran al procedimiento de cambios de referencia
estandarizado que se entregará a la compañía, una vez se implementen las
mejoras técnicas que se describirán en el paso 4.
85
Cuadro 20. Oportunidades de mejora práctica de cambio dos (2).
AREA Uniband
REFERENCIA Brinky 3+3
86
Una vez organizada la tripulación y clasificadas la mayor cantidad de actividades
en paralelas, se procede a identificar mejoras técnicas que influyen directamente
en la reducción del tiempo de cambio. En algunos casos son pequeñas
modificaciones técnicas, en otros serán proyectos de mejora que eliminen por
completo algunas operaciones o las convierta en muy sencillas. Estas inversiones
requieren un estudio del costo, y la relación costo/beneficio para evaluar su
viabilidad en la línea.
8.4.1 Oportunidades de mejora en aspectos técnicos. Con el equipo de
cambio y específicamente con los operarios técnicos y el personal de
mantenimiento que son los que mayor conocimiento tienen de la operación de las
máquinas, se realizó la descripción de las oportunidades de mejora en el aspecto
técnico.
Sistema de tornillos simple: se evidenció que el sistema de tornillos de los
cepillos de la máquina cremadora y guardas protectoras es demorado e
ineficiente por la cantidad de tornillos que contienen las guardas de las 2
máquinas tienen 22 y los 4 que tienen los cepillos dan un total de 26.
Demorándose en la actividades de desmontar y colocar 17 minutos.
Para dar solución a este punto, se propuso la compra de tornillos tipo mariposas,
que es un dispositivo de sujeción que sirve para mantener objetos fijos, en este
caso los cepillos que utiliza la máquina cremadora y la guarda de protección se
fijaran en su sitio con un esfuerzo mínimo. Este sistema ya se encuentra
implementado en otras líneas de la empresa. Los tornillos serán renovados cada
dos meses (Figura 13)
87
Ajuste de máquina con galleta: Los ajustes de la máquina en el proceso son
recurrentes principalmente a la hora del cuadre de las guía por donde la galleta
pasa. Este proceso es demorado ya que actualmente es realizado a ensayo y
error. Además del inconveniente del ajuste la demora radica en que los operarios
esperaban a que el nuevo bache de producción llegara al área de envoltura para
hacer el cuadre, debido a que la referencia Brinky 6 tiene especificaciones en
tamaño diferente a las de la referencia normal.
Para este caso es muy útil la elaboración de dispositivos Poka Yoke, que son un
mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace
que sean muy obvios para que el trabajador se de cuenta y lo corrija a tiempo. El
sistema Poka-Yoke, o libre de errores, permite prevenir errores humanos que se
convierten en defectos del producto final.
19
SHIGEO, Shingo. El sistema de producción de Toyota desde el punto de vista
de la ingeniería. 3 ed. Madrid: Tecnologías de gerencia y producción S.A. P 283
88
puesta en su otra velocidad y los piñones son acomodados en su posición
adecuada. Así se optimiza el proceso cuando la caja de velocidades recibe la
transmisión del movimiento, ya que esta realiza el cambio de velocidad y de
salida del movimiento transmitiéndolo de nuevo a la máquina, es así como los
piñones inicial y final se podrán graduar para poner en correcta posición el paso
de los mismos (Figura 14).
Figura 14. Sistema de cambios de velocidad máquina envolvedora
89
Figura 15. Aletas de formador de material resistente para máquina
envolvedora
90
Una vez identificadas e implantadas las mejoras técnicas se debe realizar el
análisis de tiempo para conocer el ahorro que se tendrá por la ejecución de ellas.
Para esto se comparó el tiempo actual de la actividad vs el tiempo obtenido con
las mejoras en marcha junto con el costo. (Cuadro 21)
Cuadro 21. Reducción de tiempo por mejora técnica implementada
91
Cuadro 22. Procedimiento estándar de cambio de formato línea de galletas dulces
Formost1: Operario
Envolvedora
2.3 Retirar cepillos de la y Empacador Allen 6 (2) , Boca fija Operarios
1'
cremadora para aseo Formost 2:Operario 17 (2), Boca fija 11 (2) Envolvedoras
Envolvedora
y Empacador
92
Cuadro 22. (Continuación)
Formost 1:
alimentadora (2)
3.1 Lavar las ollas de las Estibador (1) Agua Caliente, Operario
cremas Formost 2: espátulas Cremadora
alimentadora (2)
Patinador (1)
Formost 1:
Verificar la existencia del
alimentadora (1)
3.2 Limpiar la máquina servicio de agua caliente y aire Operarios
3 Formost 2: Agua Caliente
cremadora una hora antes de iniciar el Envolvedoras
alimentadora (1)
cambio.
Formost 1:
alimentadora (1)
alimentadora
3.3 Lavar cadenas, Operarios
multiempaque (1) Agua Caliente
cabezales y cepillos Envolvedoras
Formost 2:
alimentadora (1)
alimentadora
Operario Cremadora
Estibador (1) Operarios
3.4 Llenar cabezales Guantes 15'
Patinador (1) Envolvedoras
93
Cuadro 22. (Continuación)
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE MAQUINA
Formost1: Operario
Envolvedora
Realizar Cambio de Allen 4 (2), Allen 6 (1) , Operarios
6 y Empacador 5'
piñones Boca fija 13 (1) Envolvedoras
Formost 2:Operario
Envolvedora
6.1 Realizar Operario
Operario Envolvedora Cadenas, bridas y
Alistamiento de cadena, 0 Envolvedora
turno anterior piñones listos
bridas y piñones turno anterior
Formost1: Operario
Envolvedora
Realizar Montaje de la La cadena no se puede colocar
y Empacador Operarios
8 nueva cadena de 5' en el piso, debe estar siempre
Formost 2:Operario Envolvedoras
alimentación sobre un recipiente limpio
Envolvedora
y Empacador
94
Cuadro 22. (Continuación)
95
Cuadro 22. (Continuación)
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE MAQUINA
Realizar Corrección de
Tener a la mano 5 Operarios
18 fugas de cremas en Operarios Envolvedoras Empaques 5'
empaques Envolvedoras
tubería
Realizar Cuadre de
Operarios
19 lámina y ajuste de Operarios Envolvedoras 2'
Envolvedoras
parámetro
Formost1: Operario
Envolvedora Deben quedar bien
Allen 6 (2), Bocafija
Realizar Colocación de y Empacador posicionados para Operarios
20 11 (2), Bocafija 17 1'
cepillos Formost 2:Operario evitar daños en la Envolvedoras
(2)
Envolvedora cadena
y Empacador
Formost1: Operario
Deben quedar bien
Envolvedora
Realizar Montaje de posicionados para Operarios
21 Formost 2:Operario 30''
guardas evitar daños en la Envolvedoras
Envolvedora
cadena
96
Cuadro 22. (Continuación)
97
Cuadro 22. (Continuación)
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE MAQUINA
Fuente: Archivos proyecto SMED, Área Productividad y Costos. Colombina del Cauca. 2008.
98
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS
9.1 SEGUIMIENTO A EGP (EFICIENCIA GLOBAL DE PLANTA)
La efectividad de las medidas tomadas se evalúa a través del comportamiento de
la eficiencia global de planta (Ver Glosario). Los tiempos invertidos en los cambios
de referencia, son registrados por los operarios en un formato de registro de paros
donde además de las paradas bajo este concepto se registran todas las realizadas
durante una orden de fabricación. Estos datos son llevados a una hoja electrónica
donde se clasifican según su naturaleza para luego evaluarlos en el informe final
del mes.
Los tiempos de paro registrados bajo concepto de cambios de referencia afectan
la disponibilidad de los equipos y por ende uno de los componentes de la
eficiencia global de planta (EGP), de tal manera que existe una relación inversa,
ya que al reducir estos tiempos, representa de forma automática el aumento de
este indicador, que es el utilizado en la compañía para medir la productividad. En
este caso con la implementación del sistema SMED el tiempo de cambio de
referencia en la línea seis (6) tuvo una reducción del 51.6% pasando de 236 a 122
minutos en total. Para analizar el impacto de estos tiempos logrados con el
desarrollo del proyecto se graficó el comportamiento del indicador a través de todo
el año 2009 para observar la tendencia, teniendo en cuenta que la aplicación del
programa inicio en el mes de septiembre (Figura 17).
Figura 17. Eficiencia global de planta línea 6 año 2009.
150,0
60,2% 64,6% 65,4%
65,2% 67,2%
66,3%
100,0
50,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
99
La información presentada en la gráfica anterior (Figura 17) fue calculada
específicamente para evaluar el desempeño de la línea de galletas dulces en el
año 2009, este cálculo se obtiene al relacionar los factores de disponibilidad,
desempeño y calidad de los resultados del mes. A continuación se explica la base
de cálculo.
Disponibilidad: Este valor resulta de restar el tiempo programado mensual para
la fabricación de las diferentes referencias de la línea de producción con el
tiempo obtenido de los paros registrados, y a este valor dividirlo por el tiempo
programado.
Desempeño: Se obtiene al dividir la producción mensual obtenida y dividirla por
la producción que nominalmente debió de haberse fabricado.
Calidad: Se debe de restar a la producción total la producción rechazada y a
este valor dividirlo por el total producido.
De esta manera el valor de la eficiencia global de planta se obtiene multiplicando
estos tres aspectos. Para tener un valor de ejemplo se calculará el EGP del mes
de Agosto.
EGP = Disponibilidad * Desempeño * Calidad
EGP = (635.8 Horas/ 660) * (598.586 Cartones/430.589 Cartones) * (598.586
Cartones/26.734 Cartones) * 100
EGP = 65 %
En la Figura 17 se puede observar que el EGP tuvo una tendencia descendente, a
partir del mes de Agosto cuando el programa SMED se encontraba en marcha e
implementado en la línea se logro aumentar el EGP en 5 puntos en promedio.
Evidenciando el impacto que puede generar el correcto funcionamiento de la
metodología SMED.
9.2 DISMINUCION DE HORAS DE CAMBIO DE REFERENCIA
Como indicador del proyecto también se analiza y se realiza seguimiento a las
horas que se invierten en los cambios de formato en la línea. Esta información se
obtiene de los reportes de causales de paros llenados por los operadores y con los
cuales se obtiene un promedio mensual de la duración de las actividades de
cambio. De esta forma se compara los datos históricos que se tienen de la línea
hasta el mes de julio con la información de agosto en adelante, para evaluar le
evolución de los tiempos una vez implementado el proyecto de cambios rápidos
(Figura 18).
100
Figura 18. Tiempos muertos por cambio de formato en la línea seis (6) año
2009
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
101
Cuadro 23. Aumento de capacidad de producción semanal
El valor total de las inversiones fue de $11.750.000, teniendo este valor se calcula
el retorno a la inversión en año, mes y semanas (Cuadro 26).
Ganancias anuales
Inversión Anual ROI(Años) ROI(Mes) ROI(Semanas)
obtenidas por mejoras
103
ROI (Mes) = 0.251
104
CONCLUSIONES
Para el desarrollo del proyecto se decidió trabajar sobre la línea de producción
de galletas dulces, ya que según los criterios establecidos para su selección
representaba la línea más crítica, especialmente por la cantidad de cambios que
se realizan en ella, y su contribución en cuanto a margen de utilidades para la
compañía.
Por medio de la matriz de tiempos, en donde se almacenan los tiempos teóricos
de cambio de las diferentes referencias que se fabrican en la línea de galletas
dulces seis (6), se determina que el cambio más crítico es de Brinky 2008
(4galletas/ paq) a Brinky 3+3 (4 galletas/paq) con una duración total de 180
minutos.
Con el objetivo de realizar un ajuste a la programación semanal de la planta se
diseño un nuevo sistema de producción por bloques logrando reducir la cantidad
de cambios de sabor y formato que se realizan en la línea. Pasando de 22
cambios en total a solo 7.
Se conformó el equipo de cambios, al cual pertenecen personas de diferentes
áreas de la empresa como Calidad, Mantenimiento, Producción e Ingeniería para
ser parte de todo el desarrollo del proyecto y ser los encargados de realizar el
seguimiento y control una vez finalice la implementación de la metodología y así
mismo garantizar la perdurabilidad en el tiempo.
Al realizar el análisis de la primera actividad de observación y medición, se
identificó que el cuello de botella en el cambio de Brinky 2008 (4galletas/ paq) a
Brinky 3+3 (4 galletas/paq) son todas las actividades que se desarrollan en el
área de envoltura, con 235 minutos.
Al realizar la conversión de actividades internas en externas, y la implementación
de todas las mejoras técnicas, se logró disminuir el tiempo de cambio de
referencia en un 51%.
Por medio del diseño de un procedimiento de operación y una lista de chequeo,
se logro estandarizar el método utilizado para los cambios de referencia, por
medio de la unificación de conceptos de los operarios técnicos y la distribución
adecuada de las operaciones entre toda la tripulación. Este procedimiento fue
divulgado a todas las personas que intervienen en la operación de la línea.
Se diseñó un programa de capacitación para el personal operativo, y mecánico
con el propósito de tener un equipo plenamente capacitado en los conceptos de
la metodología y así mismo generar un alto nivel de compromiso con los
objetivos del proyecto.
105
Además de identificarse oportunidades de mejora en el aspecto técnico se
implementaron acciones que las condiciones en cuanto a salud ocupacional que
ayudan a generar un ambiente de trabajo más seguro a los colaboradores.
Al lograr una mayor disponibilidad en la línea de galletas dulces, el proyecto
logro impactar el indicador EGP (Eficiencia Global de Planta), se notó una
tendencia ascendente al final del año con un aumento en total de 5 puntos en
promedio.
La efectividad de las mejoras implementadas, generaron mayor disponibilidad de
producción, lo que produjo un impacto económico en la empresa, ya que a la
semana la línea quedó con capacidad de contribuir en $11.703.000 más.
El aplicar esta metodología que permite la disminución de los tiempos de cambio
logra brindar ventajas competitivas a la compañía porque no sólo permite una
reducción de los costos, sino que, aumenta la flexibilidad o capacidad de
adaptarse a los cambios en la demanda.
106
RECOMENDACIONES
Continuar con las reuniones por parte del equipo de cambios con el propósito de
mantener el compromiso del grupo hacia el proyecto que permita el
sostenimiento del sistema en el tiempo.
Implementar el uso de gráficas de control, que contengan la información de los
cambios realizados en la línea de producción de galletas dulces con el propósito
de establecer acciones correctivas y preventivas según sea necesario.
Cuando se considere que la línea esta estable en sus procesos de cambio,
establecer una nueva meta de reducción de tiempo, que permita generar una
cultura de mejoramiento.
Mantener el apoyo por parte de la gerencia general y jefes de línea hacia el
proyecto de cambios rápidos con el propósito que los colaboradores se sientan
respaldados.
107
12 BIBLIOGRAFIA
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máquinas cortadoras de bobinas de acero “Slitters” en una empresa
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109