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TESIS LAMINAS Y CORTES - Postes 8m 510
TESIS LAMINAS Y CORTES - Postes 8m 510
TESIS LAMINAS Y CORTES - Postes 8m 510
2137282
Director
RICARDO MONTERO MARTINEZ
INGENIERO INDUSTRIAL
ALEJANDRO SILVA
Jurado
A mis padres pilares fundamentales en mi carrera que los amo, gracias por el
apoyo incondicional de seguir estudiando, este título es de ustedes, como dice mi
padre “cuando usted reciba ese título, me estaré graduando yo”.
Por último, mi novia, mis hermanos, familiares y amigos cercanos que siempre
estuvieron allí apoyándome dándome las fuerzas y la moral necesaria para nunca
desistir en el camino.
GLOSARIO 18
RESUMEN 23
INTRODUCCIÓN 24
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 26
2. JUSTIFICACIÓN 29
3. OBJETIVOS 31
4. MARCO REFERENCIAL 32
5. MARCO TEÓRICO 42
5.6 KAIZEN 48
5.8 5S´S 51
5.9 PRONÓSTICOS 52
6. METODOLOGÍA 56
6.2 ETAPAS 56
6.2.1 Etapa 1. 56
6.2.1 Etapa 2. 57
6.2.2 Etapa 3. 57
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 58
7.1.1 Historia. 58
BIBLIOGRAFÍA 135
ANEXOS 139
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 18. Diagrama analítico para la tarea corte con cizalla (tramos 1,2
y 3) 73
pág.
Figura 19. Gráfico desglose de tiempos para la tarea corte con cizalla 75
pág.
LEAN TIME: tiempo total de la cadena de valor desde la materia prima hasta el
producto terminado. Este tiempo incluye actividades que agregan y que no
agregan valor.
PULIDO: proceso de abrasión mecánica por medio de una pulidora que consiste
en pasar sobre el material “discos de lija de diferentes numeraciones de grano con
el fin de darle mejor acabado o reducir marcas de soldadura o corte con plasma”9.
13 KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo [en línea]. 4 ed. Suiza: Oficina
Internacional del Trabajo, 1996. p. 491. [Consultado: 17 de octubre de 2017]. Disponible en
Internet: http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1992/92B09_329_span.pdf
RESUMEN
Como primer objetivo planteado en este proyecto se busca identificar los tiempos y
las actividades que no agregan valor al proceso de fabricación de los postes
metálicos, se identificaron trece tareas con sus respectivos tiempos estándar y
gracias a la aplicación de la (TMD) se logra un desglose del tiempo estándar del
proceso general y de las respectivas tareas documentadas, se propone en este
punto eliminar algunas tareas que no afectan la forma ni la calidad del producto,
además de la reorganización de algunas tareas que se identificaron como críticas,
en general en esta propuesta se mejoran los tiempos de ejecución en un 50%.
Para el segundo objetivo se utilizó la herramienta Lean del Visual Stream Mapping
(VSM), aquí se replantea la reorganización de las tareas que no se eliminaron
para conformar una célula de manufactura, para esto se identificó a través del
mapa de valor futuro que era necesario la construcción de la figura de
“supermercados” de productos terminados y productos intermedios, además de
implementar el sistema de tarjetas Kanban.
Henri Ford implementó el concepto de línea o cadena, con una línea de ensamble
en movimiento con partes intercambiables en donde el componente principal se
desplazaba constantemente y era ensamblado, revolucionando el concepto de la
producción en masa. Más importante aún para el nacimiento de la organización e
ingeniería industrial fue la publicación del artículo “Shop Management” echa
escrito por Frederick W. Taylor, en 1903, en el cual hay que reconocer el mérito de
plantear y defender el acercamiento científico al problema de la gestión de la
producción. Taylor plantea que en una organización productiva interesa que
algunas personas se dediquen, no a realizar operaciones, sino a estudiar la forma
más adecuada en que otros las realizan, dando así las bases para corregir las
ineficiencias existentes.
14JARA VERDUGO, Marco A. Propuesta de estudio para mejorar los procesos productivos en la
sección metal mecánica, fábrica Induglob. Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana Sede
Cuenca. Ingeniería industrial. 2012. p. 15.
24
Las interrogantes iniciales de que, cómo, dónde, cuándo y cuánto fabricar siguen
requiriendo respuesta solo que, con el aumento en la escala y complejidad de los
sistemas productivos modernos ya no es tolerable el error o la lentitud, por tal
motivo este proyecto de investigación aborda la problemática de la tendencia a la
improductividad en el proceso de fabricación de la línea de postes metálicos en el
área de producción de la empresa Laminas y Cortes Industriales S.A.
25
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Los países desarrollados y sus industrias cada vez dan mayor importancia a la
optimización de sus procesos industriales independientemente sea una
organización pública o privada o si produce bienes capitales o servicios. En el
artículo de investigación publicado por Castañeda15, se indica que las
organizaciones están dejando en el pasado procesos poco rentables o
improductivos, especialmente procesos que requieren mucha mano de obra como
recurso principal o de poco valor agregado en sus productos o servicios, como es
el caso específico de gran parte del proceso productivo del sector metalmecánico
colombiano en especial en las pequeñas y medianas empresas.
26
crecimiento en la venta de una de sus nuevas líneas de productos la cual es la de
postes metálicos, estos a su vez varían sustancialmente en muchas referencias y
tipos de partes y accesorios. En consecuencia, la empresa presenta una serie de
problemáticas muy parecidas a las que cita Salazar17 en su página web
sustentada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), como lo son: la
inadecuada planificación de recursos, alta variabilidad de referencias, desperdicios
de materiales, no apropiación de una cultura de la calidad, la mala disposición y
utilización de los espacios, la inadecuada manipulación de los materiales,
frecuentes interrupciones en la producción de un producto para atender otra
referencia, métodos de trabajos que no añaden valor, daños frecuentes en las
máquinas y equipos y también posibles riesgos por accidentes o lesiones que
actúan como factores de improductividad y falta de garantías en el trabajo.
27
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Con respecto al anterior planteamiento del problema se busca dar solución del
mismo a través de la siguiente pregunta:
28
2. JUSTIFICACIÓN
29
También las familias de los colaboradores y los vecinos del entorno serán
beneficiados indirectamente, gracias a que aumentando la productividad, es
posible que el aumento se vea reflejado en mayores ventas por parte de la
empresa generando más puestos de trabajo lo que contribuye a la disminución del
desempleo y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Como
resultado se tendrán procesos con menores desperdicios y utilización de recursos
lo que contribuye a la disminución de residuos en el ambiente, otro entregable
además seria que se obtendrá un ambiente de trabajo seguro lo que contribuye a
la tranquilidad de las familias del trabajador.
30
3. OBJETIVOS
31
4. MARCO REFERENCIAL
32
Seguidamente en la sub fase 2 se creó un sistema de tarjetas que ayudan a
mejorar la comunicación donde se piensa recibir con antelación sugerencias que
permitan alertar sobre averías que puedan aparecer, esto se desarrolló utilizando
el método PDCA y otras herramientas como el esquema Ishikawa, y por último en
la tercera sub fase se desarrolló un plan preventivo de primer nivel, donde se
busca instruir más adecuadamente al operario para que pueda realizar un
mantenimiento correctamente, además se utilizó una lista de chequeo para
verificar la correcta ejecución de la tarea.
33
terminadas. Todo esto ocasiona un ambiente de trabajo no deseable donde se
evidencia desorden, pasillos saturados y espacios limitados. Para este proyecto se
realizaron 5 etapas, en la cual la primera etapa consta de un diagnóstico inicial de
las actividades que se realizan en la sección metal mecánica, para lo cual se
emplean datos históricos suministrados por el departamento de ingeniería de la
empresa, en este diagnóstico se profundiza en el área la cual se va a intervenir y
se desagrupan los procesos que dependen de esta área, también se realiza una
clasificación de los recursos disponibles (mano de obra, maquinaria, terreno),
como resultado en este punto se obtiene un documento con la información base
para continuar las siguientes etapas.
La segunda etapa consta de la realización del VSM visual Stream Mapping, con el
objeto de identificar actividades que no agregan valor y los flujos de material. Para
su construcción se realiza un análisis de Pareto que permite tomar la decisión
basada en datos de las familias de productos más representativas para solucionar
el tema de aumento de la productividad. En la tercera etapa se implementa la
metodología TOC o Teoría de las Restricciones, donde se pretende liberar los
cuellos de botella, mejorando los inventarios de productos intermedios y como
consecuencia el aumento en el “throughput”. De los anteriores resultados en la
etapa 4 se puede desarrollar un VSM futuro el cual contemplará los flujos óptimos
tanto de material como de información, esto combinado con la implementación de
la metodología de las 5S´s resultando un tablero de actividades de la misma.
20CASTAÑEDA, Jesús D. Valoración del estado actual de las Pymes metalmecánicas mediante la
aplicación de la herramienta de diagnóstico logístico productivo en un piloto local. Op. cit. p. 43.
34
utilizados para recolectar información acerca de la organización. Para facilitar la
aplicación de la herramienta, los tópicos a valorar se han dividido en tres
secciones, a saber: la empresa y su entorno, el proceso productivo y la tecnología,
cada uno de los tópicos mencionados contiene entre 1 a 7 factores que
profundizan el análisis de la información. Se obtuvieron entonces
recomendaciones en común para las 5 empresas estudiadas, teniendo que por
ejemplo: estas no utilizan planos y se valen mayormente de dibujos a mano
alzada, la selección de la máquina herramienta es intuitiva mas no se fundamenta
en procedimientos teóricos o técnicos, no se elaboran hojas de rutas, procesos ni
de operación, aunque muchas trabajan bajo una orden de trabajo, la
documentación utilizada no permite extraer información pertinente, como por
ejemplo; tiempos, parámetros, secuencia de fabricación, tiempos de espera,
demoras, mecanizados, con los que se pueda hacer un seguimiento y un proceso
de mejora, también demuestra la ausencia de informes de mantenimiento a las
maquinas ni de las paradas realizadas por mantenimiento ni el rechazo de
productos en determinada máquina, también no se dispone de información
completa de cada máquina, la mayoría de las empresas estudiadas cuentan con
una sección de calibración de equipos de medición lo que garantiza las
dimensiones deseadas, se encuentra una falencia en cuanto a indicar la precisión
de los equipos de medición, y por ultimo 2 de las empresas encuestadas poseen
un nivel tecnológico bajo-medio, lo que corresponde a empresas de maquinaria
agroindustrial y de moldes y el resto de empresas bajo-alto con algún tipo software
de gestión, pequeñas máquinas electrónicas y de control numérico.
35
concluir, se logran implementar las dos herramientas mencionadas mejorando
notoriamente los procesos productivos de la compañía.
36
Gutiérrez23 en su trabajo de grado denominado “Diseño de una metodología
basada en 5s para la planta de tintorería de Eka Corporación”, plantea la
problemática de pérdida de tiempo en búsquedas de herramientas o insumos y
además un exceso en los consumos. La planta de tintorería de Eka corporación se
ve inmersa en una problemática de este orden ya que tiene en promedio 2
toneladas de material en proceso en su mayoría transportados en más de 100
contenedores plásticos que dificultan y retrasan la búsqueda en el proceso, debido
a que hay un proceso inadecuado de manejo y almacenamiento temporal de
materias primas, producto en proceso y producto terminado. El autor plantea para
resolver estos problemas primeramente la identificación de todas las necesidades
de herramientas observadas a través de un método analítico para realizar un
diseño adecuado de la metodología. En la primera etapa se realiza un plano de la
distribución actual de la planta, en la segunda etapa se identifican los cruces de
flujos de materia prima y productos en proceso. Al final se obtiene un diagnóstico
general de la situación de orden y limpieza de la planta, en el cual se identificaron
los puntos críticos de suciedad, esto se representó diseñando un plano de la
distribución actual, en éste se pudo corroborar visualmente el cruce de los flujos
de materiales y productos en proceso, por lo que esta información fue la base para
la redistribución de algunos procesos y la enmarcación de las aéreas, además del
diseño de la propuesta metodológica de las 5S`s para la planta que como primera
medida contempla sensibilizar el personal, comprometer a los líderes de proceso
de cual se obtuvo una muy buena aceptación dejando la base para continuar la
implementación de la metodología y el plan propuesto. También resultan
encuestas y formatos necesarios para la continuidad y el mantenimiento de la
cultura de limpieza.
37
metodología de trabajo en 2 etapas, la primera consta de una propuesta de
implementación en el método de las 5S´s y la segunda etapa de la realización de
una propuesta con el método poka-yoke, ambos métodos son herramientas de la
filosofía de Lean Manufacturing, y para ambas etapas se realizó un diagnóstico,
una capacitación del tema, una difusión de los conceptos y por último formatos de
acuerdo a la necesidad de cada método anexo a la propuesta de cada uno.
38
Se proponen tres etapas: la primera etapa consiste en el diagnóstico del proceso
productivo, la segunda en establecer los tiempos del proceso productivo y por
último en la tercera etapa se deben identificar los casos especiales que se
presentan en los procesos productivos de la empresa, utilizando herramientas
como diagramas de flujos, distribución de la planta, formatos de registros de
información y análisis estadísticos utilizando Excel, entre otros. El resultado de las
anteriores fases es: en la primera etapa en el diagnóstico del proceso productivo,
se estima que se puede reducir hasta en un 900% de tiempo en el transporte
innecesario. En la segunda etapa con los tiempos de proceso establecidos en los
diferentes cuadros de tiempo se puede programar la producción evitando el
desorden en la fabricación de las piezas y el incumplimiento en la entrega de los
productos terminados a los clientes. En la tercera etapa se obtiene la base para
reclasificar el precio de venta de algunos productos evitando pérdidas de dinero y
esfuerzo. En general se pudo disminuir los tiempos de producción, mejorar el flujo
de materiales y productos a través de la planta, reorganizar zonas de producción
de una manera más adecuada con la finalidad de evitar pérdidas de tiempo y
desorden en la fabricación de piezas.
39
Como resultado de lo anterior se estima un aumento como mínimo del 15,8% del
rendimiento de las líneas de envasado en la planta de producción de Naprolab
S.A; el análisis realizado indica que la empresa podría obtener una utilidad de
$39.145.680 en el año con dicho aumento de productividad. Adicional en el
estudio de métodos se determina en el nuevo método de distribución una
reducción del 33% del recurso humano lo que hace a la línea más productiva.
Además, se propuso dos indicadores, el primero índice de productividad por turno,
el cual se estima tendrá un incremento del 15,8% para el año 2012, y el segundo
eficiencia minutos pagados vs minutos producidos, en el cual se obtienen
resultados de casi un 50% mayor a la productividad actual.
27 PORTILLA DIAZ, Lorena. Diseño del programa de mantenimiento productivo total para las áreas
de producción de la empresa E.P.I LTDA. [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2014. p. 14.
[Consultado: 28 de abril de 2016]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO.
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6590/1/T04614.pdf
40
decisión de contratar personal capacitado en salud y seguridad en el trabajo. En la
segunda etapa se logran analizar las variables implicadas llegando a la conclusión
de que la empresa cuenta en un 50% con los factores para aplicar la filosofía
debido en gran parte a sus operarios puesto que instintivamente aplican los
principios del mantenimiento autónomo y, por último, en la tercera etapa se logra
consolidar un plan estructurado en una guía en momento de que la empresa
decida implementar esta propuesta.
41
5. MARCO TEÓRICO
Con el ánimo de presentar las técnicas y los métodos más relevantes con los
cuales se abordará la problemática planteada, se definirán para mejor
entendimiento y posterior análisis de los resultados los siguientes conceptos:
Niebel define esta técnica de la siguiente manera “es una técnica para aumentar la
producción por unidad de tiempo y, en consecuencia, reducir el costo por unidad.
Esto implica trabajo de análisis en dos etapas de la historia de un producto.
Inicialmente idear y preparar los centros de trabajo donde se fabricará el producto.
En segundo lugar, continuamente se estudiará una y otra vez cada centro de
trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto”29.
42
Para Alberto Benavidez Esteban define en su manual de ingeniería de métodos,
“el estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos
existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, con el fin de idear y aplicar
métodos más sencillos y eficaces para reducir los costos”30.
Obtención de los hechos: Reunir todos los hechos importantes relacionados con
el producto o servicio.
43
Presentación del método: Explíquese el método propuesto en detalle a los
responsables de su operación y mantenimiento.
Implantación del método: Considérese todos los detalles del centro de trabajo
para asegurar que el método propuesto dará los resultados anticipados.
32 Ibíd., p. 7.
33 BENAVIDES, Op., cit. p. 3.
44
Para llevar a cabo la técnica del estudio de tiempos, existen varias técnicas con
aplicaciones en ciertas condiciones para establecer un estándar, como lo son: el
estudio cronométrico de tiempos, recopilación computarizada de datos, datos
estándares, datos de los movimientos fundamentales, muestreo del trabajo y
estimaciones basadas en datos históricos.
Examinar esa descripción para verificar que se están utilizando mejores métodos
de trabajo.
34 Ibíd., p. 4.
45
Determinar el tiempo atipo o tiempo estándar de la operación.
Despilfarro en el proceso
46
A partir de aquí se puede tener un primer indicador: coeficiente de despilfarro por
método (CdM) que cuantificara cuanto es el despilfarro con respecto al mejor
tiempo estándar.
Que equivale a:
37 Ibíd., p. 41.
38 Ibíd., p. 43.
39 Ibíd., p. 44.
47
5.5 LEAN MANUFACTURING
5.6 KAIZEN
40 Ibíd., p. 9.
41WANG, John X. LEAN MANUFACTURING: Business Bottom-Line Based. Nueva York: Taylor &
Francis Group, 2011.p. 1.
48
Esta herramienta es una forma de hacer mejoras en todos los niveles de la
organización. Principalmente su utilidad radica en la aplicabilidad gradual y
ordenada de la herramienta, además de la implicación del trabajo conjunto de
todas las personas en la organización donde se logran hacer cambios con poca
inversión.
Fases para completar VSM. La metodología usada por Wang44 consta de los
siguientes 5 pasos:
o Especificar objetivos
42 Ibíd., p. 11.
43 Ibíd., p. 63.
44 Ibíd., p. 66-67.
49
o Crear diagrama del proceso de alto nivel o detalle
Medir el tiempo de cada paso y tiempo del ciclo total del proceso
Hacer diagrama del proceso de alto nivel o detalle. Incluir todos los pasos
requeridos para desarrollar un servicio o producto. Centrarse como es echo
actualmente el proceso. Una segunda opción es crear un diagrama de despliegue
de elementos que clarifique roles y funciones.
50
Desarrollar un recorrido observacional de desperdicios a través de un flujo de
valor para cada paso del proceso:
o Anotar inventario.
5.8 5S´S
45 Ibíd., p. 6.
51
Fases para completar 5s´s.46 El sistema de las 5S´s es diseñado para mejorar la
organización y estandarización del espacio de trabajo. Las fases son:
Organizar y clasificar: Clasificar todos los objetos y quitar los objetos que no
agregan valor.
5.9 PRONÓSTICOS
46 Ibíd., p. 5.
47RENDER, Barry y HEIZER, Jay. Principios de administración de operaciones. 9 ed. México:
Pearson Educación S.A. de C.V., 2014. p. 104.
48 Ibíd., p. 104.
52
Pronostico corto plazo: tiene una extensión máxima de hasta 1 año, pero casi
siempre es menor a 3 meses, muy usado para planeación de compras, programar
el trabajo, asignar trabajo, decidir los niveles de producción.
5.9.3 Pasos para el sistema de pronósticos. Los autores describen siete pasos
básicos para completar un sistema de pronósticos50.
Determinar el uso del pronóstico: por ejemplo, para dirigir el personal, horas de
entrada, abastecer material, etc.
49 Ibíd., p. 105.
50 Ibíd., p. 106.
53
Seleccionar los aspectos que se deben pronosticar: en el ejemplo del libro
Disney usa como dato primordial la asistencia diaria, con esta determina mano de
obra, programación, etc.
Realizar el pronóstico.
51 Ibíd., p. 554.
54
5.10.2 Requerimientos del modelo de inventario dependiente. Para un uso
eficiente de los modelos dependientes se requiere de lo siguiente52:
Las órdenes de compra pendientes (lo que esta pedido y se espera llegue)
52 Ibíd., p. 554.
53 Ibíd., p. 559.
54 Ibíd., p. 563.
55
6. METODOLOGÍA
6.2 ETAPAS
56
6.2.1 Etapa 2. En esta etapa se ilustrará de manera detallada la cadena de valor
de la línea de postes metálicos, con ayuda del método VSM se podrá tener una
ilustración de los diferentes flujos de materiales, información y demás flujos que
intervienen en el proceso, se utilizará el software Microsoft Excel para su
realización y como resultado se visualizará en un plano o mapa los diferentes
flujos y desperdicios que se puedan presentar en el proceso de fabricación para su
posterior propuesta de mejora, igualmente ilustrado en un plano.
6.2.2 Etapa 3. Por último, para esta etapa se tiene en cuenta una redistribución
del proceso de fabricación de los postes por medio del método del cálculo de
superficies auxiliado por el software Microsoft Excel, éste arrojará los
requerimientos de espacio necesario por cada máquina que interviene en el
proceso y estos requerimientos serán tenidos en cuenta para desarrollar el plano
propuesto de la redistribución. Además de este método se complementa con las
5S´s, se espera obtener además de un espacio optimizado, disminuir el tiempo por
búsqueda de herramientas o elementos y más importante aún disminuir las
probabilidades de riesgos y accidentes laborales.
57
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
58
Figura 1. Organigrama departamento producción
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Jefe de Coordinador de
Electromecánico
Producción Almacén
Auxiliar de
Supervisor
Almacen
Operario de
Planta
Ayudante de
Planta
Soldador
Armador
59
Figura 2. Diagrama de bloques procesos en Láminas y Cortes Industriales
Lámina Hr espesor 3 mm
60
7.2.2 Mano de obra área de producción. Láminas y Cortes Industriales cuenta
con 60 colaboradores de los cuales 30 son mano de obra directa del departamento
de producción repartidos entre los diferentes procesos con los que cuenta la
empresa. La empresa cuenta con un turno de 7:30 am a 5:30 pm con descansos
de 9:00 a 9:15 am, 12:00 a 1:00 pm y 3:00 a 3:15 pm.
61
Figura 3. Pantógrafo HPR260
Fotografía Capacidad
Tabla 2.
Especificaciones de
corte con plasma
Tabla 3.
Especificaciones de
corte en cizalla
62
Figura 5. Dobladora Ermark CN 3300 Tabla 4.
Especificaciones de
doblez en dobladora
Ermark
Máximo Mínimo
Espesor 1/8" C-20
Largo lámina 6 mts 70 mm
63
Figura 8. Taladro Radial Asquith Tabla 7.
Especificaciones de
perforado taladro
Radial Asquith
64
Figura 11. Roladora pequeña Tabla 10.
Especificaciones de
rolado en roladora
pequeña
Máximo Mínimo
Espesor del
4" 1/4"
tubo
6 mts
Largo de la (dependiend
500 mm
lámina o del
espesor)
Diámetro a
8 mts 1 mts
rolar
65
Figura 14. Prensa hidráulica grande o Abombadora Tabla 13.
Especificaciones
prensa hidráulica
grande
Máximo Mínimo
Espesor 1/2" C-16
Largo lámina 6 mts 70 mm
Diámetro
abombado 3100 mm 700 mm
Tabla 14.
Especificaciones corte
Figura 15. Tortuga en tortuga
Máximo Mínimo
Espesor 4" 1/8"
Largo de la
2 mts 100 mm
bancada
Ancho de la
50 cm 10 mm
bancada
66
Tabla 15. Referencia postes para redes de distribución y trasmisión de energía
Postes metálicos para redes de distribución y trasmisión de energía eléctrica
8m x 1050 10m x 510 10m x 750 10m x 1050 12m x 510
8m x 510kgf 8m x 750 kgf 9m x 510 kgf 9m x 750 kgf
kgf kgf kgf kgf kgf
14m x 750 16m x 750 18m x 750 18m x 1050 20m x 750
12m x 750 kgf 12m x 1050 kgf 18m x 510 kgf 20m x 510kgf
kgf kgf kgf kgf kgf
A lo que se refiere con esto es que: 8 metros mide la longitud total de su cuerpo en
vertical y debido a que esta línea de referencias soporta una carga de trabajo por
el peso de los cables y elementos de trasmisión eléctrica que en él se instalan, se
le añade la variable de fuerza, que, según el antiguo Sistema Técnico de
67
Unidades, “se refiere a que el kilogramo-fuerza es lo que pesa una masa de 1 kg
en la superficie terrestre”55.
68
Tabla 17. Referencia postes en tubería
Postes en tubería
6m
9m
10m
69
8. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA MEDICIÓN DEL DESPILFARRO,
MÉTODOS DE TRABAJO, TIEMPOS Y SU APLICACIÓN A LA MEJORA DE
LA PRODUCTIVIDAD
70
8.2 DESPILFARRO EN EL DISEÑO DEL TRABAJO
71
8.2.1.1 Métodos y tiempos poste metálico referencia 8m x 510Kgf. A modo
de ejemplo se documentará y analizará el método y los tiempos solamente de la
tarea de corte con cizalla para la referencia 8m x 510Kgf, para las demás tareas
identificadas y que se mostrarán en el apartado de anexos (ver anexos de A al L),
se realizará la misma metodología de documentación por consiguiente se podrá
realizar el mismo análisis para todas las tareas documentadas tal y como se
mostrará a continuación con la tarea de ejemplo.
72
Tabla 18. Diagrama analítico para la tarea corte con cizalla (tramos 1,2 y 3)
Actual TABLA RESUMEN POR UNIDAD
Distancia
Método
Propuesto Concepto min/Unid Hr/Unid recorrida CdM 2,65
(mts)
Tiempo por
Cliente: Consorcio La Ceiba 49,95 0,8325 10
unidad
Tarea: Corte con cizalla (tramos 1,2 y 3) Empieza: Estudio orden
Producto: Poste troncoconico 8x510 Kgf Termina: Arrumado tramos TABLA DESGLOSE DE TIEMPOS
Operario(s): Eyder Campo (operario planta); Javier Muñoz (ayudante planta) Operario Material Equipo Concepto min/Unid %
Delimitaci
ón de Agrupación de Tiempo
Tiempo Total Cantidad
No de operacion operaciones para Distancia por Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación Normal suplemen de Observaciones u Recomendaciones
operaciones es conformar (metros) unidad total añadido añadido
(minutos) tos (%) unidades
agrupada elementos (minutos)
s
1 Determinar materia prima, cantidad, especificaciones
1a2 Estudio Orden 2 1,11 2,22 1 2,22 0 2,22
2 Selección de la materia prima (Formato de 6000x1200mm)
3 Ajuste de palanca de cuchilla según material a cortar
4 ingreso de parámetros en tablero CNC Alistamiento de
3a5 1 1,11 1,11 1 1,11 0 1,11
Maquina
5
Ajustar y desajustar Escuadra de la maquina (según se requiera)
trasladar 3 formatos de lamina 6x120 desde suelo enfrente a mesa Traslado Materia Prima
6 6 10 3 1,11 3,33 1 3,33 3,33 0
cizalla (Puente grúa)(1 operario) a mesa de trabajo
7 calcular de la manera en que se va a distribuir la lamina Alistamiento de Materia
7a8 2 1,11 2,22 1 2,22 2,22 0 (Este proceso será trasladado a dibujo)
8 Ubicar adecuadamente el material en mesa Prima
9 medir y trazar las medidas según plano
Usar rodamientos (se usan tres tubos distribuidos a lo largo de la Corte a Formatos
10 laminas, se levanta la primer lamina con palanca y se ponen los salen 2800 mm sobrante ¿Puede requerirse al
trabajables
tubos 9 a 12 4 1,11 4,44 1 4,44 4,44 0 proveedor el formato de lamina con la medida
3200x1200mm (resulta 1
11 Halar manualmente la lamina a posición de corte (2 operarios) requerida?
retal de 2800x1200mm)
12 primer corte (cortar largo de lamina 3200x1200 "formato
trabajable")
Halar manualmente la lamina hasta mesa de trabajo desde burro
13
auxiliar (2 operarios)
73
Tabla 19. Continuación diagrama analítico para la tarea corte con cizalla (tramos 1,2 y 3)
27 se gira la lamina de manera que quede a lo largo de la cizalla Corte "Tramo 2"
(horizontal) 315x3190mm (salen 3
28 se mide y se marcan medidas por medio de la cimbra 26 a 30 "tramos 2" y 1 retal de 5 1,11 5,55 1 5,55 0 5,55
se manipula manualmente a posición de corte según requerimientos 3200x255 mm; y
29
de la orden algunas tiras de retales)
Operación: Op 5
Trasporte: Tr 3
Almacenamient
Alm 3
o:
Operación
Op-Elim 6
eliminable:
TOTAL 17
74
Figura 19. Gráfico desglose de tiempos para la tarea corte con cizalla
75
8.2.1.2 Coeficiente de despilfarro por método (CdM) poste metálico
referencia 8m x 510Kgf. De los métodos y tiempos de las 13 tareas que conforma
el proceso de fabricación de postes metálicos de la referencia 8m x 510Kgf,
podemos calcular el coeficiente de despilfarro por método de cada una de las
trece tareas obteniendo el siguiente gráfico:
76
indispensable para la continuidad del proceso en este caso trasporte a proveedor
de galvanizado. Para concluir observamos que de las trece tareas que conforman
el producto, 46% de ellas sobrepasan la barrera de los dos puntos o en otras
palabras doblan lo que debería ser el promedio o el mejor tiempo estándar, el otro
54% se encuentra en el rango de entre 1 y 2 por lo cual el proceso sigue
evidenciando gran contenido de despilfarro en cada una de sus tareas.
77
Tabla 20. Tabla tiempos estándar y tipología de tareas
Tiempo
Item Tarea Conversión estándar Tipo Tarea
(minutos)
1 Almacenamiento de materia prima Alm 1 0,3 Alm
2 trasporte de formato de lámina Tr 1 1,1 Tr
TOTAL
477
PROCESO
De la anterior tabla podemos observar que de las 13 tareas iniciales más las
tareas complementarias como desplazamientos y almacenajes intermedios
tenemos un total de 42 tareas según el proceso actual para la fabricación de un
poste metálico de la referencia 8m x 510Kgf. Las tareas fueron discriminadas
según su codificación y se le asigno su respectivo tiempo estándar en minutos-
hombre, se puede resumir la información obtenida de la siguiente manera:
78
Tabla 21. Tabla resumen despilfarro en el proceso
79
De este gráfico representativo observamos los dos desgloses de tiempo más
importantes de este punto los cuales son el tiempo dedicado al valor añadido que
es de 189 minutos-hombre lo que representa 40% del tiempo total del proceso y el
tiempo sin aporte de valor añadido que es de 288 minutos-hombre que representa
el 60% del tiempo total del proceso y por último la evidente mejora que puede
obtener en el proceso en general.
80
Figura 22. Diagrama de proceso fabricación de poste metálico 8mx510Kgf
81
9. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA VISUAL STREAM MAPPING (VSM)
Otra de las mediciones importantes que se deben cuantificar es el tiempo takt que
es la velocidad con la cual está dispuesta a comprar el cliente y a la cual el
sistema productivo de la empresa debe adaptarse.
Para el caso de Láminas y Cortes Industriales el tiempo disponible por día consta
de 10 horas – 1,5 horas de comida y descanso = 8,5 horas x 60 minutos = 510
minutos.
82
510 minutos/turno x 1 turno x 60 segundos/minuto = 30600 segundos
Demanda anual para el año de 2016 con corte al 5 de diciembre = 915 unidades
de postes.
Esto lo que quiere decir es que el cliente está dispuesto a comprar una unidad de
poste metálico cada 7650 segundos o cada 128 minutos, ritmo al cual se debe
adaptar el sistema productivo de fabricación de postes metálicos para satisfacer la
demanda del cliente.
83
Figura 23. Diagrama de Pareto selección de familias de productos
84
Figura 24. Familia de productos postes de distribución
Tareas
corte en cizalla y enderezado
cargue destino descargue identificación
armado de formateada de rollo corte con cizalla punzonado doblado armado soldado pulido tramos y
Productos cruceta lamina tramos lengüetas lengüetas tramos tramos tramos
proveedor arribo de
pulido de
y pintado embalaje TOTAL
galvanizado proveedor tramo 1 y 2
antihundimiento bocas
8m x 510kgf 13 32 51 57 50 53 94 44 3 4 24 28 22 477
9m x 510 kgf 13 32 60 60 61 63 100 50 5 5 24 32 24 529
12m x 750 kgf 14 36 80 66 84 86 120 62 8 8 30 34 30 658
14m x 750 kgf 14 32 70 70 80 83 135 60 12 12 32 40 30 670
La anterior agrupación de productos se lleva a cabo bajo el criterio de listar las tareas y sus respectivos tiempos
estándar en minutos.
9.3 CREACIÓN MAPA DE VALOR ACTUAL O VISUAL STREAM MAPPING (VSM) ACTUAL
Para la construcción del mapa de valor se cuenta con la siguiente información del proceso.
85
La relación producto mercado puede catalogarse como “Producción por órdenes”
MAKE TO ORDER (MTO), por cuanto solo se empieza a producir cuando se
recibe la orden de venta, en estos sistemas lo importante es tener disponibilidad
de materia prima para responder oportunamente con la producción, por esta razón
los pronósticos de demanda no se realizan a nivel de producto terminado sino a
nivel de materia prima, por lo cual el sistema de planeación y control de la
producción en la empresa Láminas y Cortes Industriales es un sistema “make to
order”, (enfoque empujar), para este producto los pronósticos se basan en
pronósticos a mediano plazo debido a que los clientes licitan contratos que
aseguran la venta en ese horizonte de tiempo, por lo general son pedidos grandes
y variables, la empresa asocia su planeación de los materiales con el sistema
MRP, para tener en cuenta los plazos ofrecidos por los proveedores (Lead Time).
A continuación, se describe el proceso de fabricación de los postes metálicos ver
diagrama de proceso figura 22
Tarea 3: Corte con cizalla tramos: Se trasladan los formatos de lámina del
proceso anterior y se proceden a cortar en la cizalla por 2 operarios, aquí los
86
formatos de láminas son cortados hasta darles la forma de lengüetas se requieren
de dos lengüetas para formar un tramo, el tiempo de ciclo para esta operación es
de 32 minutos para el corte de las 6 lengüetas que conforman los 3 tramos, y van
entonces a un inventario 21 unidades de lengüetas.
Tarea 7: Soldado tramos: 1 operario traslada cada tramo a través del puente
grúa hasta el área de soldadura donde aplica los cordones de soldadura a lado y
lado del tramo, el tiempo de ciclo que toman los tres tramos es de 135 minutos y
posterior se almacenan en el inventario en proceso 9 unidades de tramos.
Tarea 8: Pulido tramos: 1 operario traslada los tramos con el puente grúa hasta
su puesto de trabajo, este dispone a ubicarlo y con la pulidora quita las chispas o
los residuos de soldadura del proceso anterior, el tiempo de ciclo para los tres
tramos es de 60 minutos, y posterior se van a un inventario de arrumes 20
unidades.
87
Tarea 9: Cargue hasta galvanizado: 2 operarios se encargan de trasladar los
tramos pulidos hasta el acopio del camión para ser trasladados hasta el proceso
de galvanizado por una empresa externa, el tiempo de ciclo es de 12 minutos y se
despachan 20 unidades.
Tarea 12: Se trasladan los postes manualmente por 2 operarios hasta otra área
no especifica donde son demarcados y pintados según especificaciones técnicas
esta operación la ejecuta uno de los operarios y el otro operario se encarga de
remachar o identificar los tramos con las placas de identificación, el tiempo de
ciclo es de 32 minutos y van al inventario 20 unidades.
Tarea 13: Por ultimo entre 2 operarios trasladan cada tramo hasta otra área no
especifica donde ubican cada tramo en unos burros y manualmente se procede a
envolver cada tramo en papel kraf y papel strecht el tiempo de ciclo es de 30
minutos y van al inventario de productos terminados 20 unidades.
88
corto plazo de 4 a 6 meses, lo que quiere decir que se puede planificar con
antelación los componentes de la producción, en este punto se establece
entonces una demanda dependiente, la cual en el momento de generarse una
orden de compra por parte del cliente, es posible calcular las cantidades
requeridas de todos los componentes. Toda la información comercial se realiza
electrónicamente y se trabaja 1 turno de 10 horas con 1,5 horas de almuerzo y
descansos, durante 22 días al mes y 12 meses en el año.
89
Figura 25. Mapa de valor proceso actual
Semanal
Bobina de Lámina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mensual
Corte Formatea Corte Punzon Doblad Armado Soldad Pulido Cargue Descarg Enderezad pintado Embalaj
cruceta da rollo con ado o de o de camion ue o tramos y e
antihun de cizalla lengüet lengüe tramos tramos tramos a tramos y pulido remachad tramos
dimient lámina tramos as tas galvani galvani bocas o placa
o zado zados ID
#
Opera (3 (3 (2) (2 (2 (2 (1 (1 (2 (2 (3 (2 (2
rios
Tiempo de ciclo en minutos13 36 32 60 61 83 135 60 12 12 24 32 30
tramos
cruceta
tramos tramos tramos tramos pintados tramos
antihun lengüe lengüe
Formatos del tramo bobina canoas tramos soldad pulido tramos galvani enderezad e embalad
dimient tas tas
os s zados os identifi os
o
cados
unidades trasferidas 13 20 7 21 40 30 12 9 20 20 20 15 20
Tiempo disponible 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600
Turnos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3,7 5,7 2,0 6,0 11,4 8,6 3,4 2,6 5,7 5,7 5,7 4,3 5,7
13 36 32 60 61 83 135 60 12 12 24 32 30
90
Con el actual mapa de valor se observan todas las actividades que contiene el
proceso, dadas las condiciones del sistema actual, el tiempo de entrega de las 77
unidades de postes metálicos seria de 71 días que sería su lead time y el tiempo
en el que se agrega valor es de 9,8 horas evidentemente el material pasa una
gran parte del tiempo esperando a que se le agregue valor y en los diferentes
inventarios en proceso. Este mapa de valor actual nos permite entender el flujo
actual tanto de los procesos como de la diferente información necesaria para la
elaboración de las ordenes de producción desde el departamento de compras en
formato digital hasta el cliente final y proveedores, y posterior se observa el flujo
de información manual dentro de la planta de producción, con estos datos el flujo
al cual se debe adaptar el sistema productivo es de 4 unidades diarias, gracias a
este mapa actual podemos identificar las oportunidades de mejora para crear flujo
continuo en el proceso.
91
10. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS MANUFACTURA CELULAR Y 5´S
Por último y como se plantea en el último objetivo de este proyecto con base en
los datos y resultados de las herramientas anteriores, en este punto se plantea
una propuesta de redistribución de la planta de producción utilizando la
herramienta Lean célula de manufactura complementando esta actividad con el
cálculo de superficies que aportará el dato adecuado de cuántos metros
cuadrados son necesarios para establecer una adecuada célula de manufactura y
como último aporte implementando otra de las herramientas de Lean
Manufacturing se desarrolló la metodología de las 5´S con el fin de mantener la
célula productiva y organizada minimizando el tiempo de ciclo, los riesgos de
accidentes y maximizando el tiempo disponible para producir.
92
10.1 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA MANUFACTURA CELULAR
Del anterior diagrama de recorrido actual se evidencia la ruta que toman los
materiales desde el almacén de materiales, pasando por las diferentes tareas del
proceso productivo hasta el almacén de producto terminado. Podemos observar
93
un área de producción total de 2344 m2 y máquinas totalmente aisladas las unas
de las otras generando trasportes, demoras, movimientos de materiales,
inventarios en proceso y por ende sobreproducción en algunos casos, situaciones
que con la implementación de la célula de manufactura serán eliminadas o
minimizadas. Por otro lado analizando la ruta que siguen los materiales en el
proceso y los cruces que se presentan entre tareas, se puede concluir que la
empresa tiene un diseño de proceso defectuoso, demasiados trasportes y
almacenajes de productos en proceso generando largas esperas para que se le
agregue valor al material, demasiada manipulación de los materiales en proceso,
ambientes de trabajo saturados de material y con probabilidades de accidentes y
en general excesivos tiempos de respuesta en el proceso.
Este resultado indica que con 5 estaciones de trabajo y ocupando todo el tiempo y
combinando los trabajos de diversas operaciones, es posible sino ocurre ningún
inconveniente, cumplir con el tiempo requerido para producir cada poste en 128
minutos, que es el tiempo al que está dispuesto a comprar el cliente.
94
Figura 27. Gráfico número de estaciones necesarias
En la anterior figura se puede ver que balanceando el tiempo de ciclo por unidad
entra el número óptimo de estaciones propuesto aportan un tiempo de valor
agregado de 118 minutos, este tiempo se acerca al tiempo takt hallado de 128
minutos como se ve en la línea roja en el gráfico. Para que esto sea posible
debemos tomar en cuenta los desperdicios identificados en la tabla de análisis de
mudas y la teoría de la medición del despilfarro (TMD), esta información es ideal
porque es el punto de partida para balancear y construir la nueva célula de
producción.
Tiempo en
Estacion Tareas
minutos
A 93 1,2,3
B 105 4,5
C 105 6,8,9,10
D 117 7,13
E 52 11,12
95
10.2 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S´S
Observación
96
Figura 30. Excedentes de material Excedentes de los procesos
productivos mal localizados o sin un
área específica donde ubicarlos
generando riesgos en la salud e
integridad del personal.
97
Figura 34. Puesto de trabajo con Desorden de los implementos de
suciedad trabajo, suciedad en el puesto de
trabajo.
98
Figura 37. Elementos de trabajo en mal Elementos de trabajo en mal estado.
estado
99
Tabla 23. Tabla frecuencia de uso de herramientas en cizalla
Tarea o Maquina Cizallas
Frecuencia Categoría
Articulo o menos
Mas de
de una No Observaciones
herramienta una vez Necesario
vez al necesario
al mes
mes
Escuadra metálica X X Se necesitan de mayor rango
flexómetro X X En mal estado
tiza X X
rayador X X
marca metal X X
Ubicar en el almacén o
peston X X
realizar estantería por grupo
pie de rey X X
calculadora X X
plantillas X X
cimbra X X
palanca plana X X
tubos metálicos X X
aceite lubricación X X
100
Tabla 26. Tabla frecuencia de uso de herramientas en armado
Tarea o Maquina Armado
Frecuencia Categoría
Articulo o menos
Mas de
de una No Observaciones
herramienta una vez Necesario
vez al necesario
al mes
mes
Equipo soldador X X Efectuar mantenimiento
pipa de gas X X Ubicación lejana difícil
rollo de alambre X X
cepillo de alambre X X
prensa manual en
X X mal estado
"C"
Prensa manual con
X X sin ubicación fija
cadena
marca metal X X
Lamina o cuña para X X sin ubicación fija
corta frio X X
crema para soldar X X
flexómetro X X mal estado
pulidora X X
extensión X X mal estado
101
Tabla 29. Tabla frecuencia de uso de herramientas en cargue y descargue
Tarea o Maquina Cargue y descargue
Frecuencia Categoría
Articulo o menos
Mas de
de una No Observaciones
herramienta una vez Necesario
vez al necesario
al mes
mes
Eslingas X X Mal estado
Tacos de madera X X Sin ubicación fija
Barra separa X X Sin ubicación fija
ganchos de izaje
X X Sin ubicación fija y mal estado
vertical (perros)
uñas de izaje
X X Sin ubicación fija
horizontal
Viga de izaje
horizontal con X X Sin ubicación fija
cadenas
Articulo o menos
Mas de
de una No Observaciones
herramienta una vez Necesario
vez al necesario
al mes
mes
pulidora X X
careta para pulir X X
extensión X X Pedir prestado
flexómetro X X Mal estado
punzones X X desordenados
equipo soldador
X X
electrodo
cuñas X X
tacos de madera X X sin ubicación fija
Articulo o menos
Mas de
de una No Observaciones
herramienta una vez Necesario
vez al necesario
al mes
mes
Pinturas X X Cuarto de las pinturas
tinner X X siempre baja existencia
brochas X X
rodillos X X
wipes X X
remachadora
X X mal estado
manual
remaches X X
taladro manual X X
brocas X X cambiar
placas id X X
102
Tabla 32. Tabla frecuencia de uso de herramientas en embalaje
Tarea o Maquina Embalaje
Frecuencia Categoría
Articulo o menos
Mas de
de una No Observaciones
herramienta una vez Necesario
vez al necesario
al mes
mes
papel kraf X X Rollo poco manejable
rollo strecht X X
cinta trasparente X X
tijeras X X No hay
cuchilla X X No hay
Articulo o menos
Mas de
de una No Observaciones
herramienta una vez Necesario
vez al necesario
al mes
mes
Flexómetro X X Mal estado
rayador X X
marcador de metal X X
tiza X X
escuadra metálica X X Desordenado, mal estado
calculadora X X No hay
plantillas X X Desordenadas
grifa (barra hechiza) X X
pulidora X X Se presta
extensión X X Se presta
103
10.2.2 Ejecución de la segunda S (Ordenar). A continuación, se listan algunos
aspectos de importancia ejecutados para establecer el orden que la metodología
requiere en el área de trabajo y en la cultura de la empresa.
104
Los componentes para la limpieza de las máquinas son: detergente,
desengrasante, escobas, esponjas, lubricador de componentes mecánicos,
limpiador componentes electrónicos, wipes, tiner. Estos serán repartidos para las
cinco áreas de la nueva célula de manufactura.
Ubicación de las
herramientas
Zona o actividad
Cajón 1 Cizalla
Punzonadora
Cajón 2 Dobladoras
Área de armado
Soldadura
Cajón 3
Pulido
Zona cargue y
descargue
Cajón 4
Prensas
Roladoras
Taladros
Cajón 5 pinturas
Embalaje
105
sumatoria de los 5 ítems a evaluar y se dividirá por 5, para obtener la calificación
de cada área, a continuación, un ejemplo:
Formula: valor general + valor selección + valor orden + valor limpieza + valor
estandarización / 5
Evaluación 5´S
El número 1 corresponde al nivel mínimo en el cual se encuentra cada casilla
con respecto a las 5´S y el numero 5 corresponde al nivel máximo, para cada
área a evaluar.
Anterior Actual Área: Taladros
Fecha: 2-dic-16 9-dic-16 Frecuencia: Semanal
General 4 5
Selección 3 4
Orden 2 4 Calificación total
Limpieza 2 4 Anterior: 2,6
Estandarización 2 4 Actual: 4,2
Observaciones:
Calificación:
5 Excelente
4 Bueno
3 Regular
2 Malo
1 Muy malo
Esta evaluación inicialmente será realizada por la parte administrativa bien sea
personal de calidad o alguien designado por el director de producción.
106
11. RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
Para este punto es importante recordar las recomendaciones del autor Cruelles, el
cual sugiere que cuando se trata de optimizar un proceso productivo, la prioridad
consiste en optimizar primero el proceso en general, para posteriormente optimizar
las tareas individuales que contiene el proceso general, estas recomendaciones
serán la hoja de ruta para realizar el diseño de las mejoras que se propondrán en
este capítulo al implementar la teoría de la medición del despilfarro y los métodos
y tiempos.
Por otro lado, es importante aclarar que las mejoras que se proponen con la teoría
de la medición del despilfarro (TMD), son mejoras potenciales, lo que quiere decir
que solo se puede corroborar el alcance de sus beneficios y efectividad de los
mismos, aplicando dichas mejoras.
107
Figura 39. Diagrama de proceso método futuro (propuesta 1)
108
Figura 40. Diagrama de proceso método futuro (propuesta 2)
109
Tabla 39. Tabla comparación método actual vs métodos propuestos
Actividades minutos - hombre
Tiempo
Almacenaje Transporte Operaciones Demoras TVA TNVA
estándar
Método
actual
13 14 15 1 417 86 503
Método
5 6 13 1 331 14 345
Futuro 1
Método
Futuro 2
5 6 12 1 256 14 270
110
aumenta la productividad, recordando que estos beneficios serán corroborados al
momento de ejecutar la mejora.
111
proceso. Para ejecutar las mejoras propuestas en este método se sugieren una
serie de actividades consignadas en un cronograma esta vez a un horizonte a
largo plazo de un año como se muestra a continuación.
112
Figura 42. Gráfico de tareas a eliminar
113
Para lograr la reducción de tiempo esperada a continuación se presenta una
referencia de lo que sería un montaje de una línea de embobinado y sus
componentes.
Fuente: Simple Steel Coil Cut to Length Line - For Electrical Pole Making
Machine. [imagen]. You tube. China. 2015. [Consultado: 15 de junio de 2017].
Disponible en Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=8qB9QLAir_I&t=14s&list=PLNAOtkqvykMucNp
ss8EpwxB696kkdQHHQ&index=16
114
11.1.2.2 Tarea 2 a mejorar; doblado de tramos. Igualmente para esta tarea se
tienen muchos inconvenientes de tiempos que no aportan valor, contenidos
principalmente en los traslados de material, almacenajes y operaciones en general
que no aportan valor, observando las tablas de resultado la tarea tiene un tiempo
estándar de 82 minutos, como resultado de la teoría de la medición del despilfarro
se conoce que 33 minutos aportan valor y 49 minutos no aportan valor, 41% y
59% respectivamente, siendo el 59% la mejora potencial de esta tarea, es
importante aclarar que son mejoras potenciales porque solo se pueden corroborar
a la hora de implementar dicha propuesta.
Almacenamiento: Alm 3
TABLA DESGLOSE DE TIEMPOS
Concepto min/Und % Operación
Op-Elim 3
Mejor tiempo estándar 33.3 40.54% eliminable:
Despilfarro en el método 48.84 59.46% TOTAL 14
Como principal medida para mejorar los tiempos de ejecución en esta tarea se
determina la redistribución de las operaciones ya mencionadas, de esta manera es
posible eliminar traslados de material y almacenajes de producto, por lo cual esta
mejora se pospone hasta el capítulo de “propuestas de mejora aplicando célula de
manufactura” en el área de producción. De otro lado las operaciones que no
aportan valor en la tarea se resumen básicamente a fabricación de elementos
como guías, moldes, y organizarlos de tal manera que siempre estén disponibles y
de manera rápida de acceder a ellos, por este motivo esta propuesta se pospone
al capítulo de “propuestas de mejora aplicando las 5S´s en el puesto de trabajo”.
115
eliminando búsquedas innecesarias, por último se propone el diseño de una
plataforma embaladora vertical que reducirá el tiempo de ejecución de la tarea.
Almacenamiento: Alm 1
TABLA DESGLOSE DE TIEMPOS
Concepto min/Und % Operación
Op-Elim 1
Mejor tiempo estándar (ƩTOVA) 13.32 60.00% eliminable:
Fuente: Stretch film pallet wrapping machine. [imagen]. Direct industry. China.
2016. [Consultado: 22 de junio de 2017]. Disponible en Internet:
http://trends.directindustry.es/shanghai-jinglin-packaging-machinery-co-ltd/project-
118053-127945.html
La anterior imagen de referencia brinda una idea del diseño que podría tener la
plataforma propuesta, es ideal que sea un diseño vertical como muestra la imagen
ya que ocupa menos espacio y es lo que se busca para la nueva célula de
manufactura (zonas más compactas) y además por las características del
producto a embalar que sería un largo máximo de 6 metros.
116
Tabla 45. Cronograma fabricación máquina embalaje
Plataforma de embalaje vertical
11.2.1 Mejora del mapa de valor del estado actual. A continuación, se diseñará
una propuesta para el mapa de la cadena de valor futuro, para esto primero se
ilustrará el gráfico del mapa de valor actual y en él se incluyen las
recomendaciones de mejora ya mencionadas en el capítulo de mejoras anterior.
117
Figura 45. Eventos Kaizen en mapa de valor actual
Semanal
Bobina de Lámina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mensual
Corte Formatea Corte con Punzonado Doblado Armado de Soldado Pulido de Cargue Descarg Enderezad pintado Embalaje
cruceta da rollo cizalla lengüetas lengüetas tramos tramos tramos camion a ue o tramos y tramos
antihun de tramos galvaniz tramos y pulido remachad
dimient lámina ado galvani bocas o placa
o zados ID
#
(3 (3 (2) (2 (2 (2 (1 (1 (2 (2 (3 (2 (2
Opera
rios
Tiempo de ciclo en minutos13 36 32 60 61 83 135 60 12 12 24 32 30
tramos
cruceta
tramos tramos pintados tramos
antihun tramos tramos
Formatos del tramo bobina lengüetas lengüetas canoas tramos tramos galvani enderezad e embalado |
dimient soldados pulidos
zados os identifi s
o
cados
unidades trasferidas 13 20 7 21 40 30 12 9 20 20 20 15 20
Tiempo disponible 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600
Turnos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3.7 5.7 2.0 6.0 11.4 8.6 3.4 2.6 5.7 5.7 5.7 4.3 5.7
13 36 32 60 61 83 135 60 12 12 24 32 30
118
Figura 46. Propuesta de mapa de valor futuro
Previsión semanal
Consorcio la
Ceiba
Demanda 77 por mes
40 Unidades
Agofer Aceros Mapa
Ferretería Departamento de producción Previsión de 180
1 turno de trabajo días
1 8 galones
GyJ
100
Láminas y Cortes Industriales
días de
bobinas de pintura kilogramos Marzo = 22 trabajo
de tornillos,
lámina tuercas,
Rivas Rigoberto
Demanda del
remaches 77 / 22 = 4
Ordenes diarias cliente diaria 37 Unidades
(Takt)
Ordenes
semanales
entrega semanal
Semanal
Formateada rollo Célula de producción Área de acabado
de lámina
(2 (8 (8
# Operarios
Program Progra
ación ir mación
Tiempo de ciclo en minutos 12 139 69
y ver ir y ver
unidades trasferidas 1 8 4
Tiempo
disponible x
510 510 510
turno
(minutos)
1 8 4
12 139 69
119
En la propuesta de mapa futuro se decide implementar tres supermercados el
primero se ubica al inicio del proceso en donde se recepcionan las materias
primas e insumos necesarios, el segundo supermercado se encuentra intermedio
entre el proceso de formateada de láminas y la célula de manufactura con el fin de
que se tengan formatos de las láminas que más se usan o con mayor rotación
listas para usarse, al consumir uno de los formatos se activa la preparación de uno
nuevo, y por último un supermercado de productos terminados que inicialmente
será de 4 días para cubrir con el Takt del cliente y a medida pase el tiempo
realizar el ajuste del tamaño del Kanban adecuado conforme se vaya ajustando el
flujo de la célula de manufactura. En conclusión se puede observar que ahora con
la misma información que proviene del cliente se trabaja con un flujo de jalar en
lugar de como se hace actualmente que es empujar, el mapa futuro propone que
cuando el cliente emite una orden de compra que es trasmitida por una tarjeta de
Kanban, esta le avisa al proceso anterior que en este caso es la célula de
fabricación, la cual debe reponer lo que el cliente retiro del supermercado de
producto terminado, así mismo cuando la célula retira material para la fabricación
el proveedor debe resurtir este material por medio de un Kanban de
reabastecimiento y así el sistema se convierte totalmente en un sistema jalar.
120
11.3 RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA APLICACIÓN DE
LAS HERRAMIENTAS MANUFACTURA CELULAR Y 5´S
121
Figura 47. Propuesta distribución de planta futura
122
principal objetivo en este punto ya que se instaura una estación enseguida de la
otra y se ubicaron supermercados en puntos estratégicos con el fin de no detener
el flujo de material, también se muestra en la distribución una propuesta de mesas
tipo bandas trasportadoras las cuales estarán dotadas de rodillos para trasladar
los materiales y productos más fácilmente entre estaciones, otro de los beneficios
es la reubicación de las áreas de armado y soldadura ya que se manifiesta que en
sus actuales áreas el viento afecta la operación lo cual disminuye la productividad
de estas, por último se incluye en el nuevo plano los cajones que se van a
proponer en el capítulo de mejoras en las 5S´s con el fin de disminuir los
desplazamientos por áreas y mantener estas mismas en perfecto orden y limpieza.
123
Figura 48. Puesto de trabajo ordenado
Hasta el momento de las dos primeras “S” y con el ejemplo de las anteriores
imágenes se puede apreciar de qué manera se va a diseñar los cajones de pared
propuestos en este capítulo, vemos que esta propuesta es más física comparando
con el resto de las “S” debido a que son propuestas más cualitativas se propone
un plan de trabajo para ejecutarlas.
124
12. RESUMEN DE PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE COSTOS
125
Tabla 47. Sustentación mano de obra
Sustentación materiales
Precio
Descripción mercado Observaciones
(pesos)
Lámina Hr 3mm formato 1200 x 6000 mm $ 254.000 Ver anexo (Q)
Propuesta A): Redistribución de planta. Para llevar a cabo esta mejora la empresa
cuenta con personal propio del área de mantenimiento y de producción, además
del puente grúa con el que se planea desplazar las máquinas, con todo lo anterior
también se cuenta con un proveedor de servicios de mantenimiento el cual realizó
la siguiente cotización ver anexo (R).
126
Tabla 49. Análisis de costo dispositivo de reemplazo de armado
Valor
Descripción Cantidad Valor Total
unitario
Día ayudante
4 $ 33.667 $ 134.668
producción
Día armador 4 $ 50.333 $ 201.332
Día soldador 4 $ 53.667 $ 214.668
Lámina Hr 3mm
1 $ 254.000 $ 254.000
1200x6000 mm
Día dibujante 4 $ 53.667 $ 214.668
prensa en "C" 2 $ 50.000 $ 100.000
TOTAL $ 1.119.336
Valor
Descripción Cantidad Valor Total
unitario
Día ayudante
4 $ 33.667 $ 134.668
producción
Día armador 4 $ 50.333 $ 201.332
Día soldador 4 $ 53.667 $ 214.668
Lámina Hr 3mm
2 $ 254.000 $ 508.000
1200x6000 mm
Día dibujante 4 $ 53.667 $ 214.668
Rodillo de
1 $ 200.000 $ 200.000
trasporte
Balinera industrial 2 $ 250.000 $ 500.000
TOTAL $ 1.973.336
127
Propuesta F): Fabricación estanterías tipo “supermercados” según mapa futuro.
Debido a los requerimientos que surgieron en el mapa futuro, se realiza cotización
para las 3 estanterías necesarias para esta propuesta:
Valor
Descripción Cantidad Valor Total Observación
unitario
Día ayudante
4 $ 33.667 $ 134.668
producción
Propuesta G): Fabricación buzones Kanban según mapa futuro. Para esta
propuesta se cuenta con materiales propios y mano de obra.
Valor
Descripción Cantidad Valor Total Observaciones
unitario
Día armador 2 $ 50.333 $ 100.666
Día soldador 2 $ 53.667 $ 107.334
Se cuenta con
Retazos de Lamina 1 $ - $ - material sobrante
de otros procesos
Día dibujante 2 $ 53.667 $ 107.334
TOTAL $ 315.334
128
Tabla 53. Análisis de costo fabricación cajones herramentales 5S´s
Valor
Descripción Cantidad Valor Total
unitario
Día ayudante
4 $ 33.667 $ 134.668
producción
Día armador 4 $ 50.333 $ 201.332
Día soldador 4 $ 53.667 $ 214.668
Lámina Hr 3mm
5 $ 254.000 $ 1.270.000
1200x6000 mm
Panel control De
Pared 30-p-3232gv 5 $ 350.000 $ 1.750.000
Pared Perforada
Malla Eslabonada
Bekaert C.10.5 -
1 $ 200.000 $ 200.000
1.80 X 10mt. Rollo
(Metros)
Día dibujante 2 $ 53.667 $ 107.334
Materiales varios
(soldadura, 1 $ 300.000 $ 300.000
tornillos, bisagras)
TOTAL $ 4.178.002
129
Tabla 54. Análisis de costo fabricación estanterías almacén materias primas
Valor
Descripción Cantidad Valor Total Observación
unitario
Día ayudante
4 $ 33.667 $ 134.668
producción
Día armador 4 $ 50.333 $ 201.332
Día soldador 4 $ 53.667 $ 214.668
Se requieren de dos láminas para
Lámina Hr 3mm
10 $ 254.000 $ 2.540.000 cada estanteria (5 estanterias), en
1200x6000 mm
total 10 láminas
Día dibujante 4 $ 53.667 $ 214.668
Materiales varios
(soldadura, 1 $ 300.000 $ 300.000
tornillos)
TOTAL $ 3.605.336
Valor
Descripción Cantidad Valor Total Observación
unitario
Día ayudante
4 $ 33.667 $ 134.668
producción
Día armador 4 $ 50.333 $ 201.332
Día soldador 4 $ 53.667 $ 214.668
Se requieren de dos láminas para
Lámina Hr 3mm
12 $ 254.000 $ 3.048.000 cada mesa (6 mesas trasportadoras),
1200x6000 mm
en total 12 láminas
Hora cizallador 4 $ 47.000 $ 188.000
juego de rodillos
1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
trasportadores
Juego de balineras 1 $ 400.000 $ 400.000
Materiales varios
(soldadura, 1 $ 300.000 $ 300.000
tornillos)
TOTAL $ 5.486.668
130
Tabla 56.Analisis de costo demarcación de planta
Valor
Descripción Cantidad Valor Total Observación
unitario
Día ayudante 2 ayudantes de planta en 4 días se
producción (2 8 $ 33.667 $ 269.336 encargaran de demarcar toda la
personas) planta (Total a cancelar 8 días)
Pintura Para
Trafico Color
2 $ 340.000 $ 680.000
Amarilla Por
Cuñete (5 Galones)
Materiales varios
(Tiner; Brochas; 1 $ 250.000 $ 250.000
rodillo 3")
TOTAL $ 1.199.336
Por último, se resume el análisis de los costos para cada propuesta en una tabla.
131
Tabla 57. Tabla resumen de costos para cada propuesta
Costo
Ítem Propuestas
propuesta
1 Redistribución de planta $ 4.931.826
fabricación riel sujetador que
2
sustituye proceso de armado $ 1.119.336
3 fabricar embobinador $ 1.973.336
4 fabricar embaladora vertical $ 2.139.653
fabricar máquina soldador
5
semiautomático para postes $ 1.544.653
Fabricación estanterías tipo
6 "supermercados" según mapa
futuro $ 2.589.336
Fabricación buzones Kanban
7
según mapa futuro $ 315.334
Cajones "herramentales" según
8
5S´s $ 4.178.002
Fabricación estanterías para
9
almacén de materias primas $ 3.605.336
Fabricación de mesas con
10
balineras y rodillos $ 5.486.668
11 Demarcación de planta $ 1.199.336
COSTO TOTAL $ 29.082.816
132
13. CONCLUSIONES
133
14. RECOMENDACIONES
A partir de los resultados del mapa de valor futuro se sugiere realizar un estudio
para calcular el número adecuado de tarjetas Kanban que circularan en el sistema.
En definitiva, para llevar a cabo todas las mejoras propuestas se debe involucrar
de manera permanente a la gerencia de la empresa y ejecutar cada mejora como
un proyecto individual donde cada proyecto se recomienda tenga un responsable
directo, esta persona se le encargará ejecutar la mejora y será responsable de
organizar el equipo de trabajo y ejecutar los presupuestos asignados, por ende,
dar resultados concretos.
134
BIBLIOGRAFÍA
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de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.mipsa.com.mx/dotnetnuke/Procesos/Corte-cizalla
135
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de Naprolab S.A. [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas,
2012. 84 p. [Consultado: 25 de abril de 2016]. Disponible en Internet: Repositorio
Educativo Digital UAO.
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3017/1/TID00946.pdf
136
MONTOYA MURIEL, Juan D. Propuesta para mejorar el proceso productivo de la
empresa Láminas y Cortes Industriales S.A utilizando la técnica del estudio del
trabajo [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente.
Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2012. 136 p.
[Consultado: 22 de abril de 2016]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo
Digital UAO. https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3055/1/TID00970.pdf
137
RUIZ MORALES, Carolina y RUIZ MORALES, Juan D. Incremento de la
productividad, motivación y capacidad de planta en Apex Tool Group, utilizando
metodología Lean Manufacturing [en línea]. Santiago de Cali. Universidad
Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Departamento de Ciencias Administrativas, 2014. 100 p. [Consultado: 22 de abril
de 2016]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO.
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5874/1/T03891.pdf
SALAZAR, Bryan. Estudio del trabajo [en línea]. Ingeniería industrial online. 2016
[Consultado: 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/fBqWbp
138
ANEXOS
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
Operación: Op 7
Trasporte: Tr 2
Almacenamiento: Alm 2
TOTAL 12
Ecuación
139
ANEXO B. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA FORMATEADA DE
ROLLO
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 Consulta de materia prima, cantidad, especificaciones 1 Estudio Orden Op 1 1,11 1,11 1 1,11 0 1,11
traslado de materia
2 2 prima hasta punto de Tr 25 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
traslado de rollo de lamina hasta punto de corte (no se tiene un lugar en especifico) (puente grua) corte
(2 personas)
3 ubicar rollo de manera que pueda desenrrollarse a lo largo de la planta
4 desenrrollar o empujar rollo de lámina (manualmente) (3 personas)
Alistamiento de materia
5 repetir paso anterior hasta que el espacio lo permita o se considere se tiene el largo deseado 3a7 Op-Elim 3 1,11 3,33 1 3,33 3,33 0
prima
6 se repiten las operaciones anteriores según la cantidad de la manina que se requiera
7 con la lámina estirada se procede a medir y marcar según desarrollo de la orden (metro y rayador
8 ubicar una guia o tramo de lamina sobre el rollo sujetada por dos hombre solos
9 alistar equipo de corte
10 accionar equipo de corte sobre la lamina a cortar Corte con plasma
8 a 13 Op 2,5 1,11 2,775 1 2,775 0 2,775
11 desplazar el corte sobre la guia puesta manual (formateado)
12 retirar los hombre solos y la guia
13 repetir las operaciones anteriores según la cantidad de formatos se requieran
14 amarrar nuevamente el rollo sobrante Retiro de rollo de
14 a 15 Tr 25 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
15 trasladar rollo sobrante a su posicion inicial lamina
Traslado de formatos
16 16 hasta arrume de Alm 3 1,11 3,33 1 3,33 3,33 0
roladora
trasladar formatos de lamina hacia un costado de la roladora (Puente grua) (2 operarios)
Operación: Op 3
Trasporte: Tr 3
Almacenamiento: Alm 2
TOTAL 9
140
ANEXO C. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA PUNZONADO DE
LENGÜETAS
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
3 Determinar materia prima, cantidad perforaciones, especificaciones 3 Estudio Orden Op 1 1,11 1,11 1 1,11 0 1,11
Traslado lenguetas
"tramo 3; peso
5 Trasladar lengüeta hasta posicion de punzonado (2 operarios; manualmente) 5 Tr 1 0,5 1,11 0,555 2 1,11 2,22 0
15kg/lengueta" a
posicion de punzonado
6 Estudio de las medidas Alistamiento de Materia
6a7 Op-Elim 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
7 elaboracion plantilla Prima (cantidad: 2
8 Ubicar matriz encima de la pieza
9 alinear y ajustar matriz con la pieza (se golpea con martillo hasta ubicar adecuadamente y se
10 accionar maquina (punzonadora) Punzonado (Lengüeta;
11 manipular pieza manualmente hasta punzon según matriz tramo 3; 12
8 a 15 Op 3 1,11 3,33 2 6,66 0 6,66
12 repetir punzonado según las necesidades del plano (se acciona 12 veces/Lengüeta "tramo 3") perforaciones/lengueta
13 Desajustar matriz de la pieza (soltar hombre solos) de 11/16")
14 gopear matriz con martillo para retirar
15 retirar matriz
Traslado "Lenguetas;
tramo 3; peso
16 Retirar Lenguetas hasta arrume (manualmente 2 ope) 16
15kg/lengueta" al
arrume Tr 4 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Traslado lenguetas
"tramo 2; peso
17 Trasladar lengüeta hasta posicion de punzonado (2 operarios; manualmente) 17 Tr 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
19kg/lengueta" a
posicion de punzonado
18 Centropunteado según medidas (2 agujeros/lengüeta)
Punzonado (lengueta;
19 Ubicar adecuadamente el material entre burro y base de punzonadora
tramo 2; 2
20 Manipular manualmente lengüeta hasta posicion de punzon 18 a 22 Op 1 1,11 1,11 2 2,22 0 2,22
perforaciones/lengueta
21 accionar maquina (punzonadora)
de 11/16")
22 repetir punzonado según las necesidades del plano (2 agujeros/lengüeta "tramo 2")
Traslado "Lenguetas;
23 Retirar Lenguetas hasta arrume (manualmente 2 ope) 23 tramo 2; peso 38kg" al
arrume Tr 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Traslado lenguetas
"tramo 1; peso
24 Trasladar lengüeta hasta posicion de punzonado (2 operarios; manualmente) 24 Tr 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
23kg/lengueta" a
posicion de punzonado
25 Centropunteado según medidas (2 agujeros/lengüeta)
Punzonado (lengueta;
26 Ubicar adecuadamente el material entre burro y base de punzonadora
tramo 1; 2
27 Manipular manualmente lengüeta hasta posicion de punzon 25 a 29 Op 1 1,11 1,11 2 2,22 0 2,22
perforaciones/lengueta
28 accionar maquina (punzonadora)
de 11/16")
29 repetir punzonado según las necesidades del plano (2 agujeros/lengüeta "tramo 1")
Traslado "Lenguetas;
tramo 1; peso
30 Retirar Lenguetas hasta arrume (manualmente 2 ope) 30
23kg/lengueta" al
arrume Tr 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Total 19 55,5 31,08 25,53
56,61
Conversiones Cantidad
Operación: Op 5
Trasporte: Tr 7
TOTAL 13
141
ANEXO D. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA DOBLADO DE TRAMOS
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Tarea: Doblado tramos 1,2 y 3 ("2 Canoas tramo 1"; "2 Canoas tramo 2"; "2 canoas tramo 3") Empieza: Estudio de orden
Producto: Poste troncoconico 8x510 Kgf Termina: Traslado canoas a arrume TABLA DESGLOSE DE TIEMPOS
Operario(s): Eduardo Yunda; Elvis Vidal Operario Material Equipo Concepto min/Und %
Componentes, Número de Orden: 143160 Mejor tiempo estandar 33,3 40,54%
Dobladora Cincinnati; Lamina HR-3.5mm, grado 50; Metro; rayador; escuadra metalica; plantillas; goniometro
materiales, Número de página: 5 Despilfarro en el metodo 48,84 59,46%
Elaborado por: Brian López Balanta Cargo: Pasante de producción Fecha: 24 de agosto de 2016
Aprobado por: Carlos Ocaña Cargo: Jefe de producción Fecha: 14 de diciembre de 2016
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 Determinar materia prima, cantidad, especificaciones 1 Estudio Orden Op 2 1,11 2,22 1 2,22 0 2,22
2 Verificacion estado de la maquina
Alistamiento de
3 Cambio de matriz y punzones (según especificaciones de material y pieza) 2a4 Op 4 1,11 4,44 1 4,44 0 4,44
Maquina
4 ingreso de parametros (presion)
Traslado lenguetas
5 5 "tramo 1; peso 46kg"; Tr 3 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Trasladar lenguetas a posicion para doblar (2 operarios; manualmente) a posicion de doblado
6 Alistamiento de Materia
6a7 Op-Elim 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
Estudio de las medidas Prima "tramo 1"
7 Elaboracion Plantilla (solo se hace una vez por tramo)
8 Rayado material con la especificaciones de medida
9 manipular la lamina manualmente hasta posicion de doblez (2 operarios)
Doblado Canoas
10 Ubicar lamina manualmente sobre guia del punzon y marca de pieza
8 a 13 "tramo 1" (se hacen 52 Op 3 1,11 3,33 2 6,66 0 6,66
11 accionar maquina (doblado)
canoas/tramo
12 Verificar las medidas según plano contra plantilla y usando goniometro
13 repetir doblado según las necesidades del plano (se acciona entre 11 y 12 veces/canoa)
Traslado "canoas;
14 14 "tramo 1; peso 46kg" al
Retirar canoa hasta arrume (manualmente 2 ope) arrume Alm 3 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Traslado lenguetas
15 15 "tramo 2; peso 38kg" a Tr 3 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
posicion de doblado
Trasladar lenguetas a posicion para doblar (2 operarios; manualmente)
16 Estudio de las medidas
Alistamiento de Materia
16 a 17 Op-Elim 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
17 Prima "tramo 2"
Elaboracion Plantilla (solo se hace una vez por tramo)
18 Rayado material con la especificaciones de medida
19
Doblado Canoas
manipular la lamina manualmente hasta posicion de doblez (2 operarios)
19 a 24 "tramo 2" (se hacen 52 Op 3 1,11 3,33 2 6,66 0 6,66
20 Ubicar lamina manualmente sobre guia del punzon y marca de pieza
canoas/tramo
21 accionar maquina (doblado)
22 Verificar las medidas según plano contra plantilla y usando goniometro
23 repetir doblado según las necesidades del plano (se acciona entre 11 y 12 veces/canoa)
Traslado "canoas;
24 tramo 2; peso 38kg" al
Retirar canoa hasta arrume (manualmente 2 ope) arrume Alm 3 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Traslado lenguetas
25 "tramo 3; peso 30kg" a Tr 3 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Trasladar lenguetas a posicion para doblar (2 operarios; manualmente) posicion de doblado
26 Estudio de las medidas Alistamiento de Materia
25 a 28 Op-Elim 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
27 Elaboracion Plantilla (solo se hace una vez por tramo) Prima "tramo 3"
28 Rayado material con la especificaciones de medida
29 manipular la lamina manualmente hasta posicion de doblez (2 operarios)
Doblado Canoas
30 Ubicar lamina manualmente sobre guia del punzon y marca de pieza
29 a 33 "tramo 3" (se hacen 52 Op 3 1,11 3,33 2 6,66 0 6,66
31 accionar maquina (doblado)
canoas/tramo
32 Verificar las medidas según plano contra plantilla y usando goniometro
33 repetir doblado según las necesidades del plano (se acciona entre 11 y 12 veces/canoa)
Traslado "canoas;
34 34 tramo 3; peso 30kg" al
Retirar canoa hasta arrume (manualmente 2 ope) arrume Alm 3 0,5 1,11 0,555 2 1,11 1,11 0
Total 18 82,14 48,84 33,3
82,14
Conversiones Cantidad
Operación: Op 5
Trasporte: Tr 3
Almacenamiento: Alm 3
TOTAL 14
142
ANEXO E. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA ARMADO DE TRAMOS
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 Determinar materia prima, cantidad, especificaciones 1 Estudio Orden Op 1 1,11 1,11 1 1,11 0 1,11
2 desplazamiento a almacen
3 abastecimiento consumibles y herramientas (pulidora, disco, rollo alambre, gas)
4 verificar funcionamiento y encender equipo de soldar
Alistamiento de puesto
5 ubicar masa en contacto 2a8 Op-Elim 9 1,11 9,99 1 9,99 9,99 0
de trabajo
6 ajustar parametros
7 Ubicación de burros a distancia adecuada; montaje de viga ip sobre burros
8 Punteada de la viga IP a burros
Traslado "tramo 1;
9 Trasladar canoas a posicion para puntear (2 operarios; manualmente) 9 peso 46kg" a posicion Tr 7 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
de soldado
10 Ubicar adecuadamente una canoa sobre la viga y otra canoa encima de la otra (traslado manual
11 Puntear los extremos de las 2 canoas asegurando el espacio de interticio con una lamina de 1/8"
Punteado Canoas
12 se golpea con martillo y se desplaza la lamina de 1/8" a lo largo del tramo para ir abriendo la
"tramo 1; peso: 46kg"
13 puntear aproximadamente cada 15 centimetros 10 a 16 Op 15 1,11 16,65 1 16,65 0 16,65
(se hacen entre 12 a
14 golpear con martillo cada punto soldado para dar resistencia
15 puntos/tramo)
15 se traslada prensa según se requiera cerrar partes muy abiertas (entre 2 y 3 veces se ajusta la
16 repetir punteado, golpeado y desplazamiento de la barra según el desarrollo del tramo
17 retiro "tramo 1" hasta arrume (1 operario; puente grua) 17 Traslado "tramo 1; Alm
peso 46kg" al arrume 7 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
Traslado "tramo 2;
18 Trasladar canoas a posicion para puntear (2 operarios; manualmente) (2 operarios; manualmente) 18 peso 38kg" a posicion Tr 7 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
de soldado
19 Ubicar adecuadamente una canoa sobre la viga y otra canoa encima de la otra (traslado manual
20 Puntear los extremos de las 2 canoas asegurando el espacio de abertura con una lamina de 1/8" Punteado Canoas
21 se golpea con martillo y se desplaza la lamina de 1/8" a lo largo del tramo para ir abriendo la
"tramo 2; peso: 38kg"
22 puntear aproximadamente cada 15 centimetros 19 a 25 Op 9 1,11 9,99 1 9,99 0 9,99
(se hacen entre 12 a
23 golpear con martillo cada punto soldado para dar resistencia
15 puntos/tramo)
24 se traslada prensa según se requiera cerrar partes muy abiertas (entre 2 y 3 veces se ajusta la
25 repetir punteado, golpeado y desplazamiento de la barra según el desarrollo del tramo
Traslado "tramo 2;
26 retiro "tramo 2" hasta arrume (2 operarios; manualmente) 26 Alm
peso 38kg" al arrume 7 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
Traslado "tramo 3;
27 Trasladar canoas a posicion para puntear (2 operarios; manualmente) (2 operarios; manualmente) 27 peso 30kg" a posicion Tr 7 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
de soldado
28 Ubicar adecuadamente una canoa sobre la viga y otra canoa encima de la otra (traslado manual
29 Puntear los extremos de las 2 canoas asegurando el espacio de abertura con una lamina de 1/8"
30 Puntear tapa fija al extremo superior del tramo Punteado Canoas
31 se golpea con martillo y se desplaza la lamina de 1/8" a lo largo del tramo para ir abriendo la "tramo 3; peso: 30kg"
28 a 35 Op 8 1,11 8,88 1 8,88 0 8,88
32 puntear aproximadamente cada 15 centimetros (se hacen entre 12 a
33 golpear con martillo cada punto soldado para dar resistencia 15 puntos/tramo)
34 se traslada prensa según se requiera cerrar partes muy abiertas (entre 2 y 3 veces se ajusta la
35 repetir punteado, golpeado y desplazamiento de la barra según el desarrollo del tramo
Traslado "tramo 3;
36 retiro "tramo 3" hasta arrume (2 operarios; manualmente) 36 Alm
peso 30kg" al arrume 7 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
Total 42 53,28 16,65 36,63
53,28
Conversiones Cantidad
Operación: Op 4
Trasporte: Tr 3
Almacenamiento: Alm 3
TOTAL 11
143
ANEXO F. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA SOLDADO DE TRAMOS
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 Determinar materia prima, cantidad, especificaciones 1 Estudio orden Op 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0 0,555
2 desplazamiento a almacen
3 abastecimiento consumibles y herramientas (pulidora, disco, rollo alambre, gas)
4 encender equipo de soldar
Alistamiento puesto de
5 verificar funcionamiento del equipo 2a8 Op-Elim 8 1,11 8,88 1 8,88 8,88 0
trabajo
6 ubicar masa en contacto
7 ajustar parametros
8 Ubicación de burros a distancia adecuada
Traslado "tramo 1;
9 Traslado tramo desde arrume hasta posición de soldado (1 operario; Puente grua) 9 peso 46kg" a posicion Tr 9 0,75 1,11 0,8325 1 0,8325 0,8325 0
de soldado
Traslado "tramo 1;
17 retiro "tramo 1" hasta arrume (1 operario; puente grua) 17 Alm 9 0,75 1,11 0,8325 1 0,8325 0,8325 0
peso 46kg" al arrume
Traslado "tramo 2;
18 18 peso 38kg" a posicion Tr 9 0,75 1,11 0,8325 1 0,8325 0,8325 0
de soldado
Traslado tramo desde arrume hasta posición de soldado (1 operario; Puente grua)
19 ubicar de forma inclinada el tramo sobre uno de los burros (manualmente)
Alistamiento materia
20 Biselar interticio del tramo (se pasa la pulidora de manera rápida sobre el desarrollo del tramo, para 19 a 21 Op-Elim 3 1,11 3,33 1 3,33 3,33 0
prima
21 girar el tramo y repetir el pulido del interticio (se pasa la pulidora nuevamente para mejorar
22 Soldar desarrollo del poste (se realiza aproximadamente 1 cordon de soldadura de 60 centimetros)
23 limpiar tobera usando crema de limpieza y el cortafrio
22 a 25 Soldado tramo Op 19 1,11 21,09 1 21,09 0 21,09
24 cepillar superficie soldada
25 repetir soldadura hasta completar desarrollo del tramo
Traslado "tramo 2;
26 26 Alm 9 0,75 1,11 0,8325 1 0,8325 0,8325 0
peso 38kg" al arrume
retiro "tramo 2" hasta arrume (1 operario; puente grua)
Traslado "tramo 3;
27 27 peso 30kg" a posicion Tr 9 0,75 1,11 0,8325 1 0,8325 0,8325 0
Traslado tramo desde arrume hasta posición de soldado (1 operario; Puente grua) de soldado
28 ubicar de forma inclinada el tramo sobre uno de los burros (manualmente)
Alistamiento materia
29 Biselar interticio del tramo (se pasa la pulidora de manera rápida sobre el desarrollo del tramo, para 28 a 30 Op-Elim 3 1,11 3,33 1 3,33 3,33 0
prima
30 girar el tramo y repetir el pulido del interticio (se pasa la pulidora nuevamente para mejorar
31 Soldar desarrollo del poste (se realiza aproximadamente 1 cordon de soldadura de 60 centimetros)
32 limpiar tobera usando crema de limpieza y el cortafrio
31 a 34 Soldado tramo Op 18 1,11 19,98 1 19,98 0 19,98
33 cepillar superficie soldada
34 repetir soldadura hasta completar desarrollo del tramo
Traslado "tramo 3;
35 35 Alm 9 0,75 1,11 0,8325 1 0,8325 0,8325 0
peso 30kg" al arrume
retiro "tramo 3" hasta arrume (1 operario; puente grua)
Total 54 94,35 23,865 70,485
94,35
Conversiones Cantidad
Operación: Op 4
Trasporte: Tr 3
Almacenamiento: Alm 3
TOTAL 14
144
ANEXO G. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA PULIDO
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 Determinar materia prima, cantidad, especificaciones 1 Estudio Orden Op 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0 0,555
2 desplazamiento a almacen
Alistamiento del puesto
3 abastecimiento consumibles y herramientas (pulidora, disco; extensión) 2a4 Op-Elim 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
de trabajo
4 Ubicación de burros a distancia adecuada
Traslado "tramo 1;
5 5 peso 46kg" a posicion Tr 21 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
Trasladar tramo a posicion de pulido (1 operario; Puente grua) de pulido
Alistamiento materia
6 6 Op-Elim 4 1,11 4,44 1 4,44 4,44 0
prima
Escorear pepas producto de la soldadura con lamina en forma de espatula
7 accionar pulidora sobre el desarrollo del "cordon A" (Aproximadamente se avanza 1 metro de Pulido "tramo 1; peso:
8 verificacion superficie pulida (recuperacion fatiga) 46kg; desarrollo
9 Repetir pulido hasta desarrollo del "cordon A" 7 a 11 3190mm" (esta Op 6 1,11 6,66 1 6,66 0 6,66
10 Se gira tramo hasta segunda posicion de pulido "Cordon B" (manualmente) operación contempla
11 Repetir pulido hasta desarrollo del "cordon B" (se descabeza cordón) los 2 cordones del
Traslado "tramo 1;
12 12 Alm 1 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
peso 46kg" al arrume
retiro "tramo 1" hasta arrume (1 operario; puente grua)
Traslado "tramo 2;
13 13 peso 38kg" a posicion Tr 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
Trasladar tramo a posicion de pulido (1 operario; Puente grua) de pulido
Alistamiento materia
14 14 Op-Elim 4 1,11 4,44 1 4,44 4,44 0
Escorear pepas producto de la soldadura con lamina en forma de espatula prima
15 accionar pulidora sobre el desarrollo del "cordon A" (Aproximadamente se avanza 1 metro de Pulido "tramo 2; peso:
16 verificacion superficie pulida (recuperacion fatiga) 38kg; desarrollo
17 Repetir pulido hasta desarrollo del "cordon A" 15 a 19 3190mm" (esta Op 6 1,11 6,66 1 6,66 0 6,66
18 Se gira tramo hasta segunda posicion de pulido "Cordon B" (manualmente) operación contempla
19 Repetir pulido hasta desarrollo del "cordon B" (se descabeza cordón) los 2 cordones del
Traslado "tramo 2;
20 20 Alm 1 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
peso 38kg" al arrume
retiro "tramo 2" hasta arrume (1 operario; puente grua)
Traslado "tramo 3;
21 21 peso 30kg" a posicion Tr 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
Trasladar tramo a posicion de pulido (1 operario; Puente grua) de pulido
Alistamiento materia
22 22 Op-Elim 4 1,11 4,44 1 4,44 4,44 0
Escorear pepas producto de la soldadura con lamina en forma de espatula prima
23 accionar pulidora sobre el desarrollo del "cordon A" (Aproximadamente se avanza 1 metro de Pulido "tramo 3; peso:
24 verificacion superficie pulida (recuperacion fatiga) 30kg; desarrollo
25 Repetir pulido hasta desarrollo del "cordon A" 23 a 27 3190mm" (esta Op 6 1,11 6,66 1 6,66 0 6,66
26 Se gira tramo hasta segunda posicion de pulido "Cordon B" (manualmente) operación contempla
27 Repetir pulido hasta desarrollo del "cordon B" (se descabeza cordón) los 2 cordones del
Traslado "tramo 3;
28 28 Alm 1 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
peso 30kg" al arrume
retiro "tramo 3" hasta arrume (1 operario; puente grua)
Total 24 44,4 23,865 20,535
44,4
Conversiones Cantidad
Operación: Op 4
Trasporte: Tr 3
Almacenamiento: Alm 3
TOTAL 14
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad Observaciones u Recomendaciones
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
Operación: Op 1
Trasporte: Tr 1
TOTAL 3
145
ANEXO I. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA DESCARGUE DE
TRAMOS
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
Operación: Op 1
Trasporte: Tr 1
TOTAL 2
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 Determinar materia prima, cantidad, especificaciones 1 Estudio Orden Op 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0 0,55
2 desplazamiento a almacen
Alistamiento puesto de
3 abastecimiento consumibles y herramientas (pulidora, disco; extensión) 2a4 Op-Elim 3 1,11 3,33 1 3,33 3,33 0
trabajo
4 Ubicación de burro a distancia adecuada
5 verificacion estado, aceite
5a6 Alistamiento máquina Op 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0 0,555
6 encender maquina
Traslado "tramo 1;
7 7 peso 46kg" a prensa Tr 2 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
Trasladar tramo 1 a posicion de enderezado (1 operario; Puente grua) hidraulica
8 accionar prensa hidraulica sobre cara a enderezar Enderezado "tramo 1;
peso: 46kg; desarrollo
9
girar cara del poste manualmente según requiera enderezado 8 a 10 3190mm" (esta Op 3 1,11 3,33 1 3,33 0 3,33
repetir accionado de la prensa hasta determinar que esta conforme el producto (se le deja a criterio operación contempla la
10
del operario) boca superior del
Traslado "tramo 1;
11 11 Alm 9 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
peso 46kg" al arrume
retiro "tramo 1" hasta arrume (1 operario; puente grua)
Traslado "tramo 2;
12 12 peso 38kg" a prensa Tr 2 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
Trasladar tramo 2 a posicion de enderezado (2 operarios; manualmente) hidraulica
13 Enderezado "tramo 2;
accionar prensa hidraulica sobre cara a enderezar peso: 38kg; desarrollo
13 a 15 3190mm" (esta Op 3 1,11 3,33 1 3,33 0 3,33
14 operación contemplan
girar cara del poste manualmente según requiera enderezado las 2 bocas del poste")
15 repetir enderezado hasta determinar que esta conforme
16 tomar tramo de lamina usado como espatula
17 golpear o raspar la superficie del tramo 16 a 18 Escorear boca interna Op-Elim 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
18 se repite movimiento hasta determinar que no hayan chisporroteos o chispas de soldadura
19 accionar pulidora sobre superficie de pulido en la parte interior del tramo (boca inferior "tramo 2")
20 verificacion superficie pulida pulido boca interior
19 a 22 Op 2 1,11 2,22 1 2,22 0 2,22
21 Se gira tramo según se requiera tramo 2
22 Repetir pulido hasta satisfaccion
Traslado "tramo 2;
23 23 Alm 9 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
peso 38kg" al arrume
retiro "tramo 2" hasta arrume (2 operarios; manualmente)
Traslado "tramo 3;
24 24 peso 30kg" a prensa Tr 2 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
Trasladar tramo 3 a posicion de enderezado (2 operarios; manualmente) hidraulica
25 Enderezado "tramo 3;
accionar prensa hidraulica sobre cara a enderezar peso: 30kg; desarrollo
26 3190mm" (esta
girar cara del poste manualmente según requiera enderezado 25 a 27 Op 3 1,11 3,33 1 3,33 0 3,33
operación contempla la
boca inferior del
27
poste")
repetir enderezado hasta determinar que esta conforme
28 tomar tramo de lamina usado como espatula
29 golpear o raspar la superficie del tramo 28 a 30 Escorear boca interna Op-Elim 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
30 se repite movimiento hasta determinar que no hayan chisporroteos o chispas de soldadura
31 accionar pulidora sobre superficie de pulido en la parte interior del tramo (boca inferior "tramo 3")
32 verificacion superficie pulida pulido boca interior
31 a 34 Op 2 1,11 2,22 1 2,22 0 2,22
33 Se gira tramo según se requiera tramo 2
34 Repetir pulido hasta satisfaccion
Traslado "tramo 3;
35 35 Alm 9 0,5 1,11 0,555 1 0,555 0,555 0
peso 30kg" al arrume
retiro "tramo 3" hasta arrume (2 operarios; manualmente)
Total 33 24,42 8,88 15,535
24,415
Conversiones Cantidad
Operación: Op 7
Trasporte: Tr 3
Almacenamiento: Alm 3
TOTAL 16
146
ANEXO K. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA PINTADO Y
REMACHADO
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 Determinar materia prima, cantidad, especificaciones 1 Estudio orden Op 2 1,11 2,22 1 2,22 0 2,22
2 desplazamiento a almacen
Alistamiento del puesto
3 abastecimiento consumibles y herramientas (remacadora, remaches, placas de identificacion, 2a4 Op-Elim 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
de trabajo
4 Ubicación de burro a distancia adecuada
5 Preparacion de pintura en recipientes (se mezcla pintura en recipientes con tiner para diluir) Alistamiento de materia
5a6 Op 2 1,11 2,22 1 2,22 0 2,22
6 Limpieza del poste trapos, tiner (Algunos casos, según engrase) prima
Traslado "tramo 1;
7 Traslado tramo a area estipulada para pintar (manualmente; 2 operarios) 7 peso 46kg" hasta area Tr 10 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
estipulada para pintar
Traslado "tramo 2;
17 Trasladar poste a area estipulada para pintar (2 operarios; manualmente) 17 peso 38kg" a prensa Tr 10 1 1,11 1,11 1 1,11 1,11 0
hidraulica
18 marcado y rayado de posicion de linea de gravedad (roja sika)
Pintado linea centro de
19 Toma de medidas y marcado
18 a 21 gravedad roja sika Op 2 1,11 2,22 1 2,22 0 2,22
20 encintado de linea de empotramiento
"tramo 2"
21 pintado linea de empotramieno (se usa broca y una plantilla, el color es verde sika)
22 marcado y rayado de posicion de placa
23 perforado de placa sobre punto en tramo
22 a 25 Remachado de placa Op 3 1,11 3,33 1 3,33 0 3,33
24 remachar placa contra tramo
25 Repetir perforado y remachado (4 veces/placa)
Operación: Op 7
Trasporte: Tr 2
Almacenamiento: Alm 2
TOTAL 12
147
ANEXO L. DIAGRAMA ANALÍTICO PARA LA TAREA DE EMBALAJE
DIAGRAMA ANALÍTICO - FORMATO DE TOMA DE DATOS PARA TRABAJO LIBRE
Agrupación de
Delimitación de Tiempo Total Tiempo por
No de operaciones para Tipo Distancia Cantidad de Tiempo No valor Valor
Descripción de la operación operaciones Observado suplement unidad
operaciones conformar Operación (metros) unidades total añadido añadido
agrupadas (minutos) os (%) (minutos)
elementos
1 desplazamiento a almacen
Alistamiento del puesto
2 abastecimiento consumibles y herramientas (papel kraf; rollo strecht; tijeras) 1a3 Op-Elim 5 1,11 5,55 1 5,55 5,55 0
de trabajo
3 Ubicación de burro a distancia adecuada
5 desenrrollar el papel fraf a lo largo del tramo y procurar quede mas largo que la longitud del tramo y
6 levantar tramo manualmente de los burros para pasar el papel a lo largo del tramo
7 repetir el paso anterior hasta cubrir toda la superficie Embalar tramo con
8 el papel sobrante se introduce en las bocas del tramo 5a9 Op 3 1,11 3,33 3 9,99 0 9,99
papel kraf
9
Utilizar cinta sobre el desarrollo del tramo procurando asegurar el papel
10 levantar extremo del tramo manualmente 1 operario
embalar tramo rollo
11 embalar pasando el rollo sobre la punta del tramo varias veces (operario sobrante) 10 a 12 Op 1 1,11 1,11 3 3,33 0 3,33
strecht
12 repetir operaciones anteriores para el otro extremo del tramo
22,2
Conversiones Cantidad
Operación: Op 2
Trasporte: Tr 1
Almacenamiento: Alm 1
TOTAL 5
148
ANEXO M. LISTADO DE OBJETOS NECESARIOS Y UBICACIÓN
Guía de ubicación y listado de objetos necesarios
Cantidad/
Objeto Ubicación Área
Referencia
Escuadra metálica larga 24" 4 Cajón 1 cizalla
Escuadra metálica corta 12" 4 Cajón 1 cizalla
flexómetro 4 Cajón 1 cizalla
tiza 4 Cajón 1 cizalla
rayador 4 Cajón 1 cizalla
marca metal 4 Cajón 1 cizalla
calculadora 2 Cajón 1 cizalla
plantillas 16 Cajón 1 cizalla
cimbra 2 Cajón 1 cizalla
palanca plana 4 Cajón 1 cizalla
tubos metálicos 6 Cajón 1 cizalla
aceite lubricación 2 Cajón 1 cizalla
matrices de 1/4" a 1" Cajón 2 punzonadora
149
ANEXO N. CONTINUACIÓN LISTADO DE OBJETOS NECESARIOS Y
UBICACIÓN
Lamina o cuña para intersticio 4 Cajón 3 Armado
corta frio 5 Cajón 3 Armado
crema para soldar 5 Cajón 3 Armado
flexómetro 5 Cajón 3 Armado
pulidora 3 Cajón 3 Armado
extensión 5 Cajón 3 Armado
Equipo soldador 5 Cajón 3 Soldar
pipa de gas 5 Cajón 3 Soldar
rollo de alambre para soldar 5 Cajón 3 Soldar
marca metal 5 Cajón 3 Soldar
martillo 3 Cajón 3 Soldar
corta frio 5 Cajón 3 Soldar
crema limpiadora para soldar 5 Cajón 3 Soldar
pulidora 3 Cajón 3 Pulidora
careta para pulir 3 Cajón 3 Pulidora
extensión 3 Cajón 3 Pulidora
discos de pulir 15 Cajón 3 Pulidora
espátula hechiza 3 Cajón 3 Pulidora
cargue y
Eslingas 5 Cajón 3
descargue
cargue y
Tacos de madera 10 Cajón 4
descargue
cargue y
Barra separa laminas 1 Cajón 4
descargue
cargue y
uñas de izaje horizontal 4 Cajón 4
descargue
150
ANEXO O. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
VERSIÓN: 02
ORGANIGRAMA FECHA DE APROBACIÓN: 22/11/2016
ASAMBLEA DE ACCIONISTA
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE CALIDAD
(SG)
ANALISTA DE SISTEMAS
Asistente
Jefe de Coordinador de Inspector Proceso de Asistente Asistente Asistente de Asistente de
Electromecánico Asesor Comercial Dibujante Administrativa y Cajera
Producción Almacén Soldadura Sisoma Contable Costos Cartera
Talento Humano
Operario de
Planta
Ayudante de
Planta
Soldador
Armador
151
ANEXO P. ANÁLISIS DE MUDAS Y DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES
TABLA ANALISIS DE MUDAS
Area: Produccion Fecha: 17-nov-16
Registro de mudas en el proceso (Correctiva, Preventiva, Mejora)
Fabricacion
Proceso: No formato: 1
postes
Puntos clave Observaciones Cambios deseados Obstáculos
Asignación de funciones
desorden y poca
Mal uso de las competencias Operarios de maquinas realizando funciones de claras que permitan
coordinación en la
operarios auxiliares. mantener las áreas de
producción.
(habilidades, capacidades) trabajo productivas.
errores de información
reducir a cero los
Defectos aumento de productos no conformes que son desde la fuente de trabajo,
productos no conformes
reprocesados varias veces generando aumento poco trabajo en equipo y
(PNC) en el area de
del trabajo y de costos en la producción. sentido de pertenencia en
producción.
(Inspección y reparación) los productos.
Transporte Reducir las distancias entre
excesivos trasportes de material entre tareas,
las tareas que permitan Alto costo para redistribuir
largas distancias entre procesos, cruces de
(Demasiado, distancias disminuir los trasportes y la y trasladar las maquinas.
material en la línea de producción.
retiradas) manipulación de material.
convencer a los
Se evidencia que en muchos casos se procesa garantizar solamente los operadores a trabajar de
Sobre-proceso mas el producto de lo requerido por el cliente procesos estrictamente una manera estándar y con
o se realizan procesos que el cliente no esta necesarios o los que calidad para evitar corregir
dispuesto a pagar por ellos. agregan valor. errores de procesos
(Aquello que no agrega valor) previos.
Disminuir los inventarios de
materia prima a lo
Existe gran cantidad de materia prima
estrictamente necesario
depositada en los suelos de la planta
para mejorar el espacio en Convencer a las directivas
Inventario dificultando su búsqueda y su manipulación y
planta, además disminuir de los efectos de acumular
afectando la calidad del material debido a que
los inventarios en proceso inventarios así estos se
generalmente la materia prima que se alza del
para en lo posible trabajar encuentren en ofertas
suelo contiene oxido y otras defectos como
con el sistema de existen costos añadidos de
rayones, hundidos, dobleces aumentando el
fabricación de pieza por tener inventarios en planta.
trabajo que se debe hacer para trasformar el
pieza, disminuyendo así la
material.
(Existencia en exceso, sobre manipulación y
abastecimiento excesivo) trasportes de material.
A causa de desbalanceo en la producción mejorar el flujo de
Esperas algunas tareas quedan inactivas esperando a información y confiabilidad establecer filtros efectivos
que otras tareas los surtan de trabajo, otra de la misma y así distribuir desde la fuente de
(Tiempo inactivo, tiempos forma de tiempos perdidos se manifiesta en los mejor las cargas de información.
perdidos) errores de información y maquinaria ocupada. trabajo.
Métodos de trabajo ineficientes se realizan
trabajo en equipo con
movimientos de mas, no se tiene una
Estandarizar el método de distintos departamentos y
secuencia definida en muchos casos lo que
trabajo de fabricación de en especial con los
Movimiento causa poca especialización en el trabajo y
los postes metálicos y operarios para
variaciones en la calidad de los productos,
mejorar sus métodos de convencerlos de trabajar
además los tiempos también varían y no se
trabajo. de una sola manera
(Movimiento ineficiente, que no economizan movimientos en cuanto a la
aprobada por todos.
agrega valor) búsqueda de herramientas, materiales.
eliminar el paradigma de
Sobre-producción se producen partes de mas que no son producir solo lo
(Producir mas de sus limites o que esas piezas pueden ser
necesarias y a futuro se pierden en estanterías. estrictamente necesario.
capacidades) pedidas en un futuro.
en general el proceso de fabricación de postes metálicos evidencia los 8 tipos de desperdicios mas
comunes en una fabrica de producción, se identifica que en la mayoría de estos los principales
obstáculos son políticas, decisiones o comportamientos ya arraigados en la empresa por lo que se
OBSERVACIONES: requiere de gran liderazgo y voluntad de las directivas para resolver estos desperdicios, por lo que se
concluye que es cuestión de querer y convencer a las personas al cambio empezando desde las
directivas. Por otro lado en solo uno de los desperdicios se requiriere de inversión que inicialmente es
costosa pero a largo plazo traducirá en buenos resultados y mayor flexibilidad y productividad.
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ANEXO Q. FORMATO ENTRADA A PLANTA MATERIA PRIMA
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ANEXO R. COTIZACIÓN REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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ANEXO S. COTIZACIÓN FABRICACIÓN MÁQUINA EMBALADORA VERTICAL
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ANEXO T. COTIZACIÓN FABRICACIÓN MÁQUINA SOLDADORA
SEMIAUTOMÁTICA PARA POSTES
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