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Informe Planta Piloto de Flotacion

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U.M.S.A.

Facultad de Ingeniería

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS


FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS Y DE
MATERIALES

Informe Preliminar Circuito de Flotación

Fecha de entrega: 24/04/2023

ANTECEDENTES
El presente informe se trabajo informa los realizados en el circuito de flotación para un
mineral de Pb-Ag-Zn, el control de la dosificación para todo el circuito para un mineral
U.M.S.A. Facultad de Ingeniería
de prueba, se buscó parámetros para una óptima flotación, la empresa metalúrgica
Sinchi Wayra S.A. que contrato los servicios del instituto de investigaciones
metalúrgicas y de materiales se presentó varias inconvenientes en pleno funcionamiento,
aquellos que no pudieron ser vistas a simple vista.
TRABAJO REALIZADO
En el presente trabajo se realizó principalmente el control de los reactivos y la
dosificación correcta por unidad de tiempo en el circuito de flotación de la planta piloto,
instalada en el instituto de investigaciones metalúrgicas y de materiales.
Diagrama del proceso de flotación Bulk

m = 60 [Kg]
de Mineral

pH=12.5 AP−3418
Acondicionamiento
CuSO 4

MC−5210 Z−6 Na2 SiO 4


Flot Rougher

AP−3418
CuSO 4
Complex Flot Cleaner No Flot
Z−6 Na2 SiO 4

Complex AP−3418
Flot Cleaner No Flot Cleaner Flot 1 No Flot 1 CuSO 4
1
Z−6 Na2 SiO 4

Flot Cleaner No Flot Cleaner Flot 2 No Flot 2


2

Con los datos anteriores observamos que sufre ligeras variaciones en la dosificación de
los reactivos, esto se debe a consecuencia por la alimentación, en primera instancia en las
fechas 04/04/2023 y 05/04/2023 se trabajó con una alimentación mejor que es de
30[kg/h] y para las fechas 06/04/2023 y 10/04/2023 se trabajó al doble de alimentación es
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decir 60[kg/h], en la instancia de trabajo se observó varios factores que influyen a la
misma flotación, uno de ellos son los mismos recipientes de los reactivos.

PROBLEMAS
Los problemas que se presentaron en el pilotaje es principalmente con los equipos, en
primera instancia la etapa de molienda, concretamente con el buzón de recepción de las
pulpas y otra es con mismo hidrociclón que se tapono 2 veces existe varias falencias en el
circuito de flotación que son las siguientes:

 Puntos de anclaje para los recipientes de los reactivos.


 Canal de recepción de espumas de flotación son muy pequeñas.
 Presión de chorro de agua para reventar las espumas es muy baja.
 Suministro de agua fresca para el cumplimiento optimo de la planta piloto.
 Fanta de barandas de seguridad en la plataforma del tanto acondicionador principal

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se cumplió uno de los objetivos trazados por los ingenieros de la empresa metalúrgica
Sinchi Wayra S.A. los cuales fueron observar y encontrar los parámetros en los que se
encuentra el mineral para obtener una buena recuperación con la mejor ley posible, en
este pilotaje se obtuvo unos resultados favorables pese a las condiciones y los problemas
que ocurrieron a medida que se realizaba el trabajo en el circuito de molienda y el
circuito de flotación.

Se recomienda trabajar en los puntos mencionados anteriores

Falta de barandas
de seguridad

Puntos de Anclaje para los


recipientes de los reactivos
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Chorro de agua es muy débil, no


revienta las burbujas de espuma

Canales de recepción de espumas


es muy angosto

Resultados obtenidos

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