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Estudio de Tiempos y Movimientos para La Mejora de Los Procesos Productivos en La Empresa Bioplast S.A
Estudio de Tiempos y Movimientos para La Mejora de Los Procesos Productivos en La Empresa Bioplast S.A
Estudio de Tiempos y Movimientos para La Mejora de Los Procesos Productivos en La Empresa Bioplast S.A
Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
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Pasantía
TIPO DE DOCUMENTO
FACULTAD Ingeniería
El Autor(Es):
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PUENTES BERNAL BRANDON STIVEN 1.069.754.009
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SOACHA
2017
ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA LA
MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN
LA EMPRESA BIOPLAST S.A EN BOGOTÁ D.C
PRESENTADO POR:
BRANDON STIVEN PUENTES BERNAL
CÓD.: 764212163
DIRECTOR:
MARIO ALONSO RINCÓN LOZANO
INGENIERO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SOACHA
2017
DEDICATORIA
Dedico este trabajo de grado en primer lugar a Dios por ser el creador del
universo, el guía de mi camino, por concederme inteligencia, sabiduría, fortaleza y
darme todo lo que tengo.
A mis padres porque desde la oportunidad de vivir hasta el día de hoy me han
llenado de amor, han sido mi apoyo, mi guía, mis consejeros y los que me
corrigen. Me han enseñado que todo en la vida requiere esfuerzo y disciplina, que
debo ganarme las cosas por méritos propios y de mi depende ser quien quiero ser.
A mi hermana por ser mi apoyo, que junto a mi familia son la fuente de motivación
e inspiración para seguir superándome cada día más.
3
AGRADECIMIENTOS
4
CONTENIDO
pág.
DEDICATORIA ........................................................................................................ 3
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. 4
LISTA DE TABLAS .................................................................................................. 8
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ 9
LISTA DE ANEXOS ............................................................................................... 11
RESUMEN ............................................................................................................. 12
ABSTRACT ............................................................................................................ 13
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 14
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 15
OBJETIVOS ........................................................................................................... 16
OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 16
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 16
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 17
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA................................................................ 23
MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 24
MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 27
MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 49
DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................. 52
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA........................................................................ 57
MATRIZ DOFA............................................................................................... 58
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES ................................................................... 59
DESARROLLO DE LA PASANTÍA ........................................................................ 60
PROCESOS ACTUALES ............................................................................... 60
SISTEMA PROPUESTO ........................................................................................ 62
1) PIEZAS, SUBPRODUCTOS CÁNULA NASAL ADULTO 2 m .................. 63
5
2) PIEZAS, SUBPRODUCTOS MICRONEBULIZADOR ADULTO Y
PEDIÁTRICO............................................................................................ 63
3) PIEZAS SUBPRODUCTOS HUMIDIFICADOR OXIGENO ...................... 64
4) PIEZAS, SUBPRODUCTOS TUBO DE SUCCIÓN 3 m BIOLIFE – 3m
GOLDEN CARE ....................................................................................... 65
5) PIEZAS, SUBPRODUCTOS CÁNULA DE GUEDELL # 3-4-5 ................. 66
TIEMPO ESTÁNDAR PROCESOS PRODUCTIVOS .................................... 70
PRODUCCIÓN ESTÁNDAR PROCESOS PRODUCTIVOS ......................... 73
1) CÁNULA NASAL ADULTO 2m ......................................................... 74
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 74
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 75
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 76
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 78
2) MICRONEBULIZADOR ADULTO .................................................... 80
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 80
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 81
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 82
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 84
3) MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO ............................................. 86
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 86
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 87
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 88
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 90
4) HUMIDIFICADOR OXIGENO ........................................................... 92
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 92
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 92
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 93
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 95
5) TUBO DE SUCCIÓN 3m BIOLIFE.................................................... 96
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 96
6
DIAGRAMA DE OPERACIONES ............................................................. 96
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ........................ 97
HOJA DE RUTA ....................................................................................... 99
6) TUBO DE SUCCIÓN 3m GOLDEN CARE ..................................... 100
BALANCEO DE LÍNEA ........................................................................... 100
DIAGRAMA DE OPERACIONES ........................................................... 100
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ...................... 101
HOJA DE RUTA ..................................................................................... 103
7) CÁNULA GUEDELL # 3-4-5 .......................................................... 104
BALANCEO DE LÍNEA ........................................................................... 104
DIAGRAMA DE OPERACIONES ........................................................... 105
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ...................... 106
HOJA DE RUTA ..................................................................................... 107
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS ............................................................... 108
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ............................................................................. 111
RESULTADOS ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS .............................. 115
TOMA DE TIEMPOS DE LOS PRODUCTOS EN CADA ÁREA .......................... 117
CONCLUSIONES ................................................................................................ 122
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 124
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................... 125
ANEXOS .............................................................................................................. 128
7
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 19. Balanceo de línea Tubo de succión 3m estéril Golden Care ............... 100
8
Tabla 22. Toma de tiempos Área Ensamble ........................................................ 117
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 13. Proceso obtención piezas, subproductos Cánula nasal adulto 2 m ...... 63
9
Figura 19. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula nasal adulto 2m ...... 76
Figura 22. Diagrama de flujo del proceso productivo Micronebulizador adulto ...... 82
Figura 25. Diagrama flujo del proceso productivo Micronebulizador pediátrico ..... 88
Figura 28. Diagrama de flujo del proceso productivo Humidificador oxigeno ........ 93
Figura 31. Diagrama de flujo del proceso productivo Tubo de succión 3m Biolife . 97
Figura 33. Diagrama de Operaciones Tubo succión 3m estéril Golden Care ...... 100
Figura 34. Diagrama flujo proceso productivo Tubo succión 3m Golden Care .... 101
Figura 35. Hoja de ruta Tubo de succión 3m Golden Care .................................. 103
Figura 37. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula guedell #3-4-5....... 106
10
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo D. Elaboración formato: Lista de Maquina y Equipos BIOPLAST S.A ...... 129
11
RESUMEN
Palabras clave:
12
ABSTRACT
These limit the production capacity of the company incurring costs and
unnecessary expenses that decrease utilities and have not allowed advancing in
the internal and external growth of the organization.
For this reason there is realized the " Study of times and movements " with the
purpose of offering alternatives and improving the productive processes of the
organization, through the application of engineering that allow to standardize the
processes, distribute workloads, observation of performance, minimize times,
unnecessary movements and unproductive activities that do not add value to the
process and this form to obtain positive results increasing the productivity, the
efficiency and the utilities. In the same way it contributes to a further analysis,
control and follows up of the processes, precision in the planning and programming
of the production, decision making, generate opportunities for continuous
improvement and of industrial, social and economic development.
Key words:
13
INTRODUCCIÓN
Por esta razón en 1997 nace la empresa BIOPLAST S.A., con la filosofía de
manufacturar productos para la salud, con el enfoque en dispositivos médicos e
insumos hospitalarios de uso desechable a partir de la transformación del plástico
en los procesos de inyección y extrusión principalmente.
14
JUSTIFICACIÓN
15
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
16
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
17
- Rendimiento operacional inestable
- Almacenamiento de producto inadecuado (estibado incorrecto, se derrumban
las cajas)
- Daños en los moldes por parte de los operarios por descuido,
desconcentración, cansancio y estrés
- Se diligencian formatos inadecuadamente donde las cantidades registradas no
coinciden con el físico.
- Quejas de clientes por faltantes en los pedidos, debido a que las personas al
embalar dejan cajas incompletas y se presenta mal conteo de producto.
18
- En el área de acondicionamiento la estantería esta desorganizada y presenta
inconvenientes en la iluminación natural (los rack están mal ubicados y tapan
parte de las entradas de iluminación)
- En la operación de acondicionamiento de producto las operarias utilizan
canastillas para apoyar las cajas: pierden resistencia y se deforman
- Los rótulos de identificación del producto en aspecto visual se ven saturados
de información, se indaga y se concluye que acorde a la norma no es
necesario identificar la orden de producción y las fechas de vencimiento de
registros sanitarios.
- Usan recipientes de plástico para dispensar ciclohexanona sucios y en mal
estado, desperdicio de insumo al impregnar el tubo pvc.
19
4) Factor Administrativo
20
- En el área de ensamble la ciclohexanona se emplea como adhesivo en el
sellado de PVC. Este solvente se absorbe fácilmente por inhalación y vía
digestiva (baja toxicidad aguda) que al ser usado continuamente irrita
levemente los ojos y la garganta.
- Las inspectoras de calidad al realizar la inspección de Buena Prácticas de
Higiene encuentran en el personal: uñas con esmalte, ropa debajo del uniforme
y alimentos en los locker. Estas variables se presentan constantemente dando
incumplimiento a las BPH y no están identificadas en el formato.
MANO DE
OBRA MATERIALES
Fuente. El autor
21
De las posibles causas identificadas que originan procesos productivos
deficientes, se realizó un control y seguimiento de la frecuencia de las posibles
causas planteadas durante una semana de trabajo.
Fuente. El autor
22
Del diagrama, se puede concluir que el incumplimiento de producción, demoras
por ubicación - faltante de materiales, y paradas de la maquinaria representan el
79% de las causas de la deficiencia de los procesos productivos. Aplicando el
principio de Pareto, se debe resolver el 20% de las causas vitales para resolver el
80% de los problemas que afectan los procesos productivos.
23
MARCO REFERENCIAL
24
consta de 5 fases: Planificación, identificación de procesos actuales, análisis de
situación actual, rediseño de procesos e implementación. Como resultado el
tiempo de ciclo disminuye de 23.8 min a 17.4 min. Esta tesis se toma como
referencia para calcular los tiempos estándar, identificar actividades que agregan o
no valor y cuellos de botella.
25
En el artículo: Sistemas productivos y organización del trabajo: una visión desde
Latinoamérica (Rodríguez, María y Mendoza, 2007), se diseña una investigación
que permite bosquejar las formas de organización del trabajo. Sirve de apoyo para
identificar las características de los sistemas productivos, nuevas tendencias,
distintas visiones acerca del trabajador y características de la organización del
trabajo en América Latina.
El paper: The role of the user within the medical device design and development
process: medical device manufacturers' perspectives (Money, Barnett, Kuljis,
Craven, Martin and Young, 2011), aporta diferentes perspectivas relacionadas a
los dispositivos médicos.
En el paper: Major challenges in engineering and its role in society (Peña, 2011), el
autor sustenta que la ingeniería juega un papel fundamental en el desarrollo
económico de los países. Por lo tanto la sociedad requiere de ingenieros capaces
de afrontar los grandes retos del mundo actual, incrementando la formación
autónoma, la capacidad investigativa, y el desarrollo de pensamiento crítico.
26
MARCO TEÓRICO
DISPOSITIVO MEDICO
27
Figura 3. Ejemplos de Dispositivos médicos
28
Figura 4. Evolución anual de las exportaciones (Izquierda) e importaciones (derecha)
(2007-2015)
La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las
exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país.
Esta diferencia, en un momento determinado, podría ser positiva (superávit
comercial) o negativa (déficit comercial). (Banco de la Republica, 2015).
29
Figura 6. Principales países dentro del total de importaciones (2015)
Estados Unidos con el 32% es el país con mayor participación en el origen de las
importaciones.
Bioplast S.A (2017) suministro las fichas técnicas de cada producto terminado,
donde se describen las siguientes definiciones:
Cánula nasal
Micronebulizador
Recipiente para nebulización con sistema de tapa rosca, conexión estándar que
facilita el ajuste a cualquier tipo de accesorio convencional, permite operación en
forma inclinada. Mascara para aerosol, banda elástica, conector estándar; y
extensión con conectores estándar en ambos extremos.
30
Humidificador
Tubo de Succión
Cánula de Guedell
31
La industria siempre busca la manera de aumentar la productividad y una de las
formas es optimizando los procesos; el estudio de tiempos y movimientos es una
herramienta que ayuda a medir y mejorar la productividad. Frederick W. Taylor
establece cuatro principios de la administración científica, los cuales son:
1. Desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo de una persona,
remplazando los métodos empíricos anteriores.
2. Seleccionar al mejor trabajador para cada tarea y capacitarlo en el método
presescrito.
3. Fomentar el espíritu de cooperación.
4. Dividir el trabajo.
Antes de Taylor, la fuerza laboral creaba sus propios métodos mediante prueba y
error. Los trabajadores tenían la responsabilidad de ver que todo estuviera a la
mano para ejecutar el trabajo así como llevar sus propias herramientas de trabajo
Hacia 1900 Frank y Lillian Gilbreth empezaron a trabajar con estudio de métodos,
son conocidos como los padres de los estudios de movimientos. En su búsqueda
de toda la vida del mejor método para llevar a cabo una tarea específica,
desarrollaron muchas nuevas técnicas de estudio del trabajo.
Por ultimo Elton Mayo conocido como el padre del movimiento de las relaciones
humanas se ocupó de los estudios de productividad en la planta de Hawthorne de
Western Electric Company para estudiar cuales los factores que influyen en el
desempeño del trabajador y la productividad de la empresa. La iluminación del
puesto de trabajo, es primordial para el desempeño del operario sea cualquier
labor que este desempeñando en una empresa. Y llega a la siguiente conclusión
“un cambio en las condiciones de trabajo daría como resultado un cambio en la
productividad”. (Meyers, 2000).
32
ESTUDIO DEL TRABAJO
Por tanto, el estudio del trabajo tiene por objeto examinar de qué manera se está
realizando una actividad, simplificar o modificar el método operativo para reducir el
trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y fijar el
tiempo normal para la realización de esa actividad. (OIT, 1996)
Estudio de métodos
Según (García, 2005) el diseño de métodos es la técnica que tiene por objetivo
aumentar la productividad del trabajo mediante la eliminación de todos los
desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; además procura hacer más fácil y
lucrativa cada tarea y aumentar la calidad de los productos al alcance del mayor
número de consumidores.
Otro concepto similar es el que expone (Niebel & Freivalds, 2009) donde
mencionan que la ingeniería de métodos es una técnica para aumentar la
producción por unidad de tiempo o reducir el costo por unidad de producción: en
otras palabras, a la mejora de la productividad.
33
Mejorar los procesos y procedimientos.
Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar de
trabajo.
Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria.
Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra.
Aumentar la seguridad.
Crear mejores condiciones de trabajo.
Hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo
34
Técnicas de medición del trabajo
Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo (OIT, 1996)
son:
Estudio de tiempos
35
condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo
requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida.
Datos tipo
Por otro lado, los datos estándar, según García (2005) son en su mayor parte,
tiempos elementales estándar tomados de estudios de tiempos que han probado
ser satisfactorios. Los datos estándar comprende todos los elementos estándar:
tabulados, monogramas, tablas, etc. Que se han recopilado para ayudar en la
medición de un trabajo específico.
36
Procedimiento básico para el estudio del trabajo
37
1) Preparación: - Selección de la operación
- Selección del trabajador
- Actitud frente al trabajador
- Análisis e comprobación del método de trabajo
Método estadístico:
38
luego aplicar la fórmula siguiente para un nivel de confianza de 95,45 % y un
margen de error de ± 5 %:
√ ∑ ∑
( )
∑
Abaco de Lifson:
S = Tiempo superior
I = Tiempos inferior
Tabla de Westinghouse
39
Figura 8. Criterio General Electric
Fuente. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo (García, 2005).
Niebel & Freivalds en su libro Ingeniería industria, Metros, estándares y diseño del
trabajo, mencionan las técnicas para realizar un estudio de tiempos con
cronometro (Niebel & Freivalds, 2009)
1) Método continúo
Trabajador calificado
40
Tiempo observado promedio
∑
Tiempo Observado Promedio
Es evaluar el ritmo de trabajo del operario que observa y situarlo con relación al
ritmo normal. Valorar el ritmo es comparar el ritmo real del trabajador con cierta
idea del ritmo tipo que uno se ha formado mentalmente al ver cómo trabajan
naturalmente los trabajadores calificados.
Tiempo N𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑇N
41
producción para que el trabajador promedio cumpla con el estándar cuando tiene
un desempeño estándar.
Clasificación de holguras:
42
Tiempo estándar (Tiempo tipo)
TIEMPO ESTÁNDAR
Para (García, 2005) el tiempo estándar es el patrón que mide el tiempo requerido
para terminar una unidad de trabajo, mediante el empleo de un método y un
equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, que
desarrollar una velocidad normal que pueda mantener día tras día, sin mostrar
síntomas de fatiga.
PRODUCTIVIDAD
43
(Meyers, 2000) es una medida de los resultados divididos entre las entradas.
Relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y
los recursos utilizados para obtenerla.
𝒏𝒐 𝒅
P𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒏𝒅 𝒓 𝒊𝒏
BALANCEO DE LÍNEAS
44
Número de operadores necesarios para cada operación
Numero de operarios NO x Te i
HERRAMIENTAS EXPLORATORIAS
De acuerdo a Niebel & Freivalds (2009), en el análisis de Pareto las causas del
problema son identificados y medidos con una misma escala y luego se ordenan
45
en orden descendente, como una distribución acumulativa. Por lo general, 20%
de los artículos evaluados representan 80% o más de la actividad total.
Análisis DOFA
46
Diagrama de procesos operativos (de operaciones)
(García, 2005) dice que el diagrama es una representación gráfica de los puntos
en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las inspecciones
y de todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los
materiales, además puede comprender cualquier otra información que se
considere necesaria para el análisis (tiempo requerido).
Fuente. Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo. (García, 2005)
Este diagrama cuenta con mucho mayor detalle que el diagrama del proceso
operativo. Es particularmente útil para registrar los costos ocultos no productivos.
Una vez estos periodos o productivos se identifican, los analistas pueden tomar
47
medidas para minimizarlos y, por ende, reducir sus costos. Además, muestran
todos los retrasos de movimientos y almacenamiento a los que se expone un
artículo a medida que recorre la planta. (Niebel & Freivalds, 2009).
Hoja de ruta
Afirma Meyers (2000) que la hoja de ruta enlista las operaciones que se necesitan
para fabricar cada parte en la secuencia apropiada, diciendo a los operadores lo
que tiene que hacer. También informa acerca del número de personal necesario,
la descripción, materiales, nombre de la máquina, herramienta necesaria y el
tiempo estándar.
48
MARCO CONCEPTUAL
49
Dispositivos médicos (DM): instrumentos, aparatos, máquinas, reactivos,
calibradores y/o software que sirven para diagnosticar, prevenir, monitorear,
desinfectar, soportar, conservar o mejorar la vida del ser humano.
50
sistemático de la metodología existente y proyectada utilizada para llevar a cabo
un trabajo u operación.
51
DISEÑO METODOLÓGICO
Universo
Empresa Bioplast S.A: cuenta con dos centros de trabajo (CEDI y Planta),
ubicados en la localidad de Engativá barrió Álamos zona industrial.
Muestra
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación descriptiva
PROCEDIMIENTO
Inducción general
52
- Direccionamiento y planeación estratégica: misión, visión, objetivos,
políticas misión, visión, objetivos, políticas
- Mapa de procesos
- Organigrama
- Líneas de producción
- Normas y procedimientos
Una vez establecidos los objetivos del proyecto, se utilizó como herramienta
de la ingeniería de métodos, el examen crítico diseñado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), compuesto por preguntas preliminares, técnica
del interrogatorio y análisis operacional, con la finalidad de obtener la mayor
información posible para poder analizar dicha situación.
53
para identificar la secuencia, dependencias y restricciones de materiales y
actividades.
- Creación del formato para la toma de tiempos donde se detalle la fecha, el área
de estudio, el producto, código SAP, unidad de tiempo, numero de operarios,
numero de muestras, actividades y el tiempo observado promedio.
Técnica regreso a cero: el cálculo por elemento requiere de menos tiempo y los
elementos fuera de orden se registran fácilmente.
54
- En base a la tabla de los suplementos u holguras del trabajo recomendadas
por la OIT, aplicar suplementos necesarios y acordes a cada actividad del
proceso productivo en relación a las necesidades personales, fatiga, postura,
fuerza, iluminación, condiciones atmosféricas, atención visual, ruido y tensión.
A partir del tiempo estándar de cada producto del área de ensamble, se determina
la mano de obra y cantidad a producir referente al tiempo.
- Elaborar hoja de ruta de cada producto del área de ensamble, que describa de
la secuencia y actividades necesarias en cada proceso productivo,
55
especificando el tiempo, cantidades, recursos (materiales y mano de obra) con
el fin de administrar, planear y controlar eficazmente la producción
NOTA:
56
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
NIT 830040574-8
TELÉFONO 4382224
CENTROS DE TRABAJO 2
Fuente. El autor
57
MATRIZ DOFA
OPORTUNIDADES FORTALEZAS
Fuente. El autor
58
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES
Fuente. El autor
59
DESARROLLO DE LA PASANTÍA
PROCESOS ACTUALES
Fuente. El autor
60
PROCESO DE INYECCIÓN
Fases:
Materia prima
Fusión (por acción del calor cambia de
estado sólido a líquido)
Inyectar polímeros
Solidificación en molde
Obtención de la pieza
PROCESO DE EXTRUSIÓN
Proceso mecánico en donde se realiza una acción de moldeado del plástico, por
flujo continuo con presión y empuje pasa por un molde encargado de darle la
forma deseada.
Fases:
Materia prima
Fundido homogéneo a través del calor
Presión da forma en moldes (perfil de
hilera)
Enfriamiento (agua fría)
Corte
61
SISTEMA PROPUESTO
62
En los siguientes cuadros se esquematizan los procesos para la obtención de
piezas y subproductos identificando las partes implicadas.
Fuente. El autor
63
Figura 14. Proceso obtención piezas, subproductos Micronebulizador
Fuente. El autor
64
Figura 15. Proceso obtención piezas, subproductos Humidificador oxigeno
Fuente. El autor
Fuente. El autor
65
5) PIEZAS, SUBPRODUCTOS CÁNULA DE GUEDELL # 3-4-5
Fuente. El autor
66
103,02 286,29 201,64 216,09 127,92 165,38 134,10 71,91 245,24 173,19
91,39 136,19 235,01 183,60 136,19 107,12 229,22 189,06 155,50 127,92
38,07 173,71 286,96 202,21 76,91 286,96 196,84 92,16 217,86 172,13
70,06 70,73 153,26 180,63 80,64 122,77 197,96 89,11 184,14 183,87
117,29 101,20 187,69 160,53 222,01 117,07 220,23 317,20 157,00 227,71
Σx² = 8220,9
Sustituyendo los valores en la fórmula estadística, tendremos el valor de n:
√
( )
n = 67,06
67
85,01 247,12 126,79 154,50 113,85 160,78 183,87 131,56 139,71 111,51
84,46 71,23 108,37 115,56 170,56 121,22 122,10 75,00 88,74 116,42
107,33 120,56 178,49 304,50 183,33 150,55 140,66 92,16 76,21 126,11
79,39 144,00 112,15 85,56 162,56 105,88 89,68 194,32 95,65 97,42
101,20 146,17 148,60 220,23 132,25 96,43 98,60 197,68 70,56 92,74
75,00 151,78 222,31 40,07 158,76 112,36 112,36 131,56 63,04 145,68
105,68 84,46 171,87 158,76 122,99 131,33 144,00 130,64 44,76 154,01
136,89 81,00 218,15 65,29 293,09 211,99 202,49 91,97 108,78 211,12
59,14 101,20 118,37 202,21 267,32 169,78 272,25 143,28 128,60 76,56
Σx² = 12100,3
n = 63,40
MEDICION DE TIEMPOS
AREA NO. VERSION: 1
No Actividad
T/Und
T/Und
T/Und
Fuente. El autor
68
División de operaciones en elementos:
A Cortar capilar
A Ensamblar conector ambos extremos
B Ensamblar capìlar en tapa
B Colocar Etiqueta (sticker)
ENSAMBLE C Tapar humi
ENSAMBLE C Enrollar y embolsar
D Embolsar
D Sellar vacio (1) y en banda (2)
E Sellar
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar ACONDICIONAMIENTO E Inspeccionar y embalar
69
Se realiza la toma de tiempos con cronometro de los elementos en cada proceso
productivo.
TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: CANULA NASAL ADULTO 2m
B501000 BIOLIFE FECHA: 25-jul-16
Codigo Sap:
B501002 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
Cortar PVC 5 automatico 277,80 50 5,56 0,09 5,20 6,20 5,56 0,09 5,5560 0,0926
CORTE Cortar 3,33 manual 145,72 103 1,41 0,02 1,05 2,49 1,41 0,02 0,11 1,5897 0,0265
Ensamblar conector sencillo un extremo 289,535 100 2,90 0,05 1,85 1,85 2,90 0,05 0,11 3,2532 0,0542
A Ensamblar conector doble 1022,22 150 6,81 0,11 5,23 18,32 6,81 0,11 0,11 7,6571 0,1276
B Ensamblar ajustador y corte 1012,54 180 5,63 0,09 4,16 17,94 5,63 0,09 0,11 6,3205 0,1053
C Ensamblar nariguera 1083,54 150 7,22 0,12 3,12 21,00 7,22 0,12 0,11 8,1164 0,1353
ENSAMBLE
D Ensamblar canula + conector sencillo 377,47 90 4,19 0,07 3,09 5,24 4,19 0,07 0,11 4,7125 0,0785
E Enrrollar y embolsar 1866,55 180 10,37 0,17 8,32 13,33 10,37 0,17 0,13 11,9192 0,1987
F Sellar en banda 340,63 90 3,78 0,06 2,31 5,54 3,78 0,06 0,11 4,2525 0,0709
ACONDICIONAMIENTO G Inspeccionar y embalar 271,43 90 3,02 0,05 1,75 5,56 3,02 0,05 0,13 3,6870 0,0614
0,22
TOTAL TIEMPOS 6687,43 1183,00 50,89 0,85 36,07 97,46 50,89 0,85 1,03 57,0640 0,9511
Fuente. El autor
70
Tabla 7. Tiempo estándar Micronebulizador adulto
TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR ADULTO
B504100 BIOLIFE FECHA: 13-mar-17
Codigo Sap:
B504102 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
Cortar PVC 5 automatico 277,8 50 5,56 0,09 5,20 6,20 5,56 0,09 5,5560 0,0926
CORTE Ensamblar conector sencillo ambos
579,07 100 5,79 0,10 3,70 10,08 5,79 0,10 0,11 6,5064 0,1084
extremos
A Armar micro 593,85 150 3,96 0,07 2,56 8,27 3,96 0,07 0,15 4,6576 0,0776
B Enrrollar y embolsar 1043,31 150 6,96 0,12 4,36 10,80 6,96 0,12 0,11 7,8151 0,1303
ENSAMBLE C Embolsar micro 503,55 150 3,36 0,06 2,03 5,88 3,36 0,06 0,11 3,7719 0,0629
D Embolsar mascara de ext. 536,31 150 3,58 0,06 2,19 5,86 3,58 0,06 0,11 4,0173 0,0670
E Sellar en banda 320,85 90 3,57 0,06 2,88 4,86 3,57 0,06 0,09 3,9176 0,0653
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar 228,66 90 2,54 0,04 1,56 6,61 2,5407 0,04 0,13 3,4715 0,0579
0,55
Fuente. El autor
TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
B504200 BIOLIFE FECHA: 13-mar-17
Codigo Sap:
B504202 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
Cortar PVC 5 automatico 277,8 50 5,56 0,09 5,20 6,20 5,56 0,09 5,5560 0,0926
CORTE Ensamblar conector sencillo ambos
579,07 100 5,79 0,10 3,70 10,08 5,79 0,10 0,11 6,5064 0,1084
extremos
A Armar micro 593,85 150 3,96 0,07 2,56 8,27 3,96 0,07 0,15 4,6576 0,0776
B Enrrollar y embolsar 1043,31 150 6,96 0,12 4,36 10,80 6,96 0,12 0,11 7,8151 0,1303
ENSAMBLE C Embolsar micro 503,55 150 3,36 0,06 2,03 5,88 3,36 0,06 0,11 3,7719 0,0629
D Embolsar mascara de ext. 536,31 150 3,58 0,06 2,19 5,86 3,58 0,06 0,11 4,0173 0,0670
E Sellar en banda 320,85 90 3,57 0,06 2,88 4,86 3,57 0,06 0,09 3,9176 0,0653
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar 228,66 90 2,54 0,04 1,56 6,61 2,5407 0,04 0,13 3,4715 0,0579
0,55
Fuente. El autor
TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400cc
B502400 BIOLIFE FECHA: 05-ago-16
Codigo Sap:
B502402 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULAD OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
O (s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Cortar capilar 388,87 126 3,09 0,05 1,94 5,56 3,09 0,05 0,11 3,4677 0,0578
B Ensamblar capìlar en tapa 674,38 124 5,44 0,09 3,34 8,70 5,44 0,09 0,11 6,1107 0,1018
ENSAMBLE C Tapar humi 542,89 120 4,52 0,08 3,43 6,63 4,52 0,08 0,11 5,0832 0,0847
D Embolsar 720,25 150 4,80 0,08 3,33 7,24 4,80 0,08 0,11 5,3952 0,0899
E Sellar 370,97 90 4,12 0,07 3,27 4,94 4,12 0,07 0,11 4,6313 0,0772
ACONDICIONAMIENTO F Embalar e inspeccionar 324,56 90 3,61 0,06 0,00 0,00 3,61 0,06 0,11 5,1542 0,0859
1,10
TOTAL TIEMPOS 3023,02 700 25,58 0,43 15,31 33,07 25,58 0,43 0,66 29,8423 0,4974
Fuente. El autor
71
Tabla 10. Tiempo estándar Tubo de succión 3 m Biolife
TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16
Codigo Sap: B407550 BIOLIFE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Ensamblar conector ambos extremos 1368,22 208 6,58 0,11 4,93 9,32 6,58 0,11 0,11 7,3910 0,1232
B Colocar Etiqueta (sticker) 562,24 178 3,16 0,05 1,86 5,26 3,16 0,05 0,11 3,5490 0,0592
ENSAMBLE C Enrollar y embolsar 2844,17 150 18,96 0,32 10,00 33,93 18,96 0,3160 0,15 22,3072 0,3718
Sellar vacio 384,46 109 3,53 0,06 2,93 4,47 3,53 0,06 0,11 3,9630 0,0661
D
Sellar en banda 448,47 104 4,31 0,07 1,88 5,33 4,31 0,07 0,11 4,8452 0,0808
ACONDICIONAMIENTO E Embalar e inspeccionar 737,67 129 5,72 0,10 3,56 11,81 5,72 0,10 0,20 8,2503 0,1375
CAJAS 1,10
TOTAL TIEMPOS 6346,33 878 42,26 0,70 25,16 70,11 42,26 0,70 0,79 50,3058 0,8384
Fuente. El autor
TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16
Codigo Sap: B407552 GOLDEN CARE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Ensamblar conector ambos extremos 1368,22 208 6,58 0,11 4,93 9,32 6,58 0,11 0,11 7,3910 0,1232
B Enrollar y embolsar 2844,17 150 18,96 0,32 10,00 33,93 18,96 0,32 0,15 22,3072 0,3718
ENSAMBLE
Sellar vacio 384,46 109 3,53 0,06 2,93 4,47 3,53 0,06 0,11 3,9630 0,0661
C
Sellar en banda 448,47 104 4,31 0,07 1,88 5,33 4,31 0,07 0,11 4,8452 0,0808
ACONDICIONAMIENTO D Embalar e inspeccionar 737,67 129 5,72 0,10 3,56 11,81 5,72 0,10 0,20 8,2503 0,1375
CAJAS 1,10
TOTAL TIEMPOS 5784,09 700 39,10 0,65 23,30 64,86 39,10 0,65 0,68 46,7567 0,7793
Fuente. El autor
TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: CANULA DE GUEDELL Nº 3-4-5 GOLDEN CARE
FECHA: 04-mar-17
Codigo Sap: B402730 B402740 B402750
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Embolsar etiqueta 627,07 180 3,48 0,06 2,15 4,64 3,48 0,06 0,09 3,8283 0,0638
ENSAMBLE B Embolsar canula 757,82 144 5,26 0,09 3,75 7,03 5,26 0,09 0,11 5,9131 0,0986
C Sellar und 674,92 119 5,67 0,09 4,00 8,63 5,67 0,09 0,13 6,5191 0,1087
ACONDICIONAMIENTO D Inspeccionar y embalar 222,87 92 2,42 0,04 1,82 3,04 2,42 0,04 0,09 2,6620 0,0444
TOTAL TIEMPOS 2282,68 535 16,84 0,28 11,72 23,34 16,84 0,28 18,9224 0,3154
Fuente. El autor
72
En base al tiempo estándar y a la mano de obra se determina el número de
unidades de producción por hora trabajada (productividad).
PRODUCCION ESTANDAR
PRODUCCION
MANO DE PRODUCTIVIDAD PRODUCCION
PRODUCTO X TURNO
OBRA (UND/HORA) ESPERADA
(UND)
Canula nasal adulto 2 m 8 617 4783 4750
Fuente. El autor
73
A continuación, se describen cada uno de los seis productos con los resultados
obtenidos de la toma de tiempos y movimientos, las comparaciones del antes y
después, los problemas solucionados y las mejoras implementadas.
BALANCEO DE LÍNEA
PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: CANULA NASAL ADULTO 2m
B501000 BIOLIFE FECHA: 25-jul-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B501002 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
Fuente. El autor
74
En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción de la cánula nasal adulto 2 metros.
DIAGRAMA DE OPERACIONES
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor
75
El cuadro representa el diagrama de flujo del proceso productivo de la cánula
nasal adulto de 2 m que nos ayuda a identificar las posibles demoras o retrasos
que hay durante el proceso.
Figura 19. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula nasal adulto 2m
RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 18 17 1 Corte 0,1309 0,1733
76
Traslado del rollo tubo pvc
651,5200 0,1372 0,0023 81,6
5 mm y destapar 1 Rollo
300m = 150 und
Montar el rollo de pvc 5
Total: 32 rollos
mm en maquina y 1763,5200 0,3713 0,0062
programar
C Corte Automatico
O Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926
Longitud: 1,96m
0 R
T Dejar en burros Acumular grupo:
8,5200 0,0852 0,0014 38,4
E (almacenamiento) 100 und
Ensamblar conector
3,2532 0,0542 En un solo extremo
sencillo
A
L Traslado de burro con Desde el area de
25,8900 0,0144 0,0002 26,1
I tubo pvc 5 mm corte 3 traslados
S
T
Traslado de burro con Desde el area de
48,9600 0,0109 0,0002 22,65
A
tubo pvc 3,33 mm corte 3 traslados
0
M
I Traer bolsas 16,5600 0,1656 0,0028 1 paq: 100 und
E
N
T Pinchar bolsas 31,2100 0,3121 0,0052 Uso de aguja
O
Ensamblar ajustador y
2 6,3205 0,1053
cortar
E
3 N Ensamblar nariguera 8,1164 0,1353 6,3
S
A Ensamblar canula +
4 4,7125 0,0785 21,9
M conector sencillo
B
L
5 Enrollar y embolsar 11,9192 0,1987
E
7 cajas/nivel
Estibar 0,0240 0,0004 72,2
Total:19 cajas
Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor
77
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, unidades
por turno, los recursos, y materiales, que son necesarios para cumplir con la
producción de cánula nasal adulto 2 metros, el proceso inicia con el corte del tubo
3.33 mm y finaliza con el embalaje del producto
HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
CANULA NASAL ADULTO 2m
Producto: CANULA NASAL ADULTO 2m
Codigo B501000 BIOLIFE Fecha: 01/09/2016
Sap: B501002 ONELIFE Analista BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir.Produccion ING. ANA VERA
TIEMPO TIEMPO
UNIDADES X UNIDADES X CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
HORA TURNO SAP
(s) (min)
CORTE TUBOS
Rollo: 500m
Cortar tubo pvc 3,33 mm 1,5897 0,0265 2264,65 17551,02 1 operario B108920 Tubo pvc 3,33mm Corte Manual:
0,90m
ALISTAMIENTO DE ENSAMBLE
0 Pinchar bolsas 0,3121 0,0052 11534,76 89394,42 1 operario B000790 Bolsa imp
OPERACIONES ENSAMBLE
Tubo pvc 3,33mm
B108920 x0,9 m
1 Ensamblar conector doble 7,6571 0,1276 470,15 3643,70 3 operarios
B102702 Conector doble
Ciclohexanona
Tubo pvc 3,33mm
B108920 x0,9 m Al terminar cortar
2 Ensamblar ajustador 6,3205 0,1053 569,58 4414,23 2 operarios
B102702 Conector doble por mitad
Ajustador
B108920 Tubo pvc 3,33mm x0,9m
Conector doble
B102702 Puntas no esten
3 Ensamblar nariguera 8,1164 0,1353 443,55 3437,48 2 operarios Ajustador
B008800 Nariguera adulto tapadas
B106550 Ciclohexanona
78
Tubo pvc 3,33mm x0,9m
B108920
Conector doble
B102702
Ajustador
Ensamblar canula + B008800
4 4,7125 0,0785 763,93 5920,47 1 operario B106550
Nariguera adulto Desenredar
conector sencillo Ciclohexanona
B108935
Tubo pvc 5 mm x1,6 m
B102782
Conector sencillo
Desenredar
2 - 3 -5
5 Enrollar y embolsar 11,9192 0,1987 302,03 2340,76 B000790 Bolsa imp Nariguera no
operarios
volteada
Precalentar
6 Sellar 4,2525 0,0709 846,56 6560,81 1 operario N/A
banda selladora
ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0175 0,0003 205459,88 1592314,03
la caja
Armar caja, humedecer Cinta papel Alistamiento: 5
0,0902 0,0015 39899,78 309223,32
cinta y sellar parte inferior Caja carton cajas
corrugado Ref. 21 Contar 250
Embalar e inspeccionar 3,4665 0,0578 1038,50 8048,41 B001450 (Terapia und/caja
respiratoria)
7 Humedecer cinta y sellar 1 operario Humedecer con
0,0621 0,0010 57925,42 448922,03 Sticker ident.
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,0265 0,0004 135624,79 1051092,11
Hacia afuera
Estibas 1x1,20m
Estibar 0,0240 0,0004 149875,26 1161533,26 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5
Fuente. El autor
79
2) MICRONEBULIZADOR ADULTO
BALANCEO DE LÍNEA
PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR ADULTO
B504100 BIOLIFE FECHA: 06-abr-17 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B504102 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
Fuente. El autor
En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del micronebulizador adulto.
80
DIAGRAMA DE OPERACIONES
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor
81
El cuadro representa el diagrama de flujo del Micronebulizador adulto donde se
detalla y analiza todo el proceso productivo incluyendo los costos ocultos, el
trasporte de personas, las demoras, las inspecciones y almacenamiento de los
productos.
RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 17 18 - Corte 0,2048 0,2010
Ensamblar conector
6,5064 0,1084 Ambos extremos
sencillo ambos extremos
82
Traslado de burro con Desde el area de
178,4000 0,0991 0,0017 34,8
tubo pvc 5 mm corte 4 traslados
1 paq: 1000 und
Traslado de tapa
A 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 7 paq
micronebulizador
L Traslado 2 paq
I 1 paq: 600 und
Traslado de vaso
S 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 12 paq
micronebulizador
T Traslado 3 paq
A 1 paq: 5000 und
0 Traslado deflector 33,820 0,0048 0,0001 10 Total: 2 paq
M
Traslado 1 paq
I
1 paq: 100 und
E Traslado mascara aerosol
236,740 0,0338 0,0006 75,6 Total: 70 paq
N adulto
Traslado 5 paq
T
O Traer bolsa 11,0000 0,1100 0,0018 1 paq: 100 und
7 cajas/nivel
Estibar 0,0600 0,0010 266
Total:70 cajas
Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor
83
El cuadro hoja de ruta muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por
hora, unidades por turno, los recursos, y materiales, que son necesarios para
cumplir con la producción dl micronebulizador adulto, el proceso inicia con el corte
del tubo y finaliza con el embalaje del producto
HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
MICRONEBULIZADOR ADULTO
Producto: MICRONEBULIZADOR ADULTO
Codigo B504100 BIOLIFE Fecha: 31/04/2017
Sap: B504102 BIOLIFE Analista BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir.Produccion ING. ANA VERA
TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)
CORTE TUBOS
Maquina
Cortadora Corte Automatico:
0 Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 B108935 Tubo pvc 5 mm
Accu-Feed 1,96m
HPD SYNEO
ALISTAMIENTO DE ENSAMBLE
0 Pinchar bolsas 0,3121 0,0052 11534,76 89394,42 1 operario B000845 Bolsa PEimp
OPERACIONES ENSAMBLE
Tapa
B108200 micronebulizador
1 Armar micro 4,6576 0,0776 772,92 5990,15 1 operarios B109450 Vaso
B103200 micronebulizador
Deflector
Tubo pvc 5mm
B108935 x0,9 m
2 Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303 460,65 3570,03 2 operarios Desenredar
B102782 Conector sencillo
ambos extremos
84
B108200
B109400 Micro
3 Embolsar micro 3,7719 0,0629 954,43 7396,86 1 operarios B103200 Bolsa PE impresa
B000845
Mascara aerosol
B106200 adulto con
4 Embolsar mascara de oxig 4,0173 0,0670 896,12 6944,96 1 operarios B000846 elastico
Bolsa PE impresa
Precalentar
5 Sellar 4,9204 0,0820 731,65 5670,26 1 operario N/A
banda selladora
ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0438 0,0007 82183,95 636925,61
la caja
Armar caja, humedecer Cinta papel Alistamiento: 5
0,2256 0,0038 15959,91 123689,33
cinta y sellar parte inferior Caja carton cajas
corrugado Ref. 21 Contar 100
Embalar e inspeccionar 2,9203 0,0487 1232,74 9553,76 B001450 (Terapia und/caja
respiratoria)
6 Humedecer cinta y sellar 1 operario Humedecer con
0,1554 0,0026 23170,17 179568,81 Sticker ident.
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,0664 0,0011 54249,92 420436,84
Hacia afuera
Estibas 1x1,20m
Estibar 0,0600 0,0010 59950,10 464613,31 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5
Fuente. El autor
85
3) MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO
BALANCEO DE LÍNEA
PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
B504200 BIOLIFE FECHA: 06-abr-17 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B504202 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
Fuente. El autor
86
DIAGRAMA DE OPERACIONES
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor
87
El cuadro representa el diagrama de flujo del Micronebulizador pediátrico donde se
detalla y analiza todo el proceso productivo incluyendo el trasporte, las demoras,
las inspecciones y almacenamiento de los productos.
RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 17 18 - Corte 0,2048 0,2010
Ensamblar conector
6,5064 0,1084 Ambos extremos
sencillo ambos extremos
88
Traslado de burro con Desde el area de
178,4000 0,0991 0,0017 34,8
tubo pvc 5 mm corte 4 traslados
1 paq: 1000 und
Traslado de tapa
A 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 7 paq
micronebulizador
L Traslado 2 paq
I 1 paq: 600 und
Traslado de vaso
S 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 12 paq
micronebulizador
T Traslado 3 paq
A 1 paq: 5000 und
0 Traslado deflector 33,820 0,0048 0,0001 10 Total: 2 paq
M
Traslado 1 paq
I
1 paq: 100 und
E Traslado mascara aerosol
236,740 0,0338 0,0006 75,6 Total: 70 paq
N adulto
Traslado 5 paq
T
O Traer bolsa 11,0000 0,1100 0,0018 1 paq: 100 und
7 cajas/nivel
Estibar 0,0600 0,0010 266
Total:70 cajas
Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor
89
El cuadro hoja de ruta muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por
hora, unidades por turno, los recursos, y materiales, que son necesarios para
cumplir con la producción dl micronebulizador pediátrico, el proceso inicia con el
corte del tubo y finaliza con el embalaje del producto
HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
Producto: MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
Codigo B504200 BIOLIFE Fecha: 28/04/2017
Sap: B504202 BIOLIFE Analista BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir.Produccion ING. ANA VERA
TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)
CORTE TUBOS
Maquina
Cortadora Corte Automatico:
0 Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 B108935 Tubo pvc 5 mm
Accu-Feed 1,96m
HPD SYNEO
ALISTAMIENTO DE ENSAMBLE
0 Pinchar bolsas 0,3121 0,0052 11534,76 89394,42 1 operario B000845 Bolsa PEimp
OPERACIONES ENSAMBLE
Tapa
B108200 micronebulizador
1 Armar micro 4,6576 0,0776 772,92 5990,15 1 operarios B109450 Vaso
B103200 micronebulizador
Deflector
Tubo pvc 5mm
B108935 x0,9 m
2 Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303 460,65 3570,03 2 operarios Desenredar
B102782 Conector sencillo
ambos extremos
90
B108200
B109400 Micro
3 Embolsar micro 3,7719 0,0629 954,43 7396,86 1 operarios B103200 Bolsa PE impresa
B000845
Mascara aerosol
B106220 pediatrica con
4 Embolsar mascara de oxig 4,0173 0,0670 896,12 6944,96 1 operarios B000846 elastico
Bolsa PE impresa
Precalentar
5 Sellar 4,9204 0,0820 731,65 5670,26 1 operario N/A
banda selladora
ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0438 0,0007 82183,95 636925,61
la caja
Armar caja, humedecer Cinta papel Alistamiento: 5
0,2256 0,0038 15959,91 123689,33
cinta y sellar parte inferior Caja carton cajas
corrugado Ref. 21 Contar 100
Embalar e inspeccionar 2,9203 0,0487 1232,74 9553,76 B001450 (Terapia und/caja
respiratoria)
6 Humedecer cinta y sellar 1 operario Humedecer con
0,1554 0,0026 23170,17 179568,81 Sticker ident.
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,0664 0,0011 54249,92 420436,84
Hacia afuera
Estibas 1x1,20m
Estibar 0,0600 0,0010 59950,10 464613,31 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5
Fuente. El autor
91
4) HUMIDIFICADOR OXIGENO
El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso del humidificador oxigeno 400
cc que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en segundos,
en minutos, tiempo estándar total por unidad (0,4974 minutos), unidades por hora
(477) por turno (3700), necesidad de operarios (4).
BALANCEO DE LÍNEA
PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400cc
B501000 BIOLIFE FECHA: 05-ago-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B501002 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA
Fuente. El autor
En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del humidificador oxigeno 400 cc.
DIAGRAMA DE OPERACIONES
92
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor
93
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 11 11 - Alistamiento 0,0062 0,0062
Corte manual
1 Cortar capilar 3,4677 0,0578 9,3
Longitud: 0,16 m
Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor
94
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción del
humidificador oxigeno 400 cc.
HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc
Producto: HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc
Codigo Fecha: 31/08/2016
B502400 BIOLIFE
Sap: Analista BRANDON PUENTES
TERAPIA
Linea: RESPIRATORIA
Dir.Produccion ING. ANA VERA
TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)
OPERACIONES ENSAMBLE
Rollo: 300m
Cortar tubo pvc 3,20 mm
1 3,4677 0,0578 1038,14 8045,60 2 operarios B108910 Tubo pvc 3,20mm Corte Manual:
"capilar"
0,16m
Bolsa PE impresa
4 Embolsar 5,3952 0,0899 667,27 5171,31 1 operario B000820
humidificador
Precalentar
5 Sellar 4,6313 0,0772 777,32 6024,26 1 operario N/A
banda selladora
ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0876 0,0015 41091,98 318462,81
Cinta papel la caja
Armar caja, humedecer Caja carton Alistamiento: 5
0,4511 0,0075 7979,96 61844,66
cinta y sellar parte inferior corrugado Ref. 71 cajas
6 1 operario
(Terapia Contar 50
Embalar e inspeccionar 4,0519 0,0675 888,47 6885,63 B001350
respiratoria) und/caja
Humedecer cinta y sellar Sticker ident. Humedecer con
0,3107 0,0052 11585,08 89784,41
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,1327 0,0022 27124,96 210218,42
Hacia afuera
6 Estibas 1x1,20m
Estibar 0,1201 0,0020 29975,05 232306,65 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5
Fuente. El autor
95
5) TUBO DE SUCCIÓN 3m BIOLIFE
El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso del tubo de succión 3m Biolife
que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en segundos, en
minutos, tiempo estándar total por unidad (0,8384 minutos), unidades por hora
(413) por turno (3200), necesidad de operarios (6).
BALANCEO DE LÍNEA
PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap: B407550 BIOLIFE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA
Fuente. El autor
En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del tubo de succión 3m Biolife.
DIAGRAMA DE OPERACIONES
96
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor
Figura 31. Diagrama de flujo del proceso productivo Tubo de succión 3m Biolife
97
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 10 11 - Alistamiento 0,0046 0,0046
A
C
Humedecer cinta y sellar
O
0,3107 0,0052
N
D
caja
I
C
I
5 O
N
Colocar sticker 0,1327 0,0022
A
M
I
E
7 cajas/nivel
N
Estibar 0,1201 0,0020 243,2
T
O
Total:64 cajas
Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor
98
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción del tubo de
succión 3m Biolife.
HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
TUBO DE SUCCION 3m BIOLIFE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m BIOLIFE
Codigo Fecha: 11/01/2017
B407550 BIOLIFE
Sap: Analista BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL Dir.Produccion ING. ANA VERA
TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)
OPERACIONES ENSAMBLE
1-2 Rotulo de
2 Colocar Etiqueta (sticker) 3,5490 0,0592 1014,36 7861,27
operarios identificacion
Precalentar
3 Sellar vacio (1) 3,9630 0,0661 908,39 7040,04 1 operario N/A
banda selladora
ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0876 0,0015 41091,98 318462,81
Cinta papel la caja
Armar caja, humedecer Caja carton Alistamiento: 5
0,4511 0,0075 7979,96 61844,66
cinta y sellar parte inferior corrugado Ref. 71 cajas
6 1 operario
(Terapia Contar 50
Embalar e inspeccionar 7,1480 0,1191 503,64 3903,21 B001350
respiratoria) und/caja
Humedecer cinta y sellar Sticker ident. Humedecer con
0,3107 0,0052 11585,08 89784,41
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,1327 0,0022 27124,96 210218,42
Hacia afuera
6 Estibas 1x1,20m
Estibar 0,1201 0,0020 29975,05 232306,65 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5
Fuente. El autor
99
6) TUBO DE SUCCIÓN 3m GOLDEN CARE
BALANCEO DE LÍNEA
PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap: B407552 GOLDEN CARE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA
Fuente. El autor
En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del tubo de succión 3m Golden Care.
DIAGRAMA DE OPERACIONES
100
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor
Figura 34. Diagrama flujo del proceso productivo Tubo de succión 3m Golden Care
101
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 10 Alistamiento 0,0045 0,0045
E
3 N Sellar vacio (1) 3,9630 0,0661 Precalentar banda
S
A
4 Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718
M
B
L
3 Sellar (2) 4,8452 0,0808
E
Bolsa: 120 und
Traslado a
0 521,1300 0,1524 0,0025 298,7 Traslado desde
acondicionamiento
selladora 29 veces
7 cajas/nivel
5 Estibar 0,1201 0,0020 216,6
Total:57 cajas
Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor
102
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción del tubo de
succión 3m Golden Care.
HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
TUBO DE SUCCION 3m GOLDEN CARE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m GOLDEN CARE
Codigo B407552 GOLDEN Fecha: 11/01/2017
Sap: CARE Analista BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL Dir.Produccion ING. ANA VERA
TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)
OPERACIONES ENSAMBLE
Tubo pvc 9,90mm
Ensamblar conector ambos B108960 Rollo: 500m
1 7,3910 0,1232 487,08 3774,87 1 operario Conector tubo de
extremos B102850 2,94m
succion
Precalentar
3 Sellar vacio (1) 3,9630 0,0661 908,39 7040,04 1 operario N/A
banda selladora
Impreso por 27
4 Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718 161,38 1250,72 3 operarios B004845 Papel film
cm
ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0876 0,0015 41091,98 318462,81
la caja
Cinta papel
Armar caja, humedecer Alistamiento: 5
0,4511 0,0075 7979,96 61844,66 Caja carton
cinta y sellar parte inferior cajas
6 1 operario corrugado Ref.
Contar 60
Embalar e inspeccionar 7,1480 0,1191 503,64 3903,21 B001150 Golden Care
Sticker ident. und/caja
Humedecer cinta y sellar Humedecer con
0,3107 0,0052 11585,08 89784,41
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,1327 0,0022 27124,96 210218,42
Hacia afuera
6 Estibas 1x1,20m
Estibar 0,1201 0,0020 29975,05 232306,65 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 4
103
7) CÁNULA GUEDELL # 3-4-5
BALANCEO DE LÍNEA
PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: CANULA DE GUEDELL Nº 3-4-5 GOLDEN CARE
FECHA: 24-feb-17 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap: B402730 B402740 B402750
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA
Fuente. El autor
En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción de la Cánula Guedell #3-4-5.
104
DIAGRAMA DE OPERACIONES
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor
105
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO
Figura 37. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula guedell #3-4-5
RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 3 4 - Alistamiento 0,0036 0,0036
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO
No ACTIVIDAD SIMBOLO ESTANDAR DISTANCIA (m) OBSERVACIONES
ESTANDAR (s) ESTANDAR (s)
(min)
A
1 paq: 100 - 150und
L
I Traslado de canula de
S 25,8900 0,0432 0,0007 69,6 Total: 30 paq
T guedell (cuerpo+conector)
A Traslado: 4 paq
0 M
I
E
N
T
Traer bolsas 16,5600 0,1656 0,0028 1 paq: 100 und
O
E
2 N Embolsar canula 5,9131 0,0986
S
A
3 Sellar und 6,5191 0,1087
M
B
Canastilla: 200 und
L Inspeccionar, embalar y
4 2,6620 0,0444 22 canastillas
E estibar
Total: 1 estiba
Traslado a
0 28,0000 0,0064 0,0001 15,4 Uso del gato
acondicionamiento
Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción de la Cánula
Guedell #3-4-5
106
HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
CANULA GUEDELL #3-4-5
Producto: CANULA GUEDELL #3-4-5 GOLDEN CARE
Codigo B402730 Fecha: 07/03/2017
Sap: B402740 B402750 Analista BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL Dir.Produccion ING. ANA VERA
TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)
OPERACIONES ENSAMBLE
B000400
Bolsa alta
B002915
1 Embolsar etiqueta 3,8283 0,0638 940,37 7287,89 1 operario densidad.
B002920
Rotulo papel bond
B002925
Precalentar
3 Sellar und 6,5191 0,1087 552,23 4279,75 1 operario N/A
selladora a pedal
Contar 200
4 Embalar e inspeccionar 2,6620 0,0444 1352,35 10480,73 1 operario B007100 Precorte PE
und/canastilla
Fuente. El autor
107
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS
El siguiente cuadro nos muestra los resultados de los productos definidos en el “Estudio de tiempos y movimientos”
evidenciando mejoras en el tiempo estándar, en la productividad y en mano de obra.
PRODUCTOS Y MEJORAS
COSTO MIN. COSTO MIN. PROYECCION
Costo x Costo x % DE Ahorro x PROYECCION
PRODUCTO ANTES MANO DE DESPUES MANO DE MEJORA AHORRO
unidad unidad MEJORA unidad ($) AHORRO ANUAL ($)
OBRA OBRA MENSUAL ($)
Tiempo
1,1354 143,88 163,36 0,9726 143,88 139,94 0,1628 14,34% $ 23,42 $ 1.522.538 $ 18.270.458
Estandar (min)
Unidades x
CANULA NASAL 395 613 218 65000
Hora
ADULTO 2m Unidades x
3061 4750 1689
Turno
Mano de Obra 7 8 -1 35,78%
Tiempo
0,9084 143,88 130,70 0,6824 143,88 98,18 0,2260 24,88% $ 32,52 $ 975.506 $ 11.706.077
Estandar (min)
Unidades x
MICRONEBULIZADOR 563 903 340 30000
Hora
ADULTO Unidades x
4366 7000 2634
Turno
Mano de Obra 7 7 0 60,33%
Tiempo
0,9453 143,88 136,01 0,6824 143,88 98,18 0,2629 27,81% $ 37,83 $ 1.550.868 $ 18.610.418
Estandar (min)
Unidades x
MICRONEBULIZADOR 525 903 379 41000
Hora
PEDIATRICO Unidades x
4066 7000 2934
Turno
Mano de Obra 7 7 0 72,16%
108
HUMIDIFICADOR 380 477 97 60000
Hora
OXIGENO Cap 400cc Unidades x
2945 3700 755
Turno
Mano de Obra 4 4 0 25,64%
Tiempo
Tiempo 0,7063
1,2849 143,88
143,88 101,62 0,8430
184,87 0,5036 143,88
143,88 72,46
121,29 0,2027
0,4419 28,70%
34,39% 29,16 $
$ 63,58 $ 1.749.869
2.034.578 $
$ 20.998.423
24.414.940
Estandar (min)
Estandar (min)
Unidades
Unidades xx
HUMIDIFICADOR
TUBO DE SUCCION 380
255 477
413 97
158 60000
32000
Hora
Hora
OXIGENO Cap 400cc
3m BIOLIFE Unidades xx
Unidades 2945
1976 3700
3200 755
1224
Turno
Turno
Mano
Mano de
de Obra
Obra 4
5 4
6 0
-1 25,64%
34,95%
Tiempo
Tiempo 1,2849
1,2282 143,88
143,88 184,87
176,71 0,8430
0,7838 143,88
143,88 121,29
112,77 0,4419
0,4444 34,39%
36,18% $ 63,58
63,94 $
$ 2.034.578
1.918.208 $
$ 24.414.940
23.018.498
Estandar
Estandar (min)
(min)
Unidades xx
Unidades
TUBO DE SUCCION 255
260 413
441 158
181 32000
30000
Hora
Hora
3m 3m BIOLIFE
GOLDEN CARE Unidades
Unidades xx 1976
2015 3200
3420 1224
1405
Turno
Turno
Mano de
Mano de Obra
Obra 5
5 6
6 -1
-1 34,95%
41,44%
Tiempo
Tiempo 1,2282
0,4539 143,88
143,88 176,71 0,7838
65,31 0,3282 143,88
143,88 112,77
47,22 0,4444
0,1257 36,18%
27,69% 63,94 $
$ 18,09 $ 1.918.208
560.657 $
$ 23.018.498
6.727.886
Estandar (min)
Estandar (min)
Unidades xx
Unidades
TUBO DE GUEDELL
CANULA SUCCION 260
533 441
542 181
9 30000
31000
Hora
Hora
3m GOLDEN
# 0-1-2 CARE Unidades xx
Unidades 2015
4130 3420
4200 1405
70
Turno
Turno
Mano
Mano de
de Obra
Obra 5
4 6
3 -1
1 41,44%
35,59%
Tiempo
Tiempo 0,4539
0,4606 143,88
143,88 65,31
66,27 0,3282
0,3190 143,88
143,88 47,22
45,90 0,1257
0,1416 27,69%
30,74% 18,09 $
$ 20,37 $ 560.657
733.443 $
$ 6.727.886
8.801.312
Estandar
Estandar (min)
(min)
Unidades
Unidades xx
CANULA GUEDELL 533
525 542
568 9
43 31000
36000
Hora
Hora
0-1-2
# 3-4-5 Unidades
Unidades xx 4130
4070 4200
4400 70
330
Turno
Turno
Mano de
Mano de Obra
Obra 4
4 3
3 1
1 35,59%
44,14%
Tiempo
Estandar (min)
0,4606 143,88 66,27 Fuente.
0,3190 El
143,88 autor
45,90 0,1416 30,74% $ 20,37 $ 733.443 $ 8.801.312
Unidades x
CANULA GUEDELL 525 568 43 36000
Hora
# 3-4-5 Unidades x
4070 4400 330
Turno
Mano de Obra 4 3 1 44,14%
109
Figura 39. Resultados Estudio de tiempos y movimientos (Histograma)
Fuente. El autor
110
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- Burros
- Racks (estantería industrial)
- Estibas (pallets)
- Apoyos de acondicionamiento de producto
- Recipientes metálicos para dispensar ciclohexanona
- Mesas de trabajo
- Sillas ergonómicas para el personal
- Elementos de trabajo para cada línea de producción: canguro, calculadora,
esfero, bisturí y marcador
Cambiar los atriles por burros aumentando la capacidad de almacenar tubo de
pvc (tubo pvc 5 mm: 800 und/atril a 2100 und/burro aprox.)
Ubicar estantería industrial (racks) para generar orden, limpieza, provisión y
facilitar el acceso a los materiales y productos
Remplazo de las etiquetas por bolsas impresas (se minimiza el uso de papel
bond) para minimizar tiempos de embolsar.
Se unifican las medidas de la bolsa para minimizar el tiempo de enrolle (
micronebulizador pediátrico: antes daban 5 vueltas, ahora 4 vueltas)
(manteniendo la misma medida al adulto)
Remplazo de recipientes plásticos por metálicos para dispensar ciclohexanona
cada uno con una medida para agregar la ciclo y evitar desperdicio de insumo
Reestructuración de rótulos:
- Se propone que el nombre del producto sea lo más grande posible dentro
de la etiqueta para facilitar la identificación visual.
- Se propone cambiar la palabra código SAP por Ref. (referencia)
111
- Se elimina orden de producción y las fechas de vencimiento de registros
sanitarios (acorde a la norma no es necesario)
FACTOR: MAQUINARIA
112
La polea de la cortadora automática se cambia por una de mayor diámetro, el
cual hace que el rollo de tubo pvc a medida de ser cortado fluya de manera
homogénea y el proceso de corte sea continuo.
Reporte de máquinas sin funcionamiento y gerencia decidió transportarlas al
CEDI para no ocupar espacio en planta.
Implementación de metodología de trabajo en las máquinas, con el fin de
minimizar los daños en los moldes por parte de los operarios.
Se cambian las resistencias y termocuplas de las selladoras
Se propone fortalecer el área de mantenimiento contratando personal técnico
para realizar las labores del área, manejo y cuidado de máquinas y moldes.
Elaboración de formato para el área de mantenimiento: “Lista de máquinas y
equipos BIOPLAST S.A” para identificar cada una de ellas, unificar criterios,
registrar algún cambio y controlar eficientemente. (Ver anexos)
El área de mantenimiento estructura plan de mantenimiento preventivo en
máquinas y moldes.
Se propone su implementación para aumentar la vida útil de la maquinaria y
minimizar los tiempos muertos por maquinas paradas y moldes estrellados.
FACTOR: ADMINISTRACIÓN
113
Seguimiento y verificación de órdenes de producción para conocer los niveles
de producción y controlar eficazmente el cumplimiento de las mismas.
Retroalimentación y concientización al personal acerca de la importancia de
conocer y desarrollar métodos de trabajo en los procesos productivos.
FACTOR: AMBIENTE
114
RESULTADOS
ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS
MICRONEBULIZADOR ADULTO
Minimización de tiempo = 0,2260 minutos (24,88%)
Incremento de la productividad = 2634 und /turno (60,33%)
Ahorro $ por unidad = $ 32,52
Proyección de ahorro = $ 11.706.077 (anual)
MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO
Minimización de tiempo = 0,2629 minutos (27,81%)
Incremento de la productividad = 2934 und /turno (72,16%)
Ahorro $ por unidad = $ 37,83
Proyección de ahorro = $ 18.610.418 (anual)
HUMIDIFICADOR OXIGENO
Minimización de tiempo = 0,2027 minutos (28,70%)
Incremento de la productividad = 755 und /turno (25,64%)
Ahorro $ por unidad = $ 29,16
Proyección de ahorro = $ 20.998.423 (anual)
115
TUBO DE SUCCIÓN 3 m BIOLIFE
Minimización de tiempo = 0,4419 minutos (34,39%)
Incremento de la productividad = 1224 und /turno (34,95%)
Ahorro $ por unidad = $ 63,58
Proyección de ahorro = $ 24.414.940 (anual)
116
El siguiente cuadro muestra la toma de tiempos de los productos en cada área al
finalizar El estudio de tiempos y movimientos en la empresa BIOPLAST S.A.
117
B404102 FRASCO ORINA, sin empaque individual, BIOLIFE. Paq x 100 1 SI 0,0793 2839 22000
B407010 TUBO SUCCION x 1 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,7011 490 3800
B407012 TUBO SUCCION x 1 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,6547 516 4000
B407500 TUBO SUCCION x 2 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,7728 441 3420
B407502 TUBO SUCCION x 2 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,7264 475 3680
B407503 TUBO SUCCION x 2 mts, con adaptador, esteril, GOLDEN 6 SI 1,0709 382 2960
B407550 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,8430 413 3200
B407551 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, conector adicional, BIOLIFE 6 SI 0,9315 368 2850
B407552 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,7838 441 3420
B407650 TUBO SUCCION x 3 mts, con adaptador, esteril, GOLDEN 6 SI 1,1402 356 2760
B407655 TUBO SUCCION x 3 mts, con canula yankauer, esteril, NO NO SE HA PROGRAMADO
B407700 TUBO SUCCION x 6 mts, esteril, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B501000 CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE. 8 SI 0,9726 613 4750
B501001 CANULA NASAL ADULTO 2 mt, ESTERIL, BIOLIFE. 8 SI 1,0659 542 4200
B501002 CANULA NASAL ADULTO 2 mt, ONE LIFE 8 SI 0,9726 613 4750
B501050 CANULA NASAL ADULTO 7 mt, BIOLIFE 8 SI 1,8136 258 2000
B501052 CANULA NASAL ADULTO 7 mt, ONE LIFE 8 SI 1,8136 258 2000
B501100 CANULA NASAL ADULTO 15 mt, BIOLIFE 8 SI 2,1566 217 1680
B501102 CANULA NASAL ADULTO 15 mt, ONE LIFE 8 SI 2,1566 217 1680
B501200 CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE 8 SI 1,0271 548 4250
B501201 CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, ESTERIL, BIOLIFE 8 SI 1,1072 503 3900
B501202 CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, ONE LIFE 8 SI 1,0299 548 4250
B501300 CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, BIOLIFE 8 SI 1,0299 548 4250
B501301 CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, ESTERIL BIOLIFE 8 SI 1,1072 503 3900
B501302 CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, ONE LIFE 8 SI 1,0299 548 4250
B501400 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, BIOLIFE 4 SI 2,4303 97 750
B501450 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO, BIOLIFE 4 SI 2,0240 116 900
B501500 CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO, BIOLIFE 4 SI 2,1904 103 800
B502000 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 2 mt, BIOLIFE 6 SI 0,5376 1006 7800
B502002 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 2 mt, ONE LIFE 6 SI 0,5376 1006 7800
B502050 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 7 mt, BIOLIFE 6 SI 0,9456 382 2960
B502052 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 7 mt, ONELIFE 6 SI 0,9456 382 2960
B502100 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 15 mt, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B502102 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 15 mt, ONELIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B502355 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, con difusor de PVC, 4 SI 0,8454 284 2200
B502400 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, BIOLIFE 4 SI 0,5036 477 3700
B502402 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, ONELIFE 4 SI 0,5036 477 3700
B502450 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, con difusor, BIOLIFE 4 SI 0,5904 400 3100
INHALOCAMARA ADULTO ARMADA, BIOLIFE 1 SI 0,4805 116 900
B502700 INHALOCAMARA ADULTO, BIOLIFE 1 SI 0,3718 163 1260
B502702 INHALOCAMARA ADULTO, ONELIFE 1 SI 0,3718 163 1260
B502750 INHALOCAMARA NEONATO, BIOLIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B502752 INHALOCAMARA NEONATO, ONELIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B502800 INHALOCAMARA PEDIATRICA, BIOLIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B502802 INHALOCAMARA PEDIATRICA, ONE LIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B503000 MASCARA AEROSOL ADULTO, BIOLIFE 4 SI 0,3392 697 5400
B503050 MASCARA AEROSOL PEDIATRICA, BIOLIFE 4 SI 0,3394 697 5400
B503200 MASCARA OXIGENO ADULTO, BIOLIFE 4 SI 0,9048 297 2300
B503202 MASCARA OXIGENO ADULTO, ONE LIFE 4 SI 0,9048 297 2300
B503250 MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO, BIOLIFE 7 SI 2,2437 194 1500
B503400 MASCARA OXIGENO PEDIATRICA, BIOLIFE 7 SI 0,9395 284 2200
B503402 MASCARA OXIGENO PEDIATRICA, ONE LIFE 7 SI 0,9395 284 2200
B503500 MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, BIOLIFE 7 SI 0,7249 826 6400
B503510 MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA, BIOLIFE 7 SI 0,7321 813 6300
B503600 MASCARA VENTURY ADULTO, BIOLIFE 7 SI 0,8672 632 4900
B503602 MASCARA VENTURY ADULTO, HOOD Y DILUTORES, BIOLIFE 7 SI 0,8998 606 4700
B503650 MASCARA VENTURY PEDIATRICA, BIOLIFE 7 SI 0,8672 639 4950
B503652 MASCARA VENTURY PEDIATRICA, HOOD Y DILUTORES, 7 SI 0,8998 613 4750
B504000 MICRONEBULIZADOR (recipiente) BIOLIFE 3 SI 0,3972 452 3500
B504100 MICRONEBULIZADOR ADULTO, BIOLIFE 7 SI 0,6824 903 7000
B504102 MICRONEBULIZADOR ADULTO, ONE LIFE 7 SI 0,6824 903 7000
B504200 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO, BIOLIFE 7 SI 0,6824 903 7000
B504202 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO, ONE LIFE 4 SI 0,6824 903 7000
B504400 NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN, tipo ventury, BIOLIFE 7 SI 0,9667 239 1850
Fuente. El autor
118
Tabla 23. Toma de tiempos Área Inyección
Fuente. El autor
119
% DE CUMPLIMIENTO TOMA DE TIEMPOS
CANTIDAD DE
PRODUCTOS
ENSAMBLE 99
INYECCIÓN 49
TOTAL 148
120
TOTAL
TOMA DE TIEMPOS
SI 134
NO 14
Total 148
Fuente. El autor
121
CONCLUSIONES
122
esta manera se actualiza el sistema y contribuye a que la planeación y
programación de la planta se realice de forma efectiva, cumpliendo con los
requerimientos actuales y abriendo posibilidades de cumplir con pedidos de
nuevos clientes o el aumento repentino de los actuales.
123
RECOMENDACIONES
124
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
125
INVIMA. (2012). Dispositivos médicos, tecnología fundamental dentro del sistema
de salud. Obtenido de:
https://www.invima.gov.co/component/content/article.html?id=767:dispositiv
os-medicos
Money, A. Barnett, J. Kuljis, J. Craven, M. Martin, J., and Young. (2011). The role
of the user within the medical device design and development process:
medical device manufacturers' perspectives. Biomed Central. doi:
10.1186/1472-6947-11-15.
OIT, (1996). Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, Suiza: Limusa Editores.
126
Peña, Diego. Neira, A., y Ruiz, R. (2016). Aplicación de técnicas de balanceo de
línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de almacenaje de una
bodega de almacenamiento. Scientia Et Technica, 21 (3), 239-247.
Peña, J. (2011). Major challenges in engineering and its role in society. Bdigital
Universidad Nacional. 31, 100-111.
Wang, J., and Giuffrida, A. (2016). The development of medical devices in foreign.
Pharmaceut Reg Affairs. 5 (2), doi: 10.4172/2167-7689.1000167.
127
ANEXOS
F-CP-005
REQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS,
Versión: 4
1. DATOS GENERALES
FECHA
PROCESO SOLICITADO POR:
Año Mes Dia
2016 8 5 PRODUCCION ANALISTA BRANDON PUENTES
2. SOLICITUD DE MATERIALES
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
REQUERIDA
1 Burros de almacenamiento 1,20 x 1,50 mtrs 15 UNIDAD
2 Burros de almacenamiento 1,20 x 1,30 mtrs 15 UNIDAD
3
4
5
OBSERVACIONES:
Cambiar los atriles por burros aumentando la capacidad de almacenar tubo pvc y contribuir al desarrollo de los
procesos
NOTA: FAVOR ESPECIFICAR EN FORMA PRECISA LAS CARACTERISTICAS, REFERENCIA, UNIDAD DE MEDIDA Y
CANTIDAD SOLICITADA.
RECIBIDO POR:
CARGO:
FECHA:
APROBACIÓN GERENCIA:
Fuente. El autor
Antes Después
Fuente. El autor
128
Anexo C. Solicitud de creación de documento: Lista de Máquinas y Equipos
NINGUNA
Fuente. El autor
F-MM-011
LISTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS BIOPLAST S.A
Versión: 0
Año Horas
Nº Nombre del Maquina Código Marca Modelo Serie Observaciones Ubicación
Adquirido Funcionamiento
El autor
129
Anexo E. Ficha técnica Cánula nasal
130
Anexo F. Ficha técnica Micronebulizador
131
Anexo G. Ficha técnica Humidificador oxigeno
132
Anexo H. Ficha técnica Tubo de succión
133
Anexo I. Ficha técnica Cánula guedell
134