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Estudio de Tiempos y Movimientos para La Mejora de Los Procesos Productivos en La Empresa Bioplast S.A

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MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3


DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL VIGENCIA: 2017-11-16
REPOSITORIO INSTITUCIONAL PAGINA: 1 de 6

FECHA lunes, 19 de febrero de 2018

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
BIBLIOTECA
Ciudad

UNIDAD REGIONAL Extensión Soacha

Pasantía
TIPO DE DOCUMENTO

FACULTAD Ingeniería

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN


Pregrado
O PROCESO

PROGRAMA ACADÉMICO Ingeniería Industrial

El Autor(Es):

No. DOCUMENTO
APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS DE
IDENTIFICACIÓN
PUENTES BERNAL BRANDON STIVEN 1.069.754.009

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca


Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad


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Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS


RINCÓN LOZANO MARIO ALONSO

TÍTULO DEL DOCUMENTO


ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS EN LA EMPRESA BIOPLAST S.A EN BOGOTÁ D.C

SUBTÍTULO
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos
Virtuales de Aprendizaje)

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:


Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía
INGENIERO INDUSTRIAL

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS


07/09/2017 134

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS


(Usar 6 descriptores o palabras claves)
ESPAÑOL INGLÉS
1. Estudio del trabajo Work study
2. Organización y método Organization and methods
3. Ingeniería de la Producción Production engineering
4. Productividad Productivity
5. Desarrollo industrial Industrial development
6. Toma de Decisiones Decision making

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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS


(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

BIOPLAST S.A es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de


dispositivos médicos e insumos médico-quirúrgicos. Cuenta con cuatro líneas de
producción: terapia respiratoria, medicina general, ginecología y laboratorio clínico, en las
cuales no se han realizado estudios de tiempos y movimientos que permitan determinar el
tiempo estándar de producción y no se cuenta con métodos establecidos para el
desarrollo de los procesos, los cuales afectan directamente a la organización al generar
falencias como: tiempos muertos, desperdicios, demoras, esperas, exceso de material en
proceso, reproceso, procesos desequilibrados, stock acumulados y movimientos
innecesarios de los recursos. Los cuales limitan la capacidad de producción de la empresa
incurriendo en costos y gastos innecesarios que disminuyen las utilidades y no permiten
avanzar en el crecimiento interno y externo de la organización.
Por esta razón se realiza el “Estudio de tiempos y movimientos” con la finalidad de brindar
alternativas y mejorar los procesos productivos de la organización, a través de la
aplicación de procedimientos de ingeniería que permitan estandarizar los procesos,
distribuir las cargas de trabajo, observación del desempeño, minimizar tiempos,
movimientos innecesarios y actividades improductivas que no agregan valor al proceso y
de esta forma obtener resultados positivos incrementando la productividad, la eficiencia y
las utilidades. Del mismo modo contribuye a un mayor análisis, control y seguimiento de
los procesos, precisión en la planeación y programación de la producción, toma de
decisiones, generar oportunidades de mejora continua y de desarrollo industrial, social y
económico.

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de


Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de


la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza,
son:
Marque con una “X”:
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X
2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en X
Internet.
3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para
X
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.
4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se


otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera


complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas,
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración,
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,


continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
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legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún


caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el


artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su
observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,


estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han
publicado. SI ___ NO _X__.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÒN
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de


5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o


soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y
de la licencia de uso con que se publica.
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d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto


de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros;
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre


la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y


buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el


documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de


Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan

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ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA LA
MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN
LA EMPRESA BIOPLAST S.A EN BOGOTÁ D.C

BRANDON STIVEN PUENTES BERNAL

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SOACHA

2017
ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA LA
MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN
LA EMPRESA BIOPLAST S.A EN BOGOTÁ D.C

PRESENTADO POR:
BRANDON STIVEN PUENTES BERNAL
CÓD.: 764212163

Practica de extensión: Pasantía

DIRECTOR:
MARIO ALONSO RINCÓN LOZANO
INGENIERO INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SOACHA

2017
DEDICATORIA

Dedico este trabajo de grado en primer lugar a Dios por ser el creador del
universo, el guía de mi camino, por concederme inteligencia, sabiduría, fortaleza y
darme todo lo que tengo.

A mis padres porque desde la oportunidad de vivir hasta el día de hoy me han
llenado de amor, han sido mi apoyo, mi guía, mis consejeros y los que me
corrigen. Me han enseñado que todo en la vida requiere esfuerzo y disciplina, que
debo ganarme las cosas por méritos propios y de mi depende ser quien quiero ser.

A mi hermana por ser mi apoyo, que junto a mi familia son la fuente de motivación
e inspiración para seguir superándome cada día más.

3
AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Universidad de Cundinamarca y docentes que participaron durante


la formación de Ingeniero Industrial, por emprender la labor de enseñar, orientar,
aportar conocimientos, experiencias y formar profesionales íntegros que
contribuyan al desarrollo de la sociedad.

Agradezco a la empresa Bioplast S.A por la oportunidad de realizar la pasantía y


aplicar mis conocimientos en esta compañía, de la cual obtuve aprendizaje
entorno a todos sus colaboradores de quienes encontré apoyo, enseñanza y un
ambiente adecuado para el desempeño laboral y crecimiento personal, al ser una
empresa que genera seguridad, confianza y oportunidad.

Agradezco a don Gustavo Pinzón, gerente general de tan prestigiosa y excelente


compañía, seguro de que cualquier persona estará feliz y orgullosa de poder hacer
parte de la misma.

A la ingeniería Ana Vera Mendoza por haberme dado la oportunidad de realizar la


pasantía bajo su dirección en el área de producción. Admiro su profesionalismo y
entrega con la empresa, de la cual obtuve enseñanza, apoyo y retroalimentación
para mi desempeño laboral y crecimiento personal.

A todos muchas gracias.

4
CONTENIDO

pág.

DEDICATORIA ........................................................................................................ 3
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. 4
LISTA DE TABLAS .................................................................................................. 8
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ 9
LISTA DE ANEXOS ............................................................................................... 11
RESUMEN ............................................................................................................. 12
ABSTRACT ............................................................................................................ 13
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 14
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 15
OBJETIVOS ........................................................................................................... 16
OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 16
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 16
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 17
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA................................................................ 23
MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 24
MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 27
MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 49
DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................. 52
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA........................................................................ 57
MATRIZ DOFA............................................................................................... 58
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES ................................................................... 59
DESARROLLO DE LA PASANTÍA ........................................................................ 60
PROCESOS ACTUALES ............................................................................... 60
SISTEMA PROPUESTO ........................................................................................ 62
1) PIEZAS, SUBPRODUCTOS CÁNULA NASAL ADULTO 2 m .................. 63

5
2) PIEZAS, SUBPRODUCTOS MICRONEBULIZADOR ADULTO Y
PEDIÁTRICO............................................................................................ 63
3) PIEZAS SUBPRODUCTOS HUMIDIFICADOR OXIGENO ...................... 64
4) PIEZAS, SUBPRODUCTOS TUBO DE SUCCIÓN 3 m BIOLIFE – 3m
GOLDEN CARE ....................................................................................... 65
5) PIEZAS, SUBPRODUCTOS CÁNULA DE GUEDELL # 3-4-5 ................. 66
TIEMPO ESTÁNDAR PROCESOS PRODUCTIVOS .................................... 70
PRODUCCIÓN ESTÁNDAR PROCESOS PRODUCTIVOS ......................... 73
1) CÁNULA NASAL ADULTO 2m ......................................................... 74
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 74
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 75
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 76
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 78
2) MICRONEBULIZADOR ADULTO .................................................... 80
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 80
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 81
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 82
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 84
3) MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO ............................................. 86
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 86
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 87
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 88
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 90
4) HUMIDIFICADOR OXIGENO ........................................................... 92
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 92
DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................................. 92
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................... 93
HOJA DE RUTA ........................................................................................ 95
5) TUBO DE SUCCIÓN 3m BIOLIFE.................................................... 96
BALANCEO DE LÍNEA ............................................................................. 96

6
DIAGRAMA DE OPERACIONES ............................................................. 96
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ........................ 97
HOJA DE RUTA ....................................................................................... 99
6) TUBO DE SUCCIÓN 3m GOLDEN CARE ..................................... 100
BALANCEO DE LÍNEA ........................................................................... 100
DIAGRAMA DE OPERACIONES ........................................................... 100
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ...................... 101
HOJA DE RUTA ..................................................................................... 103
7) CÁNULA GUEDELL # 3-4-5 .......................................................... 104
BALANCEO DE LÍNEA ........................................................................... 104
DIAGRAMA DE OPERACIONES ........................................................... 105
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ...................... 106
HOJA DE RUTA ..................................................................................... 107
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS ............................................................... 108
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ............................................................................. 111
RESULTADOS ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS .............................. 115
TOMA DE TIEMPOS DE LOS PRODUCTOS EN CADA ÁREA .......................... 117
CONCLUSIONES ................................................................................................ 122
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 124
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................... 125
ANEXOS .............................................................................................................. 128

7
LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Suplementos u holguras del trabajo recomendadas por la OIT ............... 42

Tabla 2. Información de la empresa………………..…............................................ 57

Tabla 3. Matriz DOFA ............................................................................................ 58

Tabla 4. Formato Medición de tiempos .................................................................. 68

Tabla 5. División de operaciones en elementos..................................................... 69

Tabla 6. Tiempo estándar Cánula nasal adulto 2 m.............................................. 70

Tabla 7. Tiempo estándar Micronebulizador adulto ............................................... 71

Tabla 8. Tiempo estándar Micronebulizador pediátrico ......................................... 71

Tabla 9. Tiempo estándar Humidificador oxigeno .................................................. 71

Tabla 10. Tiempo estándar Tubo de succión 3 m Biolife …................................... 72

Tabla 11. Tiempo estándar Tubo de succión 3 m Golden Care ............................. 72

Tabla 12. Tiempo estándar Cánula guedell # 3-4-5 ............................................... 72

Tabla 13. Producción estándar productos de estudio ............................................ 73

Tabla 14. Balanceo de línea Cánula canal adulto 2m ............................................ 74

Tabla 15. Balanceo de línea Micronebulizador adulto ........................................... 80

Tabla 16. Balanceo de línea Micronebulizador pediátrico ...................................... 86

Tabla 17. Balanceo de línea Humidificador oxigeno .............................................. 92

Tabla 18. Balanceo de línea Tubo de succión 3m Biolife ...................................... 96

Tabla 19. Balanceo de línea Tubo de succión 3m estéril Golden Care ............... 100

Tabla 20. Balanceo de línea Cánula guedell #3-4-5 ............................................ 104

Tabla 21. Comparación Antes y Después ............................................................ 108

8
Tabla 22. Toma de tiempos Área Ensamble ........................................................ 117

Tabla 23. Toma de tiempos Área Inyección ......................................................... 119

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto) .................................................. 21

Figura 2. Diagrama de Pareto (80/20) .................................................................. 22

Figura 3. Ejemplos de Dispositivos médicos .......................................................... 28

Figura 4. Evolución anual de las exportaciones e importaciones (2007-2015) ..... 29

Figura 5. Países más importantes del total de exportaciones (2015) .................... 29

Figura 6. Principales países dentro del total de importaciones (2015)................... 30

Figura 7. Técnicas medición del trabajo ................................................................ 35

Figura 8. Criterio General Electric .......................................................................... 40

Figura 9. Símbolos utilizados en el diagrama procesos operativos … ................... 47

Figura 10. Conjunto de símbolos del diagrama de flujo de proceso ...................... 48

Figura 11. Secuencia flujo del proceso .................................................................. 60

Figura 12. Productos de estudio ............................................................................ 62

Figura 13. Proceso obtención piezas, subproductos Cánula nasal adulto 2 m ...... 63

Figura 14. Proceso obtención piezas, subproductos Micronebulizador ................. 64

Figura 15. Proceso obtención piezas, subproductos Humidificador oxigeno ......... 65

Figura 16. Proceso obtención piezas, subproductos Tubo de Succión 3 m ........... 65

Figura 17. Proceso obtención piezas, subproductos Cánula de Guedell # 3-4-5 .. 66

Figura 18. Diagrama de Operaciones Cánula nasal adulto 2 m ............................ 75

9
Figura 19. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula nasal adulto 2m ...... 76

Figura 20. Hoja de ruta Cánula nasal adulto 2 m ................................................... 78

Figura 21. Diagrama de Operaciones Micronebulizador adulto ............................. 81

Figura 22. Diagrama de flujo del proceso productivo Micronebulizador adulto ...... 82

Figura 23. Hoja de ruta Micronebulizador adulto ................................................... 84

Figura 24. Diagrama de Operaciones Micronebulizador pediátrico ....................... 87

Figura 25. Diagrama flujo del proceso productivo Micronebulizador pediátrico ..... 88

Figura 26. Hoja de ruta Micronebulizador pediátrico.............................................. 90

Figura 27. Diagrama de Operaciones Humidificador oxigeno ................................ 92

Figura 28. Diagrama de flujo del proceso productivo Humidificador oxigeno ........ 93

Figura 29. Hoja de ruta Humidificador oxigeno ...................................................... 95

Figura 30. Diagrama de Operaciones Tubo de succión 3m estéril Biolife .............. 96

Figura 31. Diagrama de flujo del proceso productivo Tubo de succión 3m Biolife . 97

Figura 32. Hoja de ruta Tubo de succión 3m Biolife .............................................. 99

Figura 33. Diagrama de Operaciones Tubo succión 3m estéril Golden Care ...... 100

Figura 34. Diagrama flujo proceso productivo Tubo succión 3m Golden Care .... 101

Figura 35. Hoja de ruta Tubo de succión 3m Golden Care .................................. 103

Figura 36. Diagrama de Operaciones Cánula guedell #3-4-5 .............................. 105

Figura 37. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula guedell #3-4-5....... 106

Figura 38. Hoja de ruta Cánula guedell #3-4-5 .................................................... 107

Figura 39. Resultados Estudio de tiempos y movimientos (Histograma) ............. 110

Figura 40. Porcentaje de cumplimiento Toma de tiempos ................................... 120

10
LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo A. Requisición de materiales, insumos y repuestos .................................. 128

Anexo B. Modificación rotulo de identificación (sticker) ....................................... 128

Anexo C. Solicitud de creación de documento: Lista de Máquinas y Equipos ..... 129

Anexo D. Elaboración formato: Lista de Maquina y Equipos BIOPLAST S.A ...... 129

Anexo E. Ficha técnica Cánula nasal .................................................................. 130

Anexo F. Ficha técnica Micronebulizador ............................................................ 131

Anexo G. Ficha técnica Humidificador oxigeno.................................................... 132

Anexo H. Ficha técnica Tubo de succión ............................................................. 133

Anexo I. Ficha técnica Cánula guedell ................................................................. 134

11
RESUMEN

BIOPLAST S.A es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de


dispositivos médicos e insumos médico-quirúrgicos. Cuenta con cuatro líneas de
producción: terapia respiratoria, medicina general, ginecología y laboratorio clínico,
en las cuales no se han realizado estudios de tiempos y movimientos que permitan
determinar el tiempo estándar de producción y no se cuenta con métodos
establecidos para el desarrollo de los procesos, los cuales afectan directamente a
la organización al generar falencias como: tiempos muertos, desperdicios,
demoras, esperas, exceso de material en proceso, reproceso, procesos
desequilibrados, stock acumulados y movimientos innecesarios de los recursos.
Los cuales limitan la capacidad de producción de la empresa incurriendo en costos
y gastos innecesarios que disminuyen las utilidades y no permiten avanzar en el
crecimiento interno y externo de la organización.

Por esta razón se realiza el “Estudio de tiempos y movimientos” con la finalidad de


brindar alternativas y mejorar los procesos productivos de la organización, a través
de la aplicación de procedimientos de ingeniería que permitan estandarizar los
procesos, distribuir las cargas de trabajo, observación del desempeño, minimizar
tiempos, movimientos innecesarios y actividades improductivas que no agregan
valor al proceso y de esta forma obtener resultados positivos incrementando la
productividad, la eficiencia y las utilidades. Del mismo modo contribuye a un mayor
análisis, control y seguimiento de los procesos, precisión en la planeación y
programación de la producción, toma de decisiones, generar oportunidades de
mejora continua y de desarrollo industrial, social y económico.

Palabras clave:

Estudio de tiempos y movimientos, procesos, mejora.

12
ABSTRACT

BIOPLAST S.A is a company dedicated to the manufacture and commercialization


of medical devices and medical-surgical supplies. It has four production lines:
respiratory therapy, general medicine, gynecology and clinical laboratory, in which
there have not been realized studies of times and movements that they allow to
determine the standard time of production and there are no established methods
for the development of the processes, which directly affect the organization by
generating some failings as: dead time, wastes, delays, waiting, excess of material
in process, reprocess, unbalanced processes, accumulated stock and unnecessary
movements of the resources.

These limit the production capacity of the company incurring costs and
unnecessary expenses that decrease utilities and have not allowed advancing in
the internal and external growth of the organization.

For this reason there is realized the " Study of times and movements " with the
purpose of offering alternatives and improving the productive processes of the
organization, through the application of engineering that allow to standardize the
processes, distribute workloads, observation of performance, minimize times,
unnecessary movements and unproductive activities that do not add value to the
process and this form to obtain positive results increasing the productivity, the
efficiency and the utilities. In the same way it contributes to a further analysis,
control and follows up of the processes, precision in the planning and programming
of the production, decision making, generate opportunities for continuous
improvement and of industrial, social and economic development.

Key words:

Study of times and movements, processes, improvement.

13
INTRODUCCIÓN

El mundo moderno se caracteriza por constantes cambios que buscan progreso y


mejora continua acorde con las exigencias de la sociedad. El contexto en el que
se desarrollan las empresas es cada vez más exigente debido a la ciencia, la
investigación, avances tecnológicos, innovación y a los nuevos procesos
productivos con altos estándares de calidad. De esta manera toda organización
debe enfocarse hacia la mejora continua basándose en productividad y calidad,
para satisfacer las expectativas de los clientes, generar oportunidades de mejora,
crecimiento, competitividad, y contribuir al desarrollo de la sociedad.

La demanda de los dispositivos médicos tiene un gran potencial debido a que su


consumo cada día se incrementa por los cambios climáticos y crecimiento de los
grupos de la tercera edad.

En el mercado de los dispositivos médicos existe gran oportunidad de expansión,


dado a que ninguna empresa cuenta con portafolio amplio de productos para
satisfacer las necesidades del mercado.

Por esta razón en 1997 nace la empresa BIOPLAST S.A., con la filosofía de
manufacturar productos para la salud, con el enfoque en dispositivos médicos e
insumos hospitalarios de uso desechable a partir de la transformación del plástico
en los procesos de inyección y extrusión principalmente.

14
JUSTIFICACIÓN

Es notable la importancia que se le ha dado en los últimos años al segmento del


mercado nacional y mundial de dispositivos médicos que está en crecimiento por
la demanda de nuevos usuarios que han podido acceder a los servicios médicos y
a los constantes cambios climáticos que está sufriendo el país.

En la actualidad Bioplast S.A es una empresa enfocada en la manufactura y


comercialización de dispositivos médicos e insumos médico-quirúrgicos, con
capital 100% colombiano, que genera empleo a más de 180 personas y ha logrado
conservar su nivel de rentabilidad a través del tiempo.

El “Estudio de tiempos y movimientos” se soporta mediante la medición y análisis


de tiempos, actividades productivas e improductivas, definiendo el tiempo
necesario para realizar las operaciones, implementando métodos de producción
más eficientes y permite estandarizar cada proceso productivo para determinar la
cantidad a producir, minimizar tiempos muertos, retrasos, demoras y mejorar el
flujo de recursos.

El desarrollo del “Estudio de tiempos y movimientos” en la empresa Bioplast S.A


permite cambios y oportunidades de mejora, metodologías de trabajo con
resultados que favorecen la producción, minimización en costos, y generar
oportunidades de desarrollo con un enfoque de mejora continua.

La motivación de realizar este trabajo de grado es aplicar conocimientos vistos en


la Universidad de Cundinamarca para la formación de un profesional integro, líder
y competente, con la capacidad de analizar, emprender, dirigir y solucionar
problemas con interés en nuevos conocimientos para el desempeño laboral,
crecimiento personal y en pro de la organización.

15
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Plantear propuestas por medio de un estudio de tiempos y movimientos que


permita la mejora de los procesos productivos en la empresa BIOPLAST S.A en
Bogotá D.C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la situación actual de la empresa para identificar los principales


problemas que afectan la producción.

- Implementar técnicas y herramientas de ingeniería de métodos que ayuden


a minimizar tiempos, movimientos, costos e incrementar la productividad.

- Establecer los tiempos estándar de cada producto y balancear la línea para


igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso.

- Presentar las propuestas de mejoramiento que sirva como herramienta


fundamental en la toma de decisiones.

16
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la industria de los dispositivos


médicos es uno de los sectores más vitales y dinámicos de la economía mundial.
La industria de fabricación de los dispositivos médicos es liderada por Estados
Unidos y desafiada por el instrumental producido en China e India, que en su
mayoría es el resultado de los bajos costos en mano de obra, que atrae a las
grandes multinacionales.

Ante el desarrollo y competitividad de Brasil y México, actualmente Colombia se


ubica como el tercer mayor mercado de la salud en América Latina, debido a que
las empresas colombianas presentan un avance lento.

BIOPLAST S.A es una empresa que se encuentra en etapa de crecimiento y


expansión comercial, al visualizar, indagar y recopilar información de los productos
en cada línea de producción se evidencian algunas problemáticas que hacen que
los procesos productivos no fluyan de manera eficiente.

Se identificaron 5 grupos causales:

1) Factor Mano de obra

- No se tienen establecidos métodos de trabajo lo que genera tiempos muertos,


espera de materiales, productos en proceso, desperdicio de material y trabajo
extra (reproceso)
- Posturas inadecuadas en los puestos de trabajo lo que genera cansancio,
leves dolores, fatiga
- Actividades improductivas y movimientos ineficientes por parte del personal
operativo generando retrasos en las líneas de producción
- Desconocimiento de las tareas y actividades por parte del personal operativo
- Desconocimiento de la capacidad de producción

17
- Rendimiento operacional inestable
- Almacenamiento de producto inadecuado (estibado incorrecto, se derrumban
las cajas)
- Daños en los moldes por parte de los operarios por descuido,
desconcentración, cansancio y estrés
- Se diligencian formatos inadecuadamente donde las cantidades registradas no
coinciden con el físico.
- Quejas de clientes por faltantes en los pedidos, debido a que las personas al
embalar dejan cajas incompletas y se presenta mal conteo de producto.

2) Factor Materiales (materia prima, insumos)

- Faltan estibas plásticas (deterioradas) y contaminación de materiales y de


producto al estar sobre el piso sin estiba (contacto directo, ente contaminante)
- Falta de racks (estantería industrial) donde se evidencia al tener productos sin
identificación y mezcla de los mismos
- Atriles no dan abasto para la producción incurriendo en recorridos innecesarios
y actividades improductivas
- No se cuenta con tiempos de alistamiento y provisión de materiales, retrasos
por búsqueda de materiales y recorridos innecesarios de material
- Utilización de espacio innecesario, uso inadecuado de las instalaciones y
montajes de líneas (Layout) incorrectos
- En las líneas de producción hay demoras por la búsqueda de elementos de
trabajo como: calculadora, esfero, bisturí, marcador, entre otros
- Uso excesivo de papel bond para las etiquetas
- En algunos productos como el micronebulizador se utilizan diferentes bolsas
para embolsar los productos y el tiempo de operación varia al realizar más o
menos vueltas en el enrolle

18
- En el área de acondicionamiento la estantería esta desorganizada y presenta
inconvenientes en la iluminación natural (los rack están mal ubicados y tapan
parte de las entradas de iluminación)
- En la operación de acondicionamiento de producto las operarias utilizan
canastillas para apoyar las cajas: pierden resistencia y se deforman
- Los rótulos de identificación del producto en aspecto visual se ven saturados
de información, se indaga y se concluye que acorde a la norma no es
necesario identificar la orden de producción y las fechas de vencimiento de
registros sanitarios.
- Usan recipientes de plástico para dispensar ciclohexanona sucios y en mal
estado, desperdicio de insumo al impregnar el tubo pvc.

3) Factor Maquinaria y Tecnología

- La cortadora automática de pvc presenta paros contantes porque la polea se


corre y hace que los rollos de tubo se deformen en el enrollado causando
demoras en el proceso de corte automático.
- Esperas y demoras por disponibilidad de maquinaria, herramientas
- Maquinaria que no están en funcionamiento y ocupan espacio
- No se tiene un registro sencillo, claro y conciso de la maquinaria y equipo en
planta (control deficiente).
- Selladoras que no calientan por resistencias en deterioro y termocuplas
(sensor de temperatura) con rotura en el recubrimiento.
- Falta de personal idóneo para las labores del área de mantenimiento lo que
genera tiempos muertos por mantenimiento correctivo y reparativo.
- Maquinaria sin lubricación, desgastada ocasionando fallas y paros imprevistos
en la producción.

19
4) Factor Administrativo

- No se tienen diagramas que muestren de manera gráfica la secuencia,


restricciones, operaciones, inspecciones, demoras, transportes,
almacenamientos y distancias recorridas desde sus entradas hasta producto
terminado.
- Comunicación deficiente entre las áreas de la empresa
- Personal desmotivado, poca participación del personal operativo por
sobrecarga de trabajo en algunas operaciones lo que genera cansancio y
esfuerzo repetitivo (monotonía)
- Producción por turno inestable incurriendo en errores de la planeación y
programación e incumplimiento de los pedido
- Ordenes de producción que no se cierran mensualmente, los cuales alteran los
% de cumplimiento productivo y genera deficiencia en la solicitud de
materiales.
- Demoras en entrega de evaluación del personal por parte de supervisoras y se
presentan desigualdades e inconsistencias al momento de la calificación.

5) Factor Ambiente Laboral

- Despejes de línea mal ejecutados al encontrar sobrantes de materiales,


materia prima y documentos al cambiar de producto, orden de producción lote,
de esta manera se genera desorden, confusión y contaminación cruzada.
- El personal presenta un manejo inseguro de residuos al depositar los residuos
en cualquier caneca porque están sin identificación.
- Artefactos lumínicos deteriorados y sin funcionamiento que conllevan a una
Iluminación inadecuada y deficiente.
- Cansancio visual por iluminación brillante en el área de inyección y opaca en el
taller de mantenimiento.

20
- En el área de ensamble la ciclohexanona se emplea como adhesivo en el
sellado de PVC. Este solvente se absorbe fácilmente por inhalación y vía
digestiva (baja toxicidad aguda) que al ser usado continuamente irrita
levemente los ojos y la garganta.
- Las inspectoras de calidad al realizar la inspección de Buena Prácticas de
Higiene encuentran en el personal: uñas con esmalte, ropa debajo del uniforme
y alimentos en los locker. Estas variables se presentan constantemente dando
incumplimiento a las BPH y no están identificadas en el formato.

Tomando como referencia los anteriores problemas se construye un diagrama de


Ishikawa (causa-efecto) o diagrama de pescado para representar de forma gráfica
las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de forma ordenada, clara
y precisa.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto)

MANO DE
OBRA MATERIALES

Metodos de trabajo Movimientos


Esperas
innecesarios
Abastecimiento
Tiempos muertos
Desperdicios
Ubicacion
Reproceso Cantidad
Material en proceso
Stock
Rendimiento Actividades acumulados
improductivas PROCESOS
PRODUCTIVOS
Uso DEFICIENTES
inadecuado Comunicacion
Desgaste Incumplimiento
Ventilación
Iluminación
Paradas Motivacion
Mantenimiento
Inventarios Capacitacion Temperatura
Capacidad deficientes Limpieza
Carga laboral

MAQUINARIA ADMINISTRACION AMBIENTE

Fuente. El autor

21
De las posibles causas identificadas que originan procesos productivos
deficientes, se realizó un control y seguimiento de la frecuencia de las posibles
causas planteadas durante una semana de trabajo.

Se construye un Diagrama de Pareto para comparar cuantitativamente y priorizar


las posibles causas que afectan los procesos productivos.

Figura 2. Diagrama de Pareto (80/20)

Fuente. El autor

Se grafican las “Pocas Vitales” a la izquierda (factores que contribuyen en el


problema en un alto %): Incumplimiento de producción, demoras por ubicación –
faltante de materiales paradas de la maquinaria y las “Muchas Triviales” a la
derecha (factores poco importantes en el problema): Producto no conforme,
despejes mal ejecutados e incumplimiento de BPH.

22
Del diagrama, se puede concluir que el incumplimiento de producción, demoras
por ubicación - faltante de materiales, y paradas de la maquinaria representan el
79% de las causas de la deficiencia de los procesos productivos. Aplicando el
principio de Pareto, se debe resolver el 20% de las causas vitales para resolver el
80% de los problemas que afectan los procesos productivos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el estudio del


trabajo es el método más exacto que logra establecer un estándar de tiempo para
la elaboración de una tarea, detectar desperdicios de tiempo y efectuar mejoras.

En relación a lo anterior, para poder responder a un aumento de la demanda, la


actividad productiva en la organización se ve afectada por las restricciones
asociadas a la mano de obra contratada y de maquinaria para poder suplir las
necesidades de un mercado creciente, es decir el desconocimiento actual de
tiempos estándar y métodos de trabajo afectan directamente el desarrollo de los
procesos productivos.

El estudio de tiempos y movimientos en la empresa BIOPLAST S.A juega un papel


importante en la productividad, medir y establecer cuánto tiempo se invierte en el
trabajo permitirá identificar aquellas tareas que influyen de manera negativa en los
procesos productivos y será útil para solucionar los problemas, conocer la
capacidad de los operarios, organizar los puestos de trabajo y aprovechar
eficientemente los materiales y la maquinaria.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo el estudio de tiempos y movimientos contribuye a la mejora de los


procesos productivos en la empresa BIOPLAST S.A?

23
MARCO REFERENCIAL

Para la elaboración de este trabajo de grado se tuvieron en cuenta los siguientes


documentos:

El problema central en el trabajo de grado: Propuesta de mejoramiento mediante


el estudio del trabajo para las líneas de producción de la empresa CINSA Yumbo
(Martínez, 2013), es la falta de estandarización de los procesos de producción,
esto causado por el desbalanceo en las líneas productivas. Utilizando la técnica
del estudio del trabajo, identifica falencias en las líneas de producción, cuellos de
botella y demás problemáticas. Como resultado logro mejorar las líneas de
producción, disminuir el tiempo de ciclo y aumentar la producción. Será útil para el
desarrollo de este proyecto para la identificación de la situación actual, medición
del trabajo, balanceo de líneas, estandarización de procesos. Se espera que en la
empresa Bioplast S.A se obtengan mejores resultados relacionados a la
productividad y contribuir a la mejora de los procesos productivos.

La pasantía institucional: Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo


de la línea de camisas interior de MAKILA CTA, para mejorar la productividad de
empresa (Ararat, 2010), expone la manera de identificar actividades que afectan el
desarrollo de las operaciones, que a través de la observación, registro y análisis
de la información establece aspectos a mejorar indicando actividades a eliminar,
secuenciar y combinar para evitar manejos innecesarios y la mala utilización del
tiempo. Este trabajo se usa como guía para visualizar las técnicas empleadas en
el análisis de las operaciones, evitando manejos innecesarios, mala utilización del
tiempo, determinación del tamaño de la muestra y la comparación de tiempos.

La tesis: Reingeniería de los procesos de producción artesanal de una pequeña


empresa cervecera a fin de maximizar su productividad (Torres, 2014), describe
una propuesta, basada en un hibrido de las metodologías existentes, la cual

24
consta de 5 fases: Planificación, identificación de procesos actuales, análisis de
situación actual, rediseño de procesos e implementación. Como resultado el
tiempo de ciclo disminuye de 23.8 min a 17.4 min. Esta tesis se toma como
referencia para calcular los tiempos estándar, identificar actividades que agregan o
no valor y cuellos de botella.

A través del trabajo de grado: Estudio de tiempos y movimientos de producción en


planta, para mejorar el proceso de fabricación de escudos en KAIA bordados.
(Cajamarca, 2015) se identificó que el reproceso en productos defectuosos,
pérdida de tiempo en planta de producción, perdida de dinero en mano de obra,
perdida de materiales y demás situaciones que se presentaban en esta industria,
generaban una disminución en la productividad de la empresa. Este trabajo de
grado aporta aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo el proyecto.

En el trabajo de grado: Propuesta de mejoramiento del proceso productivo y del


sistema de control de inventarios en la empresa productos y arepas de Mi Tierra
Ltda. (Montilla, 2013), se visualizan problemas en la planeación, transporte,
repetición de operaciones y tiempos estándares de proceso, lo que conlleva a
incertidumbre en el tiempo de producción por el desconocimiento de lo que
demora cada una de las operaciones. Esta es una situación similar a Bioplast S.A
debido a la ausencia de tiempos estándar en los procesos productivos. Este
trabajo de grado sirve como guía para la optimización de los recursos humanos de
la empresa y en general como apoyo metodológico del proyecto.

El artículo: El enfoque de sistemas para la aplicación de la manufactura esbelta


(Juárez, Rojas, Medina y Pérez, 2011), presenta el estudio de un sistema de
manufactura para la formulación de un modelo de mejora sobre bases esbeltas.
Este artículo ayuda a entender de forma clara el pensamiento esbelto, de origen
japonés fundamentado en la reducción del desperdicio y en la calidad de los
productos a través del compromiso de los integrantes de la organización.

25
En el artículo: Sistemas productivos y organización del trabajo: una visión desde
Latinoamérica (Rodríguez, María y Mendoza, 2007), se diseña una investigación
que permite bosquejar las formas de organización del trabajo. Sirve de apoyo para
identificar las características de los sistemas productivos, nuevas tendencias,
distintas visiones acerca del trabajador y características de la organización del
trabajo en América Latina.

El artículo: Aplicación de técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas


de trabajo en el área de almacenaje de una bodega de almacenamiento (Peña,
Neira y Ruiz, 2016), muestra el desarrollo de un estudio de tiempos con mejoras
en el desempeño de las actividades mediante la aplicación de técnicas de
balanceo de línea. El artículo proporciona conceptos aplicables al desarrollo del
proyecto como el estudio de tiempos, balanceo de línea, tiempo de ciclo que son
importantes conocer para comprender mejor en qué consiste el estudio de tiempo.

El paper: The role of the user within the medical device design and development
process: medical device manufacturers' perspectives (Money, Barnett, Kuljis,
Craven, Martin and Young, 2011), aporta diferentes perspectivas relacionadas a
los dispositivos médicos.

En el paper: The development of medical devices in foreign markets (Wang and


Giuffrida, 2016), se discuten algunas sugerencias para fomentar la expansión de
nuevas tecnologías médicas en los mercados extranjeros. Ayuda a que la
organización amplié el conocimiento de los dispositivos médicos.

En el paper: Major challenges in engineering and its role in society (Peña, 2011), el
autor sustenta que la ingeniería juega un papel fundamental en el desarrollo
económico de los países. Por lo tanto la sociedad requiere de ingenieros capaces
de afrontar los grandes retos del mundo actual, incrementando la formación
autónoma, la capacidad investigativa, y el desarrollo de pensamiento crítico.

26
MARCO TEÓRICO

DISPOSITIVO MEDICO

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA, 2012)


menciona que el término “dispositivo médico (DM)”, proviene de su denominación
en ingles Medical Device y en el ámbito nacional son conocidos como elementos
médico, quirúrgicos y equipos médicos.

El INVIMA (2013) en la cartilla ABC de Dispositivos Médicos, dice que los


dispositivos médicos son cualquier instrumento, aparato, máquina, software,
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante
para el uso en seres humanos en los siguientes casos:

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por


ejemplo, un ecocardiógrafo, endoscopio, laringoscopio, etc.).
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de
una lesión o de una deficiencia (Por ejemplo un desfibrilador, espéculo,
suturas, laparoscopia, etc.).
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica
o de un proceso fisiológico (Por ejemplo marcapasos, válvulas cardíacas,
Prótesis de Cadera, etc.).
 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (Por ejemplo los
preservativos).
 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo
el cuidado del recién nacido (Por ejemplo fórceps, incubadoras pediátricas,
ecógrafos, etc.).
 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos
(desinfectantes)

27
Figura 3. Ejemplos de Dispositivos médicos

Fuente. Cartilla ABC de Dispositivos Médicos (INVIMA, 2013)

Clasificación de los dispositivos médicos

- Clase I: DM de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para


proteger o mantener la vida.
- Clase IIA: DM de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de
fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
- Clase IlB: DM de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y
fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
- Clase III: DM de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a
proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial.

Marisol Sánchez (2015), Directora Ejecutiva de la Cámara de Dispositivos Médicos


e Insumos para la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI) en el artículo “Una difícil situación para el sector de dispositivos médicos
en Colombia” comenta: En Colombia existen 2.136 empresas que proveen
insumos y dispositivos médicos que han sido afectadas por los problemas
relacionados con el sector de la salud.

La Cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud de la Asociación


Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI, 2015) en la presentación “Libro de
comercio exterior” informa las relaciones comerciales relacionadas a los
dispositivos médicos/equipos médicos y reactivos de diagnósticos en Colombia:

28
Figura 4. Evolución anual de las exportaciones (Izquierda) e importaciones (derecha)
(2007-2015)

Fuente. Presentación Libro de comercio exterior (ANDI, 2015)

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las
exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país.
Esta diferencia, en un momento determinado, podría ser positiva (superávit
comercial) o negativa (déficit comercial). (Banco de la Republica, 2015).

En el 2015 la industria de dispositivos médicos en Colombia estaba en Déficit


Comercial, debido a que el valor de las exportaciones es inferior al de las
importaciones.

Figura 5. Países más importantes del total de exportaciones (2015)

Fuente. Presentación Libro de comercio exterior (ANDI, 2015)

Venezuela con el 22,89% es el país con mayor participación en el destino de las


exportaciones colombianas.

29
Figura 6. Principales países dentro del total de importaciones (2015)

Fuente. Presentación Libro de comercio exterior (ANDI, 2015)

Estados Unidos con el 32% es el país con mayor participación en el origen de las
importaciones.

PRODUCTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

Bioplast S.A (2017) suministro las fichas técnicas de cada producto terminado,
donde se describen las siguientes definiciones:

Cánula nasal

Dispositivo diseñado para la administración de oxígeno a bajo flujo medicinal


desde una fuente de oxígeno, tipo gafas, puntas flexibles y extra suaves, conector
cónico para la fuente de oxígeno. La temperatura de plastificación garantiza la
asepsia y libera el producto de presencia de patógenos.

Micronebulizador

Recipiente para nebulización con sistema de tapa rosca, conexión estándar que
facilita el ajuste a cualquier tipo de accesorio convencional, permite operación en
forma inclinada. Mascara para aerosol, banda elástica, conector estándar; y
extensión con conectores estándar en ambos extremos.

30
Humidificador

Dispositivo de seguridad audible de sobrepresión, líneas máxima y mínima que


definen los niveles del agua, conector estándar, tuerca de sujeción a la fuente,
difusor para proveer al paciente de humedad en forma cómoda, terapéutica y con
un ruido mínimo, tapa de ajuste hermético.

Tubo de Succión

Tubo para succión, de paredes fuertes que brindan seguridad y resistencia al


colapsar en presencia de altas presiones de vacío. Consta de conectores estándar
y línea de succión para un sistema eficiente y efectivo. Disponible en presentación
estéril por óxido de etileno y no estéril.

Cánula de Guedell

Diseñado para mantener despejada la vía aérea, impidiendo que la lengua y la


musculatura faríngea obstruyan el flujo de aire, superficie lisa (sin bordes o
aristas), con canal de ventilación. Aséptico, libre de patógenos, código de colores,
estéril por óxido de etileno.

HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

Meyers en su libro Estudio de Tiempos y Movimientos para la manufactura ágil,


capítulo 2, menciona que los estudios de tiempos y movimientos surgieron
aproximadamente en 1880. A Frederick W. Taylor se le conoce como el padre de
la administración científica y de la ingeniería industrial. Fue la primera persona que
se valió de un cronometro para estudiar el contenido del trabajo, y como tal, se le
tiene por fundador de los estudios de tiempos.

31
La industria siempre busca la manera de aumentar la productividad y una de las
formas es optimizando los procesos; el estudio de tiempos y movimientos es una
herramienta que ayuda a medir y mejorar la productividad. Frederick W. Taylor
establece cuatro principios de la administración científica, los cuales son:

1. Desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo de una persona,
remplazando los métodos empíricos anteriores.
2. Seleccionar al mejor trabajador para cada tarea y capacitarlo en el método
presescrito.
3. Fomentar el espíritu de cooperación.
4. Dividir el trabajo.

Antes de Taylor, la fuerza laboral creaba sus propios métodos mediante prueba y
error. Los trabajadores tenían la responsabilidad de ver que todo estuviera a la
mano para ejecutar el trabajo así como llevar sus propias herramientas de trabajo

Hacia 1900 Frank y Lillian Gilbreth empezaron a trabajar con estudio de métodos,
son conocidos como los padres de los estudios de movimientos. En su búsqueda
de toda la vida del mejor método para llevar a cabo una tarea específica,
desarrollaron muchas nuevas técnicas de estudio del trabajo.

Por ultimo Elton Mayo conocido como el padre del movimiento de las relaciones
humanas se ocupó de los estudios de productividad en la planta de Hawthorne de
Western Electric Company para estudiar cuales los factores que influyen en el
desempeño del trabajador y la productividad de la empresa. La iluminación del
puesto de trabajo, es primordial para el desempeño del operario sea cualquier
labor que este desempeñando en una empresa. Y llega a la siguiente conclusión
“un cambio en las condiciones de trabajo daría como resultado un cambio en la
productividad”. (Meyers, 2000).

32
ESTUDIO DEL TRABAJO

Para la Organización Internacional del Trabajo el estudio del trabajo es el examen


sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la
utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con
respecto a las actividades que se están realizando.

Por tanto, el estudio del trabajo tiene por objeto examinar de qué manera se está
realizando una actividad, simplificar o modificar el método operativo para reducir el
trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y fijar el
tiempo normal para la realización de esa actividad. (OIT, 1996)

Estudio de métodos

Según (García, 2005) el diseño de métodos es la técnica que tiene por objetivo
aumentar la productividad del trabajo mediante la eliminación de todos los
desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; además procura hacer más fácil y
lucrativa cada tarea y aumentar la calidad de los productos al alcance del mayor
número de consumidores.

Otro concepto similar es el que expone (Niebel & Freivalds, 2009) donde
mencionan que la ingeniería de métodos es una técnica para aumentar la
producción por unidad de tiempo o reducir el costo por unidad de producción: en
otras palabras, a la mejora de la productividad.

Además la Organización internacional del trabajo (OIT, 1996) describe que el


estudio de métodos es la técnica principal para reducir la cantidad de trabajo,
principalmente al eliminar movimientos innecesarios del material o de los operarios
y substituir métodos malos por buenos.

Objetivos del estudio de métodos

El estudio de métodos persigue diversos propósitos (García, 2005), los más


importantes son:

33
 Mejorar los procesos y procedimientos.
 Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar de
trabajo.
 Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria.
 Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra.
 Aumentar la seguridad.
 Crear mejores condiciones de trabajo.
 Hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo

Medición del trabajo

García en su libro Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del


trabajo determina que la medición del trabajo es la parte cuantitativa del estudio
del trabajo, que indica el resultado del esfuerzo físico desarrollado en función del
tiempo permitido a un operador para terminar una tarea específica, siguiendo a un
ritmo normal un método predeterminado. (García, 2005).

Según la Organización internacional del trabajo, la medición del trabajo es la


aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador
calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento
preestablecida. A su vez, sirve para investigar, reducir y finalmente eliminar el
tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se ejecuta trabajo
productivo, por cualquier causa que sea.

El estudio de métodos y la medición del trabajo están, pues, estrechamente


vinculados. El estudio de métodos se relaciona con la reducción del contenido de
trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición del trabajo se relaciona
con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado con esta, y con la
consecuente determinación de normas de tiempo para ejecutar la operación de
una manera mejorada, tal como ha sido determinada por el estudio de métodos.
(OIT, 1996).

34
Técnicas de medición del trabajo

Figura 7. Técnicas medición del trabajo

Fuente. Introducción al estudio del trabajo. (OIT, 1996).

Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo (OIT, 1996)
son:

 Muestreo del trabajo: técnica para determinar, mediante muestreo


estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición de
determinada actividad.

Se puede definir el muestreo de trabajo (García, 2005) como la técnica para el


análisis cuantitativo en termino de tiempo de la actividad de hombres, maquinas,
cualquier condición observable de operación.

 Estimación estructurada: Es probablemente la más antigua técnica de


medición. La experiencia se ha utilizado siempre como base para predecir
acontecimientos futuros “analítica y comparativa”.

 Estudio de tiempos

La Organización internacional del trabajo (OIT, 1996) menciona que es una


técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de
trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en

35
condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo
requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida.

Meyers (2000) indica que el estudio de tiempos y movimientos consiste en el


análisis de la situación actual de la empresa, con respecto a los factores que
intervienen en el proceso de producción, la distribución de planta, la maquinaria y
el equipo utilizados en las líneas de producción, el manejo de materiales, el
personal, la duración de las jornadas de trabajo y las condiciones ambientales, ya
que debe existir una adecuada combinación de estos factores para lograr una
producción eficiente.

 Normas de tiempo predeterminadas (NTPD)

Son una colección de tiempos validos asignados a movimientos y a grupos de


movimientos básicos, que no pueden ser evaluados con exactitud con el
procedimiento ordinario del estudio cronométrico de tiempos. (García, 2005).

El pionero de la clasificación de movimientos fue Frank B. Gilbreth, cuyos


therbligs, o subdivisiones de los movimientos de las manos, o de las manos y los
ojos, fueron el concepto clave para hacer progresar el estudio de movimientos.
(OIT, 1996).

 Datos tipo

Para Meyers (2000) son un catálogo de estándares de tiempo elementales


formado a partir de una base de datos reunidos al cabo de años de estudio de
tiempos y movimientos.

Por otro lado, los datos estándar, según García (2005) son en su mayor parte,
tiempos elementales estándar tomados de estudios de tiempos que han probado
ser satisfactorios. Los datos estándar comprende todos los elementos estándar:
tabulados, monogramas, tablas, etc. Que se han recopilado para ayudar en la
medición de un trabajo específico.

36
Procedimiento básico para el estudio del trabajo

Como se menciona en el capítulo 3 del libro Introducción al estudio del trabajo


(OIT, 1996). Es preciso recorrer ocho etapas fundamentales para realizar un
estudio del trabajo completo, a saber:

1. Seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar.


2. Registrar o recolectar todos los datos acerca de la tarea o proceso.
3. Examinar de forma crítica, el modo en que se realiza el trabajo.

Técnica del interrogatorio: preguntas preliminares con el objeto de eliminar,


combinar, ordenas o simplificar dichas actividades.

* Propósito: ¿Qué? ¿Por qué?


* Lugar: ¿Dónde? ¿Por qué?
* Sucesión: ¿Cuándo? ¿Por qué?
* Persona: ¿Quién? ¿Por qué?
* Medios: ¿Cómo? ¿Por qué?

4. Establecer el método más práctico, económico y eficaz.


5. Evaluar las diferentes opciones para establecer un nuevo método
comparando el nuevo método y el actual.
6. Definir el nuevo método forma clara y presentarlo a todas las personas a
quienes pueda concernir.
7. Implantar el nuevo método como una práctica normal y formar a todas las
personas que han de utilizarlo.
8. Controlar la aplicación del nuevo método

Pasos básicos para realizar Estudio de tiempos

García en su libro Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del


trabajo capítulo 11, (García, 2005) expone cinco pasos básicos para realizar
estudio de tiempos:

37
1) Preparación: - Selección de la operación
- Selección del trabajador
- Actitud frente al trabajador
- Análisis e comprobación del método de trabajo

2) Ejecución: - Obtener y registrar la información.


- Descomponer la tarea en elementos.
- Medir tiempo (cronometrar)
- Calcular el tiempo observado.

3) Valoración: - Ritmo normal del trabajador promedio.


- Técnicas de valoración
- Calcular el tiempo base o el tiempo valorado.

4) Suplementos: - Análisis de demoras y estudio de fatiga


- Cálculo de suplementos y sus tolerancias

5) Tiempo estándar: - Determinación de tiempos de interferencia


- Cálculo de tiempo estándar

Tamaño de la Muestra (Número de observaciones)

García (2005) La extensión del estudio de tiempos depende de la naturaleza de la


operación individual. El número de ciclos que deberá observarse para obtener un
tiempo medio representativo de una operación se determina mediante los
siguientes métodos:

 Método estadístico:

Es el más utilizado para determinar el número de observaciones. Con el método


estadístico, hay que efectuar cierto número de observaciones preliminares (n') y

38
luego aplicar la fórmula siguiente para un nivel de confianza de 95,45 % y un
margen de error de ± 5 %:

√ ∑ ∑
( )

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones)


n' = Número de observaciones del estudio preliminar
Σ = Suma de los valores
x = Valor de las observaciones.
40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%

 Abaco de Lifson:

Es una aplicación gráfica del método estadístico para un número fijo de


mediciones n= 10. La desviación típica se sustituye por un factor B, que se calcula
así:

S = Tiempo superior
I = Tiempos inferior

 Tabla de Westinghouse

Esta tabla obtenida empíricamente, da el número de observaciones necesarias en


función de la duración del ciclo y del número de piezas que se fabrican al año.
Esta tabla sólo es de aplicación a operaciones muy representativas realizadas por
operarios muy especializados. En caso de que éstos no tengan la especialización
requerida, deberá multiplicarse el número de observaciones obtenidas por 1.5

 Criterio General Electric

Establece el número de ciclos a cronometrar utilizando el tiempo de ciclo en


minutos.

39
Figura 8. Criterio General Electric

Fuente. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo (García, 2005).

TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONOMETRO

Niebel & Freivalds en su libro Ingeniería industria, Metros, estándares y diseño del
trabajo, mencionan las técnicas para realizar un estudio de tiempos con
cronometro (Niebel & Freivalds, 2009)

1) Método continúo

Consiste en accionar el cronómetro de forma ininterrumpida durante todo el


estudio. Se pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo y no
se lo detiene hasta acabar el estudio. (Recomendable para elementos cortos).

2) Técnica regreso a cero

Consiste en accionar el cronómetro desde cero al inicio de cada elemento y


desactivarlo cuando termina el elemento y se regresa a cero, esto se hace
sucesivamente hasta concluir el estudio. (Recomendable para elementos largos).

Trabajador calificado

Es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias


para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad,
cantidad y calidad. (OIT, 1996).

40
Tiempo observado promedio

Es el resultado de dividir el tiempo total entre el número de ciclos. Para cada


elemento se divide la suma de las lecturas entre el número de lecturas
consideradas.


Tiempo Observado Promedio

Ritmo tipo (Desempeño tipo)

Es evaluar el ritmo de trabajo del operario que observa y situarlo con relación al
ritmo normal. Valorar el ritmo es comparar el ritmo real del trabajador con cierta
idea del ritmo tipo que uno se ha formado mentalmente al ver cómo trabajan
naturalmente los trabajadores calificados.

Para Meyers (2000) la calificación comprende cuatro factores: destrezas,


consistencia, condiciones de trabajo y esfuerzo.

Tiempo normal (Básico)

(Meyers, 2000) El tiempo normal es simplemente el total de los tiempos de los


elementos. Lo define como el tiempo necesario para que una persona efectúe una
tarea específica a un ritmo normal. En el tiempo normal no hay tolerancias.

Tiempo N𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑇N

Si se estimara que el operario trabaja más despacio de lo normal, se obtendría


entonces un tiempo básico inferior al observado.

Suplementos (Holguras, Tolerancias)

Son el tiempo adicional al tiempo normal que se concede a cada ciclo


considerando la fatiga, necesidades personales y retrasos inevitables, con el
propósito fundamental de agregar tiempo suficiente al tiempo normal de

41
producción para que el trabajador promedio cumpla con el estándar cuando tiene
un desempeño estándar.

Clasificación de holguras:

- Constantes: necesidades personales y fatiga básica


- Variables: postura, fuerza, iluminación, condiciones atmosféricas, atención
visual, ruido, esfuerzo, monotonía.
- Especiales: demoras inevitables, adicionales, por políticas.

Tabla 1. Suplementos u holguras del trabajo recomendadas por la Organización


Internacional de Trabajo (OIT).

Fuente. Introducción al estudio del trabajo. (OIT, 1996).

42
Tiempo estándar (Tiempo tipo)

Es el tiempo requerido para un operario totalmente calificado y capacitado,


trabajando a un paso estándar y realizando un esfuerzo promedio realice la
operación, incluyendo los tiempos de alistamiento, holguras, eventualidades y
condiciones que afectan el proceso. (Niebel & Freivalds, 2009).

TIEMPO ESTÁNDAR

Otros conceptos que se pueden acoplar al desarrollo del trabajo, son:

Para (García, 2005) el tiempo estándar es el patrón que mide el tiempo requerido
para terminar una unidad de trabajo, mediante el empleo de un método y un
equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, que
desarrollar una velocidad normal que pueda mantener día tras día, sin mostrar
síntomas de fatiga.

El tiempo estándar según Meyers es el tiempo requerido para elaborar un


producto en una estación de trabajo con las tres condiciones: (1) un operador
calificado y bien capacitado (2) que trabaja a una velocidad o ritmo normal y (3)
hace una tarea específica. (Meyers, 2000).

PRODUCTIVIDAD

La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos


disponibles para alcanzar objetivos predeterminados, es decir, la productividad
aumentara si los recursos empleados reflejan un mayor rendimiento.

Es importante incrementar la productividad porque esta provoca una “reacción en


cadena” en el interior de la empresa, fenómeno que se traduce en una mejor
calidad de los productos, menores precios, estabilidad del empleo, permanencia
de la empresa, mayores beneficios y mayor bienestar colectivo. (García, 2005)

43
(Meyers, 2000) es una medida de los resultados divididos entre las entradas.
Relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y
los recursos utilizados para obtenerla.

Si hablamos de productividad de mano de obra, entonces estamos desarrollando


un número de unidades de producción por hora trabajada.

𝒏𝒐 𝒅
P𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒏𝒅 𝒓 𝒊𝒏

BALANCEO DE LÍNEAS

Consiste en agrupar actividades u operaciones que cumplan con el tiempo de ciclo


determinado con el fin de que cada línea de producción tenga continuidad, es
decir que en cada estación o centro de trabajo, cuente con un tiempo de proceso
uniforme o balanceado, de esta manera las líneas de producción pueden ser
continuas y no tener cuellos de botella. (García, 2005).

Afirma Muther (1996) que el problema de balancear la línea consiste en garantizar


que todas las operaciones consuman las mismas cantidades de tiempo y que
dichas cantidades basten para lograr la tasa de producción esperada. Es
conveniente aclarar que es raro, que se logre el balance perfecto.

Según (Meyers, 2000) El propósito de la técnica de balanceo de la línea es:

a. Igualar la carga de trabajo.


b. Identificas operaciones cuello de botella.
c. Establecer la velocidad de la línea.
d. Determinar el número de estaciones de trabajo.
e. Determinar el costo por mano de obra.
f. Ayudar a la distribución física de la planta.
g. Reducir el costo de producción.

44
Número de operadores necesarios para cada operación

Es el cálculo para determinar el número ideal de operadores para cada estación o


línea de producción.

Numero de operarios NO x Te i

HERRAMIENTAS EXPLORATORIAS

 Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto, de Pescado)

Según (Cabrera, 2014) consiste en una herramienta gráfica elaborada para


determinar en un problema las principales causas que lo pueden originar.

Desarrollado por Kaoru Ishikawa a principios de los años cincuenta. El método


consiste en definir la ocurrencia de un evento o problema no deseable, esto es, el
efecto, como la “cabeza del pescado” y, después, identificar los factores que
contribuyen a su conformación, esto es, las causas, como las “espinas del
pescado” unidas a la columna vertebral y a la cabeza del pescado. (Niebel &
Freivalds 2009).

 Análisis de Pareto (80/20)

Según (Cabrera, 2014) es una herramienta que permite mostrar gráficamente el


principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, en un problema
complejo existen muchas causas sin importancia frente a unas pocas causas
graves. Este concepto establece que un problema presentando muchas causas,
se debe atacar al 20% de las causas vitales para resolver el 80% de los
problemas.

De acuerdo a Niebel & Freivalds (2009), en el análisis de Pareto las causas del
problema son identificados y medidos con una misma escala y luego se ordenan

45
en orden descendente, como una distribución acumulativa. Por lo general, 20%
de los artículos evaluados representan 80% o más de la actividad total.

 Análisis DOFA

Según (Cabrera, 2014) es una herramienta gerencial de capacitación en materia


de análisis estratégico, que se centra en la definición de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la organización en miras a
establecer objetivos estratégicos.

(Gómez, 2010) afirma que es una herramienta que ayuda a determinar si la


organización está capacitada para desempeñarse en su medio. Esta herramienta
permite prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse para
aprovechar las oportunidades, definir estrategias aprovechando sus fortalezas y
prevenir oportunamente el efecto de las amenazas.

HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y ANÁLISIS

El análisis del proceso intenta eliminar las deficiencias existente en el proceso, a


partir de representaciones graficas lo cual provoca una mejor visualización de la
distribución tanto de la maquinaria, equipo y del área trabajo dentro de la planta.

Salvendy (2005), especifica que los diagramas son la representación gráfica de un


trabajo que ha sido dividido en componentes o unidades básicos. Son uno de los
instrumentos más importantes de la ingeniería de métodos. Por tanto el mismo
autor citado anteriormente define que los diagramas ayudan a analizar y mejorar el
método actual.

46
 Diagrama de procesos operativos (de operaciones)

Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones y


tiempos que se utilizan en un proceso productivo, desde la llegada de materia
prima hasta el empaque del producto terminado. Ayuda a visualizar el método en
curso y a identificar nuevos y mejores procedimientos. (Niebel & Freivalds 2009).

(García, 2005) dice que el diagrama es una representación gráfica de los puntos
en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las inspecciones
y de todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los
materiales, además puede comprender cualquier otra información que se
considere necesaria para el análisis (tiempo requerido).

Figura 9. Símbolos utilizados en el diagrama procesos operativos

Fuente. Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo. (García, 2005)

 Diagrama de flujo de proceso

Según (García, 2005) Un diagrama de flujo de proceso es una representación


gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transportes, inspecciones,
esperas y almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, además la
información que se considera deseable para el análisis, el tiempo requerido y la
distancia recorrida. (García, 2005).

Este diagrama cuenta con mucho mayor detalle que el diagrama del proceso
operativo. Es particularmente útil para registrar los costos ocultos no productivos.
Una vez estos periodos o productivos se identifican, los analistas pueden tomar

47
medidas para minimizarlos y, por ende, reducir sus costos. Además, muestran
todos los retrasos de movimientos y almacenamiento a los que se expone un
artículo a medida que recorre la planta. (Niebel & Freivalds, 2009).

Figura 10. Conjunto de símbolos del diagrama de flujo de proceso

Fuente. Estudio de tiempos y movimientos para la manufactura ágil (Meyers, 2000).

 Hoja de ruta

Diagrama que describe la secuencia y actividades necesarias en cada proceso


productivo, especificando el tiempo, cantidades, recursos (materiales y mano de
obra) con el fin de administrar, planear y controlar eficazmente la producción

Afirma Meyers (2000) que la hoja de ruta enlista las operaciones que se necesitan
para fabricar cada parte en la secuencia apropiada, diciendo a los operadores lo
que tiene que hacer. También informa acerca del número de personal necesario,
la descripción, materiales, nombre de la máquina, herramienta necesaria y el
tiempo estándar.

48
MARCO CONCEPTUAL

Acondicionamiento: operación por la cual un producto se empaca y/o rotula para


su distribución.

Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones laborales bajo las que se


desempeñan las actividades objetivo de la organización.

Balanceo de línea: herramienta para el control de la producción, con el objetivo


de distribuir tiempos de trabajo e igualar la carga laboral en todas las estaciones
del proceso.

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto


cumple con los requisitos.

Cánula de guedell: dispositivo diseñado para mantener despejada la vía aérea,


impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea obstruyan el flujo de aire, de
superficie lisa (sin bordes o aristas), con canal de ventilación.

Cánula nasal: administración de oxígeno a bajo flujo a partir de fuente de


oxígeno, debido a la temperatura de plastificación se garantiza la asepsia y libera
el producto de presencia de patógenos.

Diagrama de flujo de proceso: registra las operaciones, transportes, demoras,


inspecciones, almacenamientos, tiempos y distancias recorridas con el objetivo de
minimizarlos.

Diagrama de procesos operativos (de operaciones): muestra la secuencia de


las operaciones, inspecciones y tiempos que se utilizan en un proceso productivo,
desde la llegada de materia prima hasta el empaque del producto terminado.

49
Dispositivos médicos (DM): instrumentos, aparatos, máquinas, reactivos,
calibradores y/o software que sirven para diagnosticar, prevenir, monitorear,
desinfectar, soportar, conservar o mejorar la vida del ser humano.

Distribución de planta: ubicación y ordenamiento físico de los factores de la


producción que constituyen las instalaciones de la empresa, donde cada uno de
ellos está ubicado de tal modo que las operaciones sean seguras, y satisfactorias.

Eficacia: grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los


resultados planificados (nivel de consecución de metas y objetivos)

Eficiencia: capacidad de lograr metas y objetivos con el mínimo de recursos


posibles.

Ensamble: subproceso de producción en el cual se unen piezas mediante


operaciones estándar para conformar un producto.

Ergonomía: ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador,


máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la
organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores.

Estudio de movimientos: estudio los diversos movimientos del cuerpo humano


que se utilizan para realizar una tarea determinada.

Estudio de tiempos: es una técnica de medición del trabajo empleada para


registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una
tarea definida.

Humidificador: dispositivo de seguridad audible de sobrepresión, líneas máxima y


mínima que definen los niveles del agua para proveer al paciente de humedad en
forma terapéutica y con un ruido mínimo humectación del oxígeno medicinal.

Ingeniería de métodos (estudio de métodos): una de las más importantes


técnicas del estudio del trabajo, que se basa en el registro y examen crítico

50
sistemático de la metodología existente y proyectada utilizada para llevar a cabo
un trabajo u operación.

Inyección: subproceso de producción que consiste en inyectar el material fundido


por medio de presión en las cavidades del molde, del cual tomará la forma o figura
que tenga dicho molde.

Mejora continua: proceso de optimizar los servicios y procesos para incrementar


la capacidad de la empresa y lograr mejoras en el desempeño de la organización.

Micronebulizador: recipiente para aerosolizar o pulverizar medicamentos que


requieren llegar a las vías aéreas altas, medias y bajas, mediante la compresión
de aire u oxígeno.

Proceso productivo: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que


interactúan para transformar elementos de entrada en salidas por medio de
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.

Productividad: relación entre la cantidad de producción obtenida por un sistema


productivo y los recursos utilizados.

SIPOC: representa la secuencia y dependencias de las actividades en cada


proceso productivo. Define claramente sus entradas (inputs), proveedores
(suppliers), salidas (output), y clientes.

Tiempo estándar: es el tiempo requerido para un operario totalmente calificado y


capacitado, trabajando a un paso estándar y realizando un esfuerzo promedio
realice la operación.

Toma de decisión: proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona


entre varias alternativas un curso de acción para resolver un problema específico.

Tubo de succión: tubo de paredes fuertes que brindan seguridad y resistencia al


colapsar en presencia de altas presiones de vacío, consta de dos conectores
estándar y línea de succión para un sistema eficiente y efectivo.

51
DISEÑO METODOLÓGICO

Universo

Empresa Bioplast S.A: cuenta con dos centros de trabajo (CEDI y Planta),
ubicados en la localidad de Engativá barrió Álamos zona industrial.

Muestra

El estudio se desarrolla en el centro de trabajo No. 2 donde se encuentra el


departamento de producción.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación descriptiva

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,


grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta
a un análisis (Sampieri, 2014).

- Observar, indagar y recolectar información para conocer la empresa e


identificar problemas y falencias.
- Determinar causas de los problemas identificados y proporcionar información
de los factores que intervienen en los procesos productivos.

PROCEDIMIENTO

Se da inicio al proceso de inducción con el objetivo de conocer la organización, y


generar compromiso.

Inducción general

Información general de la empresa

52
- Direccionamiento y planeación estratégica: misión, visión, objetivos,
políticas misión, visión, objetivos, políticas
- Mapa de procesos
- Organigrama
- Líneas de producción
- Normas y procedimientos

Inducción área de inyección y ensamble

Durante esta etapa se lleva a cabo la presentación a compañeros de trabajo y al


personal del área, conocimiento de la estructura del área de producción y
ubicación del cargo, clasificación de productos según importancia, rotación,
producción, codificación y terminología.

 Observación detallada del área de ensamble para elaborar y presentar un


diagnóstico de la situación actual de la empresa en cada uno de sus procesos
productivos, determinando los productos, mano de obra utilizada, materiales,
maquinaria, distribución y problemas encontrados.

 Una vez establecidos los objetivos del proyecto, se utilizó como herramienta
de la ingeniería de métodos, el examen crítico diseñado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), compuesto por preguntas preliminares, técnica
del interrogatorio y análisis operacional, con la finalidad de obtener la mayor
información posible para poder analizar dicha situación.

Actividades área de ensamble

- Visualizar, indagar y recolectar información de los productos del área de


ensamble, para tener amplio conocimiento de cada línea de producción.

- Esquematizar los procesos para la obtención de piezas y subproductos


identificando las partes implicadas en cada producto del área de ensamble,

53
para identificar la secuencia, dependencias y restricciones de materiales y
actividades.

- Determinar estadísticamente la cantidad de muestras para realizar el estudio.

- Creación del formato para la toma de tiempos donde se detalle la fecha, el área
de estudio, el producto, código SAP, unidad de tiempo, numero de operarios,
numero de muestras, actividades y el tiempo observado promedio.

- Tener la tabla de los suplementos u holguras del trabajo recomendadas por la


Organización Internacional de Trabajo (OIT) cuyo objetivo es adicionar tiempo
suficiente al tiempo normal de producción para que el operador promedio
cumpla con el estándar.

- Dividir las operaciones de los procesos en elementos para facilitar la medición


y analizar tiempos y actividades productivas e improductivas.

- Tomar tiempos con cronometro de los productos del área de ensamble:

Técnica regreso a cero: el cálculo por elemento requiere de menos tiempo y los
elementos fuera de orden se registran fácilmente.

Método continuo, el cual es recomendable para cronometrar elementos cortos y


obtiene un registro completo de la medición.

- Analizar el montaje de línea actual para conocer si los recursos se distribuyen


de forma correcta en las instalaciones de la empresa aplicando los principios
de integración, de menor distancia, de espacio cubico, de satisfacción y
seguridad y el de flexibilidad.

- Determinar el tiempo normal de cada actividad del proceso productivo para


definir el tiempo que un operario capacitado emplearía en la ejecución de la
tarea objeto del estudio a un ritmo normal y sin ninguna demora.

54
- En base a la tabla de los suplementos u holguras del trabajo recomendadas
por la OIT, aplicar suplementos necesarios y acordes a cada actividad del
proceso productivo en relación a las necesidades personales, fatiga, postura,
fuerza, iluminación, condiciones atmosféricas, atención visual, ruido y tensión.

- Establecer el tiempo estándar (Te) de cada producto del área de ensamble,


para que un operario calificado y capacitado, trabajando a un paso estándar y
realizando un esfuerzo promedio realice la operación, incluyendo tiempos de
alistamiento, suplementos, holguras y condiciones que afectan el proceso.

A partir del tiempo estándar de cada producto del área de ensamble, se determina
la mano de obra y cantidad a producir referente al tiempo.

Diseñar y construir herramientas de registro y análisis para cada proceso


productivo en el área de ensamble.

- Construir diagrama de procesos operativos para mostrar la secuencia


cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y
materiales que se utilizan en cada proceso productivo.

- Construir diagrama de flujo del proceso para registrar las operaciones,


transportes, demoras, inspecciones, almacenamientos, tiempos y distancias
recorridas. Del mismo modo analiza cada uno de ellos con el objetivo de
minimizar tiempos, movimientos y costos innecesarios.

- Balancear la línea de producción en cada producto del área de ensamble, para


igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso,
determinando la cantidad de producción y la mano de obra necesaria en cada
actividad.

- Elaborar hoja de ruta de cada producto del área de ensamble, que describa de
la secuencia y actividades necesarias en cada proceso productivo,

55
especificando el tiempo, cantidades, recursos (materiales y mano de obra) con
el fin de administrar, planear y controlar eficazmente la producción

- Informe final con los resultados, comparando el antes y el después,


evidenciando las mejoras en tiempo, productividad, costo y proyección de
ahorro. De esta manera contribuir de forma efectiva a la toma de decisiones,
en la planeación, organización, control y evaluación de los procesos
productivos.

NOTA:

Para los productos del área de inyección se realiza el mismo procedimiento.

56
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Tabla 2. Información de la empresa

RAZÓN SOCIAL BIOPLAST S. A.

NIT 830040574-8
TELÉFONO 4382224
CENTROS DE TRABAJO 2

C.T. 1: Cra 92 N. 64 C-24


Localidad de Engativá, zona
DIRECCIÓN
C. T. 2: Cra. 90 A 64 C-89 industrial barrió Álamos

Según Resolución No.000139 de


CÓDIGO CIIU NOV. 21 DE 2012
El código CIIU es 3250
Según Resolución No.000139 de
NOV. 21 DE 2012
ACTIVIDAD ECONÓMICA La actividad económica de la empresa Bioplast S. A.
consiste en la Fabricación de instrumentos, aparatos y
materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario).
Según Ley Mipymes 590 de 2000
TAMAÑO y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).
Mediana empresa al contar con 184 trabajadores.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO


 Gestión Estratégica
Centro de Trabajo No. 1  Comercial
Bioplast CEDI  Compras
 Logística
 Producción
 Mantenimiento
Centro de Trabajo No. 2  Logística
Bioplast Planta  Dirección Técnica
 Control de Calidad
 Talento Humano

Fuente. El autor

57
MATRIZ DOFA

En el siguiente cuadro se describe la matriz DOFA para mostrar la situación actual


y general de la empresa BIOPLAST S.A.

Esta herramienta permite prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y


prepararse para aprovechar las oportunidades, definir estrategias aprovechando
sus fortalezas y prevenir oportunamente el efecto de las amenazas (Gómez,
2010).

Tabla 3. Matriz DOFA

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

Mejorar la eficiencia y productividad de la Crecimiento sostenido en el mercado


organización. (reconocimiento y experiencia)
Mejorar la organización y gestión interna
Portafolio de productos
de los procesos de la empresa.
Minimización de los costos de Comercialización y distribución en todo el
producción. país
Incrementar el grado de satisfacción de
Infraestructura propia
los clientes.
Competitividad en volumen, precios y Ubicación de la empresa en zona industrial
calidad del producto. y central para la distribución de productos
AMENAZAS DEBILIDADES
Recesión económica (decrecimiento de
Procesos productivos sin estandarizar y
la actividad económica, políticas
líneas desbalanceadas
gubernamentales)
La falta de la planeación estratégica afecta
Dependencia de proveedores
a todos los procesos.
Empresas fabricantes de dispositivos
Falta de capacitación al personal operativo
médicos (competencia)
Respuesta oportuna de la competencia Deficiencia en el cumplimiento de las
frente a las necesidades de los clientes programación de la producción
Traslado de producto de un centro de
Infraestructura no de abasto
trabajo a otro (demoras en entrega)

Fuente. El autor

58
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

Fuente. El autor

59
DESARROLLO DE LA PASANTÍA

PROCESOS ACTUALES

Secuencia del flujo de proceso:

- Ingreso y traslado de materiales (materia prima e insumos) a la bodega de


almacenamiento.
- Traslado de materiales al área de inyección o extrusión según sea el caso
- Traslado de subproductos y piezas de inyección al área logística.
- Traslado de materiales al área de ensamble.
- Traslado de producto en proceso al área de acondicionamiento.
- Traslado de producto terminado a la bodega de despacho.
- Salida de producto terminado y enviados al CEDI.

Figura 11. Secuencia flujo del proceso

Fuente. El autor

60
PROCESO DE INYECCIÓN

Proceso utilizado para fabricar piezas de plástico solidos gracias al cambio de


estado del polímero. Esto se consigue a través de la presión y el frio reduciendo al
mínimo el aire presente en el plástico.

Fases:

 Materia prima
 Fusión (por acción del calor cambia de
estado sólido a líquido)
 Inyectar polímeros
 Solidificación en molde
 Obtención de la pieza

Automáticas: funcionan por medio de control numérico por computadora (CNC)

Semiautomáticas: a diferencia de la anterior necesita la intervención del operario


para retirar la pieza del molde.

PROCESO DE EXTRUSIÓN

Proceso mecánico en donde se realiza una acción de moldeado del plástico, por
flujo continuo con presión y empuje pasa por un molde encargado de darle la
forma deseada.

Fases:

 Materia prima
 Fundido homogéneo a través del calor
 Presión da forma en moldes (perfil de
hilera)
 Enfriamiento (agua fría)
 Corte

61
SISTEMA PROPUESTO

El sistema propuesto está basado en la organización de la información y


estandarización de procesos productivos generados a través de una toma de
tiempos y así plantear propuestas que permitan la mejora de los procesos
productivos en la empresa BIOPLAST S.A

El estudio de tiempos y movimientos inicio con productos de mayor rotación e


importancia:

- Cánula nasal adulto 2m - Tubo de succión 3m Biolife


- Micronebulizador adulto - Tubo de succión 3m Golden Care
- Micronebulizador pediátrico - Cánula de Guedell # 3-4-5
- Humidificador oxigeno

Figura. 12. Productos de estudio

Fuente. Departamento comercial (Bioplast, 2016)

62
En los siguientes cuadros se esquematizan los procesos para la obtención de
piezas y subproductos identificando las partes implicadas.

1) PIEZAS, SUBPRODUCTOS CÁNULA NASAL ADULTO 2 m

 Proceso de fabricación, donde se describen los materiales utilizados, los


procesos de transformación requeridos (inyección, extrusión) y los
subproductos o piezas generados para enviarlos al área de empaque o corte.

Figura 13. Proceso obtención piezas, subproductos Cánula nasal adulto 2 m

Fuente. El autor

2) PIEZAS, SUBPRODUCTOS MICRONEBULIZADOR ADULTO Y


PEDIÁTRICO

 Proceso de fabricación, donde se describen los materiales utilizados, los


procesos de transformación requeridos (inyección, extrusión) y los
subproductos o piezas generados para enviarlos al área de empaque o corte.

63
Figura 14. Proceso obtención piezas, subproductos Micronebulizador

Fuente. El autor

3) PIEZAS SUBPRODUCTOS HUMIDIFICADOR OXIGENO

 Proceso de fabricación, donde se describen los materiales utilizados, los


procesos de transformación requeridos (inyección, extrusión) y los
subproductos o piezas generados para enviarlos al área de empaque o corte.

64
Figura 15. Proceso obtención piezas, subproductos Humidificador oxigeno

Fuente. El autor

4) PIEZAS, SUBPRODUCTOS TUBO DE SUCCIÓN 3 m BIOLIFE – 3m


GOLDEN CARE

 Proceso de fabricación, donde se describen los materiales utilizados, los


procesos de transformación requeridos (inyección, extrusión) y los
subproductos o piezas generados para enviarlos al área de empaque o corte.

Figura 16. Proceso obtención piezas, subproductos Tubo de Succión 3 m

Fuente. El autor

65
5) PIEZAS, SUBPRODUCTOS CÁNULA DE GUEDELL # 3-4-5

 Proceso de fabricación, donde se describen los materiales utilizados, los


procesos de transformación requeridos (inyección) y los subproductos o piezas
generados para enviarlos al área de empaque o corte.

Figura 17. Proceso obtención piezas, subproductos Cánula de Guedell # 3-4-5

Fuente. El autor

Al terminar los anteriores productos, se plantea seguir con el resto de productos


para generar el estudio completo de tiempos y movimientos en la planta.

Tamaño de la Muestra (Número de observaciones)

Se utiliza el método estadístico para determinar el número de observaciones.

 Se realiza una medición preliminar de 50 observaciones

MEDICION PRELIMINAR (n=50)


10,15 16,92 14,2 14,7 11,31 12,86 11,58 8,48 15,66 13,16
9,56 11,67 15,33 13,55 11,67 10,35 15,14 13,75 12,47 11,31
6,17 13,18 16,94 14,22 8,77 16,94 14,03 9,6 14,76 13,12
8,37 8,41 12,38 13,44 8,98 11,08 14,07 9,44 13,57 13,56
10,83 10,06 13,7 12,67 14,9 10,82 14,84 17,81 12,53 15,09
Σx = 628,1

66
103,02 286,29 201,64 216,09 127,92 165,38 134,10 71,91 245,24 173,19
91,39 136,19 235,01 183,60 136,19 107,12 229,22 189,06 155,50 127,92
38,07 173,71 286,96 202,21 76,91 286,96 196,84 92,16 217,86 172,13
70,06 70,73 153,26 180,63 80,64 122,77 197,96 89,11 184,14 183,87
117,29 101,20 187,69 160,53 222,01 117,07 220,23 317,20 157,00 227,71
Σx² = 8220,9
 Sustituyendo los valores en la fórmula estadística, tendremos el valor de n:

( )

n = 67,06

Estadísticamente 67 observaciones son suficientes para realizar la medición de


tiempos con un nivel de confianza del 95,45% y un margen de error de ± 5%.

NOTA: Por directrices de la directora de producción, para el presente estudio de


trabajo, el número de operarios seleccionados debe ser mínimo 3 y cada uno con
una muestra de 30 para medición de los tiempos. (n= 90)

Debido a que el número de observaciones preliminares (50) es inferior al


requerido por dirección de producción (90), debe aumentarse el tamaño de las
observaciones preliminares y recalcular n.

 Se realiza una medición de 90 observaciones

MEDICION RECALCULADA (n=90)


9,22 15,72 11,26 12,43 10,67 12,68 13,56 11,47 11,82 10,56
9,19 8,44 10,41 10,75 13,06 11,01 11,05 8,66 9,42 10,79
10,36 10,98 13,36 17,45 13,54 12,27 11,86 9,6 8,73 11,23
8,91 12 10,59 9,25 12,75 10,29 9,47 13,94 9,78 9,87
10,06 12,09 12,19 14,84 11,5 9,82 9,93 14,06 8,4 9,63
8,66 12,32 14,91 6,33 12,6 10,6 10,6 11,47 7,94 12,07
10,28 9,19 13,11 12,6 11,09 11,46 12 11,43 6,69 12,41
11,7 9 14,77 8,08 17,12 14,56 14,23 9,59 10,43 14,53
7,69 10,06 10,88 14,22 16,35 13,03 16,5 11,97 11,34 8,75
Σx = 1023,5

67
85,01 247,12 126,79 154,50 113,85 160,78 183,87 131,56 139,71 111,51
84,46 71,23 108,37 115,56 170,56 121,22 122,10 75,00 88,74 116,42
107,33 120,56 178,49 304,50 183,33 150,55 140,66 92,16 76,21 126,11
79,39 144,00 112,15 85,56 162,56 105,88 89,68 194,32 95,65 97,42
101,20 146,17 148,60 220,23 132,25 96,43 98,60 197,68 70,56 92,74
75,00 151,78 222,31 40,07 158,76 112,36 112,36 131,56 63,04 145,68
105,68 84,46 171,87 158,76 122,99 131,33 144,00 130,64 44,76 154,01
136,89 81,00 218,15 65,29 293,09 211,99 202,49 91,97 108,78 211,12
59,14 101,20 118,37 202,21 267,32 169,78 272,25 143,28 128,60 76,56
Σx² = 12100,3

 Sustituyendo los valores en la fórmula estadística tendremos el valor de n:



( )

n = 63,40

Al recalcular el número de observaciones estadísticamente da como resultado que


64 observaciones son suficientes para realizar la medición de tiempos con un nivel
de confianza del 95,45% y un margen de error de ± 5%.

FORMATO MEDICIÓN DE TIEMPOS

Tabla 4. Formato Medición de tiempos

MEDICION DE TIEMPOS
AREA NO. VERSION: 1

PRODUCTO FECHA: Unidad de Tiempo

CODIGO SAP ANALISTA: BRANDON PUENTES

LINEA DIR. PROD: ING. ANA VERA No. De Operarios

No Actividad

NO. DE MUESTRA TIEMPO


NOMBRE TIEMPO
PROMEDIO OBSERVACIONES
OPERARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ACUMULADO
OBSERVADO

T/Und

T/Und

T/Und

Fuente. El autor

68
División de operaciones en elementos:

Tabla 5. División de operaciones en elementos

Cánula nasal adulto 2 m Micronebulizador adulto y pediátrico

AREA No. ELEMENTOS


AREA No. ELEMENTOS
Cortar PVC 5 automatico
Cortar PVC 5 automatico
CORTE Cortar 333
CORTE Ensamblar conector sencillo ambos
Ensamblar conector sencillo un
extremo extremos
A Ensamblar conector doble A Armar Micro
B Ensamblar ajustador y corte B Enrrollar y embolsar
C Ensamblar nariguera
ENSAMBLE ENSAMBLE C Embolsar micro
D Ensamblar canula + conector sencillo
D Embolsar mascara de extension
E Enrrollar y embolsar
F Sellar en banda E Sellar en banda
ACONDICIONAMIENTO G Inspeccionar y embalar ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar

Humidificador oxigeno Tubo de succión 3 m Biolife

AREA No. ELEMENTOS AREA No. ELEMENTOS

A Cortar capilar
A Ensamblar conector ambos extremos
B Ensamblar capìlar en tapa
B Colocar Etiqueta (sticker)
ENSAMBLE C Tapar humi
ENSAMBLE C Enrollar y embolsar
D Embolsar
D Sellar vacio (1) y en banda (2)
E Sellar
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar ACONDICIONAMIENTO E Inspeccionar y embalar

Tubo de succión 3 m Goldencare Cánula Guedell # 3-4-5

AREA No. ELEMENTOS AREA No. ELEMENTOS

A Ensamblar conector ambos extremos A Embolsar etiqueta


ENSAMBLE B Enrollar y embolsar ENSAMBLE B Embolsar canula
C Sellar vacio (1) y en banda (2) C Sellar und
ACONDICIONAMIENTO D Inspeccionar y embalar ACONDICIONAMIENTO D Inspeccionar y embalar

69
Se realiza la toma de tiempos con cronometro de los elementos en cada proceso
productivo.

A partir de la toma de tiempos se determina: tiempo acumulado (s), números de


ciclos, tiempo mínimo – máximo. Dividiendo el tiempo acumulado entre el número
de ciclos obtenemos el Tiempo observado promedio (s, min). Teniendo en cuenta
que por directrices de dirección de producción, para el presente estudio de trabajo,
las escalas de valoración del ritmo y desempeño del personal es igual al estándar
(100/100), el tiempo observado promedio es igual al tiempo normal.

Se determina el tiempo estándar de cada elemento aplicando suplementos u


holguras de trabajo en base a la tabla de suplementos recomendada por la OIT y
al sumar los tiempos estándar de cada elemento se establece el tiempo estándar
por proceso productivo.

TIEMPO ESTÁNDAR PROCESOS PRODUCTIVOS

A continuación se muestra el tiempo estándar de los procesos productivos.

Tabla 6. Tiempo estándar Cánula nasal adulto 2 m

TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: CANULA NASAL ADULTO 2m
B501000 BIOLIFE FECHA: 25-jul-16
Codigo Sap:
B501002 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
Cortar PVC 5 automatico 277,80 50 5,56 0,09 5,20 6,20 5,56 0,09 5,5560 0,0926
CORTE Cortar 3,33 manual 145,72 103 1,41 0,02 1,05 2,49 1,41 0,02 0,11 1,5897 0,0265
Ensamblar conector sencillo un extremo 289,535 100 2,90 0,05 1,85 1,85 2,90 0,05 0,11 3,2532 0,0542
A Ensamblar conector doble 1022,22 150 6,81 0,11 5,23 18,32 6,81 0,11 0,11 7,6571 0,1276
B Ensamblar ajustador y corte 1012,54 180 5,63 0,09 4,16 17,94 5,63 0,09 0,11 6,3205 0,1053
C Ensamblar nariguera 1083,54 150 7,22 0,12 3,12 21,00 7,22 0,12 0,11 8,1164 0,1353
ENSAMBLE
D Ensamblar canula + conector sencillo 377,47 90 4,19 0,07 3,09 5,24 4,19 0,07 0,11 4,7125 0,0785
E Enrrollar y embolsar 1866,55 180 10,37 0,17 8,32 13,33 10,37 0,17 0,13 11,9192 0,1987
F Sellar en banda 340,63 90 3,78 0,06 2,31 5,54 3,78 0,06 0,11 4,2525 0,0709
ACONDICIONAMIENTO G Inspeccionar y embalar 271,43 90 3,02 0,05 1,75 5,56 3,02 0,05 0,13 3,6870 0,0614
0,22

TOTAL TIEMPOS 6687,43 1183,00 50,89 0,85 36,07 97,46 50,89 0,85 1,03 57,0640 0,9511

Fuente. El autor

70
Tabla 7. Tiempo estándar Micronebulizador adulto

TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR ADULTO
B504100 BIOLIFE FECHA: 13-mar-17
Codigo Sap:
B504102 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
Cortar PVC 5 automatico 277,8 50 5,56 0,09 5,20 6,20 5,56 0,09 5,5560 0,0926
CORTE Ensamblar conector sencillo ambos
579,07 100 5,79 0,10 3,70 10,08 5,79 0,10 0,11 6,5064 0,1084
extremos
A Armar micro 593,85 150 3,96 0,07 2,56 8,27 3,96 0,07 0,15 4,6576 0,0776
B Enrrollar y embolsar 1043,31 150 6,96 0,12 4,36 10,80 6,96 0,12 0,11 7,8151 0,1303
ENSAMBLE C Embolsar micro 503,55 150 3,36 0,06 2,03 5,88 3,36 0,06 0,11 3,7719 0,0629
D Embolsar mascara de ext. 536,31 150 3,58 0,06 2,19 5,86 3,58 0,06 0,11 4,0173 0,0670
E Sellar en banda 320,85 90 3,57 0,06 2,88 4,86 3,57 0,06 0,09 3,9176 0,0653
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar 228,66 90 2,54 0,04 1,56 6,61 2,5407 0,04 0,13 3,4715 0,0579
0,55

TOTAL TIEMPOS 4083,95 930 35 1 24 59 35 1 39,7134 0,6619

Fuente. El autor

Tabla 8. Tiempo estándar Micronebulizador pediátrico

TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
B504200 BIOLIFE FECHA: 13-mar-17
Codigo Sap:
B504202 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
Cortar PVC 5 automatico 277,8 50 5,56 0,09 5,20 6,20 5,56 0,09 5,5560 0,0926
CORTE Ensamblar conector sencillo ambos
579,07 100 5,79 0,10 3,70 10,08 5,79 0,10 0,11 6,5064 0,1084
extremos
A Armar micro 593,85 150 3,96 0,07 2,56 8,27 3,96 0,07 0,15 4,6576 0,0776
B Enrrollar y embolsar 1043,31 150 6,96 0,12 4,36 10,80 6,96 0,12 0,11 7,8151 0,1303
ENSAMBLE C Embolsar micro 503,55 150 3,36 0,06 2,03 5,88 3,36 0,06 0,11 3,7719 0,0629
D Embolsar mascara de ext. 536,31 150 3,58 0,06 2,19 5,86 3,58 0,06 0,11 4,0173 0,0670
E Sellar en banda 320,85 90 3,57 0,06 2,88 4,86 3,57 0,06 0,09 3,9176 0,0653
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar 228,66 90 2,54 0,04 1,56 6,61 2,5407 0,04 0,13 3,4715 0,0579
0,55

TOTAL TIEMPOS 4083,95 930 35 1 24 59 35 1 39,7134 0,6619

Fuente. El autor

Tabla 9. Tiempo estándar Humidificador oxigeno

TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400cc
B502400 BIOLIFE FECHA: 05-ago-16
Codigo Sap:
B502402 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULAD OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
O (s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Cortar capilar 388,87 126 3,09 0,05 1,94 5,56 3,09 0,05 0,11 3,4677 0,0578
B Ensamblar capìlar en tapa 674,38 124 5,44 0,09 3,34 8,70 5,44 0,09 0,11 6,1107 0,1018
ENSAMBLE C Tapar humi 542,89 120 4,52 0,08 3,43 6,63 4,52 0,08 0,11 5,0832 0,0847
D Embolsar 720,25 150 4,80 0,08 3,33 7,24 4,80 0,08 0,11 5,3952 0,0899
E Sellar 370,97 90 4,12 0,07 3,27 4,94 4,12 0,07 0,11 4,6313 0,0772
ACONDICIONAMIENTO F Embalar e inspeccionar 324,56 90 3,61 0,06 0,00 0,00 3,61 0,06 0,11 5,1542 0,0859
1,10

TOTAL TIEMPOS 3023,02 700 25,58 0,43 15,31 33,07 25,58 0,43 0,66 29,8423 0,4974

Fuente. El autor

71
Tabla 10. Tiempo estándar Tubo de succión 3 m Biolife

TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16
Codigo Sap: B407550 BIOLIFE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Ensamblar conector ambos extremos 1368,22 208 6,58 0,11 4,93 9,32 6,58 0,11 0,11 7,3910 0,1232
B Colocar Etiqueta (sticker) 562,24 178 3,16 0,05 1,86 5,26 3,16 0,05 0,11 3,5490 0,0592
ENSAMBLE C Enrollar y embolsar 2844,17 150 18,96 0,32 10,00 33,93 18,96 0,3160 0,15 22,3072 0,3718
Sellar vacio 384,46 109 3,53 0,06 2,93 4,47 3,53 0,06 0,11 3,9630 0,0661
D
Sellar en banda 448,47 104 4,31 0,07 1,88 5,33 4,31 0,07 0,11 4,8452 0,0808
ACONDICIONAMIENTO E Embalar e inspeccionar 737,67 129 5,72 0,10 3,56 11,81 5,72 0,10 0,20 8,2503 0,1375
CAJAS 1,10

TOTAL TIEMPOS 6346,33 878 42,26 0,70 25,16 70,11 42,26 0,70 0,79 50,3058 0,8384

Fuente. El autor

Tabla 11. Tiempo estándar Tubo de succión 3 m Golden Care

TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16
Codigo Sap: B407552 GOLDEN CARE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No. ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Ensamblar conector ambos extremos 1368,22 208 6,58 0,11 4,93 9,32 6,58 0,11 0,11 7,3910 0,1232
B Enrollar y embolsar 2844,17 150 18,96 0,32 10,00 33,93 18,96 0,32 0,15 22,3072 0,3718
ENSAMBLE
Sellar vacio 384,46 109 3,53 0,06 2,93 4,47 3,53 0,06 0,11 3,9630 0,0661
C
Sellar en banda 448,47 104 4,31 0,07 1,88 5,33 4,31 0,07 0,11 4,8452 0,0808
ACONDICIONAMIENTO D Embalar e inspeccionar 737,67 129 5,72 0,10 3,56 11,81 5,72 0,10 0,20 8,2503 0,1375
CAJAS 1,10

TOTAL TIEMPOS 5784,09 700 39,10 0,65 23,30 64,86 39,10 0,65 0,68 46,7567 0,7793

Fuente. El autor

Tabla 12. Tiempo estándar Cánula guedell # 3-4-5

TIEMPOS ENSAMBLE
Producto: CANULA DE GUEDELL Nº 3-4-5 GOLDEN CARE
FECHA: 04-mar-17
Codigo Sap: B402730 B402740 B402750
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
NO. DE OBSERVADO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
AREA No ELEMENTOS ACUMULADO OBSERVADO NORMAL SUPLEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR
CICLOS PROMEDIO MINIMO MAXIMO NORMAL (s)
(s) PROMEDIO (s) (min) (s) (min)
(min)
A Embolsar etiqueta 627,07 180 3,48 0,06 2,15 4,64 3,48 0,06 0,09 3,8283 0,0638
ENSAMBLE B Embolsar canula 757,82 144 5,26 0,09 3,75 7,03 5,26 0,09 0,11 5,9131 0,0986
C Sellar und 674,92 119 5,67 0,09 4,00 8,63 5,67 0,09 0,13 6,5191 0,1087
ACONDICIONAMIENTO D Inspeccionar y embalar 222,87 92 2,42 0,04 1,82 3,04 2,42 0,04 0,09 2,6620 0,0444

TOTAL TIEMPOS 2282,68 535 16,84 0,28 11,72 23,34 16,84 0,28 18,9224 0,3154

Fuente. El autor

72
En base al tiempo estándar y a la mano de obra se determina el número de
unidades de producción por hora trabajada (productividad).

- Turno de trabajo = 7,75 horas (465 minutos)

Al multiplicar la productividad (unidades/hora) por las horas de un turno de trabajo,


da como resultado la Producción por turno de trabajo.

Teniendo en cuenta el embalaje del producto y la producción por turno de trabajo,


se determina la producción esperada.

PRODUCCIÓN ESTÁNDAR PROCESOS PRODUCTIVOS

A continuación se muestra la tabla con la producción estándar de los procesos


productivos.

Tabla 13. Producción estándar productos de estudio

PRODUCCION ESTANDAR

PRODUCCION
MANO DE PRODUCTIVIDAD PRODUCCION
PRODUCTO X TURNO
OBRA (UND/HORA) ESPERADA
(UND)
Canula nasal adulto 2 m 8 617 4783 4750

Micronebulizador adulto 7 911 7063 7000


Micronebulizador
7 911 7063 7000
pediatrico
Humidificador oxigeno 4 484 3740 3700
Tubo de succion 3 m
6 429 3328 3200
Biolife
Tubo de succion 3 m
6 462 3580 3420
Golden Care
Canula guedell #3-4-5 3 571 4423 4400

Fuente. El autor

73
A continuación, se describen cada uno de los seis productos con los resultados
obtenidos de la toma de tiempos y movimientos, las comparaciones del antes y
después, los problemas solucionados y las mejoras implementadas.

1) CÁNULA NASAL ADULTO 2m

El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso de la cánula nasal adulto 2


metros que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en
segundos, en minutos, tiempo estándar total por unidad (0.9511 minutos),
unidades por hora (613) por turno (4750), necesidad de operarios (8).

BALANCEO DE LÍNEA

Tabla 14. Balanceo de línea Cánula canal adulto 2m

PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: CANULA NASAL ADULTO 2m
B501000 BIOLIFE FECHA: 25-jul-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B501002 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO TIEMPO CANTIDAD PRODUCCION


UNIDADES UNIDADES UNIDADES MANO PRODUCCION
AREA No. ELEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR DE X TURNO
X HORA X TURNO X DIA DE OBRA X HORA (UND)
(s) (min) TURNOS (UND)
Cortar PVC 5 automatico 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 2 10043,20
CORTE Cortar 333 1,5897 0,0265 2264,65 17551,02 2 35102,04
Ensamblar conector sencillo un
3,2532 0,0542 1106,60 8576,17 2 17152,33
extremo
A Ensamblar conector doble 7,6571 0,1276 470,15 3643,70 2 7287,40
B Ensamblar ajustador y corte 6,3205 0,1053 569,58 4414,23 2 8828,45
C Ensamblar nariguera 8,1164 0,1353 443,55 3437,48 2 6874,97
ENSAMBLE Ensamblar canula + conector
D
sencillo
4,7125 0,0785 763,93 5920,47 2 11840,94 8 613 4750
E Enrrollar y embolsar 11,9192 0,1987 302,03 2340,76 2 4681,51
F Sellar en banda 4,2525 0,0709 846,56 6560,81 2 13121,63
ACONDICIONAMIENTO G Inspeccionar y embalar 3,6870 0,0614 976,41 7567,16 2 15134,32

TOTAL TIEMPOS 57,0640 0,9511

Fuente. El autor

74
En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción de la cánula nasal adulto 2 metros.

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Figura 18. Diagrama de Operaciones Cánula nasal adulto 2 m

Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor

75
El cuadro representa el diagrama de flujo del proceso productivo de la cánula
nasal adulto de 2 m que nos ayuda a identificar las posibles demoras o retrasos
que hay durante el proceso.

 Cabe resaltar el ahorro en minutos que se generó de las operaciones del


antes y después que corresponde a 0,1628 minutos.
 En distancia de recorrido tiene un ahorro de 23 metros en el antes y
después lo que conlleva una mejora en el rendimiento del proceso
productivo.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 19. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula nasal adulto 2m

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Producto: CANULA NASAL ADULTO 2m


B501000 BIOLIFE Fecha: 20/08/2016
Codigo Sap:
B501002 ONELIFE Analista: BRANDON PUENTES

Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir. Prod: ING. ANA VERA

RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 18 17 1 Corte 0,1309 0,1733

Transporte 9 8 1 Alistamiento 0,0215 0,0215

Demoras 0 0 - Ensamblar conector doble 0,1386 0,1276


Ensamblar ajustador y
Inspeccion 2 2 - 0,1274 0,1053
cortar
Almacenamiento 3 3 - Ensamblar nariguera 0,1456 0,1353
Ensamblar canula +
0,1389 0,0785
conector sencillo
Tiempo Operacion (min) 1,1354 0,9726 0,1628 Enrrolar y embolsar 0,2317 0,1987

Distancia (mtrs) 494,25 471,250 23,0030 Sellar 0,1200 0,0709

Embalar e inspeccionar 0,0808 0,0614


TIEMPO
TIEMPO TIEMPO
No ACTIVIDAD SIMBOLO
ESTANDAR (s) ESTANDAR (s)
ESTANDAR DISTANCIA (m) OBSERVACIONES
(min)
1 Rollo
Traslado del rollo tubo pvc
203,6000 0,0429 0,0007 25,5 500m = 555 und
C 3,33mm y destapar
Total: 10 rollos
O
Corte Manual
0 R Cortar tubo pvc 3,33mm 1,5897 0,0265
Longitud: 0,9m
T
E Acumular grupo:
Dejar en burros
8,5200 0,0852 0,0014 7,2 100 und
(almacenamiento)
Traslado= 5 grupos

76
Traslado del rollo tubo pvc
651,5200 0,1372 0,0023 81,6
5 mm y destapar 1 Rollo
300m = 150 und
Montar el rollo de pvc 5
Total: 32 rollos
mm en maquina y 1763,5200 0,3713 0,0062
programar
C Corte Automatico
O Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926
Longitud: 1,96m
0 R
T Dejar en burros Acumular grupo:
8,5200 0,0852 0,0014 38,4
E (almacenamiento) 100 und

Traslado de burro con tubo Capacidad 1 burro:


13,2700 0,0074 0,0001 11,1
pvc 5 mm 1800 und

Ensamblar conector
3,2532 0,0542 En un solo extremo
sencillo
A
L Traslado de burro con Desde el area de
25,8900 0,0144 0,0002 26,1
I tubo pvc 5 mm corte 3 traslados
S
T
Traslado de burro con Desde el area de
48,9600 0,0109 0,0002 22,65
A
tubo pvc 3,33 mm corte 3 traslados
0
M
I Traer bolsas 16,5600 0,1656 0,0028 1 paq: 100 und
E
N
T Pinchar bolsas 31,2100 0,3121 0,0052 Uso de aguja
O

1 Ensamblar conector doble 7,6571 0,1276 4,3

Ensamblar ajustador y
2 6,3205 0,1053
cortar

E
3 N Ensamblar nariguera 8,1164 0,1353 6,3
S
A Ensamblar canula +
4 4,7125 0,0785 21,9
M conector sencillo
B
L
5 Enrollar y embolsar 11,9192 0,1987
E

6 Sellar 4,2525 0,0709 Precalentar banda

Bolsa: 500 und


Traslado a
0 280,0000 0,0589 0,0010 154 Traslado desde
acondicionamiento
selladora 10 veces

Cortar papel 0,0175 0,0003


A
C
O Armar caja, humedecer
0,0902 0,0015 Ref. caja: 21
N cinta y sellar parte inferior
D
I
C Embalar e inspeccionar 3,4665 0,0578 250 und/caja
I
7 O
N
A
Humedecer cinta y sellar
0,0621 0,0010
M caja
I
E
N Colocar sticker 0,0265 0,0004
T
O

7 cajas/nivel
Estibar 0,0240 0,0004 72,2
Total:19 cajas

TOTAL 3051,57 58,3550 0,9726

Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor

77
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, unidades
por turno, los recursos, y materiales, que son necesarios para cumplir con la
producción de cánula nasal adulto 2 metros, el proceso inicia con el corte del tubo
3.33 mm y finaliza con el embalaje del producto

HOJA DE RUTA

Figura 20. Hoja de ruta Cánula nasal adulto 2 m

HOJA DE RUTA
CANULA NASAL ADULTO 2m
Producto: CANULA NASAL ADULTO 2m
Codigo B501000 BIOLIFE Fecha: 01/09/2016
Sap: B501002 ONELIFE Analista BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir.Produccion ING. ANA VERA

Unidades por Hora 613 No. Operarios 8


Unidades por Turno 4750 Embalaje 250 und

Tubo pvc 5 mm Ajustador


Bolsa imp

Tubo pvc 3,33 mm Conector doble Nariguera

TIEMPO TIEMPO
UNIDADES X UNIDADES X CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
HORA TURNO SAP
(s) (min)

CORTE TUBOS

Rollo: 500m
Cortar tubo pvc 3,33 mm 1,5897 0,0265 2264,65 17551,02 1 operario B108920 Tubo pvc 3,33mm Corte Manual:
0,90m

Montar el rollo de pvc 5


mm en maquina y 0,3674 0,0061 9798,58 75939,03 1 operario B108935 Tubo pvc 5 mm Rollo:300 m
programar
0
Maquina
Cortadora Corte Automatico:
Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 B108935 Tubo pvc 5 mm
Accu-Feed 1,96m
HPD SYNEO

Ensamblar conector B108935 Tubo pvc 5 mm


3,2532 0,0542 1106,60 8576,17 1 operario Un extremo
sencillo B102782 Conector sencillo

TOTAL 10,7663 0,1794

ALISTAMIENTO DE ENSAMBLE

0 Pinchar bolsas 0,3121 0,0052 11534,76 89394,42 1 operario B000790 Bolsa imp

OPERACIONES ENSAMBLE
Tubo pvc 3,33mm
B108920 x0,9 m
1 Ensamblar conector doble 7,6571 0,1276 470,15 3643,70 3 operarios
B102702 Conector doble
Ciclohexanona
Tubo pvc 3,33mm
B108920 x0,9 m Al terminar cortar
2 Ensamblar ajustador 6,3205 0,1053 569,58 4414,23 2 operarios
B102702 Conector doble por mitad
Ajustador
B108920 Tubo pvc 3,33mm x0,9m
Conector doble
B102702 Puntas no esten
3 Ensamblar nariguera 8,1164 0,1353 443,55 3437,48 2 operarios Ajustador
B008800 Nariguera adulto tapadas
B106550 Ciclohexanona

78
Tubo pvc 3,33mm x0,9m
B108920
Conector doble
B102702
Ajustador
Ensamblar canula + B008800
4 4,7125 0,0785 763,93 5920,47 1 operario B106550
Nariguera adulto Desenredar
conector sencillo Ciclohexanona
B108935
Tubo pvc 5 mm x1,6 m
B102782
Conector sencillo

Desenredar
2 - 3 -5
5 Enrollar y embolsar 11,9192 0,1987 302,03 2340,76 B000790 Bolsa imp Nariguera no
operarios
volteada

Precalentar
6 Sellar 4,2525 0,0709 846,56 6560,81 1 operario N/A
banda selladora

TOTAL 42,9781 0,7163

ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0175 0,0003 205459,88 1592314,03
la caja
Armar caja, humedecer Cinta papel Alistamiento: 5
0,0902 0,0015 39899,78 309223,32
cinta y sellar parte inferior Caja carton cajas
corrugado Ref. 21 Contar 250
Embalar e inspeccionar 3,4665 0,0578 1038,50 8048,41 B001450 (Terapia und/caja
respiratoria)
7 Humedecer cinta y sellar 1 operario Humedecer con
0,0621 0,0010 57925,42 448922,03 Sticker ident.
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,0265 0,0004 135624,79 1051092,11
Hacia afuera

Estibas 1x1,20m
Estibar 0,0240 0,0004 149875,26 1161533,26 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5

TOTAL 3,6870 0,0614

EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN CUMPLIR Y VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Fuente. El autor

79
2) MICRONEBULIZADOR ADULTO

El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso del micronebulizador adulto


que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en segundos, en
minutos, tiempo estándar total por unidad (0,6619 minutos), unidades por hora
(903) por turno (7000), necesidad de operarios (7).

BALANCEO DE LÍNEA

Tabla 15. Balanceo de línea Micronebulizador adulto

PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR ADULTO
B504100 BIOLIFE FECHA: 06-abr-17 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B504102 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO TIEMPO PRODUCCIO PRODUCCION


UNIDADES UNIDADES CANTIDAD UNIDADE MANO
AREA No. ELEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR N X HORA X TURNO
X HORA X TURNO DE TURNOS S X DIA DE OBRA
(s) (min) (UND) (UND)
Cortar PVC 5 automatico 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 2 10043,20
CORTE Ensamblar conector sencillo
6,5064 0,1084 553,30 4288,08 2 8576,17
ambos extremos
A Armar Micro 4,6576 0,0776 772,92 5990,15 2 11980,30
B Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303 460,65 3570,03 2 7140,06
ENSAMBLE C Embolsar micro 3,7719 0,0629 954,43 7396,86 2 14793,71
7 903 7000
D Embolsar mascara de extension 4,0173 0,0670 896,12 6944,96 2 13889,91
E Sellar en banda 3,9176 0,0653 918,93 7121,70 2 14243,40
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar 3,4715 0,0579 1037,03 8036,95 2 16073,90

TOTAL TIEMPOS 39,7134 0,6619

Fuente. El autor

En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del micronebulizador adulto.

80
DIAGRAMA DE OPERACIONES

Figura 21. Diagrama de Operaciones Micronebulizador adulto

Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor

81
El cuadro representa el diagrama de flujo del Micronebulizador adulto donde se
detalla y analiza todo el proceso productivo incluyendo los costos ocultos, el
trasporte de personas, las demoras, las inspecciones y almacenamiento de los
productos.

 Se aprecia el ahorro en minutos que se generó de las operaciones del


antes y después que corresponde a 0,2261 minutos.

 En distancia de recorrido de todo el proceso productivo corresponde a


997,25 metros

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 22. Diagrama de flujo del proceso productivo Micronebulizador adulto

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Producto: MICRONEBULIZADOR ADULTO


B504100 BIOLIFE Fecha: 11/04/2017
Codigo Sap:
B504102 ONELIFE Analista: BRANDON PUENTES

Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir. Prod: ING. ANA VERA

RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 17 18 - Corte 0,2048 0,2010

Transporte 10 10 - Alistamiento 0,0205 0,0205

Demoras 0 0 - Armar micro 0,1367 0,0776

Inspeccion 3 3 - Enrrollar y embolsar 0,1768 0,1303

Almacenamiento 2 2 - Embolsar micro 0,0629


0,1360
Embolsar mascara de ext. 0,0670

Tiempo Operacion (min) 0,9084 0,6824 0,2261 Sellar 0,1337 0,0653

Distancia (m) 914,55 997,250 Embalar e inspeccionar 0,1000 0,0579

TIEMPO TIEMPO TIEMPO


DISTANCIA
No ACTIVIDAD SIMBOLO ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR OBSERVACIONES
(m)
(s) (s) (min)

Traslado del rollo tubo pvc


956,9200 0,1367 0,0023 119,85
5 mm y destapar 1 Rollo
300m = 150 und
Montar el rollo de pvc 5
Total: 47 rollos
mm en maquina y 2590,1700 0,3700 0,0062
programar
C Corte Automatico
O Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926
Longitud: 1,96m
R
T Dejar en burros Acumular grupo:
8,5200 0,0852 0,0014 56
E (almacenamiento) 100 und

Traslado de burro con tubo Capacidad 1 burro:


13,2700 0,0074 0,0001 14,8
pvc 5 mm 1800 und

Ensamblar conector
6,5064 0,1084 Ambos extremos
sencillo ambos extremos

82
Traslado de burro con Desde el area de
178,4000 0,0991 0,0017 34,8
tubo pvc 5 mm corte 4 traslados
1 paq: 1000 und
Traslado de tapa
A 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 7 paq
micronebulizador
L Traslado 2 paq
I 1 paq: 600 und
Traslado de vaso
S 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 12 paq
micronebulizador
T Traslado 3 paq
A 1 paq: 5000 und
0 Traslado deflector 33,820 0,0048 0,0001 10 Total: 2 paq
M
Traslado 1 paq
I
1 paq: 100 und
E Traslado mascara aerosol
236,740 0,0338 0,0006 75,6 Total: 70 paq
N adulto
Traslado 5 paq
T
O Traer bolsa 11,0000 0,1100 0,0018 1 paq: 100 und

Pinchar bolsa 31,2100 0,3121 0,0052 Uso de aguja

1 Armar micro 4,6576 0,0776 4,3

2 Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303


E
N
3 S Embolsar micro 3,7719 0,0629
A
M
4 B Embolsar mascara de ext. 4,0173 0,0670 6,3
L
E
5 Sellar 3,9176 0,0653 Precalentar banda

Bolsa: 300 und


Traslado a
0 360,0000 0,0514 0,0009 369,6 Traslado desde
acondicionamiento
selladora 24 veces

Cortar papel 0,0438 0,0007


A
C
O Armar caja, humedecer
0,2256 0,0038 Ref. caja: 21
N cinta y sellar parte inferior
D
I
C Embalar e inspeccionar 2,9203 0,0487 100 und/caja
I
6 O
N
A
Humedecer cinta y sellar
0,1554 0,0026
M caja
I
E
N Colocar sticker 0,0664 0,0011
T
O

7 cajas/nivel
Estibar 0,0600 0,0010 266
Total:70 cajas

TOTAL 4555,33 40,9433 0,6824

Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor

83
El cuadro hoja de ruta muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por
hora, unidades por turno, los recursos, y materiales, que son necesarios para
cumplir con la producción dl micronebulizador adulto, el proceso inicia con el corte
del tubo y finaliza con el embalaje del producto

HOJA DE RUTA

Figura 23. Hoja de ruta Micronebulizador adulto

HOJA DE RUTA
MICRONEBULIZADOR ADULTO
Producto: MICRONEBULIZADOR ADULTO
Codigo B504100 BIOLIFE Fecha: 31/04/2017
Sap: B504102 BIOLIFE Analista BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir.Produccion ING. ANA VERA

Unidades por Hora 903 No. Operarios 7


Unidades por Turno 7000 Embalaje 100 und

Micro Tubo pvc 5 mm con conector


sencillo

Mascara aerosol adulto Bolsa PE impresa

TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)

CORTE TUBOS

Montar el rollo de pvc 5


mm en maquina y 0,3700 0,0062 9729,09 75400,46 1 operario B108935 Tubo pvc 5 mm Rollo:300 m
programar

Maquina
Cortadora Corte Automatico:
0 Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 B108935 Tubo pvc 5 mm
Accu-Feed 1,96m
HPD SYNEO

Ensamblar conector B108935 Tubo pvc 5 mm


6,5064 0,1084 553,30 4288,08 1 operario Ambos extremo
sencillo B102782 Conector sencillo

TOTAL 12,4324 0,2072

ALISTAMIENTO DE ENSAMBLE

0 Pinchar bolsas 0,3121 0,0052 11534,76 89394,42 1 operario B000845 Bolsa PEimp

OPERACIONES ENSAMBLE
Tapa
B108200 micronebulizador
1 Armar micro 4,6576 0,0776 772,92 5990,15 1 operarios B109450 Vaso
B103200 micronebulizador
Deflector
Tubo pvc 5mm
B108935 x0,9 m
2 Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303 460,65 3570,03 2 operarios Desenredar
B102782 Conector sencillo
ambos extremos

84
B108200
B109400 Micro
3 Embolsar micro 3,7719 0,0629 954,43 7396,86 1 operarios B103200 Bolsa PE impresa
B000845

Mascara aerosol
B106200 adulto con
4 Embolsar mascara de oxig 4,0173 0,0670 896,12 6944,96 1 operarios B000846 elastico
Bolsa PE impresa

Precalentar
5 Sellar 4,9204 0,0820 731,65 5670,26 1 operario N/A
banda selladora

TOTAL 25,1823 0,4197

ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0438 0,0007 82183,95 636925,61
la caja
Armar caja, humedecer Cinta papel Alistamiento: 5
0,2256 0,0038 15959,91 123689,33
cinta y sellar parte inferior Caja carton cajas
corrugado Ref. 21 Contar 100
Embalar e inspeccionar 2,9203 0,0487 1232,74 9553,76 B001450 (Terapia und/caja
respiratoria)
6 Humedecer cinta y sellar 1 operario Humedecer con
0,1554 0,0026 23170,17 179568,81 Sticker ident.
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,0664 0,0011 54249,92 420436,84
Hacia afuera

Estibas 1x1,20m
Estibar 0,0600 0,0010 59950,10 464613,31 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5

TOTAL 3,4715 0,0579

EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN CUMPLIR Y VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Fuente. El autor

85
3) MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO

El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso del micronebulizador


pediátrico que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en
segundos, en minutos, tiempo estándar total por unidad (0,6619 minutos),
unidades por hora (903) por turno (7000), necesidad de operarios (7).

BALANCEO DE LÍNEA

Tabla 16. Balanceo de línea Micronebulizador pediátrico

PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
B504200 BIOLIFE FECHA: 06-abr-17 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B504202 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO TIEMPO PRODUCCIO PRODUCCION


UNIDADES UNIDADES CANTIDAD UNIDADE MANO
AREA No. ELEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR N X HORA X TURNO
X HORA X TURNO DE TURNOS S X DIA DE OBRA
(s) (min) (UND) (UND)
Cortar PVC 5 automatico 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 2 10043,20
CORTE Ensamblar conector sencillo
6,5064 0,1084 553,30 4288,08 2 8576,17
ambos extremos
A Armar Micro 4,6576 0,0776 772,92 5990,15 2 11980,30
B Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303 460,65 3570,03 2 7140,06
ENSAMBLE C Embolsar micro 3,7719 0,0629 954,43 7396,86 2 14793,71
7 903 7000
D Embolsar mascara de extension 4,0173 0,0670 896,12 6944,96 2 13889,91
E Sellar en banda 3,9176 0,0653 918,93 7121,70 2 14243,40
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar 3,4715 0,0579 1037,03 8036,95 2 16073,90

TOTAL TIEMPOS 39,7134 0,6619

Fuente. El autor

La figura representa el diagrama de operaciones del proceso productivo del


micronebulizador pediátrico. Se detallan las operaciones e inspecciones que se
deben realizar.

86
DIAGRAMA DE OPERACIONES

Figura 24. Diagrama de Operaciones Micronebulizador pediátrico

Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor

87
El cuadro representa el diagrama de flujo del Micronebulizador pediátrico donde se
detalla y analiza todo el proceso productivo incluyendo el trasporte, las demoras,
las inspecciones y almacenamiento de los productos.

 Se aprecia el ahorro en minutos que se generó de las operaciones del


antes y después que corresponde a 0,2629 minutos.
 En distancia de recorrido de todo el proceso productivo corresponde a
997,25 metros

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 25. Diagrama de flujo del proceso productivo Micronebulizador pediátrico

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Producto: MICRONEBULIZADO PEDIATRICO


B504200 BIOLIFE Fecha: 11/04/2017
Codigo Sap:
B504202 ONELIFE Analista: BRANDON PUENTES

Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir. Prod: ING. ANA VERA

RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 17 18 - Corte 0,2048 0,2010

Transporte 10 10 - Alistamiento 0,0205 0,0205

Demoras 0 0 - Armar micro 0,1367 0,0776

Inspeccion 3 3 - Enrrollar y embolsar 0,2130 0,1303

Almacenamiento 2 2 - Embolsar micro 0,0629


0,1367
Embolsar mascara de ext. 0,0670

Tiempo Operacion (min) 0,9453 0,6824 0,2629 Sellar 0,1337 0,0653

Distancia (m) 859,85 997,250 - Embalar e inspeccionar 0,1000 0,0579

TIEMPO TIEMPO TIEMPO


DISTANCIA
No ACTIVIDAD SIMBOLO ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR OBSERVACIONES
(m)
(s) (s) (min)

Traslado del rollo tubo pvc


956,9200 0,1367 0,0023 119,85
5 mm y destapar 1 Rollo
300m = 150 und
Montar el rollo de pvc 5
Total: 47 rollos
mm en maquina y 2590,1700 0,3700 0,0062
programar
C Corte Automatico
O Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926
Longitud: 1,96m
R
T Dejar en burros Acumular grupo:
8,5200 0,0852 0,0014 56
E (almacenamiento) 100 und

Traslado de burro con tubo Capacidad 1 burro:


13,2700 0,0074 0,0001 14,8
pvc 5 mm 1800 und

Ensamblar conector
6,5064 0,1084 Ambos extremos
sencillo ambos extremos

88
Traslado de burro con Desde el area de
178,4000 0,0991 0,0017 34,8
tubo pvc 5 mm corte 4 traslados
1 paq: 1000 und
Traslado de tapa
A 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 7 paq
micronebulizador
L Traslado 2 paq
I 1 paq: 600 und
Traslado de vaso
S 67,640 0,0097 0,0002 20 Total: 12 paq
micronebulizador
T Traslado 3 paq
A 1 paq: 5000 und
0 Traslado deflector 33,820 0,0048 0,0001 10 Total: 2 paq
M
Traslado 1 paq
I
1 paq: 100 und
E Traslado mascara aerosol
236,740 0,0338 0,0006 75,6 Total: 70 paq
N adulto
Traslado 5 paq
T
O Traer bolsa 11,0000 0,1100 0,0018 1 paq: 100 und

Pinchar bolsa 31,2100 0,3121 0,0052 Uso de aguja

1 Armar micro 4,6576 0,0776 4,3

2 Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303


E
N
3 S Embolsar micro 3,7719 0,0629
A
M
4 B Embolsar mascara de ext. 4,0173 0,0670 6,3
L
E
5 Sellar 3,9176 0,0653 Precalentar banda

Bolsa: 300 und


Traslado a
0 360,0000 0,0514 0,0009 369,6 Traslado desde
acondicionamiento
selladora 24 veces

Cortar papel 0,0438 0,0007


A
C
O Armar caja, humedecer
0,2256 0,0038 Ref. caja: 21
N cinta y sellar parte inferior
D
I
C Embalar e inspeccionar 2,9203 0,0487 100 und/caja
I
6 O
N
A
Humedecer cinta y sellar
0,1554 0,0026
M caja
I
E
N Colocar sticker 0,0664 0,0011
T
O

7 cajas/nivel
Estibar 0,0600 0,0010 266
Total:70 cajas

TOTAL 4555,33 40,9433 0,6824

Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor

89
El cuadro hoja de ruta muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por
hora, unidades por turno, los recursos, y materiales, que son necesarios para
cumplir con la producción dl micronebulizador pediátrico, el proceso inicia con el
corte del tubo y finaliza con el embalaje del producto

HOJA DE RUTA

Figura 26. Hoja de ruta Micronebulizador pediátrico

HOJA DE RUTA
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
Producto: MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
Codigo B504200 BIOLIFE Fecha: 28/04/2017
Sap: B504202 BIOLIFE Analista BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir.Produccion ING. ANA VERA

Unidades por Hora 903 No. Operarios 7


Unidades por Turno 7000 Embalaje 100 und

Micro Tubo pvc 5 mm con conector


sencillo

Mascara aerosol pediatrica Bolsa PE impresa

TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)

CORTE TUBOS

Montar el rollo de pvc 5


mm en maquina y 0,3700 0,0062 9729,09 75400,46 1 operario B108935 Tubo pvc 5 mm Rollo:300 m
programar

Maquina
Cortadora Corte Automatico:
0 Cortar tubo pvc 5 mm 5,5560 0,0926 647,95 5021,60 B108935 Tubo pvc 5 mm
Accu-Feed 1,96m
HPD SYNEO

Ensamblar conector B108935 Tubo pvc 5 mm


6,5064 0,1084 553,30 4288,08 1 operario Ambos extremo
sencillo B102782 Conector sencillo

TOTAL 12,4324 0,2072

ALISTAMIENTO DE ENSAMBLE

0 Pinchar bolsas 0,3121 0,0052 11534,76 89394,42 1 operario B000845 Bolsa PEimp

OPERACIONES ENSAMBLE
Tapa
B108200 micronebulizador
1 Armar micro 4,6576 0,0776 772,92 5990,15 1 operarios B109450 Vaso
B103200 micronebulizador
Deflector
Tubo pvc 5mm
B108935 x0,9 m
2 Enrrollar y embolsar 7,8151 0,1303 460,65 3570,03 2 operarios Desenredar
B102782 Conector sencillo
ambos extremos

90
B108200
B109400 Micro
3 Embolsar micro 3,7719 0,0629 954,43 7396,86 1 operarios B103200 Bolsa PE impresa
B000845

Mascara aerosol
B106220 pediatrica con
4 Embolsar mascara de oxig 4,0173 0,0670 896,12 6944,96 1 operarios B000846 elastico
Bolsa PE impresa

Precalentar
5 Sellar 4,9204 0,0820 731,65 5670,26 1 operario N/A
banda selladora

TOTAL 25,1823 0,4197

ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0438 0,0007 82183,95 636925,61
la caja
Armar caja, humedecer Cinta papel Alistamiento: 5
0,2256 0,0038 15959,91 123689,33
cinta y sellar parte inferior Caja carton cajas
corrugado Ref. 21 Contar 100
Embalar e inspeccionar 2,9203 0,0487 1232,74 9553,76 B001450 (Terapia und/caja
respiratoria)
6 Humedecer cinta y sellar 1 operario Humedecer con
0,1554 0,0026 23170,17 179568,81 Sticker ident.
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,0664 0,0011 54249,92 420436,84
Hacia afuera

Estibas 1x1,20m
Estibar 0,0600 0,0010 59950,10 464613,31 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5

TOTAL 3,4715 0,0579

EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN CUMPLIR Y VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Fuente. El autor

91
4) HUMIDIFICADOR OXIGENO

El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso del humidificador oxigeno 400
cc que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en segundos,
en minutos, tiempo estándar total por unidad (0,4974 minutos), unidades por hora
(477) por turno (3700), necesidad de operarios (4).

BALANCEO DE LÍNEA

Tabla 17. Balanceo de línea Humidificador oxigeno

PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400cc
B501000 BIOLIFE FECHA: 05-ago-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap:
B501002 ONELIFE ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: TERAPIA RESPIRATORIA DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO TIEMPO PRODUCCIO PRODUCCION


UNIDADES UNIDADES CANTIDAD UNIDADE MANO
AREA No. ELEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR N X HORA X TURNO
X HORA X TURNO DE TURNOS S X DIA DE OBRA
(s) (min) (UND) (UND)
A Cortar capilar 3,4677 0,0578 1038,14 8045,60 2 16091,20
B Ensamblar capìlar en tapa 6,1107 0,1018 589,13 4565,74 2 9131,48
ENSAMBLE C Tapar humi 5,0832 0,0847 708,21 5488,63 2 10977,25
4 477 3700
D Embolsar 5,3952 0,0899 667,27 5171,31 2 10342,61
E Sellar 4,6313 0,0772 777,32 6024,26 2 12048,52
ACONDICIONAMIENTO F Inspeccionar y embalar 5,1542 0,0859 698,46 5413,04 2 10826,09

TOTAL TIEMPOS 29,8423 0,4974

Fuente. El autor

En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del humidificador oxigeno 400 cc.

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Figura 27. Diagrama de Operaciones Humidificador oxigeno

92
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor

El cuadro representa el diagrama de flujo del proceso productivo del humidificador


oxigeno 400 cc que nos ayuda a identificar las posibles demoras o retrasos que
hay durante el proceso.

 Cabe resaltar el ahorro en minutos que se generó de las operaciones del


antes y después que corresponde a 0,2027 minutos.
 En distancia de recorrido de todo el proceso productivo corresponde a
569,1 metros

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 28. Diagrama de flujo del proceso productivo Humidificador oxigeno

93
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Producto: HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc


B502400 BIOLIFE Fecha: 05/08/2016
Codigo Sap:
B502402 ONELIFE Analista: BRANDON PUENTES

Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir. Prod: ING. ANA VERA

RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 11 11 - Alistamiento 0,0062 0,0062

Transporte 5 5 - Cortar capilar 0,0667 0,0578

Demoras 0 0 - Ensamblar capìlar en tapa 0,1700 0,1018

Inspeccion 2 2 - Tapar humi 0,1100 0,0847

Almacenamiento 1 1 - Embolsar 0,1100 0,0899

Sellar 0,1093 0,0772

Tiempo Operación (min) 0,7063 0,5036 0,2027 Embalar 0,1340 0,0859

Distancia (m) 569,1


TIEMPO
TIEMPO TIEMPO
No ACTIVIDAD SIMBOLO ESTANDAR DISTANCIA (m) OBSERVACIONES
ESTANDAR (s) ESTANDAR (s)
(min)
A 1 rollo
L Traslado de rollo tubo pvc
14,0000 0,0038 0,0001 10,6 300m = 1875 und
I 3,20 mm
Total: 2 rollos
S 1 paq: 180 und
T Traslado de tapa 154,0000 0,0416 0,0007 66 Total: 21 paq
A Traslado 2 paq
0
M 1 paq: 104 und
I Traslado de vaso 387,0000 0,1046 0,0017 9 Total: 36 paq Uso
E de montacargas
N
T Traer bolsa 11,0000 0,1100 0,0018 1 paq: 100 und
O

Corte manual
1 Cortar capilar 3,4677 0,0578 9,3
Longitud: 0,16 m

2 Ensamblar capìlar en tapa 6,1107 0,1018 13


E
N
3 S Tapar humi 5,0832 0,0847
A
M
4 B Embolsar 5,3952 0,0899
L
E
5 Sellar 4,6313 0,0772 Precalentar banda

Bolsa: 150 und


Traslado a
0 425,0000 0,1149 0,0019 180 Traslado desde
acondicionamiento selladora 25 veces

6 Cortar papel 0,0876 0,0015

A Armar caja, humedecer


0,4511 0,0075 Ref. caja: 21
C cinta y sellar parte inferior
O
N
D Embalar e inspeccionar 4,0519 0,0675 50 und/caja
I
C
I
Humedecer cinta y sellar
6 O 0,3107 0,0052
N caja
A
M
I Colocar sticker 0,1327 0,0022
E
N
T
7 cajas/nivel
O Estibar 0,1201 0,0020 281,2
Total: 74 cajas

T OT AL 991,00 30,2172 0,5036

Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor

94
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción del
humidificador oxigeno 400 cc.

HOJA DE RUTA

Figura 29. Hoja de ruta Humidificador oxigeno

HOJA DE RUTA
HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc
Producto: HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 cc
Codigo Fecha: 31/08/2016
B502400 BIOLIFE
Sap: Analista BRANDON PUENTES
TERAPIA
Linea: RESPIRATORIA
Dir.Produccion ING. ANA VERA

Unidades por Hora 477 No. Operarios 4


Unidades por Turno 3700 Embalaje 50 und

Tubo pvc 3,20 mm


Vaso humidificador

Tapa Humidificador Bolsa PE impresa

TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)

OPERACIONES ENSAMBLE
Rollo: 300m
Cortar tubo pvc 3,20 mm
1 3,4677 0,0578 1038,14 8045,60 2 operarios B108910 Tubo pvc 3,20mm Corte Manual:
"capilar"
0,16m

Tubo pvc 3,20mm


2-4 B108911
2 Ensamblar capìlar en tapa 6,1107 0,1018 589,13 4565,74 Tapa
operarios B108160
humidificador
Tubo pvc 3,20mm
B108911 Tapa
3 Tapar humi 5,0832 0,0847 708,21 5488,63 1 operario B108161 humidificador Enroscar
B109360 Vaso
humidificador

Bolsa PE impresa
4 Embolsar 5,3952 0,0899 667,27 5171,31 1 operario B000820
humidificador

Precalentar
5 Sellar 4,6313 0,0772 777,32 6024,26 1 operario N/A
banda selladora

TOTAL 24,6881 0,4115

ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0876 0,0015 41091,98 318462,81
Cinta papel la caja
Armar caja, humedecer Caja carton Alistamiento: 5
0,4511 0,0075 7979,96 61844,66
cinta y sellar parte inferior corrugado Ref. 71 cajas
6 1 operario
(Terapia Contar 50
Embalar e inspeccionar 4,0519 0,0675 888,47 6885,63 B001350
respiratoria) und/caja
Humedecer cinta y sellar Sticker ident. Humedecer con
0,3107 0,0052 11585,08 89784,41
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,1327 0,0022 27124,96 210218,42
Hacia afuera
6 Estibas 1x1,20m
Estibar 0,1201 0,0020 29975,05 232306,65 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5

TOTAL 5,1542 0,0859

EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN CUMPLIR Y VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Fuente. El autor

95
5) TUBO DE SUCCIÓN 3m BIOLIFE

El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso del tubo de succión 3m Biolife
que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en segundos, en
minutos, tiempo estándar total por unidad (0,8384 minutos), unidades por hora
(413) por turno (3200), necesidad de operarios (6).

BALANCEO DE LÍNEA

Tabla 18. Balanceo de línea Tubo de succión 3m Biolife

PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap: B407550 BIOLIFE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO TIEMPO PRODUCCIO PRODUCCION


UNIDADES UNIDADES CANTIDAD UNIDADE MANO
AREA No. ELEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR N X HORA X TURNO
X HORA X TURNO DE TURNOS S X DIA DE OBRA
(s) (min) (UND) (UND)
Ensamblar conector ambos
A 7,3910 0,1232 487,08 3774,87 2 7549,73
extremos
ENSAMBLE B Colocar Etiqueta (sticker) 3,5490 0,0592 1014,36 7861,27 2 15722,53
C Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718 161,38 1250,72 2 2501,43 6 413 3200
D Sellar vacio (1) y en banda (2) 8,8082 0,1468 408,71 3167,49 2 6334,99
ACONDICIONAMIENTO E Inspeccionar y embalar 8,2503 0,1375 436,35 3381,71 2 6763,42

TOTAL TIEMPOS 50,3058 0,8384

Fuente. El autor

En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del tubo de succión 3m Biolife.

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Figura 30. Diagrama de Operaciones Tubo de succión 3m estéril Biolife

96
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor

El cuadro representa el diagrama de flujo del proceso productivo del tubo de


succión 3m Biolife que nos ayuda a identificar las posibles demoras o retrasos que
hay durante el proceso.

 Cabe resaltar el ahorro en minutos que se generó de las operaciones del


antes y después que corresponde a 0,4419 minutos.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 31. Diagrama de flujo del proceso productivo Tubo de succión 3m Biolife

97
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Producto: TUBO DE SUCCION x 3m BIOLIFE


Fecha: 10/10/2016
Codigo Sap: B407550 BIOLIFE
Analista: BRANDON PUENTES

Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir. Prod: ING. ANA VERA

RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 10 11 - Alistamiento 0,0046 0,0046

Transporte 6 6 - Ensamblar conector tubo 0,1232


0,2683
Demoras 0 0 - Colocar etiqueta (sticker) 0,0592

Inspeccion 2 2 - Enrollar y embolsar 0,4620 0,3718

Almacenamiento 1 1 - Sellar vacio y unidad 0,3100 0,1468

Embalar e inspeccionar 0,2400 0,1375

Tiempo Operacion (min) 1,2849 0,8430 0,4419

Distancia (mtrs) 645,300


TIEMPO
TIEMPO TIEMPO
No ACTIVIDAD SIMBOLO ESTANDAR DISTANCIA (m) OBSERVACIONES
ESTANDAR (s) ESTANDAR (s)
(min)

Traslado de burro con Desde el area de


A 62,1800 0,0864 0,0014 92
tubo pvc 9,90 mm extrusion 5 traslados
L
I 1 paq: 200und
Traer papel film 27 cm
S
16,440 0,0137 0,0002 15 Total: 16 paq
cortado
Traslado: 6 paq
T
1 paq: 800 und
A Traslado conector tubo de
0 17,100 0,0107 0,0002 10 Total: 4 paq
M succion
Traslado: 2 paq
I
E Traer rollo etiqueta
14,050 0,0044 0,0001 7
N (sticker)
T
O
Traer canastillas 22,100 0,0069 0,0001

1 Ensamblar conector tubo 7,3910 0,1232

2 Colocar etiqueta (sticker) 3,5490 0,0592


E
N
3 S Sellar vacio (1) 3,9630 0,0661 Precalentar banda
A
M
4 B Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718
L
E
3 Sellar (2) 4,8452 0,0808

Bolsa: 120 und


Traslado a
0 485,1900 0,1516 0,0025 278,1 Traslado desde
acondicionamiento selladora 27 veces
A
C
O
N
Cortar papel 0,0876 0,0015
D
I
C
I
Armar caja, humedecer
5 O
0,4511 0,0075 Ref. caja: 21
N
A
cinta y sellar parte inferior
M
I
E
N
T
Embalar e inspeccionar 7,1480 0,1191 50 und/caja
O

A
C
Humedecer cinta y sellar
O
0,3107 0,0052
N
D
caja
I
C
I

5 O
N
Colocar sticker 0,1327 0,0022
A
M
I
E
7 cajas/nivel
N
Estibar 0,1201 0,0020 243,2
T
O
Total:64 cajas

TOTAL 617,06 50,5794 0,8430

Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor

98
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción del tubo de
succión 3m Biolife.

HOJA DE RUTA

Figura 32. Hoja de ruta Tubo de succión 3m Biolife

HOJA DE RUTA
TUBO DE SUCCION 3m BIOLIFE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m BIOLIFE
Codigo Fecha: 11/01/2017
B407550 BIOLIFE
Sap: Analista BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL Dir.Produccion ING. ANA VERA

Unidades por Hora 413 No. Operarios 6


Unidades por Turno 3200 Embalaje 50 und

Tubo pvc 9,90 mm Conector tubo de succion papel film Rotulo

TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)

OPERACIONES ENSAMBLE

Ensamblar conector ambos Rollo: 500m


1 7,3910 0,1232 487,08 3774,87 1 operario B108960 Tubo pvc 9,90mm
extremos 2,94m

1-2 Rotulo de
2 Colocar Etiqueta (sticker) 3,5490 0,0592 1014,36 7861,27
operarios identificacion

Precalentar
3 Sellar vacio (1) 3,9630 0,0661 908,39 7040,04 1 operario N/A
banda selladora

2-3 Cortado por 27


4 Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718 161,38 1250,72 B004850 Papel film
operarios cm

5 Sellar (2) 4,8452 0,0808 743,01 5758,30 1 operario N/A

TOTAL 42,0555 0,7009

ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0876 0,0015 41091,98 318462,81
Cinta papel la caja
Armar caja, humedecer Caja carton Alistamiento: 5
0,4511 0,0075 7979,96 61844,66
cinta y sellar parte inferior corrugado Ref. 71 cajas
6 1 operario
(Terapia Contar 50
Embalar e inspeccionar 7,1480 0,1191 503,64 3903,21 B001350
respiratoria) und/caja
Humedecer cinta y sellar Sticker ident. Humedecer con
0,3107 0,0052 11585,08 89784,41
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,1327 0,0022 27124,96 210218,42
Hacia afuera
6 Estibas 1x1,20m
Estibar 0,1201 0,0020 29975,05 232306,65 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 5

TOTAL 8,2503 0,1375

EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN CUMPLIR Y VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Fuente. El autor

99
6) TUBO DE SUCCIÓN 3m GOLDEN CARE

El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso del tubo de succión 3m


Golden Care que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en
segundos, en minutos, tiempo estándar total por unidad (0,7793 minutos),
unidades por hora (441) por turno (3420), necesidad de operarios (6).

BALANCEO DE LÍNEA

Tabla 19. Balanceo de línea Tubo de succión 3m estéril Golden Care

PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m ESTERIL
FECHA: 07-oct-16 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap: B407552 GOLDEN CARE
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO TIEMPO PRODUCCIO PRODUCCION


UNIDADES UNIDADES CANTIDAD UNIDADE MANO
AREA No. ELEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR N X HORA X TURNO
X HORA X TURNO DE TURNOS S X DIA DE OBRA
(s) (min) (UND) (UND)
Ensamblar conector ambos
A 7,3910 0,1232 487,08 3774,87 2 7549,73
extremos
ENSAMBLE
B Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718 161,38 1250,72 2 2501,43 6 441 3420
C Sellar vacio (1) y en banda (2) 8,8082 0,1468 408,71 3167,49 2 6334,99
ACONDICIONAMIENTO D Inspeccionar y embalar 8,2503 0,1375 436,35 3381,71 2 6763,42

TOTAL TIEMPOS 46,7567 0,7793

Fuente. El autor

En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción del tubo de succión 3m Golden Care.

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Figura 33. Diagrama de Operaciones Tubo de succión 3m estéril Golden Care

100
Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor

El cuadro representa el diagrama de flujo del proceso productivo del tubo de


succión 3m Golden Care que nos ayuda a identificar las posibles demoras o
retrasos que hay durante el proceso.

 Cabe resaltar el ahorro en minutos que se generó de las operaciones del


antes y después que corresponde a 0,4444 minutos.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 34. Diagrama flujo del proceso productivo Tubo de succión 3m Golden Care

101
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Producto: TUBO DE SUCCION x 3m GOLDEN CARE


Fecha: 10/10/2016
Codigo Sap: B407552 GOLDEN CARE
Analista: BRANDON PUENTES

Linea: TERAPIA RESPIRATORIA Dir. Prod: ING. ANA VERA

RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 10 Alistamiento 0,0045 0,0045

Transporte 5 Ensamblar conector tubo 0,2683 0,1232

Demoras 0 Enrollar y embolsar 0,4620 0,3718

Inspeccion 2 Sellar vacio y unidad 0,3100 0,1468

Almacenamiento 1 Embalar e inspeccionar 0,1833 0,1375

Tiempo Operacion (min) 1,2282 0,7838 0,4444

Distancia (mtrs) 637,300


TIEMPO
TIEMPO TIEMPO
No ACTIVIDAD SIMBOLO ESTANDAR DISTANCIA (m) OBSERVACIONES
ESTANDAR (s) ESTANDAR (s)
(min)
A
L Traslado de burro con Desde el area de
62,1800 0,0864 0,0014 92
I tubo pvc 9,90 mm extrusion 5 traslados
S 1 paq: 200und
T Traer papel film impreso 16,440 0,0137 0,0002 15 Total: 17 paq
A Traslado: 6 paq
0
M 1 paq: 800 und
I
Traslado conector tubo de
17,100 0,0107 0,0002 15 Total: 5 paq
succion
E Traslado: 2 paq
N
T Traer canastillas 22,100 0,0065 0,0001
O

1 Ensamblar conector tubo 7,3910 0,1232

E
3 N Sellar vacio (1) 3,9630 0,0661 Precalentar banda
S
A
4 Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718
M
B
L
3 Sellar (2) 4,8452 0,0808
E
Bolsa: 120 und
Traslado a
0 521,1300 0,1524 0,0025 298,7 Traslado desde
acondicionamiento
selladora 29 veces

A Cortar papel 0,0876 0,0015


C
O
N
D
Armar caja, humedecer Ref. caja: Golden
0,4511 0,0075
I cinta y sellar parte inferior Care
C
I
5 O Embalar e inspeccionar 7,1480 0,1191 60 und/caja
N
A
M
Humedecer cinta y sellar
I 0,3107 0,0052
E caja
N
T
O Colocar sticker 0,1327 0,0022

7 cajas/nivel
5 Estibar 0,1201 0,0020 216,6
Total:57 cajas

TOTAL 638,95 47,0263 0,7838

Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor

102
El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción del tubo de
succión 3m Golden Care.

HOJA DE RUTA

Figura 35. Hoja de ruta Tubo de succión 3m Golden Care

HOJA DE RUTA
TUBO DE SUCCION 3m GOLDEN CARE
Producto: TUBO DE SUCCION 3m GOLDEN CARE
Codigo B407552 GOLDEN Fecha: 11/01/2017
Sap: CARE Analista BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL Dir.Produccion ING. ANA VERA

Unidades por Hora 441 No. Operarios 6


Unidades por Turno 3420 Embalaje 60 und

Tubo pvc 9,90 mm Conector tubo de succion papel film Iimpreso

TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)

OPERACIONES ENSAMBLE
Tubo pvc 9,90mm
Ensamblar conector ambos B108960 Rollo: 500m
1 7,3910 0,1232 487,08 3774,87 1 operario Conector tubo de
extremos B102850 2,94m
succion

Precalentar
3 Sellar vacio (1) 3,9630 0,0661 908,39 7040,04 1 operario N/A
banda selladora

Impreso por 27
4 Enrollar y embolsar 22,3072 0,3718 161,38 1250,72 3 operarios B004845 Papel film
cm

5 Sellar (2) 4,8452 0,0808 743,01 5758,30 1 operario N/A

TOTAL 38,5064 0,6418

ACONDICIONAMIENTO
Medida acorde a
Cortar papel 0,0876 0,0015 41091,98 318462,81
la caja
Cinta papel
Armar caja, humedecer Alistamiento: 5
0,4511 0,0075 7979,96 61844,66 Caja carton
cinta y sellar parte inferior cajas
6 1 operario corrugado Ref.
Contar 60
Embalar e inspeccionar 7,1480 0,1191 503,64 3903,21 B001150 Golden Care
Sticker ident. und/caja
Humedecer cinta y sellar Humedecer con
0,3107 0,0052 11585,08 89784,41
caja agua
Rotulo de indent.
Colocar sticker 0,1327 0,0022 27124,96 210218,42
Hacia afuera
6 Estibas 1x1,20m
Estibar 0,1201 0,0020 29975,05 232306,65 N/A 7cajas/nivel
Niveles: 4

TOTAL 8,2503 0,1375

EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN CUMPLIR Y VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD


Fuente. El autor

103
7) CÁNULA GUEDELL # 3-4-5

El cuadro muestra el balanceo de línea del proceso de la cánula guedell #3-4-5


que incluye las operaciones, tiempo estándar por cada operación en segundos, en
minutos, tiempo estándar total por unidad (0,3154 minutos), unidades por hora
(568) por turno (4400), necesidad de operarios (3).

BALANCEO DE LÍNEA

Tabla 20. Balanceo de línea Cánula guedell #3-4-5

PRODUCCION ENSAMBLE
Producto: CANULA DE GUEDELL Nº 3-4-5 GOLDEN CARE
FECHA: 24-feb-17 TURNO 7,75 HORAS 465 MINUTOS
Codigo Sap: B402730 B402740 B402750
ANALISTA: BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL DIR. PROD: ING. ANA VERA

TIEMPO TIEMPO PRODUCCIO PRODUCCION


UNIDADES UNIDADES CANTIDAD UNIDADE MANO
AREA No. ELEMENTOS ESTANDAR ESTANDAR N X HORA X TURNO
X HORA X TURNO DE TURNOS S X DIA DE OBRA
(s) (min) (UND) (UND)

A Embolsar etiqueta 3,8283 0,0638 940,37 7287,89 2 14575,79


ENSAMBLE
B Embolsar canula 5,9131 0,0986 608,82 4718,36 2 9436,71 3 568 4400
C Sellar und 6,5191 0,1087 552,23 4279,75 2 8559,49
ACONDICIONAMIENTO D Inspeccionar y embalar 2,6620 0,0444 1352,35 10480,73 2 20961,46

TOTAL TIEMPOS 18,9224 0,3154

Fuente. El autor

En la figura se presentan las operaciones que se deben hacer para cumplir con la
producción de la Cánula Guedell #3-4-5.

104
DIAGRAMA DE OPERACIONES

Figura 36. Diagrama de Operaciones Cánula guedell #3-4-5

Fuente. Modelo: Estudio del trabajo, Ingeniería de métodos y medición del trabajo.
(García, 2005). El autor

El cuadro representa el diagrama de flujo del proceso productivo de la Cánula


Guedell #3-4-5 que nos ayuda a identificar las posibles demoras o retrasos que
hay durante el proceso.

 Cabe resaltar el ahorro en minutos que se generó de las operaciones del


antes y después que corresponde a 0,1416 minutos.

105
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 37. Diagrama de flujo del proceso productivo Cánula guedell #3-4-5

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Producto: CANULA DE GUEDELL Nº 3-4-5


Fecha: 06/03/2017
Codigo Sap: B402730 B402740 B402750
Analista: BRANDON PUENTES

Linea: MEDICINA GENERAL Dir. Prod: ING. ANA VERA

RESUMEN
Tiempo Tiempo Actual
Evento Antes Actual Ahorros OPERACIÓN
Antes (min) (min)
Operacion 3 4 - Alistamiento 0,0036 0,0036

Transporte 3 3 - Embolsar etiqueta 0,0638


0,2800
Demoras 0 0 - Embolsar canula 0,0986

Inspeccion 2 2 - Sellar und 0,1180 0,1087


Inspeccionar, embalar y
Almacenamiento 1 1 - 0,0590 0,0444
estibar

Tiempo Operacion (min) 0,4606 0,3190 0,1416

Distancia (mtrs) 85,000

TIEMPO
TIEMPO TIEMPO
No ACTIVIDAD SIMBOLO ESTANDAR DISTANCIA (m) OBSERVACIONES
ESTANDAR (s) ESTANDAR (s)
(min)
A
1 paq: 100 - 150und
L
I Traslado de canula de
S 25,8900 0,0432 0,0007 69,6 Total: 30 paq
T guedell (cuerpo+conector)
A Traslado: 4 paq
0 M
I
E
N
T
Traer bolsas 16,5600 0,1656 0,0028 1 paq: 100 und
O

1 Embolsar etiqueta 3,8283 0,0638

E
2 N Embolsar canula 5,9131 0,0986
S
A
3 Sellar und 6,5191 0,1087
M
B
Canastilla: 200 und
L Inspeccionar, embalar y
4 2,6620 0,0444 22 canastillas
E estibar
Total: 1 estiba

Traslado a
0 28,0000 0,0064 0,0001 15,4 Uso del gato
acondicionamiento

TOTAL 70,45 19,1376 0,3190

Fuente. Modelo: Ingeniería industrial, métodos, estándares y diseño del trabajo (Niebel &
Freivalds, 2009). El autor

El cuadro muestra las operaciones, tiempo estándar, unidades por hora, por turno,
recursos, y materiales, necesarios para cumplir con la producción de la Cánula
Guedell #3-4-5

106
HOJA DE RUTA

Figura 38. Hoja de ruta Cánula guedell #3-4-5

HOJA DE RUTA
CANULA GUEDELL #3-4-5
Producto: CANULA GUEDELL #3-4-5 GOLDEN CARE
Codigo B402730 Fecha: 07/03/2017
Sap: B402740 B402750 Analista BRANDON PUENTES
Linea: MEDICINA GENERAL Dir.Produccion ING. ANA VERA

Unidades por Hora 568 No. Operarios 3


Unidades por Turno 4400 Embalaje 200 und

Bolsa Rotulo papel bond (etiqueta) Canula guedell (cuerpo+conector)

TIEMPO TIEMPO
UNIDADES UNIDADES CODIGO
NO ACTIVIDAD FOTO ESTANDAR ESTANDAR RECURSOS MATERIALES OBSERVACION
X HORA X TURNO SAP
(s) (min)

OPERACIONES ENSAMBLE
B000400
Bolsa alta
B002915
1 Embolsar etiqueta 3,8283 0,0638 940,37 7287,89 1 operario densidad.
B002920
Rotulo papel bond
B002925

B102217 Canula guedell No. 3: Verde


1-2
2 Embolsar canula guedell 5,9131 0,0986 608,82 4718,36 B102221 (cuerpo+conector No. 4: Amarillo
operarios
B102226 ) No. 5: Rojo

Precalentar
3 Sellar und 6,5191 0,1087 552,23 4279,75 1 operario N/A
selladora a pedal

Contar 200
4 Embalar e inspeccionar 2,6620 0,0444 1352,35 10480,73 1 operario B007100 Precorte PE
und/canastilla

TOTAL 18,9224 0,3154

EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO SE DEBEN CUMPLIR Y VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Fuente. El autor

107
COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS

El siguiente cuadro nos muestra los resultados de los productos definidos en el “Estudio de tiempos y movimientos”
evidenciando mejoras en el tiempo estándar, en la productividad y en mano de obra.

Tabla 21. Comparación Antes y Después

PRODUCTOS Y MEJORAS
COSTO MIN. COSTO MIN. PROYECCION
Costo x Costo x % DE Ahorro x PROYECCION
PRODUCTO ANTES MANO DE DESPUES MANO DE MEJORA AHORRO
unidad unidad MEJORA unidad ($) AHORRO ANUAL ($)
OBRA OBRA MENSUAL ($)

Tiempo
1,1354 143,88 163,36 0,9726 143,88 139,94 0,1628 14,34% $ 23,42 $ 1.522.538 $ 18.270.458
Estandar (min)
Unidades x
CANULA NASAL 395 613 218 65000
Hora
ADULTO 2m Unidades x
3061 4750 1689
Turno
Mano de Obra 7 8 -1 35,78%

Tiempo
0,9084 143,88 130,70 0,6824 143,88 98,18 0,2260 24,88% $ 32,52 $ 975.506 $ 11.706.077
Estandar (min)
Unidades x
MICRONEBULIZADOR 563 903 340 30000
Hora
ADULTO Unidades x
4366 7000 2634
Turno
Mano de Obra 7 7 0 60,33%

Tiempo
0,9453 143,88 136,01 0,6824 143,88 98,18 0,2629 27,81% $ 37,83 $ 1.550.868 $ 18.610.418
Estandar (min)
Unidades x
MICRONEBULIZADOR 525 903 379 41000
Hora
PEDIATRICO Unidades x
4066 7000 2934
Turno
Mano de Obra 7 7 0 72,16%

108
HUMIDIFICADOR 380 477 97 60000
Hora
OXIGENO Cap 400cc Unidades x
2945 3700 755
Turno
Mano de Obra 4 4 0 25,64%

Tiempo
Tiempo 0,7063
1,2849 143,88
143,88 101,62 0,8430
184,87 0,5036 143,88
143,88 72,46
121,29 0,2027
0,4419 28,70%
34,39% 29,16 $
$ 63,58 $ 1.749.869
2.034.578 $
$ 20.998.423
24.414.940
Estandar (min)
Estandar (min)
Unidades
Unidades xx
HUMIDIFICADOR
TUBO DE SUCCION 380
255 477
413 97
158 60000
32000
Hora
Hora
OXIGENO Cap 400cc
3m BIOLIFE Unidades xx
Unidades 2945
1976 3700
3200 755
1224
Turno
Turno
Mano
Mano de
de Obra
Obra 4
5 4
6 0
-1 25,64%
34,95%

Tiempo
Tiempo 1,2849
1,2282 143,88
143,88 184,87
176,71 0,8430
0,7838 143,88
143,88 121,29
112,77 0,4419
0,4444 34,39%
36,18% $ 63,58
63,94 $
$ 2.034.578
1.918.208 $
$ 24.414.940
23.018.498
Estandar
Estandar (min)
(min)
Unidades xx
Unidades
TUBO DE SUCCION 255
260 413
441 158
181 32000
30000
Hora
Hora
3m 3m BIOLIFE
GOLDEN CARE Unidades
Unidades xx 1976
2015 3200
3420 1224
1405
Turno
Turno
Mano de
Mano de Obra
Obra 5
5 6
6 -1
-1 34,95%
41,44%

Tiempo
Tiempo 1,2282
0,4539 143,88
143,88 176,71 0,7838
65,31 0,3282 143,88
143,88 112,77
47,22 0,4444
0,1257 36,18%
27,69% 63,94 $
$ 18,09 $ 1.918.208
560.657 $
$ 23.018.498
6.727.886
Estandar (min)
Estandar (min)
Unidades xx
Unidades
TUBO DE GUEDELL
CANULA SUCCION 260
533 441
542 181
9 30000
31000
Hora
Hora
3m GOLDEN
# 0-1-2 CARE Unidades xx
Unidades 2015
4130 3420
4200 1405
70
Turno
Turno
Mano
Mano de
de Obra
Obra 5
4 6
3 -1
1 41,44%
35,59%

Tiempo
Tiempo 0,4539
0,4606 143,88
143,88 65,31
66,27 0,3282
0,3190 143,88
143,88 47,22
45,90 0,1257
0,1416 27,69%
30,74% 18,09 $
$ 20,37 $ 560.657
733.443 $
$ 6.727.886
8.801.312
Estandar
Estandar (min)
(min)
Unidades
Unidades xx
CANULA GUEDELL 533
525 542
568 9
43 31000
36000
Hora
Hora
0-1-2
# 3-4-5 Unidades
Unidades xx 4130
4070 4200
4400 70
330
Turno
Turno
Mano de
Mano de Obra
Obra 4
4 3
3 1
1 35,59%
44,14%

Tiempo
Estandar (min)
0,4606 143,88 66,27 Fuente.
0,3190 El
143,88 autor
45,90 0,1416 30,74% $ 20,37 $ 733.443 $ 8.801.312
Unidades x
CANULA GUEDELL 525 568 43 36000
Hora
# 3-4-5 Unidades x
4070 4400 330
Turno
Mano de Obra 4 3 1 44,14%

109
Figura 39. Resultados Estudio de tiempos y movimientos (Histograma)

Fuente. El autor

110
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FACTOR: MANO DE OBRA Y MATERIALES

Requisición, aprobación y entrega de recursos

- Burros
- Racks (estantería industrial)
- Estibas (pallets)
- Apoyos de acondicionamiento de producto
- Recipientes metálicos para dispensar ciclohexanona
- Mesas de trabajo
- Sillas ergonómicas para el personal
- Elementos de trabajo para cada línea de producción: canguro, calculadora,
esfero, bisturí y marcador
 Cambiar los atriles por burros aumentando la capacidad de almacenar tubo de
pvc (tubo pvc 5 mm: 800 und/atril a 2100 und/burro aprox.)
 Ubicar estantería industrial (racks) para generar orden, limpieza, provisión y
facilitar el acceso a los materiales y productos
 Remplazo de las etiquetas por bolsas impresas (se minimiza el uso de papel
bond) para minimizar tiempos de embolsar.
 Se unifican las medidas de la bolsa para minimizar el tiempo de enrolle (
micronebulizador pediátrico: antes daban 5 vueltas, ahora 4 vueltas)
(manteniendo la misma medida al adulto)
 Remplazo de recipientes plásticos por metálicos para dispensar ciclohexanona
cada uno con una medida para agregar la ciclo y evitar desperdicio de insumo
 Reestructuración de rótulos:
- Se propone que el nombre del producto sea lo más grande posible dentro
de la etiqueta para facilitar la identificación visual.
- Se propone cambiar la palabra código SAP por Ref. (referencia)

111
- Se elimina orden de producción y las fechas de vencimiento de registros
sanitarios (acorde a la norma no es necesario)

La información que contiene el rotulo es: Referencia, Nombre producto, Lote,


Cantidad, Nombre de quien acondiciona y Fecha. (Ver anexos)

 Se hace la modificación de los artes de la caja corrugada eliminando la


impresión donde se marcaba el producto que va en el interior.
 Cambios en la distribución de la estantería en el área de acondicionamiento
por orden, limpieza y aprovechamiento de la luz natural
 Se adquieren apoyos para facilitar la operación en el área de
acondicionamiento
 Se establecen medidas para la cinta papel en las diferentes referencias de
cajas empleadas en el acondicionamiento de productos
 Para el tema de faltantes y sobrantes se inicia prueba piloto que consiste en
dejar fijo al personal de embalaje durante 1 mes con el fin de evaluar si el
proceso propuesto es viable.
 Memorando dando a conocer la forma correcta de estibar las cajas (de forma
alineada y en disposición vertical) para garantizar que quedan bien apiladas y
no se derrumban.
 Cada línea de producción cuenta con elementos necesarios para buenas
prácticas documentales e identificar puesto de trabajo

FACTOR: MAQUINARIA

Requisición, aprobación y entrega de equipos y maquinaria

- Selladoras (de hilo y de banda continua)


 Selladora nuevas facilitan las actividades de sellado, minimizar tiempos
operativos y reproceso.

112
 La polea de la cortadora automática se cambia por una de mayor diámetro, el
cual hace que el rollo de tubo pvc a medida de ser cortado fluya de manera
homogénea y el proceso de corte sea continuo.
 Reporte de máquinas sin funcionamiento y gerencia decidió transportarlas al
CEDI para no ocupar espacio en planta.
 Implementación de metodología de trabajo en las máquinas, con el fin de
minimizar los daños en los moldes por parte de los operarios.
 Se cambian las resistencias y termocuplas de las selladoras
 Se propone fortalecer el área de mantenimiento contratando personal técnico
para realizar las labores del área, manejo y cuidado de máquinas y moldes.
 Elaboración de formato para el área de mantenimiento: “Lista de máquinas y
equipos BIOPLAST S.A” para identificar cada una de ellas, unificar criterios,
registrar algún cambio y controlar eficientemente. (Ver anexos)
 El área de mantenimiento estructura plan de mantenimiento preventivo en
máquinas y moldes.
 Se propone su implementación para aumentar la vida útil de la maquinaria y
minimizar los tiempos muertos por maquinas paradas y moldes estrellados.

FACTOR: ADMINISTRACIÓN

 Gestión de aprovisionamiento (Se determinan tiempos de alistamiento y flujo


de materiales)
 Motivación y fortalecimiento del desempeño operacional interactuando con el
personal operativo.
 Supervisión constante para validar los resultados y realizar observaciones.
 Participación en la modificación del formato “Evaluación de desempeño del
personal”
 Observación, participación y verificación en la evaluación de desempeño de los
operarios
 Seguimiento y verificación de buena practicas documentales

113
 Seguimiento y verificación de órdenes de producción para conocer los niveles
de producción y controlar eficazmente el cumplimiento de las mismas.
 Retroalimentación y concientización al personal acerca de la importancia de
conocer y desarrollar métodos de trabajo en los procesos productivos.

FACTOR: AMBIENTE

 Se implementa la norma GTC 24 relacionada al código de colores en la


identificación de recipientes dentro del área de producción
- Las canecas se rotularon e identificaron por su color: reciclable (azul)
“vidrio, papel, plástico y metal” no reciclable (verde) “ordinarios e inertes”
y peligroso (rojo) “solventes”
- Facilita el manejo y el control de residuos.
 Se deja a disposición del área de calidad la identificación del resto de
recipientes ubicados en las áreas de la empresa
 En las actividades que requieran emplear ciclohexanona durante un tiempo
extenso se recomienda utilizar tapabocas como medida de protección personal
 Modificación del formato Cumplimiento Buenas Prácticas de Higiene
- Se agregó en las casillas de verificación: uñas con esmalte, ropa debajo
del uniforme, celular en el puesto de trabajo y alimentos o recipientes con
residuos de comida en el locker.
- Se eliminó la casilla de cargo debido a que esto lo realizan
exclusivamente las inspectoras de calidad y es un registro innecesario.
 Se propone generar un estudio de competencias del personal de la empresa
para clasificar a los operarios y enfatizar sus capacidades.

114
RESULTADOS
ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

CÁNULA NASAL ADULTO 2 m:


 Minimización de tiempo = 0,1628 minutos (14,34%)
 Incremento de la productividad = 1689 und /turno (35,78%)
 Ahorro $ por unidad = $ 23,42
 Proyección de ahorro = $ 18.270.458 (anual)

MICRONEBULIZADOR ADULTO
 Minimización de tiempo = 0,2260 minutos (24,88%)
 Incremento de la productividad = 2634 und /turno (60,33%)
 Ahorro $ por unidad = $ 32,52
 Proyección de ahorro = $ 11.706.077 (anual)

MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO
 Minimización de tiempo = 0,2629 minutos (27,81%)
 Incremento de la productividad = 2934 und /turno (72,16%)
 Ahorro $ por unidad = $ 37,83
 Proyección de ahorro = $ 18.610.418 (anual)

HUMIDIFICADOR OXIGENO
 Minimización de tiempo = 0,2027 minutos (28,70%)
 Incremento de la productividad = 755 und /turno (25,64%)
 Ahorro $ por unidad = $ 29,16
 Proyección de ahorro = $ 20.998.423 (anual)

115
TUBO DE SUCCIÓN 3 m BIOLIFE
 Minimización de tiempo = 0,4419 minutos (34,39%)
 Incremento de la productividad = 1224 und /turno (34,95%)
 Ahorro $ por unidad = $ 63,58
 Proyección de ahorro = $ 24.414.940 (anual)

TUBO DE SUCCIÓN 3 m GOLDEN CARE


 Minimización de tiempo = 0,4444 minutos (36,18%)
 Incremento de la productividad = 1405 und /turno (41,44%)
 Ahorro $ por unidad = $ 63,94
 Proyección de ahorro = $ 23.018.498 (anual)

CÁNULA GUEDELL # 3-4-5


 Minimización de tiempo = 0,1416 minutos (30,74%)
 Incremento de la productividad = 330 und /turno (44,14%)
 Ahorro $ por unidad = $ 20,37
 Proyección de ahorro = $ 8.801.312 (anual)

116
El siguiente cuadro muestra la toma de tiempos de los productos en cada área al
finalizar El estudio de tiempos y movimientos en la empresa BIOPLAST S.A.

TOMA DE TIEMPOS DE LOS PRODUCTOS EN CADA ÁREA

Tabla 22. Toma de tiempos Área Ensamble

MANO TOMA DE TIEMPO UNIDADES X UNIDADES X


CODIGO SAP PRODUCTO
DE OBRA TIEMPOS ESTANDAR HORA TURNO
B004851 PAPEL FILM PARA ESTERILIZACION 25cm CORTADO 1 SI 0,1578 387 3000
B004852 PAPEL FILM PARA ESTERILIZACION 27cm CORTADO 1 SI 0,1695 361 2800
B004855 PAPEL FILM PARA ESTERILIZACION DE 32 cm CORTADO NO NO SE HA PROGRAMADO
B005701 PELICULA PVC TRANSPARENTE (BOLSA DE DRENAJE) 1 SI 0,2003 284 2200
B106850 PELICULA DE PVC TRANSPARENTE (Bolsa de Drenaje) 2 SI 0,1651 374 2900
PELICULA PVC BLANCO (BOLSA DE DRENAJE) CORTADA 1 SI 0,2003 284 2200
B101700 BRAZALETE ADULTO (TROQUELADO SIN BROCHE) BLANCO 1 SI 0,0750 813 6300
B101701 BRAZALETE ADULTO AZUL (TROQUELADO SIN BROCHE) 1 SI 0,0750 813 6300
B101702 BRAZALETE ADULTO VERDE (TROQUELADO SIN BROCHE) 1 SI 0,0750 813 6300
B101703 BRAZALETE ADULTO AMARILLO (TROQUELADO SIN BROCHE) 1 SI 0,0750 813 6300
B101706 BRAZALETE PEDIATRICO ROSADO(TROQUELADO SIN 1 SI 0,0846 710 5500
B101707 BRAZALETE PEDIATRICO AZUL(TROQUELADO SIN BROCHE) 1 SI 0,0846 710 5500
B101708 BRAZALETE MADRE-HIJO(TROQUELADO SIN BROCHE) NO NO SE HA PROGRAMADO
B204505 FIJADOR CITOLOGIA, FCO X 160 ML AEROSOL. BIOLIFE 1 SI 0,4652 124 960
B204600 GEL CONDUCTIVO FCO X 250 cc, BIOGEL *** 1 SI 1,1591 65 500
B204700 GEL CONDUCTIVO FCO X 1000 cc., BIOGEL *** 1 SI 2,1318 31 240
B204800 GEL CONDUCTIVO GL X 3800 cc, BIOGEL *** 1 SI 3,7951 18 136
B204801 GEL CONDUCTIVO GL X 3800 cc, ONELIFE *** 1 SI 3,7951 18 136
B301500 ASA CALIBRADA de 1 uL, esteril, BIOLIFE. Paq x 20 und 3 SI 1,0150 168 1300
B301550 ASA CALIBRADA de 10 uL, esteril, BIOLIFE. Paq x 20 und 3 SI 1,0150 168 1300
B402000 BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 ml, BIOLIFE 7 SI 2,1308 181 1400
B402002 BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 ml, con valvula, 7 SI 2,1594 181 1400
B402100 BOLSA ORINA PEDIATRICA, BIOLIFE. Caj x 50 und 1 SI 0,2598 219 1700
B402102 BOLSA ORINA PEDIATRICA, (EMPAQUE INDIVIDUAL) BIOLIFE 1 SI 0,4814 116 900
B402500 CAJA COPROLOGICA, BIOLIFE. Paq x 100 und 2 SI 0,1049 2258 17500
B402705 CANULA GUEDELL No. 0 (50 mm), GOLDENCARE 3 SI 0,3282 542 4200
B402710 CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm), GOLDENCARE 3 SI 0,3282 542 4200
B402720 CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm), GOLDENCARE 3 SI 0,3282 542 4200
B402730 CANULA GUEDELL No. 3 (80 mm), GOLDENCARE 3 SI 0,3190 568 4400
B402740 CANULA GUEDELL No. 4 (90 mm), GOLDENCARE 3 SI 0,3190 568 4400
B402750 CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm), GOLDENCARE 3 SI 0,3190 568 4400
B403000 CLAMP UMBILICAL de seguridad, esteril, BIOLIFE 4 SI 0,5396 310 2400
B403800 EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTOS long 83 cms, marca 7 SI 1,2366 374 2900
B403850 EXTENSION PARA ANESTESIA PEDIATRICA long 75 cms, 7 SI 1,1606 400 3100
B404100 FRASCO ORINA, BIOLIFE. Paq. x 50 und 2 SI 0,0943 2839 22000
B404102 FRASCO ORINA, sin empaque individual, BIOLIFE. Paq x 100 1 SI 0,0793 2839 22000
B407010 TUBO SUCCION x 1 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,7011 490 3800
B407012 TUBO SUCCION x 1 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,6547 516 4000
B407500 TUBO SUCCION x 2 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,7728 441 3420
B407502 TUBO SUCCION x 2 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,7264 475 3680
B407503 TUBO SUCCION x 2 mts, con adaptador, esteril, GOLDEN 6 SI 1,0709 382 2960
B407550 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,8430 413 3200
B407551 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, conector adicional, BIOLIFE 6 SI 0,9315 368 2850
B407552 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,7838 441 3420
B407650 TUBO SUCCION x 3 mts, con adaptador, esteril, GOLDEN 6 SI 1,1402 356 2760

117
B404102 FRASCO ORINA, sin empaque individual, BIOLIFE. Paq x 100 1 SI 0,0793 2839 22000
B407010 TUBO SUCCION x 1 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,7011 490 3800
B407012 TUBO SUCCION x 1 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,6547 516 4000
B407500 TUBO SUCCION x 2 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,7728 441 3420
B407502 TUBO SUCCION x 2 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,7264 475 3680
B407503 TUBO SUCCION x 2 mts, con adaptador, esteril, GOLDEN 6 SI 1,0709 382 2960
B407550 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, BIOLIFE 6 SI 0,8430 413 3200
B407551 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, conector adicional, BIOLIFE 6 SI 0,9315 368 2850
B407552 TUBO SUCCION x 3 mts, esteril, GOLDENCARE 6 SI 0,7838 441 3420
B407650 TUBO SUCCION x 3 mts, con adaptador, esteril, GOLDEN 6 SI 1,1402 356 2760
B407655 TUBO SUCCION x 3 mts, con canula yankauer, esteril, NO NO SE HA PROGRAMADO
B407700 TUBO SUCCION x 6 mts, esteril, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B501000 CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE. 8 SI 0,9726 613 4750
B501001 CANULA NASAL ADULTO 2 mt, ESTERIL, BIOLIFE. 8 SI 1,0659 542 4200
B501002 CANULA NASAL ADULTO 2 mt, ONE LIFE 8 SI 0,9726 613 4750
B501050 CANULA NASAL ADULTO 7 mt, BIOLIFE 8 SI 1,8136 258 2000
B501052 CANULA NASAL ADULTO 7 mt, ONE LIFE 8 SI 1,8136 258 2000
B501100 CANULA NASAL ADULTO 15 mt, BIOLIFE 8 SI 2,1566 217 1680
B501102 CANULA NASAL ADULTO 15 mt, ONE LIFE 8 SI 2,1566 217 1680
B501200 CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, BIOLIFE 8 SI 1,0271 548 4250
B501201 CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, ESTERIL, BIOLIFE 8 SI 1,1072 503 3900
B501202 CANULA NASAL NEONATAL 2 mt, ONE LIFE 8 SI 1,0299 548 4250
B501300 CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, BIOLIFE 8 SI 1,0299 548 4250
B501301 CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, ESTERIL BIOLIFE 8 SI 1,1072 503 3900
B501302 CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt, ONE LIFE 8 SI 1,0299 548 4250
B501400 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, BIOLIFE 4 SI 2,4303 97 750
B501450 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO, BIOLIFE 4 SI 2,0240 116 900
B501500 CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO, BIOLIFE 4 SI 2,1904 103 800
B502000 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 2 mt, BIOLIFE 6 SI 0,5376 1006 7800
B502002 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 2 mt, ONE LIFE 6 SI 0,5376 1006 7800
B502050 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 7 mt, BIOLIFE 6 SI 0,9456 382 2960
B502052 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 7 mt, ONELIFE 6 SI 0,9456 382 2960
B502100 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 15 mt, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B502102 EXTENSION (MANGUERA) OXIGENO x 15 mt, ONELIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B502355 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, con difusor de PVC, 4 SI 0,8454 284 2200
B502400 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, BIOLIFE 4 SI 0,5036 477 3700
B502402 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, ONELIFE 4 SI 0,5036 477 3700
B502450 HUMIDIFICADOR OXIGENO cap 400 cc, con difusor, BIOLIFE 4 SI 0,5904 400 3100
INHALOCAMARA ADULTO ARMADA, BIOLIFE 1 SI 0,4805 116 900
B502700 INHALOCAMARA ADULTO, BIOLIFE 1 SI 0,3718 163 1260
B502702 INHALOCAMARA ADULTO, ONELIFE 1 SI 0,3718 163 1260
B502750 INHALOCAMARA NEONATO, BIOLIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B502752 INHALOCAMARA NEONATO, ONELIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B502800 INHALOCAMARA PEDIATRICA, BIOLIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B502802 INHALOCAMARA PEDIATRICA, ONE LIFE 1 SI 0,3489 174 1350
B503000 MASCARA AEROSOL ADULTO, BIOLIFE 4 SI 0,3392 697 5400
B503050 MASCARA AEROSOL PEDIATRICA, BIOLIFE 4 SI 0,3394 697 5400
B503200 MASCARA OXIGENO ADULTO, BIOLIFE 4 SI 0,9048 297 2300
B503202 MASCARA OXIGENO ADULTO, ONE LIFE 4 SI 0,9048 297 2300
B503250 MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO, BIOLIFE 7 SI 2,2437 194 1500
B503400 MASCARA OXIGENO PEDIATRICA, BIOLIFE 7 SI 0,9395 284 2200
B503402 MASCARA OXIGENO PEDIATRICA, ONE LIFE 7 SI 0,9395 284 2200
B503500 MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, BIOLIFE 7 SI 0,7249 826 6400
B503510 MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA, BIOLIFE 7 SI 0,7321 813 6300
B503600 MASCARA VENTURY ADULTO, BIOLIFE 7 SI 0,8672 632 4900
B503602 MASCARA VENTURY ADULTO, HOOD Y DILUTORES, BIOLIFE 7 SI 0,8998 606 4700
B503650 MASCARA VENTURY PEDIATRICA, BIOLIFE 7 SI 0,8672 639 4950
B503652 MASCARA VENTURY PEDIATRICA, HOOD Y DILUTORES, 7 SI 0,8998 613 4750
B504000 MICRONEBULIZADOR (recipiente) BIOLIFE 3 SI 0,3972 452 3500
B504100 MICRONEBULIZADOR ADULTO, BIOLIFE 7 SI 0,6824 903 7000
B504102 MICRONEBULIZADOR ADULTO, ONE LIFE 7 SI 0,6824 903 7000
B504200 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO, BIOLIFE 7 SI 0,6824 903 7000
B504202 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO, ONE LIFE 4 SI 0,6824 903 7000
B504400 NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN, tipo ventury, BIOLIFE 7 SI 0,9667 239 1850

Fuente. El autor

118
Tabla 23. Toma de tiempos Área Inyección

MANO TOMA DE TIEMPO UNIDADES X UNIDADES X


CODIGO SAP PRODUCTO
DE OBRA TIEMPOS ESTANDAR HORA TURNO
B204000 ESPATULA CITOLOGIA AYRE, BIOLIFE. Paq X 100 und 1 SI 0,0365 1729 13400
B204050 ESPECULO VAGINAL L, articulado, BIOLIFE. 2 SI 0,5764 206 1600
B204200 ESPECULO VAGINAL M, clamp, BIOLIFE. 5 SI 0,3049 1006 7800
B204202 ESPECULO VAGINAL M, clamp, ONE LIFE 5 SI 0,3049 1006 7800
B204300 ESPECULO VAGINAL S, articulado, BIOLIFE 2 SI 0,5059 232 1800
B204302 ESPECULO VAGINAL TALLA S ONE LIFE 2 SI 0,5059 232 1800
B204950 KIT SENCILLO PARA CITOLOGIA (sin espéculo), BIOLIFE 1 SI 0,1880 323 2500
B204952 KIT SENCILLO PARA CITOLOGIA LAM. ESMERILADA (sin 1 SI 0,1880 323 2500
B205000 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina corriente, BIOLIFE 6 SI 0,3787 968 7500
B205005 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina corriente, en sobre, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B205050 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada y guante vinilo, 6 SI 0,3890 929 7200
B205150 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina corriente, TALLA S, BIOLIFE 2 SI 0,5726 209 1620
B205200 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada, BIOLIFE 6 SI 0,3787 968 7500
B205202 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada (COL), BIOLIFE 6 SI 0,3787 968 7500
B205250 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada, guante de latex, 6 SI 0,3890 929 7200
B205300 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada, guante de 6 SI 0,3890 929 7200
B205310 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada, 2 guantes 5 SI 0,7816 942 7300
B205312 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada, 2 guantes vinilo, 5 SI 0,7816 942 7300
B205500 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada, TALLA S, BIOLIFE 2 SI 0,5726 209 1620
B205510 KIT ULTRACITOLOGICO, lamina esmerilada COL, TALLA S, 2 SI 0,5726 209 1620
B301000 ANILLO PARA INCLUSION (PATOLOGIA), BIOLIFE. Paq x 500 1 SI 0,0296 2065 16000
B302200 CRYOTUBO DE 2 ML, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B302500 ESTUCHE PLASTICO, para lamina portaobjetos, BIOLIFE 2 SI 0,0624 190 1470
B307000 TUBO EPPENDORF de 1,5 ml. BIOLIFE. Paq x 500 und NO NO SE HA PROGRAMADO
B307200 TUBO LABORATORIO 12 X 75 mm, con tapon, BIOLIFE 1 SI 0,0132 5000 38750
B307500 TUBO LABORATORIO 16 X 100 mm, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B401000 BAJALENGUAS PLASTICO, BIOLIFE. Paquete x 500 und 1 SI 0,0291 2129 16500
B403200 CONECTOR PARA LINER (RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE), 1 SI 0,3528 168 1300
B403300 TAPON CONO LUER esteril, bolsa PELDX200 und. BIOLIFE. 1 SI 0,0093 6200 48050
B403500 ESPECULO PARA OTOSCOPIO ADULTOS, desechable. NO NO SE HA PROGRAMADO
B404200 FRASCO PARA BACILOSCOPIA, BIOLIFE 2 SI 0,1763 1419 11000
B404800 PROTECTOR (CASCARILLA) OCULAR, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B405100 RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE DE 1000 ML CON GEL, 5 SI 1,5649 178 1380
B405105 RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE DE 1000 ML SIN GEL, 5 SI 1,5649 178 1380
B405200 RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE DE 2000 ML CON GEL, 5 SI 1,6021 168 1300
B405205 RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE DE 2000 ML SIN GEL, 5 SI 1,6021 168 1300
B405300 RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE DE 3000 ML CON GEL, 5 SI 1,6276 161 1250
B405305 RECIPIENTE DE SUCCION FLEXIBLE DE 3000 ML SIN GEL, 5 SI 1,6276 161 1250
B405700 RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 0.3 lt, BIOLIFE 1 SI 0,2529 232 1800
B405702 RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 0.3 lt, ONE LIFE 1 SI 0,2529 232 1800
B405710 RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 1 lt, BIOLIFE 1 SI 0,3159 187 1450
B405750 RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 1.5 lt, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B405800 RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 lt, BIOLIFE 1 SI 0,3329 181 1400
B405802 RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 lt, ONELIFE 1 SI 0,3329 181 1400
B406250 RECOLECTOR DE ORINA 24 horas, BIOLIFE 2 SI 0,3659 132 1020
B406700 TUBO SEDIMENTACION FALCON de 15 ml., BIOLIFE 1 SI 0,0864 700 5425
B502900 MANGUERA CORRUGADA de 22 mm X 30 mts, BIOLIFE NO NO SE HA PROGRAMADO
B504500 NIPLE OXIGENO, BIOLIFE 1 SI 0,1550 387 3000
B504502 NIPLE OXIGENO, ONE LIFE 1 SI 0,1550 387 3000

Fuente. El autor

119
% DE CUMPLIMIENTO TOMA DE TIEMPOS

Figura 40. Porcentaje de cumplimiento Toma de tiempos

CANTIDAD DE
PRODUCTOS
ENSAMBLE 99
INYECCIÓN 49
TOTAL 148

TOMA DE TIEMPOS TOMA DE TIEMPOS


ENSAMBLE INYECCIÓN
SI 93 SI 41
NO 6 NO 8
Total 99 Total 49

120
TOTAL
TOMA DE TIEMPOS
SI 134
NO 14
Total 148

Fuente. El autor

121
CONCLUSIONES

- Se puede concluir que al observar, indagar y recolectar información de la


empresa BIOPLAST S.A se identificaron problemas y falencias que ocurren
en el día a día: desconocimiento de métodos de trabajo, tiempos muertos,
demoras, reproceso, procesos desequilibrados, incumplimiento en la
planeación y programación de la producción, deficiencia en el
abastecimiento de los materiales, movimiento innecesario de recursos y
actividades improductivas, que influyen de manera negativa en los
procesos productivos.

- Se puede concluir que el “Estudio de tiempos y movimientos en la empresa


BIOPLAST S.A” tuvo resultados positivos al minimizar tiempos, costos e
incrementar la productividad, que tiene la organización a partir de la
estandarización de los procesos productivos. Esta información permite
establecer los costos reales de los productos y por ende tomar mejores
decisiones a nivel estratégico de la compañía con una proyección de
utilidades.

- También se puede concluir que al realizar el “Estudio de tiempos y


movimientos en la empresa BIOPLAST S.A” se logró establecer los tiempos
estándar y balancearon las líneas en un 91% de los procesos productivos,
con un equivalente del 94% en el área de ensamble y el 84% en el área de
inyección, debido a que los productos faltantes son de muy poca rotación y
en el transcurso del estudio no se programaron ni se produjeron.

- Al presentar las propuestas de mejora con información real de los procesos


productivos, esta se puede subir al software empresarial SAP, para que se
puedan generar datos reales y los forecast se manejen adecuadamente. De

122
esta manera se actualiza el sistema y contribuye a que la planeación y
programación de la planta se realice de forma efectiva, cumpliendo con los
requerimientos actuales y abriendo posibilidades de cumplir con pedidos de
nuevos clientes o el aumento repentino de los actuales.

123
RECOMENDACIONES

 Se recomienda seguir con el estudio de tiempos y movimientos para


estandarizar el 100% de los procesos productivos.
 Se deben establecer incentivos (reconocimiento laboral) para motivar al
personal a trabajar en equipo, con el fin de aumentar la productividad y la
eficiencia general de los procesos.
 En el área de ensamble se recomienda agregar una nueva línea de producción
o celda de trabajo llamada varios, para que se encargue de los productos de
mediana rotación.
 En el área de inyección se recomienda establecer que la rotación de personal
sea cada 4 horas para las maquinas inyectoras donde las piezas y
subproductos obtenidos requieran operaciones de mayor esfuerzo físico y
visual.
 Garantizar el cierre de las órdenes de producción al 100% mensualmente por
parte del departamento de producción, para generar un análisis detallado de
los procesos productivos y determinar el % de incumplimiento operacional.
 Se debe mejorar la comunicación entre departamentos de la empresa,
principalmente entre producción, calidad y dirección técnica, para aportar a los
procesos en relación a acciones preventivas, correctivas y de mejora.
 Implementar una cultura de 5’s (clasificación, orden, limpieza, estandarización
y disciplina) para mejorar la organización de los procesos y áreas de trabajo.
Además involucrar no solo a los procesos productivos sino también generar
organización a todo nivel.
 Crear un círculo de calidad con el objetivo de identificar y solucionar problemas
que afecten el adecuado desempeño y la calidad en los procesos productivos
proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de mejora continua.

124
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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127
ANEXOS

Anexo A. Requisición de materiales, insumos y repuestos

F-CP-005
REQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS,
Versión: 4

1. DATOS GENERALES
FECHA
PROCESO SOLICITADO POR:
Año Mes Dia
2016 8 5 PRODUCCION ANALISTA BRANDON PUENTES

2. SOLICITUD DE MATERIALES
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
REQUERIDA
1 Burros de almacenamiento 1,20 x 1,50 mtrs 15 UNIDAD
2 Burros de almacenamiento 1,20 x 1,30 mtrs 15 UNIDAD
3
4
5
OBSERVACIONES:
Cambiar los atriles por burros aumentando la capacidad de almacenar tubo pvc y contribuir al desarrollo de los
procesos

NOTA: FAVOR ESPECIFICAR EN FORMA PRECISA LAS CARACTERISTICAS, REFERENCIA, UNIDAD DE MEDIDA Y
CANTIDAD SOLICITADA.
RECIBIDO POR:
CARGO:
FECHA:
APROBACIÓN GERENCIA:

* Informar al proceso solicitante el estado de la solicitud (Aprobado - No Aprobado).

Fuente. El autor

Anexo B. Modificación rotulo de identificación (sticker) producto acondicionado

Antes Después

Fuente. El autor

128
Anexo C. Solicitud de creación de documento: Lista de Máquinas y Equipos

SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ANULACIÓN DE F-GC-001


DOCUMENTOS Versión: 2
INFORMACIÓN SOLICITUD
FECHA SOLICITUD TIPO SOLICITUD CODIGO/TIPO DOCUMENTO VERSIÓN
Año Mes Dia CREACIÓN MODIFICACIÓN ANULACIÓN
2016 10 17 F-MM-011 0
NOMBRE DOCUMENTO: SOLICITADO POR: CARGO:
LISTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS BIOPLAST S.A BRANDON PUENTES ANALISTA DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD
Se identifico que en la planta y especialmente en el area de mantenimiento no se cuenta con un registro sencillo, claro y conciso
de la maquinaria y equipo, generando confusion, demoras y desorganizacion. Este formato sirve para unificar criterios, registrar y
controlar eficientemente los mismos.

REVISIÓN Y APROBACIÓN (Espacio exclusivo para Gestión de Calidad)


REVISADO POR: FECHA REVISIÓN
APROBADO RECHAZADO
Sandra Milena Caicedo 2016 Noviembre 03
OBSERVACIONES:

NINGUNA

Fuente. El autor

Anexo D. Elaboración formato: Lista de Maquina y Equipos BIOPLAST S.A

F-MM-011
LISTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS BIOPLAST S.A
Versión: 0

Año Horas
Nº Nombre del Maquina Código Marca Modelo Serie Observaciones Ubicación
Adquirido Funcionamiento

El autor

129
Anexo E. Ficha técnica Cánula nasal

Fuente. Dirección técnica (Bioplast, 2017)

130
Anexo F. Ficha técnica Micronebulizador

Fuente. Dirección técnica (Bioplast, 2017)

131
Anexo G. Ficha técnica Humidificador oxigeno

Fuente. Dirección técnica (Bioplast, 2017)

132
Anexo H. Ficha técnica Tubo de succión

Fuente. Dirección técnica (Bioplast, 2017)

133
Anexo I. Ficha técnica Cánula guedell

Fuente. Dirección técnica (Bioplast, 2017)

134

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