Acc HK4776 Helifly, Argelia, 11-Abr-18
Acc HK4776 Helifly, Argelia, 11-Abr-18
Acc HK4776 Helifly, Argelia, 11-Abr-18
COL-18-12-GIA
Helicóptero Bell 206 L3
FINAL
Matrícula HK 4776
11 de abril de 2018
Cerro El Pinche, Corregimiento el
Plateado,
Argelia, Cauca, Colombia
ADVERTENCIA
SIGLAS
HL Hora local
SINOPSIS
Aeronave: Helicóptero Bell 206 L3, HK4776
Fecha y hora del Accidente: 11 de abril de 2018, 07:02 HL (12:02 UTC)
Lugar del Accidente: Cerro el Pinche, Corregimiento el Plateado, Municipio
Argelia- Cauca, Colombia
Coordenadas: N 2° 28’ 38” / W 077° 18’ 13”
Tipo de Operación: Transporte Aéreo No Regular, Taxi Aéreo
Explotador: Compañía de vuelo de helicópteros comerciales S.A.S.,
Helifly Colombia
Resumen
El día 11 de abril de 2018, la Aeronave de matrícula HK 4776, helicóptero Bell 206 L3,
despegó a las 06:20 HL (11:20 UTC) con el fin de realizar un vuelo en la modalidad de
Transporte No Regular de Pasajeros, originado desde el aeropuerto Guillermo León Valencia
de la ciudad de Popayán (SKPP) del departamento del Cauca, con destino al Cerro El Pinche,
corregimiento el Plateado, municipio de Argelia, Cauca, ubicado a 59.7 NM. La misión
asignada consistía en llevar a cabo el transporte de carga interna y un (1) pasajero hacia el
Cerro el Pinche.
La aeronave aterrizó a las 07:02 HL (12:02 UTC) en el sitio propuesto como “sitio seguro de
aterrizaje” en el Cerro El Pinche; posteriormente el único pasajero, quien viajaba en la cabina
de mando, a la izquierda, desabordó la aeronave, seguidamente inició la extracción de la
carga situada aún en la parte posterior de la misma, paralelo a ello y en ese mismo lapso
de tiempo el Piloto al mando de los controles, percibe características inusuales e infrecuentes
de vuelo, una oscilación general y fuerte vibración en la estructura del helicóptero, que impide
su controlabilidad.
Como consecuencia de la vibración, por defecto la aeronave presentó fallas estructurales
significativas, desprendimiento y separación del rotor principal a la altura del plato oscilante,
degollamiento del “tailboom”, líneas de aceite desechas, golpes en la turbina, instrumentos
de la cabina fuera de su acople y las ventanas laterales y cabina delantera fuera de su
lugar.
El Piloto y el Pasajero resultaron ilesos.
El accidente ocurrió con luz día, en operación visual, con condiciones meteorológicas visuales
apta para este tipo de vuelo, no se presentó incendio pos-accidente.
1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Historia del vuelo
En horas de la tarde del 06 de abril de 2018, la empresa Helifly Colombia SAS recibió vía
correo electrónico, el requerimiento de la compañía WSP, para la programación de un vuelo
el 11 de abril de 2018, cuyo objeto era el traslado de carga interna y un pasajero a la
zona del Cerro El Pinche, corregimiento el Plateado, en el municipio de Argelia-Cauca.
Bajo esta perspectiva, el requerimiento fue transferido al Capitán, Piloto al mando de la
aeronave HK 4776.
El día 11 de abril de 2018, a las 06:20 HL (11:20 UTC) el Piloto de la aeronave HK 4776
presentó el correspondiente plan de vuelo, revisando con atención y cuidado las condiciones
meteorológicas en el sector, despegando sin denotar novedad alguna, desde el aeropuerto
Guillermo León Valencia de la ciudad Popayán (SKPP), con destino el Cerro El Pinche,
municipio de Argelia Cauca, dando cumplimiento a la orden interna de operaciones No 5875.
La aeronave aterrizó a las 07:02 HL (12:02 UTC), 42 minutos después a su despegue, en el
sitio propuesto como “sitio seguro de aterrizaje” en el Cerro El Pinche; posteriormente el único
pasajero, quien viajaba en la cabina de mando, al lado izquierdo, desabordó la aeronave;
seguidamente inició la extracción de la carga situada aún en la parte posterior del
helicóptero; simultáneamente y en ese mismo lapso, el Piloto, percibió características inusuales
e infrecuentes de vuelo, una oscilación general y fuerte vibración en la estructura del
helicóptero, que le impedía su control, de donde se colige que el Piloto actuó por reacción a
este estimulo, cerrando la empuñadura giratoria del acelerador de la aeronave.
De tal modo, que, como resultado de la fuerte vibración, el helicóptero presentó fallas
estructurales significativas; de estas circunstancias nace el hecho de la degollación del mástil
y separación del rotor principal de la estructura de la aeronave, deteniéndose forzosamente
a una longitud de 100 metros del fuselaje.
El botalón de cola (tail boom) sufrió alteración en su estructura, torciéndose sobre su raíz; el
motor quedó en su lugar, los paneles de las ventanas se separaron de la estructura y el panel
de instrumentos se halló por fuera de su posición habitual.
El tren de aterrizaje se encontró completo, ligeramente bajo tierra, las puertas se hallaron
desajustadas y la puerta trasera derecha descolgada y rota por el impacto recibido durante
la vibración de la aeronave.
Las líneas del sistema hidráulico, así como las líneas de aceite, se encontraron rotas, todo
como consecuencia del desprendimiento del rotor principal a causa del degollamiento del
mástil; no se presentó volcamiento. El Piloto cerró la empuñadura giratoria del acelerador,
apagó la bomba de combustible de la aeronave, y procedió a ejecutar la evacuación por
sus propios medios.
El día 12 de abril, llegó al lugar del accidente el Grupo de Investigación de Accidentes de
la Aeronáutica Civil, quien realizó la inspección del lugar; a partir de ello se obtuvo un
panorama de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, fundamentadas en hechos y
limitados a la ocurrencia del evento; asimismo se estableció el punto inicial de contacto de la
aeronave contra el terreno, la trayectoria subsiguiente de la misma determinada por las
Fue obtenido un sondeo basado en modelos numéricos atmosféricos del Sistema de Asimilación
de Datos Global (GDAS) del Laboratorio de Recursos del Aire (NOAA), para el 11 de abril
de 2018 a las 12:00 UTC. Dicho sondeo fue ploteado en un diagrama estándar Skew T. EL
modelo del sondeo muestra en el sitio del accidente N 02° 28’ 38” W 077° 18’ 13”
condiciones de viento de 200° con 03 KT, sin incidencia en el evento.
1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones entre la aeronave y las dependencias de Control de Tránsito Aéreo se
desarrollaron en forma normal, sin incidencia en el evento.
Sin embargo, debido a que la aeronave al momento del accidente aterrizó en un lugar que
no fue el aeródromo, se brinda información sobre la zona de aterrizaje, la cual estaba
ubicada en una zona montañosa, catalogada como un “campo extraño”, ubicado en las
coordenadas, N 2° 28’ 38” / W 077° 18’ 13”, con una elevación de 5.503 pies.
La zona de aterrizaje presenta inclinación, superficies irregulares y vegetación alta; cabe
considerar que estos factores no produjeron efectos que ocasionaran el accidente.
No era un sitio regular de aterrizaje o de despegue, no estaba demarcado y la selección de
este sitio de operación de helicóptero, la realizó el personal de la empresa contratante del
servicio.
1.14 Incendio
No se presentó incendio antes, durante ni posteriormente al accidente.
El componente “Mast Assy”, se envió seccionado en 02 partes, así: la parte superior contenía
el Sleeve Assy Pivot P/N 206-010-454-113 S/N RE10623; la mitad inferior contenía el
Bearing Assy P/N 206-040-536-103, lo anterior, se debió a que no fue posible su
desensamble.
2. ANÁLISIS
El siguiente análisis considera el estudio detallado, así como la distinción y separación de los
principales factores que tuvieron incidencia en la ocurrencia del accidente, teniendo en cuenta
todas las evidencias físicas obtenidas en el lugar de los hechos, la documentación del Piloto,
de la aeronave y de la empresa, así como, el estudio detallado y examen de los componentes
de la aeronave accidentada, por parte de Bell Helicopter, fabricante del helicóptero.
Figura No. 3 – Indicación de la traza de vuelo registrada por el GPS de la aeronave accidentada
La parte inicial del vuelo se desarrolló en forma normal; no obstante, bajo esta perspectiva,
conviene observar que el día 11 de abril de 2018 a las 06:20 HL (11:20 UTC) el Piloto de
la aeronave Bell 206L3, HK 4776 presentó el plan de vuelo, previa revisión de la
favorabilidad de las condiciones meteorológicas en el sector y la realización de los cómputos
de peso bruto disponible y el balance de la aeronave.
Éste cálculo, como referencia imaginaria perpendicular al eje longitudinal del helicóptero, y
su correspondencia con el factor de carga disponible y rendimiento de la aeronave,
despegando sin denotar novedad significativa alguna, desde el aeropuerto Guillermo León
Valencia de la ciudad Popayán (SKPP) con destino el Cerro el Pinche, municipio de Argelia
Cauca; lo anterior se desprende al cumplimiento de la orden interna de operaciones No.
5875.
2.4 Comunicaciones
Éstas se desarrollaron de manera normal, no se evidenciaron situaciones anormales o de
emergencia por parte del Piloto y no tuvieron injerencia en la ocurrencia del accidente.
3. CONCLUSIÓN
Las conclusiones, después de considerar los datos obtenidos en la investigación y las
circunstancias del accidente, así como las consideraciones que fundamentaron el origen de las
causas probables y los factores contribuyentes, establecidos en el presente informe, fueron
determinadas de conformidad a las evidencias factuales pertenecientes y limitadas a los
hechos y al examen detallado del análisis contenido en el proceso investigativo. No se deben
concebir e interpretar con el ánimo, intención o actitud de señalar culpabilidad o
responsabilidad alguna de organizaciones ni de individuos. El orden en que están expuestas
las conclusiones, las causas probables y los factores contribuyentes no representan gradación
o nivel de importancia.
La presente investigación es de carácter netamente técnico con el único objeto de prevenir
futuros accidentes.
3.1 Conclusiones
La Tripulación disponía de sus licencias técnicas, certificados médicos y habilitaciones vigentes
para llevar a cabo el vuelo.
La aeronave se encontraba aeronavegable, con su programa de mantenimiento al día, y con
sus sistemas, componentes e instrumentos operando satisfactoriamente.
La aeronave y sus sistemas se encontraban funcionando adecuadamente antes del evento y
no fueron factores causales en la ocurrencia del accidente.
Las condiciones meteorológicas eran visuales, VMC, adecuadas para este tipo de operación
y no influyeron en la ocurrencia del accidente.
Durante el aterrizaje en campo no preparado, se presentó “Resonancia Terrestre” inducida
por la tripulación, debido a que, durante el aterrizaje del helicóptero, éste realizó un
descenso lento y moderado, acompañado de una aplicación lenta del paso colectivo hasta el
punto de contacto con el terreno, en donde la aeronave permaneció apoyada ligeramente
sobre el tren de aterrizaje, dando inicio de forma acompasada a cada uno de los vaivenes
de un movimiento oscilatorio o de bamboleo.
Se presentaron errores en el aterrizaje del helicóptero, producto de una interacción y
armonización de frecuencias causadas en el momento del aterrizaje en donde se mantuvo
soportada la aeronave sobre el tren de aterrizaje, manteniéndolo parcialmente
extendido y no pudiendo proporcionar la amortiguación necesaria a la aeronave.
Se presentó excesiva y vigorosa vibración, que perturbó abruptamente la autoridad eficaz
de los mandos del Piloto en los movimientos de los controles de vuelo, desplazando el plano
del disco del rotor más rápidamente de lo que el fuselaje puede responder, propiciando
cambios en el recorrido de la velocidad angular que causaron oscilación del rotor,
conduciendo, simultáneamente, a golpes en el mástil.
Hubo un movimiento desfasado de las palas, que hizo que el centro de gravedad del
helicóptero se apartara del mástil en una espiral divergente, dando origen a una fuerte
y creciente vibración en el fuselaje de la aeronave, hasta el punto de generar daños
importantes, y golpes al mástil que superaron los límites de diseño de batimiento del rotor
principal, aumentando a su vez lo suficiente para ocasionar que las palas hicieran contacto
con el mástil; por defecto ese contacto con el mástil ocasionó una gran tensión, dando
como resultado la separación del rotor principal.
Grupo de Investigación de Accidentes– GRIAA
GSAN-4.5-12-036
Versión: 03
Fecha: 16/08/2017
Accidente HK4776 21
Taxonomía OACI
LOC-C: Pérdida de control en tierra.
REC. 02-2018-1201
Realizar un análisis de riesgos operacionales, dirigido a todas las Tripulaciones y Personal
de tierra inmerso en la operación con helicópteros, respecto a la importancia en la
identificación de peligros producto de la resonancia en tierra, esto con el fin de vincular la
investigación de accidentes e incidentes de aviación y los procesos de identificación de
peligros, en donde se revisen y actualicen los criterios de mejora en la eficacia de la
seguridad operacional, que permitan detectar las brechas que minimicen el riesgo.
A su vez, los análisis de riesgo deben reposar en la documentación del SMS y ser socializados
a la organización para la ejecución de la operación aérea, en este sentido, el ánimo será la
prevención de futuros eventos que atenten contra la seguridad operacional, y la relevancia
en la influencia de las fallas humanas, al reconocer características que distinguen una
condición anormal de vuelo.