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Trabajo Recepcional Con Opción A Título 1 Pecina
Trabajo Recepcional Con Opción A Título 1 Pecina
Trabajo Recepcional Con Opción A Título 1 Pecina
Tema:
Disminución de scrap en máquina de producción llamada “cap royal”
Presentada por:
Carlos Arturo Pecina Lopez
ASESOR EMPRESARIAL
Ing. Luis Castillo
ASESOR UNIVERSITARIO:
Mtro. Sergio Antonio Castillo Peña
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Table of Contents
Introducción ........................................................................................................................................ 3
Información e historia de la empresa.................................................................................................. 5
CAPITAL HUMANO 100% MEXICANO .................................................................................................. 7
SU PRESENCIA NIVEL INTERNACIONAL ............................................................................................... 7
verificación de modificaciones o implementaciones en la maquina .................................................. 8
Mantenimiento Preventivo ................................................................................................................. 9
Beneficios del mantenimiento preventivo ........................................................................................ 11
Ventajas del mantenimiento preventivo ......................................................................................... 11
Contras del mantenimiento preventivo ............................................................................................ 11
Aprobación de mejoras en la maquina ............................................................................................. 11
Inicio de trabajo de implementación de mejora dentro de la maquina. .......................................... 14
Implementación de mejora 1 ............................................................................................................ 15
Implementación de mejora 2 ............................................................................................................ 17
Implementación de mejora 3 ............................................................................................................ 18
verificación de estándares de seguridad finales ............................................................................... 20
Conclusiones ..................................................................................................................................... 21
ANEXOS ............................................................................................................................................. 23
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Introducción
Primero que nada como fue que di con la empresa albea de la cual es donde hice mi
proceso de estadías que actualmente acabo de finalizar con gran éxito, bueno ante ello yo
dure un aproximado de dos semanas de búsqueda en que alguna empresa me contratara con
éxito y pues solamente me la pasaba angustiado pero bueno un día le platico una prima que
se encontraba trabajando en albea y me comenta de que estaban contratando practicantes de
mi carrera y fue como yo pedí información para pedir poder mandar mi curriculum,
entonces me mandan el correo donde tenia que mandar esa información y ese mismo día
me hablan por la tarde me hablan ofreciendo una oferta para formar parte de la empresa y
claramente acepte ir ala entrevista que fue una empresa con éxito donde desglose todo lo
que aprendí en mi proceso de TSU.
Ya con esto ese mismo día por la tarde me dijeron que me presentara a pruebas
médicas al día siguiente y si contaba con el tiempo par asistir alas pruebas medicas y
obviamente que si lo tenia y acepte entonces me hicieron las pruebas médicas y
prácticamente en todo Sali bien solo tenia dudas con mi examen de la vista del cual había
salido un poco mal pero pues jamás perdí la esperanza Sali de la empresa confiado en que
me hablarían para mi proceso, y pues fue así ese mismo día por la tarde me hablaron y me
mandaron un correo con los papeles que tenía que enviar además de que me tenia que
presentar ya al día siguiente ala empresa pero en su planta uno a partir de las 8 am para
iniciar cursos de preparación y la inducción para un área que designarían donde a
continuación les contare.
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la carrera, desde los primeros momentos en la empresa créanme que fue algo maravilloso el
trato siempre fue bueno que hasta la comida los primeros días nos daban y claro que era
una forma de nosotros sentirnos mas seguros y pues más a gusto claramente.
Entonces durante días vi varias maquinas que contaban con mucho desperdicio de
material y de piezas tiradas que eran también perdidas de dinero para la empresa y como
cada día me tocaba monitorear las maquinas pues me puse a verificar que maquina podía
implementar una o varias mejoras en la maquina y pues me decidí por una maquina llama
cap royal la cual saca una especie de tapas de las cuales se trabajan desde una moldeadora
para salir directo a la máquina que les platico pero con ello había varias fallas que de las
cuales hacían mucho desperdicio de scrap y pues me propuse ver que mejoras podía
implementar en ella para poder resolver ese problema en ella.
Uno de ellos fue implementar una guías de entradas que podían resolver el problema
de tantas piezas tiras al suelo que era una gran pérdida obviamente y al yo crear una buenas
guías de entrada claramente ya no habría ese detalle o problema en ella y las piezas
llegarían al carrete donde pasarían ensamblarse un material llamado linner, pero con ello
me encontraba con otro problema hacia falta mas engrasado el carrete que llevaba las
piezas hacia donde iban a ser ensambladas y era un problema que atrasaba la producción y
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claramente hacia que se acumularan las piezas donde venían saliendo de la moldeadora y
por ello decidí engrasar y aceitar de buena manera el carrete que llevaba las piezas
obviamente.
Y como último detalle y también para mejora vi que en el conveyor de las piezas
finales se movía demasiado y afectaba ala salida de las piezas y también pues hacia que las
piezas cayeran al suelo y era un problema y imaginen ya eran las piezas terminadas era aun
mas perdida para empresa por ya eran las piezas finales y a mi lo que se ocurrió para esa
mejora fue implementar una base soporte que pudiera sostener y además arreglar ese
problema que hacia mucha perdida, pero pues implemente la base que lo iba sostener y
funciono de buena manera y con gran éxito por ya el conveyor ya no se movía a como lo
hacia si no que quedaba fijo y ahora si salían las piezas necesarias y con buen tiempo
obviamente.
Está situada sobre una extensión territorial de 12,000 pies cuadrados y cuenta con
1,700 empleados. La compañía ha formado parte de ocho corporativos diferentes: primero,
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de Ankla Brochs; posteriormente, se unió a Ankla Advance; le siguió, Thomas Slich,
Philips, More Industry, Tec Tap y, por finalmente, el corporativo Rio Tinto. Este último
terminó vendiéndola al corporativo Son Capital, consolidando así a la empresa como Albéa.
El 99% del producto que se elabora es exportado a Estados Unidos, país considerado como
su principal cliente.
Albéa es una empresa que trabaja de la mano con proveedores nacionales, un ejemplo de
ello es la resina con la que elaboran los envases de plástico, la cual es traída directamente
de su principal proveedor regional ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Para la elaboración de los productos, se utilizan dos procesos distintos; uno es por
medio de la inyección de plástico, y el otra de inyección por soplo; es este último con el
que se hacen diversos diseños para botellas. Para el acabado final cuentan con maquinaria
para el ensamble y decorados de acuerdo al diseño requerido.
“Somos el único proveedor de empaques primarios a nivel mundial que cuenta con
todos los servicios en una misma instalación; desde la fabricación del diseño de moldes y
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los equipos de ensamble. Es importante destacar que en Albéa trabajamos para las
principales marcas de cosméticos a nivel mundial, elaboramos los empaques para rímel,
empaque de lápiz labial, tapas para cremas y hasta para los perfumes”, explicó Carlos
Rubio.
“El capital humano fue transformándose con el paso de los años, y se fueron
capacitando áreas en donde anteriormente solo eran ocupadas por personal extranjero, ya
que en México no existía esa preparación. Conforme fue evolucionando la educación en el
país, se fueron adquiriendo más conocimientos para las áreas profesionales; el personal se
fue rotando, llegando al punto en que para la compañía ya no fue necesario traer personal
extranjero y fue en ese momento cuando se contrató personal mexicano para áreas a niveles
gerenciales”, destacó Rubio.
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Fecha inicio operaciones: 1986
Empleados: 1,700
Infraestructura: 25,600 m2
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Este paso prácticamente hace ver las fallas, mejoras y implementaciones que
prácticamente pueden hacerse en mi caso en la maquina “cap royal” que pues en este caso
si tenia que hacerse un mantenimiento preventivo y también solucionar la falla en el scrap
que de esto prácticamente yo me dedique a realizar con precisión y claro detectar las fallas
que realmente hacían que este problema estuviera aventando tanto scrap y prácticamente
hubiera tantas perdidas en la empresa que de lo cual esto realmente pues no servía de nada
porque solamente estaba generando más y más scrap por eso mismo me encargue de
solucionarlas lo mas pronto posible .
Mantenimiento Preventivo
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como práctica para los profesionales del mantenimiento que buscan mantener unos
estándares operativos consistentes.
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resguardar a los trabajadores en un buen estado su salud y su riesgo bajo en al mando de
tiempo que se mantengan trabajando dentro de la empresa claro siempre ellos también
lleven a cargo lo que se les pida por su seguridad.
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apariencia…etc.) además de todos los requerimientos normativos (UNE, ISO, IATF…etc.)
y gubernamentales (emisiones, reciclaje…etc.) que puedan aplicar.
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superiores para que ellos las verifiquen por medio de propuestas hechas a mano o por mis
propias palabras al exponérselas claramente y con precisión para que ellos tengan la idea
clara de lo que voy a trabajar y de lo que planteo mejorar dentro de la maquina y claro
hacer un buen trabajo y por supuesto dar los mejores resultados ante ellos y dar bueno
resultados también producción que de esto específicamente hemos estado hablando.
Ante esto solo espero la aprobación de mis superiores que ya al verlo ellos mandan
a hablarme para decirme que mi propuesta es buena y de suma importancia para empezar a
trabajar lo más rápido posible, porque nosotros tenemos el planteamiento de que trabajamos
bajo presión que de lo cual se te determina cierto tiempo en lo que queremos realizar antes
las ordenes de los superiores dentro de la empresa, eso si siempre al momento de estar ya
validado y acabado el trabajo o mejora que se propuso, es verificada por los técnico
primeramente, después por el supervisor y al final por el jefe de seguridad e higiene.
Una vez concluido esto ahora si vamos a poder proceder al siguiente paso que será
el mas importante y que a continuación será hablado a más detalle y precisión , pero pues
por eso era de suma importancia hablar de este tema antes de hacer algún mal trabajo o no
trabajar los materiales o estándares de seguridad, materiales y los requisitos que siempre
piden mis superiores con claridad y con suma especificación, ahora si se puede empezar a
trabajar con la mejora que ya fue propuesta para después pasar a las verificación de
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seguridad por los elementos de seguridad e higiene de la planta y así mismo tener ya el
trabajo completo y realizado y ante todo sentirte orgulloso de lo que haz logrado, y que haz
empezado implementar y aprendido durante este transcurso de estadías.
Bueno ante todo hicimos tres tipos de mejoras para la ayuda de mejorar la
disminución de scrap y de prevención de accidentes también de las cuales en unos
momentos mas hablare a más detalle pero solamente les cuento que hice una mejora dentro
del carrete donde salen las piezas de las cuales solo se aceito y se engraso, en la otra hice
unas guías de entradas de las piezas para ceros daños y disminución de scrap y la de una
base de sostén para que salieran con precisión la piezas y de igual manera no cayeran mas
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piezas al suelo porque solo estaban haciendo que las piezas se fueran al piso y de esta
manera fueran perdidas relativamente excesivas.
Implementación de mejora 1
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De aquí pasamos al proceso donde empezamos su fabricación ya con medidas exactas y
material adecuado, primero que nada, fabrique las líneas y separadores con barras de
plásticos de las cuales cortaba en el taller de automatización para ser puestas en la
máquina, de ahí procedí a darle barrenado y la rosca necesaria a las líneas y
separadores para los sostenes que irían en la parte de arriba de lo cual irían de una
manera muy buena para darle una entrada perfecta a las piezas de moldeo.
De ahí pasé a fabricar los sostenes que le darían soporte a las líneas y separadores
de las guías, de los cuales seria fabricados con acrílico, ante todo pasaron por un
proceso de cortado en el taller de automatización para ahí darles un slog para la entrada
fácil del tornillo y además darles una facilidad de movimiento si es necesario cambiar la
posición de las guías, que era algo que no tenían las anteriores guías que tenían y fue
algo que yo pude observar que podían poner.
Una vez ya fabricado todo esto procedí a darles unión a ambas fabricaciones de la
primer mejoras uní tanto separadores y guías, como también los soportes de sostén para
las guías que serian de parte importante para no maltratar el conveyor y de ahí darle
seguimiento a un paso final que era ponerle una rampa de entrada desde el conveyor
hacia las guías de entrada de piezas de moldeo, de tal manera que la rampa era
fabricada de acrílico con un barrenado para tornillo de sostén gracias a las líneas, ya con
esto finalice esta mejora y nueva implementación donde a continuación mostrare una
imagen.
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Implementación de mejora 2
Para la segunda mejora fue algo sencillo pero que realmente hacia falta dentro de la
maquina porque estaba ocasionando algunos problemas en la parte del carrete donde el
robot hacia que las piezas pasaran a ese carrete y lo que ocasionaba eran caídas de piezas,
también un tiempo más largo y era suma importancia tener un tiempo mas adecuado para la
salida de las piezas finales y ensambladas, por eso trate de implementar un mantenimiento
preventivo pero también una mejora que fue de ayuda para la maquina y de esta forma
poder darle mejor avance a la maquina y donde a continuación diré como lo hice y daré una
breve reseña de como quedo.
Fácil y sencillo el trabajo que se realizó aquí fue simplemente engrasar y aceitar el
carrete de ensamble de pieza, de tal manera que con una grasera y aceitera solo lo poníamos
por un ducto el cual hacia la entrada de aceite y grasa a la parte del carrete también de esta
manera era más fácil para nosotros no complicarnos la vida bueno y también había espacios
donde no entraba completamente y ahí nos correspondía hacerlo con un trapo o con guantes
y untarla en las superficies donde no entraba el aceite o la grasa que llevaba la parte del
carrete aquí créanme que si hizo un gran cambio porque era más rápido y efectivo al
momento de trabajar el ensamble de la pieza en la máquina.
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Implementación de mejora 3
Primero que analice el problema y pues vi que al momento de salir la pieza del
ensamble hacia el conveyor final tenia mucho movimiento esto ocasionaba que las piezas
cayeran al suelo y tuvieran serios problemas al momento de la salida de las piezas finales
por eso mismo decidí verificar bien que podía realizar, y lo más eficaz era realizar una base
de sostén para el conveyor y para que ya no se moviera tanto, pero para esto créanme que
fue un trabajo bastante difícil por realmente fue un dolor de cabeza tratar de estar viendo
como iba a realizar la base que lo sostuviera y pudiera tenerlo en un estado fijo sin
necesidad de seguir estando en mucho movimiento.
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• Estructural de aluminio
• Tornillos estándar
• Cucarachas de hierro
• Sostenes de hierro en forma de L
Una vez teniendo los materiales y las medidas que ocuparíamos era momento de
pasar a la área de corte exacto para poder instalarlo en la máquina, el corte lo realice en
el taller de automatización de forma horizontal y vertical porque irían unidos de una
manera muy inusual conectados a la misma maquina sin necesidad de mover nada ni
retirar algo mas dentro de la maquina como proceso final, una vez realizado pasamos a
la unión dentro de la maquina donde instalamos la base ya cortada y también y bien
medida, para de ahí poder poner las bases de hierro en forma de L.
Una vez ya puestas las bases se apretaron con los tornillos y cucarachas que eran el
sostén de las L para que las mantuvieran fijas dentro del espacio donde instalamos la base
de aluminio ya trabajada y cortada y así mismo realizamos pruebas para ver que realmente
estaba funcionando con bastante éxito o si era necesario hacer algún ajuste de apretamiento
dentro de la unión de las piezas de la base ya completa, pero como realmente estaba
funcionando con bastante éxito decidí dar por finalizado esta mejora que a continuación
mostrare ya finalizada y hecha.
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verificación de estándares de seguridad finales
Si bien lo dice esta referencia con la que me acabo de apoyar siempre al final de hacer una
mejora o algún trabajo dentro de la empresa se realiza una inspección y verificación
después de cada trabajo hecho con el fin de no haber accidentes o algo por el estilo que
pueda intervenir en la empresa por ello es bueno realizar este tipo de llamado al personal de
seguridad e higiene para que ellos den la validación final.
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Conclusiones
Como conclusión, puedo mencionar que no es bueno esperar cierto número de maquinarias
para su disposición, es importante que, así como se saca del programa se tiene que empezar
con sus trámites, esto para evitar procesos tardados y más laboriosos.
Es importante tener una empresa con orden y limpieza, no solamente en su área de
producción si no en cualquier parte de esta misma ya que no se sabe cuándo se va a requerir
ocupar ese espacio.
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La realidad es que si las organizaciones de hoy no comienzan a aprender a aprender
colectivamente, las posibilidades laborales y personales las colocarán en una posición cada
vez más alejada de crecer y sumar a una realidad cada vez distinta basada en una educación
que contribuya a mantenerse en el mercado y trascender
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ANEXOS
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