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Karen Ramos - Trabajo de Suficiencia Profesional - Titulo Profesional - 2019
Karen Ramos - Trabajo de Suficiencia Profesional - Titulo Profesional - 2019
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Modipsa S.A.C.
A mis padres,
A mi hermana,
A mis abuelos,
A mi pareja,
A mis maestros,
ii
AGRADECIMIENTO
iii
ÍNDICE
DEDICATORIA ............................................................................................................................ii
ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................................xi
CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 1
1.3 OBJETIVOS.................................................................................................................. 4
iv
CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 9
v
3.2.1 TIPOS DE ESTUDIO .......................................................................................... 53
CAPÍTULO IV ..........................................................................................................................................................................55
vi
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 162
vii
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 14. Ficha de diseño de una prenda de tejido de punto de la empresa MODIPSA........ 32
...................................................................................................................................................33
viii
Figura 24. Ecuación del Costo del capital propio (COK) .......................................................... 46
Figura 25. Ecuación del Coste medio ponderado del capital (WACC) ..................................... 46
Figura 31. Collage de tipo de prendas que se elaboran en la planta de tejido de punto de
MODIPSA S.A.C........................................................................................................................ 59
Figura 33. Proceso macro del proceso de reposición de un producto vendido del cliente
MASISA ..................................................................................................................................... 68
Figura 35. Árbol de la realidad actual del impacto del lead time en la meta de la compañía. 76
...................................................................................................................................................82
Figura 37. RUTA 1: Corresponde al 34% del total de órdenes programadas .......................... 86
Figura 38. RUTA 2: Corresponde al 21% del total de órdenes programadas .......................... 87
Figura 39. RUTA 12: Corresponde al 11% del total de órdenes programadas ........................ 89
Figura 43. Diagrama de flujo del proceso del cálculo de consumo de materiales en la estación
ix
Figura 44. Implementación del cambio del cálculo del consumo al proceso de desarrollo de
Figura 45. Nuevo formato del informe de análisis de desarrollo de muestras de la empresa
Figura 46. Diagrama de flujo del proceso de programación y explosión de materiales mejorado,
trasladando a la fase inicial del desarrollo de prototipo el cálculo del consumo .................... 111
Figura 47. Gantt del programa de capacitación para los colaboradores del proceso de
Figura 49. Diagrama de flujo del proceso de programación y explosión de materiales mejorado
.................................................................................................................................................119
Figura 50. Políticas de MODIPSA implementadas en Setiembre del 2018 con relación al
Figura 51. Formato de los indicadores de cumplimiento de las políticas de ingreso de pedidos
Figura 52. Ejemplo de la nueva ficha de diseño aprobada por Jefatura de diseño ............... 122
Figura 53. Nuevas políticas para el proceso de control de stocks de materiales ................... 126
Figura 55. Cálculo del COK al cierre de Diciembre del 2018 ................................................. 135
x
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 6. Cronograma del periodo de tiempo establecido para el ingreso de mercadería por
Tabla 7. Impacto del lead time en participación al tiempo total de producción durante el periodo
Tabla 8. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción durante
Tabla 9. Comparativo del porcentaje de cumplimiento con el N° de OPs con atraso generados
por el proceso de pre producción durante el año 2018 desde Eneroa Setiembre .................. 81
Tabla 11. Participación en prendas y porcentaje de las rutas de proceso durante el año 2018
...................................................................................................................................................85
Tabla 12. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo totalde producción ..... 87
Tabla 13. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo totalde producción ..... 88
Tabla 14. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo totalde producción ..... 90
Tabla 15. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo totalde producción ..... 91
Tabla 16. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción ..... 93
Tabla 17. Comparativo de las capacidades de los procesos de pre producción ..................... 95
xi
Tabla 19. Ponderación de los criterios según la metodología AHP ......................................... 96
Tabla 22. Tiempos del flujograma para el proceso de programación de una OP – Matriz AVA
.................................................................................................................................................102
Tabla 23. Herramienta de los 5 porqué sobre el cálculo del consumo para producción ........ 103
Tabla 24. Tiempos del flujograma para el proceso de programación de una OP mejorado,
después de haber trasladado el proceso del consumo a la fase muestra – Matriz AVA ....... 112
Tabla 25. Porcentaje de ordenes de producción con incidencias de los meses de Agosto y
Tabla 26. Frecuencias de las incidencias por OPs encontradas en el proceso de programación
programación........................................................................................................................... 115
Tabla 28. Capacidades iniciales del proceso de pre producción ............................................ 123
Tabla 29. Comparación del antes y después del cambio en el proceso de programación y
Tabla 31. Evolución del lead time de los procesos de pre producción desde Agosto hasta
Tabla 33. Cantidad de personal operativo del proceso de pre producción durante el 2018. 132
xii
Tabla 34. Lista de herramientas y equipos para la implementación de las mejoras en el proceso
Tabla 35. Presupuesto del proyecto “Propuesta de aplicación de la TOC en el proceso de pre
Tabla 36. Situación actual y situación esperada de la cantidad de prendas entregadas versus
Tabla 37. Cálculo del beneficio neto en ahorro de la pérdida del coste de oportunidad de venta
Tabla 38. Flujo de caja esperado con la implementación de la TOC del segundo semestre del
Tabla 39. Cálculo del Van y el TIR para el proyecto ............................................................... 137
Tabla 41. Cálculo del beneficio neto en ahorro de la pérdida del coste de oportunidad de venta
Tabla 42. Flujo de caja real con la implementación de la TOC del segundo semestre del 2018
.................................................................................................................................................138
Tabla 43. Cálculo del Van y el TIR para el proyecto ............................................................... 139
Tabla 44. Comparativo de la facturación y gastos de MODIPSA durante el primer semestre del
Tabla 45. Comparación de la demanda comercial para el proceso de pre producción versus
sus meses de entregas programados para despacho del cliente nacionalde MODIPSA ..... 145
Tabla 46. Comparación de la demanda comercial para el proceso de pre producción versus el
xiii
Tabla 47. Comparativo de las capacidades reales y esperadas del proceso de programación y
Tabla 48. Cálculo del valor minuto variable y costo de mano de obra fija por OP en la restricción
Tabla 49. Ejemplo del beneficio del valor minuto de la restricción antes de aplicar la TOC
Tabla 50. Cálculo del valor minuto variable y del costo de mano de obra por OP en la restricción
Tabla 51. Ejemplo del beneficio del valor minuto de la restricción después de aplicar la TOC
xiv
ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 2. Avance de ventas en soles de Manufacturas San Isidro (MASISAC) 2018 ............ 63
Campoy del cliente nacional desde el 2015 a Junio del 2018 .................................................. 64
Gráfica 5. Nivel de cumplimiento semestral de entregas desde el año 2016 a Junio del 2018
Gráfica 6. Comportamiento del lead time promedio real de producción de pedidos nacionales
VS lead time solicitado por comercial desde el 2012 a Junio del 2018.................................... 68
Gráfica 7. Porcentaje de participación de producción que se tejen tela y cuales no se tejen tela
Gráfica 8. Comportamiento del costo de producción por prenda por año y semestre de la
Gráfica 10. Porcentaje del exceso de carga por estación de la empresa MODIPSA en relación
Gráfica 11. Comparación de las capacidades por estación analizado para el año 2018......... 73
Gráfica 12. Gantt de producción real anual por lote de prendas .............................................. 77
Gráfica 13. Exceso del lead time promedio por procesos de producción de MODIPSA.......... 78
Gráfica 14. Impacto del lead time por procesos durante el periodo de Enero a Junio del 2018.
...................................................................................................................................................79
xv
Gráfica 15. Comparativo de porcentajes participativos del lead time de la empresa MODIPSA
Gráfica 16. Regresión estadística del porcentaje de cumplimiento en fecha de los pedidos de
clientes nacionales con el N° de OPs con atraso generados por el proceso de pre producción
...................................................................................................................................................82
Gráfica 17. Diagrama de Pareto de la cantidad de ordenes de producción con atraso generado
Gráfica 18. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 1................................ 86
Gráfica 19. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 2................................ 88
Gráfica 20. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 12.............................. 89
Gráfica 21. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 5................................ 91
Gráfica 22. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 3................................ 92
Gráfica 24. Gráfica del exceso de lead time promedio por los procesos de pre producción ... 94
Gráfica 25. Diagrama de flujo del proceso de programación y explosión de materiales........ 100
Gráfica 26. Pareto de las incidencias por OP en el proceso de programación ...................... 114
Gráfica 27. Carga en volumen del número de OPs pendientes para el proceso de programación
y explosión de materiales de los meses de Junio y Agosto del 2018 .................................... 116
Gráfica 28. Carga por quincena en volumen del proceso de Ajuste de molde y ficha técnica
Gráfica 29. Comparativo de las capacidades disponibles por estación mejorado, con elevación
Gráfica 30. Gantt de producción anual por lote de prendas mejorado del 2018 .................... 128
Gráfica 31. Gráfica del exceso de lead time por procesos de la empresa MODIPSA durante el
xvi
Gráfica 32. Tendencia del comportamiento de la productividad según teoría de restricciones
Gráfica 33. Tendencia del comportamiento de la productividad durante elaño 2018 ........... 143
Gráfica 34. Comportamiento del cumplimiento de entrega de los pedidos nacionales al cliente
Gráfica 36. Lead time de producción por meses y semestres de los pedidos del cliente nacional
Gráfica 37. Comportamiento del lead time de producción de los pedidos nacionales de la
Gráfica 38. Comportamiento del lead time de las fases iniciales de la producción de pedidos
Gráfica 39. Comportamiento anual y semestral del Costo de producción por prenda de la
Gráfica 40. Comportamiento mensual del costo de producción por prenda de la empresa
Gráfica 41. Comparativo de la productividad esperada versus los resultados reales después
Gráfica 42. Comparativo del nivel de cumplimiento en fecha esperado versus los resultados
Gráfica 43. Comparación del lead time promedio esperado versus el lead time promedio con
Gráfica 44. Comportamiento del costo de producción por prenda esperado versus real después
xvii
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 3. Cálculo de las capacidades proyectadas del proceso de confección interna versus el
Anexo 4. Cálculo de las capacidades proyectadas del proceso de corte versus el requerimiento
Anexo 7. Cálculo de las capacidades proyectadas del proceso de pre producción versus el
Anexo 8. Cálculo de las capacidades proyectadas del proceso de producción de tela versus el
Anexo 10. Lista de las asistencias a la capacitación al personal de programación ............... 174
Anexo 14. Proyección comercial de prendas tipo punto MODIPSA ....................................... 177
xviii
RESUMEN
punto MODIPSA S.A.C.” fue realizada en el proceso productivo de la compañía, que en los
trabajo que los altos mandos practican y a las limitaciones internas de procesos que no son
del decrecimiento de la productividad de -0.26 promedio del 2017 a -0.30 promedio del 1er
semestre del 2018 (15.38% menos). Esto ha generado una desventaja frente al dinamismo
comercial actual, puesto que limita a la compañía a seguir generando ingresos de dinero a
través de la venta, es por ello que se buscan diferentes metodologías que puedan ayudar a
solucionar este problema. En este contexto esta investigación determinó que la metodología
más adecuada para aplicar ante esta problemática es la Teoría de Restricciones (TOC), que
tiene como enfoque principal identificar el problema y la solución lógica y sistémica que genere
xix
Palabras Claves: Teoría de restricciones, TOC, Productividad, Pre Producción, Textiles,
Tejido Punto.
xx
INTRODUCCIÓN
La meta de toda empresa lucrativa es ganar dinero hoy y en el futuro, es por ello, que las
mejora continua que sea exitoso y con beneficios tangibles perdurables en el tiempo, que les
punto MODIPSA S.A.C en sumarse al cambio, porque presenta varias situaciones que le han
al 2018. Ante estos resultados productos de la deficiente gestión aplicada, es que resulta
primordial la efectiva gestión de las restricciones que se dan en el sistema productivo, y que
serán evaluados a través de esta investigación que utilizará la Teoría de Restricciones (TOC),
una metodología sistemática, sólida y con un enfoque práctico y simple de las soluciones a
que utiliza la lógica de causa y efecto (árboles) para administrar el flujo de trabajo y
xxi
consecuentemente mejorarlo. El objetivo de la investigación es elevar la productividad en un
establecer cuáles son los problemas que limitan a la empresa en generar dinero y buscar la
solución de mejora para todo el sistema productivo de la empresa, siguiendo después los
limitaciones y alcances.
El Capítulo II. Trata sobre el marco teórico del trabajo de investigación, antecedentes de
El Capítulo IV. En el capítulo se trata acerca de presupuesto para llevar a cabo la investigación
La discusión de resultados y por último las conclusiones, que se esperan tener un incremento
del 4% anual con respecto al 2017 de la productividad, incremento de un 37% promedio anual
del nivel de cumplimiento al cliente, reducción del 7% promedio anual del costo de producción
y reducción del 32% del lead time con respecto al primer semestre del 2018 a partir del
Las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para implementar esta investigación, las
xxii
CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En un mundo globalizado, para los países en desarrollo como los que conforman Sudamérica,
una de las industrias con mayor movimiento e impacto económico es la textil, caracterizada
grandes industrias como China abarcan el gran porcentaje de los mercados a nivel mundial.
Ante estas diferencias, las empresas tratan de adecuarse al dinamismo comercial a través de
herramientas que les permita generar ventajas competitivas y garantizar una permanencia
sostenible.
empirismo en la gestión fracasa antes de culminar el primer año, ya que casi el 50% de las
MyPES cierran. Sin embargo, la evolución económica ha sido favorable durante el primer
semestre del año 2018 con un crecimiento del 5.4% del PBI, siendo la Manufactura la segunda
actividad que creció en un 10.8% y el sector textil en un 1.9% del PBI con respecto a años
anteriores. En el sector textil estas cifras nos ubica como uno de los principales productores
de prendas de tejido de punto a través de su producto bandera el “T-Shirt”, con un 20% más
Ante esta realidad la falta de visión estratégica, genera desventaja frente a la alta
competitividad de las organizaciones por querer ser parte del crecimiento económico, sobre
todo, si se tienen mercados globales que presentan diferentes demandas y éstas a la vez son
extremadamente cambiantes. Por tal motivo, las empresas sienten la necesidad de aplicar
2
económicamente viables, siendo así la renovación de sus sistemas de trabajo, cultura laboral
MODIPSA S.A.C. es una empresa familiar con cultura organizacional conservadora, dedicada
herramientas de gestión que les brinde información para una buena toma de decisiones. En
por las áreas administrativas de la pre producción, genera sistemas internos deficientes a
través de sus políticas desfasadas, flujos y procedimientos antiguos y engorrosos que no están
necesario adoptar una filosofía de gestión que enfoque y brinde solución a la limitante de la
Los resultados de los 2 últimos años (2016-2017- hasta Julio 2018) de la gestión para la
al cliente que se encuentran en un 48% promedio anual, siendo éstos causados en un 81,95%
por el ingreso tardío de la producción al área de corte. Esta demora ocasiona que los pedidos
no se puedan procesar en los horarios de trabajo jornales diarios, por lo tanto se tienen que
hacer sobretiempos y/o incremento de servicios externos no planificados para tratar de cumplir
anual y el incremento del lead time en un 28% desde el 2017 hasta el primer semestre del
2018.
3
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera el diagnóstico actual de la empresa determinará las restricciones para
¿Cómo influye la metodología TOC en los procesos de pre producción para el incremento
1.3 OBJETIVOS
MODIPSA S.A.C.
4
Determinar la influencia de la metodología TOC como la más óptima en el proceso de pre
S.A.C.
Toda empresa con fines lucrativos nace con una meta principal, que es ganar dinero, y no solo
en el presente sino también en el futuro, por tal motivo, las organizaciones se encuentran en
constante búsqueda de una herramienta de gestión, que les ayude a generar mayor ingreso
de dinero y que les permita organizarse de manera adecuada con el fin de satisfacer las
necesidades de los clientes. Es por eso, que se busca más que un cambio de procedimiento,
política o metodología, una nueva cultura y forma de pensar significativa, que garantice la
posicionada en el mercado Retail Textil, sin embargo, sus gerencias son conscientes que se
debe realizar un cambio estratégico para mejorar sus procesos productivos, siendo así la
5
administración quien ha venido sumando esfuerzos para lograr una incorporación de
Ante esta realidad, los resultados obtenidos de la gestión identifican un problema crítico de la
productividad en un 15.38% en los último año. Este resultado es producto de las deficiencias
encuentran en la pre producción causantes del 81,95% de los incumplimientos al cliente por
Es así que, determinamos que la gestión debe cambiarse, puesto que no ha presentado
mejoría en este lapso de tiempo sobre los indicadores de cumplimiento al cliente que está en
promedio anual del 48%, reducción de gastos operativos que ha aumentado en 5% promedio
anual y reducción de lead time que incrementó en un 28% desde el 2017 hasta el primer
semestre del 2018. Por tal motivo es necesario diseñar una estrategia para aumentar la
La selección de una alternativa factible para la empresa por medio de esta investigación se ha
partes, una estrategia metodológica que le permitirá focalizar sus actividades en la obtención
de una mejora integral de la organización, la cual será medida y tendrá impacto favorable en
mayores utilidades y no mejoras aisladas. Lo que busca es focalizar las acciones hacia una
permitirá obtener resultados efectivos y tangibles en los puntos más críticos de la organización
6
como incumplimiento en fechas de entrega de los pedidos, exceso de inventario, incremento
Bajo estas expectativas, esta investigación busca ofrecer una propuesta de aplicación de una
de un sistema de gestión, que permita abordar los puntos críticos del proceso productivo para
empresa. Para otras investigaciones futuras éste trabajo sirve como antecedente para la
1.5.1 LIMITACIONES
1.5.2 ALCANCES
investigación.
Se considera el tiempo de fabricación de la tela por parte del sector textil de la empresa
7
El presente estudio se realizará en el sector Manufactura de prendas de tejido de punto de
Solo se tomará la producción de prendas del cliente MASISAC, que vende marcas de
No se llegará a realizar el desarrollo del DBR como sistema de PCP, puesto que la
8
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
9
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Tesis 01
Año: 2015
Para optar: El título profesional de Ingeniero Químico en la Universidad Central del Ecuador.
de Cauchos.
son las líneas de producto que generan mayores ventas, con esta información se determinó
en base a capacidades de los recursos la limitación del sistema, es decir, identificó las
cuello de botella.
Con la información de cargas versus capacidades se elaboró un plan de trabajo de los pedidos
productos a trabajar, estos son calculados con la fecha de cumplimiento del cliente, el lead
time programado para cada proceso y los Soles/Kg que gano por cada minuto que el producto
ingrese por la restricción. Al tener un plan más ordenado, se controlan la salida y el ingreso de
materiales al proceso, asimismo la carga de las áreas son balanceadas en base a la limitación
del sistema.
10
Conclusión: Logró demostrar a través de una simulación, que el sistema DBR de la Teoría
de Restricciones si funciona, ya que logra una mejora los objetivos principales que son:
Tesis 02
Año: 2016
la construcción Cimaco.
Tecnológica de Bolívar.
Restricciones con la programación lineal, demostrando que el objetivo es similar que es buscar
las condiciones necesarias para que el recurso restrictivo logre su máximo rendimiento. La
11
Conclusión: La implementación de la Teoría de Restricciones aplicando en la limitación la
programación lineal, llegó a incrementar la utilidad en un 32%, sin embargo con el incremento
era necesario mayores inversiones ya que no había mercado desabastecido. Sin embargo, al
elevar la capacidad del recurso restrictivo, se trasladaba a otra área, lo cual merecía
Tesis 03
Año: 2013
eficiencia del sistema logístico del área de procura e importaciones de la empresa GYM S.A.
restricciones, y ésta se desarrolló a nivel operacional, por lo cual recomienda llevar esta
en las actividades y toma de decisiones que se realizan. Se procedió a detectar los problemas
recomendación nos indica que debemos revisar nuestro problema en el siguiente orden:
Determinar las restricciones políticas, y luego las restricciones físicas, puesto que la tesis está
12
Conclusión: La implementación de la Teoría de Restricciones fue altamente favorable para la
problemática que cubra las actividades logrando mejorar el nivel de cumplimiento al cliente del
y por ende la eficiencia logística del 21.84% al 60%. Este proyecto no solo impactó como
Tesis 04
Año: 2017
gerencial para identificar la limitación de la empresa y poder modificar las restricciones políticas
13
Conclusión: Con la investigación se determina que la aplicación de la Teoría de las
Tesis 05
Año: 2016
empresa.
14
la mejora de los cumplimientos de entrega al cliente, utilizando los recursos eficazmente y
Tesis 06
Año: 2006
pantalones.
Guatemala.
calidad hasta el nivel más mínimo de récords de la empresa que es el 6%. Gracias al buen
balance y a la distribución óptima de la carga se logra una reducción del 80% del inventario,
15
2.2 BASES TEÓRICAS
Fue fundada en los años ochenta por el Físico Israelí el Dr. Eliyahu Goldratt como una
direccionar de manera lógica las decisiones que impacten de manera global en beneficio de la
generar dinero, y con ello una serie de pasos que debemos realizar para poder sacar el
La implementación inicial de ésta teoría fue en una fábrica de un conocido por Goldratt que
producía jaulas para aves, los problemas que tenía era las demoras de producción, tanto en
cumplimiento al cliente, como el inventario en exceso que había. Para dar solución se creó un
operativos. Sin embargo, los problemas de las fábricas necesitaban más de esas
consideraciones, puesto que los gerentes de fábrica enfrentan diferentes problemas de gestión
y administración en general. Así fue que La Teoría de las Restricciones fue introducida en
1984 en el libro The Goal. Donde se expuso esta teoría basada en el gerenciamiento
empresarial a través de una novela que tiene como protagonista a Alex Rogo que era el
empresa, por estar perdiendo utilidad debido a sus incumplimientos de entrega al cliente,
problemática es que la fábrica sobrevive a partir de análisis gerenciales que apartan las
TOC exhorta a los gerentes de las empresas a enfocar sus esfuerzos en aquellas actividades
que inciden directamente sobre la empresa como un todo, es decir, sobre los resultados
globales. Para que este sistema funcione adecuadamente, las operaciones deben ser
cada sección de la tubería. En primera instancia debemos considerar que los procesos son
dependientes, es decir que no hay manera de saltearse en el flujo lineal y que el producto
necesariamente tiene que pasar por las 6 estaciones, ante esta condición, observamos que la
17
comparación de las demás. Caso contrario es la estación C que es la que menos capacidad
tiene por tener el menor diámetro a comparación de las demás, en este ejemplo se considera
que el sistema puede entregar. Dicho esto debemos considerar lo siguiente, si se realiza una
mejora en cualquier estación que no sea la C, el impacto no se dará en el sistema, puesto que
estación C y logramos aumentar su capacidad por más mínima que sea, el sistema podrá
Tomando este ejemplo ilustrativo, podemos conceptuar una restricción como cualquier factor
(llámese persona, máquina, procedimiento, política, norma, objeto) que limita a la compañía
(sistema integrado) para alcanzar su objetivo, que es ganar dinero a través del incremento de
la utilidad.
La TOC considera que la empresa es un sistema con la intencionalidad de conseguir una meta.
Para la lograr la visión sistémica las interrelaciones de sus procesos deben estar sincronizadas
puesto que los empresarios invierten su dinero en una empresa en lugar de hacerlo en el
banco, con la finalidad de tener una mayor rentabilidad. Pondremos un ejemplo, que pasa si
18
un gerente es condecorado al mérito por hacer felices a sus clientes con sus productos o
servicios, sin embargo, que pasaría si la empresa no gana dinero, ¿De qué manera va a
reponer los activos que consume en el proceso productivo?, ¿cómo les pagarán a los
lo afirma:
Sin embargo, para lograr llegar a la meta, tenemos también que considerar 2 puntos
importantes, que son: Satisfacción al cliente externo (clientes que generan ventas) y
al cliente externo, éste nos retribuye con el ingreso de dinero a través de las ventas, por tal
debemos tener productos con respuesta rápida al mercado, de muy buena calidad, a precio
La satisfacción del cliente interno generará que los productos que se elaboren tengan las
exigencias que el cliente solicita, ya que los colaboradores se sentirán tan comprometidos con
la compañía que la sentirán también suya, teniendo todo el compromiso y voluntad de entregar
un producto excelente por parte de ellos. Habiendo reconocido cual es la meta de la compañía,
Goldratt determina que la productividad de toda empresa se mide en relación a: ¿El resultado
obtenido me acerca de mi meta o me aleja de ella?, para obtener los resultados nos brinda
indicadores de medición y control de la gestión, que nos indica si estamos cerca o lejos de la
19
meta, dentro de estos tenemos al Throughput, inventarios, Gastos operativos, Retorno de la
La utilidad neta, es el resultado absoluto obtenido que mide la cantidad de dinero que el
para el alcance de un determinado nivel de ganancia (Ver Figura 3). Bajo el contexto de la
teoría de restricciones está definido como la utilidad neta dividida por el inventario.
necesaria para el buen funcionamiento de la empresa ya que con este dinero se puede realizar
20
Figura 4. Relaciones donde se puede incidir para afectar la eficacia
Estas relaciones, brindan un modelo administrativo para la gerencia de las empresas. Pues
nos obliga a medir el impacto de nuestras decisiones de manera global y que para saber si fue
Según Goldratt, es el mundo del ingreso donde la empresa puede mejorar sin límite
comparación desde el punto de vista de resultados, entre el mundo del ingreso y el mundo de
los costos. Para (Kendal, 1998, P.8), hay un rápido mejoramiento a corto plazo para la curva
primario es la utilidad, el resultado mejora lentamente a corto plazo, pero a mediano plazo el
mejoramiento es exponencial.
21
Figura 5. Modelo de ganancia
recursos, procesos, etc., que impiden un resultado mejor (Kendal, 1998, P.8).
través de las ventas. La empresa genera dinero a través de la venta, ya que, si producimos
ganancias. Esta ganancia es la diferencia entre el valor de los productos vendidos con los
valores variables pagados por concepto de mano de obra, servicios externos, materiales, etc.
(Goldratt, 1990).
22
Throughput = Venta (soles) – Costos variables
denominan a los costos fijos y gastos por ejemplo: los salarios directos, indirectos y
El inventario, se define como el dinero que el sistema invierte en comprar todo lo que pretende
vender. Este inventario puede ser de materia prima, máquina y las instalaciones.
La productividad: Es el indicador que mide cuán cerca nos encontramos de nuestra meta, y
23
2.2.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TOC
la capacidad, para ello se debe trabajar en base a los a la capacidad de los cuellos de botella,
es decir, los puntos donde existe limitación de los recursos al flujo de la empresa como un
todo. Este balance del flujo productivo afecta directamente sobre los niveles de inventario de
2006)
de las restricciones, la activación es el uso de recursos no restrictivos (es decir aquellos que
no constituyen cuellos de botella) en mayor volumen al requerido por aquellos recursos que sí
son restrictivos.
sistema: La utilización de los recursos no restrictivos son basadas en un flujo que pueda
4. Una hora perdida en un recurso restrictivo es una hora perdida en todo el sistema
24
los no restrictivos del sistema para luego trabajar en la optimización de las limitantes del
determina que el tiempo perdido en un recurso restrictivo tiene un impacto sobre el "lead time"
tal motivo, el tiempo de un recurso restrictivo tiene que ser aprovechado y optimizado, de
a) Tener un inventario frente a recursos con capacidad restrictiva para proteger el flujo en caso
c) No localizar los procesos por eficiencias, para no ingresar inventario solo para mantener
restricciones de la fábrica.
sistema empresa, para lograrlo los administradores deben balancear el flujo y no la capacidad.
trabajar sincronizadamente los recursos no restrictivos con los cuellos de botella para
25
unidades que puede salir del sistema depende de la restricción, cualquier ahorro en tiempo
que se haga en otros procesos no restrictivos no será mejora ya que no permitirá entregar
6. Los cuellos de botella gobiernan la ganancia y el inventario: El ritmo del sistema está
determinado por el flujo de la restricción, donde nos indica la cantidad de unidades que pueden
del salir del sistema y por ende el total de unidades que vende. Asimismo, la cantidad de
unidades que debe tener cada proceso no restrictivo que se limita a la capacidad restrictiva.
7. El lote de proceso debe ser variable: La teoría de las restricciones defiende la idea de
trabajar con lotes variables entre las operaciones productivas. La rigidez en las operaciones
lleva a problemas para escoger el tamaño del lote antes de cada operación. Para ello se debe
del buffer, ya que cada proceso internamente tiene por lo menos una limitante que detiene el
flujo, por lo tanto lo que se necesita es identificar y calcular el conjunto de restricciones para
poder balancear mejor el flujo. La Figura 9 nos muestra los puntos donde podemos centrar
26
2.2.6 GERENCIANDO LAS RESTRICCIONES
Según Umble y Srikanth, "una restricción es cualquier elemento que limita al sistema en el
cumplimiento de su meta de ganar dinero". Esto quiere decir que existe un recurso
denominado restricción que impide que la empresa consiga un desempeño óptimo, por tanto,
velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de las ventas. Para identificar los recursos
restricciones se debe ubicar aquellas restricciones que afectan la meta global de la empresa,
Dado que el sistema tiene restricciones internas o externas, el problema principal está en
identificar la restricción y descubrir cómo optimizarlas, para ello La Teoría de las Restricciones
Goldratt menciona que encontrar restricciones físicas son fáciles, puesto que necesitamos
estación para determinar que es un posible cuello de botella, también se puede observar a
través de la estación con mayor lead time de todo el proceso, o el proceso que siempre esta
con sobrecarga y eso conlleva a los constantes sobretiempos. Es importante mencionar que
definición de políticas internas que son más complicadas de encontrar puesto que se
27
Paso 2: Explotar la(s) restricción(es) del sistema:
En el segundo paso del proceso, la idea central es aprovechar al máximo los recursos que
sean verdaderamente críticos en la determinación del resultado empresarial. Para lograrlo las
unidades defectuosas deben ser aisladas del proceso antes que pasen por el recurso
restrictivo y no pueden parar de trabajar en los cambios de turno, hora de almuerzo o reuniones
internas de trabajo.
restricción con la finalidad no solo de bajar el costo sino de cómo conseguir una utilidad
superior.
Paso 5: Si una restricción es superada, vuelva al paso 1. No deje que la inercia sea la mayor
Si una restricción es elevada, algo inmediatamente se convertirá en una nueva restricción para
tener presente las situaciones internas que afectan la consecución de la meta, sin olvidar los
adoptarse para superar las trabas a nivel interno y la manera de enfrentar aquéllas que están
fuera del alcance de la organización. Una forma de trazar el camino, es trabajar con las
28
herramientas lógicas de la TOC, que ayudan a conocer lo que se quiere cambiar y cómo
hacerlo. (Goldratt, 1984). Este cambio parte de la identificación de tres preguntas claves:
¿Qué cambiar?: identificar el conflicto medular. ¿Hacia dónde cambiar?: construir una solución
Con base en estas preguntas, se pueden implementar esquemas gráficos que permitan
identificar los conflictos y organizar las soluciones más efectivas. Para cumplir el objetivo de
actual.
Árbol de la realidad actual (ARA): Este organizador gráfico evalúa la red de relaciones de
comenzando con los efectos indeseables y utilizando conocimiento disponible, este proceso
de pensamiento (PP) le permite a una persona determinar el problema raíz. Con el ARA
logramos describir esas relaciones entre los síntomas indeseables que queremos eliminar
29
2.2.7 PRODUCTIVIDAD
producción o servicios, y los recursos empleados para obtenerla, es decir el uso eficiente de
los recursos. Cuanto el tiempo sea menor en lograr un resultado deseado, más productivo es
el sistema.
La productividad tiene como concepto básico la relación entre cantidad y calidad de bienes o
servicios producidos y la cantidad de los recursos para poder producirlos. “Una productividad
mayor significa la obtención de más con la misma cantidad de recursos, o el logro de una
mayor producción en volumen y calidad con el mismo insumo. Esto se suele representar con
Según García (2011), La Productividad es el balance de todos los factores que dan vida a un
negocio o Industria, tiene un mayor alcance, pues abarca en todos los niveles de la
tiempo y costo, el propósito es reducir costos sin caer en el error de considerar solamente ese
recurso.
“La productividad es una ratio que mide el grado de aprovechamiento de los factores que
productividad. Cuanto mayor sea la productividad de nuestra empresa, menor serán los costes
de producción y, por lo tanto, aumentará nuestra competitividad dentro del mercado (Cruelles,
2013)”
30
2.2.8 FACTORES DE LA PRODUCTIVIDAD
Según D’ Alessio (2004) “Los factores de la productividad se dividen en: internos, conocidos
como factores controlables, que son los que se manejan al interior de la empresa y factores
externos que son conocidos como no controlables, en aquellos sobre los cuales la empresa
no tiene manejo.
- Eficiencia: “Es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados
un producto en un periodo definición. Eficiencia es hacer bien las cosas” (García, 2011,
p.16).
“Una relación entre los recursos que se utilizan y los productos que se obtienen” (Kramis, 1994,
- Eficacia, “Es la relación entre los productos logrados y las metas que se tiene fijadas. El
Su fórmula es la siguiente:
31
2.2.9 PROCESOS DE PRE PRODUCCIÓN (PPR)
solicitado por el cliente. Aquí se realiza el Boom de materiales por orden de producción
definiendo las telas y avíos que se van a usar. Este proceso asegura el abastecimiento de
color.
Figura 14. Ficha de diseño de una prenda de tejido de punto de la empresa MODIPSA
32
Luego de definir los insumos a usar se ingresa los códigos solicitados por diseño en la ficha
técnica del ERP, para luego realizar el boom de materiales y comprar los insumos que ya no
se encuentran en stock.
MODIPSA.
y el valor estimado del tope, de esta manera se programa el tiempo que demorará en
33
El cálculo del costo estimado de la prenda se denomina cotización, y se realiza para poder
estimar cuanto nos cuesta la prenda, cuanta utilidad nos deja y a qué precio podemos
venderlo. Esta cotización es la que define los costos máximos a gastar en la prenda y es una
de la prenda que ha solicitado el cliente. Es aquí donde se desarrollan y analizan todos los
procesos por los cuales transitará la prenda por las fases de producción bajo las
En éste proceso se produce una muestra física con todos los datos proporcionados por el
cliente y que deben ser validados por él una vez obtenido el prototipo. Así mismo se va a
producción para su posterior tarifado (Guerreiro, 1995). A continuación se detallan las tareas
un molde físico que se emplean son trazos sobre un papel que procura seguir las formas
del cuerpo humano y servirán de base para el corte del tejido. En la figura 16 se muestra
34
Figura 16. Ejemplos de moldes
conjunto de tamaño de los moldes de manera gradual desde el menor al mayor tamaño
de fijar e informar, sobre las características técnicas a cada uno de los sectores de la
diseñar.
35
Figura 18. Hoja técnica
36
2.2.10 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS
las ordenes de producción a través de todo el recorrido. En los diagramas de flujos se han
empleado los siguientes símbolos para representar los tipos de procesos desarrollados en
entre los sub-procesos, la construcción del mapa de procesos implica como paso inicial la
ejemplo de ello.
directamente relacionados con las operaciones de la empresa que se realizan para elaborar
un producto o servicio.
compañía.
37
Procesos de soporte. Llamamos procesos de soporte a aquellos que abastecen a la
organización en los recursos que esta requiere, como son personas, maquinas, materia
prima y de esta forma poder darle mediante los procesos respectivos un valor agregado,
que hará que el cliente desee nuestro producto. Aquí encontramos: Contabilidad, compras,
- GRÁFICO DE PARETO: Es una herramienta que rige el siguiente principio: El 20% de las
variables causan el 80% de los efectos, por tal motivo nos concentramos en las variables
que son importantes y no del total. Esta gráfica nos brida beneficios los cuales se
Permite conocer cuáles son los problemas que deben resolverse primero.
Podemos ver de manera organizada la frecuencia con que ocurren los problemas y su
impacto.
38
Con esta herramienta podemos comenzar a proponer mejoras.
Nos permite realizar la toma de decisiones de manera más fácil, ya que tenemos
equipo, identificando las posibles causas de un problema y así encontrar una alternativa de
calidad de un proceso.
Realizar un análisis a los problemas principales con la finalidad de poder tener medidas de
prevención.
Tener una pizarra donde todos puedan visualizar las ideas mencionadas.
Todas las ideas son válidas, no se deben juzgar o criticar las ideas propuestas.
39
Al buscar las causas de un problema no se deben señalar culpables.
Es muy importante tener un espíritu colaborador durante la sesión de lluvias de ideas, donde
el equipo debe participar de forma seria y responsable, ayudando a que todos en el grupo
puedan participar.
Diseñado para resolver problemas complejos, ante incertidumbres para la decisión, para ello
se determinan criterios que se ponderan a través de la tabla de valores propuesta por Thomas,
los cuales permite de manera eficiente y gráfica organizar la información, de esta manera se
descompone, se analiza y se visualiza los cambios por niveles para poder sintetizarlos.
La tabla de ponderación debe ser analizada con criterio, por personas que conozcan del
consistencia de la matriz elaborada con las ponderaciones, los cuales es consistente si el valor
40
Fuente: Saaty (1980)
- PROCESO: Es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que agrega
Hammer aporta una definición parecida (Hammer, 2006, p.68): “Un proceso es una serie
proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte está
entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las
normas y responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas son guías para
algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. En este sentido,
las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos
y facilitan la implementación de las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el
deben ajustar las conductas, tareas, o actividades en una organización para poder llevar a
cabo el cumplimiento de una política organizacional. Cabe destacar que forman parte del
41
- SUBCONTRATACIÒN: Para cualquier función de la cadena de suministro, la decisión más
Las razones por las que una empresa decide subcontratar son enormes. Entre ellas,
permite a una empresa enfocarse en sus competencias más fuertes; así como generar
actual/presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos
de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para
actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de
por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtenerbeneficios.
Donde:
42
t i: tasa de expectativa o alternativa/oportunidad
Cabe destacar que el VAN así calculado traduce ingresos y egresos a su valor equivalente en
en la forma correspondiente.
mutuamente excluyentes, donde debo optar por uno u otro, debe elegirse el que presente
el VAN mayor.
no se estén obteniendo beneficios, sino que evidencia alguna de estas situaciones: que no
se están obteniendo beneficios o que estos no alcanzan a cubrir las expectativas del
nos indica que el proyecto debe rechazarse. Por lo tanto, un VAN igual a 0 no significa que
no haya beneficios sino que ellos apenas alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto.
Asimismo, un VAN mayor a 0 indica que el proyecto arroja un beneficio aún después de
a la vez limitan el cálculo y la utilización del VAN son los siguientes: " Los ingresos son
reinvertidos a una tasa igual a la tasa de expectativa hasta el final del proyecto. " Los
43
- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO/RETORNO (TIR): Es otro criterio utilizado para la
tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor
presente de los egresos. Es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del Valor Actual
Neto, hace que este sea igual a 0. El argumento básico que respalda a este método es que
señala el rendimiento generado por los fondos invertidos en el proyecto en una sola cifra
que resume las condiciones y méritos de aquel. Al no depender de las condiciones que
interna o intrínseca del proyecto, es decir, mide el rendimiento del dinero mantenido en el
proyecto, y no depende de otra cosa que no sean los flujos de efectivo de aquel.
Cálculo: El cálculo de la TIR puede resultar muy complejo si la vida útil del proyecto excede
los dos períodos. En ese caso Figura 23, la solución requiere considerar a la TIR como
incógnita en la ecuación del Valor Actual Neto, ya que ella tiene la particularidad de ser la
Donde:
44
t n: número de períodos de vida útil del proyecto
financieramente atractivo ya que sus ingresos cubren los egresos y generan beneficios
mínima que permitirá a la empresa generar valor partir de esta. El costo de oportunidad es
el costo que se origina al tomar una determinación que provoca la renuncia de otro tipo de
alternativa que pudiera ser considerada al llevar acabo la decisión, esto es así porque
los beneficios de otras opciones. En este caso el costo de oportunidad son los beneficios
1. El COK es un concepto a largo plazo, mide el rendimiento esperado de largo plazo, por lo
puede proyectar que el rendimiento promedio en los siguientes periodos sea similar al
rendimiento esperado.
2. El COK tiene de manera implícita el concepto de riesgo. Una empresa debería usar un
A continuación se muestran los 3 métodos para calcular el costo de oportunidad del capital
45
Retorno esperado mediante el beta sectorial.
Donde:
B: Sensibilidad del proyecto con respecto al mercado. Grado de riesgo del proyecto.
Average Cost of Capital): es el coste medio ponderado de los dos recursos de coste que
tiene una empresa; la deuda financiera y los fondos propios. El WACC es básicamente la
suma del coste de la deuda y el coste de los fondos propios, calculado como una media
los fondos propios (Ke) que utilizaremos directamente en la fórmula del WACC en la Figura
25:
Figura 25. Ecuación del Coste medio ponderado del capital (WACC)
46
Fuente: Elaboración propia
Donde:
T: Impuesto de sociedades
D: Deuda financiera
E: Fondos propios
1. La deuda financiera (D) debe ser la suma de la deuda a corto plazo y a largo plazo.
2. Tanto la deuda financiera como los fondos propios deben tomarse a valor de mercado,
3. Se puede utilizar una WACC distinta para cada año de las proyecciones financieras al
utilizar una WACC distinta para cada año, ya sea que varié por la propia gestión de la empresa
47
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o
para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean,
misma necesidad en el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, estén localizados
Producto. Este proceso, tiene cuatro subprocesos: Reposo de la Tela, Tendido de la Tela,
se encarga de transformar los requisitos del cliente en especificaciones técnicas, que serán
producto o servicio. De acuerdo con este concepto, el proveedor puede ser el productor de
un proceso determinado.
- ALTOS MANDOS: Grupo de personas que están a cargo de la organización, pues ellas
48
- EFICIENCIA: Definimos la eficiencia como el resultado del uso de los recursos en una
compañía.
- INDICADOR: Es una medida asociada a una característica del resultado, del bien y servicio,
del proceso y del uso de los recursos; que permite a través de su medición en periodos
- PROCEDIMIENTO: Es el paso a paso de las tareas o actividades que se tienen que realizar
en un orden indicado.
- PROCESO: Es toda actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de
cliente.
- THROUGHPUT: Es la diferencia entre las ventas valorizadas en dinero menos los costos
- INVENTARIO: Es todo es definido como todo el dinero que el sistema invierte en la compra
decir colas de trabajo, demoras, reprocesos, paros), se considera el tiempo total que un
49
- PROTOTIPO: Producto manufacturado que sirve para demostrar la naturaleza y
el cliente y tiene que ser aprobado antes que se empiece a confeccionar la prenda a gran
escala.
desglosa por piezas las partes del cuerpo humano a vestir, de manera que cada pieza de
tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas produzca como resultado, un
modelo de prenda que concuerde con el diseño del modelo propuesto. Se plasma en papel
las medidas del esbozo del modelo realizado previamente por el diseñador.
- TOC: Siglas en ingles de la Teoría de Restricciones, filosofía de gestión creada por el Dr.
Eliyahu Goldratt.
50
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
51
3.1 VARIABLES
pre producción.
S.A.C.
Variable Independiente: Es una metodología sistémica que enfoca los problemas limitantes
a generar dinero de toda empresa, los cuales determina pasos para identificarlos y
compañía.
52
3.2 METODOLOGÍA
Según Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar (2016),
tipo correlacional, ya que tiene como finalidad encontrar la relación y comportamiento entre 2
Según Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar (2016),
– causal
que son susceptibles a ser observados y que contribuyen a la solución del problema.
e impacto que tienen sobre el contexto. Mediante el análisis podemos hacer un sistema de
los datos reales y comparar con la base Teórico - Científica para encontrar los problemas,
53
Método Inductivo: Mediante la inducción nosotros podemos generar suposiciones
los problemas.
54
CAPÍTULO IV
55
4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL
MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. es una empresa del rubro textil que cuenta con más
de vestir con venta a nivel nacional e internacional. Actualmente más de 2,500 colaboradores
trabajan para la empresa en sus diferentes áreas, distribuidos en sus 3 plantas de producción;
MODIPSA tiene 5 marcas propias dirigidas a cada sector del mercado como son Pionier,
56
Figura 28. Organigrama general de MODIPSA actualizado al 2018
MODIPSA es una empresa familiar, cuyo directorio es liderado por el Sr. Luis Diaz, quien
brinda los lineamientos en el plan estratégico de la empresa que se muestran en los siguientes
términos:
57
La presente investigación se realizará en la planta de tejido de punto ubicado en la
urbanización de Campoy, que atiende a clientes nacionales (de nuestra marca propia) y
Los tipos de prendas que se fabrican en esta planta son los siguientes: polos básicos, polos
moda, polos box, poleras, vestidos, blusas y trusas. Para prendas de exportación se fabrican
58
Figura 31. Collage de tipo de prendas que se elaboran en la planta de tejido de punto de
MODIPSA S.A.C.
59
Trusas
nacionales y externos durante los últimos 5 años (2012-2018), donde se puede observar que
positivamente.
60
De la clasificación en volumen se desglosa a detalle la cantidad de clientes y su porcentaje de
participación del margen facturado variable total de MODIPSA (el margen variable está
representado por la diferencia del precio de venta y el costo variable), en la siguiente tabla se
analiza que durante el año 2018 Manufacturas San Isidro (cliente nacional de marcas propias)
representa el 60,9% del total del monto facturado. Por lo tanto se concluye que en
producción del cliente nacional en la fecha y cantidad solicitada, por consecuencia, cualquier
mejora que se quiera realizar debe estar relacionada con la producción del cliente nacional
61
Para MODIPSA las interrelaciones de la empresa constan de un proceso estratégico
y salud ambiental que nos brindan lineamientos para controlar nuestros parámetros en los
procesos físicos y químicos que regulan la seguridad del trabajador y del medioambiente. Y
por último la gestión de calidad que nos brinda políticas que se deben cumplir para el éxito de
correspondiente. Por último los procesos de soporte necesarios para llevar la ejecución de las
operaciones y cumplir los lineamientos de los procesos estratégicos, como son la gestión
SEGURIDAD Y
PLANEAMIENTO SALUD GESTIÓN DE
ESTRATÉGICO CALIDAD
AMBIENTAL
S
N A
E T
C I
E GESTIÓN COMERCIAL PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN S
S F
I INVESTIGACIÓN Y A
D ANÁLISIS DE MERCADO DISEÑO DE C
COLECCIONES
A TELA CANALES DE VENTA
C
D I
MUESTRAS VENTAS
E Ó
OPERACIONES
S N
PRENDAS EXPORTACIÓN
LOTES, TALLAS Y LANZAMIENTO DE
D COMBINACIONES PRODUCTOS
E D
L E
L
C CONTROL DE CALIDAD
L C
I L
E AUDITORÍA INTERNA
I
N E
T N
E T
SOPORTE
E
GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN DE GESTIÓN DE GESTIÓN MARKETING Y
LOGÍSTICA FINANCIERA CONTABLE RRHH MANTENIMIENTO INFORMÁTICA PUBLICIDAD
62
La razón social del principal cliente de MODIPSA es MASISA (Manufacturas San Isidro S.A.C.)
un 10.7% más que el 2017, este dato es una política determinada por la dirección general. Al
término del año 2018 se presenta un crecimiento real del 7,1% equivalente a S/17,301,402
más de venta en soles del 2018 en comparación con el 2017, sin embargo no se llegó a cumplir
Sabiendo que existe un crecimiento de ventas por parte del cliente principal, analizaremos la
evolución anual de la producción requerida por el cliente desde el 2015 a Julio del 2018 para
la planta Campoy y lo compararemos con la producción real entregada para poder identificar
63
las unidades producidas no satisfacen la demanda del mercado, por lo que se determina que
punto Campoy del cliente nacional desde el 2015 a Junio del 2018
Económicamente la cantidad de prendas que se deja de producir y por ende entregar al cliente
que se deja de ganar al no abastecer oportunamente los pedidos colocados por comercial.
64
Gráfica 4. Cantidad de prendas anuales no entregadas al cliente nacional y la pérdida de
pues la programación de las fechas tiene relación con la distribución de la mercadería a los
65
Tabla 6. Cronograma del periodo de tiempo establecido para el ingreso de mercadería por
venta ya que para la empresa MODIPSA no existe penalidad que le afecte el entregar un
producto tarde a MASISA. Analizando los cumplimientos en fecha al cliente durante el año
2016 a Junio del 2018 se observa que existe entrega de mercadería fuera de fecha al tener un
66
porcentaje promedio de cumplimiento sobre el 53%. Sin embargo se nota una mejoría en
Gráfica 5. Nivel de cumplimiento semestral de entregas desde el año 2016 a Junio del 2018
El cumplimiento de las fechas depende del tiempo de respuesta al cliente, por ende el tiempo
de producción necesario para procesar un lote de prendas debe estar dentro del tiempo
solicitado por comercial, por ello se analizó desde el año 2012 hasta Junio del 2018 el lead
time real de producción vs el lead time solicitado por el cliente, al realizar la comparación se
demuestra que existe un incremento del lead time de producción con respecto a lo requerido
por el cliente, y que el pico asciende en el año 2018 (desde Enero hasta Junio).
67
Gráfica 6. Comportamiento del lead time promedio real de producción de pedidos nacionales
VS lead time solicitado por comercial desde el 2012 a Junio del 2018
puesto que trabaja con el mercado Retail y produce prendas de acuerdo a la rotación de sus
líneas de productos. El proceso para reponer un producto vendido nace desde el diseño del
prototipo hasta la entrega de los productos al cliente final y este tiempo actualmente se
Figura 33. Proceso macro del proceso de reposición de un producto vendido del cliente
MASISA
68
Esto obliga al cliente a lanzar un requerimiento de prototipo para venta con 4 meses de
se va a vender después de 4 meses. Con lo rápido que es el Fast Fashion proyectarse con
estar en la tendencia de la moda, y que para venderlo se tengan que aplicar descuentos
afectando el margen por prenda. Además tener un lead time largo incrementa los niveles de
importancia de reducir el lead time de MODIPSA para desde el enfoque de la necesidad del
cliente ayudarlo a no anticiparse con mayor tiempo, reducir las incertidumbres y los inventarios.
puesto que más del 90% de los productos que se lanzan a producción se tejen tela. A
continuación se muestra el porcentaje de pedidos que se tejen tela analizado durante el año
2018.
69
También es importante ofrecer un producto a un precio competitivo y la forma de controlarlo
es mediante el costo de la prenda a nivel producción, con este dato podemos controlar los
gastos y maximizar el uso de los recursos entregando mayor cantidad de prendas con el mismo
primeros semestres al producir menos prendas y mantener o elevar los costos operativos,
es generada por la administración interna de la planta que no planifica una buena gestión de
los recursos.
Gráfica 8. Comportamiento del costo de producción por prenda por año y semestre de la
Bajo el panorama de la situación actual de la empresa se concluye que para cualquier planta
cantidad requerida, a un precio competitivo y productos de calidad. Todos estos puntos logran
mantener a los clientes y crear oportunidad de incrementar las ventas al conseguir nuevos
70
clientes. El indicador que usaremos para saber si como gestión global la planta es productiva
planta no logra acercarse a la meta puesta por la dirección general, si se quiere mejorar este
consecuencia la reducción de sus gastos, es por ello que analizaremos en que estación de la
de la planta versus el requerimiento comercial durante el 2018 para identificar la estación con
71
menor capacidad. En la siguiente gráfica se observa que existe un problema de exceso de
Gráfica 10. Porcentaje del exceso de carga por estación de la empresa MODIPSA en
Sin embargo, para elevar la restricción se trabaja con talleres externos de confección y
mediante esta determinación se brinda la solución a este problema. Hay que considerar que
en el mercado existe mayor cantidad de talleres que trabajan prendas de punto, y mediante
72
necesaria para la producción de prendas, se realiza la programación y compra de materiales,
ajustes de los moldes, escalados, tizados y ficha técnica. Este proceso brinda valor agregado
a usar, por tal motivo elevar este cuello de botella tercerizando pone en riesgo la divulgación
la calidad del producto al ser una parte importante en la definición de la información necesaria
para procesar.
limitante que marca la cantidad de prendas que pueden salir del sistema, hay estaciones que
tienen mayor capacidad y que no se subordinan, provocando que haya un exceso de inventario
Gráfica 11. Comparación de las capacidades por estación analizado para el año 2018
73
Al tener identificada la restricción por capacidad en el proceso de pre producción, analizaremos
como afecta en el flujo de producción en unidades de tiempo, ya que existe colas de trabajo
por el exceso de carga. Este indicador se determina como lead time y es muy importante para
gestión interna nos permite tener una ventaja competitiva y reducir los inventarios.
Como concepto de Lead time se determina como el tiempo que tarda una unidad en atravesar
todo el proceso de producción, desde la recepción del pedido hasta la entrega al cliente del
producto.
La reducción del Lead time para la empresa nos da mayor flexibilidad y mayor capacidad de
respuesta al cliente, como efectos beneficiosos de un corto lead time se obtiene lo siguiente:
1. Ventaja competitiva: Tener un lead time corto permite entregar el producto al cliente de
una manera más rápida, convirtiéndose en una ventaja competitiva ya que posiciona a
distribución y entrega.
74
2. Reducción de inventarios: Al reducir el lead time se adquiere una mayor capacidad de
respuesta ante los pedidos y pasa a ser innecesario tener grandes cantidades de
terminados.
3. Hábito de mejora continua y solución de problemas: Al tener un lead time corto los
rendimiento.
Aplicando la herramienta árbol de la realidad actual se determina que el lead time impacta en
el tiempo de rotación de sus productos para reponer cuando un producto se haya vendido,
mientras mayor sea el tiempo que demora en reponer menos posibilidad de ingreso de ventas
75
Figura 35. Árbol de la realidad actual del impacto del lead time en la meta de la compañía.
Se tiene limitaciones de
La planta produce productos capacidad en la planta de
para el stock de seguridad producción
Tener un tiempo de respuesta largo genera que la empresa este un paso atrás de la
competencia, y con ello que vaya perdiendo potenciales clientes. Tomando este punto
76
importante como nuestro principal problema se analizó los tiempos de producción reales por
cada proceso que pasa una prenda, en la gráfica 12 se muestra el Gantt actual de producción
en días, el tiempo de producción actual necesario para procesar un lote de prendas es de 129
días en su ruta más larga (Para las ordenes de producción que se tejen tela ya que son más
del 90% del total de producción). En esta gráfica se identifica visualmente que el proceso que
Sin embargo, para poder considerarse restricción es necesario evaluar el sistema tomando en
lo denominaremos “capacidad” para que sea punto de comparación con el lead time real. El
resultado de la diferencia de estos tiempos se ha denominado lead time exceso, que son la
cantidad de días que se ha excedido en procesar una producción por cada fase. Lo que se
puede observar en la gráfica 13 es que el proceso de pre producción es quien mayor exceso
de lead time presenta, con 27 días representa el 28.6% del lead time total de laestación.
77
Gráfica 13. Exceso del lead time promedio por procesos de producción de MODIPSA
importante analizar el impacto que tiene el tiempo en que se demora en procesar un lote de
prendas en pre producción en el flujo total de la ruta más larga. Para ello se realizó la tabla 7,
analizado durante el primer semestre del 2018 para hallar el porcentaje de participación del
lead time exceso sobre el lead time meta total que debería demorarse un lote de prendas por
el proceso productivo.
Tabla 7. Impacto del lead time en participación al tiempo total de producción durante el
78
Con el porcentaje de participación de impacto hallado (lead time exceso entre el lead time
proceso de pre producción por el exceso de lead time que presenta y que afecta al flujo total
Gráfica 14. Impacto del lead time por procesos durante el periodo de Enero a Junio del 2018.
exceso de tiempo y en el tiempo total de producción (ver tabla 8), se determina que los
procesos que representan el 50% del tiempo total de producción son la producción de tela,
confección y pre producción, y por el otro lado el porcentaje de participación de atraso debido
al exceso de lead time que presenta un exceso del 270% de exceso es el proceso de pre
producción.
79
Tabla 8. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción
Tomando estos datos y realizando un comparativo, se concluye que el proceso principal que
obtiene mayor atraso es pre producción cuyo impacto en el lead time total de producción es
de un 12%, es decir que las mejoras que se realicen para reducir el exceso impactará
de tela representa el 24% del lead time total de producción, pero cuyo atraso generado solo
es un 5%, por lo tanto si se realizan mejoras para reducir los atrasos de esta área no tendremos
15% del lead time total y un 54% de atraso es confección, y será antecedente este punto a
Concluyendo que para esta investigación se tomará como restricción el proceso de pre
producción porque simboliza el 32% del problema total y es limitante de capacidad, por lo tanto
las mejoras que se realicen en este proceso impactará significativamente en el proceso total
de la producción.
80
Gráfica 15. Comparativo de porcentajes participativos del lead time de la empresa MODIPSA
Con el análisis realizado se determina que el ritmo que marca al flujo total de producción es el
proceso de pre producción, por tal motivo es necesario encontrar la relación que existe entre
la cantidad de ordenes de producción que salen del proceso de pre producción con atraso
generados por el proceso de pre producción durante el año 2018 desde Enero a Setiembre.
81
A través de la herramienta de regresión estadística se demuestra que existe impacto directo
al cliente. Entre los 2 datos obtenidos analizados durante el 2018, se obtuvo una probabilidad
que a mayor cantidad de órdenes que salen con atraso del proceso de pre producción el
Gráfica 16. Regresión estadística del porcentaje de cumplimiento en fecha de los pedidos de
clientes nacionales con el N° de OPs con atraso generados por elproceso de pre producción
82
Fuente: Elaboración propia
Para contrarrestar el tema de lead time con la capacidad se realizó un diagrama de Pareto de
la cantidad de órdenes de producción que salen de cada proceso con atraso generado. En el
diagrama se puede apreciar que el proceso de pre producción y acabados representa el 20%
del problema al salir de cada proceso órdenes con atraso que posiblemente se conviertan en
incumplimientos al cliente. Con estos análisis se demuestra que por capacidad y por lead time
el proceso de pre producción es un problema para el flujo total productivo, por lo tanto es
83
4.1.2 VARIABILIDAD DEL PROCESO:
Los productos de los clientes nacionales presentan 26 rutas posibles, pero, que todos tienen
como común denominador los procesos: pre producción, corte, confección, acabados y pre
despacho.
Por tal motivo se analizó durante el 2018 el porcentaje relativo de participación por tipo de ruta
84
Tabla 11. Participación en prendas y porcentaje de las rutas de proceso durante el año 2018
Conociendo las rutas más usadas en las ordenes de producción, se realizará el análisis
comparativo del lead time del proceso con los procesos que intervienen en cada ruta para
a) Análisis del Lead time tomando referencia a la Ruta 1: Los productos pasan por los
85
Figura 37. RUTA 1: Corresponde al 34% del total de órdenes programadas.
PRE
COMERCIAL CORTE CONFECCIÓN ACABADO PRE DESPACHO
PRODUCCIÓN
El porcentaje de participación de impacto hallado (lead time exceso entre el lead time
capacidad total de producción) determina que el cuello de botella para la Ruta 1 se manifiesta
en el proceso de pre producción con un 51% de participación como impacto total en el tiempo
de producción.
Gráfica 18. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 1.
exceso de tiempo y en el tiempo ciclo de producción (ver tabla 12), se observa que el proceso
que tiene el mayor lead time de capacidad es la producción de tela y en tercer lugar el proceso
de pre producción con un 19%, por otro lado el mayor porcentaje de participación de atraso
debido al exceso de lead time es el proceso de pre producción con un 270%. Sabiendo de la
86
importancia de la reducción del lead time, tenemos un problema exceso de lead time en el
proceso de pre producción, siendo bajo este enfoque la restricción el proceso, ya que los
comparación.
Tabla 12. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción
b) Análisis del Lead time tomando referencia a la Ruta 2: Los productos pasan por los
El porcentaje de participación de impacto hallado (lead time exceso entre el lead time
capacidad total de producción) determina que el cuello de botella para la Ruta 2 se manifiesta
en el proceso de pre producción con un 36% de participación como impacto total en el tiempo
de producción.
87
Gráfica 19. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 2.
exceso de tiempo y en el tiempo ciclo de producción (ver tabla 13), se observa que el proceso
que tiene el mayor exceso de tiempo de procesamiento es pre producción. Se concluye que
Tabla 13. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción
88
c) Análisis del Lead time tomando referencia a la Ruta 12: Los productos pasan por los
diferentes procesos detallados en la Figura 39. Este tipo de productos llevan 2 procesos
Figura 39. RUTA 12: Corresponde al 11% del total de órdenes programadas.
El porcentaje de participación de impacto hallado (lead time exceso entre el lead time
manifiesta en el proceso de pre producción con un 44% de participación como impacto total
en el tiempo de producción.
Gráfica 20. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 12.
89
Realizando la comparación del porcentaje de participación de atraso y el porcentaje relativo
del lead time ciclo de producción se determina que al igual que las rutas anteriores el proceso
de pre producción es el cuello de botella por tener mayor exceso de lead time.
Tabla 14. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción
d) Análisis del Lead time tomando referencia a la Ruta 5: Los productos pasan por los
diferentes procesos detallados en la Figura 40. Este tipo de productos lleva 1 proceso
El porcentaje de participación de impacto hallado (lead time exceso entre el lead time
manifiesta en el proceso de pre producción con un 47% de participación como impacto total
en el tiempo de producción.
90
Gráfica 21. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 5.
Realizando la comparación de los porcentajes relativos del lead time total de producción y
porcentaje de atraso se determina que el proceso que tiene el mayor exceso de lead time es
Tabla 15. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción
e) Análisis del Lead time tomando referencia a la Ruta 3: Los productos pasan por los
diferentes procesos detallados en la Figura 41. Este tipo de productos lleva 1 proceso
91
Figura 41. RUTA 3: Corresponde al 6% del total de órdenes programadas.
El porcentaje de participación de impacto hallado (lead time exceso entre el lead time
manifiesta en el proceso de pre producción con un 34% de participación como impacto total
en el tiempo de producción.
Gráfica 22. Impacto del lead time por procesos de prendas de la Ruta 3.
La última ruta se observa que al realizar la comparación de los porcentajes de atraso y relativos
del tiempo total de producción se concluye que el proceso que mayor exceso de lead time
tiene es pre producción. Por tal motivo se define como cuello de botella del proceso de
producción.
92
Tabla 16. Comparativo de los lead time relativos de exceso y tiempo total de producción
Con los análisis elaborados en las diferentes posibles rutas que pueda tener una prenda se
demuestra que la restricción del sistema es el proceso de pre producción, por lo que
muestra el Gantt actual de producción en días, donde se aprecia que el tiempo ciclo de
producción actual necesario para procesar un lote de ordenes de producción de 37 días y que
el proceso que tiene mayor tiempo es programación y explosión de materiales. Para estos
procesos es importante mencionar que la unidad de medida base es por número de ordenes
de producción que pueden trabajar al día, ya que no se realiza transformación física de las
93
Para considerarse restricción mediremos la capacidad de cada estación, para esto es
necesario llevar todas las capacidades a una sola unidad de medida, en este caso
Gráfica 24. Gráfica del exceso de lead time promedio por los procesos de pre producción
la demanda comercial en número de ordenes de producción por día que pueden trabajar, en
materiales, por ser la estación con menor capacidad que las demás y que es por ello que
94
Tabla 17. Comparativo de las capacidades de los procesos de pre producción
la cual fue desarrollado por el profesor Thomas L. Saaty (1980) para la solución de problemas
del departamento de defensas de los EEUU. Los criterios que se evaluarán son los 4
siguientes:
Incremento de ventas
Cumplimiento de fecha
Lead time
Costos de producción
Las metodologías que se presentaron para realizar la comparación son: TOC (Teoría de
restricciones), Lean Manufacturing, Six sigma y las 5S. Utilizando los criterios mencionados se
valorizará en una matriz a través de la valoración propuesta por la metodología AHP que se
95
Tabla 18. Tabla de valoración de criterios de la metodología AHP
la tabla 19 donde el factor más importante para la solución de esta investigación se encuentra
Para comprobar la validez de ponderación se realizó una relación de consistencia la cual nos
permitirá si los valores colocados en cada criterio son coherentes y guardan relación con la
necesidad de solución del problema de esta investigación, ésta relación debe ser menor que
96
el factor de 0.1 lo cual se concluye que la ponderación realizada es correcta al tener un factor
de 0.0945 :
metodología AHP
Luego de realizar la ponderación por cada criterio y cada metodología se obtiene un resumen
donde se observa el resultado de las ponderaciones por metodología y por criterio, al realizar
la priorización se demuestra que debido a que el principal criterio que busca esta investigación
97
4.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
procede al análisis de cómo aprovechar la capacidad existente a fin de reducir su tiempo ciclo.
Para ello es necesario describir el proceso de programación que tiene como función principal
el abastecimiento de materia prima y avíos para cada orden de producción. En este proceso
se define los materiales a utilizar para una orden de producción y se gestiona la compra de los
avíos. El proceso depende del ingreso del pedido comercial y del ingreso de la tela para la
flujograma macro del proceso de programación y explosión de materiales para las ordenes de
98
Los días en exceso que presenta el proceso debe ser producto de alguna restricción, por ello
necesario tener información de consumos de los materiales y tener la tela para la orden de
producción en stock. Para obtener estos requisitos las ordenes de producción viajan de mano
99
Gráfica 25. Diagrama de flujo del proceso de programación y explosión de materiales
100
Teniendo la capacidad del proceso como problema restrictivo del flujo total de producción, es
necesario que las órdenes de producción que ingresen a este proceso estén con toda la
información necesaria para que no se detenga y solo dependan del único proceso propio de
desarrollo de muestras logran detener el flujo al tener una cantidad de ordenes de producción
salida de la estación para la siguiente fase, además que genera desorden, descontrol y pérdida
de las órdenes de producción al pasar por varias manos. Por otra parte, el ingreso de las
filtro inicial del cumplimiento de los requisitos mínimos para iniciar el proceso, de la cantidad
de carga que debe trabajar la estación, y por último de la prioridad que ordene el trabajo a
realizar.
Se realizó la matriz AVA para poder cuantificar el tiempo que agrega valor por actividad
laborables por el proceso de programación y explosión de materiales, y que el 58% del tiempo
de las actividades que se realizan no agrega valor al proceso. Los tiempos fueron sacados del
101
Tabla 22. Tiempos del flujograma para el proceso de programación de una OP – Matriz AVA
materiales para producir tela, programar y realizar la compra de los materiales, los cuales
se realizan cuando una orden de producción inicia el proceso. Es necesario eliminar los
proceso realizado por desarrollo de muestras a otro punto del flujo que no sea restricción,
102
para ello se convocó a una reunión con los responsables para discutir el tema y llegar al
El día jueves 2 de Agosto del 2018 se convocó reunión a: Jefe de Planta, Jefe de PCP, Jefe
Tabla 23. Herramienta de los 5 porqué sobre el cálculo del consumo para producción
Durante el cuestionamiento del tema del consumo de producción se detectó que existe un
mejorar el flujo, lo cual se resume que este punto se resuelve calculando el consumo en la
fase de muestra.
103
Figura 43. Diagrama de flujo del proceso del cálculo de consumo de materiales en la
104
El motivo de la demora es que para buscar la información de la muestra realizada se tomaban
tiempo ya que son aproximadamente 3 meses antes que la muestra había salido, y recordar
todas las observaciones que se tuvo en su momento acerca del desarrollo del prototipo sin
tener anotaciones en formatos era casi imposible. Por tal motivo, se ingresaba el prototipo a
desarrollo de muestras y se corría una validación (1 prenda muestra) con la tela correcta de
producción, y con esta validación recién se realizaban las anotaciones de las observaciones
que se tuviera al realizar los procesos del desarrollo de la muestra, además de considerar
encogimientos y revirados para elaborar el molde para producción. Una vez terminada la
validación, se realiza el cálculo del consumo y es en el fin de este proceso que se le entrega
Analizando el proceso de validación y desarrollo del prototipo concluimos que existe duplicidad
de trabajo, ya que durante el desarrollo del prototipo se realiza el mismo procedimiento, con la
información que se pueda extraer, es por ello que la fase consumo se trasladó al proceso del
desarrollo del prototipo, por no ser cuello de botella, y tener toda la información necesaria para
105
Figura 44. Implementación del cambio del cálculo del consumo al proceso de desarrollo de
prototipo
Se traslada el
proceso de
desarrollo de
validación al
desarrollo de
prototipo, y se
aprovecha en
obtener el
cálculo del
consumo
106
Este nuevo procedimiento mejora la cotización del prototipo que se muestra a Comercial, ya
que tendremos un costo más cercano a lo que realmente se va a gastar en la producción del
interpretación por parte de las personas, así cada proceso por donde pase el prototipo deberá
modelo en producción, de igual manera las correcciones que se tenga en el entalle también
serán escritos para tomarlo en cuenta al momento de realizar el ajuste de molde y escalado.
107
Figura 45. Nuevo formato del informe de análisis de desarrollo de muestras de la empresa
MODIPSA
108
Fuente: Área de desarrollo del producto MODIPSA.
109
Para implementar la mejora se hizo un corte del desarrollo de validaciones y el cálculo del
consumo en producción para todas las ordenes que tengan programación de entrega
comercial con despacho para Setiembre del 2018 y todas las ordenes que ingresaran con
fecha comercial de despacho a partir del mes de Octubre del 2018 en adelante ya tenían que
venir con la información del consumo del prototipo en el sistema. Habiendo trasladado este
proceso a la fase inicial del desarrollo del prototipo el flujo del proceso de programación y
110
Figura 46. Diagrama de flujo del proceso de programación y explosión de materiales
mejorado, trasladando a la fase inicial del desarrollo de prototipo el cálculo del consumo
111
De igual manera analizaremos el nuevo flujo con la Matriz AVA, para poder cuantificar la
fase muestra, de la Tabla 24 se concluye que existe una reducción de 1.6 días laborables para
Tabla 24. Tiempos del flujograma para el proceso de programación de una OP mejorado,
después de haber trasladado el proceso del consumo a la fase muestra – Matriz AVA
El segundo punto a verificar es la intervención del proceso Comercial y proceso de tela, que
112
Se levantó durante los meses de Agosto y Setiembre del 2018 información cualitativa y
de programar, y se encontró que el 70% de las ordenes que se programan tienen incidencias.
Tabla 25. Porcentaje de ordenes de producción con incidencias de los meses de Agosto y
Al tener un alto porcentaje de inconvenientes con las ordenes de producción que detienen el
flujo, se analizó la frecuencia por incidencia para poder armar un diagrama de Pareto y
113
Gráficamente se observa que la falta de consumos, el stock de avíos y la falta de códigos de
avíos son las incidencias que engloban el 80% del problema. Con esta información el 27 de
Agosto del 2018 se convocó a una reunión a los responsables de los procesos que intervienen:
Jefe de planeamiento comercial, Jefe de planta, Jefe de PCP, Jefe de producción textil, Jefe
de diseño, Jefe de logística y Encargada de programación para discutir esta problemática. Ver
Anexos.
En esta reunión se trabajó los siguientes puntos y se determinó soluciones a cada pregunta
responsabilidades.
114
Tabla 27. Preguntas realizadas en reunión sobre las incidencias encontradas en la
programación
inventario, colas de trabajo, desorden y posible pérdida de las ordenes de producción, es por
eso que para Planeamiento y control de la producción era casi imposible controlar este proceso
inicial, y saber el estado de las ordenes al tener demasiada carga y ordenes disgregadas en
producción, se tomaron datos los 1ros días y mitad de cada mes desde Junio hasta Agosto
del 2018, y se observa que la cantidad en volumen pendiente que tiene el proceso de
programación y explosión de materiales promedia las 192 órdenes en el día, sin embargo, la
realidad es que las ordenes se encontraban físicamente dispersas en otros procesos, siendo
su carga real un promedio el 8% del volumen total. En esta gráfica se muestra también que a
partir de la 2da quincena del mes de Agosto al haber trasladado el cálculo del consumo del
115
Gráfica 27. Carga en volumen del número de OPs pendientes para el proceso de
Al demostrarse que el ingreso de las ordenes al proceso está generando descontrol, se debatió
entre los participantes y se determinó por mutuo acuerdo que como parte de las funciones de
Planeamiento de producción es regular la carga y establecer el orden de trabajo sea éste quien
manera PCP recibiría los pedidos comerciales, revisaría los artículos que se tienen que
mandar a tejer tela y validaría que la información de la ficha de diseño este correcta para dar
inicio al proceso, además de ser el proceso inicial, puede realizar el cálculo de la fecha
planificada de entrega del pedido y poder fijar una prioridad (orden) del trabajo.
Esta descarga de trabajo en el proceso de programación liberará tiempo para que puedan
116
materiales, para que de esta forma reforzar el trabajo que están haciendo, corregir los errores
constantes y eliminar la revisión que hace la encargada del proceso una vez terminado el
Figura 47. Gantt del programa de capacitación para los colaboradores del proceso de
GANTT DE CAPACITACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EXPLOSIÓN DE MATERIALES
DURACIÓN: 18 HORAS CAPACITADORA: Ing. Karen Ramos HORARIO: 3 PM a 5 PM
DÍAS: MARTES Y JUEVES LUGAR: Sala de reuniones N° 2 N° PARTICIPANTES: 5
por tal motivo se les realizó una ceremonia pequeña por la culminación exitosa de la
capacitación.
117
Figura 48. Récord de nota de la capacitación realizada al área de programación durante
PRÁCTICAS DIRIGIDA 2
PRÁCTICAS EN EL PRÁCTICA EXAMEN PARCIAL (POLO CALIFICACIÓN
PARTICIPACIÓN (TRABAJO PRÁCTICO - EXAMEN FINAL (ENTERIZO)
ÁREA (VIVO) DIRIGIDA 1 PROMOCIONAL) FINAL
EVALUACIONES DESELVOLVIMIENTO)
FICHA - EXPLO - NOTA FINAL
ORAL NOTA FINAL NOTA FINAL NOTA FINAL CAPACITACIÓN
TOMA DEC (TEORÍA)
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
PROGRAMADOR(A) NOTA POND NOTA POND NOTA POND POND NOTA POND POND NOTAL FINAL
FINAL FINAL
1 STEFANY SALGADO 16 32 13 13 16.8 33.6 13 39 47 47.00 17 68.00 17.89
2 ALEIDA LEYVA 13 26 15 15 16.3 32.6 13 39 50 50.00 16 64.00 17.43
3 LUZ SALGADO 13 26 14 14 16.1 32.2 14 42 43.3 43.30 16 64.00 17.04
4 ROSA MARIA ENCISO 16 32 12 12 18.9 37.8 12 36 48 48.00 11 44.00 16.14
5 MARIELA SOCCA 16 32 15 15 14.3 28.6 14 42 51.3 51.30 15 60.00 17.61
PUNTUACIÓN MÁX 20 20 20 20 20 20
Concluyendo con estos cambios realizados, el flujo mejorado se observa en la figura 49, donde
se traslada el control del ingreso de la carga a PCP y se elimina la revisión del trabajo realizado
118
Figura 49. Diagrama de flujo del proceso de programación y explosión de materiales
mejorado
Con respecto a la información que se debe filtrar para no tener paros en el proceso por falta
información brindada por diseño y comercial a producción de los cuales se plantearon las
siguientes políticas:
Figura 50. Políticas de MODIPSA implementadas en Setiembre del 2018 con relación al
119
Fuente: Área de procedimientos y métodos de MODIPSA
120
Sin el cumplimiento de las políticas no se puede dar pase para el inicio del proceso, PCP está
cualitativos, para poder proceder a las sanciones correspondientes internas por falta del
Figura 51. Formato de los indicadores de cumplimiento de las políticas de ingreso de pedidos
comerciales a producción
También se uniformizó un formato único de ficha de diseño ya que actualmente cada marca
tiene un formato de ficha diferente y cada una llena la información de acuerdo a su formato.
Esto genera que la interpretación de las fichas no sean entendibles, que cada marca lleve una
121
lógica de orden y que la información que se requiere no sea tomada en cuenta al no colocarla
en sus fichas, el formato presentado que ha sido autorizado por la jefatura de diseño se puede
Figura 52. Ejemplo de la nueva ficha de diseño aprobada por Jefatura de diseño
explosión de materiales es lo correspondiente a sus funciones, por lo tanto con los cambios
a otras fases.
122
Cuando se analizó el cuello de botella del proceso de pre producción se concluyó que la
siguientes subprocesos que tienen exceso de lead time y que de la poca producción que podía
y su capacidad de lead time debe ser 1 día. Actualmente las órdenes que ingresan a este
proceso demoran en salir no por un tema de capacidad, sino por un tema de falta de
tenía o faltaba algo, los analistas tenían que estar preguntando a cada dueño del proceso
y eso les tomaba tiempo. A continuación se muestra una tabla del antes y después del
ahora la información ya llega completa desde el inicio, por lo que el tiempo de espera que
123
Tabla 29. Comparación del antes y después del cambio en el proceso de programación y
producción, lo cual eleva el flujo en cantidad de órdenes que se entregan para corte.
Gráfica 28. Carga por quincena en volumen del proceso de Ajuste de molde y ficha técnica
124
Proceso de control de stocks de materiales: En este proceso se revisa la disponibilidad de
los materiales del stock, para lanzar una producción al proceso de corte, por política, las
para la orden de producción, por lo que se esperaba hasta su compra y llegada al almacén,
la consecuencia de esta espera de tiempo era el incremento del lead time. Debido a los
los insumos de marca se compran con las proyecciones por lo tanto al momento de
programar ya tenemos los avíos en stock o con una orden de compra con fecha próxima de
llegada, los insumos que no son personalizados se compran con la información del formato
de solicitud de compra de avíos nuevos donde hay información del lugar de compra, del
reducción del lead time. También se establecieron políticas para la revisión, ya que debido
a que tenemos etapas y tiempos por las que transita las prendas según su ruta, la llegada
en reunión del 15 de Setiembre del 2018 donde los participantes fueron: Jefe de planta,
125
Figura 53. Nuevas políticas para el proceso de control de stocks de materiales
del proceso y se reduce el tiempo de procesamiento, por lo tanto todo el sistema se limita a la
restricción, es decir que la cantidad de ordenes de producción que puede entregar la restricción
es la cantidad de prendas que puede entregar el sistema y que ésta cantidad no debe disminuir
126
puede observar en la gráfica 29 que al elevar la capacidad de pre producción se balancea las
Gráfica 29. Comparativo de las capacidades disponibles por estación mejorado, con
127
Tabla 30. Nuevo cálculo de capacidades con la mejora implementada en la restricción,
Con la subordinación de los demás procesos de la restricción, se logra reducir el lead time y
esta manera PCP dosifica la carga ingresada al proceso y regula el flujo en base a la cantidad
de ordenes de producción que debe hacer la restricción. En la gráfica se observa que el tiempo
ciclo de producción de prendas en su ruta más larga disminuye de 129 días a 102 días.
Gráfica 30. Gantt de producción anual por lote de prendas mejorado del 2018
128
También se calculó el exceso de días que se tomaba el proceso de pre producción que era de
27 días y que se redujo a 0 días, por lo tanto se optimizó el proceso aprovechando al máximo
sus recursos.
Gráfica 31. Gráfica del exceso de lead time por procesos de la empresa MODIPSA durante
el 2018
dando desde Agosto del 2018, en la tabla 31 se aprecia la evolución progresiva de la reducción
del lead time, demostrando que hay mejoría de un tiempo de procesamiento de 37 días a un
Tabla 31. Evolución del lead time de los procesos de pre producción desde Agosto hasta
129
Fuente: Elaboración propia.
Esta mejora en el flujo impacta en las capacidades de los procesos, ya que se libera de carga
y delega responsabilidades a otros procesos que no son limitantes del sistema. En la tabla 32
se analiza en base a los nuevos flujos de producción las nuevas capacidades de los procesos
El último paso de la teoría de restricciones es volver a analizar el proceso para poder identificar
nuevamente la restricción, sin embargo, este ciclo de mejora continua debe tomarse con
a un 10%, con esta información para siguientes investigaciones servirá de antecedente para
seguir con la mejora continua del sistema a través de los 5 pasos de la metodología TOC.
130
4.4 RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMENTO
Todo el proyecto fue desarrollado por un equipo de colaboradores que laboran en la empresa,
donde el Sponsor es el Gerente general de MODIPSA y los interesados del proyecto que son
131
Para la implementación de las soluciones planteadas no fue necesario reubicar o depurar
Tabla 33. Cantidad de personal operativo del proceso de pre producción durante el 2018.
desempeño. Para las capacitaciones y las reuniones fue necesario ambientar un espacio y
132
4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO
después de haber implementado la TOC. Para ello debemos costear el valor de este proyecto
de las mejoras.
Tabla 35. Presupuesto del proyecto “Propuesta de aplicación de la TOC en el proceso de pre
S.A.C.”
133
En la tabla 36 se muestra la situación actual del 2018 y la situación esperada con los cambios
total variable que se deja de perder al no entregar la cantidad solicitada por la demanda
comercial.
Tabla 36. Situación actual y situación esperada de la cantidad de prendas entregadas versus
venta que siendo la inversión inicial de 20,648.81 soles del proyecto estaríamos ahorrando un
Tabla 37. Cálculo del beneficio neto en ahorro de la pérdida del coste de oportunidad de
134
El flujo de caja esperado se solicitó los datos al área de finanzas y contabilidad de la empresa
Tabla 38. Flujo de caja esperado con la implementación de la TOC del segundo semestre del
2018
empresa se le consultó como se financiaría la inversión del proyecto que tiene un valor de
S/20,648.81, y se indicó que debido a que es un gasto marginal se le considerará dentro del
presupuesto de la empresa por lo que se tomó como patrimonio del inversionista para el
cálculo del WACC (Coste promedio ponderado del capital) para tomarlo como tasa para el
Cálculo de del VAN (Valor neto actual) y TIR (tasa de retorno de la inversión).
135
Fuente: Elaboración propia
Debido a que se está realizando el cálculo a nivel mensual, era necesario prorratear el costo
Cálculo del Van y el TIR, con el flujo de caja esperado se calculó el valor actual neto y la tasa
interna de retorno, obteniendo resultados positivos que brindan la viabilidad financiera para
este proyecto.
136
Tabla 39. Cálculo del Van y el TIR para el proyecto
En la tabla 40 se muestra la situación actual del 2018 y la situación real obtenida del resultado
prendas y en margen total variable que se deja de perder al no entregar la cantidad solicitada
137
El beneficio que hallaremos es el ahorro de dinero de la pérdida del coste de oportunidad de
venta que siendo la inversión inicial de S/20,648.81 soles del proyecto hemos ahorrado
Tabla 41. Cálculo del beneficio neto en ahorro de la pérdida del coste de oportunidad de
El flujo de caja esperado se solicitó los datos al área de finanzas y contabilidad de la empresa
MODIPSA para saber cómo realmente se ha terminado el año, y observamos que culminamos
Tabla 42. Flujo de caja real con la implementación de la TOC del segundo semestre del 2018
138
Al momento de presentar el proyecto al Sponsor que es el gerente general y director de la
empresa se le consultó como se financiaría la inversión del proyecto que tiene un valor de
S/20,648.81, y se indicó que debido a que es un gasto marginal se le considerará dentro del
presupuesto de la empresa por lo que se tomó como patrimonio del inversionista para el
cálculo del WACC (Coste promedio ponderado del capital) para tomarlo como tasa para el
Cálculo de del VAN (Valor neto actual) y TIR (tasa de retorno de la inversión).
Cálculo del Van y el TIR, con el flujo de caja esperado se calculó el valor actual neto y la tasa
interna de retorno, obteniendo resultados positivos que brindan la viabilidad financiera para
este proyecto.
139
CAPÍTULO V
140
5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS
creciendo progresivamente de manera ascendente, este crecimiento nos indica que estamos
generando mayor velocidad de ventas para la compañía y que esta venta nos está generando
El diagnóstico situacional fue tomado hasta el primer semestre del año 2018, puesto que era
observa que la productividad fue decayendo progresivamente desde el 2do semestre del 2016,
por lo que en los primeros meses del 2018 se hicieron esfuerzos para mejorar, logrando el
incremento. La mejora de esta investigación comenzó a implementarse desde Julio del año
Noviembre del 2018, sin embargo los resultados a nivel de análisis semestral no son favorables
La mejora se realizó en el proceso de pre producción, que es uno de los procesos iniciales de
toda la cadena de productiva, por lo tanto las mejoras que se hicieran en esta fase no se
notarían de manera inmediata en el impacto total del sistema, sino unos meses después de
implementar la mejora, puesto que el tiempo ciclo de producción es de 60 días. Por lo tanto es
necesario que detallemos lo que sucedió en el año 2018, para poder explicar la evolución de
141
Gráfica 32. Tendencia del comportamiento de la productividad según teoría de restricciones
En la gráfica 32 se muestra la evolución de la productividad por meses del año 2018, donde
se puede apreciar que la productividad en el primer trimestre del año sigue decayendo, sin
embargo ya para los meses de abril, mayo y junio sube porque la facturación de MODIPSA
fue casi del 60% más en estos meses que en los meses anteriores, esto se debe a que en el
primer trimestre se elevó el costo variable, es decir hubo mayor salida de materia prima, pago
de personal destajero y pago de servicios que fueron necesarios incrementar para cargar la
planta y poder comenzar a despachar mayor cantidad de prendas desde Abril, este incremento
del 2018
142
Fuente: Área de finanzas MODIPSA.
justamente en este mes que se comienza a realizar el diagnóstico y las propuestas para las
desde Setiembre del 2018 para mejorar la producción futura desde la segunda quincena de
Octubre en adelante. De esta manera se nota el cambio a partir de Octubre con el incremento
que para el mes de Enero del 2019 habremos llegado a la meta de 1,20.
143
La implementación de la teoría de restricciones en el proceso de pre producción fue para
teníamos que incrementar el flujo de producción y reducir el lead time, para que con estos
donde se observa que existe una tendencia del incremento del cumplimiento desde el 2017,
mencionar que en el 2do semestre del 2018 el cumplimiento cayó en 4% con respecto al
primer semestre del 2018, no obstante el nivel de cumplimiento como año 2018 creció con
Gráfica 34. Comportamiento del cumplimiento de entrega de los pedidos nacionales al cliente
144
Analizaremos más a detalle el cumplimiento de las entregas durante el año 2018, como se ha
entregue dentro de la fecha planificada. Ahora bien, se debe considerar que el tiempo que
comercial coloca sus pedidos es con 60 días de anticipación al despacho, por eso es que las
ordenes que se coloquen hoy, tendrán que salir 60 días después. Siguiendo esta lógica, se
salida del proceso de pre producción y el mes de despacho final del sistema.
Tabla 45. Comparación de la demanda comercial para el proceso de pre producción versus
sus meses de entregas programados para despacho del cliente nacional de MODIPSA.
meses del año 2018, y se observa que el nivel de cumplimiento fluctúa en algunos meses,
crece y decrece, sin embargo durante el segundo semestre se ve que existe mejor estabilidad
145
Fuente: Elaboración propia.
restricción del sistema. Sin embargo, a partir de la implementación de las mejoras se puede
apreciar una mejoría desde el mes de Setiembre, donde el nivel de cumplimiento crece y el
fluctuaciones.
Tabla 46. Comparación de la demanda comercial para el proceso de pre producción versus
146
LEAD TIME: El tiempo de respuesta requerido por el cliente es de 60 días para los pedidos
que se tienen que tejer tela, y si se puede entregar en menos tiempo sería mucho mejor ya
observa el comportamiento del lead time de producción durante los años 2012 y 2018, en
un inicio el lead time se mantenía cerca de la meta, sin embargo a partir del segundo
semestre del 2014 comienza a incrementar teniendo picos de hasta 38 días más, este
Gráfica 36. Lead time de producción por meses y semestres de los pedidos del cliente
nacional de MODIPSA.
Analizando a detalle el año 2018, en la gráfica 37 se muestra la reducción del lead time a partir
del segundo semestre del año, la mejora implementada desde Setiembre impacta
147
directamente en el lead time desde Agosto y a partir de allí se mantiene cerca de la meta
Gráfica 37. Comportamiento del lead time de producción de los pedidos nacionales de la
Debido a que la mejora se implementó en una de las fases iniciales del proceso, se analizó el
tiempo que llevaba procesar esta etapa inicial, desde el procesamiento de la tela hasta la
salida de las ordenes de pre producción a corte. En la gráfica 38 se demuestra que el impacto
de la reducción del lead time, se debe a la reducción del tiempo de procesamiento de la etapa
Gráfica 38. Comportamiento del lead time de las fases iniciales de la producción de pedidos
148
Fuente: Elaboración propia.
aumentar el flujo y con ello la velocidad de las ventas como objetivo principal, no obstante
también reduce del lead time y de los gastos, ya que al subordinar todo el sistema al ritmo
sobretiempos por tratar de cumplir con las eficiencias locales. Esta forma de gestión exhorta
decisiones y acciones que favorezcan al incremento del flujo, este cambio de pensamiento
ha sido bien recibido por los colaboradores, ya que ha sido posible la implementación rápida
de las propuestas de mejora y debido a la rápida reacción es que los resultados pudieron
producción por prenda, es decir cuántos soles nos cuesta producir una prenda, se observa
que durante el año 2015 y 2017 la prenda costaba entre 30 y 42 soles, y que normalmente
se elevaba el precio durante el primer semestre de cada año. Durante el primer semestre
149
del 2018 este monto se mantuvo sobre los S/ 32.00 soles por prenda y en el segundo
Gráfica 39. Comportamiento anual y semestral del Costo de producción por prenda de la
empresa MODIPSA
Analizando a detalle el año 2018 se observa que el costo de producción por prenda disminuye
progresivamente a partir del mes de Setiembre hasta llegar a Diciembre con costo de S/15.15
Gráfica 40. Comportamiento mensual del costo de producción por prenda de la empresa
MODIPSA
150
Fuente: Elaboración propia.
desarrollo del trabajo duró 3 meses de implementación, desde Agosto a Octubre del 2018, por
restricciones.
Para poder realizar la comparación de los indicadores de la gestión, primero debemos realizar
entregó.
151
En este cuadro se observa que en cantidad de número de órdenes y prendas equivalentes no
iguala a la cantidad esperada por la mejora, sin embargo, es mucho mejor que el panorama
Tabla 47. Comparativo de las capacidades reales y esperadas del proceso de programación
productividad real, y se aprecia que existe un incremento en la productividad del -0.30 anual
Gráfica 41. Comparativo de la productividad esperada versus los resultados reales después
de la implementación de la TOC.
152
Fuente: Elaboración propia.
prendas que podían salir de la restricción, y que estas prendas se consideren con entrega
dentro de la fecha, ya que el sistema se subordinó para que el esfuerzo realizado por pre
cumplimiento esperado fue de 90% y 96% respectivamente, sin embargo los resultados
reales es que alcanzaron el 60% y 73% respectivamente. Si bien es cierto que no se llegó
a lo esperado, por lo menos superó al año pasado que se encontraba en 44% y 53% en los
Gráfica 42. Comparativo del nivel de cumplimiento en fecha esperado versus los resultados
153
Fuente: Elaboración propia.
LEAD TIME: Cuando se identificó el problema del sistema, se detectó rápidamente que
existía un problema de alto lead time, y que éste no estaba cerca del tiempo que requería
comercial para obtener sus productos que es 60 días. Por tal motivo se trabajó en el proceso
desarrollo de las mejoras se fueron dando desde Agosto del 2018 donde se nota un fuerte
cambio en la disminución del lead time, logrando que éste sea uno de los beneficios de la
tener 3 meses consecutivos con menos cantidad de lead time del esperado, sin embargo
altera en gran magnitud al promedio que se tiene de 58 días desde Agosto a Diciembre,
Gráfica 43. Comparación del lead time promedio esperado versus el lead time promedio con
154
Fuente: Elaboración propia.
COSTO DE PRODUCCIÓN POR PRENDA: Según datos del área contabilidad y costos de
MODIPSA, el costo promedio de una prenda debe oscilar entre los 15 a 25 soles, este
promedio con el costo más bajo para los productos como polos y el precio más alto para
los productos de temporada como poleras, blusas y casacas. Para el estudio tomaremos el
promedio es decir S/20.00 por prenda porque el mix de producción en relación a estos
productos es muy variable. Sin embargo ya sabemos que el dato real debe permanecer
prenda, se aprecia que hay meses donde el costo se encuentra por encima del límite
máximo, y hay meses donde se mantiene dentro del rango. La comparación realizada es
para los meses de Noviembre y Diciembre, donde el costo de producción bajo y se mantuvo
Gráfica 44. Comportamiento del costo de producción por prenda esperado versus real
155
Fuente: Elaboración propia.
Una vez realizado el análisis comparativo y el impacto del beneficio de la aplicación de la teoría
relacionar las variables para conocer el impacto positivo o negativo en caso una de ellas no se
encuentre dentro de los parámetros deseados. Se ha determinado que existe una relación
directa que involucra el total de variables y depende de solo 1 dato obtenido de la restricción
cantidad de soles por minuto que se gana en el sistema, y que éste valor depende de la
cantidad de órdenes de producción que pueda hacer la restricción en el día. Como se observa
en la tabla se ha realizado el cálculo del valor minuto restricción con las capacidades anteriores
soles/minuto. De igual manera se calculó el costo de la mano de obra fija que se le carga por
156
Tabla 48. Cálculo del valor minuto variable y costo de mano de obra fija por OP en la
Ahora bien, realizaremos un ejemplo de la interpretación de este dato y cómo impacta en las
requerimiento de demanda un total de 247 órdenes de producción que se deben procesar, con
terminar el pedido, en el ejemplo son 36.3 días es decir un mes y medio (sólo contando con
prendas que equivalen 247 órdenes de producción, para ello se ha multiplicado con el lote
promedio de prendas por OP, para el ejemplo es un total de 148,200 prendas requeridas.
este pedido, para ello multiplicaremos la cantidad de minutos requeridos por el valor minuto
pedido ganaríamos dos millones ochocientos diecisiete mil doscientos ochenta y dos soles.
Por último el costo de mano de obra en la restricción para procesar el requerimiento puesto
157
por comercial es de S/ 6,141.98 soles. De este ejemplo se concluye que el esfuerzo que realiza
la restricción en entregar la cantidad requerida por la demanda le lleva un tiempo total de 36.3
días para ganar S/ 2,817,282.00 como margen variable a un costo de mano de obra fija de la
restricción de S/ 6,141.98.
Tabla 49. Ejemplo del beneficio del valor minuto de la restricción antes de aplicar la TOC
Luego de haber calculado bajo el escenario antes de la aplicación de las mejoras, ahora
limitante del sistema. Calcularemos el valor minuto variable de la restricción con los cambios
órdenes de producción a 12.16 la cantidad de prendas por día aumenta de 4,080 prendas a
7,296 prendas por día, y si lo convertimos a la cantidad de prendas que podemos hacer por
Valorizando la cantidad de prendas por minuto que ahora hace la restricción se multiplicó por
el margen variable en soles por prenda obteniendo un resultado de 252.64 soles/minuto. Por
último se halló el costo de la mano de obra fija en el proceso restricción que disminuyó de
158
24.87 a 13.91 soles por OP. Este conjunto de datos nos indica que ganamos 252.64 soles por
cada minuto en la restricción que se esté procesando y que el costo de cada OP procesada
Tabla 50. Cálculo del valor minuto variable y del costo de mano de obra por OP en la
Ahora tomaremos el mismo ejemplo 1, donde la demanda requerida por comercial es de 247
órdenes de producción, calculamos en base a la nueva capacidad la cantidad de días que nos
la equivalencia del número de OPs requeridas a número de prendas, para esto multiplicaremos
la cantidad de OPs por el lote promedio por OP obteniendo un total del 148,200 prendas
restricción, para ello dividiremos el total de prendas entre el número de prendas por minuto
total de S/2,817,282.00 y calcularemos el costo de mano de obra fija por procesar el pedido
requerido obteniendo un total de S/ 3,434.66. Por lo tanto el esfuerzo que realiza la restricción
159
en entregar la cantidad requerida por la demanda le lleva un tiempo total de 20.3 días para
ganar S/2,817,282.00 como margen variable a un costo de mano de obra fija de S/ 3,434.66
Tabla 51. Ejemplo del beneficio del valor minuto de la restricción después de aplicar la TOC
Cuando existe una limitante en el sistema, éste marca la velocidad de salida de unidades
no solo del proceso restrictivo, sino también de la cadena de producción, por ser el proceso
capacidad de la restricción.
disminuye.
disminuirá los retrasos al tener la producción a tiempo o antes del tiempo requerido.
160
Al aumentar el flujo los sobrecostos del proceso restrictivo disminuyen ya que al crecer el
Por último, al incrementar el flujo incrementamos también la velocidad del margen variable,
eso es muy importante controlar este dato y tener en cuenta lo siguiente: “un minuto ganado
161
CONCLUSIONES
siguientes conclusiones:
Se realizó el diagnóstico situacional de la compañía desde el 2016 hasta Julio del 2018, la
primera variable que se halló fue la productividad cuyo resultado obtenido fue de un 15.38%
menos en el primer semestre del año 2018 con respecto al 2017. Para analizar más a detalle
lead time del proceso productivo y el costo de producción por prenda obteniendo los
siguientes resultados: un 48% promedio del nivel de cumplimiento en fecha, incremento del
28% del lead time promedio desde el 2017 hasta el primer semestre del 2018 y la elevación
del costo de producción por prenda del 5%. Al presentar reducción de ventas, incremento
de lead time y costos de producción, son síntomas negativos que nos indican que existe un
problema que está afectando a todo el sistema, por lo tanto era necesario replantear y
determinó en primera instancia que el proceso que tiene menos capacidad frente a la
162
demanda comercial y frente a los demás procesos internos es confección, sin embargo ya
se explicó que este déficit de capacidad se eleva con la designación de los cortes a servicios
externos. Por lo tanto el segundo proceso que se vuelve restricción es Pre producción por
ser el proceso con menor capacidad y un lead time alto (37 días).
ventas, por lo tanto necesitábamos encontrar una metodología que enfocara todo el sistema
a generar mayor ingreso de dinero, y la metodología que se encontró fue TOC, pues incide
que mediante los 5 pasos de mejora continua y la gestión adecuada de la restricción que
era el proceso de pre producción pudimos incrementar las ventas obteniendo un incremento
puesto que no había un sistema integral que sincronice con la demanda del mercado, por
tal motivo, se perdían ventas y se generaban sobrecostos en producción por el largo lead
time que se tomaba. El flujo que se logró tener con la implementación de la TOC es de 12
OPs al día (antes eran 6) generando un incremento de la productividad del -0.30 en el año
hallado con el resultado esperado donde se proyectaba un ahorro del coste de pérdida de
segundo escenario fue hallado con el resultado real después de implementada la mejora
163
donde se obtiene un ahorro real del coste de pérdida de oportunidad de venta de S/
2,457,693 con S/10,939,156.3 de VAN y 14362% de TIR. Bajo estos datos en cualquier
Por último se concluye que se lograron las metas inicialmente planteadas a excepción del
164
SUGERENCIAS
ellos son los que deben estar convencidos del cambio y de romper esos paradigmas que
“Dime como me mides y te diré como me comporto”, en todo proceso, sobre todo
procesos para que se pueda medir al personal, ya que hemos encontrado que el trabajo
realizado por el personal por el mal indicador que se les estaba midiendo los obligaban a
la reducción del lote de transferencia, porque se ha notado que existe colas de trabajo y se
espera que se tenga el 100% de una información para avanzar a la siguiente fase, cuando
esta fase no necesita la información que está esperando la OP. Solo de esta forma de
165
Se sugiere no hacer que la restricción se transfiera, nosotros debemos elegir dónde
queremos que este la restricción para en base a eso evaluar las capacidades de los demás
se eleva su capacidad, los demás procesos también lo hagan, sobre todo los que tienen
166
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRÁFICAS
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be implemented. croton-on hudson, north river press, n.y, Wlénfasis es nuestro. 1994.
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santos,1995.
España, 2007.
Editores, México,1986.
LibrosEnRed, 2004.
- PUCHOL, Luis, Libro de las habilidades directivas. 3ra Edición, España, 2010.
- SAATY, Thomas, Applications of the Analytic Hierarchy Process, 3ra Edición, USA, 2012.
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LINK - GRAFÍA
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https://www.deperu.com/tipo_cambio/historico/2016/
- Almeida Pazmiño Carlos Alberto (2015), Aplicación de la Teoría de las Restricciones a una
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/3776
Restricciones para incrementar la Eficiencia del sistema logístico del área Procura e
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http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1585_IN.pdf
- Pisco Ríos, Ricardo Julio (2006), Análisis y Planteamiento de mejoras de una planta de
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- Poma Surichaqui, Frank Brayan (2017), Teoría de Restricciones y su relación con la
http://repositorio.continental.edu.pe/handle/continental/3773
170
ANEXOS
Anexo 3. Cálculo de las capacidades proyectadas del proceso de confección interna versus
171
Fuente: Elaboración propia.
172
Fuente: Elaboración propia.
Anexo 7. Cálculo de las capacidades proyectadas del proceso de pre producción versus el
Anexo 8. Cálculo de las capacidades proyectadas del proceso de producción de tela versus
173
Fuente: Elaboración propia
174
Fuente: Elaboración propia
175
Fuente: Elaboración propia.
176
Anexo 13. Variación porcentual de las actividades de Manufactura
177
Anexo 15. Presupuesto del proyecto
INSTRUCCIONES :
Presente en forma resumida como está compuesto el presupuesto que ha considerado para su proyecto.
178