Word de Promodel FINAL
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CURSO:
TEMA:
ALUMNA:
DOCENTE:
PIURA –PERÚ
2019
-8-
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 10
2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 2
2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 2
2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................................... 2
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ..................................................................................... 3
3.1 ANALISIS DE SIMULACION. ..........................................Error! Bookmark not defined.
4. PROPUESTA DE MEJORA………………………………………………………………………………………. 6
4.1 ANALAISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORA……………………………………………………………. 7
5. CONCLUSIONES ...................................................... ....Error! Bookmark not defined.
11- 9 -
1. INTRODUCCIÓN
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2. OBJETIVOS
Simular un proceso productivo real con el software ProModel, para hacer un análisis integral que
nos permita mejorar los indicadores del proceso.
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3. DESCRIPCION DE PROCESO
Redes
Transporte
Variable contador
Estados
Etiquetas
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TIEMPO DE PRODUCCION EMPAQUE DE PREMEZCLAS
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3.1 ANALISIS DE SIMULACIÓN
Por último, revisamos las estadísticas de los recursos, los recursos utilizados son dos
operarios maquinistas con una utilización promedio de 15,60 % Y en estado inactivo 84,40
% teniendo el mayor tiempo sin ocupar en ambos operarios por lo que se sugiere eliminar
un operario para tener menos porcentajes inactivos.
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4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Gracias al análisis de los datos estadísticos se identificó que se debe aumentar la capacidad
de la tolva de recibo para el proceso siga en línea y también un 84,40% de tiempo ocioso en
los operarios optando por eliminar un operario. a continuación, mostramos los resultados
estadísticos cuando se aumenta la capacidad disminuyendo el tiempo de operación de
10min a 7 min.
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Según en el resumen de la simulación de mejora se obtuvo en los recursos una mejora
al eliminar un operario maquinista donde aumenta el porcentaje de que los operarios
estén haciendo uso de actividad por lo que su tiempo ocioso disminuye a un 58 %
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5. CONCLUSIONES
También se identificó que no eran necesario 2 operarios debido a que su tiempo ocioso era
más del 80% y se decidió dejar un solo operario lo que permite disminuir costo de mano de
obra.
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