一种利用短程硝化反硝化处理餐厨厌氧废水的方法
技术领域
本发明涉及一种利用短程硝化反硝化处理餐厨厌氧废水的方法,属于环境工程污水生物处理技术领域。
背景技术
随着经济的快速增长、城市进程的加快,城市餐厨垃圾的产生量持续增长,由此对环境造成的污染也日益严重,餐厨垃圾的减量化、无害化、资源化处置已经成为当今研究的热点。
餐厨垃圾是城市生活垃圾的主要组成部分,占城市生活垃圾的比例约为37~62%。据清华大学固体废物污染控制及资源化研究所的统计数据表明,我国城市每年产生餐厨垃圾6000万吨以上。餐厨垃圾以淀粉类、食物纤维素、动物脂肪类等有机物质为主要成分。所以餐厨垃圾是一种放错了位置的资源,餐厨垃圾资源化利用可以解决餐厨垃圾因处置不当引起的“垃圾猪”问题及“地沟油”回流餐桌危害人体健康的问题。
从2005年开始,北京、上海、西宁、宁波、苏州等一些城市先后出台法规和政策,禁止未经处理的餐厨废弃物直接喂猪,并建立了城市餐厨废弃物资源化处理设施。
餐厨废水水质复杂,具有高氨氮、高COD、高盐分、高SS和低C/N等特点,其处理难度较大,特别是餐厨废水中含有的较高浓度的氮素,如不能进行深度处理而随意排放,可引起水体富营养化。对于废水中C/N较低的问题,如利用传统硝化反硝化工艺进行处理,需补充大量的碳源,处理成本较高。因为,在传统硝化反硝化工艺中,氨先被氧化成硝酸盐(NH4 +-N→NO2 --N→NO3 --N,全程硝化),再被还原成氮气(NO3 --N→NO2 --N→N2,全程反硝化)。针对生物脱氮而言,硝化过程中的“NO2 --N→NO3 --N”与反硝化过程中的“NO3 --N→NO2 --N”是一段多走的路程,将其从工艺中省去同样能够实现废水的生物脱氮。
短程硝化反硝化工艺尤其适用于低碳氮比、高氨氮、高pH和高碱度废水的脱氮处理。废水中的氨经过NH4 +-N→NO2 --N→N2的途径得到脱除,整个过程比传统全程硝化反硝化可节约25%的耗氧量,反硝化阶段减少了约40%的有机碳源,亚硝态氮作为反硝化底物的反硝化速率是以硝态氮为底物的1.5~2倍,运输工具、贮存设备和投加设备也可相应减少。
当前短程硝化的研究主要是实现亚硝态氮的累积,并考察实现短程硝化的最佳条件如温度、溶解氧、pH、游离氨等,绝大多数研究还停留在SBR工艺阶段,或者是针对城市生活污水的脱氮处理,并且在以DO控制短程硝化过程中存在如DO较难稳定控制、DO升高系统容易转化为全程硝化、低DO环境容易引起系统的污泥膨胀等问题。
本发明针对高氨氮、低C/N餐厨厌氧废水提出了一种高效的脱氮处理技术,该技术在现有短程硝化反硝化工艺基础上进行改进,强化对高氮素餐厨废水的脱氮,以满足废水达标排放的要求。
发明内容
本发明的目的是要提供一种利用短程硝化反硝化除了餐厨厌氧废水处理的方法,解决现有的生物脱氮工艺中所需外加碳源较多、系统操作复杂、对能源消耗较多,且总氮脱除效率不高等问题。
本发明将经过高效生物脱氮反应器脱氮处理后的物料进一步通过缺氧池1(第一缺氧池)、短程硝化反应器、好氧池、缺氧池2(第二缺氧池)进一步脱除氮;其中短程硝化反应器的亚硝化液和好氧池的硝化液部分回流至高效生物脱氮反应器,沉淀池的污泥回流至缺氧池1;采用水解酸化后的餐厨废水原水给高效生物脱氮反应器补充碳源,通过前置缺氧充分利用易降解的COD进行反硝化,并通过好氧池进一步去除废水中的NH4 +-N。
本发明具体技术方案如下:1)将餐厨厌氧废水在配水池中搅拌均匀并通过投加碳源控制C/N,调节进料速度;2)从配水池底部将废水泵出与回流的硝化液、亚硝化液一起进入高效生物脱氮反应器中进行脱氮,控制温度、pH和水力停留时间(HRT),脱氮反应器设有独立的排泥系统和集气系统;3)经高效生物脱氮反应器处理后的物料进入缺氧池1,控制温度、pH和HRT,对沉淀池和高效生物脱氮反应器中未完全反应的硝态氮和亚硝态氮进行反硝化脱氮,同时消耗易生物降解的还原性物质(COD);4)缺氧池1的物料通过重力流向短程硝化反应器,控制温度、pH、溶解氧(DO),短程硝化池设有独立的回流系统,使亚硝化液回流至高效生物脱氮反应器进行反硝化作用;5)经短程硝化反应器后的物料进入好氧池,控制温度、pH、溶解氧,进一步氧化短程硝化反应器没能去除的NH4 +-N,好氧池设有回流系统,使硝化液回流至高效生物脱氮反应器进行反硝化作用;6)经过好氧池之后的物料进入缺氧池2,控制温度和pH,通过内源反硝化强化生物脱氮;7)物料经缺氧池2反应后进入沉淀池,沉淀池的污泥回流至缺氧池1,沉淀池上清液达标排放。
对于上述步骤1)~7),进一步优选:
步骤1)餐厨废水SS(悬浮固体)需在配水池进行搅拌使高效生物脱氮反应器的进水均匀,根据实际情况投加经水解酸化后的餐厨原水作为碳源,控制BOD(生化需氧量):TKN(凯氏氮)≥3,将进料速度调节为4L/h~6L/h,pH值维持在7~8;
步骤2)将配水池中的废水与硝化液、亚硝化液泵入高效生物脱氮反应器,控制温度35±1℃,pH为7.0~8.5,上升流速1~2m/h,水力停留时间为3~6小时;餐厨废水与硝化液、亚硝化液按体积比1:2:2混合进料;
高效生物脱氮反应器设有独立的排泥系统和集气系统,接种了具备反硝化能力的污泥,污泥浓度MLVSS为15~30g/L;
步骤3)经高效生物脱氮反应器脱氮后的物料进入缺氧池1,进一步脱氮及去除易降解COD,控制温度35±1℃,pH为7.0~8.5,溶解氧<0.2mg/L,水力停留时间为1~2天;
步骤4)物料经缺氧池1流入短程硝化反应器,控制反应器温度32±1℃,控制pH为7~8,DO为0.5~1mg/L,短程硝化池的流态为推流式,水力停留时间为1~2天,设置亚硝化液回流比为200%;
步骤5)物料经短程硝化反应器后流入好氧池,控制温度32±1℃,控制pH为7~8,DO为2~3mg/L,设置硝化液回流比为200%;
步骤6)物料经过好氧池后流入缺氧池2,由于缺氧池2缺少可利用的碳源,所以细胞通过内源呼吸进行反硝化脱氮,控制温度32±1℃,控制pH7~8,溶氧<0.2mg/L,缺氧池2的水力停留时间为12~24小时;
步骤7)物料经缺氧池2流入沉淀池,沉淀池为竖式沉淀池,经沉淀后污泥回流至缺氧池1,设置污泥回流比为100%,沉淀池设有独立的排泥系统。上清液排出,出水稳定并达标排放。
所述高效生物脱氮反应器采用底部进料,4根布水管均匀分布,反应器中部与顶部设有三相分离器,顶部有气体收集及排空管道,同时通过气体流量计计量产气量;反应器还设有内回流管道,出水被收集在立管中,部分出水从立管的底部与原废水相混和,其余出水会从立管中溢流排出;罐体外部有水浴保温夹套,通过水循环泵、水循环罐、加热棒及温控装置,维持反应器温度在35℃左右,运行方式为连续运行;反应器还设有温度计、pH计、取样口,接种了具备反硝化能力的污泥,污泥浓度MLVSS为15~30g/L。
所述高效生物脱氮反应器包括:气体流量计(1)、气液分离器(2)、三相分离器(3)、第一反应区(4)、第二反应区(5)、进水口(6)、储气罐(7)。
所述短程硝化反应器采用钢结构,设有功率100W、转速100rpm的精密搅拌器,通过空气泵进行曝气,空气泵流量为70L/min,空气泵通过曝气主管道与多个曝气支管道向反应器内均匀曝气;短程硝化反应器设有工业在线溶氧仪,溶解氧饱和度范围为0-500%,溶解氧浓度范围为0-320ppm,控制池内DO在0.5~1mg/L;pH监测仪为工业在线pH控制器,控制反应器中pH为7~8;短程硝化反应器通过硅胶加热带进行加热,同时通过温控进行调节加热状态,控制反应器温度在32±1℃;短程硝化反应器承接缺氧池1的出水,最大程度使废水中的氨氮氧化至亚硝酸盐。
所述短程硝化反应器包括:精密搅拌器(10)、DO测定仪(16)、pH测定仪(17)、DO探头(18)、pH探头(19)、曝气头(20)、流量计(21)、空气泵(22)。
本发明短程硝化反应器中平均亚硝态氮累积率高达90%以上,整个工艺出水的COD<400mg/L,平均去除率为74%;NH4 +-N<20mg/L,平均去除率为98.5%;TN<60mg/L,平均去除率为75%;SS<400mg/L,色度<60,TP<8mg/L,完全达到地区污水接管排放标准。
本发明针对餐厨废水高COD、高氨氮、低C/N的特性,开发出了一种高效的餐厨废水短程硝化反硝化脱氮处理方法。在现有短程硝化反硝化工艺基础上进行改进,设置在线DO仪和pH仪,实时监测系统中的DO及时调整系统中的曝气量,使废水中大部分的NH4 +-N氧化至NO2 --N阶段,通过回流至高效脱氮反应器进行脱氮,同时针对短程硝化反应器出水NH4 +-N不能完全达标排放和较低DO容易引起污泥膨胀等问题,在短程硝化反应器后设置好氧池进一步去除废水中的NH4 +-N,并且可以避免因长时间低DO环境引起的污泥膨胀。通过自主设计研发的高效脱氮反应器与短程硝化反硝化反应器,加以适当的条件控制,获得了很好的脱氮及去除COD的效果。考虑到餐厨废水C/N失衡,总氮去除率较低等问题,采用水解酸化后的餐厨废水原水给脱氮反应器补充碳源的方法,同时通过前置缺氧充分利用易生物降解的COD进行反硝化,这样的方法相对于传统的以甲醇等作为碳源补充的方法节省了大量的费用。同时,以亚硝态氮作为反硝化底物的反硝化速率是以硝态氮为底物的1.5~2倍,缩短了反应时间,并可节约25%左右的供氧量,减少污泥产量,降低了废水的处理成本。所处理出水完全达到地方的接管排放标准。
附图说明
图1短程硝化反应器亚硝态氮累积率的变化。
图2COD的去除效果。
图3NH4 +-N的去除效果。
图4工艺流程图;1,气体流量计;2,气液分离器;3,三相分离器;4,第一反应区;5,第二反应区;6,进水口;7,储气罐;8,配水池;9,蠕动泵;10,精密搅拌器;11,缺氧池1;12,短程硝化反应器;13,好氧池;14,缺氧池2;15,沉淀池;16,DO测定仪;17,pH测定仪;18,DO探头;19,pH探头;20,曝气头;21,流量计;22、23,空气泵;24,亚硝化液回流;25,硝化液回流;26,污泥回流;27,出水桶。
图5高效生物脱氮反应器;1,气体流量计;2,气液分离器;3,三相分离器;4,第一反应区;5,第二反应区;6,进水口;7,储气罐。
图6短程硝化反应器;10,精密搅拌器;16,DO测定仪;17,pH测定仪;18,DO探头;19,pH探头;20,曝气头;21,流量计;22,空气泵。
具体实施方式
以江苏洁净环境科技有限公司餐厨垃圾处理过程中产生的餐厨废水作为处理对象。由于该公司餐厨垃圾处理过程中产生的餐厨废水,经过厌氧处理后,废水水质复杂,具有高氨氮、高COD、高盐分、高SS和低C/N等特点。
实施例1设备及其运行
配水池8优选钢结构,设计参数:L×W×H=50cm×40cm×50cm,顶部架设有一搅拌装置10,功率100W,转速40rpm。进料泵为蠕动泵9(电压:220V,流量:0.002~270ml/min),在离配水池底部5cm设有取样口。同时根据C/N比,投加适量的取自试验所在公司的水解酸化罐的餐厨原水作为反硝化碳源。
高效生物脱氮反应器控制温度35±1℃,pH为7.0-8.5。设计参数:玻璃结构,尺寸为D×H=10cm×220cm,采用底部进料,4根布水管均匀分布,餐厨废水与硝化液、亚硝化液按1:2:2混合进料。反应器中部与顶部设有三相分离器3,顶部有气体收集及排空管道,同时通过气体流量计1计量产气量。反应器还设有内回流管道,出水被收集在立管中,部分出水从立管的底部与原废水相混和,其余出水会从立管中溢流排出。罐体外部有水浴保温夹套,通过水循环泵(额定压力:5bar,电压:AC220V,功率:180W,最大流量:4L/h)、水循环罐、加热棒及温控装置,维持反应器温度在35℃左右,在30cm、120cm处设置有取样管,在100cm处装有pH计、温度计,运行方式为连续运行。
在实际运行之前,首先要向高效生物脱氮反应器接种污泥,污泥具有一定的反硝化性能,颗粒污泥的MLSS为40g/L,MLVSS为28g/L,平均粒径为30μm,接种体积为18L,然后按梯度逐步提高反应器的负荷,进行污泥的驯化(驯化过程就是污泥自身适应,逐步提高反应负荷),整个启动过程大约需要10天。反应器启动结束后,进入正式运行阶段,控制反应器内污泥浓度MLVSS为15-30g/L左右,在温度35±1℃、pH值7.0-8.5条件下进行反硝化脱氮。
缺氧池1采用钢结构,尺寸为20cm×50cm×70cm,设有一精密搅拌器10,功率100W,转速100rpm,承接高效脱氮反应器的出水,此反应器的主要功能是对于沉淀池和脱氮反应器中的未完全反应的硝态氮和亚硝态氮进行反硝化脱氮,同时消耗易生物降解的COD。处理后的出水通过重力流向短程硝化反应器。控制缺氧池的温度32±1℃左右,pH7-8。缺氧池的加热方式为通过硅胶加热带进行加热,同时通过温控进行调节加热状态,硅胶加热带通过玻璃胶固定于池体不锈钢板,分布方式为据池体底部15、30、45cm处四周布置,加热带总功率为3×100W=300W。在加热带外围用石棉进行保温。
短程硝化反应器12采用钢结构,尺寸为40cm×50cm×70cm,设有一精密定时搅拌器10,功率100W,转速100rpm,通过空气泵22进行曝气,空气泵流量为70L/min,曝气泵通过曝气主管道与多个曝气支管道向好氧池均匀曝气。短程硝化反应器设有瑞士梅特勒工业在线M300溶氧仪16,溶解氧饱和度范围为0-500%,溶解氧浓度范围为0-320ppm,控制池内DO在0.5-1mg/L。pH监测仪为瑞士梅特勒工业在线pH控制器17,型号为2100E,测量范围为0-14,控制反应器中pH为7-8。短程硝化反应器通过硅胶加热带进行加热,同时通过温控进行调节加热状态,控制反应器温度在32±1℃。短程硝化反应器承接缺氧池1的出水,最大程度使废水中的氨氮氧化至亚硝酸盐,通过蠕动泵(电压:220V,流量:0.002~270ml/min)回流至高效脱氮反应器与进水混合后进行反硝化脱氮,同时消耗进水中易生物降解的COD。
好氧曝气池采用钢结构,尺寸为20cm×50cm×70cm,通过空气泵23曝气,空气泵的流量为150L/min,曝气泵通过曝气主管道与多个曝气支管道向好氧池均匀曝气,控制好氧池DO≥2mg/L,保证硝化反应所需要的溶解氧水平。控制好氧池的温度为32±1℃左右,pH7-8。同上述缺氧池的加热带布置方式与保温方式,加热带总功率为240W。好氧池主要目的是进一步去除在短程硝化反应器中没有氧化的氨氮,经过好氧处理后的物料通过重力流向缺氧池2。
所述缺氧池2采用钢结构,尺寸为20cm×50cm×70cm,设有一精密定时搅拌器10,功率100W,转速60rpm。缺氧池2承接好氧池出水,由于经过好氧段之后基本上去除了可生物降解的有机物,所以在缺氧池2主要通过内源反硝化来强化生物脱氮。缺氧池的保温方式同上缺氧池1与好氧池所述,加热带总功率为60W。缺氧池2也设有独立的回流系统,通过蠕动泵(电压:220V,流量:0.002~270ml/min)将未能完全反应的硝态氮回流至高效脱氮反应器与进水和短程硝化反应器中的亚硝态氮混合进行反硝化脱氮,进一步提高总氮的去除率。
沉淀池15为竖式沉淀池,竖式沉淀池采用钢结构,尺寸为20cm×25cm×70cm,底部有一个泥斗,用于收集沉降污泥。底部污泥通过蠕动泵进行回泥,并且通过水力控制泥龄的方式排泥,污泥龄为20天。上清液经过溢流口流入出水桶27。
实施例2餐厨污水处理
以江苏洁净环境科技有限公司餐厨垃圾经厌氧发酵后的废水为原料,废水水质指标如表1所示。
表1餐厨废水水质
废水与回流的亚硝化液和硝池化液混合进入高效脱氮反应器,然后依次经过缺氧池1、短程硝化反应器、好氧池、缺氧池2、沉淀池后溢出。工艺运行过程中每天监测废水指标有:pH、COD、TN、NH4 +-N、NO3 --N、NO2 --N、MLSS。
经过一段时间的运行短程硝化反应器中亚硝态氮累积率的变化趋势如图1所示,反应器进水水质波动较大,NH4+-N浓度在655~1498mg/L之间波动,平均进水浓度为1011mg/L。在处理开始之前为了驯化好氧污泥的硝化活性采用高强曝气3天,系统中的硝化类型为全程硝化,所以处理开始阶段微氧区出水的NO3 --N浓度很高,NO2 --N几乎没有。随着废水处理的进行,短程硝化反应器采用低曝气方式运行,出水中的NO3 --N浓度逐渐降低,NO2 --N浓度慢慢升高,NO2 --N开始累积,说明低DO有效的抑制了硝化细菌的活性。但随着废水处理的进行,15d以后出水中NO3 --N浓度又开始上升,但是这时候出水中NO2 --N浓度并没有下降,这表明可能是碳源严重不足,反硝化不完全,导致微氧区NO3 --N的积累。在反应进行的第40~50天,在进水中投加了经水解酸化后的餐厨原水作为碳源,随着回流进入缺氧区,NO3 --N在富碳源的条件下被迅速消耗,微氧区出水NO3 --N浓度不断下降,与此同时,NO2--N浓度也有所下降,但系统中NO2 --N累积率有所上升。最后也趋于稳定,NO2 --N的积累率可以达到90%以上。
本实施例中COD的去除情况如图2所示,反应器进水COD在749~1645mg/L之间波动,平均进水COD为1350mg/L。尽管进水出现较大波动,但是出水COD稳定在250~379mg/L之间,满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)(≤500mg/L)的要求。系统对COD的去除率可以达到60%~92%,平均去除率为74%,可以对COD实现稳定且高效的去除。在运行的第40~50天,在进水中投加了经水解酸化后的餐厨原水作为碳源,使得这段时间进水的COD比较高,投加碳源的主要目的是增强反硝化效果,消除反应器中积累的NO3 --N。
本实施例中NH4 +-N的去除情况如图3所示,餐厨废水的进水NH4 +-N浓度波动较大,在655~1498mg/L之间,平均进水NH4 +-N浓度为1120mg/L。NH4 +-N大部分是在微氧区去除,系统稳定后微氧区对NH4 +-N的去除率在52%~79%之间,平均去除率为69.9%,说明低DO并没有影响亚硝化细菌对NH4 +-N的氧化。微氧区出水经过好氧池进行全程硝化反硝化后NH4 +-N被氧化的较为彻底,反应器出水NH4 +-N平均浓度仅为15mg/L,平均NH4 +-N去除率为98.57%。
进水TN在666~1517mg/L之间波动,平均值为1213mg/L,出水TN小于60mg/L,TN去除率最高达94%。稳定运行后出水TN平均值为52mg/L,满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)(≤70mg/L)的要求。出水中TN的大部分是由NO3 --N的累积引起的,只有少量的有机氮和氨氮,要提高反应器TN的去除率,需要提高反应器对NO3 --N的去除,增强反应器反硝化效果。对于进水COD浓度平均为1350mg/L,COD/TN平均值仅为1.11的餐厨废水,碳源的严重不足必然会导致反硝化效果不理想,所以在进水中投加适量的经水解酸化后的原水作为碳源以提高TN的去除率非常必要。
餐厨垃圾经厌氧发酵后的废水COD为1300mg/L左右,NH4 +-N为1100mg/L左右,TN为1200mg/L左右,经本发明处理后出水的COD<400mg/L,平均去除率为74%;NH4 +-N<20mg/L,平均去除率为98.5%;TN<60mg/L,平均去除率为75%;SS<400mg/L,色度<60,TP<8mg/L,完全达到地区污水接管排放标准。同时,短程硝化反应器可使亚消化率稳定维持在90%以上。