TOUIL Fatima-Ezzahra
TOUIL Fatima-Ezzahra
TOUIL Fatima-Ezzahra
Spécialité
INGENIERIE ET MANAGEMENT INDUSTRIEL
AMELIORATION DE LA PERFORMANCE
DU SECTEUR D’ASSEMBLAGE
ANTERIORE DUCATO 250
(Entreprise : SEWS CABIND MAROC)
Présenté par :
Fatima-Ezzahra TOUIL
Dédicace
A mes chers parents, qui m’ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance,
aucune expression ne pourra exprimer mes sentiments envers vous et mon éternelle
reconnaissance de vos sacrifices et de votre soutien continu.
A mes sœurs et mes frères, qui m’ont toujours encouragé au cours de la réalisation de ce
projet.
A ma chère professeure, ce n’est vraiment pas mon habitude d’exprimer ma gratitude, mais
pour toi c’est un peu différent, merci pour les valeurs nobles, l’éducation et le soutien
permanent venu de toi.
Remerciement
La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes à
qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance.
Mes vifs remerciements vont aussi à tout le personnel de SEWS CABIND MAROC et
plus spécialement des services Technique : Mme. Soumia, Mr. KHAYAT, Mme. Mariam,
Mme. Souad, Mr. HACHAMI, Mr. HAIDARA ; Qualité : Mr. ELFOUAL, Mme. Sanaa ;
KAIZEN : Mme. Samira, Mr.LOUT pour leur aide ;
Enfin, j’adresse mes plus sincères remerciements à tous mes proches et amis, qui
m’ont toujours encouragé au cours de la réalisation de ce projet.
PROJET DE FIN D’ETUDES
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
ملخص
تـطمح ""Sews Cabind Marocإلى التحسين المستمـرـ لـنظام إنتاجها من أجل الحفـاظ على تنافسيتهـا
وإرضاء متطلبــات عمالئهــا في قطــاعـ السيـــارات .هــذا الـــمشروعـ يهـــدف إلى تحسيـــن فعـــالية خـــطوطـ
اإلنتـاج
بغيـة إقالل شكــاوىـ العمالء والحد من الخسـائر المالية المترتبة عنهـا ،وذلكاعتمادا على مبKKادئ "Lean
."manufacturing
بدايـة ،قمـنا بتعريفـ المشروع وقياسـ المـؤشرات التي تدل على الوضع الحالـي.
بعدهـا قمنا بتحديـدـ وتحليل األسباب الـرئيسية وراء الـفرق بين الوضع الحالي والوضع الـذي نطمح إليه.
وقد ساعـد هذا التحليـل على اقتـراح مجمـوعة حلول مالئمة.
وإلتمـام هذا المشروعـ قمنا بتقدير قيمة األرباح الناتجة عن الـحـلـول التي اقترحنا.
PROJET DE FIN D’ETUDES
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Résumé
Afin de satisfaire les exigences de ses clients et améliorer sa compétitivité dans le
secteur de câblage automobile, SEWS CABIND MAROC cherche constamment à améliorer
son système de production. Le présent travail s’inscrit dans ce cadre et a pour objectif de
minimiser les retards de livraison des faisceaux et ainsi, de réduire les livraisons en urgence
au client en se basant sur les principes du lean manufacturing.
Pour bien mener ce projet, nous avons choisi la démarche DMAIC.Nous avons
commencé par la définition du projet et la mesure de l’état actuel des indicateurs. Puis nous
avons analyser la situation et déterminer les causes racines traduisant l’écart entre la
performance actuelle et la performance souhaitée.A l’issu de cette analyse, nous avons
déterminé plusieurs axes d’amélioration, ce qui nous a permis par la suite de proposer et de de
mettre en œuvre un ensemble de solutionsadaptées.
Enfin, nous avons fait une estimation des gains apportés par les actions d’amélioration
que nous avons proposées.
Abstract
To improve its competitiveness and to meet the requirements of its customers inthe
automotive sector, SEWS CABIND MOROC constantly striving to improve its production
system. Based on lean manufacturing principals,this work aimsto minimize delays in delivery
of harness to reduce emergency deliveries.
To carrying out this project well,we chose the DMAIC approach,we started with the
definition of the project and the measure of the indicators actual state.Then we have analyzed
the situation to determine the roots causes explaining the difference between the current
performance and the desired performance. Following this diagnosis, we identified several
areas of improvement, which allowed us afterward to suggest and implement a set of adapted
solutions.
MH : ManHour
SOMMAIRE
Dédicace......................................................................................................................................I
Remerciement.............................................................................................................................II
Résumé......................................................................................................................................IV
Abstract......................................................................................................................................V
SOMMAIRE...............................................................................................................................X
Introduction générale.................................................................................................................1
1. Présentation générale..................................................................................................................4
2. Présentation du produit.............................................................................................................11
1. Problématique...........................................................................................................................19
3. Périmètre du projet...................................................................................................................19
3. Démarche du projet..................................................................................................................23
I. Définition du projet...........................................................................................................27
1. Charte du projet........................................................................................................................27
2. QQOQCP.................................................................................................................................29
PROJET DE FIN D’ETUDES
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
3. SIPOC......................................................................................................................................29
4. Champs du travail :...................................................................................................................30
5. Objectif de la performance :.....................................................................................................32
2. Mesure de l’existant :...............................................................................................................33
Chapitre 3 : Analyse................................................................................................................43
I. Diagnostic initial...............................................................................................................44
3. Inspection visuelle :..................................................................................................................44
4. Les encours...............................................................................................................................50
Conclusion générale.................................................................................................................76
LES ANNEXES.........................................................................................................................83
PROJET DE FIN D’ETUDES
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Introduction générale
La satisfaction client est un objectif majeur dont dépend la survie de toute entreprise,
c’est ainsi que, les entreprises marocaines doivent changer leurs stratégies, et s’efforcer à
satisfaire les besoins des clients en leur offrant au meilleur coût un produit meilleur de côté
qualité dans un délai optimum.
Afin de rester compétitive et préserver son image de marque sur son segment de
marché qui est de plus en plus contraint par les exigences des clients, l’entreprise SEWS
CABIND MAROC opérant dans le domaine du câblage automobile, doit fournir à sa clientèle
des produits conformes à leurs exigences dans les délais.
Pour remédier à cette situation, SEWS CABIND MAROC a lancé des projets pour
optimiser ces flux de production, lutter contre les différentes sources de gaspillage dans les
lignes de fabrication et maitriser la qualité du produit. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce
projet de fin d’étude intitulé : « Amélioration de la performance du secteur d’assemblage
ANTERIORE DUCATO 250 ».
Dans cette optique, nous étions amenés à faire une étude détaillée sur l’ensembledes
problèmes au sein du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250 qui nous empêche
d’atteindre l’objectif de productivité, ainsi qu’aux différentes sources de gaspillage, et
proposer des solutions adéquates et de les mettre en place avec un minimum de cout afin de
remédier à ces problèmes.
Ce rapport est constitué de quatre chapitres, le premier chapitre intitulé « contexte
général du projet » donne une présentation de l’organisme d’accueil : l’entreprise SEWS
CABIND MAROC et en particulier le site de Berrechid, le produit et le processus de
production. Il présente aussila problématique, les objectifs, le périmètre du projet, la
méthodologie suivie pour la réalisation du projet, et le planning prévisionnel.
Le quatrième chapitre décrit les problèmes et les solutions proposés et présente les
gains apportés par les solutions proposés.
Introduction
1. Présentation générale
Le groupe SUMITOMO est crééen 1630 par Masatomo Sumitomo, il a commencé ses
activités par l’exploitation et la transformation des matières premières. Il opère dans plusieurs
secteurs tel que : L’industrie, le commerce, le finance, la télécommunication, et les services…
La filiale du groupe SUMITOMO, dont les activités sont concentrées autour du secteur du
câblage industriel, s’est nommée SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS en 1985.
Le réseau mondial de SEWS s’étend sur les cinq continents et occupe le troisième rang
mondial en son domaine.Le continent Africain abrite plusieurs sites du groupe SUMITOMO
spécialisés en production du câblage industriel, qui sont présent au Maroc et en Afrique du
Sud.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
filiales SEBN, SEWS CABIND Maroc et SEWS Maroc, qui gèrent au total 8 usines à
TANGER, KENITRA, RABAT, BERRECHID et CASABLANCA. Sumitomo fournit, PSA,
FIAT, VW, Renault – Nissan.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
SEWS CABIND Maroc est une société anonyme simplifiée (S.A.S) qui appartient à la
catégorie des firmes multinationales, fondée en mars 1998 sous le nom de Cabind Maroc pour
le développement et la fabrication des faisceaux électriques automobiles et le câblage
électroménager. En 2001 Cabind Maroc est devenue SEWS Cabind Maroc avec la jointe
venture de trois partenaires(Tagmat Holding (Maroc),SUMITOMO (Japon),CABIND
(Italie)).
20% fait partie du groupe Tagmat Holding, le leader dans son activité industrielle au
niveau national.
80% partagé entre :
-le groupe SUMITOMO leader dans le domaine de câblage automobile.
-CABIND groupe connu par son savoir-faire.
Située dans la zone industrielle de Berrechid, SCM Berrechid s'étend sur une
superficie de 4 hectares, dont 20.000 m²couverts et emploie 2000 personnes.
Fiche Signalétique
Superficie 26728 m2
Certificats
Elle régit les services : comptabilité générale, contrôle de gestion et système d’information.
Direction achat & logistique :Elle assure les opérations d’achats, ainsi que les
relations avec les prestataires des services.
Direction qualité : Elle a pour mission de maintenir le système qualité au sein de la
société ainsi que la qualité du produit-processus. Elle régit plusieurs services : Qualité
système ;Qualité réception; Qualité produit / processus ; Qualité projet ; Qualité
métrologie ;
Direction des opérations : La direction des opérations gèreplusieurs services qui lui
sont rattachés, à savoir les services de production, maintenance, logistique, achat,
Kaizen, technique, sécurité, le service de programmation et planification. Parmi ses
missions :
-La marche : l’objectif est d’avoir une vitesse de marche uniforme dans toutes
l’entreprise, cette vitesse est de (5m en 2,5s).
Activité PIKA PIKA :c’est l’ensemble des règles définit par le groupe Sumitomo
afin que toutes les usines dans le monde entier aientles mêmes techniques de
production. Ellea pour but l’application permanente des 6S pour créer des habitudes
d’optimisation et d’organisation du travail et du lieu du travail. Elle vise en plus
l’ensemble des démarches entretenues par le service Kaizen qui servent pour
encourager et assurer l’amélioration permanente et le perfectionnement de la
production. Ainsi, toute proposition d’amélioration est étudiée afin qu’elle soit
concrétisée.
2. Présentation du produit
Le câblage est un ensemble de fils qui relie l’ensemble des composants ayant les fonctions
électriques et électroniques du véhicule. Il assure la distribution électrique et le transfert des
informations entre les différents équipements du véhicule.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
Un faisceau de câbles comprend plusieurs composantes telles que les câbles, les
terminaux, les enveloppes, les tubes et les bandes. Etant assemblés dans une forme
particulière pour faciliter son installation dans un véhicule, le faisceau de câbles est aussi dit «
câbles attachés ».
Assurer la connectivité
entre deux câbles, l’un
Terminal (connexion) comme source d’énergie
et l’autre consommateur
d’énergie.
Dans cette zone on coupe les fils électriques qui constituent la matière première selon
l’instruction de l’ordre de fabrication ou le Kanban.
Pour chaque circuit sont définis les paramètres suivants: la longueur désignée par le
client, le dénudage, le sertissage, twistage et insertion des joints.
Pour effectuer ces tâches, on utilise les machines Komax (machine standard utilisée
par toutes les entreprises de câblage).
- Fil fini : avec deux connexions sur les deux extrémités du fil.
- Fil non fini : avec une seule connexion dans l’une des extrémités du fil.
Sertissage
Cette opération consiste à encastrer la connexion sur l’une ou les deux extrémités du fil.
Dénudage
C’est l’action d’enlever une partie de l’isolant au bout du fil électrique.
Le secteur préparation
Twistage : Torsader deux fils pour les protéger des champs magnétiques.
L’épissurage
Cette opération consiste à lier (souder) les extrémités des fils non fini. Son principe est
de placer l’ensemble des extrémités à souder entre une enclume du revolver (siège d’enclume)
et une autre du mors mobile (figure12.a). Entre ces deux parties il y a une transmission
d’énergie sous Pression PS et à une température, ces trois paramètres dépendent du nombre de
fils à souder et leur somme de section. La partie soudée doit être couverte par un manchon en
caoutchouc (RBK) (figure 12.b), l’ensemble est mis dans un four réglé en température ce qui
permet le retreint du manchon (figure 12.c) pour obtenir une épissure (SALD).
Figure 13:Epissure
Cosse de masse :
Cette opération consiste à assembler les brins de deux ou de plusieurs fils de différents
diamètres,en utilisant une presse, en utilisant un seul terminal (cosse) pour avoir un jumelé
(deux fils) ou un MGT (plus de deux fils).
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
Lovage :
Cette opération consiste à enrouler l’ensemble des fils nécessaires à la fabrication d’un
boitieren boucles de diamètre pré-désignés(figure 15) de façon à faciliter la logistique interne,
éviter les embrouillements et faciliter la tâche des opératrices qui utilisentces fils.
Etalement :
Cette opération consiste à étaler les fils de grandes longueurs sur des tables pour
faciliter leur prise en mains, le lovage et éviter le chevauchement lors de l’utilisation(figure
16).
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
Le montage :Le montage du faisceau se fait sur des planches fixes (tables) ou mobiles
(carrousels) sur lesquelles sont tracé les cheminements des fils constituant le faisceau,
le positionnement des boîtiers (leurs figurines, numéro, code), la nature et la manière
d’enroulement de la matière pour assembler les fils. Il s’agit de mettre les connexions
des fils dans les voies des boîtiers concernés, selon les instructions de la gamme de
montage établit par le service méthode à partir des plans électriques.
-Table fixe : Le faisceau est monté par une seule personne sur une table fixe.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
-Carrousel : Ce sont des planches, sur lesquelles, les opérateurs font le montage des faisceaux. Les tâches sont réparties par opérateur en fonction
du nombre de tables. Les tables tournent en continu et à vitesse constante (réglable) grâce à une structure mécanique motorisée.
1. Problématique
En tant que fournisseur dans le secteur d’industrie automobile de plus en plus contraint
par les exigences client, SEWS CABIND MAROC ambitionne d’améliorer son système de
production.
3. Périmètre du projet
Dans ce qui suit nous allons faire un diagnostic pour localiser la zone critique qui
nécessite des améliorations et délimiter le périmètre du projet.
3.1 ManHour
La société SCM à deux grands projets : ENGINE et DUCATO 250, le graphe suivant
présente ManHour des familles regroupées par projet :
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
Figure 21: Représentationgraphique des ManHour des projets de l’usine et leurs familles
D’après le diagramme de la figure 21, nous constatons que le MH du projet DUCATO
250 représente 74% du MH Total et que la famille ANTERIORE E6 a le plus grand MH de
toutes les familles de l’usine même plus que le projet ENGINE.
3.2 PPM
Nous avons récupéré le PPM de 3 mois (Déc 2016 - Fév. 2017) de chaque projet, puis
nous avons calculé la moyenne par projet, afind’avoir le PPM moyen de chaque projet.
30000
25000
20000
27761
15000
10000
5244
5000
0
1 2
Famille PPM %
ANTERIORE E6 19188 67%
POSTERIORE 2614 9%
CABINA 1327 5%
CABINA OPT 1123 4%
BRIGLIA 846 3%
RISCALDATORE 823 3%
PORTA BATTENTE 892 3%
PORTA ANT 673 2%
PLANCIA 575 2%
RADIATORI E6 465 2%
Totale 28526
Nous remarquons que la partie majeure des non conformes (67%) est liée à la famille
ANTERIORE E6.
3.3 Productivité
La productivité et l’efficience sont deux indicateurs que SCM utilise pour juger sa
production, ces indicateurs sont dépendants l’un de l’autre. L’efficience pour SCM est
l’objectif de la productivité, elle l’utilise pour savoir si le taux d’arrêts dans le processus est
important.
Heures produites
Efficience= × 100
( Heurestravaillées – Temps non productif total)
Le tableau n°4 comporte les valeurs de la productivité actuelle que nous avons prise à
partir du mois Février 2017 des familles de projet DUCATO 250.
La figure n°23 représente les pertes liées aux familles du secteur d’assemblage.
Nous constatons que les pertes liées à la famille ANTERIORE E6 sont les plus
grandes des pertes liées aux familles du secteur d’assemblage.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
D’après le diagnostic que nous avons fait et parce que la famille ANTERIORE
E6constitue 35% du chiffre d’affaire de l’entreprise, nous allons concentrer nos efforts
sur la résolution des problèmes liés à cette famille (ANTERIORE E6), afin d’apporter
une amélioration considérable à la performance de l’entreprise.
3. Démarche du projet
Les apports du Lean se résument dans la réduction des stocks et des temps de
production ainsi qu’une meilleure qualité, moins de dommages et d’obsolescence, et une plus
grande flexibilité grâce à une organisation autour des processus
La démarche DMAIC est utilisée dans le cadre des projets Lean Six Sigma pour améliorer la
performance opérationnelle des processus. Elle se décompose en cinq étapes principales qui
impliquent les opérationnels impliqués dans le processus étudié.
Le tableau n°5 résume toutes les phases avec leurs objectifs ainsi que les outils à
utiliser dans chaque phase :
Planification du projet
4. Planification du projet :
Le projet a commencé à partir du 06 Février 2017. Le tableau n° 6 représentele déroulement des différentes phases du projet sous forme d’un
diagramme Gantt.
Conclusion
Ce chapitre nous a permis, dans un premier temps, de présenter l’entreprise SEWS CABIND MAROC, ses différents services, son produit et
son processus de production. Dans un deuxième temps, de définir la problématique sur laquelle nous avons réagi tout au long notre projet de fin
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 1 : Contexte général du projet
d’étude, le périmètre du projet, et ses objectifs. En plus, la méthodologie utilisée au cours de notre projet. Enfin, un planning prévisionnel a été élaboré
afin de décrire l’enchainement chronologique des différentes tâches du projet.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Introduction
Nous commençons par la première partie, dans laquelle nous développons l’étape
définir de l’approche DMAIC. Cette étape a comme objectif de poser une charte du projet qui
permet d'avoir une idée claire sur toutes les dimensions du problème, et des informations
élémentaires suffisantes pour identifier ses aspects essentiels. Pour se faire nous allons utiliser
les outils suivant :la charte du projet qui définit l’état actuel, le diagramme SIPOC qui nous a
permis d’identifier les différentes données d’entrée et de sortie du processus, et le diagramme
QQOQCP.
L’étape mesurer est très importante, en effet, on ne peut améliorer que ce qu’on peut
mesurer. C’est dans ce cadre que s’inscrit ladeuxième partie de ce chapitre, dont l’objectif est
la mesure de la performance actuelle du processus d’assemblage du secteur ANTERIORE
DUCATO 250. Pour atteindre cet objectif, nous allons présenter les indicateurs sur lesquels
nous nous sommes basés pour la mesure de l’existant. Puis, nous allons réaliser la
cartographie de la chaine de valeur (Value Stream Mapping), et le diagramme Spaghettiafin
de mettre en évidence les sources des gaspillages rencontrées dans les lignes de production du
secteur ANTERIORE DUCATO 250.
I. Définition du projet
Cettepartie a comme objectif de poser une charte du projet claire et évidente qui
permet d'avoir des informations élémentaires sur toutes les dimensions du problème afin
d’identifier ses aspects essentiels.
1. Charte du projet
Afin d’avoir une vision claire de notre projet nous présentons sa charte dans le tableau
n° 7 :
Membres Position
Abdellah ELKTAIBI Chef de projet DUCATO 250
Fatima-Ezzahra TOUIL Stagiaire
Yassine KHAYAT Technicien méthodes chronométrage
Mariam AZKOUR Technicien méthodes processus
Idriss HACHAMI Technicien méthodes moyen
Abdelali ELFOUAL Technicien qualité processus/produit
Définir : 20/02/2017
Mesurer : 20/03/2017
Jalons du projet Analyser : 20/03/2017
Innover : 10/05/2017
Contrôler : 01/06/2017
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
2. QQOQCP
Il s’agit d’aborder systématiquement 6 questions les unes après les autres (Tableau
n°8).
QQOQCP
Quoi ? Amélioration de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Direct Indirect
Service technique
Qui ? Service qualité Client externe
Service production
Service kaizen
Où ? Secteur ANTERIORE DUCATO 250, SCM Berrechid
3. SIPOC
Le SIPOC (Supplier Input Process Output Customer) est un outil utilisé dans le cadre
de la méthodologie Six Sigma dans l’étape Définir du DMAIC. Cet outil consiste en une
cartographie du processus que l’on souhaite améliorer reprenant l’ensemble du flux depuis les
entrées du fournisseur jusqu’aux sorties du Client au fur et à mesure qu’on déroule le flux. Le
fournisseur (Supplier) fournit une entrée (Input) qui alimente le processus (Process). De ce
Processus, résulte un livrable (Output) adressé aux clients (Customer).
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Afin d’avoir une vue macroscopique de notre processus, un SIPOC a été fait en
plusieursétapes :
4. Champs du travail :
ANTERIORE E6 est une famille montée sur carrousel. Elle se singularise par le
fait qu’elle constitue un secteur et qu’elle mobilise plus de 30% du main d’œuvre de
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
l’usine. Elle est composée de 72 références, les références sont regroupées par sous
famille ce qui reflète sa richesse en références.
Le tableau n°9 nous donne un résumé de ce qu’on vient de décrire avec plus de détails.
Nombre de
Famille Equipe N° Chef d'équipe Chef de ligne Effectif
ligne
ANTERIORE 1 1 4
4 422
DUCATO 250 2 1 3
1
Schéma représentatif
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Nombre de
Secteur Famille Sous Familles références Ligne
5. Objectif de la performance :
Heures produites
Productivité = Heures travaillées ×100
Nous présentons dans ce paragraphe les définitions des composantes des indicateurs.
Heures produites: c’est la somme totale des temps prédéterminés à la réalisation des
quantités voulues en références.
Heures produites Total = ManHour Total
ManHour Total =Σ (Quantités produites x Temps standard)
Effectif : C’est le nombre de personne direct appartenant à une équipe.
Heures travaillées : c’est la somme des temps de travail de la main d’œuvre réalisant
les quantités voulues en références.
Heures travaillées = Effectif *Temps travaillé
Le temps de travail des opérateurs à SCM est de 8 heures par jour auquel on soustrait
le temps de pause qui est de 30 minutes. Ainsi, on a :
Heures travaillées = Effectif *7.5
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Productivité target
90%
80%
70% 74% 74%
73% 72%
69% 70% 69% 69% 70%
60% 67% 67%
60%
57%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
-1 -1 -1 r-
1 - 1 -1 l-
1 - 1 -1 v-
1 - 1 -1 -1
an eb ar p ay n
Ju ug ct o ec an eb
J F M A M Ju A O N D J F
Le choix des indicateurs de performance a été fait avec le chef du projet DUCATO
250 et a conduit aux indicateurs suivant : le taux de non conformes et le temps non productif
total.En effet, la reproduction des non conformes consomme des matières, de la main
d’œuvre, et de l’énergie ce qui contribue à la chute de la productivité.
Temps non productif (Total non productif en heures) : C’est le temps qui
correspond à l’ensemble des activités indirectes ainsi que les arrêts de production.
Charge en heures
Taux d’exploitation de la main d’œuvre = ×100
Effectif ∗7.5
2. Mesure de l’existant :
Dans cette étape, nous allons déterminer les valeurs actuelles des indicateurs de
performance.
Les défauts de qualité sont les piresdes pertes, on consomme de l’énergie, des
matières, de la main-d’œuvre pour fabriquer des pièces non vendables et dont il faut payer en
plus la destruction ou la reproduction.
Tableau 11: La quantité de non conformes dans le secteur ANTERIORE DUCATO 250
Famille ANTERIORE E6
Quantité NC2 CE3 88
Quantité NC CF4 23
Quantité Contrôlée 5785
PPM 19188
% 1,92%
Remarque : Taux de non conformes tolérables est : 0.2 %.
a. Cartographie VSM :
Méthode développée par Toyota au début des années 80, la VSM ou la cartographie de
la chaîne de valeur est un outil de planification stratégique qui permet de cartographier
visuellement le flux des matériaux et de l’information allant de la matière première jusqu’au
produit fini. C’est une représentation schématique des différents flux logistiques d’une
entreprise ou d’une unité de production.
2
Non conformes
3
Contrôle électrique
4
Contrôle final
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Nous avons choisicomme ligne pilote : la ligne 2, parce qu’elle contient une seule sous
famille qui est configuré sur deux lignes donc si nous agissons sur cette ligne,nous allons
appliquer la même amélioration sur la 3èmeligne dans la configuration EGR GSX. De plus
c’est la sous famille la plus riche en références.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Pour faire cette analyse on a choisi comme critère de décision la quantité commandée
au cours de la période « Janvier-Mars 2017 ».
En effet, nous avons récupéré le programme de production brut, puis nous avons
sommé la quantité commandée pour chaque référence et on a classé les références par
quantité commandée décroissante.
18000
15963
16000
14000
12000
10000
8000 7497
6913
5988
6000
4000
Figure 28: Volume de production de trois mois des références de la sous famille EGR GSX
La cartographie VSM utilise des symboles simples dont la connaissance permet une compréhension aisée du processus. Elle permet la
schématisation du flux physique et informationnelle sur le même document.
Le tableau n°12présente les icônes que nous avons utilisés dans le cartographie VSM.
Information Information
Stock des en-cours First in first out Flux poussé Réception/ Expédition Chef d’équipe
électronique manuelle
-% Temps à VA = 35%
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
b. Le diagramme Spaghetti :
Le diagramme spaghetti est un outil graphique pour montrer le parcours physique des
produits, des opérateurs, des matériels, des documents, etc. Appelée diagramme spaghetti
parce que l’image finale ressemble souvent à une assiette de spaghetti, cette représentation
permet une prise de conscience des déplacements réels effectués tout au long du processus.
Mesure de déplacements
Les opératrices de montage Guida se déplacent après la préparation d’un lot decinq
sous éléments par chaque poste de pré-montage guida, donc le temps de stockage et de
déstockage est important. De ce fait, nous avons décidé de calculer le temps de récupération
des sous éléments des postes de pré montage (temps de déplacements plus le temps de
stockage et de déstockage).
Guida :Table fixe équipée d’un système de guidage électrique pour le montage des sous éléments du faisceau
5
ABS.
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Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Nous avons fait les chronométrages 5foisen moyenne pour chaque action élémentaire,
ensuitenous avons calculé la moyenne.
Donc pour récupérer les sous éléments guida, il nous faut :18 min 36 spar jour.Le
tableau N°14 nous donne les détails de calcul :
Afin de mesurer les pertes de déplacements des opératrices de montage sur carrousel
au cours du processus d’assemblage, nous avons mesuré les distances parcourues par chaque
opératrice tracée dans le diagramme spaghetti (distance entre la station de l’opératrice et le
chariot d’approvisionnement multiplié par 2,sous condition : la distance est linéaire et
l’opératrice parcoure la même distance allée /retour) en mètre.
a
Op1 4,8 10,78
Op2 3,8
Op3 3,2
Op4 1,46 1,76 2,48 3,32 6,16
Op5 1
Op6 9,48
Op7 3,6
Op8 6,08 1,4
Op9 12,2 11,04 8,06
Puis nous avons converti les distances parcourues en leurs équivalent en temps,
sachant que la vitesse moyenne de marchedes opératrices est de 0,5 m/s. Le tableau
N°16présente l’équivalent des déplacements en temps (seconde) :
Conclusion
6
Déplacements
7
Opératrice
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Chapitre 2 : Définition du projet et mesure de la performance du secteur ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 3: Analyse
Dans ce chapitre nous allons faire une analyse des données collectés, afin
identifier les sources clés de variation des indicateurs de performance ;
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 3 : Analyse
Introduction
La mesure de l’objectif de performance nous a montré qu’il y a écart entre l’état actuel
et l’état souhaité. Le but de ce chapitre est de faire une analyse des données collectés, afin
d’identifier les sources clés de variation des indicateurs de performance, notre analyse va
porter sur la cartographie VSM et le diagramme Spaghettiréalisés dans le chapitre précèdent
et en intégrant d’autres remarques qui proviennent du terrain et du QRQC8.
I. Diagnostic initial
3. Inspection visuelle :
Les mouvements et les déplacements inutiles : Nous avons remarqué que les opératrices
d’habillage sur carrousel génèrent beaucoup de déplacements et de mouvements
inutiles, causés par l’éloignement des chariots d’approvisionnement et l’emplacement
des outils.
8
Quick Response Quality Control : Réunion dans laquelle ils traitent les problèmes les plus urgents (organisée
chaque jour sur terrain).
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Chapitre 3 : Analyse
La méthode de bouchonnage : Avant d’insérer les fils dans les boitiers, il faut tout
d’abord boucher toutes les alvéoles inutilisées. La méthode de bouchonnage adoptée
par l’entreprise SCM prend beaucoup de temps. En effet, l’opératrice insère les
bouchons de chaque boitier un par un dans les voies concernées.Cette opérationest
assurée par deux opératrices / ligne, ce qui donne au total 14 opératrices / 2 équipes
pour le secteur ANTERIORE DUCATO 250.
La mauvaise répartition du temps de cycle : Nous avons remarqué que les opératrices
de pré-montage fabriquent la quantité programméeavant le temps de sortie d’une heure
à une heure et demi, donc le temps perdu pour la sous famille EGR GSX est de 45 à
67.5 heures par jour (On a : le nombre des opératrices de pré montage de la sous
famille EGR GSX est 15 et le nombre d’équipe qui travaille cette famille est 3).
Avec le temps de travail de chaque opératrice par jour est 7.5h, donc on a 6 opératrices
de plus au minimum,ce qui laisse à réfléchir sur l’efficacité de la répartition du temps
de cycle.
Les arrêts : Dans le secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250, les arrêts
permanents des chaînes de montage impactent la productivité du secteur, parce qu’ils
nous empêchent de respecter le programme journalier de production des faisceaux.
Les défauts de qualité : Les défauts de qualité sontparmi les raisons majeures de la
baisse de la productivité dans le secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250,
parce qu’ils génèrent les arrêts de la chaîne de production, et les encours.
D’après le diagnostic initial que nous avons effectué, il nous apparait que la mauvaise
répartition du temps de cycle, les arrêts, les encours, la mauvaise ergonomie des postes et les
défauts de qualité sont les problèmes majeurs qui influencent la productivité et l’efficacité des
processus d’assemblage.
D1386138080 0001
D1389752080 0002
D1389753080 0002
D1389875080 0002
D1389876080 0002
N° Poste
Sous éléments
D’après les résultats du chronométrage des postes pré-montage de la sous famille EGR
GSX, présentés dans le tableau n°17 et (ANNEXEI), on remarque qu’il y a une mauvaise
répartition des temps de travail entre les postes. Ils y’en a ceux qui sont trop chargés « Postes
goulots » dont le CT (temps réel) est largement supérieur au temps du takt time (TT = 300
cmin) dans certaines références, par contre d’autres postes sont soulagés et ayant des temps
au-dessous de la cadence de la ligne d’une minute et plus, c’est le cas de la majorité des
postes de pré-montage dans la plupart des références.
Donc, il est clair qu’il n’y a pas une exploitation optimale de la main d’œuvre
(sureffectif) et qu’il faut rééquilibrer les postes de pré-montage, pour avoir une bonne
répartition de temps entre les postes, réduction des pertes de la main d’oeuvre et une
utilisation des ressources optimale.
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Chapitre 3 : Analyse
2. Les arrêts :
Nous avons récupéré l’historique des enregistrements des arrêts du mois de février
2017 avec le type et la durée de chaque arrêt. Ensuite, nous avons regroupé ces arrêts dans le
diagramme de Pareto afin de trouver les problèmes les plus fréquents qui engendrent l’arrêt
des chaînes de montage.
500 415.3
201.6 20%
191.7 191.7
84.4 71.7 31.5 4.3
0 0%
magasin T fini, le distributeur déclare le manque au secteur coupe qui lance lacommande en
urgence.
Par ailleurs les opératricesde pré-montage sont censées appeler distributeurqui n’est
pas toujours disponible et elles doivent attendre une heure au minimum si les éléments
n’existent pas dans le magasin T.Pour remédier à cette situation, le chef d’équipe démarre la
production avec un manque et les faisceaux fabriqués sont stockés comme des encours, si la
matière manquante est spécifique, ou bien il partage le stock d’une ligne du secteur qui a
suffisammentde stock pour couvrir le manque, si la matière manquante est commune.
Les opératrices qui terminent leur programme avant le temps de sortie, cherche à
anticiper en travaillant la référence du lendemain avec les repères qui sont en commun des
références de la 2ème équipe ou bien d’autres ligne du secteur, est la cause principale de ce
manque.
D’après les remarques que nous avons faites, nous résumons les causes principales de
ce manque :
2.2 Déphasage :
Afin d’identifier toutes les causes possibles de l’apparition des arrêts dues au
déphasage, on va utiliser le diagramme d’Ishikawa.
Cet outil se présente sous la forme d’arêtes de poisson classant les catégories de
causes inventoriées selon la règle des 5 M (matière, main d’œuvre, moyens, méthode, milieu).
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Chapitre 3 : Analyse
L’opératrice de montage qui travaille avec deux sous éléments et plus, se déplace le
nombre de ses sous éléments. En effet, l’opératrice de pré montage fabrique son sous élément
et le stock dans le chariot, et c’est à l’opératrice de montage de le chercher et si cette dernière
travaille avec plusieurs sous éléments, elle se déplacera pour chaque sous élément, vu qu’elle
n’a pas un lieu pour les stocker. Ce qui explique les déplacements excessifs des opératrices de
montage sur carrousel.
4. Les encours
Dans le cas de détection d’un non conforme dans l’une des étapes, on transfère le
faisceau à la zone de reprise pour la réparation, ultérieurement, il parcoure le processus de
contrôle de nouveau (dès le début).
D’après le schéma du flux de contrôle, le test électrique se situe en 2 ème place après le
contrôle final, et plus de 80% des défauts de qualité sont détectés au niveau de ce dernier
(tableau N°11), alors qu’on reprend le processus de contrôle dès le début lorsque le faisceau
passe par la zone de reprise.
Donc, les non conformes constituent le problème majeur qui influence l’efficacité du
processus de contrôle, ainsi que l’implantation adoptée pour ce dernier n’est pas
optimale.
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Chapitre 3 : Analyse
Pour pouvoir déterminer le périmètre du problème des défauts de qualité, nous devons
localiser le processus le plus affecté. Legraphe suivantreprésente l’historique des défauts de
qualité détectés en une période de quatre mois (novembre 2016 - février 2017) :
100 95 93
88
90
80
80
70
60
50
40
30 23
20 15
9 10
10
0
Novembre Décembre Janvier Février
CE CF
Figure 35: Diagramme Pareto des défauts de qualité détectés au niveau du test électrique
D’après le diagramme Pareto, il nous apparait que les inversions et les boitiers cassés
causent 76% des défauts de test électrique tandis que 34% des non-conformités sont dues aux
autres types de défauts.
Donc des actions pertinentes sur ces deux causes s’avèrent primordiale afin de
diminuer le taux de PPM critique de la famille ANTERIORE E6.
c. Défauts inversion
Détermination des sourcesduproblème :
25 23
20 18
15 13
10 8
7
5 4 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
AD AA AC AA AA AA AA AA AA AA AA AB AA AB AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
04- 21- 01- 03- 01- 09- 12- 78- 15- 90- 04- 42- 21- 73- 15- 03- 16- 45- 68- 42- 05- 20- 22- 32- 44- 50- 94-
E0 M1 C0 W0 C0 M1 C0 S0 Y1 Y1 E0 E0 M1 S0 W0 Y0 Y0 Z0 D0 E0 H0 L0 M1 S0 S1 Y1 Y1
On remarque bien que le connecteur E004-AD présente le plus grand nombre des
défauts d’inversion, donc on va faire une analyse approfondie afin de détecter les causes
racines de ce défaut.
25
20
20
15
10
5
1 1 1
0
9
Représentation graphique des repères insérés dans le boitier avec les couleurs, la section et le code du boitier de
départ ou bien d’arrivée.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 3 : Analyse
On remarque que les voies qui génèrent les inversions ont des couleurs identiques, et
les deux qui génèrent le maximum des inversions sont l’un à côté de l’autre.
d. Boitiers cassés :
Pour rassembler et synthétiser les informations tirées de l’analyse que nous avons faite
sur terrain à propos des causes, nous avons choisi de travailler avec la méthode d’arbres des
causes.
Arbre des causes :est un outil clef de représentation graphique des causes d'un problème. Il
permet d'aller en profondeur dans l'analyse en explorant l'ensemble des causes d'un problème.
Les causes sont souvent multiples et représentées sur plusieurs niveaux. Les causes
"profondes" sont celles sur lesquelles il faut agir pour éviter que le problème ne survienne à
nouveau. Plusieurs méthodes sont possibles pour l'analyse des causes, la question clef étant à
chaque fois "Pourquoi ?".
D’après les remarques sur terrain et les informations collecté auprès du service qualité,
il y a deux cas : soit le boitier est cassé dans les self avant son utilisation ou bien au cours du
processus de contrôle.
Conclusion
Le présent chapitre, nous a permis de ressortir les principales causes racines qui
pénalisent la performance du secteur d’assemblage et d’en déduire les pistes d’amélioration
les plus pertinentes à savoir l’équilibrage des postes de pré montage,le changement de la
méthode de bouchonnage, l’amélioration du flux de contrôle, la réduction du temps d’arrêt,
l’amélioration de l’ergonomie des postes, et la réduction du nombre de non conformités.
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Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Introduction
Après l’analyse effectuée dans le chapitre précédent, nous avons pu déterminer les
problèmes et les anomalies prioritaires qui perturbent le processus d’assemblage et leurs
causes racines. Ce qui nous a permis de choisir des solutions efficaces qui vont réduire les
pertes. Le présent chapitre se compose de 2 parties : la première partie concerne la recherche
et l’élaboration des solutions pour éliminer les sources des problèmes identifiées, et la 2 èmeest
à propos du calcul des gains estimés en termes d’effectif, temps, réduction du nombre
dedéfauts de qualité, ainsi que le gain de la productivité.
Brainstorming : est une technique de génération d’idées qui stimule la réflexion créative lors
de la recherche de solutions pour un problème donné. C’est produire le plus d’idées possibles,
dans minimum de temps sur un thème donné et sans critiquer, sans juger. Cette méthode de
recherche d’idées en groupe privilégie la quantité, l’imagination et la spontanéité.
D’après les analyses que nous avons faites,nous avonsconstaté qu’il y a une perte de
six opératrices ou plus pour la sous famille EGR GSX.
Afin de réduire les pertes de la main d’œuvre etéliminer les postes goulots, nous avons
chronométré le temps de chaque sous élément dans toutes les références de la sous famille
EGR GSX, puis nous avons fait la somme des sous éléments par référence pour avoir le temps
de fabrication de tous les sous éléments par référence. Ensuite, nous avons divisé le temps de
fabrication des sous éléments de chaque référence par le temps de travail de l’opératrice par
équipe, pour avoir l’effectif qui peut travailler les sous élémentsde chaque référence.
Le tableau n°18présente les résultats obtenus,le détail de calcul est présenté sur
(ANNEXE II):
D1386138080 0001
D1386126080 0000
Effectif
Poste
Sous éléments
D’après l’analyse que nous avons effectuée, nous avonsconstaté que la plupart des non
conformes sont localisés au niveau du test électrique, et l’implantation du processus de
contrôle génère des encours lors du contrôle final, vu que les faisceaux non conformes se font
contrôlés deux fois ce qui engendre une chute de productivité à cause du temps perdu.
Donc, pour minimiser les encours de contrôle finalet éliminer la perte de temps, on a
proposé une solution qui consiste à changer l’ordre des étapes (contrôle final et test
électrique)du processus, où le test électrique devient le premier et le contrôle final le
deuxième.
L’analyse que nous avons effectuée a conduit à deux problèmes majeursqui causent
76% des arrêts du secteur ANTERIORE DUCATO 250.
Pour remédier à ce problème nous proposons que les opératrices n’aient pas une
visibilité sur le programme de production, de ce fait s’elles terminent leur programme
journalier elles ne vont pas anticiper le programme des jours d’après.
L’équilibrage que nous avons fait des postes de pré-montage est parmi les solutions de
ce problème, car il va nous aider à diminuer le temps qui reste à chaque opératrice vers la fin,
la cause principale de ce problème.
3.2 Déphasage
Pour réduire les pertes de temps qui sont dues au déphasage, nous proposons de :
Pour améliorer l’ergonomie des postes de travail nous allons minimiser les
mouvements inutiles et faciliter le travail de l’opératrice.
L’emplacement des accessoires (agrafes, gaines, galza, PVC) et du pistolet est jugé
inadéquat car les déplacements de l’opératrice à chaque fois pour approvisionner provoque
une fatigue physique chez l’opératrice, ce qui génère une baisse de productivité de la main
d’œuvre.Ce qui a poussé les opératrices à placer la matière et les outils dans des endroits qui
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Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Les moyens sont fabriqués en interne, dans l’atelier du service Méthodes moyens avec la main
d’œuvre disponible dans l’usine.
Pour minimiser les déplacements nous proposons de faire un groupement des sous
éléments au pré-montage, en changeant les chariots de pré-montage par les chariots de la
figure 49 et de grouper les postes de pré montage par station de montage. De cette façon,
l’opératrice de montage au lieu de chercher sous élément par sous élément, elle trouvera
l’outil qui rassemble plusieurs sous éléments et elle va s’en servir comme stock.
Aviser le service méthode afin de changer la couleur des fils identiques dans le même
boitier.
Organiser une rencontre avec le client afin de se mettre d’accord sur le changement
des fils de couleur identiques surtout ceux qui sont insérés l’un à côté de l’autre.
Externaliser le maximum des insertions du carrousel vers le pré-montage, en faisant
l’assemblage entre deux à trois sous éléments maximum, pour éviter le
chevauchement des sous éléments lors de l’acheminement de ces derniers sur
carrousel.
Partager l’insertion des boitiers qui engendrent beaucoup d’inversions entre deux
opératrices, de tels sorte que les fils similaires soient partagés entre les deux.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Dans la phase d’analyse nous avons trouvé les causes racines du défaut boitier cassé.
Pour ce cas, nous proposonsde définir une méthode d’alimentation et protection des
boitiers par les intercalaires.Nous avons pris le nombre de boitiers cassés par référence :
9
8
8
7
6
5
4 4
4
3
2 2 2 2
2
1
0
AA
AA
AA
B
F
-A
-A
9A
-A
01
12
78
12
42
42
10
C0
S0
C0
C0
E0
E0
M
11
Ensemble de connecteurs sur lesquels on fait le montage du faisceau
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Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Remarque : La solution que nous avons proposée pour améliorer le flux de contrôle va
minimiser les encours, qui sont parmi les causes racines de ce problème.
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Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Les améliorations apportées dans ce projet doivent faire l’objet d’un suivi permanant
par le biais d’un contrôle continu des caractéristiques des indicateurs de performance
prédéfinis afin de maintenir les avantages qui en découlent.Dans cette partie nous procédons à
l’estimation et au calcul des gains apportés par les solutions proposées.
Le tableau n°20présente les différents gains apportés par l’équilibrage des postes de
prémontage :
Tableau 20 : Gains de l’équilibrage des postes de pré montage (sous famille EGR GSX)
Nous avons supprimé 2 postes de pré-montage par conséquent, nous avons diminué le
nombre des opératrices de 2 opératrices/équipe, et comme on a 3 équipes qui travaillent la
sous famille EGR GSX (deux dans la ligne2 et un dans la ligne 3), on a éliminé 6
personnes.Ainsi on obtient une réduction de surface allouée aux postes de pré montage (la
surface allouée à chaque poste est 0.75m2 ).
Sachant que la rémunération de chaque opératrice est de 13.33 MAD par heure, et
qu’elle travaille191 heures par mois (en normale), son salaire par mois est de :
Le tableau n° 21 présente les différents gains apportés par l’utilisation des masques :
Le tableau n° 22 présente les gains apportés par le changement de l’ordre des étapes
du processus de contrôle :
Dans la 1ére implantation 80% (figure 56) des non conformessont détectés au niveau du
test électrique alors qu’après le passage de ces faisceaux par la zone de reprise pour la
réparation, ils parcourent le processus de contrôle de nouveau, du coup ils se font contrôlés 2
fois par le contrôle final, même s’ils sont jugés conformes par ce dernier lors du premier
contrôle. Alors que dans la 2ème implantation(figure 57)le pourcentage des non conformes qui
sont contrôlés 2 fois par le test électrique même s’ils sont jugés conformes lors du premier
contrôle est 20%.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Pour la 2ème implantation20 des non conformes se font contrôlés 2 fois par le test
électrique, et on a le temps de cycle du test électrique est 8.58 min (figure29).
Les actions que nous avons proposées pour réduire le temps des arrêts nous ont permis de :
On a proposé des solutions qui vont éliminer les arrêts dues au manque matière qui
provient du fournisseur interne. Alors que c’est rare que le manque matière provient du
fournisseur externe.
Durant ces trois derniers mois on a enregistré 0 manque matière fournit par le
fournisseur externe. Donc, on a estimé que le manque matière (fournisseur interne) représente
90% des arrêts dues au manque matière. D’où le gain en heures est 1806.3 heures par mois
(figure n°31).
Les moyens proposés pour rapprocher les accessoires et les outils de l’opératrice
permettent de :
Ainsi, legroupement des sous élément par station de montage nous permet de :
Le tableau n° 23 présente les gains apportés par le groupement des sous éléments de
montage :
Nous avons suivila même méthode utiliséedans le 2ème chapitre pour calculer le temps
de déplacements, nous avons commencé par la mesure des distances parcourues par chaque
opératrice tracée dans le diagramme spaghetti en mètre, résultat dans (ANNEXE IV). Puis
nous avons converti les distances parcourues en leurs équivalent en temps. Le tableau N°24
présente l’équivalent des déplacements en temps (seconde) :
Temps de déplacement
P2 Guida P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
/ opératrice
Op1 2 2
Op2 2 2
Op3 2 2
Op4 4,44 4,44
Op5 4 4
Op6 6,32 6,32
Op7 7,6 7,6
Op8 10,16 10,16
Op9 14,8 14,8
Temps total de déplacements des opératrices de montage sur carrousel 53.32
Les actions que nous avons proposées pour les réduire les défauts de qualité vont nous
permettre de :
Nous avons pris les données de défauts qualité détectés durant le mois de février avant
l’application de l’amélioration. Et après avoir appliqué la solution sur le boitier C012AA, nous
avons pris les résultats.
Avec : défaut boitier cassé représente18% (figure 35) des défauts de qualité détectés
au niveau du test électrique et le boitier C012AAreprésente 33%(figure 51) des boitiers cassés,
12
Opérations deremise en conformitédes faisceaux électriques non conformes.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
alors qu’on a éliminé 87.5% de ce défaut, donc on a éliminé 5.19% des défauts de qualité
détectés au niveau du test électrique.
Temps
Les heures
Référence standard(Heures Quantité
produites
)
D1389925080 0104 2,27 30 68,1018
D1389928080 0104 2,48 190 471,4169167
D1386117080 0202 3,12 120 373,8898
D1386130080 0202 3,56 100 355,8323333
D1380201080 0102 2,30 60 138
D1389882080 0202 2,59 210 543,9042
D1386119080 0202 3,30 65 214,5
D1386132080 0202 3,61 51 184,11
Total des heures produites 2349,75505
Avec :
=3045 heures
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Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Conclusion
Dans ce chapitre, l’objectif prioritaire était de mettre en place des solutions afin
d’éliminer les différentes sources de gaspillageet d’estimer les différents gains apportés, afin
d’évaluer notre projet.Tout d’abord, nous avons commencé par l’améliorationdu taux
d’exploitation de la main d’œuvre, en équilibrant les postes de pré montage,ce va nous
permettre de réduire le temps perdu par la mauvaise répartition du temps de cycle et on a
changé la méthode de bouchonnage.
Puis nous avons proposé des actions afin d’améliorer l’ergonomie des postes de
travail. Ce qui permettra un gain en temps perdu par les différentes opérations, mouvements et
déplacements inutiles.
Ensuite, nous avons changé l’ordre des étapes de flux de contrôle pour minimiser les
encours et réduire les pertes de temps.
Finalement, nous avons proposédes actions pour réduire le temps des arrêts, et le
nombre de défauts de qualité.
Conclusion générale
La concurrence accrue et l’exigence croissante des clients contraignent les entreprises
à améliorer leur système de production, afin de satisfaire le triptyquecoût, qualité et délai. De
ce fait, SEWS CABIND MAROC ambitionne d’améliorersa productivité.
Ce projet avait pour objectif la minimisation des retards de livraison des faisceaux,afin
de réduire les livraisons en urgence et les charges financières qui en découlent.
Ensuite, nous avons fait un diagnostic des données collectés à travers des remarques
sur terrain et des fichiers, pour extraire les causes racines des problèmes influents sur la
productivité. A l’issu de cette analyse, nous avons élaboré une série d’actions, fondée sur
l’application des outils de Lean manufacturing, touchant l’amélioration de la productivité.
Pour améliorer la productivité, nous avons mis des interventions et des modifications
qui réduisent le temps non productif total, l’effectif et les défauts de qualité.
Les solutions que nous avons mises, nous ont permisd’améliorer le taux d’exploitation
de la main d’œuvre en équilibrant les postes de pré-montage et en changeant la méthode de
bouchonnage, d’améliorer l’ergonomie des postes de travailen minimisant le temps de
déplacements et des mouvements inutiles et en facilitant le travail des opératrices,de réduire le
temps des arrêts, d’améliorerle flux de contrôle, et de réduire le nombre de non conformités.
Enfin, et pour valoriser notre travail nous avons fait une estimation des gains des
solutions qu’on a proposé. Les solutions que nous avons proposées nous ont apporté un gain
considérable en termesd’effectif, et du temps etpar conséquent, nous avons pu augmenter le
niveau de laproductivité.
Nous sommes arrivés à atteindre une grande partie des objectifs fixéspar les
améliorations que nous avons appliquées,tandis que d’autres sont encore en cours de
réalisation. Dans une perspective prochaine, nous recommandons de faire l’équilibrage des
autres postes de pré montage de la famille ANTERIORE E6, et de généraliserles
améliorations faites pour toutes les familles de l’usine, afind’augmenter la productivité totale
du secteur d’assemblage.
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
Remerciement...........................................................................................................................II
Résumé.....................................................................................................................................IV
Abstract......................................................................................................................................V
SOMMAIRE..............................................................................................................................X
Introduction générale................................................................................................................1
1. Présentation générale...............................................................................................................4
1.1 Aperçu général sur SUMITOMO Electric Wiring Systems (SEWS):................................................4
1.2 Implantation mondiale de SEWS :......................................................................................................4
1.3 Présentation du SEWS CABIND MAROC (SEWS-CM)..................................................................5
1.3.1 Aperçu général sur le groupe SUMITOMO du secteur du Câblage Industriel au Maroc...................5
1.3.2 Réseau national du groupe du secteur du Câblage Industriel au Maroc.............................................5
1.3.3 Historique de SEWS CABIND MAROC(SCM)................................................................................5
1.4 Présentation du site de SCM Berrechid..............................................................................................6
1.4.1 Aperçu général sur SCM Berrechid....................................................................................................6
1.4.2 Fiche signalétique de SCM Berrechid :..............................................................................................7
1.4.3 Organigramme de l’entreprise :..........................................................................................................8
1.4.4 Description des différentes directions.................................................................................................8
1.4.5 Description des différents services.....................................................................................................9
1.4.6 Les activités SCM.............................................................................................................................10
2. Présentation du produit.........................................................................................................11
2.1 Le câblage automobile......................................................................................................................11
2.2 Les constituants d’un câblage...........................................................................................................11
2.3 Le processus de production ..............................................................................................................12
1. Problématique.........................................................................................................................19
3. Périmètre du projet................................................................................................................19
3.1 ManHour...........................................................................................................................................19
3.2 PPM...................................................................................................................................................20
3.3 Productivité.......................................................................................................................................21
3.4 Les pertes..........................................................................................................................................22
3. Démarche du projet................................................................................................................23
3.1 Lean manufacturing..........................................................................................................................23
3.2 La démarche DMAIC........................................................................................................................23
I. Définition du projet..........................................................................................................27
1. Charte du projet.....................................................................................................................27
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
2. QQOQCP................................................................................................................................29
3. SIPOC......................................................................................................................................29
4. Champs du travail :................................................................................................................30
4.1 Zone de travail..................................................................................................................................31
4.2 Les sous familles de la famille ANTERIORE E6 :...........................................................................31
5. Objectif de la performance :..................................................................................................32
2. Mesure de l’existant :.............................................................................................................33
2.1 Le taux de non conformes :...............................................................................................................34
2.2 Le temps non productif.....................................................................................................................34
a. Cartographie VSM :..........................................................................................................................34
b. Le diagramme Spaghetti :.................................................................................................................39
Chapitre 3 : Analyse................................................................................................................43
I. Diagnostic initial..............................................................................................................44
3. Inspection visuelle :................................................................................................................44
4. Les encours..............................................................................................................................50
Conclusion générale................................................................................................................76
LES ANNEXES.......................................................................................................................83
ANNEXE I : CHRONOMETRAGE DES POSTES DE PRE MONTAGE DE LA SOUS FAMILLE EGR GSX.....84
ANNEXE II : DETAIL DE CALCUL DU BESOIN D’EFFECTIF PAR REFERENCE.............................86
ANNEXE III : LES RESULTATS DE L’EQUILIBRAGE...........................................................................88
ANNEXE IV : DETAIL CALCUL DE LA DISTANCE..............................................................................91
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
LES ANNEXES
Amélioration de la performance du secteur d’assemblage ANTERIORE DUCATO 250
Chapitre 4 : Amélioration et contrôle
ANNEXE I.............................................................................................................................................................................. 46
ANNEXE II.......................................................................................................................................................................45, 58
ANNEXE III............................................................................................................................................................................58
ANNEXE IV........................................................................................................................................................................... 72
ANNEXE I: CHRONOMETRAGE DES POSTES DE PRE MONTAGE DE LA SOUS FAMILLE EGR GSX
D1380199080 0000
D1386117080 0000
D1386118080 0000
D1386121080 0001
D1386122080 0001
D1386125080 0001
D1386126080 0000
D1386129080 0000
D1386130080 0000
D1386133080 0001
D1386134080 0001
D1386137080 0001
N° Poste
Effectif
Sous éléments
P1 080-260-330 1 227,8 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0
P2 100-130-460 1 232,363 232,363 193,5 232,363 228,863 232,363 193,5 232,363 193,5 232,363 193,5 232,363
P3 210-320-400 1 177,0 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5
P3- 050-170-190-300-310-390 1 151,7 188,9 236,4 188,9 236,4 218,5 258,9 188,9 236,4 188,9 236,4 218,5
P4 020-090-440 1 141,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3
P5 120 + Assemblage 120 avec 020 1 242,9 242,9 242,9 242,9 242,9 235,8 235,8 242,9 242,9 242,9 242,9 235,8
P6 060-070-110 2 231,2 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1
P7 140-150 1 129,0 233,5 233,5 233,5 233,5 233,5 233,5 233,5 233,5 233,5 233,5 233,5
P8 010-280-360 1 53,3 243,0 243,0 279,5 279,5 238,5 238,5 243,0 243,0 279,5 279,5 238,5
040-250-270-assemblage 40/450-
P9 2 234,5 247,3 247,3 247,3 247,3 247,3 247,3 247,3 247,3 247,3 247,3 247,3
assemblage 250/360
P10 160-230-240-450-880-enrubannage 880 2 220,3 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3
P11 + P12 350-370-290 1 0,0 0,0 446,0 0,0 446,0 113,5 559,5 0,0 446,0 0,0 446,0 113,5
Somme 15
D1386138080 0001
D1389752080 0002
D1389753080 0002
D1389875080 0002
D1389876080 0002
D1389877080 0002
D1389878080 0002
D1389879080 0002
D1389880080 0002
D1389881080 0002
D1389882080 0002
N° Poste
Effectif
Sous éléments
P1 080-260-330 1 236,0 236,0 236,0 227,8 227,8 227,8 227,8 227,8 224,5 236,0 236,0
232,36 232,36 232,36 232,36 232,36 232,36 232,36 232,36 232,36 232,36
193,5
P2 100-130-460 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
P3 210-320-400 1 244,5 244,5 244,5 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 244,5 244,5 244,5
P3- 050-170-190-300-310-390 1 258,9 188,9 188,9 151,7 180,7 151,7 151,7 151,7 159,9 159,9 188,9
P4 020-090-440 1 254,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3
P5 120 + Assemblage 120 avec 020 1 235,8 242,9 242,9 242,9 242,9 242,9 242,9 242,9 242,9 242,9 242,9
P6 060-070-110 2 247,1 231,2 231,2 231,2 231,2 251,1 231,2 231,2 231,2 231,2 231,2
P7 140-150 1 233,5 192,5 198,5 129,0 159,5 157,0 129,0 129,0 162,0 162,0 192,5
P8 010-280-360 1 238,5 174,3 159,9 53,3 53,3 53,3 53,3 123,3 73,0 111,3 111,3
040-250-270-assemblage 40/450-
P9 2 217,8 234,5 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
assemblage 250/360
160-230-240-450-880-
P10 2 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3
enrubannage 880
P11+P12 350-370-290 1 559,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Somme 15
ANNEXE II : DETAIL DE CALCUL DU BESOIN D’EFFECTIF PAR REFERENCE
D1386118080 0000
D1386121080 0001
D1386126080 0000
D1386129080 0000
D1386134080 0001
D1386137080 0001
D1386138080 0001
D1389875080 0002
D1389876080 0002
D1389879080 0002
D1389880080 0002
D1380199080 0000
D1386117080 0000
D1386122080 0001
D1386125080 0001
D1386130080 0000
D1386133080 0001
D1389752080 0002
D1389753080 0002
D1389877080 0002
D1389878080 0002
D1389881080 0002
D1389882080 0002
Sous éléments
SS 10 20 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 78 86 20 20 20 20 20 40 78 78
SS 20 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
SS 40 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Assemblage 40+450 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
SS 50 23 31 31 31 31 39 31 31 31 31 31 39 31 31 31 23 23 23 23 23 31 31 31
SS 60 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
SS 70 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411
SS 80 114 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 114 114 114 114 114 110 122 122
SS 90 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
SS 100 39 39 0 39 35 39 0 39 0 39 0 39 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
SS 110 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
SS 120 173 173 173 173 173 166 166 173 173 173 173 166 166 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
Assemblage 120+20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SS 130 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
SS 140 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
SS 150 129 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 193 199 129 160 129 129 129 162 162 193
SS 160 48 0 0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
SS 170 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
SS 190 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 0 0 0 0 0 29
SS 210 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
SS 230 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
SS 240 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
SS 250 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assemblage 250 +
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360
SS 260 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
SS 270 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 280 34 123 123 159 159 118 118 123 123 159 159 118 118 97 47 34 34 34 34 104 34 34 34
SS 290 0 0 0 0 0 114 114 0 0 0 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 300 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 310 69 69 49 69 49 69 49 69 49 69 49 69 49 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
SS 320 0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 0 0 0 0 0 68 68 68
SS 330 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
SS 350 0 0 108 0 108 0 108 0 108 0 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 360 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 370 0 0 339 0 339 0 339 0 339 0 339 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 390 0 0 68 0 68 0 69 0 68 0 68 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 400 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
SS 440 0 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 450 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
SS 460 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
SS 880 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Enrubannage de 880 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
319 326 331 323 327 250 214 221 221 232
Somme /Réf 2237 2735
0
2771
1
2866
4
2782
7
2819
4
2914 3302
3
2435
6
2206
4
2146
6
2271
1
2381
Effectif /Réf 9 11 12 11 12 11 13 11 12 11 12 11 13 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9
On a sommé les temps des sous élément de chaque référence,puis on a divisé par le temps de travail de l’opératrice 7.5 h pour avoir l’effectif.
ANNEXE III: LES RESULTATS DE L’EQUILIBRAGE
D1380199080 0000
D1389875080 0002
D1389876080 0002
D1389877080 0002
D1389878080 0002
D1389879080 0002
D1389880080 0002
D1389881080 0002
D1389882080 0002
Effectif
Poste
Sous éléments
D1389753080 0002
Effectif
Poste
Sous éléments
D1386121080 0001
D1386125080 0001
D1386129080 0000
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Sous éléments
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Poste Sous éléments
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Effectif
Poste
Sous éléments