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Tesis de Ciclo de Deming
Tesis de Ciclo de Deming
Tesis de Ciclo de Deming
AUTOR:
ASESOR:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
LIMA – PERÚ
2021
DEDICATORIA
A nuestro divino creador por concederme
llegar muy lejos, con fortaleza y salud para
alcanzar mis objetivos.
A mis padres por ser una base esencial en
lo que soy ahora, en mi formación, tanto
académica y social. A mi cónyuge mujer
inherente, por su gran esfuerzo y tesón en
todo momento, por el apoyo y empuje
constante para formación personal y
social, muchas gracias por su amor. A mis
apreciados hijos, la razón de mi vida.
A mis tutores, que nos dejaron todo su
experiencia, sabiduría y conocimiento en
cada etapa nuestro camino como
estudiante universitario, agradezco
profundamente y muchas gracias por su
paciencia.
ii
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por su senda correcto
de la vida, a mis progenitores por su
ejemplo en la vida e inspirarme valores
que me han servido mucho en la vida. A
mis queridos hijos por estar siempre a mi
lado, acompañarme en cada decisión
tomada.
A mi asesor de la UCV, que me impartió
todo su conocimiento y su paciencia, en la
elaboración de este proyecto de
investigación.
A la Compañía Minera Volcán que me
apoyó para realizar las prácticas e
investigaciones cada día, en el tiempo
durante mi permanencia; que me permitió
a realizar este proyecto de investigación
en dicha institución. Agradezco
profundamente.
iii
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Abstract .................................................................................................................. ix
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1
V. DISCUSIÓN................................................................................................ 89
REFERENCIAS .................................................................................................... 95
ANEXOS .............................................................................................................. 99
iv
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 16. Regresión lineal del factor favorable al primer minuto. ........................ 68
v
Tabla 24. Estudio de contraste de la Eficiencia. .................................................. 78
vi
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 12. Diagrama de las pruebas de laboratorio para flotación bulk. ......... 63
vii
RESUMEN
viii
ABSTRACT
The objective of this research is to determine to what extent the application of the
Deming cycle will increase the productivity of the Bulk Flotation process in the
Alpamarca Company, Junín 2021. With the implementation of the Deming cycle,
which affirms the four pillars: Plan, Do, Check and Act.
Within the element’s recovery process, silver qualities of 125 Oz / TMS are
registered, with a recovery of 87-88%. To improve our objective, 4 laboratory tests
were carried out with flotation parameters, using the Flottec 8020 collector vs Aero
Phine 3418 collector, seeking to maintain and improve the performance of the
metallurgical factor.
The Metallurgical Factor of silver was increased with the maximum recovery and
quality of the Silver in the bulk concentrate, by 2 to 3 more percentage points over
the results that were had, which constitutes a significant increase in profits for the
Company. The results were satisfactory, Productivity increased 7,21%.
ix
I. INTRODUCCIÓN
En este capítulo desarrollaremos la realidad problemática de forma global, nacional
y local donde se considera la empresa en mención, además se describe la
formulación del problema, las justificaciones e hipótesis:
A nivel mundial el mejorar continuamente surge desde el año 1950, el
investigador norteamericano, Edwards Deming, que compartió muchas
conferencias a los ejecutivos de compañías japonesas, para proponerles los
atributos del control estadístico. Deming enseño a los directivos y a los Ingenieros
Japoneses a investigar y reducir las variaciones con la aplicación de las cartas de
control. Así como también les mostro todos los principios de la idea científica, con
el circulo Deming PHVA.
La compañía Johnson Controls destinado a la preparación de trajes para el artículo
de la marca Toyota Corolla, empleando el circulo PHVA para disminuir el grado de
insuficiencia al termino accedido por la institución de Maquiladoras y satisfacer con
las demandas y perspectivas de los consumidores, en primer lugar, reconocieron
los problemas que causaron la insuficiencia en los trabajadores, entonces se
dialoga con los trabajadores y se examinó las insuficiencias en la compañía.
En la población de Ambala en la India, Productivity Improvement in Milk Industry
through PDCA Approach- A Case Study. International Journal for Research in
Technological Studies, ejecutaron un proyecto para adoptar el mejoramiento
continuo de la producción de manufactura de los lácteos empleando el método
PHVA, con el objetivo de confrontar las causas de los requerimientos de buena
calidad en la manufactura de productos lácteos que piden los compradores.
Entonces evidenciamos que el aprovechamiento del Ciclo PHVA contribuye en la
superación de muchas fallas en los procesos de la compañía.
En Latinoamérica se comienza a establecer a partir de los años de 1980, el
periodo total de un procedimiento abarca como mínimo 05 años y que los
conocimientos adquiridos se comprenden en un máximo de 07 u 08 años.
En la actualidad entre las compañías más importantes de latinoamericana que
empezaron con este procedimiento de mejora continua fueron en, Acería Rio de
Janeiro, Winner de México S.A. Grupo Arenas en Colombia y Corporación Aceros
Arequipa en Perú. La aplicación permanente del Ciclo PHVA son los pilares
fundamentales para generar incremento de producción y rentabilidad.
1
En el Perú todavía no era aguardarse un rendimiento diferente a lo que se sentía
ya en todo el mundo, las dificultades se hacían sentir en la sensación económica,
y todas las empresas mineras también fueron afectados directa o indirectamente
por pertenecer a una cadena de abastecimiento que finaliza por venderlas a los
clientes que producen Cobre, las principales empresas, compañías tales como
Souther Perú Cooper Corporation, Empresa Minera Cerro Verde entre otras.
2
mejora de nuestros objetivos, se realizan pruebas a nivel laboratorio buscando
mantener y mejorar la metalurgia de la plata con las máximas recuperación y
calidad de este elemento en el concentrado bulk. Para establecer la importancia
relativa de dos variables en la flotación del mineral procesado en la Planta
Concentradora Alpamarca: (A) AP-3418 (B) Flottec 8020
3
La Misión de la Empresa Alpamarca es como sigue: “Somos una agrupación de
mineros de procedencia peruana que busca el máximo valor a sus socios, a través
de una excelente operación y de los más buenos estándares de seguridad y
conducción del medio ambiente, cooperando al desarrollo de sus personales y de
su contexto”.
La Visión de la compañía Alpamarca “Al 2021, llegar a ser una de las compañías
más importantes para diversificar en metales base y preciosos, liderar en el
desarrollo y una excelente operación, trabajando responsablemente en lo social y
con un grupo humano responsable y muy calificado”.
4
La Información del organigrama de la empresa Alpamarca es un esquema
organizacional, porque presentan gráficamente la estructura interna de la empresa
para visualizar la jerarquía y sus funciones administrativas de la organización y que
tienen la relación de las partes entre sí en un todo, y en el análisis de su estructura
orgánica solamente contiene los nombres existentes más importantes de cada una
de las áreas de la empresa Alpamarca.
5
A continuación, presentaremos el organigrama de la Planta Concentradora
Alpamarca:
6
MANO DE
MAQUINA MÉTODO OBRA
Deficiencias en la Mala Dosificación de
Bombas de PreparaciÓn de reactivos reactivos Deficiente
reactivos deficientes Deficiencias Rotacion de Desconocimiento
Muestreo de muestras Deficiencias en
personal del proceso
poco confiable la Preparación
Fajas transportadoras de muestras
en movimiento Equipo en
Poca confianilidad Poco
movimiento
del Análisis químico Leyes de Mineral Entrenamiento Errores en el
cambiantes y capacitación proceso
Balanza Mercy
Bajo Factór Metalúrgico
%Ag -Pb-Zn Capacidad y
Falta de control del Circuito conocimiento
Incumplimiento de los Orden de trabajo BAJA
Flotación Bulk
Procedimientos PRODUCTIVIDAD
EN LA
Falta plan de mantenimiento Materia prima FLOTACIÓN
el Courier 6iLS cambiante Dureza y
BULK
Generación de Extractores
abración
Polvo/Ruido de polvo Calibración
Probetas
Comunicación
deficiente con Sala de Baja calidad de los
Generación de Control Sistema Scada Reactivos de AP-3418
Ventilación
Gases flotación FLOTEC-8020
Tiempos
Detector de gases muertos Retrasos XANTATO
Cronometro
MEDIO
AMBIENTE
MEDICIÓN MATERIALES
7
En la Figura 4, en nuestro diagrama de Ishikawa buscamos reconocer todas las
causas o defectos posibles que pudieran estar causando las posibles fallas durante
el proceso de la flotación bulk de minerales, ocasionando pérdidas de tiempo y/o
incumplimiento de los objetivos planteadas.
Datos
CAUSA / PROBLEMA
recolectados
P1 Deficiente Factor metalúrgico 35
P2 Materia Prima cambiante 8
P3 Poca confiabilidad del Análisis Químico 11
P4 Leyes de mineral cambiantes 15
P5 Baja calidad de los Reactivos de flotación 45
P6 Deficiencias en la Preparación de reactivos 14
P7 Mala Dosificación de reactivos 28
P8 Bombas de reactivos deficientes 9
P9 Muestreo de muestras poco confiable 5
P10 Deficiencias en la Preparación de muestras 7
P11 Fajas transportadoras en movimiento 3
P12 Falta de control en el Circuito flotación bulk 38
P13 Deficiente Rotación del personal 2
P14 Poco Entrenamiento y capacitación 6
P15 Comunicación deficiente con Sala de control 2
P16 Falta plan de Mantenimiento del Courier 6iLS 5
P17 Tiempos muertos 2
P18 Incumplimiento de los Procedimientos 2
P19 Generación de gases 4
P20 Generación de ruido/polvo 4
Fuente: Elaboración Propia.
En la tabla 1 adjuntamos una lista detallada de todos los problemas que pudieran
estar causando posibles fallas o causantes de la baja productividad durante el
proceso de flotación bulk de minerales para luego identificar las posibles causas o
defectos principales para su posterior control.
8
La Tabla de Frecuencias es un instrumento donde se organiza los datos de
referencia de valores más bajos hasta los valores más altos con límites ya fijados
por cada barra. Ya que también nos indica de como ordenar los valores o datos
que se nos presentan numéricamente desde un grupo de resultados o muestra.
Tabla 2. Tabla de frecuencias
Causa Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Problema Acumulada Acumulado
P5 45 45 18% 18%
P12 38 83 16% 34%
P1 35 118 14% 48%
P7 28 146 11% 60%
P4 15 161 6% 66%
P6 14 175 6% 71%
P3 11 186 4% 76%
P8 9 195 4% 80%
P15 8 203 3% 83%
P10 7 210 3% 86%
P9 6 216 2% 88%
P14 5 221 2% 90%
P2 5 226 2% 92%
P16 4 230 2% 94%
P20 4 234 2% 96%
P19 3 237 1% 97%
P11 2 239 1% 98%
P18 2 241 1% 98%
P17 2 243 1% 99%
P13 2 245 1% 100%
Total 245 100%
Fuente: Elaboración Propia.
En la tabla 2 organizamos los datos de las diferentes causas/problemas que se
detallan, actividades con mayor continuidad y las actividades con menor
frecuencia, logrando un porcentaje, y al mismo tiempo se obtiene los resultados de
los problemas que generan una declinación en la productividad, siendo las causas
vitales representadas por las primeras 8 causas que tienen mayor relevancia
puesto que tienen mayor impacto en la baja productividad representando el 80%.
9
Figura N° 5. Diagrama de Pareto.
Fuente: Elaboración Propia.
10
Como mostramos en la figura 5, afirmamos y deducimos que la mayor parte de las
causas detectadas son 8 que son los siguientes: 1. Baja calidad de los Reactivos
de Flotación, 2. Falta de control en el Circuito de flotación bulk, 3. Deficiente Factor
metalúrgico, 4. Mala Dosificación de reactivos, 5. Leyes de mineral cambiantes, 6.
Deficiencias en la Preparación de reactivos, 7. Poca confiabilidad de los Análisis
Químico, 8. Bombas de reactivos deficientes.
11
PE 1: ¿En qué medida la Aplicación del Ciclo Deming incrementará la eficiencia
del proceso de la Flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021?
PE 2: ¿En qué medida la Aplicación del Ciclo Deming incrementará la eficacia del
proceso de la Flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021?
La Justificación teórica está enfocado en mostrar las razones teóricas que justifican
la investigación, es decir, determinar toda la sabiduría que brindara el trabajo sobre
el objeto investigado. (Reyes y Boente 2019, p. 34)
Con la aplicación del Ciclo Deming, se tiene como objetivo seguir incrementando
su rentabilidad y teniendo en cuenta el valor de la plata, donde el precio de la plata
en el mercado mundial se encuentra en una constante alza, la planta concentradora
Alpamarca trata de optimizar sus procesos sobre todo en cuanto se refiere al
incremento de las recuperaciones de Plata en el concentrado bulk, por ende,
incrementar la productividad para ser una planta concentradora más competitiva.
12
En tal sentido se aporta al conocimiento ya que mediante el uso del ciclo de Deming
se mejora la productividad siendo relevante las fuentes teóricas utilizadas ya que
favorecieron el uso de los indicadores con los cuales se pudo comprobar las
mejoras en la empresa.
13
HE 1: La Aplicación del Ciclo Deming incrementa significativamente la eficiencia del
proceso de la Flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
El Objetivo General del proyecto es: Determinar en qué medida la Aplicación del
Ciclo Deming incrementará la Productividad del proceso de la Flotación Bulk en la
Empresa Alpamarca, Junín 2021.
14
II. MARCO TEÓRICO
En principio de esta investigación se localiza algunos antecedentes encontrados de
los estudios realizados y que lo referencian de la siguiente manera:
Antecedentes Internacionales:
15
El nuevo sistema de dosificación de reactivos se estimó una mejora del proceso en
la recuperación de concentrados de mineral, el resultado de la eficiencia del
procedimiento dependerá mucho de la selección de la mejor fórmula de reactivos a
utilizar.
Antecedentes Nacionales
Paye Vilcanqui (2018), su tesis denominada: “Aplicación del ciclo Deming para
mejora de la productividad en el área de producción en la empresa Envases y
Envolturas S.A.” La investigación tuvo como Objetivo General, diagnosticar como
el empleo del Ciclo Deming incrementa la Productividad en el área de Producción
en la compañía Envases y Envolturas S.A.
Se llegó a una definición, que al implantar el circulo Deming se puede analizar el
crecimiento en un 18,21% de productividad. Anterior a la aplicación del circulo
Deming la compañía obtenía una productividad de 52,42% y, después de la
implementación, la empresa obtuvo un crecimiento de un 70,63% de productividad,
con esto se llega a realizar el objetivo del propósito del proyecto.
16
Se especifica que hubo incremento significativo en la Eficiencia, de un 69,67%
antes de implementar el circulo Deming a un 77,13%, con ello se llega a satisfacer
las expectativas del consumidor y continúa progresando hasta llegar a la
complacencia esperada.
Se especificó que hay un incremento significativo en la Eficacia, de un 74,92%
antes de implementar el circulo Deming a un 91,50%, con ello se llega a satisfacer
el proyecto planificado y refleja el mejoramiento de la productividad.
17
variante mediante tarjetas de advertencias validadas por el experimento y
recolectando datos en la planta concentradora, el muestreo es por tanto la
población en cantidad 12 datos, toneladas de los 12 meses del año 2016, extraídos
de dos (02) chancadores cónicos MP-800.
La producción de chancado incrementó significativamente después de aplicar el
circulo Deming, pasando de una media de 2445.79 en el primer semestre del 2016
a una media de 2660.44, subiendo un 8%
Noreña Duran (2018), en su tesis denominado: “Influencia del Colector Flottec 8020
para mejorar la calidad del Concentrado de la Flotación Bulk en la Empresa Minera
Nexa Resources S.A.C. - Unidad El Porvenir – Pasco 2018”. La investigación tuvo
como objetivo general, Determinar la influencia del colector Flottec 8020 parar
mejoramiento del grado del concentrado de la flotación bulk en la Compañía Minera
Nexa Resources S.A.C. - Unidad el Porvenir – Pasco 2018.
En el trabajo de investigación, se ejecutó ensayos de flotación Bulk a nivel
laboratorio, usando el Colector FLOTTEC 8020, con la intención de descubrir un
colector determinado para el circuito de flotación Bulk y sustituir el colector que se
viene utilizando el Aero Phine 3418.
Se ejecutó 8 ensayos de laboratorio con procedimientos de flotación estándar y
usando uso del Colector Flottec 8020, entre los meses de mayo y junio,
consiguiendo valores de recuperación de los metales por encima del estándar.
Como el estadístico P-valué es 0,1102 es el dato más accesible a cero, este cae
en la parte de rechazo, lo cual nos señala que debemos rechazar la hipótesis nula
y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, decimos que el colector Flottec 8020
posee influencia en la recuperación de la flotación bulk, con un nivel de significancia
del 84,882%.
18
Gavancho Valderrama y Jimenez Carhuamaca (2018), en su tesis denominado:
“Optimización del circuito de flotación de Pb-Ag modificando la concentración del
colector AP-3418 en la Planta Concentradora Lincuna 2018”. La investigación tuvo
como objetivo general, Optimizar el circuito de flotación de Pb - Ag mediante
métodos, de la Planta Concentradora Lincuna.
En estos tiempos las técnicas de mejoramiento sobre un proceso nos implican a
examinar el total de los procesos como la adición de cada uno de esos procesos,
tal como dice la suma de todo es superior que las partes, el tema organización para
cambiar algunos procedimientos de un reactivo es muy atrayente y una
consecución que muchas compañías no se arriesgan. Al examinar los
procedimientos en exclusiva intensidad el balance metalúrgico es tolerable ya que
se cumplió con lo planificado mensual que es de una calidad de 60% en el Pb y
45% en el Zn. En cuanto a las recuperaciones son las planificadas en la Ag es de
87.5% en el Pb es de 92% y en el Zn es de 85%. Con esta especificación
observamos que nuestro trabajo de investigación cooperará al mejoramiento en los
procedimientos y repercutirá para la tranquilidad de la compañía.
19
La Mejora Continua al ser un sistema de mejora, nos da a conocer que es algo ya
establecido y conocido por todas las empresas, donde lo están aplicando la mejora
continua, entonces se describe las siguientes características:
➢ Un proceso acreditado: Nos permite que todos los involucrados o los
integrantes de dicho proceso lo tengan muy claro y lo comprendan, así como
también lo apliquen de la misma manera y continuamente.
➢ Procedimiento de medición: Se espera llegar a una conclusión y ver si los
resultados esperados de este proyecto se logran como lo plantearon.
➢ Participación: de todos que conforman el equipo de la investigación de
forma directa con este proyecto, para que este grupo de personas en el
futuro debatir y hacer frente en el día a día con las fortalezas y debilidades.
En resumen, la Mejora continua viéndolo desde este punto de vista, es una de las
mejores formas de aplicarla para hacerlo más provechoso y muy agradable nuestro
día a día el trabajo. Tiene una gran ventaja en lo personal de una manera simple
basándonos únicamente en el Ciclo de Deming. La mejora continua puede
emplearse también en maquinarias, materiales, insumos, producción, medio
ambiente, calidad y personas en general. Es una herramienta muy útil, para
implantar acciones y soluciones de mejora con la aplicación del ciclo de Deming
PHVA.
El Ciclo PHVA es un proceso específico para llevar a cabo acciones que favorecen
solucionar un problema específico o establecer un concepto de mejora. (Cadena
Chávez 2018, p. 83).
20
investigación planeada, en principio aplicando en pequeñas escalas, luego se
realiza el estudio y la verificación de los resultados esperados, en consecuencia, la
aplicación de este ciclo lo hacemos muy útil para obtener las mejoras mediante
diferentes formas o métodos, para cumplir correctamente el ciclo PHVA, es clave
fundamental utilizar las herramientas básicas y cumplir con todos los pasos
recomendados para la ejecución de un proyecto.
21
En la planeación debemos adjuntar el análisis de causas/efectos, después
identificar las fallas principales o potenciales, así como los problemas de la
situación actual al estudio, realizando acciones correctivas.
En esta etapa Hacer, proponemos realizar unas pruebas piloto para comprobar
resultados favorables, para después realizar los cambios a gran escala, se busca
llevar a cabo los cambios y las actividades programadas con los objetivos de la fase
anterior, se debe dar el entrenamiento a todas las personas para mejorar su
desempeño en las actividades de sus respectivas áreas de trabajo a la que
pertenecen, para el cumplimiento de las metas trazadas.
22
nuevos objetivos, iniciando nuevamente el ciclo aplicando los cambios ya
planteados hasta obtener resultados aceptables.
23
En relación con los artículos científicos respecto al Ciclo de Deming se tiene los
siguientes:
Según Chen, Kumar y Basso (2018), mencionó que: hay tres tipos de cambios:
evolutivos cambio, cambio revolucionario y cambio en el proceso de evolución. Por
lo que el ciclo de Deming es una herramienta válida para mejorar la organización.
De acuerdo a Becerra Lois, Andrade Orbe y Diaz Gispert (2019), manifestaron que
Este método para controlar y mejorar la cadena de suministro del proceso de
gestión o los hábitos de la empresa consisten en repetir cuatro pasos de manera
que se logre mejoras significativas.
24
Así mismo Pérez Gao Montoya (2017), manifestó que la mejora continua se asocia
a la calidad siendo vital en entidades dedicas al sector industrial en el rubro de
confecciones establecer programas de mejoramiento en los diversos procesos
productivos.
Para Becerra Lois, Andrade Orbe y Diaz Gispert (2019), precisó que el sistema de
mejora continua abarca a diversos tipos de entidades, tal es el caso que en el
sistema universitario la mejora continua hace posible un mejor servicio en cuanto a
labor docente y administrativa, lo cual asegura una buena calidad.
25
Cuando se considera el tema de la productividad, debemos tener siempre en mente
la ratio o el factor de productividad, es sólo una expresión de una situación de
producción que corresponde a una determinada clase. La productividad es la fuerza
productiva, la productividad son expresiones de los seres humanos.
La importancia de la Productividad es el principal beneficio en rentabilidad, para
obtener mayor incremento de la productividad, se debe tener en cuenta que es el
dominio del público objetivo. Es muy posible alcanzar una producción en lo
posterior, utilizando semejantes recursos o pocos recursos, para que el grado de
calidad de la vida puede incrementarse, el panorama de costos puede convertirse
más considerable optimizando la productividad. Utilizar apropiadamente los
recursos naturales disminuye los desperdicios y contribuye a conservar los recursos
limitados o más costosos. Sin un incremento de la productividad que los equilibre,
todos los aumentos de salarios, en los demás costos y en los precios sólo
representaran una mayor inflación.
Para este proyecto la productividad se define como los objetivos de una estrategia
de procesos y la manera en que se alcanzó la productividad, es decir tiene
correlación con los objetivos de la compañía y mejora el clima laboral entre los
trabajadores, para lo cual deben considerarse todos los recursos deteriorados para
obtener las metas y los resultados. La fórmula de productividad está definida por el
porcentaje de eficiencia por la eficacia.
26
Así mismo George (2017), precisó que mejorar la productividad es relevante en el
desarrollo económico y los estándares de calidad en la vida en diversos países del
mundo, por lo que es preciso regularla y mejorarla constantemente.
27
𝑃𝑅
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 𝑋 100
𝑃𝑃
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐶𝑈: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶𝐷: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
Con la Eficacia evaluamos de cómo nos impacta la gestión de los productos o
servicios que nos brindan. No basta con producir al 100% de eficacia los servicios
o productos que nos trazamos como objetivo, ya sea en cantidades como en la
calidad, sino que se requiere que este sea lo conveniente; aquel que conseguirá
con seguridad la satisfacción de los clientes o entregar buena impresión en el
mercado. En esta etapa se requiere estudios de determinadas funciones de la
cadena de valor.
28
Flotación Bulk: La flotación bulk obtendrá por las espumas el concentrado bulk de
plomo y cobre, descargando por el relave las gangas y el zinc. (Compañia MInera
Alpamarca 2012, p. 13).
29
bulk, descargará por gravedad al cajón (510-BX-001), el cual será enviado de
retorno, por medio de dos bombas (510-PU-001A/B), uno operando y una en stand
by, a la alimentación del banco de celdas rougher bulk. Las colas de esta etapa se
enviarán al cajón (510BX-002), de donde serán enviadas por medio de dos bombas
(510-PU-002A/B), uno operando y una en stand by, al tanque acondicionador (510-
TK-005), para dar inicio al circuito de flotación de zinc.
Flotación Cleaner Bulk: La flotación cleaner bulk está compuesta por 4 etapas,
con una configuración de bancos de 3-2-2-1 celda desde cleaner I hasta cleaner IV,
respectivamente, instalados de manera que funcionen en contracorriente.
Las espumas provenientes de la flotación rougher bulk alimentarán a las celdas de
flotación cleaner I (510-FC-011@013), compuesta por un banco de 3 celdas OK-R
1.5. Las colas generadas se enviarán por gravedad a la caja de bombas (510-
BX003), de donde serán enviadas por medio de dos bombas (510-PU-003A/B), uno
operando y una en stand by, de retorno a la alimentación del banco de celdas
rougher bulk. Por otro lado, el concentrado producido se enviará a un cajón (510-
BX004), de donde será enviado por medio de dos bombas (510-PU-004A/B), uno
operando y una en stand by, a las celdas de flotación cleaner II (510-FC-014/015),
compuesta por un banco de 2 celdas OK-R 1.5. Las colas generadas alimentarán
por gravedad a la flotación cleaner I, mientras que el concentrado se enviará a un
cajón (510-BX-005), de donde será enviado por medio de dos bombas (510-
PU005A/B), uno operando y una en stand by, a las celdas de flotación cleaner III
(510FC-016/017), compuesta por 2 celdas OK-R 1.5.
Las colas de la flotación cleaner III, serán envidas por gravedad a la flotación
cleaner II mientras que el concentrado se enviará a un cajón (510-BX-006), de
donde será enviado por medio de dos bombas (510-PU-006A/B), uno operando y
una en stand by, a la celda de flotación cleaner IV (510-FC-018), compuesta por 1
celda OK-R 1.5. Las colas alimentarán por gravedad a la flotación cleaner III,
mientras que el concentrado de esta etapa se enviará a un cajón (510-BX-007), de
donde será enviado por medio de dos bombas (510-PU-007A/B), uno operando y
una en stand by, hacia la flotación de separación cobre-plomo.
30
Operación de la flotación: Para una buena operación del circuito de flotación en
la planta concentradora se deben aplicar lo siguiente:
➢ La dosificación de reactivos debe ser verificadas en cantidad con un
adecuado dosificador y concentración por densímetros.
➢ No se debe dosificar depresores y colectores en un mismo punto.
➢ Los relaves de la flotación de limpieza solicitan necesariamente de
remolienda y para fijar circuitos este remolido debe recircular a la cabeza
cerrando circuito.
➢ Debe ser posible elegir un solo colector principal y típico para su operación.
➢ Investigue mezclas auxiliares.
➢ Hay que considerar que el mineral que ingresa desde tajo es primordial, Si
presenta óxidos, los relaves serán bastante alto.
➢ El reactivo adecuado para neutralizar las sales solubles de cobre es la Cal.
➢ Defina su granulometría de molienda a la cual ya estén liberados los valores
de las gangas; esto último no se hace por intuición sino por Microscopía de
Opacos en la descarga de molino.
➢ Defina también su grado de remolienda y si es de espuma scavenger;
relaves de limpieza o una mezcla de ambos que se denomina mixto.
➢ Defina el pH de sus etapas de flotación en lo posible regule con cal en circuito
cerrado y que la cal sea de calidad.
➢ Recuperar el agua industrial al 100%, buscando el punto más adecuado para
recircularlas por su contenido de iones y su pH.
➢ Si el circuito de desbaste recibe más carga de lo acostumbrado, las etapas
de limpieza también deben crecer, no en longitud sino en volumen para
incrementar el tiempo de retención efectiva por celda.
31
través de protocolo de comunicación Profibus DP. Por otro lado, las líneas de
descarga de los sopladores contarán con medidores multivariable (0570-FE-
TE/FIT-PIT-TIT-0101/0102), mediante los cuales se podrá monitorear el flujo, la
presión y temperatura del aire suministrado.
Modificadores:
Lechada de Cal: La lechada de cal será usada como modificador del pH. Éste se
preparará en un tanque cerrado (562-TK-001), con su respectivo agitador (562-AG-
32
001), ingresando la cal viva proveniente de la tolva con romper sacos (562-PK-001),
y el agua fresca de la red de distribución, hasta obtener una concentración al 15%.
Luego por medio de las bombas de transferencia (562-PU-001A/B), una operativa
y una en stand by, se enviará hacia el tanque de almacenamiento y distribución de
5.5 m x 5.5 m (560TK002), con su agitador (562-AG-002), para finalmente por
medio de las bombas (562PU-002A/B), una operativa y una en stand by, ser
distribuido a los diferentes puntos en la planta. Los puntos de distribución serán:
➢ Al tanque acondicionador de flotación bulk,
➢ A preparación y dosificación de cianuro de sodio,
➢ A preparación y dosificación de complejo NaCN/ZnSO4.
Activadores:
Sulfato de Cobre: Este reactivo actúa como activador en la flotación de la
esfalerita. El sulfato de cobre se preparará en un tanque cerrado con agitador de
10´ x 10´ (560-TK-002/560-AG002), adicionando agua fresca hasta obtener una
solución al 5% de concentración. Una vez preparado y homogenizado, la solución
será enviada, por medio de la bomba (560-PU-002), hacia el tanque cerrado de
almacenamiento y distribución de 8´ x 8´ (560-TK-003), de donde a través de las
bombas dosificadoras (560-TK-003A/B), el reactivo preparado será distribuido
hacia los siguientes puntos:
➢ A tanque acondicionador de flotación de Zn;
➢ A flotación scavenger de Zn.
33
Cabe indicar, que se ha considerado en esta área, la instalación de un de sumidero
con su bomba (562-PU-031), que enviará los derrames hacia el tanque de
preparación.
Espumantes:
Metil Isobutil Carbinol (MIBC): Es utilizado como espumante en la flotación de
minerales sulfurados de cobre y en la flotación de oro y plata. Este espumante será
transportado en cilindros, los cuales ingresará al primer piso del área de reactivos,
luego por medio de una bomba de trasvase (560-PU-034), será enviado hacia un
tanque cerrado de almacenamiento y distribución de 3´ x 4´ (560-TK-026), el cual
estará instalado en el segundo nivel. Finalmente, por medio de bombas
dosificadoras (560-PU-004A/B/C/D), el reactivo será enviado hacia:
➢ A tanque acondicionador de flotación bulk;
➢ A flotación scavenger bulk.
Floculantes:
Floculantes para Concentrados: Se usará para aglutinar y coagular los sólidos
en suspensión, provocando su precipitación. La preparación de este reactivo será
en un tanque cerrado con agitador de 4.7´ x 4.7´, adicionando agua fresca hasta
obtener una solución al 0.05% de concentración en peso. Una vez preparado y
homogenizado, la solución será enviada, por medio de una bomba, hacia el tanque
cerrado de almacenamiento y distribución de 4.7´ x 4.7´, de donde a través de las
bombas dosificadoras el reactivo preparado será distribuido hacia los siguientes
puntos:
➢ Espesadores de concentrado de Zinc.
➢ Espesadores de concentrado de Plomo.
➢ Espesadores de concentrado de Cobre.
34
dosificadoras al mezclador estático y distribuido en solución al 0.05%, hacia los
siguientes puntos:
➢ A cajón distribuidor de espesamiento de relaves,
➢ A cuello de alimentación de espesador de relaves.
Colectores:
Xantato Isopropílico de Sodio (Z-11): Se preparará en un tanque cerrado con
agitador 4.5´ x 4.5´ (560-TK010/560-AG-010), con la adición de agua fresca, hasta
obtener una solución al 5% de concentración. La solución preparada y
homogenizada se enviará por medio de una bomba de transferencia (560-PU-10),
hacia un tanque cerrado de almacenamiento de 4.5´ x 4.5´ (560-TK-011). Este
reactivo será distribuido por medio de bombas dosificadoras (560-PU-11A/B/C), a
los siguientes puntos:
➢ A tanque acondicionador de flotación bulk,
➢ A la flotación cleaner I bulk.
Aero Phine 3418: Colector único a base de fosfina, principalmente para la flotación
de minerales de Cobre y Zinc, muy conocido por sus características selectivas en
minerales complejas polimetálicos y sulfurosos masivos. Totalmente efectivo contra
minerales con sulfuros de hierro, esfalerita, incluso para minerales con presencia
de arcilla. Es un colector que bien puede usarse como colector primario o
secundario en flotación selectiva de minerales de Pb-Ag y con bajos contenidos de
35
Cu, en contra del Fe en todas sus manifestaciones y Zn cuando aún no ha sido
activado.
Depresores:
Sulfato de Zinc: Se usa mezclado con cianuro o sólo para la depresión de la
esfalerita mientras flotamos plomo y minerales de cobre. El sulfato de zinc se
preparará en un tanque cerrado con agitador de 10´ x 10´ (560-TK-017/560-AG-
017), adicionando agua fresca de la red de distribución hasta obtener una
concentración del reactivo al 10%. Luego la solución preparada y homogenizada
será enviada, por medio de una bomba (560-PU-17B), a un tanque cerrado de
almacenamiento y distribución de 8´ x 8´ (560-TK-018). Este reactivo será
distribuido por medio de bombas dosificadoras (560-PU-018A/B/C/D), a los
siguientes puntos:
➢ A tanque acondicionador de flotación bulk,
➢ A la flotación scavenger bulk.
36
La solución de cianuro de sodio preparada al 5% de concentración será enviada,
por medio de la bomba (560-PU-019A), hacia un tanque cerrado con agitador de 8´
x 8´ (560-TK-021/560-AG-021), para la preparación del complejo NaCN/ZnSO4. De
la misma manera lo realizará la solución de sulfato de zinc preparada al 10% en
concentración, por medio de la bomba (560-PU-017A). Este tanque será
previamente acondicionado con lechada de cal, para la cual se ha previsto la
instalación de una línea de suministro de lechada de cal; de tal forma que la mezcla
de las soluciones en proporción de 1 a 3 alcance un pH mayor a 10.5. La solución
final del complejo NaCN/ZnSO4 será de 8% en concentración y se enviará por
medio de las bombas dosificadoras (560-PU-021A/B/C), a los siguientes puntos:
➢ El tanque acondicionador de flotación bulk,
➢ A la flotación cleaner I bulk.
Definición de términos:
Ciclo Deming: Es una herramienta de 4 ciclos que aporta en la ejecución de un
proyecto, bien planeada para lograr buenos estándares de calidad en el producto o
servicio.
Eficacia: Grado de obtención de metas y objetivos con la capacidad para lograr el
efecto deseado de una determinada cosa.
Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los objetivos
obtenidos con los mismos o menos recursos.
Producción: Proceso de transformación de bienes o servicios o de materiales en
productos, se trata el conjunto de decisiones de la empresa y se orienta siempre a
conseguir la mayor eficacia y la eficiencia del proceso.
Productividad: Es la Capacidad de lograr más tareas en menos tiempo, logrando
que el valor de los productos crezca en porcentajes aceptables.
Mineral: Es el producto de la explotación de una mina, entendiéndose por mina a
los yacimientos de minerales que puede ser a tajo abierto o de socavones. El
mineral está constituido por dos componentes; mena y ganga.
Flotación: procedimiento común para la separación de minerales liberadas
mediante la aireación de minerales en el agua con presencia de reactivos de
flotación
37
Flotación bulk: Etapa en que se obtiene mediante espumas concentrados de
minerales con contenidos metálicos valiosos.
Mena: Parte valiosa compuesta por especies mineralógicas valiosas
económicamente.
Ganga: Material con especies sin valor comercial; como el cuarzo, caliza, pizarras
pirita, arsenopirita, oropimente, etc.
Leyes o ensayos: Son los valores que se obtienen del resultado de los análisis
químicos realizados en el laboratorio, de muestras de planta: cabeza,
concentrados, medios, relaves, de estos últimos para realizar los balances
metalúrgicos.
Cabeza o mineral de alimentación: Es la pulpa que alimenta al circuito de
flotación, se encuentra en el rebalse del clasificador overflow.
Concentrado: Es el producto final económico que se obtiene en la concentración.
Una planta concentradora según el sistema puede tener un producto o concentrado,
dos o tres productos, que pueden ser. Concentrado de plomo, zinc y cobre.
Relave: Material que se desecha, de donde se ha extraído el mineral valioso, en
algunos casos estos sirven como cabeza para otro tratamiento o circuito por
contener cierta cantidad de minerales valiosos que no se han podido recuperar en
el proceso.
Porcentaje de recuperación: Es el porcentaje de metal o elementos valiosos
extraído y contenidos en los concentrados y recuperados de los minerales de
cabeza.
Contenido metálico fino: Cantidad de un metal valiosos en peso contenido en un
producto, se calcula multiplicando el peso neto seco por la ley.
Balance metalúrgico: Los balances metalúrgicos sirven para cuantificar a partir de
los ensayes de laboratorio los pesos de los productos cabeza, concentrados y
relaves, los contenidos metálicos finos de cada producto, las leyes de que
contienen cada producto, la razón de concentración, la ratio de concentración, la
recuperación o porcentaje de recuperación, finalmente para hacer el recálculo de
las leyes de cabeza.
38
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de Investigación:
Tipo de Investigación: La presente investigación de tipo aplicada, de enfoque
Cuantitativo, por su objetivo y finalidad, debido a que se aplicara conocimientos
teóricos sobre el circulo Deming PHVA, para desarrollar favorablemente la
productividad, así como el uso de herramientas, con la función principal de resolver
problemas. Se precisa de información numérica que se obtiene de los indicadores
a través de las fórmulas planteadas.
39
El Enfoque Cuantitativo es adecuado cuando deseamos valorar las dimensiones
u ocurrencias de los fenómenos y demostrar hipótesis. (Hernández Sampieri y
Mendoza Torres 2018, p. 06).
40
G: 01 X 02
Diseño Longitudinal son los análisis que solicitan datos de los diferentes puntos
del periodo para ejecutar inferencias acerca de la transformación del problema de
investigación, su causa y su efecto. (Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018,
p. 180).
Definición operacional:
El ciclo PHVA es un procedimiento que, junto con la metodología de resolución de
causas accede a la obtención del mejoramiento de la calidad en cualquier
procedimiento de la empresa. Considera un método para acrecentar día a día y su
uso será muy provechoso en la gestión de los procesos. (Camisón, Cruz y Gonzáles
2006, p. 875).
41
Dimensión: Planificar
Determinar los objetivos y resolver los procedimientos a emplear para lograr el
propósito estudiando la situación actual. (Camisón, Cruz y Gonzáles 2006, p. 878).
Dimensión: Hacer
se fundamenta en poner en práctica las instrucciones constituidas en la fase de
planificación. (Camisón, Cruz y Gonzáles 2006, p. 878).
Dimensión: Verificar
En este paso se confirma si el procedimiento se está realizando a cabo acorde a lo
planeado en la primera etapa. En definitiva, se trata de constatar las conclusiones
y ver si los procedimientos han ido bien. (Camisón, Cruz y Gonzáles 2006, p. 878).
42
En esta etapa Verificar, es donde se comprobará los resultados actuales con los
resultados anteriores, se debe observar los resultados planteadas de nuestros
objetivos en caso fueron resultados favorables obteniendo mejoras que favorecen
a la empresa.
Comprobar si el trabajo se está llevando a cabo conforme a lo planificado en la
primera etapa, se utilizó la siguiente formula.
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑥 100%
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
Dimensión: Actuar
En esta fase se podrían dar dos situaciones diferentes:
• Se ha logrado el objetivo: En esta ocasión, se considera el triunfo con
moderación y las intervenciones irán en la recta de estandarizar los
procedimientos y constituir las condiciones que aprueban mantenerlo.
• No se ha logrado el objetivo: En esta ocasión, una vez descubiertas las
posibles irregularidades en los procedimientos y los problemas que las
producen, se procede a su eliminación. Hay que empezar un nuevo ciclo
PHVA, comenzando nuevamente por la etapa Plan. (Camisón, Cruz y
Gonzáles 2006, p. 879).
43
La Variable Dependiente es: Productividad.
Definición conceptual:
La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o
un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados
considerando los recursos empleados para generarlos. (Gutiérrez Pulido 2014, p.
20).
Definición operacional:
La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos
disponibles para alcanzar objetivos determinados. (García Criollo 2005, p. 19).
Dimensión: Eficiencia
Eficiencia es la correlación entre el producto logrado y las técnicas empleados, así
como también ajustar la optimización de los recursos y pretender que no haya
despilfarro de los recursos. (Gutiérrez Pulido 2014. p. 20).
44
Se logra cuando se obtiene un resultado deseado con la forma en que se usan los
recursos de la empresa, se utilizó la siguiente formula:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑥 100%
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
Dimensión: Eficacia
Eficacia es el nivel que se ejecutan las tareas planteadas y se obtienen soluciones
proyectadas e implica emplear los recursos para la consecución de los objetivos
planeados realizar lo planificado. (Gutiérrez Pulido 2014, p. 20).
La Eficacia es el nivel de desempeño de los objetivos, metas y estándares. Incluye
la consecución de los resultados obtenidos y puede ser un destello de exceso,
calidad percibida o ambos. (García Criollo 2005, p. 19).
Operacionalización
Al respecto se considera la tabla de operacionalización, ver anexo 2, en la cual se
precisa la definición operación de las variables cuyas mediciones se hacen con los
indicadores de las variables y para lo cual se tienen las fórmulas respectivas con
las cuales se recolectó los datos correspondientes.
45
3.3. Población, Muestra y Muestreo:
La Población es la agrupación de todos los casos que conforman con determinadas
especificaciones. (Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018, p. 199).
La población, es una agrupación finito o infinito con propiedades frecuentes para
los cuales serán extensivas las conclusiones del proyecto. Ésta permanece
demarcada por la causa y objetivos de la investigación. (Arias Odón 2012, p. 82).
También Levine, Krehbiel y Berenson (2006), precisaron que lo conforma objetos o
individuos los cuales sirven para el estudio investigativo.
Respecto a la población, serán los resultados de los reportes de balances
metalúrgicos de la producción semanal del proceso de flotación bulk de la planta
concentradora Alpamarca, por un periodo de 12 semanas, con el soporte de 30
personas involucradas al proyecto entre obreros y supervisores para realizar los
análisis y registros de los resultados.
Criterios de inclusión: En el área de flotación bulk se considera los peligros y
riesgos existentes, ya que los colaboradores están expuestos durante jornada
diarias de trabajo.
Criterios de exclusión: En el área de flotación bulk los colaboradores realizan la
manipulación directa de preparación y dosificación de reactivos de flotación.
El muestreo es el caso para elegir de una población y cuyo grupo integra la muestra.
(Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018, p. 198).
Muestreo es un procedimiento en el que se conoce las posibilidades que tiene cada
componente de constituir la muestra. (Arias Odón 2012, p. 83).
46
Respecto al muestreo para la presente investigación no se aplica al estudio, puesto
que se trabajó con el integro de la población.
47
Así como también se realizó la recopilación de datos de las dimensiones según sus
variables, mediante la herramienta estadística SPPSS v23, que nos permitió
realizar un análisis más detallado de los resultados obtenidos como se muestra en
el anexo 4.
48
3.5. Procedimientos:
Para nuestro trabajo de investigación es muy importante describir las siguientes
etapas del procedimiento en base a las dimensiones de la variable independiente,
ciclo Deming.
49
plata sin descuidar el grado en el concentrado bulk del circuito de flotación bulk,
para obtener una óptima recuperación de plata y con un grado aceptable.
Se cumplió con las 4 pruebas de laboratorio debido a que dio confirmaciones reales
en el campo industrial como en el circuito de flotación bulk de la planta
concentradora Alpamarca. Además, se realizó la manipulación de variables
independientes que se aplicó al estudio de la influencia del colector Flottec 8020 en
la recuperación y el factor metalúrgico de la flotación Bulk.
Para cada prueba se pesó 1000 gramos y en la molienda fue con 65% de sólidos,
en la flotación se utilizará celda de flotación de 2,300lt. El porcentaje de sólidos en
flotación fue aproximadamente 35% de sólidos, los colectores y espumantes en
flotación fueron los del estándar y la extracción de espumas fue a modo de cinética
de flotación con espumas al minuto 1-2-3.
50
metalúrgicos al primer minuto del zinc y Fierro. Se considera al factor metalúrgico
como una medición adecuada de eficiencia metalúrgica porque considera
selectividad al grado y fuerza a la recuperación de la acción de las variables.
Se utilizó una plantilla en Excel para documentar todas las pruebas de laboratorio
que consta de cuatro pruebas en la cual se estudia dos variables. Las variables
para probar serán los colectores: (A) AP-3418 (B) FLOTTEC-8020.
Fase 4: Actuar: En esta etapa final se realizará el análisis de los resultados de los
logros y objetivos alcanzados durante el proyecto, verificar y constatar si la
productividad mejoró en el proceso y en qué porcentaje mejoró, verificar si se
cumplió con lo planificado si se logró el objetivo entonces se procede con la
implementación y estandarización de los procedimientos empleados durante el
estudio.
51
en el orden de la observación, experimentos, experiencia y razones y la categoría
de los objetivos a las cuales se aplica. (Baena Paz 2017, p. 67).
Para nuestra investigación aplicaremos la metodología científica que afirman la
duda fundamentada en la observación y el resumen de los problemas planteadas.
también, se aplicará los métodos complementarios de la estadística descriptiva y
estadística inferencial.
52
Para nuestra estadística inferencial de nuestra investigación, utilizaremos la
herramienta SPSS v23, para validar las hipótesis y establecer los parámetros de
las pruebas de normalidad, estadísticas de muestras emparejadas y la prueba de
muestras emparejadas de las variables productividad, eficiencia y eficacia, para que
la hipótesis de la población sea congruente con las conclusiones obtenidos de la
muestra. En este caso previamente se aplicó la prueba de normalidad con Shapiro
Wilk por los datos procesados menores a 50 y luego se utilizó para la prueba de
hipótesis es estadígrafo T-student por que los datos fueron paramétricos, es decir
tuvieron comportamiento normal.
53
IV. RESULTADOS
4.1. Situación antes de la mejora:
El presente proyecto será realizado en la planta concentradora Alpamarca,
dedicada a la producción de minerales polimetálicos que beneficia minerales de
zinc, plomo, cobre y Plata. Se tiene el apoyo constante de la Gerencia de Procesos
Metalúrgicos, Jefe de Planta Concentradora, así como también de la Jefatura de
laboratorio Metalúrgico y los Jefes de Guardia, para realizar las pruebas de
laboratorio experimental e incrementar la productividad, Eficiencia y eficacia, se
cuenta con todos los insumos y materiales a nuestra disposición, así como el
manejo y control de la dosificación y toma de muestras en la planta concentradora
se tiene la autorización de los Jefes de Guardia de la planta que facilitan los
trabajos.
54
Tabla 4. Flujograma del circuito de Molienda-Flotación.
DIAGRAMA DE PROCESOS
PROCESOS METALURGICOS - PLANTA CONCENTRADORA ALPAMARCA
ELIMINACION DE AGUA Y
CHANCADO MOLIENDA FLOTACION
DISPOSICION DE RELAVE
55
Se realizó cada una de las actividades planteadas teniendo en cuenta los
parámetros establecidos y los procedimientos de trabajo seguro.
➢ Se adjuntará toda la información de los resultados obtenidos de los
balances metalúrgicos setiembre, octubre y noviembre 2019.
➢ Se realizará la verificación y el análisis de los balances metalúrgicos, antes
y después de la investigación.
➢ Se realizará la revisión de los procedimientos de muestreo, así como
también a los procedimientos de preparación de muestras.
➢ Se realizará el muestreo y preparación de muestras de acuerdo con los
procedimientos existentes.
➢ Se realizará una inspección, verificación y recorrido de almacenes de
reactivos, laboratorio metalúrgico y las instalaciones de planta
concentradora para definir los diferentes puntos de muestreo.
➢ Se realizará la capacitación sobre preparación y dosificación de reactivos,
así como la verificación de las hojas MSDS.
➢ Se diseñará un diagrama de dosificación de reactivos, para fácil control de
los reactivistas en campo.
➢ Se cumplirá con el acompañamiento a los reactivistas y flotadores que está
involucrado en la rotación de personal.
➢ Lo más importante se realizará pruebas de laboratorio de las variables AP-
3418 vs Flottec 8020, para optimizar la recuperación de plata en un 2 a 3
puntos porcentuales más sobre los resultados actuales en el concentrado
bulk, lo que constituye un importante crecimiento en la productividad y más
ganancias para la empresa Alpamarca, y que después será aplicado al
campo industrial con los controles y parámetros obtenidos.
La planta concentradora Alpamarca tiene como objetivo seguir incrementando su
rentabilidad y teniendo en cuenta el costo del valor la plata, donde el precio de la
plata en el mercado mundial se encuentra en una constante alza, la planta
concentradora Alpamarca trata de optimizar sus procesos sobre todo en cuanto se
refiere al incremento de las recuperaciones de Plata en el concentrado bulk, por
ende, incrementar la productividad para ser una planta concentradora más
competitiva.
56
Tabla 5. Diagrama de análisis de procesos.
Operación
Traslado
Revision
Espera
Activo
Paso
Tiempo
Lugar: Planta Concentradora Area
(Minutos)
Alpamarca
Elaborado por: José Cajahuamán
1 Abastecimiento de Mineral Chancado 1200
2 Operación y control circuito Chancado Chancado 1200
3 Operación y control circuito Molienda Molienda 1440
4 Faja transportadoras 2625 TMH Molienda 1440
5 Molino de Barras Molienda 1210
6 Adicion de barras Molienda 230
7 Molino de Bolas Molienda 1440
8 Adicion de Bolas Molienda 60
9 Nido de ciclones Molienda 1440
10 Densidades y flujos Molienda 1440
11 Operación y control circuito Flotacion Flotación Bulk 1440
12 Acondicionador N° 1 Flotación Bulk 1440
13 Celdas de Flotacion Flotación Bulk 1440
14 Celdas Cleanner Flotación Bulk 1440
15 Operación de bombas Flotación Bulk 1440
16 Leyes de mineral Flotación Bulk 1440
17 Contenido metalico del mineral Flotación Bulk 1440
18 Recuperación del mineral Flotación Bulk 1440
19 Factor metalurgico Flotación Bulk 1440
20 Resultados de balances metalurgicos Flotación Bulk 1440
21 Concentrado final Flotación Bulk 1440
22 Operación y control circuito Reactivos Reactivos 1440
23 Preparacion de Reactivos Reactivos 1440
24 Dosificacion de reactivos Reactivos 1440
25 Operación de bombas de reactivos Relavera 1440
Total 32700
57
4.2. Situación mejorada:
La planta concentradora Alpamarca cuenta con un yacimiento de baja sulfatación
Pb, Zn, Cu y Ag, con una mineralogía regularmente dócil, actualmente tiene como
objetivo procesar y superar las 2625 toneladas diarias de tratamiento con un
mineral 100% de Tajo. Dentro del proceso de recuperación de los elementos se
registran calidades de plata de 125 Oz/TMS. Con una recuperación de 87 a 88%
aproximadamente.
Implementación del Ciclo Deming: Desde este punto de vista, es una de las
mejores formas de aplicarlos para hacerlo más provechoso y muy agradable
nuestro día a día el trabajo. Tiene una gran ventaja en lo personal de una manera
simple basándonos únicamente en el Ciclo de Deming.
Fase 1: Planear: Ya en esta fase se inició con una propuesta de mejora con todos
los responsables de la Planta Concentradora y laboratorio metalúrgico,
proponiendo ideas y alcances para los nuevos objetivos a ejecutar en la presente
investigación en el área de flotación bulk.
58
Se realizó la recopilación de información de los balances metalúrgicos
correspondientes a los meses setiembre, octubre y noviembre del 2019, para su
análisis y verificación de las recuperaciones de plata en el concentrado bulk.
Preparación de los procedimientos necesarios y conseguir una conclusión a través
de los instrumentos de calidad elaborando una lista de los principales problemas
de causa o efecto y luego se graficó el diagrama de Ishikawa, con todo ello se
determinó los problemas de causa raíz para así alcanzar los objetivos y mejorar la
productividad del factor metalúrgico en la sección de flotación bulk.
Cumplimiento del recorrido por las áreas de laboratorio metalúrgico para revisar los
procedimientos, manuales, hojas MSDS, y después se realizó la difusión de toda la
información cumpliendo con los protocolos de la empresa.
59
Fase 2: Hacer: En esta fase se realizó todo de acuerdo con lo planificado en la
etapa anterior, es muy importante realizar una prueba de plan piloto, para
comprobar los resultados antes de aplicar un cambio a gran escala, La etapa de
flotación bulk es uno de los procesos más importante en la planta concentradora
Alpamarca, y nuestro objetivo principal, es optimizar ésta, para así aumentar
nuestra productividad que es el valor de la recuperación de sus metales preciosos,
para generar un incremento en las utilidades para la empresa Alpamarca.
60
Como mostramos en la Figura 9, se viene realizando el chancado del mineral
muestreado en una chancadora de quijada a nivel de laboratorio para prepararlas
al 100%, -10 malla.
61
Para las pruebas de laboratorio de las variables AP-3418 y Flottec-8020, se utilizó
un modelo matemático que se aplicara a la investigación, ya que dio conclusiones
excelentes en el campo industrial del circuito de flotación bulk de la planta
concentradora Alpamarca. Dado el compromiso de seguir en el cumplimiento y en
la mejora de nuestros objetivos, se realizan pruebas a nivel laboratorio buscando
mantener y mejorar la metalurgia de la plata con las máximas recuperación y
calidad de este elemento en el concentrado bulk. Para determinar las pruebas de
laboratorio de las variables AP-3418 y Flottec-8020 se aplicó el siguiente modelo
matemático:
𝑁 = 2𝑁
Donde: N = Número de pruebas a realizar
n = Número de Variables
→ AP - 3418………………….(A)
→ FLOTTEC 8020……...……(B)
Fuente: Elaboración Propia.
62
Figura N° 12. Diagrama de las pruebas de laboratorio para flotación bulk.
Fuente: Elaboración Propia.
63
➢ AP-3418: Soluble en agua El Aerophine 3418 es un colector que bien puede
usarse como colector primario o secundario en flotación selectiva de
minerales de Pb Ag y con bajos contenidos de Cu, en contra del Fe en todas
sus manifestaciones y Zn cuando aún no ha sido activado.
64
Tabla 11. Resultados de balances metalúrgicos de las 4 pruebas.
LEYES RECUPERACIONES FACTOR METALÚRGICO
PRODUCTO Peso %Pb %Zn % Cu Ag Oz/t % Fe Plomo Zinc Cobre Plata Fierro Plomo Zinc Cobre Plata Fierro
Cabeza 1000 0.60 0.91 0.05 1.50 3.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
C. I Pb 1 Min 13.86 16.44 18.95 0.45 14.80 4.30 38.41 29.34 10.70 13.58 1.79 1064.4 621.0 82.6 133.1 2.3
1 C. II Pb 3 Min 11.65 11.65 14.23 1.50 50.71 4.80 22.88 18.52 29.98 39.11 1.68 449.3 294.3 771.7 1313.2 2.4
C. III Pb 7 Min 11.78 6.42 10.21 1.30 32.05 5.55 12.75 13.43 26.28 25.00 1.96 138.0 153.2 586.1 530.4 3.3
Rel.Gral. 962.71 0.16 0.36 0.02 0.35 3.27 25.96 38.71 33.04 22.31 94.57 7.0 15.6 11.3 5.2 92.9
Cab.Calc 1000 0.59 0.90 0.06 1.51 3.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1651.6 1068.5 1440.5 1976.7 8.0
LEYES RECUPERACIONES FACTOR METALÚRGICO
PRODUCTO Peso %Pb %Zn % Cu Ag Oz/t % Fe Plomo Zinc Cobre Plata Fierro Plomo Zinc Cobre Plata Fierro
Cabeza 1000 0.60 0.91 0.05 1.50 3.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
C. I Pb 1 Min 11.07 31.44 10.36 2.12 71.34 4.21 58.14 12.70 39.23 52.35 1.43 3053.5 145.6 1390.1 2475.3 1.8
2 C. II Pb 3 Min 14.91 8.31 11.34 0.73 20.48 4.65 20.70 18.72 18.19 20.24 2.12 287.3 235.0 222.0 274.8 3.0
C. III Pb 7 Min 15.77 3.78 10.72 0.40 9.82 5.26 9.96 18.72 10.54 10.26 2.54 62.9 222.2 70.5 66.8 4.1
Rel.Gral. 958.25 0.07 0.47 0.02 0.27 3.20 11.21 49.86 32.03 17.15 93.91 1.3 25.9 10.7 3.1 92.0
Cab.Calc 1000 0.60 0.90 0.06 1.51 3.27 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3403.7 602.8 1682.6 2816.8 9.0
LEYES RECUPERACIONES FACTOR METALÚRGICO
PRODUCTO Peso %Pb %Zn % Cu Ag Oz/t % Fe Plomo Zinc Cobre Plata Fierro Plomo Zinc Cobre Plata Fierro
Cabeza 1000 0.60 0.91 0.05 1.50 3.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
C. I Pb 1 Min 19.67 8.94 11.18 0.57 15.41 7.66 28.61 24.36 17.80 20.17 4.59 416.0 301.7 161.2 206.8 10.7
3 C. II Pb 3 Min 22.88 13.08 8.81 1.50 32.84 4.24 48.68 22.33 54.50 49.99 2.95 1035.9 217.9 1298.2 1092.4 3.8
C. III Pb 7 Min 21.85 3.82 9.61 0.37 9.39 8.78 13.58 23.26 12.84 13.65 5.84 84.4 247.6 75.4 85.3 15.6
Rel.Gral. 935.6 0.06 0.29 0.01 0.26 3.04 9.13 30.05 14.86 16.19 86.62 0.9 9.7 2.4 2.8 80.2
Cab.Calc 1000 0.61 0.90 0.06 1.50 3.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1536.3 767.1 1534.8 1384.5 30.1
LEYES RECUPERACIONES FACTOR METALÚRGICO
PRODUCTO Peso %Pb %Zn % Cu Ag Oz/t % Fe Plomo Zinc Cobre Plata Fierro Plomo Zinc Cobre Plata Fierro
Cabeza 1000 0.60 0.91 0.05 1.50 3.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
C. I Pb 1 Min 11.76 35.70 9.20 2.25 82.66 4.48 71.18 12.07 55.41 64.52 1.63 4308.2 123.9 2611.0 3539.8 2.3
4 C. II Pb 3 Min 11.11 6.85 8.33 0.72 19.39 3.85 12.90 10.32 16.75 14.30 1.32 149.8 96.0 252.6 184.0 1.6
C. III Pb 7 Min 12.14 2.17 7.22 0.30 7.21 3.34 4.47 9.78 7.63 5.81 1.25 16.4 78.8 47.9 27.8 1.3
Rel.Gral. 964.99 0.07 0.63 0.01 0.24 3.21 11.45 67.83 20.21 15.37 95.79 1.4 47.7 4.2 2.4 95.1
Cab.Calc 1000 0.59 0.90 0.05 1.51 3.23 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4474.4 298.6 2911.5 3751.7 5.1
Fuente: Reportes de resultados Laboratorio Químico.
Como detallamos en la Tabla 11, los resultados de las 4 pruebas metalúrgicas que se han obtenido por análisis químico, que
determinan las leyes de cabeza, así como también las recuperaciones de los productos metálicos, para después obtener el
factor metalúrgico que resulta; la ley del concentrado x la recuperación / la cabeza calculada de cada producto.
65
Resumen de los Resultados de las Leyes al primer minuto:
66
➢ Se observa también que la tercera prueba, donde se alimenta solo el colector
Flottec 8020 la activación disminuye con respecto a la primera prueba; sin
embargo, la metalurgia del Pb, Cu, Ag presenta una cinética lenta al primer
minuto.
➢ Es interesante observar que el AP-3418 tiene buena acción de flotabilidad al
primer minuto tanto como para el plomo y plata, y en activación de Zinc
145.65 mucho mejor comparado a la tercera prueba 301.66.
➢ La cuarta prueba sugiere la dosificación mezclada de los dos colectores
AP+Flottec. Sin embargo, las regresiones manifiestan que estos colectores
individualmente no impactan de manera crítica en la obtención de resultados.
➢ La mejor activación de Zinc 123.89, se presenta al mezclar los reactivos
AP+Flottec, esto evidencia la interacción positiva del reactivo en prueba para
el control de activación y la disminución de depresores en el circuito bulk.
Así también se observa que los valores de factor Metalúrgico con mejores
con la mezcla de estos dos reactivos.
67
Regresión Lineal: La terminación R squared es la relación, en preferencia de
variable podrá ser tolerable mayor a 0.80, con lo que el T student resultará
favorable. El resultado correspondiente al T student no se registra automáticamente
en la regresión, se calculada dividiendo el coeficiente entre su error estándar, Se
calcula para todas las variables. valor absoluto debería ser mayor a 2 será la
significancia de la variable. (Manzaneda Cabala 2016, p. 14).
Regresión Lineal del Factor Favorable del primer minuto: El análisis del
resultado por regresión con la plantilla de valores independientes A y B, la variable
dependiente o función resultado denominado; Factor Favorable en el primer minuto
es como sigue:
R cuadrado 0.9500
Nº de observaciones 4
Grados de libertad 1
AP-3418 FT-8020
68
➢ El valor estadístico t-Student que en valor absoluto debería ser mayor a 2 y
aquí se nos muestra que la variable (A) AP 3418, es el reactivo que presenta
mejor performance es la variable significativamente más importante para la
flotabilidad total Plomo, Cobre y Plata, menos las indeseables activaciones
de Zinc y Fierro en el mineral +4.26, y (B) Flottec 8020, si bien es cierto es
positivo en la flotabilidad total Plomo, Cobre y Plata esta no es significativa
pues es menor a +2.
69
Tabla 18. Balance metalúrgico octubre 2019.
UNIDAD: ALPAMARCA
PERIODO: OCTUBRE - 2019
FECHA: 30/10/2019
70
También adjuntamos resultados de balances metalúrgicos después de realizar las
pruebas de laboratorio y la implementación en el campo industrial correspondientes
a los meses de Dic 2019, Ene, Feb 2020.
71
Tabla 22. Balance metalúrgico febrero 2020
UNIDAD: ALPAMARCA
PERIODO: FEBRERO - 2019
FECHA: 29/02/2020
72
Figura N° 13. Cuadro de resumen comparativo porcentaje de Productividad.
Fuente: Resultados base de datos tabla anexo 3.
En la Figura 13, se puede visualizar resumen comparativo de los porcentajes de
productividad de 12 semanas antes y 12 semanas después del proyecto de
investigación con la implementación del Ciclo Deming.
73
En la Figura 14, se puede visualizar resumen comparativo de los porcentajes de
eficiencia de 12 semanas antes y 12 semanas después del proyecto de
investigación con la implementación del Ciclo Deming.
74
4.3. Análisis Descriptivo:
Entonces decimos que, una vez que obtuvimos estos valores ya podemos calcular
la eficiencia y la eficacia, y por último hallaremos la productividad:
Entonces concluimos que el resultado del pre- test del índice de productividad
correspondiente a la semana 1 del mes de setiembre del 2019, es de 85,41%, tal
como muestra en la tabla 23, de la misma forma se aplicó la misma metodología
para todos los datos productividad antes y productividad después.
75
Índices de Productividad: De los datos logrados durante el periodo de la
investigación como se muestra en el anexo, tenemos el siguiente cuadro
comparativo de productividad. En este caso el procedimiento de obtención de los
valores correspondientes a la productividad se basó en el ejemplo antes
mencionado:
76
Gráfico de barras comparativas del índice de Productividad: del promedio
obtenido del índice de productividad se realiza el siguiente gráfico estadístico.
77
Índices de Eficiencia: Para realizar nuestro análisis descriptivo para el índice de
eficiencia también se analizaron valores numéricos de la base de datos que
mostramos en el anexo 3, para los resultados que se visualizan en la tabla 24, del
estudio comparativo de eficiencia se detalla de la forma siguiente:
➢ Horas hombre disponible. = (30 x 24h x 7dias) = 5040h
➢ Horas hombre utilizada. = (5040h – 630h) = 4410h
Entonces decimos que, una vez que se obtuvimos estos valores ya podemos
calcular la eficiencia:
➢ Eficiencia = h/hombre utilizado/h/hombre disponible x 100%
= (4410 / 5040) x 100 = 87,50%
Entonces concluimos que el resultado del pre- test del índice de eficiencia
correspondiente a la semana 1 del mes de setiembre del 2019, es de 87,50%, tal
como se muestra en la tabla 24, de la misma forma se aplicó para todos los datos
eficiencia antes y eficiencia después, tenemos el siguiente cuadro comparativo:
Eficiencia Eficiencia
Meses Periodo Meses Periodo
Antes (%) Después (%)
Sem. 1 87,50 Sem. 13 91,67
Sem. 2 86,67 Sem. 14 93,75
Set-19 Dic-19
Sem. 3 87,08 Sem. 15 91,25
Sem. 4 85,42 Sem. 16 91,04
Sem. 5 88,75 Sem. 17 96,13
Sem. 6 89,75 Sem. 18 94,65
Oct-19 Ene-20
Sem. 7 89,50 Sem. 19 94,38
Sem. 8 89,00 Sem. 20 94,88
Sem. 9 89,88 Sem. 21 94,73
Sem. 10 89,75 Sem. 22 94,83
Nov-19 Feb-20
Sem. 11 89,25 Sem. 23 95,00
Sem. 12 89,63 Sem. 24 94,88
Promedio 88.51 Promedio 93.98
Fuente: Base de datos Ver Anexo 3.
78
Como evidenciamos en la tabla 24, a continuación, realizaremos el estudio de
comparación del índice de Eficiencia de la flotación Bulk antes de la investigación,
realizadas durante los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2019,
logrando un promedio de 88,51%, y después de la investigación con la aplicación
del Ciclo Deming PHVA, realizadas durante los meses de diciembre 2019, enero y
febrero del 2020, incrementando el índice de Eficiencia a 93,98%, cumpliendo con
el objetivo planteado.
79
En la Figura 17, de estadística de contraste, se muestra antes de la investigación
el porcentaje obtenida es de 88,51% que corresponde al periodo setiembre a
noviembre 2019, y después de la investigación el porcentaje obtenido de 93,98%
que corresponde al periodo diciembre 2019 a febrero 2020, y se obtiene una
diferencia de 5,47% en eficiencia.
Entonces decimos que, una vez que obtuvimos estos valores ya podemos calcular
la eficacia.
80
Tabla 25. Estudio de contraste de la Eficacia.
Eficacia Eficacia
Meses Periodo Meses Periodo
Antes (%) Después (%)
Sem. 1 97,61 Sem. 13 99,56
Sem. 2 97,68 Sem. 14 99,79
Set-19 Dic-19
Sem. 3 97,72 Sem. 15 99,99
Sem. 4 97,91 Sem. 16 99,93
Sem. 5 97,91 Sem. 17 99,40
Sem. 6 98,33 Sem. 18 99,67
Oct-19 Ene-20
Sem. 7 97,39 Sem. 19 99,90
Sem. 8 98,40 Sem. 20 99,90
Sem. 9 97,56 Sem. 21 99,91
Sem. 10 97,95 Sem. 22 99,65
Nov-19 Feb-20
Sem. 11 97,91 Sem. 23 99,56
Sem. 12 96,95 Sem. 24 99,90
Promedio 97.78 Promedio 99.76
Fuente: Base de datos Ver Anexo 3.
81
Figura N° 18. Estadística de contraste índice de Eficacia.
Fuente: Elaboración Propia.
82
4.4. Análisis Inferencial:
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
83
Validación de la Hipótesis general de la Variable dependiente Productividad:
Ho: La Aplicación del Ciclo Deming no influye, en la mejora de la productividad
del proceso de la flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
Ha: La Aplicación del Ciclo Deming influye, en la mejora de la productividad del
proceso de la flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
Diferencias emparejadas
95% de intervalo Sig.
Media de de confianza de t gl
Desviación (bilateral)
Media error la diferencia
estándar
estándar
Inferior Superior
Productividad
después -
Productividad 7.213 0.986 0.285 6.587 7.840 25.34 11 0.000
antes
84
Validación de la primera Hipótesis Específica Índice de Eficiencia:
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk
85
Validación de la Hipótesis Especifica Variable dependiente Eficiencia:
Ho: La Aplicación del Ciclo Deming no influye, en la mejora de la eficiencia del
proceso de la flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
Ha: La Aplicación del Ciclo Deming influye, en la mejora de la eficiencia del
proceso de la flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
Diferencias emparejadas
95% de intervalo Sig.
Media de de confianza de t gl
Desviación (bilateral)
Media error la diferencia
estándar
estándar
Inferior Superior
Eficiencia
después -
Eficiencia
5.418 1.005 0.290 4.779 6.056 18.67 11 0.000
antes
86
Validación de la Segunda Hipótesis Específica Índice de Eficacia:
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
87
Validación de la Hipótesis Especifica Variable dependiente Eficacia:
Ho: La Aplicación del Ciclo Deming no influye, en la mejora de la eficacia del
proceso de la flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
Ha: La Aplicación del Ciclo Deming influye, en la mejora de la eficacia del proceso
de la flotación Bulk en la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
Diferencias emparejadas
95% de intervalo Sig.
Media de de confianza de t gl
Desviación (bilateral)
Media error la diferencia
estándar
estándar
Inferior Superior
Eficacia
después -
Eficacia 1.987 0.479 0.138 1.682 2.291 14.35 11 0.000
antes
Fuente: Elaboración Propia ver anexo 4.
Explicación: Como se evidencia en la tabla 34, se detalla que el resultado logrado
de la Sig. Bilateral es 0.00 resultando menor que 0.05, lo cual rechazamos la
hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (Ha), se obtiene un incremento
aceptable de la media en el índice de eficacia de 1,99%, demostrando una gran
diferencia significativa en la eficiencia y se determina que: La Aplicación del Ciclo
Deming si influye en la mejora de la eficacia del proceso de la Flotación Bulk en
la Empresa Alpamarca, Junín 2021.
88
V. DISCUSIÓN
En este capítulo de discusiones demostraremos los rendimientos logrados en el
presente estudio validando la calidad de la Plata en el concentrado Bulk, mejorando
la performance metalúrgica con respecto a los balances anteriores al estudio, con
la implementación del Ciclo Deming se multiplica favorablemente la productividad
del proceso de flotación Bulk de Minerales en la Planta Concentradora Alpamarca.
89
Durante el estudio de investigación, se consideró mantener y/o mejorar el
promedio del grado o calidad del concentrado de plomo a los valores obtenidos
en los balances metalúrgicos anteriores, el motivo fundamental fue optimizar la
dosificación de reactivos con maniobras operativas manteniendo estos valores
ya comerciales para nuestra organización. Sin embargo, es importante resaltar
la buena performance en la evolución de lograr calidades de concentrados de
plomo durante los años de operación de la planta concentradora.
90
2. Con la implementación del ciclo Deming para acrecentar la eficiencia del
proceso de la flotación bulk en la compañía minera Alpamarca, se logró
resultados favorables originando un incremento del 5,42% como resultado
porcentual, incrementando considerablemente la eficiencia, los resultados
obtenidos de las Medias Pre-Test (antes) es de 86,54% y Post Test (después)
es de 93,76%. El resultado obtenido es el soporte de CANCHARI, Ricardo
(2018), en su tesis titulada: Aplicación del ciclo de Deming para mejorar la
productividad en el área de producción, empresa CONCREMAX S.A. Lurín,
2018, los resultados afirman que se alcanzaron y sustentan que la
implementación del Ciclo Deming incrementa la eficiencia en el área de
producción en un 24,82% de aumento porcentual.
En tal sentido está bien argumentado que con la implementación del ciclo de
Deming mejora significativamente la eficiencia en el área de Flotación bulk de
minerales en la planta concentradora de la compañía minera Alpamarca,
logrando sensibilizar a todos los trabajadores sobre cual importante es la
aplicación, para que así puedan darle continuidad y seguimiento para el
mejoramiento constante, pues para lograr procedimiento de este tipo es muy
importante realizar un buen trabajo en equipo y llevando a cabo un mayor
compromiso en el trabajo en equipo trabajo colaborativo, realizando
inspecciones a detalle internas enfoque técnico autocritico de nuestras áreas
en periodos de tiempos prudentes.
Mejorar la performance en la cultura de seguridad, mayor trabajo en liderazgo
visible, trabajo de campo se fortalecerá los conocimientos de seguridad de
nuestra población operativa aplicado al trabajo de campo y acompañamientos
de comités multidisciplinario.
91
3. Además, con la implementación del ciclo Deming para acrecentar la eficacia
del proceso de la flotación bulk en la compañía minera Alpamarca, se logró
resultados favorables originando un incremento del 1,99% como resultado
porcentual, incrementando considerablemente la eficacia, los resultados
obtenidos de las Medias Pre-Test (antes) es de 97,77% y Post Test (después)
es de 99,76%.
Por lo cual queda bien argumentado el estudio, que con la implementación del
ciclo de Deming acrecienta significativamente la eficacia en el área de Flotación
bulk de la planta concentradora en la compañía minera Alpamarca, los
resultados alcanzados son el fruto de un buen trabajo en equipo, donde se
aplicaron los procedimientos de Deming para el cumplimiento de las metas
trazadas y los objetivos planteados y continuar con las Investigaciones
metalúrgicas de oportunidades para la optimización de los procesos unitarios
en la planta concentradora, continuo aprendizaje para hacer cada vez más
selectivo en el control del proceso valor agregado vs grado recuperación.
92
VI. CONCLUSIONES
Después de realizar el análisis inferencial mediante el software SPSS v23,
describimos que:
93
VII. RECOMENDACIONES
1. La empresa Alpamarca, tiene muy claro que el área de Laboratorio Metalúrgico
cuenta con la tarea de asistir al proceso con alternativas de mejora, estas
alternativas nacen de un trabajo en equipo competitivo con liderazgo,
desarrollando así ideas e investigaciones.
Se recomienda continuar con los estudios estadísticos, pruebas metalúrgicas,
diseños experimentales, diseños hexagonales, microscopia cualitativa,
cuantitativa, entre otros, cumpliendo con una política de calidad que nos
permite aumentar la productividad en la planta concentradora Alpamarca.
Recomendamos fortalecer la continuidad operativa de las mejoras ejecutadas
durante el proyecto y si es necesario volver a aplicar e implementar el ciclo
Deming en otras áreas productivas y que sean incorporados en el proceso con
la finalidad de lograr mejoras productivas y rentables.
94
REFERENCIAS
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management conceptual framework design in education services. Journal of
Engineering and Science Research, vol. 3, no. 5, pp. 12-20.
ATTARAN, M., ATTARAN, S. y KIRKLAND, D., 2019. The need for digital
workplace: Increasing workforce productivity in the information age.
International Journal of Enterprise Information Systems, vol. 15, no. 1, pp. 1-
23. ISSN 15481123. DOI 10.4018/IJEIS.2019010101.
BECERRA LOIS, Á.F., ANDRADE ORBE, M.A. y DIAZ GISPERT, L.I., 2019.
Sistema de gestión de la calidad para el proceso de investigación : Universidad
de Otavalo , Ecuador Quality management system for the research process :
University of Otavalo , Ecuador. Actualidades investigativas en educación, vol.
19, pp. 1-32. DOI 10.15517/aie.v19i1.35235.
95
CANCHARI HUAMANI, R.J., 2018. Aplicación del ciclo de deming para mejorar la
productividad en el área de producción, empresa CONCREMAX S.A. Lurín,
2018. Universidad César Vallejo, no. Lima, Perú, pp. 104.
96
GUTIÉRREZ PULIDO, H., 2014. CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. Calidad y
Productividad, vol. 4a Edición, no. Mexico, pp. 400.
JHA, S., PRASAD, K. y KUMAR SINGH, A., 2017. Productivity , quality and
business performance : an empirical study. International Journal of Productivity
and Performance Management, pp. 16. DOI 10.1108/IJPPM-03-2015-0041.
NOREÑA DURAN, W.M., 2018. Influencia del Colector Flottec 8020 para mejorar
la calidad del Concentrado de la Flotación Bulk en la Empresa Minera Nexa
Resources S.A.C. - Unidad El Porvenir – Pasco 2018. Universiad Nacional
97
Daniel Alcides Carrion, pp. 111.
98
ANEXOS
Anexo 1. Matriz de Consistencia
APLICACIÓN DEL CICLO DEMING PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA FLOTACIÓN BULK EN LA EMPRESA ALPAMARCA. JUNÍN 2021
VARIABLES
EMPRESA
Variable Independiente
consecución de la Consiste en poner Desarrollo = SO
CICLO DE DEMING
Aplicación del Ciclo Deming x 100
Ciclo Deming un método mejora de la calidad Hacer (Do) en marcha el plan del trabajo TSP
Ciclo Deming incrementará la diseñado en la fase Diseño de la investigación:
incrementará la específico para en cualquier proceso
PRODUCTIVA
obtienen en un
PRODUCTIVIDAD
de Flotación Bulk de
de Flotación Bulk de
de Flotación Bulk de "La productividad es el periodo de 12 semanas.
minerales de la minerales en la proceso o un sistema, grado de
minerales en la grado de rendimiento cumplimiento de
empresa Alpamarca - Empresa Alpamarca – por lo que incrementar PR: Produccion real
empresa Alpamarca – con que se emplean los Donde:
2021?
2021.
2021. la productividad es los objetivos. PP: Produccion programada MUESTRA
recursos disponibles
lograr mejores Respecto a la muestra,
1. Determinar en qué para alcanzar objetivos
2. ¿En qué medida la 2. La Aplicación del resultados Se logra cuando definimos que la
medida la Aplicación determinados".
Aplicación del Ciclo Ciclo Deming considerando los % de muestra interpreta el
del Ciclo Deming (Garcia, Roberto 2005 se obtiene un = CU
Deming incrementara la incrementará la recursos empleados x 100 número total de
eficacia del proceso
incrementará la
eficacia del proceso Pag. 09) resultado Eficiencia CD
eficacia del proceso para generarlos.". Eficiencia: deseado con la registros de los balances
de Flotación Bulk de de Flotación Bulk de (Gutierrez, metalúrgicos, durante
de Flotación Bulk de forma en que se
minerales de la minerales en la
minerales en la Humberto 2014 Pag. usan los recursos un periodo de 12
empresa Alpamarca - Empresa Alpamarca – CU: Capacidad usada
empresa Alpamarca – 20) de la empresa. Donde: semanas.
2021? 2021. CD: Capacidad disponible
2021.
Anexo 2. Matriz de Operacionalización de las variables
APLICACIÓN DEL CICLO DEMING PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LA FLOTACIÓN BULK EN LA EMPRESA ALPAMARCA, JUNÍN 2021.
Razón
Donde: TSP: Total soluciones planteadas
cabo acciones que Supone una
posibiliten resolver un metodología para Comprobar si el trabajo
Comprobar RAc
problema específico o mejorar Verificar se esta llevando a cabo
Resultados = RAn
x 100
conforme a lo
implantar una idea de continuamente y su (Check) planificado en la RAc: Resultados Actuales
mejora.". (Cadena Chavez, aplicación resulta muy primera etapa. Donde: RAn: Resultados anteriores
Oscar, 2018 Pag. 83) útil en la gestión
Analizar los resultados
de los procesos" PAE
Actuar y compararlos con las Estandarizar = PT
x 100
(Camisón, Cruz y actividades antes de
Gonzales, 2006, Pág. (Act) haber sido aplicada la
PAE: Proceso adecuacion estandares
875) mejora. Donde: PT: Procesos totales
100
PRODUCTIVIDAD
Razón
PP: Produccion programada
productividad es lograr recursos disponibles
mejores resultados para alcanzar
considerando los recursos objetivos Se logra cuando se % de = CU
empleados determinados". obtiene un resultado Eficiencia CD
x 100
para generarlos.". (García, Roberto 2005 Eficiencia: deseado con la forma
en que se usan los
(Gutierrez, Humberto 2014 Pag. 09) recursos de la empresa. CU: Capacidad usada
Pag. 20) Donde: CD: Capacidad disponible
Anexo 3. Instrumento de Validación base de datos del estudio.
BASE DE DATOS DE PRODUCCIÓN SEMANAL FLOTACIÓN BULK EMPRESA ALPAMARCA (PRE - TEST)
Set-19 Oct-19 Nov-19
Indicadores Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12
Producción programada Rec. Total Ag % 88.98 88.98 88.98 88.98 89.32 89.32 89.32 89.32 89.75 89.75 89.75 89.75
Producción obtenida Rec. Total Ag % 86.85 86.92 86.95 87.12 87.45 87.83 86.99 87.89 87.56 87.91 87.87 87.01
Personal asignado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Horas Hombre Disponible 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Horas Hombre Perdidas 630.00 672.00 651.00 735.00 567.00 516.60 529.20 554.40 510.30 516.60 541.80 522.90
Horas Hombre Utilizada 4,410.00 4,368.00 4,389.00 4,305.00 4,473.00 4,523.40 4,510.80 4,485.60 4,529.70 4,523.40 4,498.20 4,517.10
Eficiencia 87.50 86.67 87.08 85.42 88.75 89.75 89.50 89.00 89.88 89.75 89.25 89.63
Eficacia 97.61 97.68 97.72 97.91 97.91 98.33 97.39 98.40 97.56 97.95 97.91 96.95
Productividad 85.41 84.66 85.10 83.63 86.89 88.25 87.17 87.58 87.68 87.91 87.38 86.89
BASE DE DATOS DE PRODUCCIÓN SEMANAL FLOTACIÓN BULK EMPRESA ALPAMARCA (POST - TEST)
Dic-19 Ene-20 Feb-20
Indicadores Sem. 13 Sem. 14 Sem. 15 Sem. 16 Sem. 17 Sem. 18 Sem. 19 Sem. 20 Sem. 21 Sem. 22 Sem. 23 Sem. 24
Producción programada Rec. Total Ag % 90.55 90.55 90.55 90.55 91.39 91.39 91.39 91.39 91.69 91.69 91.69 91.69
Producción obtenida Rec. Total Ag % 90.15 90.36 90.54 90.49 90.84 91.09 91.30 91.30 91.61 91.37 91.29 91.60
Personal asignado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Horas Hombre Disponible 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Horas Hombre Perdidas 420.00 315.00 441.00 420.00 195.30 269.64 283.50 258.30 265.86 260.82 252.00 258.30
Horas Hombre Utilizada 4,620.00 4,725.00 4,599.00 4,620.00 4,844.70 4,770.36 4,756.50 4,781.70 4,774.14 4,779.18 4,788.00 4,781.70
Eficiencia 91.67 93.75 91.25 91.67 96.13 94.65 94.38 94.88 94.73 94.83 95.00 94.88
Eficacia 99.56 99.79 99.99 99.93 99.40 99.67 99.90 99.90 99.91 99.65 99.56 99.90
Productividad 91.26 93.55 91.24 91.61 95.55 94.34 94.28 94.78 94.64 94.49 94.59 94.78
Anexo 4. Estadística Inferencial con SPSS V23.
1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
DIMENSIÓN 2: PRODUCTIVIDAD SI NO SI NO SI NO
1 X X X
2 X X X
Observaciones:
__________________________________________________________________________________
Opinión de aplicabilidad:
Apellidos y nombres del juez validador Dr. CONTRERAS RIVERA, ROBERT JULIO
DNI: 09961475
Especialidad del validador. 10 de enero del 2021
1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
DIMENSIÓN 2: PRODUCTIVIDAD SI NO SI NO SI NO
1 X X X
2 X X X
Observaciones:
__________________________________________________________________________________
Opinión de aplicabilidad:
Apellidos y nombres del juez validador Mg. BAZAN ROBLES, ROMEL DARIO
DNI: 41091024
Especialidad del validador. 10 de enero del 2021
1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
DIMENSIÓN 2: PRODUCTIVIDAD SI NO SI NO SI NO
1 X X X
2 X X X
Observaciones: _________________________________________________________________________
Opinión de aplicabilidad:
Apellidos y nombres del juez validador Mg. MORALES CHALCO, OSMART RAUL
DNI: 09900421
Especialidad del validador. 10 de enero del 2021
“Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto,
hace falta perseverancia.” Gracias….
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
César Vallejo.