Paguada Emerson Actividad8
Paguada Emerson Actividad8
Paguada Emerson Actividad8
PREPARADO POR
EMERSON FERNANDO PAGUADA PINEDA
ASESORADO POR
DRA. GLORIA CAROLINA ARDON MONTERO
CAPÍTULO I ........................................................................................................... 10
1. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN .............................................. 11
1.1. GENERALIDADES ................................................................................... 11
CAPÍTULO II .......................................................................................................... 45
2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA SELECCIONADA ............................................... 46
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA SELECCIONADA ................................... 46
2.1.2. METODOLOGÍA................................................................................. 53
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
RECTOR ACADÉMICO:
DOCTOR SENÉN EDUARDO VILLANUEVA HERDERSON
SECRETARIA GENERAL:
ABOGADA MARIDELIA DISCUA ROMERO
FACULTAD:
CIENCIAS TÉCNICAS
DECANO DE FACULTAD:
DOCTORA BEATRIZ CRISTINA BRITO VIÑAS
CARRERA:
INGENIERÍA INDUSTRIAL
DIRECTOR DE ESCUELA:
MÁSTER WALTER ALFREDO MIRANDA RUBIO
1
HOJA DE APROBACIÓN
ASESORADO POR:
DRA. GLORIA CAROLINA ARDON MONTERO
TERNA EVALUADORA
EVALUADO POR:
MÁSTER XXXX XXXX XXXX XXXX
EVALUADO POR:
MÁSTER XXXX XXXX XXXX XXXX
EVALUADO POR:
MÁSTER XXXX XXXX XXXX XXXX
APROBADO POR:
MÁSTER WALTER ALFREDO MIRANDA RUBIO
DIRECTOR DE ESCUELA
FECHA DE APROBACIÓN
2
FRONTISPICIO
3
DEDICATORIA
4
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios en primer lugar por haberme permitido llegar hasta donde hoy me
encuentro, por reconfortarme con su palabra de paz y amor, por cruzarme con
personas increíbles que tocaron mi vida, y por brindarme salud, sabiduría y
entendimiento para culminar mis estudios.
A mi madre por ser un pilar en mi vida, por darme su apoyo incondicional, por ser
un ejemplo para que pueda tomar mis propias decisiones de la manera más justas
y correctas.
A mi hermana por sus palabras de aliento haciéndome sentir siempre confiado para
lograr mis metas, a mi cuñado por apreciar tanto a mi familia, a mis sobrinas por su
amor que me impulsa a ser mejor cada día. A don Lisandro, doña Paula, doña Lidia,
doña Francisca por guiarme en mi desarrollo personal.
A los catedráticos de la Universidad de San Pedro Sula, por haber sido parte de mi
formación universitaria que con su experiencia me han brindado sus conocimientos.
5
JUSTIFICACIÓN
6
RESUMEN EJECUTIVO
Capítulo II: Diagnóstico del área seleccionada. Descripción del lugar que se
seleccionó para realizar el estudio, metodología, levantamiento de la información,
análisis de la información y conclusiones del diagnóstico.
7
Capítulo IV: Informe de Práctica Profesional. Descripción de las actividades
realizadas en la práctica laboral, nombre de la empresa, puesto ocupado, horario
de entrada, horario de salida.
8
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9
CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
10
1. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. GENERALIDADES
11
1.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA
Dirección Nor-Occidetntal
de Transito
Plaza
Comercial Grupo
Calpules Rio
DPI
12
1.1.4. RESEÑA HISTÓRICA
13
En 2006, recibe patente recibida para el proceso de encapsulamiento de uretano.
El proceso planteado de encapsulamiento de uretano mejora el lacre de los sockets
y los conectores de la iluminación. Los sockets y los conectores potting se fabrican
en un cuarto de humedad controlando la temperatura y limpio.
VISIÓN
MISIÓN
VALORES
− Honestidad;
− Respeto;
− Solidaridad;
− Justicia;
− Compromiso;
− y Responsabilidad.
15
1.1.6. PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES
Para comunicarse con los clientes y proveedores, Empire Electronics hace uso del
Electronic Interchange Data (EDI), acatando la normativa AIAG ANSI X12 Versión
003060. El estándar Material Release, es el primer documento de una serie de
conjuntos de transacciones que Empire Electronics hace. (EEI, 2022).
PROVEEDORES
Todos los proveedores nuevos que envían piezas para PPAP o recertificación
deben enviar una muestra de la etiqueta en el contenedor, y la etiqueta de recepción
rápida (si corresponde) para la certificación. (EEI, 2022).
Nota. Se ilustra la relación que EEH ha tenido con algunos proveedores los últimos años,
respectivo al área de moldeo.
16
En un panorama general, la empresa manufacturera Empire Electronics, cuenta con
proveedores muy importantes para otros departamentos productivos. Destacamos
a: Hellermann Tyton proveedor de fajillas plásticas, pistolas de fijación y tubing de
aislamiento, representa 11% de repartición proveedores. Hongcheng Auto Parts Co.
es el proveedor con mayor variedad de productos que suministra a Empire
Electronics (497 partes), entre los se encuentran conectores, terminales, lamp
sockets, clips, wires, etc. Seguido de Jingu Auto Parts Co. (124 partes).
CLIENTES
17
18
La estructura organizativa del departamento/área Moldeo Verticales se compone de
la siguiente manera, ver Ilustración 1.3. Se señala que la posición ocupada por el
Gerente de mantenimiento
producción
calidad moldeo moldeo
moldeo
1.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.2. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
JEFE INMEDIATO
Departamento: Calidad
Sección: Moldeo
Actividades principales:
19
PUESTO OCUPADO
Departamento: Calidad
Sección: Moldeo
Actividades principales:
20
1.2.3. PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
RECLUTAMIENTO
21
SELECCIÓN DE PERSONAL
Una vez validado el candidato se procederá a aplicar las pruebas de habilidades y/o
psicométricas de acuerdo a la descripción del puesto. La coordinadora de
Reclutamiento y selección una vez preclasificado pasara al candidato a revisión con
un doctor de la empresa. La verificación de referencias laborales se realizará para
todos los puestos de la empresa. Tomando en cuenta los resultados de las
diferentes pruebas y exámenes el cliente interno junto con RRHH se tomará la
decisión de qué candidato contratar. Una vez identificado el candidato a contratar
se iniciará el proceso de contratación. (Empire Electronics, 2018)
1. Presentar currículum.
2. Aplicación de pruebas psicométricas.
3. Se le aplica evaluación de inglés (en caso de que el perfil lo requiera).
Sí
No No
¿Cumple los
Selección de requisitos
Entrevista
aspirante para el
puesto?
Sí
Ilustración 1.4. Proceso de Reclutamiento y
Selección de personal, Empire Electronics Honduras. Contratar
22
1.2.4. POLÍTICA SALARIAL
Empire Electronics cuenta con un sistema de incentivos que busca motivar a los
empleados que jornada a jornada, prestan servicialmente sus fuerzas para alcanzar
las metas en conjunto para el bien andar de la empresa. Empire Electronics percibe
a sus colaboradores como su pilar, por lo cual desarrolla actividades que buscan
fortalecer el estado anímico/emocional y generar un ambiente laboral saludable. A
través de la celebración de festivos, presentación de shows, regalo de cupones,
premiaciones por asistencia perfecta y buen desempeño, reconocimientos por línea
ganadora, empleado del mes, ingeniero del mes y jornadas de salud.
23
1.2.6. CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Instruye a todos los empleados sobre los procesos y los productos elaborados en la
planta, para lograr una mejor comprensión y tener la capacidad de agregar valor y
calidad a sus productos. La seguridad es un tema aún más importante y se instruyen
adecuadamente a todos los empleados sobre los métodos y procedimientos de
seguridad, para poder crear un entorno seguro para todos los que trabajan en la
planta de fabricación.
EVALUACIÓN
1. Aplicando un examen el cual debe ser aprobado con nota mínima de 70%.
2. Firmando una minuta de su asistencia al curso.
24
ENTRENAMIENTO REQUERIDO POR PUESTO
NUEVOS PUESTOS
ACTUALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO
CURSOS ANUALES
25
A inicio de año el coordinador de entrenamiento genera reporte de los cursos que
se impartirán. Estos cursos cuentan con un año calendario para ser impartidos. Sí
ingresa personal nuevo después de impartidos estos cursos ellos deberán tomarlo
al siguiente año.
Cada empleado de la planta cuenta con folder que cuenta con toda la evidencia de
los entrenamientos que ha recibido. Se hace control de minutas de asistencia a cada
curso. En el sistema de entrenamiento se ingresan los entrenamientos de cada
empleado.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO
26
Es mediante el entrenamiento en el trabajo que se brinda apoyo a los demás
departamentos reforzando conocimientos sobre la importancia.
27
1.3. EL PRODUCTO O SERVICIO
Steering harness
TOG/KSI/ALI
Lámparas traseras
Tail Lamps
VNA0095
28
1.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ARNESES AUTOMOTRICES
SOCKETS
Los sockets de iluminación han sido una competencia central en Empire Electronics
desde el primer día. Gracias a los procesos de fabricación desarrollados
internamente, se diseñan, prueban y producen enchufes de iluminación de alta
gama que cumplirán con las especificaciones de cada cliente. (Ver Ilustración 1.6).
GROMMETS
29
SISTEMA DE ACTUACIÓN DE BOCINAS
FASCIA
Ilustración 1.6. Arriba: Reation Plate, Socket y PCB. Abajo: Fascia y Arnés. Empire Electronics.
30
1.3.3. ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS
Para suplir su demanda de PCB cuenta con una planta de producción moderna con
todos los equipos tecnológicos necesarios que sustentan la capacidad de diseñar y
desarrollar procesos de fabricación, producir y probar PCB para cualquier
iluminación y otras necesidades electrónicas. Sus instalaciones cuentan:
31
Empire Electronics también cuenta con un laboratorio de pruebas para garantizar el
valor que los componentes producidos, porque en Empire Electronics la calidad es
uno de los valores más importantes. En su laboratorio de pruebas se verifica que
todos los productos cumplan con las especificaciones de nuestros clientes y con
todos los requisitos de USCAR por su acreditación A2LA. Donde se pueden realizar
pruebas de:
1. Prueba de choque
2. Prueba de vibración
3. Prueba de fugas
4. Caída de voltaje
5. Resistencia al aislamiento
6. Resistencia a fluidos
7. Choque termal
8. Ciclos de temperatura/humedad
9. Espray de sal
Todas las pruebas se aplican a cada producto para garantizar el más alto nivel de
calidad y conformidad para nuestros clientes. (Empire Electronics, 2015).
32
1.3.4. NECESIDADES O CARENCIAS QUE SATISFACE
Las necesidades que satisface Empire Electronics son las del mercado automotriz,
al proveer componentes esenciales a los fabricantes de equipos originales para el
desarrollo de automóviles fiables en composición, porque la garantía que ellos
brindan al cliente final, inicia con el compromiso de su cadena de suministros.
Podemos dar como ejemplo la situación que Empire Electronics tuvo hace un par
de años con la tecnología LED, la que ponía en riesgo el modelo estratégico en ese
entonces. La decisión tomada por su administración en ese momento, fue la que
definió el presente exitoso de Empire Electronics. El enorme esfuerzo e inversión
que realizó para integrar capacidades productivas de PCB fueron recompensadas
con el reconocimiento del mercado mundial automotriz, al convertirse colaborador
de firmas de la talla de Ford y Chrysler.
33
1.4. EL MERCADO
34
1.4.2. VOLUMEN DE VENTAS Y PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
$ 60 millones
$ 40 millones
$ 20 millones
2017 2018 2019 2020 2021 2022
35
1.4.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Empire Electronics Inc. vende sus productos directamente a sus clientes, tiene un
canal de distribución directo, utiliza un proceso de distribución que recorre distintas
locaciones de la empresa por el mundo hasta llegar al cliente final.
SEDE CENTRAL
FABRICACIÓN
36
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
37
1.5. SISTEMA PRODUCTIVO
38
1.5.1. DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES
DIAGRAMA DE PROCESO
EMPIRE ELECTRONICS HONDURAS
Determinación
Pedido del Elaboración del Análisis de
del equipo
cliente plan de entregas tecnológico capacidad
PTD
necesario PTD
No
Ilustración 1.12. Diagrama de proceso
Correcciones de Moldeo Verticales.
El área de interés de estudio fue Moldeo Verticales. Es por ello que, consideramos
indispensable presentar una descripción afable que muestre de forma introductoria,
el funcionamiento del área con los departamentos involucrados en el proceso de
sobremoldeado. Véase Gráfico 1.3.
39
DIAGRAMA DE PROCESO DE FUNCIONES CRUZADAS
MOLDEO VERTICALES
Control
Orden de
Producción requerimiento
Programación Corrida de
Producción producción
de producción
(Kanban) (Sobremoldeo)
Materiales
Programación Etiquetado,
de materiales Empaquetado y
y traslado Almacenamiento
Mold-Room Colocación/
Cambio de
molde
Proceso
Ajuste de
parámetros y
de pruebas
No
Calidad Se libera:
Primera Pieza
Estaciones de
Sí
Prueba
Gráfico 1.4. Diagrama de proceso de función cruzada del área Moldeo Verticales.
40
1.5.1.1.2. HOJA DE VERIFICACIÓN
Corte X X X
KOMAX
Procesos X
SPLAY
Ensamble X X X
PRE
Potting X X
POT
Moldeo X X
SOBREMOLD
Ensamble X X X
POST
Contención X X X
Shipping X X X
Nota. Cada ítem es una sección o departamento con asignaciones distintas, descripción
de ellas en el siguiente párrafo.
DESCRIPCIÓN DE DEPARTAMENTOS
KOMAX: Área donde se realiza el corte y troquelado de circuitos.
SPLAY: Área donde se unen circuitos a través de procesos como encamisado,
grapas, soldaduras sónicas y otros.
PRE: Montaje del arnés.
POTTING: Colocación de compuesto Potting en componentes del arnés como ser
conectores secundarios.
SOBREMOLD: Moldeo de grommets (sellos) en arnés.
POST: Proceso de encintado, pruebas eléctricas y otras detecciones.
CONTENCIÓN: Inspecciona un porcentaje de la producción requerida por el cliente.
SHIPPING: Producto terminado listo para enviar al cliente.
41
TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN O SERVICIO
FMEA: Análisis Modal de Fallos y Efectos (Failure Mode and Effects Analysis)
SPC: Control Estadístico de Procesos (Statistical Process Control)
MSA: Análisis de Sistemas de Medición (Measurement Systems Analysis)
PPAP: Proceso de Aprobación de Partes de Producción (Production Part
Approval Process)
42
El departamento de producción de Empire Electronics cuenta con una serie de
herramientas cuya finalidad es alcanzar todos los objetivos de costo, productividad
y mejora. Dentro de estas herramientas se encuentran las siguientes:
1. Estudios de Capacidad
2. Asignación Semanal de Personal
3. Análisis de Futuros
4. Reporte de Horas Extras
5. Horarios Semanales
6. Análisis de Contrataciones/Despidos
Todas estas herramientas son las utilizadas para poder realizar la Planificación de
Recursos.
43
El departamento de Control de producción publica semanalmente estos datos y los
sube al sistema de la empresa para que con esta información se pueda proceder a
producir siguiendo todos los sistemas de producción y calidad.
1,624,628 495,365 321,572 314,447 280,877 198,492 150 (13,725) (44,920) (454,737)
Programado Programado Programado Programado Revision MOLD Corto
Part Generico Supervisor Ingeniero Produccion Rev3 Release Programado Lunes Programado Miercoles % Corto2 Corto PRE Actual POT Actual Causa
Martes Jueves Viernes Sabado Programacion Actual PRE
ACH0020-HE02 ACH0020 Lennin Carvajal Jessica Melendez 9000 9000 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0 -1350 261 924 0 0
ACH0021-HH00 ACH0021 Lennin Carvajal Jessica Melendez 11700 11700 2340 2340 2340 2340 2340 0 0 0 -2040 651 338 0 0
ACH0022-HG00 ACH0022 Lennin Carvajal Jessica Melendez 300 300 0 0 150 150 0 0 0 0 0 2 42 0 0
ADC0062-HB02 ADC0062 Lennin Carvajal Jessica Melendez 2600 2600 800 800 800 200 0 0 0 0 -600 202 362 0 0
ADC0063-HB02 ADC0063 Lennin Carvajal Jessica Melendez 1200 1200 200 0 0 600 400 0 0 0 -200 0 294 0 0
ADC0103-HF00 ADC0103 Lennin Carvajal Jessica Melendez 2800 2800 560 560 560 560 560 0 0 0 -560 216 47 0 0
ADC0104-HF00 ADC0104 Lennin Carvajal Jessica Melendez 780 780 0 0 300 400 80 0 0 0 0 0 81 0 0
ADC0168-HC00 ADC0168 Lennin Carvajal Jessica Melendez 2000 2000 750 750 500 0 0 0 0 0 -750 0 0 0 0
ADC0214-HB00 ADC0214 Mary Ingenieria Ing 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 -1400 0 0 0 0
ALC0001-HF15 ALC0001 Ana Najera Nadia Rivera 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0
ALC0017-HB17 ALC0017 Ana Najera Nadia Rivera 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 -45 0 0 40 0
ALC0019-HE15 ALC0019 Ana Najera Nadia Rivera 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 14 0 0
ALC0026-HJ08 ALC0026 Belkis Ortez Yesenia David 1100 1100 200 200 200 500 0 0 0 0 -200 6 250 0 0
ALC0031-HB01 ALC0031 Belkis Ortez Yesenia David 1200 1200 400 400 400 0 0 0 0 0 -400 0 0 0 0
ALC0117-HA10S ALC0117 Belkis Ortez Yesenia David 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 -50 1 0 0 0
ALC0134-HD08 ALC0134 Belkis Ortez Yesenia David 600 600 200 200 200 0 0 0 0 0 -200 50 157 0 0
ALC0151-HB13 ALC0151 Belkis Ortez Yesenia David 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 34 135 0
ALC0163-HC01 ALC0163 Belkis Ortez Yesenia David 300 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
ALC0188-HA01 ALC0188 Ana Najera Nadia Rivera 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -100 105 24 0 0
ALC0233-HA02 ALC0233 Belkis Ortez Yesenia David 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 -600 0 0 0 0
ALC0238-HF01 ALC0238 Ana Najera Nadia Rivera 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0
ALC0241-DSA06 ALC0241 Melany Ordoñez Wilfredo Cruz DC 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 -3000 0 0 0 0
ALC0246-HE00 ALC0246 Belkis Ortez Yesenia David 800 800 400 200 200 0 0 0 0 0 -400 7 70 0 0
ALC0247-HC05 ALC0247 Belkis Ortez Yesenia David 600 600 200 200 200 0 0 0 0 0 -200 0 138 0 0
ALC0464-HA03S ALC0464 Ana Najera Nadia Rivera 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -100 75 0 43 0
ALC0512-DSA01 ALC0512 Melany Ordoñez Wilfredo Cruz DC 12600 12600 3500 3500 3500 2100 0 0 0 0 -3500 0 0 0 0
Nota. Esta es una herramienta para verificar y asegurar el cumplimiento diario de la producción.
44
CAPÍTULO II
45
2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA SELECCIONADA
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA SELECCIONADA
El área de Moldeo Vertical consiste de una planta con 18 máquinas de moldeo por
inyección vertical, en conjunto a las secciones de Mold-Room Verticales: donde se
almacenan y reparan los moldes/pallets de Verticales y Termoformado (38.18 m 2);
Taller de pruebas: donde se almacenan y reparan las estaciones de pruebas y los
tableros de trabajo (126.58 m2); Pegamento: área asignada para la colocación de
pegamento en ciertos arneses para asegurar la adhesión del grommet en los
circuitos (25.12 m2); Tool-Room: donde se reajustan los moldes y fixturas de toda la
planta (138.85 m2).
Empire Electronics hace voz a su compromiso con los clientes de brindar los más
altos estándares de calidad del mercado automotriz, tiene una meta de 9 PPM
(Partes Por Millón) reportados por clientes anualmente. El moldeado sobre arneses
es un proceso especialmente delicado, ya que consiste en la inyección de plástico
en estado líquido a alta temperatura y presión, lo que contempla un riesgo de daño
46
para el forro de los circuitos. En el grommet existen muchas variables que puede
ocasionar su desperfecto, un defecto funcional en esta etapa conlleva la pérdida
total de la pieza y los recursos utilizados en las anteriores, ya que no es retrabajable
el Hard Grommet y en ocasiones no es viable el retrabajo en Soft Grommet. Ver
Anexo 2.1 y Anexo 2.2.
Peso 56.5 kg 64 kg
Longitud de fixtura 30 cm – 50 cm 75 cm
47
Tabla 2.2. Procedimiento de testeo de piezas en Hipot.
PROCEDIMIENTO
“TESTEO DE PIEZAS EN HIPOT”
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD ILUSTRACIÓN
1 Supervisor de Liberación de estación. Se asegura el
calidad correcto funcionamiento de la prueba
eléctrica a través del procedimiento
establecido en el sistema de gestión de
calidad de la planta, haciendo uso de
piezas maestras, colocando los
parámetros eléctricos que correspondan
a las especificaciones del producto.
48
Tabla 2.3. Procedimiento de testeo de piezas en Leak Tester.
PROCEDIMIENTO
“TESTEO DE PIEZAS EN LEAK TESTER”
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD ILUSTRACIÓN
1 Supervisor de Liberación de estación. Se asegura el
calidad correcto funcionamiento de la prueba
de fuga a través del procedimiento
establecido en el sistema de gestión de
calidad de la planta, haciendo uso de
piezas maestras y colocando los
parámetros de presión de aire que
correspondan a las especificaciones
del producto. Y ya asegurado la
adhesión del grommet con la prueba de
jalones de circuito.
2 Operador de Coloca los sellos en el flange del
prueba grommet, si aplica.
49
Un técnico de Mold-Room desmonta las caras fijas y móviles del molde y las traslada
a Mold-Room Verticales en un carro para moldes hasta su respectivo estante. Los
operadores de moldeo se encargan de trasladar los pallets con sus manos
cuidosamente, siguiendo al técnico de Mold-Room para colocarlas junto al molde.
Seguidamente de esto, el técnico transporta el molde del nuevo producto a la
maquina junto con los operadores llevando consigo los respectivos pallets, y
colocándolos en la mesa de trabajo. En lo que el técnico de Mold-Room realiza la
instalación del nuevo molde, los operadores desinstalan las estaciones de prueba
del producto anterior y los trasladan al Taller de Pruebas para intercambiar con las
estaciones del nuevo producto a trabajar. Durante todo lo anterior, los auxiliares de
materiales trasladan las últimas cajas de producto terminado y el scrap generado
para realizar el Finished Goods, seguidamente cargan a la máquina las piezas del
producto por trabajar desde bodega P3 (ver Ilustración 2.1).
Una vez instalados el molde y las estaciones de prueba por los técnicos de Mold-
Room y Mantenimiento respectivamente, el técnico de proceso coloca los
parámetros correspondientes al producto a la máquina de molde por inyección. Y el
supervisor de calidad coloca los parámetros a las pruebas y libera estaciones con
piezas maestras.
50
tablero dimensional del producto con una tolerancia marcada por especificaciones,
si este está fuera de sus márgenes, inmediatamente se notifica para que un técnico
de mantenimiento ajuste el tablero de cargado a dimensión dentro de especificación.
Una vez realizado todo lo anterior, el supervisor de calidad toma dos piezas de
producto terminado de ambas caras del molde para realizar la prueba “Pull Tester”
que mide la adhesión del grommet a los circuitos; y prosigue con medición de
longitudes solicitadas por el Sistema de Primera Pieza utilizado un vernier. Las
primeras piezas se almacenan para tener evidencia del lote ante un reclamo de
incidente del cliente.
51
CUADRO RESUMEN
OPERACIÓN 7
TRANSPORTE 7
ALMACENAMIENTO 2
COMBINADA 3
1
DISTANCIAS RECORRIDAS
Programación de cambio
0.6 m
de producto
Traslado de kanban a
24.17 m
Mold-Room
Traslado de piezas
68.7 m
terminadas a MW-Moldeo
Recepción de kanban en
12.7 m
11
Mold-Room
Traslado de carro para
7 103.3 m
moldes a la maquina
3 Desinstalación de molde 9.6 m
Traslado de molde y pallets 103.3 m
1
Almacenamiento de molde
9.6 m
y pallets
Traslado de nuevo molde y
103.3 m
1
sus pallets
Instalación de nuevo
moldeo y colocación de 9.6 m
pallets en mesa de trabajo
Cargado de piezas a trabar
68.7 m
en maquina
Traslado de estación a
99.6 m
Taller de pruebas
Cambio de estación de
26.1 m
1 5 pruebas
1
Traslado de nueva estación
1
9 99.6 m
de pruebas
Instalación y liberación de
9.6 m
estación de pruebas
Colocación de parámetros
9.6 m
en máquina y PP setup
Traslado de PP producción
32.1 m
a Estación de Calidad
Liberación de Primera
1.2 m
Pieza
Distancia Total Recorrida 791.30 m
Ilustración 2.1. Diagrama de recorrido de cambio de producto MD-89 Moldeo Verticales.
52
2.1.2. METODOLOGÍA
OBSERVACIÓN
CIENTÍFICA
ENFOQUE ENFOQUE
CUANTITATIVO CUALITATIVO
53
2.1.3. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Las áreas del problema pueden definirse mediante una técnica desarrollada por el
economista Vilfredo Pareto para explicar la concentración de la riqueza. En el
análisis de Pareto, los artículos de interés son identificados y medidos con una
misma escala y luego se ordenan en orden descendente, como una distribución
acumulativa. Por lo general, 20% de los artículos evaluados representan 80% o más
54
de la actividad total; como consecuencia, esta técnica a menudo se conoce como la
regla 80-20. (Niebel & Freivalds, 2009, pág. 18)
El mapa del flujo de valor o mejor conocida por sus siglas en inglés, VSM, es un
diagrama que se utiliza para visualizar, analizar y mejorar el flujo de los productos y
de la información dentro de un proceso de producción, desde el inicio del proceso
hasta la entrega al cliente. Es especialmente útil para encontrar oportunidades de
mejora, eliminando desperdicios en el proceso de producción. Cada una de las
actividades que se realizan para fabricar los productos es registrada en función de
si añaden valor o no desde el punto de vista del cliente, con el fin de eliminar las
actividades que no agreguen valor al producto.
55
HERRAMIENTA 4: DIAGRAMA DE ISHIKAWA
“Los diagramas de pescado han tenido mucho éxito en los círculos de calidad
japoneses, donde se espera la contribución de todos los niveles de trabajadores y
gerentes. Se puede demostrar que dichos diagramas no han tenido tanto éxito en
la industria de Estados Unidos, donde la cooperación entre el trabajo y la
administración puede ser menos eficiente en la producción de las soluciones y
resultados deseados” (Cole, 1979).
56
2.1.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
Antes de recolectar datos cuantitativos que se nos puede dificultar para comprender
la naturaleza de un problema en caso que exista, debemos inicialmente realizar una
exploración del área seleccionada para determinar las condiciones del trabajo que
se realiza en ella, para detectar situaciones desfavorables que se manifiesten.
Llevando una perspectiva panorámica de todos los aspectos que pueden afectar en
el desempeño laboral, como las características del trabajador, las condiciones de
las actividades, factores ambientales y administrativos.
Es por ello que se realizó un recorrido por todas las áreas de Moldeo Verticales de
Empire Electronics, entrevistando personal operativo y reuniéndonos con
encargados de los distintos departamentos de planta para identificar los factores
que afectan al desempeño del trabajo.
Para la elaboración del análisis de trabajo nos apoyamos en la guía para el análisis
del trabajo-sitio de trabajo extraído del libro, Ingeniería industrial. Métodos,
estándares y diseño de trabajo. Capítulo 2. Herramientas para la solución de
problemas. Niebel, F. y Freivads, A. (2009). Véase Anexo 1.5.
57
HERRAMIENTA 2: DIAGRAMA DE PARETO
Para identificar los procesos principales que ocupan el mayor tiempo en el cambio
de producto únicamente para la maquina MD-89 de Moldeo Verticales. Nos
apoyamos en la herramienta de análisis Diagrama de Pareto que es una gráfica que
ilustra en orden las prioridades apoyándose en la regla 80/20 para determinar cuáles
son los problemas más graves que se deben resolver primero y tomar de decisiones.
El objetivo principal del mapa del flujo de valor es ilustrar, analizar y mejorar el flujo
de los productos en los procesos productivos, desde que inicia el proceso hasta que
se entrega al cliente.
58
para todo el catálogo de productos que corren en la planta, al delimitar se aumenta
la tasa de éxito de aplicación de la herramienta.
En el VSM del estado actual debe reflejar los procesos de producción tal y como
están actualmente. No se trata de enlistar todas las tareas específicas que se
realizan en el proceso de producción. El objetivo es definir cada proceso desde el
punto de vista del flujo de valor, es decir, recoger información necesaria para
obtener qué actividades añaden valor al producto y cuáles no.
− Tiempo de ciclo (CT): Tiempo que transcurre desde que se inicia un producto
hasta que está disponible para pasar al proceso siguiente.
− Tiempo de almacén (TA): Describe la cantidad de tiempo que toma
− Tiempo de cambio (CO):
− Nivel de Scrap:
− Tamaño de lote en producción (EPE):
− Tiempo de valor agregado (VA): Es el tiempo en el cual el producto está
siendo transformado dentro del proceso de producción.
− Número de personas (NP): que se necesitan para realizar el proceso de
producción.
− Tiempo disponible (EN): Es el tiempo de trabajo disponible durante la jornada
de trabajo restando descansos por comidas y absentismos.
− Tiempo de utilización: Es el tiempo que las máquinas o los operarios están
ocupados dentro del tiempo de ciclo.
− Plazo de entrega o lead time (LT): Es el tiempo límite que un producto debe
pasar como máximo en el proceso para entregarlo al proceso siguiente y que
se cumpla el plazo de entrega establecido con el cliente.
− Niveles de inventario: Cantidad de inventario que hay delante y detrás de
cada proceso.
− Flujo de información: Datos acerca de cómo la información se envía a la
fábrica, como por ejemplo, si disponen de toda la información necesaria a la
hora de empezar el proceso, como órdenes de trabajo, hojas de ruta, etc.
− Problemas encontrados durante el análisis: Tiempos muertos, falta de
información, falta de herramientas, excesivo absentismo.
59
Tercer paso: Realizar el VSM del estado futuro.
El estado futuro del VSM se busca eliminar los problemas y los desperdicios
encontrados, para aumentarla eficiencia del proceso de producción, reduciendo el
inventario en curso y sincronizando el proceso de producción con las ventas.
SIMBOLOGÍA VSM
60
HERRAMIENTA 4: DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Nos hicimos del apoyo del personal de interés relacionado al problema descrito,
donde se aportaron ideas para entablar las posibles causas, en régimen de la
herramienta 6 Ms que corresponden a: máquina, método de trabajo, mano de obra,
medio ambiente y management (administración). Esta lluvia de ideas fue de gran
aporte para colocar justificadamente todas las posibles causas encajadas en estas
categorías.
INTERPRETACIÓN DE DATOS
Como pilar de estudio con el que buscamos describir la realidad del área
seleccionada y brindar un análisis con carácter exhaustivo para identificar los puntos
clave de problema planteado, se presentan a continuación las herramientas de
análisis utilizadas para interpretar la información recopilada.
61
HERRAMIENTA 1: ANÁLISIS DE TRABAJO-SITIO DE TRABAJO
Tabla 2.4. Guía de análisis de trabajo-sitio de trabajo.
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TRABAJO Y EL LUGAR DE TRABAJO
Trabajo/lugar de trabajo: Estación de prueba de moldeo Análisis: Emerson Paguada Fecha: 14/10/2022
verticales
Descripción: Inspecciona visual y táctilmente todos los arneses sobremoldeados en máquina de moldeo vertical, para proceder al
testeo funcional en las estaciones de prueba funcional Hipot y Leak Tester, anotando cada defecto en el reporte diario de calidad y
notificar cualquier incidente inmediatamente.
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR:
Motivación: Mala Regular Excelente Satisfacción: Mala Regular Buena Excelente
Nivel de Nivel de
Primaria Secundaria Universidad Mala Regular Buena Excelente
estudios: habilidades:
Equipo de protección personal (EPP): Guantes aislantes de goma, cinta verde para dedos y alfombra anti fatiga.
CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD: REMÍTASE A:
¿De qué manera fluyen las partes? ¿Hacia adentro o afuera? Ilustración 1.12. Diagrama de
Se origina en el paletizado de los arneses para su sobremoldeado, hasta a la racka de proceso de moldeo verticales.
producto en proceso en espera a la inspección en la estación de prueba donde se Tabla 2.2 y Tabla 2.3. Proceso de
empaquetará para P3 o se depositará en el Bin de producto no conforme, registrándolo en el Hipot y Leak Tester.
sistema de scrap.
Movimientos involucrados en las actividades. Tabla 2.2 y Tabla 2.3. Proceso de
Movimientos de clase 5, con punto de apoyo en torso, brazo, antebrazo, mano y dedos. Hipot y Leak Tester. Videos de
Movimientos repetitivos de buscar, seleccionar, alcanzar, sujetar, visualizar, posicionar, proceso.
colocar, ensamblar y desensamblar. Para inspección y testeo funcional.
¿Se cuenta con monturas o soportes para la operación? ¿Hay automatización? Tabla 2.2 y Tabla 2.3. Proceso de
Se cuenta con Rackas para producto en proceso y Fixturas únicas para cada producto donde Hipot y Leak Tester.
se posicionan para prueba funcional eléctrica (Hipot) y fuga (Leak Tester). Sí, se cuenta con
automatización en el arranque de prueba (para evitar toques eléctricos a los operadores) y
sujeción de conectores (para detener proceso al detectar pieza defectuosa).
¿Uso de herramientas?
Tape Rojo para marcar defectos en piezas detectadas.
¿El diseño del área de trabajo es óptimo para las actividades? ¿Hay distancias grandes? Ilustración 2.1. Diagrama de
Los pasillos no son suficientemente anchos para trasladar las estaciones sin dificultades ni recorrido de moldeo verticales.
obstruir el paso general. Para el cambio de estación, se recorre una distancia de 199.2 mts.
¿Son necesarios los movimientos de dedos y muñecas? ¿Con que frecuencia? Tabla 2.2 y Tabla 2.3. Proceso de
Para la manipulación de los arneses con sus componentes diminutos, son muy frecuentes los Hipot y Leak Tester.
movimientos para desenredar y posicionar en fixturas.
¿Se efectúan levantamientos de cargas? Video de proceso.
Sí, al completar estándar pack del producto, se mueve su caja al área de picking. El peso de
una caja ronda entre los 5 - 10 libras.
¿Esta fatigado el trabajador? ¿Carga de trabajo físico? Video de proceso.
Fatiga leve por trabajo repetitivo. Exigencia física leve.
¿Existen entradas sensoriales, procesamiento de información o carga de trabajo Tabla 2.2 y Tabla 2.3. Proceso de
mental? Hipot y Leak Tester.
Sí, inspección al 100% de las partes. Se requiere anotación de defectos detectados, hora por
hora. Además se cuenta con ayudas visuales y alertas de calidad.
Tiempo estándar o duración del ciclo de trabajo. Ilustración 2.4. VSM estado actual.
35 seg., aproximadamente.
FACTORES DEL AMBIENTE DE TRABAJO: COMENTARIOS:
¿La iluminación es aceptable? ¿Hay reflejos? Se atienden los aspectos básicos de
Sí, la iluminación es adecuada. No hay reflejos. seguridad industrial para los
¿Nivel de ruido aceptable? procedimientos de la planta, se
Sí, nivel de ruido entre 60 dB. disponen de las herramientas de
¿Existe tensión por calor? prevención para la fatiga laboral. El
No. control de ruido es moderado, se
¿Existe vibración? manifiestan no conformidades para
No. la movilización de estaciones en
FACTORES ADMINISTRATIVOS: planta debido al espacio limitado y el
¿Existencia de incentivos salariales? desorden generado al constante
Sí. movimiento.
¿Rotación de trabajo? ¿Extensión de horarios de trabajo?
Sí, existen dos turnos. Posibilidad de horas extras, sí ingeniero de producción lo solicita.
¿Existe capacitación instructiva para el trabajo?
Es requerido la certificación mensual del operador en proceso asignado.
¿Cuáles son las políticas administrativas generales?
Cero Reparaciones: Ninguna línea está autorizada a retrabajar producto sospechoso.
62
En Tabla 2.4 se identifican los principales factores que pueden estar causando
inconformidades a las labores operativas y en repercusión, incidentes en la
productividad.2 Como dan indicios los movimientos prologados que involucran las
actividades, factores ambientales, el diseño del área de trabajo y las distancias de
traslados prolongados.
Para identificar las actividades que toman más tiempo en el proceso de cambio de
producto en Moldeo Verticales, se ilustra un diagrama de Pareto en Ilustración 2.3.
DIAGRAMA DE PARETO
30 min 120.0%
25 min 100.0%
20 min 80.0%
15 min 60.0%
10 min 40.0%
5 min 20.0%
0 min 0.0%
CAMBIO DE CAMBIO DE LIBERACIÓN DE LIBERACIÓN DE CARGADO DE
ESTACIONES MOLDE MÁQUINA ESTACIONES MATERIALES
En la Ilustración 2.4 se observan los tiempos promedios en orden del más al menos
prolongado en el proceso de cambio de productos en la maquina MD-89, descritos
en actividades generales que abarcan subprocesos importantes. Donde se
desataca el Cambio de estaciones de prueba como la actividad más prolongada del
proceso. De los mayores retos para el cambio de producto en Moldeo Verticales es
ante la presentación de distintos problemas al mismo tiempo ya que es usual, los
cambios de producto conjuntamente. Moldeo Verticales cuenta con personal
preparado para ello, aunque se complican por el gran movimiento en planta.
63
HERRAMIENTA 3: MAPA DEL FLUJO DE VALOR (VALUE STREAM
MAPPING, VSM)
Pronóstico Pronostico
mensual mensual
PROVEEDOR CONTROL DE
POTTING PRODUCCIÓN CLIENTE
POST
Pedidos Demanda
diarios diaria
Ingeniero
de
producción
700 partes NP = 2 NP = 1 NP = 1 NP = 1 NP = 1
CT = 1:27 min CT = 0:39 min CT = 0:16 min CT = 0:54 min CT = 0:10 min
CO = 5 min CO = 19 min CO = 5 min CO = 5 min CO = 5 min
Sistema EN = 6:01 hr/turno
EN = 6:01 hr/turno EN = 6:01 hr/turno EN = 6:01 hr/turno EN = 6:01 hr/turno
de scrap 2 turnos
2 turnos 2 turnos 2 turnos 2 turnos 16
partes
1:27 min 0:39 min 0:16 min 0:54 min 0:10 min VA = 3:26 min
En la Ilustración 2.4 se aprecian los tiempos entre las actividades que generan valor
en el proceso de sobremoldeo de grommets de Moldeo Verticales, donde el Takt
Time obtenido fue de 2.86 min/parte, que el tiempo de producir durante un turno. Y
una Eficiencia Global de los Equipos (OEE) de 43.36%. Con lo que nos da un punto
de partida para el aporte que se puede generar con una propuesta de mejora para
la situación actual de proceso de Moldeo Verticales.
64
HERRAMIENTA 4: DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Demora de técnico
para instalación
Estado deteriorado No se promueven
de estaciones hábitos de limpieza
Demora de operador y orden en Taller
Trasporte cuidadoso
en reportar problemas
y detenido de pallets y
molde Falta de sentido
Demora de de urgencia en
Tamaño robusto prioritarios en Taller
y composición supervisor de calidad
delicada de estación para liberación
TIEMPO PROLONGADO
EN CAMBIO DE PRODUCTO
MD-89 DE MOLDEO
VERTICALES
Material acumulado
en planta
Transportación tosca
Pasillos
de estación
angostos
Extravió de tableros
de cargado y/o
dimensional Avería de estación en
el traslado
Obstáculos y
transito concurrido
Ilustración 2.6. Diagrama de Ishikawa sobre tiempo de cambio de producto Moldeo Verticales.
En el Ilustración 2.6 se ilustran las posibles causas que podrían estar incidiendo en
el prolongando tiempo del cambio de producto en Moldeo Verticales. Enlistados bajo
los factores de Máquinas y Equipos, Mano de obra, Administración, Materiales,
Medio ambiente y Métodos de trabajo. Con lo que se puede observar que diversan
las causas que contribuyen a la situación del tiempo en el cambio de producto. En
la Tabla 2.5 se detallan los factores causales para su revisión.
65
Tabla 2.5. Factores causales de prolongación de tiempo en el cambio de producto.
66
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El estado actual del proceso de cambio de producto nos permitió extrapolar un punto
de base que da partida al estado futuro de la mejora que incidirá en la línea del
tiempo de valor.
67
HERRAMIENTA 4: DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Por medio del diagnóstico realizado en esta investigación se puede concluir que el
proceso de cambio de producto actual tiene tienen un impacto ineficiente al observar
que la mayoría del tiempo es ocupado por el cambio de estaciones, según lo
observado en el análisis existen oportunidades de mejora para reducirlo y de esta
manera poder aumentar la productividad del área en cuestión.
68
CAPÍTULO III
PROPUESTA DE MEJORA
69
3. PROPUESTA DE MEJORA
Para hacer frente a esta problemática se implementarán una serie de ajustes que
llevarán a un rediseño las estaciones de prueba Hipot y Leak Tester para modular
sus fixturas respectivamente, logrando así una sustitución de una operación de
traslado distante y prolongado (ver Ilustración 2.1) a un procedimiento de
intercambio de fixturas en la mismo lugar de trabajo.
3.1.2. INTRODUCCIÓN
70
de gestión de calidad del Moldeo para asegurar la fiabilidad de las pruebas que
garantizan el buen estado de las piezas terminadas, es un proceso que se repite
para todo el catálogo de productos de la planta, por lo que existe una cantidad
considerable de estaciones en planta operando y en taller almacenados.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
71
3.1.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Para ejecutar una inspección, las empresas realizan pruebas especiales de control
de calidad, un ejemplo de ellas es la prueba de alta tensión (Hi-pot test) que se
realiza al inspeccionar productos eléctricos. Los resultados de esta prueba son
cruciales para asegurar la calidad de los bienes y que estos alcancen los estándares
deseados.
HiPot significa alta tensión o alta potencia, esta prueba verifica el aislamiento de un
producto eléctrico para que sea capaz de proteger al usuario de un shock eléctrico
y asegura la seguridad y confiabilidad en accesorios terminados como cables,
circuitos y motores. Durante esta prueba, se aplica una carga extremada de alto
voltaje, (dicha carga es mucha más alta que la carga de una operación normal) entre
los conductores y su aislamiento. El HiPot o la prueba de alta tensión es el aparato
mostrado en la foto el cual monitorea la corriente que fluye a través del aislamiento
o la corriente de fuga. La prueba intenta demostrar si el producto es seguro de usar
o no, incluso cuando está sometido a una gran carga de alto voltaje. Si existe una
fuga en el aislamiento. Esta prueba puede ayudar a descubrir fallas de diseño,
defectos, pequeños espacios entre piezas conductoras y tierra, cables sueltos,
conductores contaminados, problemas de terminales, errores de tolerancia en
cables IDC, etc.
72
de fuga se controla y debe estar por debajo de un límite prestablecido por una
cantidad de tiempo determinado. Esta prueba no destruye el dieléctrico por lo que
el inspector puede revisar el 100% de los productos.
Mientras que esta prueba puede sonar complicada es una parte importante para
cualquier inspección que implique productos electrónicos para asegurar que los
bienes sean seguros de utilizar.
73
Ilustración 3.1. Controles, indicadores, conectores: panel frontal del modelo HT-3000P.
Tabla 3.1. Controles, indicadores, conectores: panel frontal del modelo HT-3000P.
NOMBRE FUNCIÓN
1. Botón Reset/Indicador Rojo Cuando está encendido, indica que el HT-3000 está desarmado.
Este botón debe presionarse antes de que el botón Test
funcione. Cuando se presiona el botón Reset, el indicador Reset
Rojo se apaga y el Test Amarillo indicador está encendido.
Presionar el botón Reset en cualquier momento detiene la
prueba.
2. Botón Test/ Indicador Cuando está encendido, indica que el HT-3000 está listo para
Amarillo probar el equipo conectado. El indicador amarillo de Test se
apaga cuando se presiona el botón de Test.
3. Tierra OK/ Indicador Tierra Indica el resultado de la prueba de conexión a tierra entre la
Abierta clavija de conexión a tierra del cable de línea y las partes
metálicas expuestas del equipo bajo prueba. Si el circuito de
tierra tiene una resistencia de más de tres ohmios, o si los cables
no están conectados correctamente, se encenderá el LED rojo
de tierra abierta, sonará el zumbador interno y la prueba
terminará. Si la resistencia del circuito de tierra es aceptable, el
LED verde de continuidad se encenderá y la prueba continuará.
Si el operador anula la prueba de continuidad, ambos LED se
encenderán durante la prueba.
4. LED de exceso de fuga Indica falla en la prueba de corriente de fuga. Si la corriente de
fuga entre el circuito primario y tierra es mayor que el valor
preestablecido, el LED rojo se encenderá, sonará el zumbador
interno y la prueba finalizará.
5. LED de voltaje completo Si se alcanza con éxito el voltaje total, se encenderá el LED de
voltaje total y se iniciará el temporizador de duración de alto
voltaje.
6. LED de falla de alto Indica falla en la prueba de alto voltaje. Si se produce un arco o
potencial una descarga disruptiva del sistema de aislamiento entre las
partes primarias y tierra, se encenderá el LED rojo de avería,
sonará el zumbador interno y se dará por terminada la prueba.
74
7. LED de paso alto Al final del tiempo de duración de alto voltaje preestablecido, si
no se encuentran fallas en el aislamiento, la luz verde se
encenderá y la prueba terminará.
8. Medidor de voltaje Proporciona una indicación visual al operador del voltaje de
salida real del Probador. Se utiliza para establecer el nivel de
voltaje automático durante el procedimiento de configuración.
9. Gráfico de barra de rampa Los LED individuales se encienden en secuencia de izquierda a
LED derecha a medida que el voltaje de prueba aumenta de cero a
voltaje máximo. Los LED se apagan (rampa hacia abajo) al final
de la prueba.
10. Receptáculo de plomo de Receptáculo de enchufe tipo banana con conexión a tierra. El
retorno cable de retorno de prueba de 18 AWG provisto se conecta aquí.
11. Dispositivo de alto voltaje Receptáculo NEMA 5-15R. Para la conexión del equipo bajo
Receptáculo prueba.
12. Conector de prueba de Conector rojo de alto voltaje. Para la conexión de cables de
alto voltaje prueba de alto voltaje para probar materiales aislantes, etc.
13. Interruptor CA/CC Selecciona la salida de CA o CC. Cambiar la configuración del
interruptor no cambia la salida hasta la próxima vez que se
presione el botón Reset.
El área utilizada para realizar la prueba de resistencia dieléctrica debe estar lo más
alejada posible de las actividades normales de la línea de producción. Solo se debe
permitir la entrada al área al personal que realiza la prueba, y se debe colocar cinta
adhesiva o acordonarla para evitar la entrada casual de otros empleados. Además,
el área debe estar marcada como "ADVERTENCIA - PRUEBA DE ALTO VOLTAJE"
o el equivalente para advertir a otros sobre la naturaleza de la prueba que se está
realizando.
75
Ilustración 3.2.Controles, indicadores, conectores: panel posterior del modelo HT-3000P.
NOMBRE FUNCIÓN
1. Interruptor de verificación Enciéndalo para usar con cables de alimentación de tres hilos
de tierra (con conexión a tierra). Apague para usar con cables de
alimentación de dos hilos. (Cuando está Encendido, realiza la
prueba de conexión a tierra entre el chasis y la clavija de
conexión a tierra del cable de alimentación del equipo que se
está probando. Cuando está Apagado, la prueba de conexión a
tierra se omite para probar equipos con doble aislamiento y otros
tipos de equipos sin una clavija de conexión a tierra en la línea).
2. Direcciones Proporciona instrucciones para el funcionamiento del probador
al personal de prueba.
3. Ajuste del tiempo de rampa Se usa para ajustar la cantidad de tiempo que se usa para
aumentar el alto voltaje de cero voltios al nivel requerido.
Consulte "Ajuste del tiempo de rampa de alto voltaje" para este
procedimiento.
4. Ajuste del tiempo de prueba Se utiliza para ajustar la duración de la prueba de alto voltaje.
Consulte la sección "Ajuste de la duración de la prueba de alto
voltaje" para este procedimiento.
5. Ajuste del límite de fuga Se utiliza para ajustar el nivel de disparo para la prueba de
corriente de fuga excesiva. Consulte la sección "Ajuste del nivel
de corriente de fuga" para este procedimiento.
6. Ajuste de voltaje Se utiliza para ajustar la salida de alto voltaje. Consulte la
sección "Ajuste del nivel de alto voltaje" para este
procedimiento.
7. Resistencia de calibración (Opcional)
8. Entrada del aparato/ Utilice el juego de cables suministrado para conectar el probador
Portafusibles / Interruptor de a la fuente de alimentación adecuada. Reemplace el fusible de
alimentación línea. Encienda/apague el probador.
9. Advertencia de reemplazo Especifica el fusible de reemplazo y el voltaje de suministro
de fusibles /Valoración de la requerido.
oferta
76
El banco que se utilice no debe ser conductor y todas las partes metálicas expuestas
deben atados juntos y puestos a tierra. Si se debe utilizar una superficie conductora,
debe conectarse a tierra. Debido a las chispas durante una falla en la prueba
dieléctrica, no es seguro realizar la prueba dieléctrica. Es imperativo que se
proporcione una buena conexión a tierra al HT-3000P. Antes de conectar el HT-
3000P, asegúrese de que el cableado del edificio proporcione una conexión a tierra
de baja resistencia. Si el HT-3000P se usa en un circuito de puesta a tierra de alta
resistencia, el operador puede estar presente con altos voltajes peligrosos. Además,
la energía del Área de prueba debe contar con un interruptor de apagado de fácil
acceso que pueda ser accionado por personal fuera del Área si es necesario.
77
− Una vez ingresados, la corriente de fuga y los tiempos de permanencia de la
prueba se pueden consultar en la pantalla del panel frontal en cualquier
momento.
− Las corrientes de fuga se pueden configurar de 1 a 20 mA CA o de 1 a 5 mA
CC en incrementos de 0,1 mA.
− Los tiempos de permanencia se pueden configurar de 1 a 60 segundos en
incrementos de 1 segundo.
− Dos pruebas con una configuración. Realiza pruebas Hipot y de continuidad
de tierra UL/CSA con una configuración, por lo que no se necesita equipo
adicional.
− Pequeño y ligero. 9.25" de ancho x 4.25" de alto x 10" de profundidad. 11 lbs.
Pero lo suficientemente resistente para probar la carcasa fabricada.
− La verificación de continuidad de tierra es anulable para probar productos de
dos hilos.
− Fácil conexión de equipos. Enchufe su equipo directamente en el enchufe
NEMA en el panel frontal. ¡No se necesitan adaptadores!
− Los cables J2 y J3 permiten la conexión de cables flexibles de alimentación.
− Juicio simple del resultado de la prueba. Las luces verdes significan
aprobación, las luces rojas significan falla. Las pruebas fallidas también
suenan un zumbador.
− Listo para su Inspector UL listo para usar. Se incluye certificado de
calibración trazable NIST según MIL-STD45662-A. Cal cert está de acuerdo
con la guía de UL.
− Las instrucciones de operación están impresas en el panel posterior para una
fácil referencia.
− Pruebas en profundidad. Tanto los circuitos de detección de arco real como
los de corriente de fuga prueban el producto para encontrar problemas.
− Las luces ROJAS y un zumbador no dejan dudas sobre si se ha producido
una falla.
− Se puede montar una resistencia de calibración opcional de 120 kohm en el
panel posterior.
78
REPARACIÓN EN PRUEBAS ELÉCTRICAS HIPOT:
Tipo de pines.
79
Pin de Cierre Pines de Cierre de
de contacto contacto con fuerza
80
CONFIGURACIONES PARA PRUEBA DE CAÍDA DE PRESIÓN O VACÍO:
− Examen rápido
− Compensación del nivel de presión de prueba
− Corrección de deriva ambiental ajustable por programa de prueba
81
UNIDADES DE MEDIDA DE PRUEBA DE FUGA
Presión PSIG, PSIV, inH2O, cmH2O, mmH2O, kg/cm2, ATM, inHg, cmHg, mmHg, kPa, Pa,
MPa, Bar, mBar, Torr
Caudal Sccm, sccs, scch, slpm, slps, slph, scfm, scfs, scfh
CONTROL DE ACCESORIOS
82
ALMACENAMIENTO DE DATOS DE PRUEBA
DISEÑO MODULAR
El Diseño Modular se refiere a aquellos sistemas que están previstos, desde la fase
de concepto, ser diseñados para utilizarlos en distintos productos, plataformas o
83
arquitectura (Muffatto & Roveda, 2002); Deben cumplir con las funciones para las
cuales fue concebido y con las especificaciones para cada uno de sus usos. Las
relaciones entre el resto de los sistemas se estrechan debido a que comparten en
alto grado de información y funciones (Dahmus, 2001).
Éste tipo de sistemas son más complejos desde el punto de vista de diseño, ya que
deben cumplir especificaciones, posición y validación con cada uno de los productos
para los cuales han sido diseñados (Yang, 2005).
ERGONOMÍA
REFERENCIAS
84
A la ergonomía le gusta dividir el espacio de trabajo en diferentes zonas. La primera
zona más fácil de alcanzar es alrededor de la altura del codo y frente al trabajador,
accesible moviendo solo los antebrazos. Aquí debería ser donde ocurre la mayor
parte del trabajo de ensamblaje.
Se puede llegar a una tercera zona no solo estirando el brazo sino también doblando
el cuerpo. Esto también podría estar detrás de ti, accesible girando tu cuerpo.
La cuarta zona es todo lo demás. El trabajador ahora tiene que caminar para
acceder a esta zona. A continuación se muestra una vista simplificada. Tenga en
cuenta que para la mesa de trabajo de la derecha, dejé algo de espacio para que la
pieza se moviera por la mesa.
85
El medio ambiente psicológico hace referencia a la percepción que tiene el
trabajador hacia una organización y su medio ambiente de trabajo. “De acuerdo a
esa percepción los colaboradores de una empresa efectúan una descripción de los
múltiples estímulos que se encuentran actuando sobre los mismos en el mundo del
trabajo y que definen su “situación laboral”; esta atmósfera psicológica de una
organización se la designa como el “clima de la empresa” para un individuo. Este
mundo psicológico laboral representa de hecho una fuerte influencia para su
conducta, reacciones y sentimientos en su lugar de trabajo.” (Brancato & Juri, 2011)
FACTORES DE INFLUENCIA:
86
3.1.5. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LA
PROPUESTA DE MEJORA
PROPUESTA ALTERNATIVA 1:
PROPUESTA ALTERNATIVA 2:
87
3.1.6. PROPUESTA DEFINITIVA ARGUMENTADA
88
En Ilustración 3.6 se describen las actividades para la puesta en marcha del
desarrollo del diseño de estación de prueba para Moldeo Verticales de manera
gráfica con el diagrama de Gantt. El personal involucrado en el proyecto fueron los
siguientes: Gerente de calidad Moldeo, Supervisor de calidad, Coordinador de
manufactura PTD, Ingeniero de diseño CAD, Diseñado CAD
89
PROTOTIPO 1
90
En cuanto a la funcionabilidad se encontró dificultad porque se debía emplear fuerza
en el proceso halar la palanca y destreza para realizar el enganche de la misma en
los agujeros y mantener el control en el flujo de trabajo a través de la banda.
Diseño fallido.
91
PROTOTIPO 2
SolidWokrs
Diseño aprobado.
FASE 2:
92
Implementación de banda anexa en el área de auditoría de calidad final.
93
3.1.7. INDICADOR DE SEGUIMIENTO
VSM Futuro
OEE
3.1.8. COSTO-BENEFICIO
Para el análisis del costo beneficios se plantean los beneficios obtenidos y los
costos necesarios para implementar el modelo de banda aplicado en el área de
calidad.
Costos:
En base a los cálculos anteriores (costo total del proyecto y total beneficios), se
presenta el cálculo de la razón B/C: Total, de beneficio se considera la reducción de
los costos por el aumento de la productividad alcanzada por los auditores de calidad.
Total, costo del proyecto se considera la inversión total en la implementación de la
banda para el transporte de trabajo.
94
Beneficios:
“La relación Costo – Beneficio, implica el cálculo de una razón de los beneficios del
proyecto con respecto a los costos del mismo.” (Sarmiento Rojas, Garzón Agudelo,
& Gutiérrez-Junco, 2019)
95
96
CAPÍTULO VI
97
4. DESARROLLO DE PRÁCTICA LABORAL
Ninguno
Ninguno
ASISTENTE DE CALIDAD
98
4.1.7. ACTIVIDADES REALIZADAS
− Seguimiento al Control Estadístico de línea VNA, componentes plásticos
Sockets y Conectores. Calculo de muestra con ayuda de VNA Report,
recolección de muestras, solicitud de mediciones a laboratorio y presentación de
resultados para cliente y SPC.
− Dar soporte a personal nuevo con dificultades para producir.
− Hacer inventario de tableros de cargado y dimensional, reportando daños a
mantenimiento y dando seguimiento.
− Liberación de Primeras Piezas y Estaciones de Prueba (Hipot y Leak Tester).
− Inspección de planta (Housekeeping, turno anterior, producto en proceso, etc).
− Revisar incidentes de scrap con operadores.
− Soporte a líneas con problemas de calidad moldeo.
− Revisión de productos no conformes o scrap.
− Ingreso de scrap en sistema.
− Reportar daños en equipos a mantenimiento y dar seguimiento.
− Reunirse con equipo de calidad para revisión de incidentes.
99
4.1.9. IDEAS QUE PIENSA DESARROLLAR COMO PARTE DE
SU INFORME TÉCNICO
100
CONCLUSIONES
101
RECOMENDACIONES
102