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Lluncor OAF SD
Lluncor OAF SD
Lluncor OAF SD
AUTORA:
Lluncor Olivos, Allison Fiorella (ORCID: 0000-0002-5308-8291)
ASESORES:
Mgtr. Esquivel Paredes, Lourdes Jossefyne (ORCID: 0000-0001-5541-2940)
Ms. Chavez Milla, Humberto Ángel (ORCID: 0000-0002-7879-6411)
CHIMBOTE – PERÚ
2019
Dedicatoria
i
Agradecimiento
i
Página del Jurado
iv
Declaratoria de Autenticidad
v
Índice
Dedicatoria............................................................................................................................. ii
Agradecimiento .................................................................................................................... iii
Página del Jurado.................................................................................................................. iv
Declaratoria de Autenticidad .................................................................................................
v Índice ....................................................................................................................................
vi Resumen ..............................................................................................................................
vii Abstract...............................................................................................................................
viii I. INTRODUCCIÓN
......................................................................................................... 1
II. MÉTODO ....................................................................................................................... 11
2.1. Tipo y diseño de la investigación.............................................................................. 11
2.2. Operacionalización de las variables .......................................................................... 12
2.3. Población, muestra y muestreo ................................................................................. 15
2.4. Técnicas para recolección de datos, la validez y confiabilidad ................................ 15
2.5. Procedimiento ........................................................................................................... 17
2.6. Métodos de análisis de datos..................................................................................... 18
2.7. Aspectos éticos ......................................................................................................... 19
III. RESULTADOS ........................................................................................................ 20
IV. DISCUSIÓN .............................................................................................................
32
V. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 36
VI. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 37
REFERENCIAS .................................................................................................................. 38
ANEXOS .............................................................................................................................
46
v
Resumen
Se tuvo como resultados que la empresa no cumple con el 90% de los ítems al aplicar la
metodología Check List, solamente cumple con las capacitaciones que se brinda a los
trabajadores del área de productos terminados. La productividad del trabajador en el área
de productos terminados, antes de aplicar el programa ergonómico, entre el mes de junio
hasta agosto del año 2018, fue de 107 cajas/ hr-h, 95 cajas/hr-h y 164 cajas/hr-h
respectivamente. Se demostró que entre los meses de 2019, se aumentaron en junio 28 652
cajas de conservas, en julio 26 086 cajas y en agosto 13 134 cajas, respecto al año 2018. Se
incrementó la eficiencia del trabajador, obteniendo como resultados que el año 2018 fue
27.11%; mejorando el año 2019 con 47.78% de eficiencia, después de aplicar el programa
ergonómico en los trabajadores de la empresa, demostrando su efecto directo en la mejora
de la productividad de la empresa.
v
Abstract
The purpose of this research was the application of an ergonomic program to improve
productivity in the area of finished products of the company PANAFOODS S.A.C., Santa -
2019. The attention of an ergonomic program, allows to improve working conditions,
safety and occupational health from the workers; In addition, it results in increased
production and productivity, improving its efficiency in the use of resources. It is
considered important to raise awareness among the heads and managers of each area of the
company, so that they act as leaders, since they must be people that generate influence in
the activities carried out by the workers.
The type of research was applied, explanatory level, a pre-experimental design was used.
The population was made up of workers in the company's finished products area. A type of
non-probabilistic sampling of random type was applied and for convenience, the selected
sample being equal to the population, taking the data from the 15 people in the
aforementioned area.
The results were that the company does not comply with 90% of the items when applying
the Check List Ocra methodology, it only complies with the training provided to workers in
the area of finished products. The productivity of the finished products area worker, before
applying the ergonomic program, between June and August 2018, was 107 boxes / hr-h, 95
boxes / hr-h and 164 boxes / hr-h respectively. It was shown that between the months of
2019, 28,652 boxes of preserves were increased in June, 26,086 boxes in July and 13,134
boxes in August, compared to the year 2018. The efficiency of the worker was increased,
obtaining as results that the year 2018 it was 27.11%; improving the year 2019 with
47.78% efficiency, after applying the ergonomic program in the company's workers,
demonstrating its direct effect on improving the productivity of the company.
v
I. INTRODUCCIÓN
Diversas investigaciones han confirmado que las modificaciones ergonómicas han tenido
impacto sobre el desarrollo de los procesos operativos de las organizaciones. La
ergonomía, como ciencia encaminada a la prevención y control de las lesiones musculares
originadas en el trabajo, puede contribuir de manera significativa en las mejoras de las
capacidades físicas y operativas del trabajador, mejorando las condiciones laborales, los
cuales contribuyen a mejorar la eficacia y eficiencia en la fabricación de bienes y servicios
de las empresas.
Según los estudios desarrollados en Europa, muestran una prevalencia del 30% de las
molestias musculo esqueléticas (MMES), a nivel dorso lumbar y mano. En Latinoamérica,
la prevalencia mostrada es de 50% en las zonas cervical, dorsal y lumbar, de una población
aproximada de 12 mil trabajadores en 6 países. “En Europa se estima una pérdida de 10
millones de jornadas de trabajo aproximadamente, distribuidas en: 50% de la MMES dorso
lumbares, 40% MMES cervicales y de miembro superior y 10% en MMES de miembros
inferiores” (Villalobos, 2018).
A nivel mundial, toda empresa cuenta con tres recursos fundamentales, el técnico, el capital
y el humano; siendo este último, el más importante para el éxito y progreso de toda
organización. Por este motivo, la ergonomía viene tomando mayor trascendencia en los
últimos años, ya que busca velar por el bienestar del trabajador reduciendo la
accidentabilidad y enfermedades ocupacionales ocasionadas por el trabajo (Gomes Dos
Santos y Galvao, 2008, p.37). En la actualidad se le da mayor importancia a las actividades
que certifiquen la seguridad y salud del trabajador. Los países desarrollados han aplicado
diferentes metodologías mucho antes que los países en vía de desarrollo para garantizar el
1
bienestar de sus trabajadores validando cuestionarios y teniendo una cultura ergonómica en
los centros de trabajo (Ardila y Rodríguez, 2018, p.120).
En el Perú, se está dando a conocer temas de ergonomía, y ésta es una causa importante por
la que casi la mayoría de las empresas no cumplen con los estándares de calidad respecto a
la seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, gracias a las normas establecidas en los
últimos años, se están implementando en las empresas las diferentes metodologías
ergonómicas para garantizar el bienestar de los trabajadores (Marín, López y Alcalá, 2012,
p.29). A raíz de varios estudios, se ha detectado que gran parte de las enfermedades
ocupacionales en el ser humano, se da a causa de la interacción con los factores externos,
es por ello que en la sociedad se ha incrementado la toma de conciencia respecto a
la importancia del bienestar y la salud de los trabajadores (Braga, 2017, p. 212).
La empresa Pacific Natural Foods S.A.C. conocido como PANAFOODS S.A.C., se dedica
a la producción de conservas de pescado de múltiples presentaciones, está conformada por
2
un promedio total de 356 trabajadores, donde 28 están en planilla y un promedio de 328
trabajadores están de manera eventual (encanastilladoras y fileteadoras), entre gerente,
3
subgerentes de procesos, personal administrativo, jefes operativos y operativos, la empresa
se encuentra ubicada en la Región Ancash, provincia del Santa, con dirección Pasaje
Virgen de Guadalupe s/n. distrito de Santa, con RUC: 20340941790. Inició sus
movimientos económicos la empresa el 03 de febrero de 1997, y se encuentra dentro del
sector de Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos.
4
personal sufra de dolores en la columna debido a que toma diferentes posturas para tratar
de disminuir la fatiga,
5
y que al contrario de ayudar a resolver el problema, éste se agudiza, y genera como
consecuencia la disminución de horas hombre disponible para la producción.
También, por la constante presión de los dedos sobre las latas al momento de pegar las
etiquetas, sufren de entumecimiento en los músculos de los dedos y las manos debiendo
detenerse cada cierto intervalo de tiempo para poder masajearse o hacer algún ejercicio
para los dedos; esta situación, empeora en la etapa del invierno, porque el frío
acelera el entumecimiento, ya que todas estas actividades se realizan a la intemperie; se ha
notado casos donde los trabadores tienen que detener su actividad por cansancio en las
piernas y dolores en la espalda, debido a que realizan su trabajo durante toda la jornada
laboral de 8 horas/día a pie. Los trabajadores tienen un corto receso de una hora para
almorzar, en su tiempo de refrigerio. Todo este conjunto de situaciones laborales, generan
que disminuya el rendimiento en la productividad del trabajador, ya que las horas hombre
disminuyen a consecuencia del cansancio, las malas posturas entre otras.
Según Correa [et al.] (2018), en la revista Ingeniería Industrial UPB titulada, “Estudio de
los factores de riesgo ergonómicos que pueden afectar el desempeño laboral de los
controladores de tránsito aéreo que prestan sus servicios en el Aeropuerto Internacional
José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia”. Su objetivo fue,
estudiar los factores de riesgo ergonómicos que perturban el desempeño laboral de los
controladores. Según los autores el resultado más significante fue que el 100% de la
población manifiesta momentos de tensión frecuentes en su labor a causa de los factores
psicosociales, el 70.59% a factores de seguridad, el 64.71% a factores biomecánicos y el
52.94% se debe a factores ambientales. Los autores concluyeron que el estudio permitió
identificar los factores de riesgo ergonómicos que perturban el desempeño laboral de los
controladores de tránsito aéreo que prestan sus servicios en el Aeropuerto Internacional
José María Córdova.
7
Según Vilca (2014), en su estudio respecto a presentar el diseño de un sistema ergonómico
para aumentar la productividad, en área de pesado de la empresa Amazonas Cleaners
S.R.L.
8
En La Victoria 2014. El objetivo fue, determinar de qué modo el sistema ergonómico
aumenta la productividad en el área de pesado en la empresa. El autor obtuvo como
resultado, que el indicador índice de producción aumentó 130.91 kg/H-H, viéndose el
aumento del índice de producción en 96.82%; además se obtuvo una reducción de tiempos
positiva de 44.26 minutos, por lo que el autor afirma que la reducción en el tiempo
utilizado es de 37.01%. Luego de analizar sus resultados, el autor finiquitó que, el
incremento de la productividad y reducción de tiempos es debido a la utilización del
sistema ergonómico.
Asimismo, Meza y Quiroz (2018), en su trabajo referido sobre la gestión de los riesgos
ergonómicos para optimizar la productividad de los trabajadores en el área de productos
terminados de una empresa pesquera. Tuvo como objetivo, encontrar cómo los riesgos
ergonómicos gestionan el aumenta la productividad de los trabajadores del área de
productos terminados de la empresa pesquera en estudio. Los investigadores obtuvieron
como resultado, que se acrecentó la productividad en el área de productos terminados de 22
240 cajas por mes a 26 000 cajas por mes, donde ellos concluyen que al utilizar una
correcta gestión de riesgos se logrará incrementar la productividad en el área de estudio.
9
calidad de vida de los colaboradores de la empresa que realizan el cambio de liners, en el
puesto de mecánico donde laboran 45 personas, implementándoles una herramienta de
trabajo que es una mesa elevadora eléctrica, que reduce significativamente su carga física y
con ello el riesgo a lesiones que están expuestos los trabajadores. Se determinó como
mejorar la productividad, gracias a la mejora del tiempo de ciclo de 23 minutos a 19
minutos de esta manera la producción diaria aumenta de 13 a 16.
Se puede corroborar todo lo ya antes mencionado, explicando cada uno de los conceptos en
relación a las teorías relacionadas, que ayuden a comprender el trabajo de investigación a
tratar. Es por ello que se debe mencionar que según la Resolución MTESS Nº 295/03, del
Anexo 1, indica que un programa ergonómico, es una estrategia de control que se establece
para detectar factores de riesgos ergonómicos (Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional,
2008, p. 1). Para realizar un programa ergonómico, se tiene que conocer sobre los aspectos
importantes de la ergonomía, el cual se define como el conjunto de conocimientos
científicos que se aplican para que el trabajo, ambiente y entorno en el que el colaborador
se desarrolla, se adecúe a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona
asegurando el bienestar de la misma (Asociación Española de la Ergonomía, 2015, p. 1).
Por otro lado, Escat (2004, p.1) dice, que la ergonomía es la ciencia que se encarga de
estudiar la relación entre las personas, el ambiente y las máquinas; concordando con lo
anteriormente mencionado. El fin principal de la ergonomía es asegurar el ambiente donde
el trabajador desarrolla sus actividades esté en armonía (Ergonomía, 2006, p. 29.4).
1
Para realizar una evaluación ergonómica, se puede aplicar cualquier tipo de metodología
que se relacione con el tipo de problema encontrado. En esta oportunidad se describirá la
Metodología Check List Ocra, el cual es un procedimiento que permite valorar el riesgo en
función de probabilidad de la aparición de trastornos músculo–esqueléticos por
movimientos repetitivos, centrándose en la valoración de riesgos en los miembros
superiores del cuerpo (Diego, 2015, p.1). Para aplicar esta metodología se analizan los
diferentes factores de riesgo, como: el factor de frecuencia, el factor de recuperación, el
factor fuerza, el factor de riesgos, el factor postura, los factores adicionales y el factor
multiplicador de duración; que ayudarán a determinar el nivel de riesgo que existe en el
puesto de trabajo con las medidas correctivas necesarias a tomar para mejorarlas.
Para el análisis de la primera variable se tomó en cuenta las etapas para implementar un
programa ergonómico, lo cual se conforma por el diagnóstico de la empresa en el área de
productos terminados, el diseño, la implementación y evaluación del programa
ergonómico. El ambiente de trabajo es el factor esencial en el rendimiento humano por lo
que es necesario controlar que los colaboradores no trabajen más allá de sus límites y que
las condiciones ambientales sean adecuadas. Por lo general, el orden y la limpieza
producen una sensación de bienestar y comodidad; en cambio el desorden y la falta de
higiene afectan a la eficiencia y eficacia en el trabajo (Ramírez, 2013, p. 196).
1
La evaluación de riesgos ergonómicos, son los factores inadecuados en la interrelación del
hombre y su entorno; está relacionada con el esfuerzo físico realizado en puesto de trabajo
y el diseño de los equipos (Apud y Meyer, 2003, p. 18). Los sobresfuerzos pueden producir
trastornos músculo-esqueléticos que se originan por la adopción de posturas forzadas, la
manipulación manual de cargas, la realización de movimientos repetitivos y por la
aplicación de fuerzas; sin embargo, el diseño y la aplicación de un programa ergonómico
va a mejorar la productividad en el área donde se aplique (Álvarez [et al], 2012, p. 11).
Es importante que toda empresa conozca que tan productivos llegan a ser los trabajadores
de cada área en la empresa, es por ello que la productividad se define como la relación que
existe entre el trabajo y el total de horas trabajadas (Ramírez 2013, p. 225). La
productividad es el uso eficaz de la innovación y de los recursos para poder aumentar los
productos o servicios; además tiene una amplia relación con los colaboradores de la
organización porque si los trabajadores realizan bien su labor aumentará la productividad
empresarial. Para que aumente la productividad se tiene que tomar en cuenta los factores
internos, que son aquellos sobre los que el propietario o el jefe o responsable tiene el
control y pueden tomar acciones correctivas de inmediato; los factores externos, son
aquellos que están fuera del control de la organización (Organización Internacional del
Trabajo, 2016, p. 1).
1
Se tuvo en cuenta las normas de la Ergonomía para esta investigación, permitiendo así la
mejora de las condiciones del recurso humano y así poder reducir el porcentaje de ausencia
por dolencias o trastornos músculo-esqueléticos. Por otro lado, esta investigación logró que
los trabajadores estén capacitados respecto a la manera correcta de realizar su labor
mejorando su desempeño y permitiendo que trabajen mejor sin ningún problema de salud y
a la vez generándoles mayores ganancias, sabiendo que el factor humano es de gran
importancia en las empresas y más aún si los procesos no son automatizados.
Para ello se definió los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual en
el área de productos terminados en la empresa PANAFOODS S.A.C. Santa – 2019. Evaluar
la productividad dentro del área de productos terminados en la empresa PANAFOODS
S.A.C. Santa – 2019. Aplicar la metodología Check List Ocra dentro del área de productos
terminados en la empresa PANAFOODS S.A.C. Santa – 2019. Implementar el programa
ergonómico dentro del área de productos terminados en la empresa PANAFOODS S.A.C.
Santa – 2019. Evaluar la variación de la productividad luego de aplicar la metodología
Check List Ocra dentro del área de productos terminados en la empresa PANAFOODS
S.A.C. Santa - 2019.
1
II. MÉTODO
La investigación fue del tipo aplicada, ya que se utilizaron los diversos conocimientos
adquiridos en el tiempo que se realizó el estudio y las teorías de las variables que se
analizaron en el proyecto de investigación, para así mejorar los problemas que suceden
actualmente en la empresa (Revista Educación, 2009, p. 159).
G: O1 ------------ X ------------ O2
Dónde:
X: Programa Ergonómico
1
2.2. Operacionalización de las variables
1
Tabla 1: Matriz de operacionalización de la variable independiente
Escala de
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores
medición
empresa en el área de
musculo esqueléticos
productos terminados,
reconociendo el problema, N° de trabajadores encuestados
elaborar un diseño del Diseño del programa
evaluando los trabajos en Ordinal
programa ergonómico,
donde se sospecha posibles ergonómico
implementarlo y evaluarlo; N° de posturas inadecuadas
factores de riesgo e
además con la
identificando los factores
identificación de los
causantes y cuidar Implementación del
riesgos ergonómicos y
adecuadamente la salud de Nivel de riesgo ergonómico Ordinal
peligros, y la aplicación de programa ergonómico
los trabajadores
la metodología Check List
(Ministerio de justicia y
Ocra, se evaluarán los
derechos humanos-Ley Evaluación del N° de cumplimento a personas
movimientos repetitivos. Ordinal
29587, 1972).
programa ergonómico encuestadas
1
Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable dependiente.
Escala de
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores
medición
La eficiencia es un indicador
que determina la Productividad de
La productividad es el �����
Razón
productividad de los
PRODUCTIVIDAD
mano de obra
uso eficiente de recursos,
trabajadores, ya que
en la producción de ����������
mientras más eficiente seas,
diversos bienes y ℎ���� ℎ�����
mayor productivo serás; para
servicios (Prokopenko,
esto se tiene que evaluar la
1989, p. 3).
productividad de mano de
ℎ����
obra y el costo de la misma. Eficiencia Razón
�����������
𝑥 100
Fuente: Elaboración propia
1
2.3. Población, muestra y muestreo
Existen muchas técnicas e instrumentos para recolectar datos, pero para el desarrollo de la
presente investigación, para ello se consideraron las siguientes técnicas y herramientas, que
se muestran en la Tabla 3.
1
Tabla 3: Técnica de recolección de datos no probabilístico
Fuente/
Técnicas/
Instrumentos
Variables Herramientas Informante
Check List
(Anexo 2)
PROGRAMA ERGONÓMICO
Métodos empíricos
de obtención de
Área de Productos
datos
Diagrama Ishikawa Terminados de la
(Anexo 1) Pesquera
Pacific Natural
Foods S.A.C
Análisis del Formato Check List Ocra
trabajo (Anexo 4)
Área de
PRODUCTIVIDAD
Análisis
Ficha de recolección de los Producción de la
documental de
datos de producción (Anexo Pesquera
datos de
3) Pacific Natural
producción
Foods S.A.C.
1
2.5. Procedimiento
Aplicar un programa ergonómico para mejorar la productividad en el área de productos terminados en la empresa Panafoods S .A.C, Santa - 2019.
Evaluar la variación de la productividad
Aplicar la metodología Check List Ocra para Implementar el programa ergonómico
Diagnosticar la situación actual en el área Evaluar la productividad en el área de después de aplicar la metodología Check List
evaluar la ergonomía en el área de productos en el área de productos terminados en
de productos terminados en la empresa productos terminados en la empresa Ocra en el área de productos terminados en
terminados en la empresa Panafoods S.A.C, la empresa Panafoods S.A.C, Santa –
Panafoods S.A.C, Santa – 2019 Panafoods S.A.C, Santa – 2019 la empresa Panafoods S.A.C, Santa - 2019
Santa – 2019 2019
INICIO
Evaluar la
productividad del Aplicar la metodología Aplicar el programa Evaluar la variación
año anterior y el para evaluar el nivel de ergonómico de la productividad
Conocer la situacion
actual riesgo del área
actual de la empresa
mediante una
entrevista con el
superintendente.
Ficha de recolección
Ficha de recolección
de datos de Metodología Check Ficha de recolección
de datos
producción de la List Ocra de datos de
empresa. producción de la
empresa del año
Check List anterior y el actual.
¿La
productividad
inicial de la
empresa es la
SI adecuada? NO
FIN
17
2.6. Métodos de análisis de datos
Por cada objetivo específico de este estudio se asignó diferentes técnicas e instrumentos
que ayudaron a desarrollar cada uno de ellos.
Check List
Obtención de datos
Diagnosticar la situación Métodos (Anexo 2)
confiables para
actual dentro del área de empíricos de
evaluar el área de
productos terminados en la obtención de
productos
empresa Panafoods S.A.C, datos Diagrama Ishikawa
terminados.
Santa 2019. (Anexo 1)
Obtención de la
Evaluar la productividad
Análisis Ficha de recolección productividad
actual del trabajador en el área
documental de de datos de actual de la empresa
de productos terminados en la en el área de
datos de producción. (Anexo
empresa Panafoods S.A.C, productos
producción 3)
Santa 2019 terminados.
Implementar el programa
ergonómico dentro del área de Ficha de recolección Nuevo programa
Análisis del
productos terminados en la de datos para mejorar la
trabajo
empresa Panafoods S.A.C. (Anexo 5) productividad.
Evaluar la variación de la
productividad después de
Mejora de la
aplicar la metodología Check
Recopilación de Ficha para recolectar productividad en el
List Ocra dentro del área de
datos de la datos de producción. área de productos
productos terminados en la
producción. (Anexo 3) terminados.
empresa Panafoods S.A.C,
Santa 2019.
1
2.7. Aspectos éticos
El presente estudio tiene como cimientos los valores éticos, desarrollando toda la
información con transparencia total, certificando la confiabilidad y la legitimidad de los
resultados de la investigación. Además, se demuestra el respeto a las investigaciones, a los
informes de los diferentes autores, citando y referenciando correctamente su aporte en la
investigación. Asimismo, se muestra a la Honestidad como una virtud que caracterizan a las
personas para el bien común, las cuales atestiguan la veracidad de la información.
1
III. RESULTADOS
Diagnóstico situacional de la empresa
Sustentado en eso, se obtuvo como resultados que la empresa no cumple con el 90% de los
ítems; como se observa en la figura 1, por ejemplo, la empresa no cumple con una
prevención y control de riesgos ergonómicos, no existe un supervisor que controle la labor
de seguridad y salud en el trabajo, de los colaboradores durante su jornada laboral, las áreas
de trabajo no cuentan con señalizaciones de prevención y lo más importante es que no se
han establecido métodos para identificar los riesgos ergonómicos a los que los
colaboradores están expuestos día a día. Solo se cumple con las capacitaciones que se
brinda a los trabajadores del área de productos terminados. Por tal motivo, los trabajadores
de la empresa sufren de constantes dolores en las muñecas y manos por el trabajo
repetitivo que realizan al momento de codificar, etiquetar y empacar y por las mínimas
pausas activas que tienen al momento de realizar su labor. Ante esta evidencia es notoria
la necesidad de contar con un programa
ergonómico que ayude a menguar los problemas mencionados.
2
0
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10
CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS
SI NO
2
Fuente: Elaboración propia
2
La tabla 5, muestra que por medio de la observación directa se identificaron los diversos
problemas ergonómicos en el área estudiada y que esto repercutía en la productividad del
trabajador en su día laborable. Es por ello que se procedió a evaluar la relación que existe
entre ambas variables y menguar el principal problema.
IMPACTO RESPECTO A LA
PROBLEMAS ERGONÓMICOS
PRODUCTIVIDAD
2
En problemas de materiales, éstos se encuentran desordenados, en lugares inadecuados y se
evidencia un mal abastecimiento de los mismos. Los trabajadores tienen que movilizarse 5
metros para que puedan recoger las cajas en donde llenan las latas de conservas, haciéndose
esto una rutina durante sus horas de trabajo. Otro de los disgustos que afecta al trabajador
es el medio ambiente de trabajo, ya que éste no es un entorno propicio para elaborar sus
labores diarias por la falta de limpieza, orden y delimitaciones de trabajo; y esto se debe a
la falta de espacio dentro del área de productos terminados. Finalmente, en cuanto a la
medida del trabajo se cronometró el tiempo de traslado de latas de conservas del área de
codificado hacia el de etiquetado muestra una pérdida importante de tiempos de 5 minutos
por la inexistencia
de evaluación de las condiciones de trabajo.
Mal abastecimiento
BAJA
PRODUCTIVIDAD
Carencia de espacio
Pérdidas importantes
No existen delimitaciones de tiempos.
en el área de trabajo
Falta de limpieza
No existe evaluación
de las condiciones de
Falta de orden
trabajo
Medio
Medición
Ambiente
2
Productividad en el área de productos terminados
Respecto al objetivo específico segundo, sobre la valoración de la productividad dentro del
área de productos terminados en la empresa PANAFOODS S.A.C. Santa - 2019. Se
presenta los siguientes resultados; para evaluar la productividad del trabajador en el área
mencionada se tiene que conocer la cantidad de cajas de conservas de pescado que se han
elaborado en el año 2018 y 2019 entre el periodo de enero hasta agosto de ambos años.
Cabe señalar que los datos de la producción respecto a los años mencionados con
anterioridad se recogieron usando fichas para recolectar datos de producción; información
que fue brindada por la empresa y ciertamente evidencia la cantidad exacta de conservas de
pescado que se elaboraron. Por este motivo, se muestran las figuras 3 y 4 que evidencian la
cantidad de cajas
elaboradas entre los años 2018 y 2019, en el periodo de enero - agosto de ambos años.
Febrero; 25852
Julio; 23615
Junio; 25876
Marzo; 49081
Mayo; 47255
Abril; 46462
Figura 3: Cantidad de cajas de conservas producidas de enero hasta agosto del 2018
Fuente: Área de producción-Pacific Natural Foods S.A.C.
La figura 3, muestra que, en el año 2018, se obtuvo una producción acumulada de 293 267
cajas de conservas de pescado, siendo el mes de mayor producción el mes de marzo con
49 081 cajas de conservas producidas de la empresa PANAFOODS S.A.C.
2
CAJAS PRODUCIDAS DE CONSERVAS DE PESCADO
EN EL AÑO 2019
AGOSTO; 53816 ENERO; 56733
2
En la tabla 6, se demuestra que una vez calculada la productividad del trabajador antes y
después de aplicar el programa ergonómico se puede observar que aumentó la
productividad en el año 2019 respecto a las cajas de conservas que se elaboraron en
el año 2018, aumentando la producción en el mes de junio 20 cajas, en el mes de julio
aumentó 5 cajas, en el mes de agosto 53 cajas.
En relación al tercer objetivo específico, que consiste en aplicar la metodología Check List
Ocra dentro del área de productos terminados en la empresa PANAFOODS S.A.C. Santa –
2019; se aplicó el formato manual de la metodología Check List Ocra, para evaluar el
riesgo ergonómico asociado al trabajador por movimientos repetitivos al momento de
realizar su labor. El desarrollo de la evaluación del método, se evidencia en el Anexo 4,
mostrando paso a paso, el análisis realizado para obtener el resultado de la metodología,
aplicada a los 10 trabajadores del área antes mencionada, y al evaluar los movimientos de
cada trabajador, dio como resultado el mismo valor en el nivel de riesgo de la actividad; en
otras palabras, todos sufren de los mismos dolores musculo-esqueléticos por los
movimientos repetitivos que realizan, evidenciado en el Anexo 13. Para el desarrollo del
tercer objetivo, se evaluó los elementos de recuperación, fuerza, frecuencia, postura,
además, los factores adicionales y el multiplicador de la duración en el área de productos
terminados; arrojando como resultado un riesgo ligero, por encima del riesgo muy ligero, y
debajo del medio, siendo su índice de Check List Ocra entre 11,1 y 14,0; en el cual se
observa en la tabla 27, del Anexo. Es por ello, que es recomendable realizar un análisis del
área de trabajo, la mejora de la misma área y llevar a cabo un mayor entrenamiento
respecto a la labor que realizan, aplicando un programa ergonómico que ayude a menguar
los dolores músculo-esqueléticos de los trabajadores, asistiéndolo con capacitaciones.
2
coordinaciones con la gerencia y el responsable de producción, para tener un control
permanente del programa ergonómico, y este debe ser monitoreado por el comité de
seguridad y salud en el trabajo, para que ellos se encarguen de verificar si se están
cumpliendo la norma ergonómica y la de seguridad y salud ocupacional en el trabajo.
En la tabla 7, se realiza una evaluación de los problemas ergonómicos que frecuentan los
trabajadores del área de productos terminados, relacionándolos con las actividades que se
realizarán al momento de implementar el programa ergonómico y el resultado que se
obtendría si se ejecuta correctamente.
2
Programa ergonómico dentro del área de productos terminados
Respecto al cuarto objetivo específico, consistió en implementar el programa ergonómico
dentro del área de productos terminados en la empresa PANAFOODS S.A.C. Santa – 2019.
El cual se desarrolló una vez identificado las causas que generaban la baja productividad, el
nivel de riesgo por movimientos repetitivos y el no cumplimiento de un control y
prevención de riesgos ergonómicos, se procedió a aplicar el programa ergonómico
realizando una prueba piloto de 3 meses, desde junio hasta agosto 2019, que constaba en
brindarles a los trabajadores la comodidad necesaria para realizar sus labores.
Lo primero que se hizo fue, verificar si los trabajadores realizan sus actividades con el
menor sobreesfuerzo posible, algo que va a sobrellevar a la evaluación de los trastornos
músculo- esqueléticos por los movimientos repetitivos. Luego de ser evaluada la situación
actual del área de productos terminados, identificando las posibles causas que ocasionan la
baja productividad en el área mencionada. Se identificó que existía un nivel de riesgo
ligero por los movimientos repetitivos que realizan los trabajadores, por ello se procedió a
realizar ejercicios de relajación física de 8 minutos por cada hora de trabajo, enfatizando en
las extremidades superiores. Las mesas se adecuaron para que trabajen de manera más
cómoda, cumpliendo las normas ergonómicas y dándole una altura de 90 cm a cada una de
ellas. Se proporcionó agua para que puedan refrescarse por su arduo trabajo; y lo más
importante, se consiguió que la empresa colocara techo al área de productos terminados,
beneficiando así a cada uno de los trabajadores de la empresa, con la finalidad de prevenir
mayores dolencias e incomodidades que no les permitan continuar con sus actividades. El
rediseño del puesto de trabajo se evidencia en el Anexo 14.
2
Variación de la productividad dentro del área de productos terminados
Al haber utilizado la ficha para recolectar datos de la producción, brindada por la empresa
PANAFOODS S.A.C., se puede mostrar que la producción en el año 2019, aumentó gracias
a la mejora de la productividad de los 10 trabajadores del área de productos terminados, ya
que al tener las comodidades y la facilidad de realizar su trabajo sin dolores musculo-
esqueléticos pueden realizar su trabajo de manera más eficiente; codificando, etiquetando y
empacando unas 1800 latas por día; a diferencia de cuando no tenían las comodidades para
realizar su trabajo y hacían un aproximado de 1000 latas por cada día. Demostrando un
aumento de la productividad del trabajador dentro del área de productos acabados.
VA R I A C I Ó N D E L A P R O D U C C
IÓN(Nª CAJAS)
105000
95000
85000 53816
75000
54528
65000 49701
55000
45000
35000 40682
25000
15000
25876 23615
5000
En la figura 4, se evidencia que en el año 2019 entre los meses de junio hasta agosto hubo
un aumento de la producción respecto al año 2018, ya que los trabajadores fueron más
productivos al momento de realizar sus tareas diarias; esto se debió a la aplicación y
seguimiento del programa ergonómico aplicado en el área de productos terminados. En el
2
mes de junio aumentaron 28 652 cajas de conservas, en julio aumentaron 26 086 cajas de
conservas y en agosto 13 134 cajas de conservas respecto al año 2018.
Tabla 8: Producción en los mensual en los años 2018 y 2019 PANAFOODS SAC.
3
resultados que la eficiencia del primero fue de 27.11%; a diferencia del segundo de un
47.78% después de aplicar el programa ergonómico. Esto se calculó promediando las
cantidades de las cajas producidas en el año 2018 y 2019 durante el periodo de enero hasta
agosto de ambos años y dividiéndolo entre la estimación de cajas que evalúa la empresa. Se
demuestran los cálculos en el Anexo 11.
Contrastación de la hipótesis
Se realizó una prueba estadística para muestras relacionadas de las productividades antes y
después de la aplicación del programa ergonómico en el software estadístico SPSS.
3
Tabla 10: Prueba de muestras relacionadas
Inferior Superior
En la Tabla 10, se puede verificar que el “t” valor tiene una cifra por debajo del nivel de
significancia 0.045; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, comprobando que los datos
no provienen de una distribución normal, teniendo así un comportamiento no paramétrico.
Por tal motivo, se acepta la hipótesis alternativa demostrando que el aplicar el
programa ergonómico aumenta la productividad del área de productos terminados en
la empresa
PANAFOODS S.A.C. Santa – 2019.
t0 = -4,565
Sig. 0,045
α = 0,050 0
R.R. R.A.
3
IV. DISCUSIÓN
3
presente estudio, ya que se utilizó los indicadores iguales para medir la productividad,
antes y después de
3
aplicar las mejoras correspondientes. De igual manera, usó la misma metodología Loja
(2018), en su investigación, quien tuvo como objetivo aplicar la Ergonomía para
optimizar la productividad dentro del área del almacén de la empresa TOTTUS S.A.,
realizando primero un estudio de su diagnóstico situacional en la cual se realizó
también la medición de productividad, a efectos de conseguir que los trabajadores de la
empresa distribuidora posean un lugar seguro y placentero, con las buenas condiciones
laborales, que no altere su salud y puedan aumentar la productividad.
3
realizar sus labores. Verificando de manera permanente si los trabajadores realizan sus
actividades con el menor sobreesfuerzo posible. Una vez evaluada se procedió a
realizar ejercicios de relajación física de ocho minutos por cada hora de trabajo;
además, se adecuaron las mesas para que trabajen de manera más cómoda, se
proporcionó agua y se colocó un techo al área de trabajo; dichas acciones beneficiaron
a los trabajadores, generando además continuar con el plan de capacitaciones sobre
temas ergonómicos para cada área. Dichos resultados se relaciona con la investigación
realizada por Hurtado (2015), quien concluye que era necesario implementar un
Sistema de Gestión para la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la empresa eléctrica
regional de Loja en estudio, tomando diversas acciones correctivas y de mejora como,
rediseñar el puesto de trabajo, efectuar un programa de relajamiento o pausas entre las
horas de trabajo, considerando las precauciones para disminuir los riesgos
ergonómicos, los cuales pueden causar enfermedades en el trabajo. De igual modo,
Villalobos (2018) en su investigación también trasladó a efecto la implementación del
programa de ergonomía realizando acciones como, la realización de capacitaciones,
entrega de folletos informativos, ejecución y seguimiento con la aplicación de pausas
activas, tal como lo indican los estudios de Pillastrini y Shariat, los cuales incluyen en
su metodología, ejercicios de estiramiento con el fin de reducir el tiempo útil frente a
la manipulación de los equipos, para favorecer los cambios de postura y la reducción
de carga por una postura estática en tiempo prolongado.
3
en el mes de agosto se produjeron 164 cajas de conservas de pescado; en el año 2019
aumentó la producción a 120 cajas de pescado de conservas en el mes de junio, 105
cajas de conservas en el mes de julio y 53 cajas de conservas de pescado en el mes de
agosto. Los resultados obtenidos se relacionan con la investigación de Meza y Quiroz
(2018), quienes demostraron que se acrecentó la productividad en el área de productos
terminados de una empresa pesquera, de 22 240 cajas/mes a 26 000 cajas/mes, donde
ellos concluyen y demuestran que al utilizar una correcta gestión de riesgos
ergonómicos, se logra incrementar la productividad en el área de estudio. De igual
manera Alvarado (2016), en su investigación logró demostrar un resultado del aumento
de la productividad en el área de la empresa en estudio, de un 15.3%, mejoró la
eficiencia en un 10.5% y la eficacia en un 10.8%, donde el autor concluye que al
aplicar la ergonomía se refleja una mejora de la productividad, la eficacia y la
eficiencia de la misma área. Asimismo, Loja (2018), en su investigación aplicada a la
empresa distribuidora TOTTUS, logra demostrar un aumento de la productividad a un
21%, en la eficiencia un incremento de 12% y en la eficacia un incremento de 10%;
donde concluye que fue bastante favorable aplicar el estudio de la ergonomía en la
empresa, dado que incrementó la productividad de los colaboradores en el área de
almacén de la empresa, generando que tengan un lugar seguro y confortable.
3
V. CONCLUSIONES
Se evidenció que entre los meses de junio hasta agosto del 2019, debido a la aplicación
y seguimiento del programa ergonómico aplicado en el área de productos terminados;
se aumentaron en junio a 28 652 cajas de conservas, en julio aumentaron a 26 086
cajas de conservas y en agosto a 13 134 cajas de conservas, respecto al año 2018,
observándose un aumento de la producción en los meses de observación.
3
VI. RECOMENDACIONES
Sensibilizar a los jefes y responsables de cada área de la empresa, para que actúen
como líderes de equipo, ya que deben ser las personas que generen influencia en las
actividades que realizan los trabajadores, se realice de la mejor manera posible,
cuidando su seguridad, salud y bienestar laboral.
3
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4
ANEXOS
46
Anexo 1:
Trabajos repetitivos
Mal abastecimiento
BAJA
Carencia de espacio PRODUCTIVIDAD
Pérdidas importantes
No existen delimitaciones
de tiempos.
en el área de trabajo
Medio Medición
Ambiente
47
Anexo 2: Instrumento Check List
Tabla 11: Check List aplicado a la empresa Pacific Natural Foods S.A.C.
EMPRESA SECTOR
CUMPLI
OBSERVACIONES
ÍTEM MIENTO
SI NO
En el área de productos terminados se realizan acciones
1 preventivas o correctivas de ergonomía para la mejora x
continua.
4
Anexo 3: Ficha de recolección de datos de producción de cajas de conservas de pescado
del año 2018 y 2019.
4
Figura 9: Ficha de recolección de datos de producción- febrero 2018
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 10: Ficha de recolección de datos de producción- marzo 2018
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 11: Ficha de recolección de datos de producción- abril 2018
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 12: Ficha de recolección de datos de producción- mayo 2018
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 13: Ficha de recolección de datos de producción- junio 2018
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 14: Ficha de recolección de datos de producción- julio 2018
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 15: Ficha de recolección de datos de producción- agosto 2018
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 16: Ficha de recolección de datos de producción- enero 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 17: Ficha de recolección de datos de producción- febrero 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C.
5
Figura 18: Ficha de recolección de datos de producción- marzo 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C
5
Figura 19: Ficha de recolección de datos de producción- abril 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C
6
Figura 20: Ficha de recolección de datos de producción- mayo 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C
6
Figura 21: Ficha de recolección de datos de producción- junio 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C
6
Figura 22: Ficha de recolección de datos de producción- julio 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C
6
Figura 23: Ficha de recolección de datos de producción- agosto 2019
Fuente: Empresa pesquera Pacific Natural Foods S.A.C
6
Anexo 4: Aplicación del Formato Check List Ocra antes de implementar el programa
ergonómico en el área de productos terminados en la empresa Panafoods S.A.C., Santa
2019.
DESCRIPCIÓN MINUTOS
oficial 480
Duración total del movimiento
real 480
Otras pausas 0
oficial 60
Almuerzo
real 60
oficial 70
Tareas no repetitivas
Real 90
Previstos 5000
Nº de unidades (o ciclos)
Reales 5000
6
����𝑅 = �𝑇� − (���� − ��𝐴 − ����
− �����)
����𝑅 = 480 − (0 − 0 − 60 −
160)
�𝑵��𝑹 = ���
min.
Dónde:
DNTR: Duración de las tareas repetitivas, en minutos
DTM: Duración total de movimiento, en minutos.
PAO: Pausas oficiales, en minutos.
OPA: Otras pausas, en minutos.
PAL: Pausa para el almuerzo, en minutos.
TNR: Duración de las tareas no repetitivas, en minutos
𝐷𝑁 𝑇𝑅 𝑥 60
��𝑇� = 𝑛𝑐
260 𝑥 60
��𝑇� =
5000
�𝑵��� = �. �� 𝒔��.
Dónde:
R: Duración neta del ciclo, en segundos.
NC: Número de unidades o ciclos.
DNTR: Duración de las tareas repetitivas, en segundos.
6
Tabla 13: Puntuación del Factor de Recuperación
Tabla 14: Puntuación del Factor de Frecuencia para acciones técnicas dinámicas
ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS PUNTOS
Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/ minuto). Se permiten
0
pequeñas pausas frecuentes.
6
Tabla 15: Puntuación del Factor de Frecuencia para acciones técnicas estáticas
ACCIONES
Ligero <=2
Un poco duro 3
Duro 4-5
6
Tabla 18: Puntuación del Factor de Fuerza según la intensidad de la fuerza
Más o menos la
mitad del 4 1% del tiempo. 8 1% del tiempo. 12
tiempo.
Más de la mitad
6 5% del tiempo. 16 5% del tiempo. 24
del tiempo.
Casi todo el Más del 10% del Más del 10% del
8 24 32
tiempo. tiempo. tiempo.
HOMBRO PUNTOS
Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicarán las puntuaciones.
6
Tabla 20: Puntuación del Factor de Postura para el codo
CODO PUNTOS
MUÑECA PUNTOS
7
Tabla 23: Puntuación de los movimientos estereotipados
Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al
menos 2/3 del tiempo (o el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos, todas las
1,5
acciones técnicas se realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser
diferentes entre sí).
Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos
casi todo el tiempo (o el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, todas las acciones 3
técnicas se realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes
entre sí).
+ ���e
𝐹� = �����(6,4,0,2) +
3
Dónde:
𝐹� = 6 + 3
𝑭𝑷 = �
7
Tabla 24: Puntuación de los Factores Adicionales
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies
2
duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por minuto o más.
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies
2
duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por hora o más.
Existe exposición al frío (al menos de 0 grados centígrados) más de la mitad del
2
tiempo.
Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del
2
tiempo o más.
Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del tiempo o
2
más.
Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento,
2
callosidades, ampollas, etc.)
Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de
2
menos de 2 o 3 mm).
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del
2
tiempo.
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo. 3
Fuente: Asencio, Bastante y Diego (2012).
7
Tabla 26: Puntuación del Ritmo de trabajo
421-480 minutos 1
> 480 minutos 1,5
7
Tabla 27: Clasificador del Índice Check List Ocra y escala de color para el riesgo
asociado al índice
7
Anexo 5: Aplicación del Programa ergonómico
CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN
Aprobación de la gerencia x
Tiempo de prueba x x x
Análisis de prueba x x
Aprobación o exclusión x
7
Tabla 29: Cronograma de actividades semestrales 2019
Inspecciones ergonómicas. P P P P P P
Pausas activas. P P P P P P
Capacitaciones. P P P P P P P
7
Anexo 6: Aplicación Formato Check List Ocra después de implementar el programa
ergonómico en el área de productos terminados en la empresa Panafoods S.A.C., Santa
2019.
DESCRIPCIÓN MINUTOS
oficial 480
Duración total del movimiento
real 480
Otras pausas 0
oficial 60
Almuerzo
real 60
oficial 70
Tareas no repetitivas
Real 90
Previstos 5000
Nº de unidades (o ciclos)
Reales 5000
7
����𝑅 = ���� − (���� − ��𝐴 −
���� − �����)
����𝑅 = 480 − (5 − 0 − 60 −
160)
�𝑵��𝑹 = ���
min.
Dónde:
DNTR: Duración de las tareas repetitivas, en minutos
DTM: Duración total de movimiento, en minutos.
PAO: Pausas oficiales, en minutos.
OPA: Otras pausas, en minutos.
PAL: Pausa para el almuerzo, en minutos.
TNR: Duración de las tareas no repetitivas, en minutos
𝐷𝑁 𝑇𝑅 𝑥 60
��𝑇� = 𝑛𝑐
255 𝑥 60
��𝑇� =
5000
�𝑵��� = �. �� 𝒔��.
Dónde:
R: Duración neta del ciclo, en segundos.
NC: Número de unidades o ciclos.
DNTR: Duración de las tareas repetitivas, en segundos.
7
Tabla 31: Puntuación del Factor de Recuperación
FACTOR DE RECUPERACIÓN PUNTOS
Existe una interrupción de al menos 8/10 minutos cada hora (contando el 0
descanso del almuerzo) o el periodo de recuperación está incluido en el ciclo.
Existen 2 interrupciones por la mañana y 2 por la tarde (además del descanso del
almuerzo) de al menos 7-10 minutos para un movimiento de 7-8 horas; o bien
existen 4 interrupciones del movimiento (además del descanso del almuerzo); o
2
cuatro interrupciones de 8-10 minutos en un movimiento de 7-8 horas; o bien al
menos 4 interrupciones por movimiento (además del descanso del almuerzo); o
cuatro interrupciones de 8-10 minutos en un movimiento de 6 horas.
Existen 2 pausas, de la menos 8-10 minutos cada una para un movimiento de 6
horas (sin descanso para el almuerzo); o bien existen 3 pausas, además del 3
descanso para el almuerzo, en un movimiento de 7-8 horas.
Existen 2 pausas, además del descanso para almorzar, de entre 8 y 10 minutos cada
una para un movimiento de entre 7 y 8 horas (o 3 pausas sin descanso para 4
almorzar); o 1 pausa de al menos 8-10 minutos en un movimiento de 6 horas.
Existe una única pausa, de al menos 10 minutos, en un movimiento de 7 horas sin
descanso para almorzar; o en 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el 6
descanso del almuerzo se incluye en las horas de trabajo).
No existen pausas reales, excepto de unos pocos minutos (menos de 5) en 7-8
10
horas de movimiento.
Fuente: Asencio, Bastante y Diego (2012).
Tabla 32: Puntuación del Factor de Frecuencia para acciones técnicas dinámicas
ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS PUNTOS
Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/ minuto). Se permiten
0
pequeñas pausas frecuentes.
7
Tabla 33: Puntuación del Factor de Frecuencia para acciones técnicas estáticas
ACCIONES
Ligero <=2
Un poco duro 3
Duro 4-5
8
Tabla 36: Puntuación del Factor de Fuerza según la intensidad de la fuerza
Más o menos la
mitad del 4 1% del tiempo. 8 1% del tiempo. 12
tiempo.
Más de la mitad
6 5% del tiempo. 16 5% del tiempo. 24
del tiempo.
Casi todo el Más del 10% del Más del 10% del
8 24 32
tiempo. tiempo. tiempo.
HOMBRO PUNTOS
Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicarán las puntuaciones.
8
Tabla 38: Puntuación del Factor de Postura para el codo
CODO PUNTOS
MUÑECA PUNTOS
8
Tabla 41: Puntuación de los movimientos estereotipados
Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al
menos 2/3 del tiempo (o el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos, todas las
1,5
acciones técnicas se realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser
diferentes entre sí).
Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos
casi todo el tiempo (o el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, todas las acciones 3
técnicas se realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes
entre sí).
+ ���e
𝐹� = �����(12,0,2) +
3
Dónde:
𝐹� = 2 + 3
𝑭𝑷 = �
8
Tabla 42: Puntuación de los Factores Adicionales
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies
2
duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por minuto o más.
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre superficies
2
duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por hora o más.
Existe exposición al frío (al menos de 0 grados centígrados) más de la mitad del
2
tiempo.
Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del
2
tiempo o más.
Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del tiempo o
2
más.
Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento,
2
callosidades, ampollas, etc.)
Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de
2
menos de 2 o 3 mm).
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del
2
tiempo.
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo. 3
Fuente: Asencio, Bastante y Diego (2012).
8
Tabla 44: Puntuación del Ritmo de trabajo
421-480 minutos 1
> 480 minutos 1,5
8
Tabla 45: Clasificador del Índice Check List Ocra y escala de color para el riesgo
asociado al índice
8
Anexo 7:
Tabla 46: Check List aplicado a la empresa Pacific Natural Foods S.A.C. después
de la implementación del programa ergonómico a la empresa
EMPRESA SECTOR
CUMPLI
OBSERVACIONES
ÍTEM MIENTO
SI NO
En el área de productos terminados se realizan acciones
1 preventivas o correctivas de ergonomía para la mejora X
continua.
8
Anexo 8: Validación de instrumentos de evaluación
8
Figura 33: Evaluación del Instrumento “Check List”- Experto Nº 2
Fuente: Elaboración propia
8
Figura 34: Evaluación del Instrumento “Check List”- Experto Nº 3
Fuente: Elaboración propia
9
Figura 35: Evaluación del Instrumento “Check List”- Experto Nº 4
Fuente: Elaboración propia
9
Anexo 9: Carta de aceptación de la empresa PANAFOODS S.A.C.
9
Anexo 10: Productividad del trabajador en el año 2018 y 2019.
• En el mes de junio del año 2018, se obtuvo una producción de 25 876 cajas de
conservas.
�����
���������
ℎ���� ℎ�����
�����������
25876
= 107 ��/ℎ
�����/���
240 ℎ/���
• En el mes de julio del año 2018, se obtuvo una producción de 23 615 cajas de
conservas.
23615
= 95 ��/ℎ
�����/���
248 ℎ/���
• En el mes de agosto del año 2018, se obtuvo una producción de 40 682 cajas de
conservas.
40682
= 164 ��/ℎ
�����/���
248 ℎ/���
9
Productividad del trabajador después de aplicar el programa ergonómico respecto a la
producción de cajas de conservas entre el mes de junio hasta agosto del año 2019.
• En el mes de junio del año 2019, se obtuvo una producción de 54 528 cajas de
conservas.
54528
= 227 ��/ℎ
�����/���
240 ℎ/���
• En el mes de julio del año 2019, se obtuvo una producción de 49 701 cajas de
conservas.
49701�����/
= 200 ��/ℎ
���
248 ℎ/���
• En el mes de agosto del año 2019, se obtuvo una producción 53 816 cajas de
conservas.
53816�����/
= 217 ��/ℎ
���
248 ℎ/���
9
Anexo 11: Eficiencia del trabajador en el año 2018 y 2019
En el año 2018, se obtuvo el promedio de la producción entre los meses de junio hasta
agosto danto un total de 122 cajas por día.
��������ó
% 𝑥 100
� ����
��������� ��������ó�
��������
�=
122
% 𝑥100
�����
��������� 450
�����
�=
% ������𝒊�𝒏��𝒊𝒂 = ��.
��
En el año 2019, se obtuvo el promedio de la producción entre los meses de junio hasta
agosto danto un total de 215 cajas por día.
��������ó
% 𝑥 100
� ����
��������� ��������ó�
��������
�=
215���
% 𝑥100
��
��������� 450
�����
�=
9
% ������𝒊�𝒏��𝒊𝒂 = ��.
��
9
Anexo 12:
Tabla 46: Evaluación Check List aplicado a los 10 trabajadores del área de productos terminados
NÚMERO DE TRABAJADORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEMS
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X
9
Anexo 13:
Tabla 47: Puntaje por trabajador del Índice Check List Ocra
TOTAL MD
Nª trabajadores FR FFr FF FP ICKLO NIVEL DE RIESGO
(FR+FFr+FF+FP) (TOTAL *0.85)
9
Anexo 14:
Tabla 48: Rediseño del puesto de trabajo para mejorar las posturas críticas
HALLAZGOS DE LA METODOLOGÍA CHECK LIST IMPACTO ESPERADO EN LA PRODUCTIVIDAD
OCRA
- Movimientos de
relajación en
Los dedos ejercen muñecas y dedos.
presión. - Correcta
manipulación de
latas.
9
Menos flexión al momento
El codo realiza
de realizar su trabajo y
movimientos
realizar estiramientos de
repentinos.
brazos.
99
Anexo 15: Evidencias gráficas de la problemática en la empresa Pacific Natural Foods
S.A.C.
10
Figura 39: Desorden y falta de delimitaciones en el área de trabajo
Fuente: Pacific Natural Foods S.A.C.
10
Figura 41: Empresa Pacific Natural Foods S.A.C.
Fuente: Pacific Natural Foods S.A.C.
10
Figura 43: Capacitaciones a los trabajadores
Fuente: Pacific Natural Foods S.A.C.
Figura 44: Instrumento Check List aplicado a los trabajadores del área de
productos terminados
Fuente: Pacific Natural Foods S.A.C.
10
Figura 45: Instrumento Check List aplicado a los trabajadores del área de
productos terminados
Fuente: Pacific Natural Foods S.A.C.
10