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Suarez Torres - Proyecto Mejora Procesos
Suarez Torres - Proyecto Mejora Procesos
Suarez Torres - Proyecto Mejora Procesos
Código 20111217
Código 20112402
Asesor
Lima – Perú
Octubre de 2021
ii
PROCESS IMPROVEMENT IN THE VALUE
CHAIN OF MONTERRICO E.I.R.L. RICE
MILL
iii
TABLA DE CONTENIDO
vi
ÍNDICE DE TABLAS
viii
ÍNDICE DE FIGURAS
ix
RESUMEN
• Procesos de Almacenamiento
• Procesos de secado
• Proceso productivo de pilado
• Orden y limpieza
La propuesta de mayor impacto, pero también la de mayor inversión, es la relacionada al
proceso de secado. Esta propuesta consiste en la adquisición de un horno de biomasa
(secadora), con una inversión aproximada de 490 000 soles. Los principales beneficios
relacionados a esta inversión son los siguientes:
x
Se concluye mediante una evaluación financiera que las sugerencias son viables y que
tendrán los siguientes indicadores:
xi
ABSTRACT
The rice mill Monterrico E.I.R.L located in the province of Camaná, is a family business
of Peruvian capitals whose main economic activity is the piling and marketing of rice
bags in the south of the country. Currently, the company seeks to increase its profitability
mainly through the optimization of its production process, which has been diagnosed as
having significant opportunities for improvement. Therefore, the primary objective of the
research is to evaluate the best alternative to improve the production process.
The investment is justified because a specific analysis of demand concludes that the
national population has a growth trend of approximately 1,01% per year, in order to
increase profitability the best alternative is to decrease costs and value the product more,
making it more "aged".
With a Klein Factorial analysis, it was identified that the main production processes to be
evaluated would be the following:
• Storage processes
• Drying processes
• Piling production process
• Order and cleanliness
The big proposal with the greatest impact, but also the one with the highest investment,
is the one related to the drying process. This proposal consists of the acquisition of a
biomass oven (dryer), with an investment of approximately 490 000 soles. The main
benefits related to this investment are the following:
xii
• Total investment 1 124 290 soles approximately.
• Economic R B / C= 1.48 Financial R B / C= 2,41
• Increase in Profitability: 4% to 7,1%
• Economic PR= 3,34 years Financial PR= 2,29 years
• Economic GO: 537 133 soles Financial GO: 634 002 soles
• Economic IRR= 43% Financial IRR= 68%
xiii
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES DE LA
INVESTIGACIÓN
1. CAPÍTULO I
1.1 Antecedentes de la empresa
En relación a la historia del molino, el Sr. Antero Torres, fundador del mismo,
economista y emprendedor, siempre estuvo muy ligado a la agricultura especialmente del
arroz, ya que trabajó desde muy joven junto a sus hermanos y su padre en el Molino
Arrocero La Candelaria E.I.R.L. Gracias a ello pudo adquirir el conocimiento necesario
1
acerca de los cultivos y de las cosechas; así como de los métodos adecuados para
optimizar la producción de los cereales. Su experiencia previa también le aportó el
conocimiento necesario de la administración y una red de contactos para poder
posicionarse dentro de la industria. Con el pasar del tiempo, reuniendo el capital necesario
logró formar el Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L.
2
• Pesaje de camiones
• Secado del grano de arroz a terceros
• Comercialización de otros productos como: frejol, alcachofa y cebolla roja.
3
Por ello, se procederá a describir al cliente final y determinar su consumo a nivel
nacional, para luego delimitar su demanda a la zona sur del país que representaría la
demanda potencial del Molino Monterrico E.I.R.L. Posteriormente se describirá la
demanda actual del molino y en base al Market Share y a las tendencias del mercado se
podrá proyectar su demanda a 5 años.
El Perú se caracteriza por ser un país de alto consumo de arroz, siendo uno de los
que más lo consumen en América Latina y superando incluso a Brasil en cuanto al
consumo per cápita. Tal como lo menciona el Gerente General de Costeño en una
entrevista realizada Agencia Agraria de Noticias: “…en el país cada persona consume
entre 52 a 54 kilos de arroz al año, en tanto que en Brasil se llega a los 48 kilos.” (Agencia
Agraria de Noticias, 2016). La siguiente tabla detalla la posición del Perú en cuanto al
consumo per cápita anual comparada con otros países.
Figura 1.1
Consumo Per Cápita de Arroz en el Mundo (2007)
4
Según el Minagri (2019), en el año 2018 se tuvo un consumo interno de arroz de
2 450 miles de toneladas, el cual se constituyó como el segundo consumo más alto en
Sudamérica superado solo por Brasil. Según el INEI (2017), el consumo per cápita se ha
incrementado a 65 kg y a pesar de la creciente tendencia de alimentación baja en
carbohidratos, se estima que el consumo se mantenga constante.
Tabla 1.1
Consumo doméstico de arroz a nivel nacional
Año Demanda Demanda
(Miles TN) (Miles de
Sacos)
2015 2 350 47,0
2016 2 400 48,0
2017 2 430 48,6
2018 2 450 49,0
Nota. De Observatorio de Commodities Arroz por Minagri, 2019.
Con las aclaraciones brindadas se estima que para el 2022, la demanda nacional
de arroz será aproximadamente de 2 500 miles de toneladas que equivalen a 50,1 miles
de sacos de arroz.
5
Tabla 1.2
Demanda potencial
Año Demanda Demanda
(Miles TN) (Miles de
Sacos)
2015 2 350 47,0
2016 2 400 48,0
2017 2 430 48,6
2018 2 450 49,0
2019 2 466 49,3
2020 2 480 49,6
2021 2 491 49,8
2022 2 500 50,1
Tabla 1.3
Proyección de demanda de Arroz en Arequipa al 2022
Año Población Crecimiento Consumo Demanda Demanda
(miles) anual per cápita (Tn) (Miles de
(Kg.) Sacos)
2017 1 316 1,09% 42 55 252 1 105
2018 1 330 1,09% 42 55 854 1 117
2019 1 344 1,09% 42 56 463 1 129
2020 1 359 1,09% 42 57 079 1 142
2021 1 374 1,09% 42 57 701 1 154
2022 1 389 1,09% 42 58 330 1 167
Nota. Adaptado de Población y Vivienda, por INEI, 2018.
De la tabla se observa que la demanda de arroz en Arequipa para el año 2022 será
de 1 167 miles de sacos. Esta misma demanda se asume como total para el Sur del País.
6
cifras del estudio de Kantar Worldpanel. Se estima que la participación del arroz a granel
tiene una tendencia de crecimiento debido a la incertidumbre política del país que influye
en que las familias contraigan su decisión de compra en productos de arroz embolsado.
(Huanachin, 2019)
Se proyecta que para el 2022 la demanda del arroz a granel en el Sur del país será
de 1 004 miles de sacos.
Tabla 1.4
Demanda Proyectada del arroz en Arequipa al 2022
Año Demanda % Part. Demanda Demanda
arroz (Tn) Granel granel (Tn) (Miles de
Sacos)
2017 55 252 85,10% 47 020 940
2018 55 854 85,30% 47 644 953
2019 56 463 85,50% 48 276 966
2020 57 079 85,70% 48 916 978
2021 57 701 85,90% 49 565 991
2022 58 330 86,10% 50 222 1 004
Para determinar el “market share” del Molino Arrocero E.I.R.L actual se tomó en
cuenta el volumen de venta promedio mensual del 2017, en el cual la unidad de medida
es un saco de 50 kg. Con la información proporcionada por la Gerencia General del
Molino y con el reto de aumentar en medio punto porcentual por año la participación que
posee, sobre todo con las mejoras que espera implementar en los próximos 5 años, se
preparó la siguiente tabla.
7
Tabla 1.5
Proyección de la Participación de Mercado del Molino al 2022 sin y con Proyecto
8
análisis preliminar se determinó que existe oportunidad de mejora en los procesos
productivos. Por ende, el objetivo principal de la investigación es ofrecer la mejor
propuesta de valor para la optimización de sus procesos actuales.
Esta investigación busca construir una serie de propuestas que mejoren el proceso
productivo, desde la recepción de la materia prima hasta su almacenamiento de productos
9
terminados. Además, se pretende otorgar propuestas que mediano plazo tanto como de
largo plazo con toda la información necesaria para que puedan ser posteriormente
implementadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el presente proyecto
académico no busca tener impacto otras áreas involucradas en la cadena de valor, como
aspectos comerciales, logísticos y de distribución o de implementación de sistemas;
debido a que no se plantea una mejora integral de la empresa.
Justificación técnica:
10
A. Torres Pastrana, (comunicación personal, 21 de mayo de 2015). Se sabe
que existe en el mercado máquinas de secado que permiten obtener un
producto añejo de la misma o mejor calidad en una fracción de tiempo de lo
que implica el proceso manual y a un menor costo pues no implica mano de
obra.
Justificación económica:
Justificación social:
11
• En cuanto a los proveedores, se puede fortalecer el vínculo que tienen con el
Molino al tener una mayor frecuencia y volumen de compra, siempre
respetando el compromiso de pagar los precios más justos. Es decir, generar
una fidelización a través de la recompra, condiciones y plazos de
financiamiento más adecuado que terminen siendo beneficioso para ambas
partes.
• Es posible brindar a los clientes del molino un producto de mayor calidad en
menor tiempo y con mayor frecuencia, a un precio más competitivo, que
permita finalmente darles la posibilidad de atender mejor al mercado de
consumidores finales.
12
“La problemática de la comercialización del arroz: la formación de
consorcios y la propuesta de un sistema de distribución directa como alternativa de
solución”.
13
Con el presente estudio encontramos similitudes debido a que se trata de un
proceso de mejora y la empresa cuenta con la producción del cereal en mención, además
se encuentra enfocada en los almacenes la cual es parte de nuestra investigación.
El arroz es un cereal que se cultiva y procesa de manera industrial desde el siglo XIX en
el Perú, pero realmente su época de crecimiento se dio en el siglo XX ya que entre los
años 1990 y 2000 llegó a crecer en 8,4% en su producción. En el año 2002 llegó a ser el
cultivo con mayor superficie sembrada cubriendo aproximadamente el 13% de la
superficie nacional.
14
polvillo, arrocillo y ñelén A. Torres Pastrana, (comunicación personal, 21 de mayo de
2015).
Glosario de términos.
15
• Cadena de valor: permite identificar las capacidades de una empresa a partir
de la desagregación de sus actividades.
• Cribas: láminas de fierro que se encuentran en las pulidoras y permiten el
blanqueamiento por fricción del grano.
• Cangilones: permiten el transporte del arroz de un equipo a otro a través de
los elevadores.
• Pre-factibilidad: se usa generalmente para decidir sobre proyectos de
mediana y gran envergadura. Se realiza a partir de bases secundarias y
primarias y es rigurosa en el estudio técnico, comercial y económico.
• Factibilidad: permite definir una alternativa óptima dentro de posibles
alternativas excluyentes. El análisis de realiza en función principalmente de
bases de datos primarias. Exige un mayor costo en su desarrollo. Precisa en
detalle los factores comerciales, técnicos, económicos y financieros.
• Polvillo: Polvo obtenido del pulido del grano de arroz. Es usado como
alimento para ganado u otros ovinos.
• Máquina de Pre-limpieza: Poseen columnas de aire, potentes extractores y 5
cribas intercambiables que aseguran su perfecto funcionamiento; evitando
así, la contaminación por fungos, bacterias y la proliferación de insectos.
Presenta una capacidad alrededor de 50 Tn/Día; es decir, 1 000 Sacos/Día.
• Descascarador de arroz: Trabaja mediante rodillos de goma entre los cuales,
al pasar el arroz, se desprende la cascarilla dejando un arroz de tipo integral.
Presenta una capacidad alrededor de 43 Tn/Día; es decir, 860 Sacos/Día.
• Mesa Paddy: Se encarga de separar entre los granos con cascara y los granos
de arroz integral. El proceso de separación es realizado en función de la
geometría de los alveolos con el movimiento y la inclinación de las bandejas
y con el sistema de distribución de carga. Presenta una capacidad de alrededor
40 Tn/Día; es decir, 800 Sacos/Día.
• Pulidora de arroz: Permite obtener un mejor acabado en los granos de arroz.
Compuesto por un núcleo con geometría desarrollada para provocar una
presión suficiente entre los granos en un medio con humedad controlada,
promoviendo la remoción del afrecho sin herir el grano. Presentan una
capacidad alrededor de 30 Tn/Día; es decir, 600 Sacos/Día.
16
• Clasificador Trieur: Permite cumplir con las más exigentes normas de
limpieza e higiene ya que presenta mallas con distintos tamaños para los
alveolos en un sistema modulado, posibilitando una clasificación de diversos
tamaños de granos; además, permite ampliaciones y varias opciones de
montaje para diversas capacidades. Presenta una capacidad alrededor de 40
Tn/Día; es decir, 800 Sacos/Día.
• Selectora de color: Permite seleccionar los granos mediante una cámara CCD
y luz ultravioleta, con lo cual toma fotos cada 0,1 segundos logrando
identificar los granos con imperfecciones o algunas impurezas que puedan
haber traspasado los equipos anteriores brindando un porcentaje de error
menor al 1%. Con esto se consiguen estándares de calidad más elevados. Las
impurezas son retiradas de las bandejas mediante un sistema de aspersión de
aire. Presenta una capacidad de procesamiento de 40 Tn/Día; es decir, 800
Sacos/Día.
• Elevadores: Permiten el transporte del arroz mediante ductos que dentro
presentan palas de acero inoxidable las cuales, mediante la rotación dentro
del ducto, transportan el arroz hacia un ducto direccionado hacia la siguiente
máquina.
• Transportador anti-polución con filtro de mangas: Permite separar la fracción
más pesada. Ésta es separada por efecto del ciclón restando así la fracción
más leve para mangas filtrantes permitiendo cumplir con las más exigentes
normativas reduciendo al mínimo las partículas liberadas a la atmosfera.
17
CAPÍTULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA
EMPRESA Y SELECCIÓN DEL SISTEMA O PROCESO A
SER MEJORADO
CAPÍTULO II
2.1 Análisis Externo de la Empresa.
18
corrupción es promulgada por el Gobierno de PPK, 2016), la transferencia por
parte del Poder Ejecutivo de 5 millones de soles al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para fortalecer las procuradurías y así afianzar su trabajo
en la lucha contra la corrupción (Destinan 5 millones de soles para fortalecer
procuradurías, 2017).
En el Perú existe una gran desconfianza sobre la clase política según lo
demuestra un estudio del INEI publicado por el diario El Comercio en el cual
nos dice “…Un análisis regional de la distribución de desafección hacia todas
las instancias de gobierno muestra que diez jurisdicciones superan el
promedio nacional (27,8%). Tres de ellas sobresalen por sus altas
proporciones de desafectos: Tumbes (56,9%), Lambayeque (47,8%) e Ica
(43%). Otras cinco tienen alrededor de un tercio de su población insatisfecha
sistemáticamente con las gestiones de gobierno en sus cuatro niveles: Madre
de Dios (37,2%), Arequipa (36,2%), Puno (35,2%), Piura (32,1%) y Tacna
(30,8%). Salvo Puno, la desafección estatal está enfatizada mayormente en la
costa…”. (Maldonado, 2015).
• Económicos: en este punto podemos observar que se contaba hasta el 2016
con una ventaja con respecto al arroz importado; ya que, este se veía cargado
con un 20% de arancel; debido a que, el arroz por estar dentro de la canasta
básica era considerado un producto sensible; con lo cual, las importaciones
eran muy reducidas. En su mayoría provienen de Uruguay 65% del total de
importaciones (Adex Data Trade, 2016); a la vez, se contaba con la franja de
precios la cual era una salvaguardia unilateral que se activaba cuando los
precios de importación se salían del rango, ya sea por debajo del piso de la
franja o por encima de su techo. (Modificación de franja de precios de
productos agropecuarios cumple con OMC, 2016). Además, se debe tener en
cuenta la situación económica del país y las fluctuaciones del mercado
internacional; ya que, el Perú por ser un país netamente exportador de materias
primas está expuesto a las variaciones del mismo. En la actualidad podemos
afirmar que el Perú se ha encontrado en una etapa de un crecimiento sostenido,
debido a que desde el 2002 hasta el 2013 alcanzamos una tasa de crecimiento
promedio alrededor de 6,1% anual con una inflación alrededor de 2,6% todo
ello gracias a políticas económicas prudentes; sin embargo, a partir del 2014
19
nuestra economía se vio contraída por factores externos adversos,
desconfianza interna y una reducción en la inversión generando una tasa de
crecimiento del PBI de 2,4% frente a una inflación de 3,2%. Por otra parte,
tenemos una distribución más equitativa de los ingresos ya que los índices de
pobreza del país se han reducido considerablemente. Entre los años 2005 y
2013, los índices de pobreza se redujeron en más de la mitad, desde un 55,6%
hasta un 23,9% de la población según el INEI. (Banco Mundial, 2015).
• Sociales: en el entorno social podemos afirmar que es uno de los motores
económicos del PBI agrícola y agropecuario generando la mayor cantidad de
empleos en el sector agrario, citando: “El Arroz aportó con el 4,5% del PBI
agropecuario y con el 7,7% del PBI agrícola del país en el año 2011; a su vez
genera alrededor de 44,7 millones de jornales los que equivalen a 161 300
empleos anuales permanentes, es por esto que tiene en el medio rural una
fuerte influencia económica y social, estimándose que la inversión en mano
de obra, representa casi el 30% de la producción bruta arrocera nacional. “
(Minagri, 2013).
En el departamento de Arequipa se encuentran en carpeta una serie de
proyectos mineros que se están desarrollando y otros que podrían llegar a
desarrollarse en el mediano, largo plazo entre los principales tenemos: Cerro
Verde, Tía María, Zafranal, Pampas de Pongo y Tambomayo. Sin embargo,
en la actualidad se ha generado incertidumbre, debido al proyecto minero Tía
María, ya que muchos pobladores de la región se encuentran en desacuerdo
con el proyecto y se han generado diversas manifestaciones agresivas en
forma de protesta logrando paralizar a la región en más de una oportunidad a
lo largo del 2015, hasta el grado de declararla en estado de emergencia. Este
tipo de incidentes pueden generar incertidumbre en la formación de nuevos
negocios; así como, afectar la distribución de todos aquellos productos que no
son producidos en la región; ya que, se ven afectados por los bloqueos en
carreteras y huelgas. (Tía María: Pobladores retomarán protestas en contra del
proyecto minero, 2016)
• Tecnológicos: en la actualidad la tecnología se encuentra en constante
desarrollo permitiendo optimizar los tiempos; así como realizar mejoras
considerables en los diversos procesos productivos de las empresas enfocadas
20
en la eficiencia y eficacia para así poder alcanzar una mayor productividad.
Una de las prioridades en este rubro de empresas es contar con maquinaria de
capacidad adecuada y con tecnología capaz de permitir a la empresa competir
en un mercado cada vez más concentrado y competitivo.
Sin embargo, el Perú es uno de los países con menores índices de innovación y
desarrollo tecnológico. “El Perú está retrasado en cuanto a tecnología. Aún no
aparecemos en la tabla de tecnología e innovación del mundo. Por encima de nosotros
están países como Venezuela, Brasil” (Gestión, 2016).
21
son los que se consideran como la base del negocio; ya que, brindan una gran
cantidad de arroz de buena calidad y simplifican los procesos, debido que se
requiere negociar con pocas personas. Por ello podemos concluir que el poder
de negociación de los proveedores es bajo. Sin embargo, cada vez cobran más
fuerza los sindicatos, lo cual a un futuro podría implicar un riesgo medio.
• Amenaza de productos sustitutos: Los sustitutos del arroz son todos
aquellos granos y menestras que puedan darle contundencia y
acompañamiento a los platos de comida, entre ellos las lentejas, los garbanzos,
la quinoa, los pallares, el trigo, entre otros. Sin embargo, la tradición peruana
por muchos años ha sido la de combinar el arroz con algún otro cereal de los
antes mencionados para tener por ejemplo un plato de arroz con lentejas. Es
decir, el peruano promedio suele acompañar el arroz con otro cereal o
menestra, en vez de sustituirlo. Esto debido a que tiene una oferta constante
sin estacionalidad, un precio menor al de los demás granos y se encuentra
prácticamente en cualquier bodega o tienda de alimentos. Sin embargo, existe
una tendencia mundial, principalmente en las clases medias y altas, a
disminuir la ingesta de carbohidratos en la dieta, debido a una mayor
consciencia alimenticia, lo que significa en muchos casos reemplazar la
porción de arroz por verduras. Es posible que esta tendencia irradie a los
demás estratos sociales, pero se estima que en el corto o mediano plazo no
afectaría a la demanda del arroz. Por ende, este factor es considerado como
riesgo bajo.
• Poder de negociación de los clientes: El molino vende tanto a personas
naturales como a mayoristas. Estos últimos, poseen un poder de negociación
alto; ya que, al momento de la compra se agrupan con otros mayoristas de la
zona y buscan comprar a un precio por debajo de lo establecido en el mercado.
Esto se da generalmente en las épocas de abundancia del cultivo y, al ver esto,
buscan obtener la oferta más rentable; sin embargo, la figura cambia cuando
hay escasez del grano; ya que, el precio de mercado sube y los mayoristas, por
conseguir este grano, están dispuestos a pagar un precio por encima del precio
de mercado. Es debido a estas variaciones en el precio que se considera
importante ver la forma de restringir el poder de negociación de los
mayoristas. Se puede afirmar que el poder de negociación de los clientes tiene
22
una importancia alta debido a las variaciones por parte del mercado y a la
cantidad de las órdenes de compra que se manejan.
• Rivalidad entre los competidores: En la provincia de Camaná hay alrededor
de 16 molinos de arroz; sin embargo, solo 5 cuentan con la tecnología
adecuada para poder ser una competencia directa en el medio y ejercer un
poder de competencia alto frente al Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L. Uno
de ellos, ya cuenta con su propia marca en el mercado de arroz embolsado
para el departamento de Arequipa haciéndolo el principal competidor.
Además, debemos tener en cuenta las diversas marcas que se encuentran
instaladas a lo largo del territorio nacional como lo son: Arroz Paisana,
Costeño, Hoja Redonda, entre otros. Es por ello que podemos afirmar que la
rivalidad entre los competidores representa una amenaza alta debido a los
competidores directos que se encuentran en el mercado.
23
2.1.3 Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno.
Para poder identificar y analizar las oportunidades y amenazas del entorno se decidió
utilizar un análisis FODA el cual nos permitirá identificar y combinar las posibles
variables que podrían darse en el tiempo. Para dicho análisis es importante definir cuáles
son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las cuales está expuesta la
empresa.
Fortalezas:
24
Debilidades:
Oportunidades:
25
• Desarrollo de software especializado en empresas del rubro que permitan
manejar las cuentas de manera más sencilla y efectiva.
• Nuevos centros de logística con políticas más accesibles ingresan al mercado.
Amenazas:
26
Tabla 2.1
Matriz FODA del Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L.
Matriz FODA Debilidades Fortalezas
-Realizar alianzas con las -Ingresar a cadenas de retail al producir en
operadoras logísticas que ingresan un formato más pequeño lo cual es factible
al mercado para lograr una mejor con la adquisición de una máquina
cobertura. empaquetadora.
-Adquirir un software
-Almacenar otro tipo de productos cuando
especializado ERP para mejorar el
Oportunidades se tenga capacidad ociosa de los almacenes
manejo de las actividades de la
y generar ingresos extra.
empresa.
-Generar una diferenciación de marca
-Adquirir nuevos sistemas y
basándose en la sostenibilidad y apoyo a las
modelos de almacenamiento para
comunidades locales para tener un mayor
poder reducir la mano de obra.
market share.
27
Visión: ser el molino arrocero líder en el Sur del Perú y ser el mejor socio
estratégico para el desarrollo de los productores, colaboradores y clientes.
Figura 2.1
Organigrama
28
2.2.3 Identificación y descripción general de los procesos claves.
El Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L. ofrece los servicios de pilado, ensacado y venta
del grano de arroz, pesaje de camiones, secado del grano de arroz, cosecha del cultivo de
arroz; además, brinda otros tipos de productos como el frejol, alcachofas, cebolla, entre
otros. A continuación, se describirá cada uno de los servicios y productos.
Pesaje de camiones: el molino cuenta con una balanza electrónica la cual permite
verificar el peso de ingreso de los camiones cargados con arroz, así como destarar los
camiones al vaciar. Esta operación también se realiza para la venta de la grancilla o más
conocida como la cascara de arroz.
29
Luego, el arroz pasa por unos clasificadores cilíndricos o mesas rotativas que
poseen mallas para separar el grano de dimensiones pequeñas o polvos. Posteriormente,
pasa a los cilindros clasificadores donde se separa el arroz en función al tamaño, que
pueden ser de ½, ¾ y de grano entero de acuerdo al mercado deseado.
A continuación, el grano entero o intermedio pasa por una selectora de color que
mediante una cámara CCD y luz ultravioleta, toma fotos cada determinado tiempo y que
permite eliminar los granos negros, granos con manchas blancas, piedras pequeñas o
granos con cascarilla que pudieran haber quedado de los procesos selectivos anteriores
mediante presión de aire. Así, el arroz queda completamente limpio de impurezas.
• Los días de inventario de materia prima: se llega a tener el arroz hasta 360
días al año
• El % de mermas por saco: de 3% por saco en el secado y el 6% por saco en
promedio
• La relación de conversión entre materia prima y producto terminado: la
relación de materia prima sobre arroz ensacado es de 85/50 kg con lo cual
obtenemos una relación de 1,7.
• La capacidad de procesamiento: es de 87,5 sacos por hora en condiciones
normales.
• Tiempo de secado de la materia prima: 7 días por mil kg.
• La rotación del producto terminado: 3 días en promedio por saco.
30
• Promedio de sacos por despacho: 30 sacos en promedio por pedido.
• Cantidad de clientes al día: 6 clientes en promedio.
• Tiempo de negociación con el cliente: 15 minutos en promedio.
• Variabilidad del precio de venta: alrededor del 30%.
a= Muy adecuado = 1
b= Adecuado= 0,5
a+b+c
E= 100
n
31
Proceso de compra y recepción de mercaderías
Tabla 2.2
Análisis del proceso de compra y recepción de materia primas
Nº Actividades a b c
1 Selección de agricultores 2
2 Correcto pesaje de los camiones 1 1
3 Correcta medición de la humedad 1 1
Adecuada elaboración de guía de
4 1 1
recepción
Registro y actualización de Materia Prima
5 1 1
en el sistema
Resultado 4 4 2
Como resultado del análisis del proceso de compra y recepción de materia prima
se ha determinado que tiene una efectividad del 65%. Esto nos permite establecer que el
área tiene un nivel de efectividad moderada, con lo cual se deben mejorar algunas
actividades del proceso.
Proceso de producción
32
Tn/año, los cuales no se aprovechan de manera óptima, presentando cuellos de botella y
con manejo inadecuado de sus recursos. El principal problema del proceso de pilado del
arroz se encuentra en el proceso de secado de los granos, ya que este conlleva una gran
cantidad de mano de obra y de tiempo, para obtener los niveles de humedad óptimos para
el procesamiento de los granos de arroz.
Figura 2.2
Proceso de producción de arroz
Tabla 2.3
Análisis del proceso de producción
Nº Actividades a b c
1 Capacitación del personal 1 1
2 Adecuada maquinaria y equipos 2
3 Optimo tiempo de producción 1 1
4 Adecuada capacidad instalada 1 1
Adecuados métodos de seguridad
5 2
industrial
Resultado 1 5 4
33
Proceso de venta y marketing
La empresa comercializa sus productos en toda la zona sur del país, siendo su
mercado principal el departamento de Arequipa, donde se concentra la gran mayoría de
sus clientes. El segmento de mercado al cual se dirige la empresa es el segmento de la
población que consume arroz corriente o arroz a granel, el cual se considera como su
principal producto. Además, también está incursionando en un nicho de mercado muy
especializado, donde comercializa arroz añejo, el cual presenta una mayor calidad de
grano de arroz. El proceso de comercialización de los productos comienza después de
haber iniciado el proceso de compra de materia prima, con lo cual se obtienen una
estimación del inventario para poder ser comercializado.
Tabla 2.4
Análisis del proceso de ventas y marketing
Nº Actividades a b c
1 Gestión de mercado orientada a los clientes 2
Obtención de información sobre la
2 2
competencia
Obtención de información sobre los
3 1 1
clientes potenciales
Conocimiento de la participación en el
4 1 1
mercado
5 Promoción de las ventas 1 1
6 Poder de negociación frente a los clientes 1 1
Implementación de políticas y/o estrategias
7 1 1
de acuerdo a cada sector
Resultado 7 5 2
34
Tabla 2.5
Resumen de la valoración de los procesos por análisis factorial de Klein
Nº Proceso Eficiencia
Proceso de compra y recepción de
1 65,0%
mercaderías
2 Proceso de producción 45,0%
3 Proceso de venta y marketing 71,4%
35
CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA O
PROCESO DE OBJETIVO DE ESTUDIO
CAPÍTULO III
3.1 Análisis del sistema o proceso objeto de estudio
36
Figura 3.1
Flujograma de recepción y almacenamiento de la materia prima
37
37
Figura 3.2
Diagrama de operaciones del proceso de pilado de arroz
38
Figura 3.3
Flujograma de almacenamiento de producto terminado
39
39
3.1.2 Análisis de los indicadores específicos de desempeño del sistema o proceso
El Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L. cuenta con indicadores que permiten conocer el
funcionamiento de la empresa, así como plantear metas y realizarles el seguimiento
correspondiente. Entre los indicadores planteados tenemos:
Tabla 3.1
Indicadores de almacenamiento de materia prima
Indicador Definición Real Objetivo
Proceso de secado
Tabla 3.2
Indicadores del proceso de secado
Indicador Definición Real Objetivo
# de horas hombres Cantidad de horas-
56 H-H 0-10 H-H
traspalando hombres requeridas
Transcurso de tiempo
Tiempo de
requerido para adquirir un 360 días 7-30 días
añejamiento
valor agregado
# de días requeridos Días requeridos para
7 días 1 día
para secado realizar el secado
Tabla 3.3
Indicadores del procesamiento de arroz
Indicador Definición Real Objetivo
Cantidad de pérdidas en el
% de mermas 6,0% 3,0%
proceso por saco (50 kg)
Relación de la cantidad de
% de arroz entero en la
arroz entero obtenido por 59,0% 65,0%
mezcla final
cada kg de materia prima
40
Almacén de producto terminado
Tabla 3.4
Indicadores del producto terminado
Indicador Definición Real Objetivo
Cantidad de pérdidas en
% de mermas PT 1,0% 0,5%
almacén
Tabla 3.5
Indicadores del procesamiento de arroz
Indicador Definición Real Objetivo
Mg/𝑚3 en el aire Relación de mg de polvo 4 1
por 𝑚3
# accidentes anuales Cantidad de accidentes 0 0
leves o graves al año
# de veces que se Cantidad de veces que se
limpia la planta por limpian los equipos por 2 4
año año
41
Figura 3.4
Diagrama de Ishikawa del proceso de secado
42
42
Figura 3.5
Diagrama de Ishikawa del almacenamiento de materia prima
43
43
Figura 3.6
Diagrama de Ishikawa del proceso de pilado
44
44
Figura 3.7
Diagrama de Ishikawa de riesgos de accidentes
45
45
CAPÍTULO IV: DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA
DE SOLUCIÓN
CAPÍTULO IV
4.1 Planteamiento de alternativas de solución
46
evaluadas de acuerdo con la estimación sobre su posible impacto en el
porcentaje de mermas, la composición de la mezcla y los costos requeridos
para su implementación.
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento Predictivo
• Mantenimiento Correctivo
• Mantenimiento que combine más de un tipo de mantenimiento
programado
47
VI. Orden y limpieza: El problema es que actualmente el molino no tiene una
política ni cultura basada en el orden y limpieza que se observa a simple vista
en las áreas productivas y que impacta directamente en la comodidad del
ambiente de trabajo, así como en la facilidad de tránsito por el mismo. Se
tienen las siguientes opciones para mejorar:
• Metodología 5S
• Metodología 9S
• Programa único de orden y limpieza
VII. Seguridad Industrial: actualmente el molino no cuenta con una cultura viva
basada en la seguridad industrial que puede impactar en daños a los
colaboradores de la empresa, terceros y puede ocasionar problemas legales.
Además, que ante siniestros no cuenta con los materiales ni planes adecuados
para hacerles frente. Se propone lo siguiente teniendo en cuenta la base legal
peruana, cumplimiento de la Ley N° 29783 y el modelo de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007:
o SST Asesores
o AyD Asesores
o AGS Consulting S.A.C
o Coyca
• Tiempo de implementación.
48
• Costo de implementación.
• Impacto en la reducción de mermas.
• Impacto en la composición de la mezcla final.
• Utilización del espacio.
Tabla 4.1
Ponderación de criterios
Criterios A B C D E TOTAL Ponderación
A. Tiempo de implementación. 0 0 0 1 1 8,3%
B. Costo de implementación. 1 1 1 1 4 33,3%
C. Impacto en la reducción de mermas. 1 0 1 1 3 25,0%
D. Impacto en la composición de la
1 0 1 1 3 25,0%
mezcla final.
E. Utilización del espacio. 1 0 0 0 1 8,3%
12 100,0%
1. Costo de implementación.
2. Impacto en la reducción de mermas e impacto en la composición de la mezcla
final.
3. Tiempo de implementación y utilización del espacio.
49
4.2.2 Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de alternativas de solución
Para realizar dicho análisis se procederá a trabajar con el método de ranking de factores;
así como, comentarios cualitativos basados en la experiencia de expertos en los temas en
mención, para poder obtener una ponderación relacionada entre las propuestas basadas
con los criterios de evaluación y con la experiencia de expertos para obtener la mejor
alternativa.
I. Proceso de secado
50
realizado manualmente se encuentra expuesto al manejo del operario y a
las condiciones climáticas. La variación en la mezcla como la utilización
en el espacio varía de forma poco significativa por lo cual no se considera
relevante.
51
350 000 soles, además se deben incluir los honorarios de los técnicos que oscilan
alrededor de los 5 000 soles, el costo de mantenimiento requerido anualmente de 4 000
soles y las instalaciones correspondientes.
Tabla 4.2
Ranking de factores de tipos de secado
TOTAL TOTAL
Criterios Capacitación Secadores Ponderación
CAPAC SECADORA
A. Tiempo de implementación. 2 6 8,3% 0,16 0,48
B. Costo de implementación. 6 2 33,3% 1,98 0,66
C. Impacto en la reducción de
4 6 25,0% 1,00 1,50
mermas.
D. Impacto en la composición de
2 6 25,0% 0,50 1,50
la mezcla final.
E. Utilización del espacio. 4 6 8,3% 0,32 0,48
3,96 4,62
Nota. Escala: 2 Malo, 4 Adecuado, 6 Excelente
A. Big Bags
Las Big Bags son hechas de rafia virgen con tratamiento solar UV,
polietileno pegado y soldado. Se confeccionan a través del urdido y trama
del tejido con costuras de seguridad owerlock; a su vez, cuenta con una
camisa superior de cierre con atador, un cuerpo prismático, una válvula de
52
descarga, cordones anti-fugas en cada arista lateral, cuatro asas una en
cada vértice superior, una porta cartilla en la parte delantera y posee una
capacidad de 1 200 kg. Se muestra una imagen referencial en la figura 4.1.
53
Figura 4.1
Big-Bags
54
3 500 soles haciendo un costo de 140 000 soles. Además, esta opción
también necesita la adquisición de un montacargas el cual se encuentra
valorizado en 195 000 soles
Figura 4.2
Sacos sobre parihuelas
Tabla 4.3
Ranking de factores de tipos de almacenamiento
TOTAL TOTAL
Criterios Big Bag Sacos Ponderación
BB SA
A. Tiempo de implementación. 2 6 8,3% 0,16 0,48
B. Costo de implementación. 4 6 33,3% 1,32 1,98
C. Impacto en la reducción de mermas. 6 4 25,0% 1,50 1,00
D. Duración 6 4 25,0% 1,50 1,00
E. Utilización del espacio. 6 2 8,3% 0,48 0,16
4,96 4,62
Nota. Escala: 2 Malo, 4 Adecuado, 6 Excelente
55
III. Proceso productivo
a) Cribas de acero
Las cribas son placas con rejillas que se encuentran ubicadas dentro de las
pulidoras de la máquina y se encargan de retirar gradualmente parte de la capa
de aleuronas que recubren el grano, brindándole un color blanco brillante y
dejándolo listo para su clasificación de acuerdo con el color y tamaño.
La ventaja comparativa que ofrece el acero con respecto a las cribas de latón
es la mayor duración; ya que, al generarse fricción entre el grano y la rejilla
muchas veces esta se desgasta y tiende a deteriorarse hasta romperse; lo cual,
perjudica tanto el procesamiento del grano como el porcentaje de mermas,
repercutiendo a su vez en la composición de la mezcla. Debido a esto las cribas
de acero permitirían reducir el porcentaje de mermas en el proceso productivo
en alrededor de 0,5% y a su vez incrementar el porcentaje de composición de
la mezcla en alrededor de 1,5% con respecto a las de latón con las que se
cuenta actualmente.
Figura 4.3
Cribas de acero
56
b) Cribas de acero inoxidable
Figura 4.4
Cribas de acero inoxidable
57
Tabla 4.4
Ranking de factores de cribas
Acero TOTAL TOTAL
Criterios Acero Ponderación
Inox. AC INOX
A. Costo de implementación. 6 4 33,0% 1,98 1,32
B. Impacto en la reducción de mermas. 4 6 25,0% 1,00 1,50
C. Impacto en la composición de la
4 6 25,0% 1,00 1,50
mezcla.
D. Duración 4 6 17,0% 0,68 1,02
4,66 5,34
Nota. 2 Malo, 4 Adecuado, 6 Excelente
a) Cangilones de acero
Los cangilones para el transporte del arroz de un equipo a otro a través de los
elevadores hechos del material de acero reduce la rotura del grano generando una
reducción del porcentaje de mermas en 0,5% y aumenta la composición de la
mezcla en 1%, cuentan con un lead time de 2 semanas y un costo de alrededor 13
soles por cangilón requiriéndose 30 por elevador y se cuenta con 9 elevadores con
lo cual incluyendo los gastos de envío los cuales ascienden a 250 soles tenemos
un costo total de 3 760 soles. E. Villachica, (comunicación personal, 20 de febrero
de 2016)
58
Figura 4.5
Cangilones de acero
Figura 4.6
Cangilones de acero inoxidable
c) Cangilones de plástico
59
que se encuentra hecho de polietileno virgen de primera calidad inyectado,
cuenta con paredes gruesas, permite la descarga directa del grano, reduce el
retorno del producto, no produce chispas ni contamina el producto final con
materiales pesados como los metales, lo cual es de vital importancia para la
inocuidad de los alimentos. Gracias a ello se obtiene una mayor reducción del
porcentaje de mermas el cual se estima puede llegar al 2% y a su vez se
lograría un aumento en la composición de la mezcla en alrededor de 3%,
cuentan con un lead time de 1 semana; sin embargo, posee un costo de
alrededor 12 soles más los gastos de envío que ascienden a 200 soles tenemos
un costo total de 3 440 soles. E. Villachica, (comunicación personal, 20 de
febrero de 2016)
Figura 4.7
Cangilones de acero de plástico
Tabla 4.5
Ranking de factores de tipos de cangilones
TOTAL
Acero TOTAL TOTAL
Criterios Acero Plástico Ponderación Acero
Inox. Acero Plástico
Inox
A. Costo de implementación. 4 2 6 33,0% 1,32 0,66 1,98
B. Impacto en la reducción de
2 4 6 25,0% 0,50 1,00 1,50
mermas.
C. Impacto en la composición
2 4 6 25,0% 0,50 1,00 1,50
de la mezcla.
D. Duración 2 6 6 9,0% 0,17 0,51 0,51
E. Tiempo de implementación 4 4 6 8,0% 0,34 0,34 0,51
2,83 3,51 6,00
Nota. Escala: 2 Malo, 4 Adecuado, 6 Excelente
60
A través del análisis de los criterios de evaluación se pudo determinar que la mejor
opción para implementar es los cangilones de plástico reforzado; ya que, sobresalen en
cada criterio en comparación a las otras opciones.
IV. Mantenimiento
61
pretende sustituir antes de que ocurra una falla. Por ejemplo, una actividad
preventiva es cambiar los fluorescentes poco tiempo antes de la vida útil
estimada por el proveedor o determinada por la experiencia, de tal manera que
no se corre el riesgo de que la planta se quede sin luz durante operaciones en
horario nocturno. Al ser un mantenimiento planificado, requiere de un
responsable y una metodología de trabajo constante, sobre todo para el
seguimiento y las inspecciones. La desventaja de este tipo de mantenimiento
es que desaprovecha una parte de la vida útil de los equipos y demora un
aproximado de entre 2 a 4 meses para poder finalizar su implementación.
62
d) Adopción de más de un tipo de mantenimiento: debido a que los
mantenimientos programados no son excluyentes entre sí, todo lo contrario,
se complementan el uno al otro, es que es posible poder proponer la
implementación de más de un tipo de mantenimiento programado para el
molino arrocero. Haciendo uso de la sugerencia de expertos y en reuniones de
coordinación se estableció que una buena combinación de mantenimientos a
implementar sería la de un mantenimiento preventivo y un mantenimiento
correctivo. La ventaja que ofrece esta combinación es que aporta el análisis
estadístico del mantenimiento preventivo para estimar la sustitución de las
partes antes de que ocurra la falla con la oportuna inspección del
mantenimiento correctivo que va solucionando los defectos encontrados antes
de que se conviertan en fallas. La desventaja que presenta este tipo de
implementación es que puede resultar más compleja y tardía en implementar
que si sólo se optara por una de las opciones, lo que conlleva a que sea más
costosa también.
63
Tabla 4.6
Ranking de factores de tipos de mantenimiento
Total
Mant.
Total Total Total Mant.
Mant. Mant. Mant. Preventivo
Criterios Ponderación Mant. Mant. Mant. Preventivo
Preventivo Predictivo Correctivo +
Preventivo Predictivo Correctivo +
Correctivo
Correctivo
A. Tiempo de
4 2 4 4 8,5% 0,34 0,17 0,34 0,34
implementación
B. Costo de
6 2 6 4 33,0% 1,98 0,66 1,98 1,32
implementación
C. Impacto en la
4 6 4 6 25,0% 1,00 1,50 1,00 1,50
reducción de mermas
D. Impacto en la
composición de la 2 4 2 4 25,0% 0,50 1,00 0,50 1,00
mezcla
E. Utilización del
2 2 2 2 8,5% 0,17 0,17 0,17 0,17
espacio
3,99 3,50 3,99 4,33
Nota. Escala: 2 Malo, 4 Adecuado, 6 Excelente
La evaluación otorga como resultado la implementación de un mantenimiento preventivo-correctivo debido a que el puntaje obtenido (4.33)
es mayor al de los mantenimientos mencionados de manera individual.
64
64
V. Ambiente de Trabajo
a) Orden y limpieza
b) Seguridad Industrial
Orden y limpieza:
• Metodología 9S: al igual que la metodología 5s, las 9s de origen japonés, están
avocadas en entender, implantar y mantener un sistema de orden y limpieza
en la organización vinculada siempre a obtener mejoras de calidad, seguridad
65
y medio ambiente. Como ventaja ofrece una mayor satisfacción de los clientes
tanto internos como externos, menores accidentes laborales, menores pérdidas
de tiempo para buscar herramientas, una mayor calidad del producto ofrecido
y una disminución general de los desperdicios. Cuenta con los mismos 5
pilares de las 5S y le añade la coordinación, el compromiso, la constancia y la
estandarización. Por ello se entiende que las 9S en realidad son una ampliación
de las 5S, el énfasis de las nuevas 4S añadidas se encuentra en que éstas se
aplican para una mejor efectividad en el personal que completen todas las
fases requeridas. La desventaja que presenta frente a las 5S es que requiere de
una mayor atención a los detalles pues ya no solo son 5 aspectos los que se
tienen que controlar, sino que se aumentan hasta 9, lo cual puede resultar más
demandante y laborioso.
66
Tabla 4.7
Ranking de factores de orden y limpieza
Total
Program Ponderació Total Total
Criterios 5S 9S Programa
a único n 5S 9S
único
A. Tiempo de
4 4 6 8,5% 0,34 0,34 0,51
implementación
B. Costo de
6 4 6 33,0% 1,98 1,32 1,98
implementación
C. Impacto en la reducción
6 6 2 25,0% 1,50 1,50 0,50
de mermas
D. Impacto en la
4 4 2 25,0% 1,00 1,00 0,50
composición de la mezcla
E. Utilización del espacio 6 6 4 8,5% 0,51 0,51 0,34
5,33 4,67 3,83
Nota. Escala: 2 Malo, 4 Adecuado, 6 Excelente
Se realizó una investigación a nivel local sobre las empresas asesoras en términos
de seguridad industrial que tengan la capacidad y el alcance de poder contribuir a crear
una cultura de seguridad industrial dentro del molino. A continuación, se describen las
propuestas y cotizaciones enviadas por las empresas, basadas principalmente en designar
responsabilidades, elaborar documentos básicos, elaborar documentos específicos,
monitoreo de agentes ocupacionales:
• SST Asesores
• Coyca
67
Tabla 4.8
Ranking de factores de seguridad industrial
Total
Coyca SST Total
Criterios Ponderación SST
S.A Asesores Coyca S.A
Asesores
A. Tiempo de
6 4 8,5% 0,51 0,34
implementación
B. Costo de
2 2 33,0% 0,66 0,66
implementación
C. Impacto en la reducción
4 4 25,0% 1,00 1,00
de mermas
D. Impacto en la
4 4 25,0% 1,00 1,00
composición de la mezcla
E. Utilización del espacio 6 6 8,5% 0,51 0,51
3,68 3,51
Nota. Escala: 2 Malo, 4 Adecuado, 6 Excelente
1. Seguridad industrial.
2. Implementación de Big-Bags.
3. Instalación de secadora industrial.
4. Cambio de cangilones.
5. Cambio de cribas.
6. Mantenimiento preventivo y correctivo.
7. Orden y limpieza.
68
CAPÍTULO V: DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE
LAS SOLUCIONES
CAPÍTULO IV
5.1 Ingeniería de la solución
Figura 5.1
Logotipo de la empresa Coyca S.A.
69
Coyca S.A es una empresa dedicada a la capacitación, ingeniería, asesorías
integrales de las áreas de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente, Responsabilidad Social, Derecho Sectorial y Ambiental, que cuenta con sede
principal en la ciudad de Lima.
Tabla 5.1
Cotización de Coyca S.A.
Costo en Nuevos
Servicio Unidades Operativas Soles ( No incluye
IGV)
Fase I: Planificación
Fase II: Implementación Oficinas Administrativas 15 000 soles
Fase III: Evaluación
Costo Total 15 000 soles
Nota. De Propuesta técnico-económica por Coyca S.A, 2016.
Tabla 5.2
Descripción del diagrama de flujo de almacenamiento de la MP
Equipo/ Nº
Tareas de los
Nº Operació Descripción Operador Observaciones
Operadores
n es
Ingreso del camión Pesaje a través de
Un operador controla la
Pesaje del balanza electrónica no
1 con carga a la balanza 1 balanza para el pesado
representa riesgo para
Camión del camión
para el pesado operador
Muestreo Se realiza un La medición de humedad
y muestreo simple de la A través de un medidor
y control de la calidad la
de humedad y por el
2 verificació calidad de la MP y 1 realiza el mismo operario
molino en miniatura que
n de la humedad que está de la actividad 1 durante
se posee. Sin riesgo
Calidad ingresando el pesado
Lo realizan los Tras palar el arroz del
Descarga Utilización de palas
traspaladores que se camión hacia el patio por
3 del 1 20 min aproximadamente
metálicas. Trabajo que
encuentran en el patio puede ocasionar fatiga
Camión por cada 5 000 kg
de secado
Pesaje de Salida del camión Programar el destarado de No presenta riesgo, se
4 salida del descargado, se pesa 1 la balanza para pesar el usa la balanza
Camión en la balanza camión electrónica
Riesgo de aspirar el
Se realiza a través de Se utiliza el traspaleo que
polvo que despide el
puede variar de 4 a 7 días
Secado de la abrasión con el arroz al ser tras
5 1–2 dependiendo de la
traspalado, riesgo de
la MP viento gracias al humedad de entrada de la
traspaleo fatiga y dolores de
MP
espalda
Se introduce el arroz Riesgo de aspirar el
Encascad en sacos de 80kg de Se realiza de forma polvo procedente del
6 5 manual con palas y sacos arroz traspaleado y la
o manera manual para
su almacenamiento fatiga
Si se usa el montacargas
Cargar los sacos de 80 kg
se corre el riesgo de
para luego transportarlos
accidentes por el mal uso
una distancia de 20 - 30
de la maquinaria o por la
Colocación de los m aproximadamente y
caída de los sacos mal
sacos uno sobre el armar las rumas del
colocados en la misma.
Armado almacén de MP. El
7 otro para armar rumas 5 cargado puede ser manual
Si se cargan
de Ruma manualmente, entonces
de 4x4 con una altura o haciendo uso del
de 20 camas el riesgo de lesión de
montacargas. En caso de
columna, fatiga y
ser manual, se carga "al
comprensión de manos
hombro" o haciendo uso
y/o pies por estar
de una carreta.
descalzos.
Condiciones Generales:
Ruido: El ruido se disipa al encontrarse en campo abierto.
En verano, de noviembre a abril, la temperatura oscila entre los 25º C a 33º C y en
Temperatura:
invierno, de mayo a septiembre, oscila entre los 10º C a 20ºC.
Falta de Existen pocas zonas señalizadas correctamente. Se anexan imágenes que lo
señalización: comprueban.
71
adecuado de algún EPP, es decir no cuenta con uniforme adecuado, botas o botines,
mascarilla para evitar la aspiración del polvillo que se desprende, ni gafas.
Figura 5.2
Traspaleo actual
72
Tabla 5.3
Descripción del diagrama de flujo del proceso productivo
Equipo/ Nº
Nº Descripción Tareas de los Operadores Observaciones
Operación Operadores
Trabajo rutinario de 2 horas
Ingreso de la materia Sacar la costura del saco y
al día. Riesgo de fatiga. No
1 Recepcionar prima al pozo de 3 vaciar el arroz al pozo de
se utilizan EPP's. Riesgo de
recepción recepción
aspiración de polvo.
Se realiza de forma visual.
Eliminación de Verificar el correcto
No se utilizan EPP's.
2 Limpiar impurezas de gran 1 funcionamiento de la
Riesgo de aspiración de
tamaño máquina
polvo y ruido
Se realiza de forma visual.
Verificar el correcto
Retiro de la No se utilizan EPP's.
3 Descargar 1 funcionamiento de la
cascarilla Riesgo de aspiración de
máquina
polvo y ruido
Se realiza de forma visual.
Verificar el correcto
Retirar restos de No se utilizan EPP's.
4 Pulir 1 funcionamiento de la
cascarilla en el grano Riesgo de aspiración de
máquina
polvo y ruido
Verificar el correcto Se realiza de forma visual.
Controlar los
5 Clasificar 1 funcionamiento de la No se utilizan EPP's.
tamaños del grano
máquina Riesgo de ruido
Eliminar granos con Verificar el correcto Se realiza de forma visual.
6 Seleccionar otro color o 1 funcionamiento de la No se utilizan EPP's.
deteriorados máquina Riesgo de ruido
A la salida del El operador saca una
proceso productivo muestra de un puñado
Control de Ningún riesgo. Control de
7 se realiza un control 1 alrededor de cada 50 sacos
Calidad forma visual
de calidad de forma y verifica visualmente el
visual color y tamaño del arroz
Condiciones Generales:
Las temperaturas internas del molino se encuentran alrededor de los 23º C, ya que cuenta con
Temperatura:
techos altos y una correcta ventilación
No se cuenta con una maquinas que producen vibración. Las poleas utilizadas en los elevadores
Vibración: producen movimiento, pero no vibración, se encuentran cubiertas por lo que no representa
riesgo de atrapamiento de dedos.
Los riesgos ergonómicos durante el proceso productivo son muy bajos pues todo se realiza
Ergonómico:
automáticamente. El trabajo manual durante esta etapa es solo el control de las máquinas.
La cantidad de polvillo registrado dentro de las instalaciones es la siguiente: 4Mg/MB de aire.
Agentes químicos: Existen unas mangas extractoras, pero no son lo suficientemente potentes para absorber todo el
polvillo generado.
Falta de
Dentro de las instalaciones productivas no se encontraron señales de seguridad
señalización:
En esta parte del proceso, el factor más crítico relacionado con la seguridad y
salud en el trabajo es la falta de luminosidad y el alto ruido que produce la maquinaria
que puede elevarse hasta 85 DB aproximadamente por 6 horas de manera continua. Las
pulidoras y transportadores son los más ruidosos y son los que se observan en la siguiente
imagen.
73
Figura 5.3
Instalaciones actuales
Tabla 5.4
Descripción del diagrama de almacenamiento de producto terminado
Equipo/ Nº Tareas de los
Nº Descripción Observaciones
Operación Operadores Operadores
El operario realiza
Trabajo con >25 Kg que no
Ensacado manual el pesaje y
es recomendable, no se
en sacos de 50 Kg ensacado con
utilizan EPP's como fajas.
1 Ensacado y de material 1 balanzas
Riesgo de lesión de
polipropileno de electrónicas y
columna, aplastamiento de
alta densidad cosedoras
dedos, fatiga.
industriales
Entre dos operarios
Esfuerzo físico de 10 - 15 m
Transporte de los levantan el saco y
Traslado de distancia por cada saco de
2 sacos hacia el 1 lo transporta uno
manual 50 Kg. Riesgo de lesión de
almacén de PT solo de forma
espalda y fatiga
manual
Los operarios forman una
Colocación de los escalera con los sacos de tal
Colocar
sacos en camas de manera que les permite
Armado de adecuadamente los
3 4x4 hasta una 1 colocar sacos en los pisos
Rumas sacos para armar la
altura de 20 más altos. Riesgo de caída,
ruma
camas riesgo de lesión de espalda y
fatiga.
(continúa)
74
(continuación)
Una secretaria al
Consiste en
terminar el proceso
contar la cantidad
de pilado realiza el Trabajo es muy monótono,
de sacos por
4 Conteo 1 control de puede causar estrés y
ruma para llevar
inventarios de confusión.
un registro
forma manual para
manual
llevar el registro
Condiciones Generales:
Ruido: Están por encima de los 85 Db en el 80% de la jornada.
Las temperaturas internas del molino se encuentran alrededor de los 23º C, ya que
Temperatura:
cuenta con techos altos y una correcta ventilación
Los sacos de almacenamiento de MP pesan 80 Kg, lo que superan los 25 Kg
permitidos ergonómicamente. Los sacos de PT pesan 50 Kg que deberían ser
Ergonómico:
cargados entre dos operarios, pero luego uno solo operario lo traslada, lo que puede
ocasionar lesiones de columna.
La cantidad de polvillo registrado dentro de las instalaciones es la siguiente:
Agentes
4Mg/MB de aire. Existen unas mangas extractoras, pero no son lo suficientemente
químicos:
potentes para absorber todo el polvillo generado.
En esta fase lo más crítico se encuentra relacionado al trabajo que tiene que
realizarse al cargar, trasladar y luego apilar manualmente los sacos de 50 kg, que son
cargados sin una técnica adecuada, sin la protección adecuada y en espacios no
delimitados.
Figura 5.4
Carga de sacos
75
sin mayor seguridad. La figura 3.7, muestra el esquema elaborado luego de una
inspección al molino arrocero que resume los diversos riesgos latentes que pueden
desencadenar un accidente actualmente.
Tabla 5.5
SST actual del Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L.
Aspectos del Seguridad Industrial Seguridad Ocupacional
Item Interés OHSAS Fase Fase Fase Fase Fase Fase
18001:2007 inicial intermedia Avanzada inicial intermedia Avanzada
Política de
1 Seguridad y Salud X X
ocupacional 3 4 5
2 Planificación X X
Implementación y
3 X X
operación
Verificación y
4 X X
acción correctiva
Revisión por parte
5 X X
de la gerencia
Diagnóstico final X X
76
Tabla 5.6
Multas por Infracciones al reglamento
Base Nº de trabajadores afectados
Infracción
UIT 1 - 10 11 - 20 21 - 50 51 - 80 81 - 110 111 - 140 141- +
Leves 1-5 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 40% 41 - 50% 51 - 80% 81 -100%
Graves 6 - 10 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 40% 41 - 50% 51 - 80% 81 -100%
Muy graves 11 - 20 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 40% 41 - 50% 51 - 80% 81 -100%
Nota: Las multas para las micro y pequeñas empresas se reducen en 50%. De Multas por Infracciones al
Reglamento por Rimac Seguros, 2016.
La implementación de las bolsas Big-Bags permitiría contar con una mayor utilización
del espacio y a su vez brindan una mayor duración; debido a que, cuentan con una funda
exterior que le brinda una mayor protección ante los animales que puedan picotearlas o
corroerlas y la intemperie. Además, se encuentran hechas de rafia virgen con un
tratamiento solar UV, polietileno pegado y soldado; a su vez, se encuentran
confeccionadas por urdido y trama del tejido con costuras de seguridad de tipo owerlock.
Para facilitar el almacenaje cuentan con una camisa superior la cual cuenta con un cierre
con atador, el cuerpo es prismático y cuenta con una válvula de descarga con cordones
anti-fuga en cada arista lateral, para su correcto manipuleo cuenta con cuatro asas en cada
vértice superior y permite una capacidad de almacenamiento de 1 200 kg. Si bien para la
correcta manipulación de estas es necesaria la compra de un montacargas de una
capacidad de carga de 4 Toneladas y una altura de elevación de 4 metros. Se plantea la
compra de un montacargas con las características descritas.
77
ayudar a proteger de las lluvias la materia prima, con esta ampliación la superficie techada
sería de alrededor 2 250 m2.
Las secadoras con horno de biomasa utilizan cascarilla de arroz como combustible
y mediante aire indirecto con compartimientos permite el secado a temperaturas
adecuadas que evitan la quiebra del grano y optimizando el tiempo de secado logrando
secar alrededor de 30 toneladas en tan solo 10 horas con una humedad relativa de ingreso
de 21% y con un tiempo de carga y descarga de una hora; a su vez, se debe tener en cuenta
que el arroz se deberá dejar reposar alrededor de un mes para que adquiera el añejamiento
adecuado sin la necesidad de esperar un año como es habitual y pueda pasar por la
máquina piladora sin ningún inconveniente. Cabe resaltar que el precio del arroz añejo es
20% superior al arroz corriente, el espacio requerido para la instalación del horno de
biomasa y el tanque de secado es de alrededor de 15 m2 y se requiere una altura de 8
metros en el elevador y techos para protegerlo de la intemperie y permitir el
abastecimiento del grano.
Además, estos secadores son ecológicos con el medio ambiente; ya que, las
emisiones de CO2 son relativamente nulas comparadas con las emisiones convencionales
de los hornos de Diésel que llegan a emitir alrededor de 2,7 kg de CO2 por litro.
78
Por otro lado, permite reducir los costos de secado a un 25% con lo cual genera
amplios beneficios en términos contables frente a las secadoras convencionales de Diésel.
El equipo sería trasladado por vía marítima con un tiempo de espera aproximado de 90
días desde el momento en que se realiza el depósito.
Figura 5.5
Rendimientos actuales
Figura 5.6
Rendimientos futuros
Los cangilones de plástico presentan una alta duración; debido a que, presenta un menor
índice de deformaciones por abrasión; a su vez, no se corroe con el ambiente porque se
encuentran hechas de polietileno virgen de primera calidad inyectado, con paredes
gruesas que permiten la carga y descarga directa del grano, con lo cual se reduce el
retorno del producto y se evita el quiebre del grano. Otra ventaja que presenta es que no
produce chispas ni contamina el producto final con materiales pesados como los metales,
lo cual es de vital importancia para preservar la inocuidad de los alimentos.
79
Se requerirán en promedio de 30 cangilones por elevador, actualmente el molino
cuenta con 9 elevadores y su lead time de entrega es de 1 semana, cuentan con un coste
de 12 soles por cangilón más los gastos de envío que ascienden a 200 soles por todo el
pedido. Además, se debe considerar la mano de obra requerida y los tornillos para su
instalación. La mano de obra será ocupada por personal del molino y se estima que
tomaría en montar y desmontar todos los elevadores realizando el cambio de capachos o
cangilones en alrededor de tres días entre los tres trabajadores que se encuentran
constantemente en el área de producción.
Las cribas de acero inoxidable ofrecen una mayor duración de alrededor tres meses
trabajando en condiciones normales, gracias a esta mayor duración se reduce
considerablemente el porcentaje de mermas y a la vez permite incrementar el porcentaje
de arroz en la composición de la mezcla.
80
mantenimiento, asegurando un máximo de beneficio. En cuanto al Plan de
Mantenimiento Preventivo, que indica las actuaciones necesarias en los equipos para
evitar imprevistos por averías y pérdidas de producción y horas de trabajo asociadas, se
parte por una planificación de engrases, calibraciones, sustituciones periódicas,
limpiezas, chequeos y revisiones de los elementos que aportan datos necesarios para
programar posteriores acciones.
81
5.1.7 Programa de Orden y Limpieza: 5S
Tabla 5.7
Metodología 5S
Denominación
Concepto Objetivo particular
En español En japonés
Seleccionar lo necesario y
Separar
Seleccionar 整理,Seiri eliminar del espacio de
innecesarios
trabajo lo que no sea útil.
Cada cosa en su sitio y un
Situar sitio para cada cosa.
Ordenar 整頓,Seiton
necesarios Organizar el espacio de
trabajo.
Suprimir Esmerarse en la limpieza del
Limpiar 清掃,Seiso
suciedad lugar y de las cosas
Cómo mantener y controlar
Señalizar
Estandarizar 清潔,Seiketsu las tres primeras S. Prevenir
anomalías
la aparición de desorden.
Seguir Convertir las 4S en una
Autodisciplinarse 躾,Shitsuke
mejorando forma natural de actuar.
Nota. De Calidad y Productividad por Gutiérrez, 2014.
82
obtenido del curso “Mejora Continua” de la carrera de Ingeniería Industrial en la
Universidad de Lima impartido en 2 sesiones de 2 horas cada una. En esta etapa se deben
discutir los indicadores más adecuados que permitan medir el avance de la metodología
para poder cumplir los objetivos definidos, los cuales serán detallados posteriormente.
83
a) En cuanto a los Almacenes de Materia prima se muestra la situación
actual de los mismos.
Figura 5.7
Almacén de Materias Primas
84
b) En cuanto a la Sala de Máquinas se muestra la situación actual y las
propuestas
Figura 5.8
Sala de Maquinas
85
c) En cuanto al almacén de productos terminados se muestran la situación
actual en la figura 5.1.7.3 y las propuestas
Figura 5.9
Almacén de Productos Terminados
86
d) En cuanto al patio de Maniobras que a su vez se utiliza como patio de
secado del arroz se propone lo siguiente.
Figura 5.10
Patio de Secado
Tabla 5.8
Indicadores de Orden y Limpieza
Indicador Descripción
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
Cumplimiento de Propuestas
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
Cumplimiento de Horas de 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Limpieza 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Cantidad de Reportes de Número de Reportes de Inconformidad de Orden
Inconformidad y Limpieza mensuales
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
% Objetos Inservibles
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
Nro. de Zonas delimitadas en los almacenes,
Delimitación de Espacios
patios y sala de máquinas
87
En conclusión, para todo lo que implica implementar la metodología 5S en el
Molino se sugiere empezar por concientizar a la Gerencia General, luego al área
administrativa y finalmente a los operarios, para que todos formen parte activa de los
procesos de mejora en el molino y se logren metas a corto y mediano plazo.
Big-Bags
Estas permiten una reducción de las mermas entre 1,5-2% según los expertos;
gracias a sus materiales más resistentes y a una mejor distribución del espacio de los
almacenes.
Cambio de cangilones
88
de 2% y a su vez, se lograría un aumento en la composición de arroz en la mezcla final
en alrededor de 3% del total.
Cambio de cribas:
Las cribas de acero inoxidable ofrecen una ventaja comparativa con respecto a las
de latón que se usan actualmente; ya que, permitirían reducir el porcentaje de mermas en
el proceso productivo en alrededor de 1% y a su vez incrementar el porcentaje de
composición de la mezcla en alrededor de 2,5% según expertos.
Orden y Limpieza
Cargador frontal
• Una ampliación del 100% del almacén valorizado en 150 000 soles
• La adquisición de un cargador frontal de 4 toneladas el cual estaría cotizado
en 180 000 soles y la ampliación del almacén con un costo de alrededor
89
150 000 soles los cuales incluyen calaminas, transportes, mano de obra,
trabajos en vigas y columnas.
• La adquisición de 1 200 parihuelas a un costo de 46 soles cada una con un
costo de transporte de las mismas evaluado en 3 500 soles incurriéndose en
un costo total de 140 000 soles.
Tabla 5.9
Presupuesto de Ampliación almacén, cargador frontal y parihuelas
Requerimientos Inversión (S/)
Parihuelas 140 000
Cargador Frontal 180 000
Ampliación 100% almacén 150 000
TOTAL 470 000
Tabla 5.10
Presupuesto de secadora industrial
Requerimientos Inversión (S/)
Secadora industrial 350 000
Tanque de almacenaje 50 000
Instalaciones requeridas 50 000
Mantenimientos requeridos 40 000
TOTAL 490 000
Cambio de cangilones
90
instalación. La mano de obra será ocupada por personal del molino y se estima que
tomaría en montar y desmontar todos los elevadores realizando el cambio de capachos o
cangilones en alrededor de tres días entre los tres trabajadores que se encuentran
constantemente en el área de producción. En el siguiente cuadro se muestra el
presupuesto requerido de cangilones en los 5 años de evaluación por un monto total de
19 900 soles.
Tabla 5.11
Presupuesto de cangilones
Requerimientos Inversión (S/)
Cangilones 16 200
Transporte 1 000
Instalaciones requeridas 2 700
TOTAL 19 900
Cambio de cribas
Tabla 5.12
Presupuesto de cribas
Requerimientos Inversión (S/)
Cribas de acero inoxidable 59 840
Transporte 1 500
Instalaciones requeridas 7 200
TOTAL 68 540
91
Presupuesto de inversión intangible
SST
Tabla 5.13
Presupuesto de SST
Rubro Inversión
Servicios de Coyca S.A. S/ 15 000
Pasajes y Acomodación S/ 3 600
Otros Costos de SST S/ 6 400
TOTAL S/ 25 000
Tabla 5.14
Presupuesto Preventivo y Correctivo
Rubro Monto de Inversión
Consultoría en MPV S/ 8 000
Pasajes y Acomodación S/ 2 000
Servicio de Mantenimiento S/ 2 000
Máquina Pulidora S/ 5 000
Máquina Selectora S/ 3 500
Bandas y Fajas S/ 2 500
Cargador Frontal S/ 2 000
Total S/ 25 000
92
De la tabla anterior se concluye que el presupuesto estimado para la
implementación del Mantenimiento Preventivo será de 25 000 soles.
Orden y Limpieza
Tabla 5.15
Presupuesto de Orden y Limpieza
Rubro Monto de Inversión
Panel de 5S S/ 350
Pintado del Molino S/ 8 000
Franjas Amarillas S/ 5 000
Productos de Limpieza S/ 5 000
Mesas de trabajo S/ 5 000
Otros S/ 2 500
Total S/ 25 850
93
Figura 5.11
Diagrama de Gantt
94
94
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y
BENEFICIOS ESPERADOS
CAPÍTULO VI
6.1 Evaluación económica financiera de la solución
En primer lugar, se resume en la siguiente tabla los montos de inversión por cada
propuesta planteada para poder calcular la inversión total de las mejoras.
Tabla 6.1
Inversión Total de las Mejoras propuestas
Mejora Propuesta Monto de Inversión
Activos Fijos Tangibles
Ampliación del Almacén de MP S/ 150 000
Adquisición de un Cargador Frontal S/ 180 000
Adquisición de Parihuelas S/ 140 000
Secadora Industrial S/ 490 000
Adquisición de Lote de Cribas S/ 68 540
Adquisición de Lote de Paletas S/ 19 900
Sub Total S/ 1 048 440
Se concluye de la tabla anterior que la inversión total relacionada con las mejoras
planteadas en el presente informe tendrá un total de 1 124 290 nuevos soles.
95
por completo. De esta manera se determinó que el 40% de la inversión requerida será
asumida por la empresa y el 60% por una entidad financiera. Se realizó una investigación
y el resultado indica que la mejor opción para realizar el financiamiento será COFIDE
que ofrece una TEA de 16,5%.
Tabla 6.2
Servicio a la deuda
2018 2019 2020 2021 2022
Amortización S/ 97 124.57 S/ 113 150.12 S/ 131 819.89 S/ 153 570.17 S/ 178 909.25
Interés S/ 97 026.73 S/ 81 001.18 S/ 62 331.41 S/ 40 581.12 S/ 15 242.05
Cuota de Amortización S/ 194 151.30 S/ 194 151.30 S/ 194 151.30 S/ 194 151.30 S/ 194 151.30
96
Tabla 6.3
Presupuesto de Ventas sin considerar las mejoras propuestas
Presupuesto de Ventas 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Venta de Arroz (kg) 4 466 862 4 645 273 4 827 607 5 013 935 5 204 328 5 398 859
Arroz Añejo (30%) 1 340 059 1 393 582 1 448 282 1 504 180 1 561 298 1 619 658
Sacos de Arroz Añejo (50 kg) 26 801 27 871 28 965 30 083 31 225 32 393
Precio de Venta (S/-saco) S/ 130 S/ 130 S/ 130 S/ 130 S/ 130 S/ 130
Ingresos x Venta Arroz Añejo S/ 3 484 130 S/ 3 623 230 S/ 3 765 450 S/ 3 910 790 S/ 4 059 250 S/ 4 211 090
Arroz Corriente (70%) 3 126 804 3 251 691 3 379 325 3 509 754 3 643 029 3 779 201
Sacos de Arroz Corriente (50 kg) 62 536 65 033 67 586 70 195 72 860 75 584
Precio de Venta (S/ - saco) S/ 110 S/ 110 S/ 110 S/ 110 S/ 110 S/ 110
Ingresos x Venta Arroz Corriente S/ 6 878 960 S/ 7 153 630 S/ 7 434 460 S/ 7 721 450 S/ 8 014 600 S/ 8 314 240
Sub Total Ingresos X Ventas Arroz S/ 10 363 090 S/ 10 776 860 S/ 11 199 910 S/ 11 632 240 S/ 12 073 850 S/ 12 525 330
Venta de Granillo (kg) 1 427 609 1 484 629 1 542 903 1 602 453 1 663 303 1 725 475
Sacos de Granillo (50 kg) 28 552 29 692 30 858 32 049 33 266 34 509
Precio de Venta (S/ -saco) S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00
Ingresos x Ventas de Granillo S/ 1 142 080 S/ 1 187 680 S/ 1 234 320 S/ 1 281 960 S/ 1 330 640 S/ 1 380 360
Venta de Polvillo (kg) 499 663 519 620 540 016 560 859 582 156 603 916
Sacos de Polvillo (50 kg) 9 993 10 392 10 800 11 217 11 643 12 078
Precio de Venta (S/ - saco) S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00
Ingresos x Venta de Polvillo S/ 399 720 S/ 415 680 S/ 432 000 S/ 448 680 S/ 465 720 S/ 483 120
Venta de Cascarilla (kg) 1 199 531 1 247 442 1 296 406 1 346 442 1 397 570 1 449 810
Sacos de Cascarilla (50 kg) 23 990 24 948 25 928 26 928 27 951 28 996
Precio de Venta (S/ - saco) S/ 4,00 S/ 4,00 S/ 4,00 S/ 4,00 S/ 4,00 S/ 4,00
Ingresos x Venta de Cascarilla S/ 95 960 S/ 99 792 S/ 103 712 S/ 107 712 S/ 111 804 S/ 115 984
Ingresos x Venta Totales S/ 12 000 850 S/ 12 480 012 S/ 12 969 942 S/ 13 470 592 S/ 13 982 014 S/ 14 504 794
97
97
De la tabla anterior se puede concluir que se espera un aumento gradual de los
ingresos por ventas debido al aumento de la demanda de arroz en los próximos 5 años.
Además, aproximadamente el 90% de los ingresos por ventas provienen de la venta de
arroz añejo y arroz corriente. Los subproductos granillo y polvillo solo representan el
10% de los ingresos por ventas restantes.
98
Tabla 6.4
Presupuesto de Ventas considerando las mejoras propuestas
Presupuesto de Ventas 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Venta de Arroz (kg) 4 466 862 4 764 382 5 068 987 5 380 808 5 699 978 6 026 633
Arroz Añejo (50%) 2 233 431 2 382 191 2 534 494 2 690 404 2 849 989 3 013 317
Sacos de Arroz Añejo (50 kg) 44 668 47 643 50 689 53 808 56 999 60 266
Precio de Venta (S/-saco) S/ 130 S/ 130 S/ 130 S/ 130 S/ 130 S/ 130
Ingresos x Venta Arroz Añejo S/ 5 806 840 S/ 6 193 590 S/ 6 589 570 S/ 6 995 040 S/ 7 409 870 S/ 7 834 580
Arroz Corriente (50%) 2 233 431 2 382 191 2 534 494 2 690 404 2 849 989 3 013 317
Sacos de Arroz Corriente (50 kg) 44 668 47 643 50 689 53 808 56 999 60 266
Precio de Venta (S/ - saco) S/ 110 S/ 110 S/ 110 S/ 110 S/ 110 S/ 110
Ingresos x Venta Arroz Corriente S/ 6 878 960 S/ 5 240 730 S/ 5 575 790 S/ 5 918 880 S/ 6 269 890 S/ 6 629 260
Sub Total Ingresos X Ventas Arroz S/ 10 363 090 S/ 11 434 320 S/ 12 165 360 S/ 12 913 920 S/ 13 679 760 S/ 14 463 840
Venta de Granillo (kg) 1 343 632 1 433 126 1 524 751 1 618 547 1 714 553 1 812 811
Sacos de Granillo (50 kg) 28 552 28 662 30 495 32 370 34 291 36 256
Precio de Venta (S/ -saco) S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00 S/ 40,00
Ingresos x Ventas de Granillo S/ 1 142 080 S/ 1 146 480 S/ 1 219 800 S/ 1 294 800 S/ 1 371 640 S/ 1 450 240
Venta de Polvillo (kg) 470 271 501 594 533 663 566 491 600 094 634 484
Sacos de Polvillo (50 kg) 9 993 10 031 10 673 11 329 12 001 12 689
Precio de Venta (S/ - saco) S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40
Ingresos x Venta de Polvillo S/ 399 720 S/ 401 240 S/ 426 920 S/ 453 160 S/ 480 040 S/ 507 560
-
Ingresos x Venta Totales S/ 12 000 850 S/ 12 982 040 S/ 13 812 080 S/ 14 661 880 S/ 15 531 440 S/ 16 421 640
99
99
Se explica el aumento por ventas debido a que las mejoras propuestas propician
que de la misma fuente de arroz cáscara se obtenga un mejor % de arroz añejo que tiene
un precio de venta por sacos de 20 nuevos soles sobre el precio de venta por sacos del
arroz corriente. Es decir, sin la secadora industrial, se estima que el 30% del arroz que se
compra como materia prima se convierta en arroz añejo y se venda a 110 nuevos soles
por saco; sin embargo, con la secadora industrial se estima que el 50% del arroz cáscara
comprado como materia prima se convierta en arroz añejo y se venta a un precio de 130
nuevos soles por sacos.
Tabla 6.5
Ingresos marginales
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos S/ - S/502 028 S/ 842 138 S/ 1 191 288 S/ 1 549 426 S/ 1 916 846
Marginales
Incremento Ingreso x
4,02% 6,49% 8,84% 11,08% 13,21%
ventas
Promedio 9%
Las mejoras también tienen impacto sobre la reducción de costos de los procesos
productivos, principalmente bajo el concepto de implementar las Big-Bags, utilizar
innovadoras cribas y cangilones, así como instalar un sistema de mantenimiento Las
tablas siguientes contienen los Presupuestos de Producción tanto para los escenarios que
no consideran las mejoras como para los que sí las consideran.
100
Tabla 6.6
Presupuesto de Costos de Producción sin considerar las mejoras
Presupuesto de Costos de Prod. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Materias Primas e Insumos
Arroz en Cáscara (kg) 7 593 665,7 S/ 7 896 963,9 S/ 8 206 931,6 S/ 8 523 688,8 S/ 8 847 357,1 S/ 9 178 060,3
Costo (S/ - kg) S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4
Costo x Compra de Arroz S/10 631 132,0 S/11 055 749,4 S/ 11 489 704,3 S/ 11 933 164,3 S/12 386 299,9 S/ 12 849 284,4
Sacos de PT (50 kg) Necesarios 127 882,0 S/ 132 988,0 S/ 138 209,0 S/ 143 544,0 S/ 148 994,0 S/ 154 564,0
Sacos de PT (50 Kg) a Comprar 140 000,0 S/ 150 000,0 S/ 160 000,0 S/ 165 000,0 S/ 176 000,0 S/ 181 000,0
Costo Unitario de Sacos S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1
Costo x Compra de Sacos de PT S/ 154 000,0 S/ 165 000,0 S/ 176 000,0 S/ 181 500,0 S/ 193 600,0 S/ 199 100,0
Costo x Materia Prima S/10 785 132,0 S/11 220 749,4 S/ 11 665 704,3 S/ 12 114 664,3 S/12 579 899,9 S/ 13 048 384,4
Energía Eléctrica S/ 103 200,0 S/ 107 321,9 S/ 111 534,5 S/ 115 839,3 S/ 120 238,0 S/ 124 732,4
Cribas S/ 11 250,0 S/ 11 250,0 S/ 11 250,0 S/ 11 250,0 S/ 11 250,0 S/ 11 250,0
Cangilones S/ 4 520,0 S/ 4 520,0 S/ 4 520,0 S/ 4 520,0 S/ 4 520,0 S/ 4 520,0
Sacos para la Materia Prima S/ 29 250,0 S/ 30 225,0 S/ 31 525,0 S/ 32 825,0 S/ 34 125,0 S/ 35 100,0
Otros S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0
Mantenimiento Reactivo S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0
Costo por Insumos S/ 178 220,0 S/ 183 316,9 S/ 188 829,5 S/ 194 434,3 S/ 200 133,0 S/ 205 602,4
Mano de Obra Directa
Costo Operarios - Piladores S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0
Costo Operarios - Traspaladores S/ 259 200,0 S/ 259 200,0 S/ 259 200,0 S/ 259 200,0 S/ 259 200,0 S/ 259 200,0
Mano de Obra Indirecta
Supervisor S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0
Costo de Mano de Obra S/ 331 200,0 S/ 331 200,0 S/ 331 200,0 S/ 331 200,0 S/ 331 200,0 S/ 331 200,0
Orden y Limpieza S/ 1 000,0 S/ 1 000,0 S/ 1 000,0 S/ 1 000,0 S/ 1 000,0 S/ 1 000,0
Costos de Producción S/11 295 552,0 S/11 736 266,3 S/ 12 186 733,7 S/ 12 641 298,6 S/13 112 233,0 S/ 13 586 186,8
101
101
De la tabla anterior se concluye que aproximadamente el 95% de los costos
proviene del costo de comprar materias primas, es decir el arroz en cáscara.
La siguiente tabla muestra las variaciones en los costos de producción según los
conceptos que se ven afectados por las propuestas planteadas.
102
Tabla 6.7
Presupuesto de Costos de Producción considerando las mejoras
Presupuesto de Costos de Prod. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Materias Primas e Insumos
Arroz en Cáscara (kg) 7 593 666 7 896 964 8 110 379 8 609 293 9 119 965 9 642 613
Costo (S/ - kg) S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4 S/ 1,4
Costo x Compra de Arroz S/ 10 631 132,0 S/ 11 055 749,4 S/ 11 354 531,3 S/ 12 053 009,6 S/ 12 767 950,6 S/ 13 499 658,6
Cascarilla (kg) 866 214 923 909 982 978 1 043 446 1 105 340 1 168 685
Sacos de Cascarilla (50 kg) 17 324 S/ 24 183,0 S/ 25 284,0 S/ 25 446,0 S/ 25 579,0 S/ 25 530,0
Costo (S/ - saco) S/ 4,0 S/ 4,0 S/ 4,0 S/ 4,0 S/ 4,0 S/ 4,0
Costo de Cascarilla S/ 69 296,0 S/ 96 732,0 S/ 101 136,0 S/ 101 784,0 S/ 102 316,0 S/ 102 120,0
Sacos de PT (50 kg) Necesarios S/ 127 882,0 S/ 133 979,0 S/ 142 546,0 S/ 151 315,0 S/ 160 290,0 S/ 169 477,0
Sacos de PT (50) a Comprar S/ 140 000,0 S/ 165 000,0 S/ 190 000,0 S/ 210 000,0 S/ 230 000,0 S/ 250 000,0
Costo Unitario de Sacos S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1 S/ 1,1
Costo x Compra de Sacos de PT S/ 154 000,0 S/ 181 500,0 S/ 209 000,0 S/ 231 000,0 S/ 253 000,0 S/ 275 000,0
Costo x Materia Prima S/ 10 854 428,0 S/ 11 333 981,4 S/ 11 664 667,3 S/ 12 385 793,6 S/ 13 123 266,6 S/ 13 876 778,6
Energía Eléctrica S/ 103 200,0 S/ 123 840,0 S/ 128 700,9 S/ 133 668,3 S/ 138 744,0 S/ 143 930,1
Cribas S/ 11 250,0 S/ 13 708,0 S/ 13 708,0 S/ 13 708,0 S/ 13 708,0 S/ 13 708,0
Cangilones S/ 19 900,0
Sacos para la Materia Prima (Big-Bags) S/ 29 250,0 S/ 39 000,0 S/ 39 000,0 S/ 39 000,0 S/ 39 000,0 S/ 39 000,0
Orden y Limpieza S/ 25 850,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0
Otros S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0
Mantenimiento Preventivo S/ 10 000,0 S/ 10 000,0 S/ 10 000,0 S/ 10 000,0 S/ 10 000,0 S/ 10 000,0
Mantenimiento Reactivo S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0 S/ 15 000,0
Costo por Insumos S/ 178 220,0 S/ 221 548,0 S/ 226 408,9 S/ 231 376,3 S/ 236 452,0 S/ 241 638,1
Depreciación Fabril S/ 175 766,0 S/ 175 766,0 S/ 175 766,0 S/ 175 766,0 S/ 175 766,0
Mano de Obra Directa
Costo Operarios - Piladores S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0 S/ 57 600,0
Costo Operarios - Traspaladores S/ 259 200,0 S/ 129 600,0 S/ 129 600,0 S/ 129 600,0 S/ 129 600,0 S/ 129 600,0
(continúa)
103
103
(continuación)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mano de Obra Indirecta S/ 0,0
Supervisor S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0 S/ 14 400,0
Costo de Mano de Obra S/ 331 200,0 S/ 201 600,0 S/ 201 600,0 S/ 201 600,0 S/ 201 600,0 S/ 201 600,0
Orden y Limpieza S/ 1 000,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0 S/ 5 000,0
Costos de Producción S/ 11 295 552,0 S/ 11 937 895,4 S/ 12 273 442,2 S/ 12 999 535,9 S/ 13 742 084,7 S/ 14 500 782,7
De la tabla anterior se concluye que, aunque algunos rubros se han modificado notablemente, en la última línea que resume los costos
totales de producción se observa que no existe mayor diferencia a comparación de los costos totales estimados en el presupuesto que no contiene
las mejoras planteadas. La siguiente tabla resume el Costo Marginal Total.
Tabla 6.8
Costos marginales
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costos S/ - S/ 201 629 S/ 86 708 S/ 358 237 S/ 629 852 S/ 914 596
Marginales
Reducción de
-1,7% -0,7% -2,8% -4,8% -6,7%
costos
Reducción promedio de costos -3,4%
104
104
Se concluye que las mejoras propuestas representarán un gasto adicional; sin
embargo, comparados con el incremento de los ingresos proyectados es mínimo de
acuerdo con las tablas propuestas anteriormente (Tabla 6.5 y Tabla 6.8). Además, se
puede apreciar que aproximadamente los costos se incrementan en 3,4% de 2018 al 2022
con el proyecto de mejora.
105
Tabla 6.9
Presupuesto de Depreciación de Activos Tangibles
%
Descripción Importe 2018 2019 2020 2021 2022 Dep Total V. Residual
DEP
Ampliación del Almacén de MP S/ 150 000,0 5% S/ 7 500,0 S/ 7 500,0 S/ 7 500,0 S/ 7 500,0 S/ 7 500,0 S/ 37 500,0 S/ 112 500,0
Cargador frontal S/ 180 000,0 20% S/ 36 000,0 S/ 36 000,0 S/ 36 000,0 S/ 36 000,0 S/ 36 000,0 S/ 180 000,0 S/ 0,0
Secadora Industrial S/ 490 000,0 20% S/ 98 000,0 S/ 98 000,0 S/ 98 000,0 S/ 98 000,0 S/ 98 000,0 S/ 490 000,0 S/ 0,0
Anaqueles S/ 140 000,0 15% S/ 21 000,0 S/ 21 000,0 S/ 21 000,0 S/ 21 000,0 S/ 21 000,0 S/ 105 000,0 S/ 35 000,0
Accesorios Cribas S/ 68 540,0 15% S/ 10 281,0 S/ 10 281,0 S/ 10 281,0 S/ 10 281,0 S/ 10 281,0 S/ 51 405,0 S/ 17 135,0
Accesorios Cangilones S/ 19 900,0 15% S/ 2 985,0 S/ 2 985,0 S/ 2 985,0 S/ 2 985,0 S/ 2 985,0 S/ 14 925,0 S/ 4 975,0
Depreciación Fabril S/ 175 766,0 S/ 175 766,0 S/ 175 766,0 S/ 175 766,0 S/ 175 766,0 S/ 878 830,0 S/ 169 610,0
Tabla 6.10
Presupuesto de Depreciación de Activos Intangibles
%
Descripción Importe 2018 2019 2020 2021 2022 Dep Total V. Residual
DEP
Capacitación - Asesoría de SST S/ 25 000,00 20% S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 25 000,00 S/ 0,00
Capacitación - Asesoría de
Mantenimiento S/ 25 000,00 20% S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 5 000,00 S/ 25 000,00 S/ 0,00
Programa de orden y limpieza S/ 25 850,00 20% S/ 5 170,00 S/ 5 170,00 S/ 5 170,00 S/ 5 170,00 S/ 5 170,00 S/ 25 850,00 S/ 0,00
Amortización de Intangibles S/ 15 170,0 S/ 15 170,0 S/ 15 170,0 S/ 15 170,0 S/ 15 170,0 S/ 75 850,0 S/ 0,0
En cuarto lugar, se muestra los Estados de Resultados proyectados hasta el año 2022 sin considerar las mejoras planteadas, es decir
provienen de las proyecciones realizadas en el planeamiento financiero del Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L.
106
106
Tabla 6.11
Estado de Resultados del Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L sin considerar mejoras
Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos por Ventas S/ 12 000 850 S/ 12 480 012 S/ 12 969 942 S/ 13 470 592 S/ 13 982 014 S/ 14 504 794
Costo de Ventas S/ 11 295 552 S/ 11 736 266 S/ 12 186 734 S/ 12 641 299 S/ 13 112 233 S/ 13 586 187
Utilidad Bruta S/ 705 298 S/ 743 746 S/ 783 208 S/ 829 293 S/ 869 781 S/ 918 607
Gastos Administrativos S/ 150 904 S/ 150 904 S/ 150 904 S/ 150 904 S/ 150 904 S/ 150 904
Gastos de Ventas S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000
Utilidad Operativa S/ 549 394 S/ 587 842 S/ 627 304 S/ 673 389 S/ 713 877 S/ 762 703
Gastos Financieros S/ 607 200 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Utilidad Antes de S/ -57 806 S/ 587 842 S/ 627 304 S/ 673 389 S/ 713 877 S/ 762 703
Impuestos
Impuesto a la Renta S/ 176 353 S/ 188 191 S/ 202 017 S/ 214 163 S/ 228 811
Utilidad Neta S/ -57 806 S/ 411 489 S/ 439 113 S/ 471 373 S/ 499 714 S/ 533 892
Rentabilidad 3% 3% 3% 4% 4%
107
Tabla 6.12
Estado de Resultados del Molino Arrocero Monterrico E.I.R.L considerando mejoras
Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos por Ventas S/ 12 000 850 S/ 12 982 040 S/ 13 812 080 S/ 14 661 880 S/ 15 531 440 S/ 16 421 640
Costo de Ventas S/ 11 295 552 S/ 11 937 895 S/ 12 273 442 S/ 12 999 536 S/ 13 742 085 S/ 14 500 783
Utilidad Bruta S/ 705 298 S/ 1 044 145 S/ 1 538 638 S/ 1 662 344 S/ 1 789 355 S/ 1 920 857
Gastos Administrativos S/ 150 904 S/ 191 074 S/ 169 074 S/ 169 074 S/ 169 074 S/ 229 754
Gastos de Ventas S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000 S/ 5 000
Utilidad Operativa S/ 549 394 S/ 848 071 S/ 1 364 564 S/ 1 488 270 S/ 1 615 281 S/ 1 686 103
Gastos Financieros S/ 607 200 S/ 97 027 S/ 81 001 S/ 62 331 S/ 40 581 S/ 15 242
Utilidad Antes de S/ -57 806 S/ 751 044 S/ 1 283 563 S/ 1 425 939 S/ 1 574 700 S/ 1 670 861
Impuestos
Impuesto a la Renta S/ 225 313 S/ 385 069 S/ 427 782 S/ 472 410 S/ 501 258
Utilidad Neta S/ -57 806 S/ 525 731 S/ 898 494 S/ 998 157 S/ 1 102 290 S/ 1 169 603
Utilidad Marginal S/ - S/ 114 242 S/ 459 381 S/ 526 785 S/ 602 576 S/ 635 711
La última línea de la tabla 6.1.12 muestra la Utilidad Marginal, es decir la utilidad extra que el Molino Arrocero se estima que percibiría
en caso se apliquen las mejoras propuestas en el presente informe. Además, muestra un incremento promedio de la rentabilidad del 2,8% en el
periodo 2018 a 2022
Para culminar el análisis financiero se muestran los Flujos de Fondos Financieros y Económicos y se hace uso del VAN y la TIR para
comprobar su rentabilidad.
108
108
Tabla 6.13
Flujo de Fondos Financieros
FLUJO DE FONDOS FINANCIERO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inversión Total -S/ 1 124 290,00
Deuda S/ 674 574,00
Utilidad Marginal S/ 114 241,52 S/ 459 380,85 S/ 526 784,52 S/ 602 576,20 S/ 635 710,61
(+) Amortización de Intangibles S/ 15 170,00 S/ 15 170,00 S/ 15 170,00 S/ 15 170,00 S/ 15 170,00
(+) Depreciación Fabril S/ 175 766,00 S/ 175 766,00 S/ 175 766,00 S/ 175 766,00 S/ 175 766,00
(+) Depreciación No Fabril S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
(-) Amortización del Préstamo S/ -194 151,30 S/ -194 151,30 S/ -194 151,30 S/ -194 151,30 S/ -194 151,30
(+) Valor Residual S/ 169 610,00
Flujo Neto de Fondos Financiero S/ -449 716,00 S/ 111 026,23 S/ 456 165,56 S/ 523 569,22 S/ 599 360,90 S/ 632 495,31
Factor de actualización 1,000000 0,800000 0,640000 0,512000 0,409600 0,327680
F. de fondos descontados S/ -449 716,00 S/ 88 821 S/ 291 946 S/ 268 067 S/ 245 498 S/ 207 256
F. de fondos descontados acumulados S/ 88 821 S/ 380 767 S/ 648 834 S/ 894 333 S/ 1 101 589
Valor Actual neto S/ -360 895,02 S/ -68 949,06 S/ 199 118,38 S/ 444 616,60 S/ 651 872,67
Tabla 6.14
Indicadores de Evaluación Financiera
COK 25%
VAN S/ 651 873
TIR 69%
R B/C 2,45
Periodo de Recupero 2,26
109
109
Se concluye que la inversión es rentable debido a que el VAN es superior a 0 y debido a que la TIR es superior al COK que representa el
costo de oportunidad. Además, se concluye que la relación B/C es de 2,45 y que el período de recupero de la inversión se realiza en menos de tres
años. Son indicadores excepcionales para cualquier análisis financiero.
Por otro lado, se realizó un análisis de Flujo de Fondos Económico, para el escenario en el cual el accionista decida aportar todo el monto
de inversión.
Tabla 6.15
Flujo de Fondos Económicos
FLUJO DE FONDOS ECONÓMICO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inversión Total S/ -1 124 290,00
Utilidad Marginal S/ 114 241,52 S/ 459 380,85 S/ 526 784,52 S/ 602 576,20 S/ 635 710,61
(+) Amortización de Intangibles S/ 15 170,00 S/ 15 170,00 S/ 15 170,00 S/ 15 170,00 S/ 15 170,00
(+) Depreciación Fabril S/ 175 766,00 S/ 175 766,00 S/ 175 766,00 S/ 175 766,00 S/ 175 766,00
(+) Depreciación No Fabril S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
(+) Valor Residual S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 169 610,00
(+)Capital de Trabajo S/ -
Flujo Neto de Fondos Económico S/ -1 124 290,00 S/ 305 177,52 S/ 650 316,85 S/ 717 720,52 S/ 793 512,20 S/ 996 256,61
Factor de actualización 1,000000 0,800000 0,640000 0,512000 0,409600 0,327680
F. de fondos descontados S/ -1 124 290,00 S/ 244 142 S/ 416 203 S/ 367 473 S/ 325 023 S/ 326 453
F. de fondos descontados acumulados S/ 244 142 S/ 660 345 S/ 1 027 818 S/ 1 352 840 S/ 1 679 294
Valor Actual neto S/ -880 147,98 S/ -463 945,20 S/ -96 472,29 S/ 228 550,31 S/ 555 003,67
110
110
Tabla 6.16
Indicadores de Evaluación Económica
COK 25%
VAN S/ 555 003,67
TIR 43%
R B/C 1,49
Periodo de
3,30
Recupero
Se concluye que los indicadores obtenidos de VAN y TIR son superiores en el caso de los Flujos de Fondos Financieros a comparación de
los obtenidos en los Flujos de Fondos Económicos, por lo que se sustenta que parte de la inversión debe ser financiada por un tercero.
111
111
6.2 Determinación de escenarios que afectarían la solución
Tabla 6.17
Escenario negativo
Utilidad
VAN TIR R B/C
Riesgo Probabilidad Marginal 2020
Financiero Financiero Financiero
Estimada
Precio del Mercado del Arroz
10% S/ 495 020 S/ 79 419 31% 1,18
Añejo disminuye 10%
Participación de Mercado se
mantiene constante 9.5% (no 30% S/ 737 818 S/ 98 687 32% 1,22
aumenta según esperado)
Plagas afectan en 25% la
20% S/ 527 848 S/ 191 395 39% 1,43
cosecha de arroz
Con las posibles variables negativas que podrían ocurrir, tenemos variaciones en
nuestro análisis Van y TIR considerables; siendo la más sensible el precio del arroz añejo
en el mercado. De ocurrir que el precio del arroz disminuyera en un 10%, la utilidad
marginal se reduciría en 49% (1-495620/979768) del proyectado original y la relación
Beneficio/Costo se reduciría a 1,18, siendo el proyectado original 2,45. Sin embargo,
cabe mencionar que la probabilidad de que esto ocurra es muy baja pues en los últimos 5
años el precio del arroz añejo se ha mantenido según el Gerente General del Molino
Arrocero. Otro factor analizado, corresponde a la participación del mercado, la cual se
podría mantener constante en un escenario negativo (pues en el original considera un
crecimiento de un 1% aproximadamente por año). En este caso, el impacto es mucho
menor por lo que se puede concluir que los resultados son poco sensibles con respecto a
la variación de la participación de mercado. En un tercer supuesto, se consideró que las
plagas y hongos con una probabilidad del 25%, porque si bien es cierto se cuentan con
varias técnicas para disminuir el riesgo de plagas; una vez que una plaga u hongo afecta
el área de cosecha, entonces puede dañar significativamente el cultivo. En este caso, los
tres indicadores financieros se ven afectados con severidad, aunque teniendo valores
positivos.
112
Tabla 6.18
Escenario positivo
Utilidad
Van TIR R B/C
Riesgo Probabilidad Marginal 2020
Financiero Financiero Financiero
Estimada
Precio del saco de arroz sube
en 5% tanto para el Añejo 20% S/ 1 427 228 S/ 741 176 75% 2,65
como para el Corriente
Participación del Molino
Monterrico aumenta en 1% 10% S/ 1 456 859 S/ 1 051 138 88% 3,34
más de lo esperado cada año.
Demanda de Arroz es 10%
más de lo esperado en los 10% S/ 1 160 559 S/ 832 804 81% 2,85
próximos años
Con las posibles variables positivas que podrían ocurrir, tenemos variaciones en
nuestro análisis Van y TIR considerables; siendo la más sensible el precio del arroz añejo
en el mercado. De ocurrir que el precio del arroz añejo aumentara en un 5%, la utilidad
marginal se incrementaría en 43% del proyectado original y la relación Beneficio/Costo
sería de 2,65. Sin embargo, cabe mencionar que la probabilidad de que esto ocurra es
muy baja pues en los últimos 5 años el precio del arroz añejo se ha mantenido según el
Gerente General del Molino Arrocero. Otro factor analizado, corresponde a la
participación del mercado, la cual se podría incrementarse en un escenario positivo 1 %
por encima de lo estimado. En este caso, el impacto es mucho mayor por lo que se puede
concluir que los resultados son sensibles con respecto a la variación de la participación
de mercado. En un tercer supuesto, se consideró que la demanda de arroz se incrementa
en 10% por lo que el precio del arroz corriente se incrementa en un 5% con una
probabilidad del 20%, por el incremento de compradores de distintos puntos del país que
se encuentran llegando a Camaná por el arroz, los tres indicadores financieros se ven
afectados con severidad siendo el que mayor impacto puede generar el del incremento en
el precio del arroz añejo.
113
CONCLUSIONES
• Se concluye desde un punto de vista financiero que las inversiones estimadas para las
mejoras propuestas tendrán un alto impacto positivo, lo que se ve reflejado en los
indicadores financieros. Además, que se comprobó que los ingresos por ventas son
bastante sensibles a dos factores principalmente, el efecto del precio del saco de arroz
y el rendimiento del proceso, ya que un punto porcentual más de arroz procesado
obtenido en la composición final de los outputs impacta enormemente a los ingresos
de las ventas.
• Se concluye que si bien a partir de los escenarios tanto positivos como negativos los
indicadores financieros son favorables el precio del arroz añejo juega un papel
fundamental en las hipótesis propuestas en el presente trabajo.
114
RECOMENDACIONES
• Se estima que para el año 2022 la participación del molino arrocero Monterrico
E.I.R.L será de 12%, sin embargo, en el presente informe no se han detallado
propuestas comerciales que busquen incrementar la cantidad de clientes ni el
incremento en las ventas. Por ello se recomienda realizar otro informe relacionado a
la promoción de la marca, la consolidación de los canales de venta, aumento del
portafolio de productos, entre otros temas comerciales que se centren en el desarrollo
comercial.
115
REFERENCIAS
116
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septiembre de 2016). Obtenido de https://gestion.pe/tecnologia/tic-le-falta-peru-
pais-desarrollo-tecnologico-116515-noticia/
Muerte civil por corrupción es promulgada por el Gobierno de PPK. (22 de Octubre de
2016). La República. Obtenido de La República:
http://larepublica.pe/politica/814344-muerte-civil-por-corrupcion-es-
promulgada-por-el-gobierno-de-ppk
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Norsac. (2016). Big Bags o Maxi Sacos. Obtenido de
http://www.norsac.com.pe/nuestros-productos/big-bags-o-maxi-sacos/
Tía María: Pobladores retomarán protestas en contra del proyecto minero. (01 de 09 de
2016). La República. La República. Obtenido de
http://larepublica.pe/sociedad/799103-tia-maria-pobladores-retomaran-
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BIBLIOGRAFÍA
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https://www.revistachacra.com.ar/nota/12095-arroz-nuevas-tecnologias-
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Paredes C., M., & Becerra V., V. (2015). Obtenido de Producción de arroz: buenas
prácticas agrícolas (BPA): https://www.inia.cl/wp-
content/uploads/2015/02/Manual-de-Arroz-PDF.pdf
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