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Fraluse Metodos
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INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA DE MÉTODOS II
INVESTIGACIÓN DE PROYECTO T3
MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FRALUSE
S.A.C.
Autores:
I.
Curso:
Docente:
2016-I
2
INDICE
1. INDICE
2. INTRODUCCION
3. PRESENTACION
a. Factor Material
i. Descripción de Materias primas e insumos, variedad y cantidad
ii. Productos terminados, variedad y cantidad
iii. Desechos, mermas, defectuosos
b. Factor Maquinaria
i. Descripción y tipo de máquinas
ii. Cantidad actual y dimensiones de las máquinas
iii. Maquinaria auxiliar
iv. Equipos y herramientas.
c. Factor Edificio
i. Terreno (Tipo y Dimensiones)
ii. Estructura (paredes, columnas).
iii. Construcciones exteriores.
d. Factor hombre
i. Personal directo e indirecto, y cantidad de trabajadores por área de trabajo.
ii. Condiciones de los puestos de trabajo.
iii. Condiciones de seguridad para los trabajadores.
f. Factor servicio
i. Servicios principales utilizados (vapor, agua, gas, otros)
ii. Protección contra siniestros.
iii. Iluminación, ventilación, ruido.
3
iv. Puntos de control de calidad.
v. Mantenimiento y maestranza.
g. Factor cambio
i. Expansión, modificación en el proceso.
ii. Modificación en los otros factores.
7. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
a. Alternativas de localización
b. Evaluación de alternativas de localización (factores)
c. Selección de la localización de planta
a. Alternativas de distribución
a. Evaluación de factores.
4
2. INTRODUCCIÓN
Todas las empresas en la actualidad luchan por desarrollar una mayor productividad
en todas las áreas para poder competir en un mercado cada vez más exigente. En
consecuencia, las empresas se ven obligadas a ser más competitivas en tecnología,
calidad, organización y mejor aprovechamiento de sus recursos.
En la actualidad, el sector textil peruano no solo se ve afectada por china, sino también
por naciones como Vietnam y el salvador que cuentan con mano de obra más barata.
5
3. PRESENTACION DE LA EMPRESA
Las producciones que realiza esta empresa tienen diferentes precios, los cuales varían
dependiendo la calidad de tela a usar, el diseño, la complejidad de la prenda, el número
de camisas a fabricar, entre otros factores.
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c. Organigrama:
GERENCIA GENERAL
Crispín Bocanegra, Yusely
GERENCIA DE OPERACIONES
B. PRINCIPIOS BASICOS
- VALORES:
7
- Honestidad: Actuar con integridad y justicia en las actividades de la empresa
fomentando la transparencia de información y trabajo.
- PILARES
- Trabajo en Equipo: La Empresa busca crear un excelente clima laboral para que
los trabajadores e sientan cómodos y se apoyen mutuamente para que así
mejore la productividad; para ello es elemental la participación de los distintos
miembros de la empresa en diversos ámbitos.
C. TIPO DE PRODUCCION
La empresa realiza una producción por proceso o intermitente; debido a que la producción
es por lotes.
D. TIPO DE PROYECTO
E. PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS
PROBLEMÁTICA
8
FORMULACION DE PROBLEMAS
¿ ¿Cómo se podría mejorar la productividad de la empresa a través de una mejora en la
distribución de planta de la empresa FRALUSE S.A.C?
9
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
F. ALCANCES Y LIMITACIONES
Alcances: Este informe servirá de guía para futuras investigaciones, así mismo
la empresa contara con registro de estudio de tiempos y nuevos métodos para
planear la producción e incrementar su productividad.
La empresa fabrica distintos tipos de prendas de vestir en tejido plano, según el gusto
y preferencia de los clientes. En su mayoría produce camisas de diversos tipos y
diseños. A continuación se mostrará algunas de las prendas de vestir:
10
5. ANALISIS DE LOS FACTORES
a. FACTOR MATERIAL
i. Descripción de las materias primas e insumos, variedad y cantidad.
11
Los insumos utilizados en la elaboración de los productos son los siguientes:
12
MODELO
N°1
MODELO
N°2
MODELO
N°3
13
iii. Desechos, mermas, defectuosos.
El material residual es separado y luego vendido, la mayor parte de estas son las mermas
que sobran al realizar el corte, se pierde aproximadamente el 5 % del tendido de tela.
b. FACTOR MAQUINARIA
Maquina recta:
Permite unir, pespuntar y
pegar telas a utilizar en la
elaboración de prendas
de vestir obteniendo una
costura de alta calidad.
Remalladora
Es multifuncional porque
puede realizar algunas
funciones similares
hechas por la máquina de
coser. Se caracteriza por
sus acabados y
confección de estilos con
telas más complejas de
trabajar.
Cerradora
Muy utilizada en las
industrias cuya función es
cerrar las costuras
internas de las piezas a
utilizar.
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Cadenetera
Realiza los dobladillos de
camisas, jeans, ropa
interior, entre otros.
Además, se emplea en
decoraciones de prendas
más elaboradas.
Ojaladora
Maquina muy requerida
en la industria por el
tiempo que realiza una
operación. Fácil uso y
reconocido por obtener
prendas de calidad. Su
función es hacer ojales en
pantalones y camisas.
Botonera:
Máquina de punto
corriente, usado para
clocar los botones de las
camisas.
Fusionadora
Muy utilizada en la
elaboración de puños y
cuellos de camisas a
base de presión y calor.
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MAQUINARIA UNIDADES LARGO ANCHO ALTURA
RECTA 11 110 55 82
REMALLADORA 6 110 55 82
CERRADORA 1 110 55 82
CADENETERA 1 110 55 82
OJALADORA 1 110 55 82
BOTONERA 1 110 55 82
FUSIONADORA 1 165 69 110
MESA DE CONTROL 6 110 80 130
MESA DE CORTE 1 6 2 120
Total 29
c. FACTOR EDIFICIO
16
PLANTA AREA (m^2)
Almacén y Corte 23.598
Área de producción 30.1464
Área de Control 19.765
Área Administrativa 18.424
Servicios Higiénicos 18.64
TOTAL 110.573
Tiene una venta acoplada en una de las paredes más largas, lo cual crea un ambiente
iluminado
COLUMNAS 7
VENTANAS
* 4
D. FACTOR HOMBRE
17
i. Personal directo e indirecto, y cantidad de trabajadores por área de
trabajo.
La empresa FRALUSE S.A.C labora con 25 trabajadores que apoyan día a día a elaborar
las prendas solicitadas por los clientes. Los colaboradores están divididos en los siguientes
grupos:
TRABAJADORES
DIRECTO CANTIDAD INDIRECTO CANTIDAD
MAQUINISTAS 14 OFICINA 3
MANUALES 3
CORTE Y
LIMPIEZA 2
SUPERVISORA 1
C.DE CALIDAD 2
TOTAL 22 TOTAL 3
Personal Directo:
18
Personal Indirecto:
Los que no influyen directamente en la producción son:
Oficina: gerencia y logística
Condiciones SubEstandar
Operario expuesto a herramientas punzocortantes (piquetera)
Ruido de maquinaria por encima de 80DBA
Actos SubEstandar
No existe, uso ni implementación de Equipos de Protección
Trabajo monótono donde la postura se mantiene a 45 grados.
METODO DE OWAS
Si bien se sabe los trabajos por turnos fijos exigen mucho y probablemente causan
estrés y cansancio. Con la pérdida de sueño, uno se puede dormir fácilmente en
momentos inapropiados; así como también el estrés puede afectar su capacidad de
concentración lo cual puede producir un accidente. Más aún cuando, el operario
requiere estar sentado todo el tiempo.
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En FRALUSE S.A.C. el horario de trabajo es fijo de lunes a sábado de 7:30 am a
5:30 pm, diez horas laborales con una hora de refrigerio. Algunos trabajos como en
el caso de corte requieren que se preste atención constantemente.
2 Pegar talla 2 2 1 1 2
3 Pespuntar 2 2 1 1 2
20
4 Embolsar canesú y espalda 2 2 1 1 2
5 Pespuntar canesú 2 2 1 1 2
6 Marcar bolsillo al lado derecho 2 2 1 1 2
7 Doble dobles 2 2 1 1 2
8 Pespuntar boca de bolsillo 2 2 1 1 2
9 Planchar contorno 2 2 1 1 2
10 Pegar bolsillo 2 2 1 1 2
11 Unir los hombros 2 2 1 1 2
12 Pespuntar la unión 2 2 1 1 2
13 Doblar por los piquetes 2 2 1 1 2
14 Pespuntar 2 2 1 1 2
15 Pegar mangas 2 2 1 1 2
16 Fusionar entretela 2 2 1 1 2
17 Coser lado recto 2 2 1 1 2
18 Voltear pie de cuello 2 2 1 1 2
19 Pespuntar 2 2 1 1 2
20 Fusionar entretela 2 2 1 1 2
21 Embolsar cuello 2 2 1 1 2
22 Voltear cuello 2 2 1 1 2
23 Pespuntar 2 2 1 1 2
24 Fijar ambos 2 2 1 1 2
25 Embolsar 2 2 1 1 2
26 Voltear 2 2 1 1 2
27 Pespuntar 2 2 1 1 2
28 Pespuntar pegado de mangas 2 2 1 1 2
29 Pegar cuello 2 2 1 1 2
30 Cerrar costados 2 2 1 1 2
31 Pespuntar basta 2 2 1 1 2
32 Pegar botón 2 2 1 1 2
33 Ojalar en el delantero izquierdo 2 2 1 1 2
34 Limpiar hilos 2 1 2 1 2
35 Planchar camisas 2 1 2 1 2
36 Etiquetar 2 2 1 1 2
37 Embolsar 2 2 1 1 2
38 Almacenar 2 2 1 1 2
21
Resumen - Frecuencias
Nivel 2 = 100%
NIVELES DE RIESGO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
22
mejorar la operatividad y capacidad de operación de los trabajadores para lograr un
mejor rendimiento.
APROVISIONAMIENTO
PRODUCCION
DISTRIBUCION
23
de la confección usan la mesa de corte y alrededores para almacenar el producto
terminado debidamente ordenado y embalado.
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F. FACTOR SERVICIO
PERSONAL MAQUINARIA
Falta de personal
Espacio reducido entre máquinas INADECUADA
DISTRIBUCIÓN
Ausencia de un lugar de almcenamiento Inadecuada distribución de areas Iluminación DE PLANTA
Ruido
Congestion de materiales
Ventilación
ii. Protección
MATERIAL MEDIO OTROS contra siniestros.
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La correcta señalización de un establecimiento puede
salvar vidas. La disposición de carteles y señales
indicativas en las empresas muchas veces son en
comendados a especialistas que se encargan de
observar los puntos visuales y Optimizar la relación de
espacio distribución de elementos dentro de ambientes
industriales y empresariales. Las señalizaciones deben
ser claras y simples, orientadas a la mayor visualización
posible. (Seguridad e higiene, 2007)
En la empresa hay una correcta señalizacion en caso de
sismos, a su vez cuenta con un extintor al alcance de todos.
ILUMINACION
La calidad del trabajo se mantiene estable puesto que
se labora dentro de horas diurnas y se ilumina
uniformemente el área de trabajo utilizando
fluorescentes de luz blanca ubicados dentro de las
áreas de trabajo haciendo que tenga suficiente
iluminación. Este tipo de iluminación se pudo
observar en todas sus áreas.
VENTILACIÓN
Es una de las condiciones ambientales importantes. El Cambio de temperatura en
el trabajo influye en el trabajador el bienestar, comodidad, rendimiento y seguridad.
El excesivo calor produce fatiga y el frio hace perder la agilidad. Si bien se sabe el
cuerpo humano se adapta a muchas circunstancias, no puede aguantar expuesto
mucho tiempo a determinadas temperaturas. En la empresa los trabajadores están
26
expuestos a una temperatura ambiente de los 22 ° C al aire libre considerándola
como óptima, pero muy cerca de llegar a una fatiga física.
El lugar de trabajo no cuenta con aire acondicionado, pero tiene 6 ventiladores que
apoya a tener un ambiente fresco para trabajar. Los periodos de verano y primavera
afectan el ritmo del trabajador por causar fatiga, ya que solo poseen 6 ventiladores.
RUIDO
Maquinas 70 – 80 Aceptable
v. Mantenimiento
G. FACTOR CAMBIO
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- La expansión in situ: Ofrece la ventaja de mantener juntos a los miembros de
la administración reducir el tiempo y los costos de construcción y evitar la
separación de las operaciones. Sin embargo, es posible que una empresa
expanda excesivamente una instalación y, en ese caso, se presentan des
economías de escala. Un manejo de materiales deficiente, la creciente
complejidad del control de la producción y la simple falta de espacio son buenas
razones para construir una nueva planta o para reubicar una ya existente.
6. PROCESO PRODUCTIVOS
28
vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a su
mejoramiento.
PEDIDO DE
SERVICIO DE
CONFECCION
CORTE
FUSIONADO
PRODUCCION
CONFECCION PLANCHADO
ACABADO
PRODUCTO
TERMINADO
29
CUELLO PIE DE CUELLO MANGAS BOLSILLO DELANTERO CANESÚ ESPALDA
Fusionar 17 Fusionar 13
Doblar por 7 Doble 1
Pegar
21
entretela entretela los piquetes dobles etiqueta
2
Embolsar 18 Coser lado 14 8 pespuntar
22 Pespuntar Pegar talla
cuello recto boca de
3
bolsillo Pespuntar
23 Voltear 19 3
Voltear pie inspeccionar 1
cuello inpeccionar
de cuello
marcar bolsillo
24 9 Planchar 6 al lado embolsar canesu
Pespuntar 20 Pespuntar
contorno derecho 4
y espalda
4 10
Pegar bolsillo
inspeccion
pespuntar canesu
ar cuello inspeccionar 5
2 el pegado hombros
fijar ambos
25
26
embolsar
11
unir por los
voltear hombros
2
12
perpuntar la union
28 pespuntar
inspeccionar 15
5 pegar mangas
pie de cuello
pespuntar
16
pegado de
mangas
29
pegar cuello
6 inspeccionar
cuello
RESUMEN 30
cerrar costados
OPERACIÓN
38 7 inpeccionar
costado
INSPECCION 8 31
pespuntar basta
32
pegar boton
33
ojalar en el delantero izq
34
inspeccion final
35 limpiar hilos
36
planchar camisas
37
etiquetar
embolsar
38
8 inspeccion general
almacenar
30
Diagram. Num: 1 Hoja num: 1 Resumen
Actividad Actual Propuesto Economía
Objeto: Camisa
Operación 35
Transporte 11
Espera 0
Actividad: Elaboración total de camisas
Inspección 5
Almacenamiento 1
Método: actual Distancia
Lugar: todo el taller Tiempo
Costo
Operario(s); Todos
Mano de obra
Compuesto: Ciro Huerta Material POLIESTER
Jesús León Total: 52
Símbolo
N° Descripción Canto. Dist. Tiempo Observaciones
31
Es una modalidad del diagrama del proceso del recorrido que se utiliza para
complementar el análisis del proceso. Se elabora con base en un plano a escala de
la fábrica, en donde se indican las máquinas y demás instalaciones fijas; sobre este
plano se dibuja la circulación del proceso, utilizando los mismos símbolos
empleados en el diagrama del proceso de recorrido
Suplementos:
Nec. Personales: Tiempo que se le asigna al trabajador para satisfacer
sus necesidades
Fatiga: Estado de actitud física o mental, real o imaginaria, de una persona
Especiales: Asociados a la naturaleza del trabajo, llamados tiempos
improductivos
Calificación o Valoración:
“Es la operación mental mediante la cual el especialista en estudio de
trabajo compara la actuación del operario a quien está observando, con su
propio concepto de ritmo normal de ejecución del trabajo por un método
determinado” Organización Internacional del trabajo
Métodos:
Sistema Westinghouse
Normalización
32
Lecturas (min/pza)
N° Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.Prom. Frec. F.Val. T.N. Supl. T.E.Actual
1 fusionar entretela en el cuello 0.65 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.65 0.650 1 106% 0.279 16% 0.324
2 fusionar entretela en el pie de cuello 0.68 0.68 0.65 0.65 0.67 0.68 0.68 0.65 0.68 0.68 0.666 1 106% 0.706 16% 0.820
3 transportar a produccion 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.620 1 106% 0.657 16% 0.762
4 embolsar los cuellos 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.263 1 106% 0.279 16% 0.324
5 voltear cuellos 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.081 1 106% 0.086 16% 0.100
6 pespuntar los cuellos 0.28 0.28 0.25 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.276 1 106% 0.292 16% 0.339
7 coser lado recto de pie de cuello 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.125 1 106% 0.132 16% 0.153
8 voltear pie de cuello 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.080 1 106% 0.085 16% 0.098
9 embolsar cuello con pie de cuello 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.324 1 106% 0.344 16% 0.399
10 voltear cuellos con pie de cuello 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.059 1 106% 0.062 16% 0.072
11 pespuntar los cuellos completos 0.10 0.10 0.11 0.09 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.11 0.100 1 106% 0.106 16% 0.123
12 control de calidad cuellos 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.051 1 106% 0.054 16% 0.063
13 transportar cuellos 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.520 1 106% 0.551 16% 0.639
14 realizar doble dobles de mangas 0.12 0.14 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.13 0.125 1 106% 0.133 16% 0.154
15 pespuntar mangas 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.080 1 106% 0.085 16% 0.099
16 control de calidad de mangas 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.051 1 106% 0.054 16% 0.063
17 transportar mangas 0.50 0.50 0.50 0.51 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.51 0.502 1 106% 0.532 16% 0.617
18 realizar doble dobles en bolsillos 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.052 1 106% 0.055 16% 0.064
19 pespuntar la boca de bolsillo 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.054 1 106% 0.057 16% 0.067
20 doblar el contorno (planchar) 0.14 0.13 0.13 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.139 1 106% 0.148 16% 0.171
21 transportar bolsillo 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.080 1 106% 0.085 16% 0.099
22 marcar ubicación de bolsillo 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.035 1 106% 0.037 16% 0.043
23 doblar por los piquetes los delanteros 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.097 1 106% 0.103 16% 0.120
24 pespuntar delanteros 0.18 0.20 0.20 0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.187 1 106% 0.199 16% 0.231
25 pegar el bolsillo 0.39 0.40 0.42 0.42 0.39 0.42 0.41 0.39 0.39 0.42 0.405 1 106% 0.430 16% 0.498
26 c.c delantero 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.046 1 106% 0.049 16% 0.057
27 transportar delantero 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.520 1 106% 0.551 16% 0.639
28 pegar etiqueta y talla en el canesú 0.08 0.08 0.07 0.07 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.078 1 106% 0.083 16% 0.096
29 embolsar canesu y espalda 0.18 0.20 0.18 0.19 0.18 0.18 0.20 0.19 0.18 0.18 0.187 1 106% 0.199 16% 0.231
30 pespuntar canesu y espalda 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.12 0.12 0.13 0.126 1 106% 0.133 16% 0.155
31 control de calidad canesu 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.043 1 106% 0.045 16% 0.053
32 transportar canesu 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.520 1 106% 0.551 16% 0.639
33 unir por los hombros el delantero y canesú 0.19 0.20 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.16 0.20 0.193 1 106% 0.205 16% 0.238
34 pespuntar la union 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.95 0.10 0.183 1 106% 0.193 16% 0.224
35 pegar el cuello al canesu y delantero 0.75 0.83 0.80 0.75 0.82 0.80 0.75 0.82 0.82 0.83 0.797 1 106% 0.844 16% 0.980
36 pespuntar la unión 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.95 0.10 0.183 1 106% 0.193 16% 0.224
37 control de calidad de la union 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.046 1 106% 0.049 16% 0.057
38 pegar mangas 0.92 0.97 0.92 0.97 0.92 0.97 0.97 0.92 0.98 0.98 0.948 1 106% 1.005 16% 1.166
39 pespuntar pegado de mangas 0.49 0.45 0.49 0.47 0.45 0.49 0.45 0.45 0.49 0.45 0.467 1 106% 0.495 16% 0.574
40 cerrar costados 0.50 0.57 0.50 0.57 0.59 0.57 0.59 0.57 0.58 0.57 0.560 1 106% 0.594 16% 0.689
41 pespuntar costados 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.324 1 106% 0.343 16% 0.398
42 control de calidad costados 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.046 1 106% 0.049 16% 0.057
43 realizar doble dobles de basta 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.045 1 106% 0.048 16% 0.056
44 pespuntar basta 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.12 0.12 0.13 0.126 1 106% 0.133 16% 0.155
45 transportar a botonera 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.520 1 106% 0.551 16% 0.639
46 pegar bot. En el lado derecho 0.62 0.67 0.67 0.68 0.69 0.68 0.62 0.62 0.68 0.68 0.661 1 106% 0.700 16% 0.812
47 transportar a ojaladora 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.032 1 106% 0.034 16% 0.040
48 realizar ojal en el lado izq. 0.62 0.59 0.50 0.68 0.69 0.68 0.43 0.61 0.58 0.68 0.607 1 106% 0.643 16% 0.746
49 control de calidad final 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.15 1.055 1 106% 1.118 16% 1.297
50 limpiar hilos 0.67 0.65 0.67 0.66 0.64 0.65 0.64 0.65 0.65 0.65 0.653 1 106% 0.692 16% 0.803
51 transportar a planchado 0.49 0.45 0.49 0.47 0.45 0.49 0.45 0.45 0.49 0.45 0.467 1 106% 0.495 16% 0.574
52 planchar camisa 3.00 3.06 3.01 3.12 2.99 3.12 2.99 2.99 3.00 3.27 3.055 1 106% 3.239 16% 3.757
53 transportar a acabados 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.168 1 106% 0.179 16% 0.207
54 etiquetar 0.29 0.29 0.32 0.30 0.29 0.29 0.32 0.32 0.29 0.29 0.300 1 106% 0.318 16% 0.369
55 embolsar 0.27 0.29 0.30 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.280 1 106% 0.297 16% 0.345
56 transportar a aalmacen 0.27 0.29 0.30 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.280 1 106% 0.297 16% 0.345
19.881 23.062
33
DATOS:
Valoración Westinghouse
Habilidad C2 .+ 0.03
Esfuerzo C2 .+ 0.02
Condiciones D .+ 0
Consistencia C .+ 0.01
Total 0.06
DISTRIBUCION DE PLANTA
OBJETIVOS
• Determinar la distribución de planta por el método SLP.
• Desarrollar el análisis relacional de actividades.
MÉTODO SLP
SPL significa Sytem Layout Planning, es decir planeamiento del sistema de distribución. El
método SLP es una forma organizada de enfocar los proyectos de distribución en planta.
Consiste en fijar:
Un cuadro operacional de fases
Una serie de procedimientos
Un conjunto de normas que permitan identificar, valorar y visualizar todos los
elementos que intervienen en la preparación de la distribución en planta
34
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Las áreas o departamentos, se identificaran según la siguiente ta
bla:
Motivos
1. Secuencia de operaciones
2. Necesidades
3. Control
4. Sin relación
5. Necesidades de información
35
TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
La tabla relacional permite integrar los servicios anexos a los servicios productivos y
operacionales; además permite prever la disposición de los servicios y de las oficinas.
Administración
1
U
4 O
2 Control de calidad
A 5 I
1 3 5
3 Producción U O
A 4 U 2 O
4 Almacén de M.P 1 O 4 I 5
U 2 I 1
4 U 1
SS.HH
5 U 4
4
6 Almacén de P.T
36
37
TAMAÑO DE PLANTA
La superficie necesaria para las operaciones se encuentra determinada por las áreas de
administración de, control de calidad, almacén de materia prima, producción, servicios
higiénicos, materia de productos terminados.
Primero se realiza el análisis correspondiente a cada área para luego definir las
dimensiones y superficies del terreno requerido en el que deberá considerar la necesidad
actual y futura de la empresa.
𝑆𝑇 = 𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒……… (1)
𝑆𝑠 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 ∗ 𝑁
Donde:
38
N = Número de lados utilizados.
- Superficie de evolución común (Se).- Es el área reservada para el movimiento de los
materiales, equipos y servicios de las diferentes estaciones de trabajo a fin de conseguir
un normal desarrollo del proceso productivo.
La fórmula que se emplea es:
𝑆𝑒 = ( 𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) ∗ 𝑘
Donde:
K = Es el coeficiente que se determina dividiendo la altura de las maquinas o equipos
móviles (EM) entre doble altura de máquinas o equipos fijos (EE). Su fórmula es:
𝐸𝑀
𝑘= 2∗𝐸𝐸
……. (2)
ELEMENTO ESTÁTICO
2,56
=
39
ELEMENTO MÓVIL = 2,00
Entonces:
𝐸𝑀 2
K = 2∗𝐸𝐸 = 2 (2.56)
= 0.39
ELEMENTO ESTÁTICO
N Ss Sg Se
Máquina Recta 4 0,605 2,42 1,18
Máquina Remalladora 4 0,605 2,42 1,18
Máquina Cerradora 4 0,605 2,42 1,18
Máquina Cadetenera 4 0,605 2,42 1,18
Máquina Ojaladora 4 0,605 2,42 1,18
Máquina Botonera 4 0,605 2,42 1,18
Máquina Fusionadora 4 1,1385 4,554 2,22
Mesas del area de
4 0,88 3,52 1,72
control
Mesa de corte 4 12 48 23,44
Mesa de soporte 3 0,24 0,72 0,38
Operario 2 0,5 1 0,59
ELEMENTO MÓVIL
N Ss Sg Se
Paneles de Transporte 4 0,24 0,96 0,47
Operario 2 0,5 1 0,59
ST ( m2) 129,90
40
G. PLANES DE INCENTIVOS
7. PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
utilizacion:
Num horas prod. Desarrolladas: 10 horas
horas ocio: 1 hora
horas reales 10 horas
u= 90.00%
eficiencia:
horas estandar 0.3844 horas
numero de veces operación 23
E= 98.23%
41
19.881 23.062
Productividad (día):
18.91
BALANCE DE LINEA
CUELLO
1 2 3 4
8 9 10
PIE DE CUELLO 5 6 7
MANGAS 11 12
27 28 29 30 31 32 33 34
13 14 15
BOLSILLO
19
25 26
16 17 18
DELANTERO
23 24
20
CANESU
21 22
ESPALDA
42
N° Descripción Tiempo OPERACIONES PESO POSICIONAL OPERACIONES PESO POSICIONAL
1 fusionar entretela en el cuello 0.324 1 5.740 16 7.153
2 embolsar los cuellos 0.324 2 5.417 17 7.110
3 voltear cuellos 0.100 3 5.093 13 7.062
4 pespuntar los cuellos 0.339 4 4.993 14 6.998
5 fusionar entretela en el pie de cuello 0.820 5 5.725 18 6.990
6 coser lado recto de pie de cuello 0.153 6 4.906 15 6.931
7 voltear pie de cuello 0.098 7 4.752 19 6.760
8 embolsar cuello con pie de cuello 0.399 8 4.654 20 6.742
9 voltear cuellos con pie de cuello 0.072 9 4.255 21 6.647
10 pespuntar los cuellos completos 0.123 10 4.183 22 6.416
11 realizar doble dobles de mangas 0.154 11 6.053 23 6.261
12 pespuntar mangas 0.099 12 5.898 11 6.053
13 realizar doble dobles en bolsillos 0.064 13 7.062 24 6.024
14 pespuntar la boca de bolsillo 0.067 14 6.998 12 5.898
15 doblar el contorno (planchar) 0.171 15 6.931 25 5.799
16 marcar ubicación de bolsillo 0.043 16 7.153 1 5.740
17 doblar por los piquetes los delanteros 0.120 17 7.110 5 5.725
18 pespuntar delanteros 0.231 18 6.990 2 5.417
19 pegar el bolsillo 0.498 19 6.760 3 5.093
20 pegar etiqueta y talla en el canesú 0.096 20 6.742 4 4.993
21 embolsar canesu y espalda 0.231 21 6.647 6 4.906
22 pespuntar canesu 0.155 22 6.416 7 4.752
23 unir por los hombros el delantero y espalda 0.238 23 6.261 8 4.654
24 pespuntar la unión 0.224 24 6.024 26 4.633
25 pegar mangas 1.166 25 5.799 9 4.255
26 pespuntar pegado de mangas 0.574 26 4.633 10 4.183
27 pegar cuellos 0.980 27 4.060 27 4.060
28 pespuntar cuello 0.224 28 3.080 28 3.080
29 cerrar costados 0.689 29 2.856 29 2.856
30 pespuntar costados 0.398 30 2.167 30 2.167
31 realizar doble dobles de basta 0.056 31 1.768 31 1.768
32 pespuntar basta 0.155 32 1.713 32 1.713
33 pegar bot. En el lado derecho 0.812 33 1.558 33 1.558
34 realizar ojal en el lado izq. 0.746 34 0.746 34 0.746
TOTAL 10.941
10.941
Eficiencia = = 0.98
1.23855047 x 9
= 98%
Respuesta: Una Eficiencia de 98% indica que no hay tiempo de inactividad a traves de toda la línea.
43
Estaciones de Trabajo Operaciones T. de Op. Tiempo Acumulado Tiempo Ocio
16 0.043 0.043
17 0.120 0.163
13 0.064 0.227
14 0.067 0.293
ESTACIÓN # 1 -0.051
18 0.231 0.524
15 0.171 0.695
19 0.498 1.193
20 0.096 1.289
21 0.231 0.231
22 0.155 0.385
23 0.238 0.623
ESTACIÓN # 2 0.138
11 0.154 0.777
24 0.224 1.001
12 0.099 1.100
ESTACIÓN # 3 25 1.166 1.166 0.073
1 0.324 0.324
ESTACIÓN # 4 5 0.820 1.143 -0.228
2 0.324 1.467
3 0.100 0.100
4 0.339 0.439
6 0.153 0.593
ESTACIÓN # 5 -0.425
7 0.098 0.691
8 0.399 1.090
26 0.574 1.664
9 0.072 0.072
10 0.123 0.195
ESTACIÓN # 6 -0.161
27 0.980 1.175
28 0.224 1.399
29 0.689 0.689
ESTACIÓN # 7 30 0.398 1.087 0.096
31 0.056 1.143
32 0.155 0.155
ESTACIÓN # 8 0.272
33 0.812 0.967
ESTACIÓN # 9 34 0.746 0.746 0.493
44
El control estadístico de procesos (CEP) comprende probar una muestra aleatoria
de la producción de un proceso para determinar se éste produce artículos que están
dentro del rango preseleccionado
n= 1603.333
p= 0.017
LCS= 0.027
LC= 0.017
LCI= 0.008
45
Gráfico P
proporcion (pi) LSC LIC LC
0.030
0.025
0.023
0.022
0.020 0.020 0.019 0.020
0.019
0.018
0.017
0.016 0.016
0.015 0.015 0.015 0.015
0.014
0.013
0.010
0.005
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
46
UBICACIÓN
POSIBLE LOCALIZACION
SUR NORTE
DE PLANTA
X Y
SANTA ANITA 11 9.5
ATE VITARTE 16.5 11.5
LA MOLINA 16 6
UBICACIÓN
UBICACIÓN ACTUAL SUR NORTE
X Y
LOS OLIVOS 3.5 16
MATRIZ DE ENTRENAMIENTO
METODO ADITIVO
Prox. a los
Costos laborales Transportes Conteo
proveedores Ponderación
Costos
1 1 3 50%
laborales
Prox. a los
0 1 2 33%
proveedores
Transportes 0 1 1 17%
6 100%
47
Factor de Ponderación del SANTA ANITA ATE VITARTE LA MOLINA LOS OLIVOS
localización factor calificacion puntaje calificacion puntaje calificacion puntaje calificacion puntaje
Costos
laborales 50% 7 3.50 7 3.50 7 3.50 6 3
Prox. a los
proveedores 33% 10 3.33 9 3.00 8 2.67 4 1.33
Transportes 17% 10 1.67 8 1.33 7 1.17 5 0.833333333
100% Total (∑) 8.50 Total (∑) 7.83 Total (∑) 7.33 Total (∑) 5.17
METODO MULTIPLICATIVO
Factor de Ponderación del SANTA ANITA ATE VITARTE LA MOLINA LOS OLIVOS
localización factor calificacion puntaje calificacion puntaje calificacion puntaje calificacion puntaje
Costos
laborales 50% 7 2.65 7 2.65 7 2.65 6 2.45
Prox. a los
proveedores 33% 10 2.15 9 2.08 8 2.00 4 1.59
Transportes 17% 10 1.47 8 1.41 7 1.38 5 1.31
100% Total (∑) 8.37 Total (∑) 7.78 Total (∑) 6.03 Total (∑) 5.34
CENTRO DE GRAVEDAD
POSIBLE UBICACIÓN
LOCALIZACION DE SUR NORTE
PLANTA X Y
SANTA ANITA 11 9.5
ATE VITARTE 16.5 11.5
LA MOLINA 16 6
UBICACIÓN VOLUMEN
SUR NORTE EN
X Y MILES
12.5 9.5 19.5
5 8 20.28
9 2.5 22.1
7 5 19.5
8.36 6.15 81.38
Cx= 8.36
Cy= 6.15
48
METODO CARGA – DISTANCIA
49
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ecuacion= 10224+0,979368901279939X
Ecuacion= 9270+1,02815866176657X
50
VITARTE : La jornada laboral de 8 horas diarias, 6 dias a la semana y 4 semanas mensuales
Ecuacion= 10900+0.990140666582182X
Ecuacion= 10224+1.01548599670511X
51
GENERAL
OPCIONES
X LA MOLINA SANTA ANITA VITARTE S.M.P
0 10224.000 9270.000 10900.000 10224 OPCION 1
5000 15120.845 14410.793 15850.703 15301.43 OPCION 1
10000 20017.689 19551.587 20801.407 20378.86 OPCION 1
15000 24914.534 24692.380 25752.110 25456.29 OPCION 1
20000 29811.378 29833.173 30702.813 30533.7199 OPCION 1
25000 34708.223 34973.967 35653.517 35611.1499 OPCION 1
30000 39605.067 40114.760 40604.220 40688.5799 OPCION 1
35000 44501.912 45255.553 45554.923 45766.0099 OPCION 1
40000 49398.756 50396.346 50505.627 50843.4399 OPCION 1
45000 54295.601 55537.140 55456.330 55920.8699 OPCION 3
52
ARBOL DE DECISION
53
CALLCUL0S DE
IINGRESOS COSTOS LA VALOR DE LA DECISION
PROBABILIDAD
Santa Anita
La Molina
126,256.00 25680.4 100575.6
100575.6
Planta actual
VIII. BIBLIOGRAFIA
- Marsán, Juan et. al. (1989) La organización del trabajo. La Habana: Ediciones
ISPJAE. Tomo I y II, 609p.
- SALAZAR,Bryan.Suplementosdelestudiodetrabajo[enlínea].Cali:
Ingenierosindustriales,2008[Consultado22demayodel
2013].Disponibleeninternet:http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-
parael-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/suplementosdelestudio-de-tiempos/
54
IX. ANEXOS
55
..
56