49 - Algoritmo. Francisco Martinez
49 - Algoritmo. Francisco Martinez
49 - Algoritmo. Francisco Martinez
Resumen:
Abstract:
The present work carried out in a thermoelectric power station, will give to know a
group of recommendations, based on the tribological analysis, to increase the diagnose
and to improve the efficiency through the analysis of lubrication system and the
lubricant in a generating turbine of electricity.
In the development of the work they were carried out important tools as the criticity
analysis of the turbine, the recommendations for the taking of samples of lubricant, in
these assets, as well as in the manage of the lubricant in CTE. International standards
were used, as ISO 4403, and specialized tabulations of calculations. All this allowed
developing recommendations to achieve the objectives proposed in the work, which is
advisable to extend to others thermo electrics. In the work is carried out an economical
investment and the time of it recovery.
Key words: Tribology, oil analysis, diagnose
i.exe
1.
Las industrias que son grandes consumidoras de electricidad, por ejemplo, cementeras,
metalúrgicas, centrales eléctricas, etc. aplican en sus procesos de producción diversas estrategias
de producción y tecnológicas para reducir al máximo el consumo de electricidad. Entre estas
estrategias está la aplicación consecuente del análisis tribológico en forma de sistema (1), una
de cuyas herramientas esenciales es la selección adecuada de la implementación del diagnóstico
a utilizar. Entre las muchas tecnologías de diagnóstico que pueden ser empleadas en una turbina,
el del análisis integral del lubricante es el que proporciona el diagnóstico proactivo más eficaz
(2). En el trabajo se desarrolla una metodología como ejemplo de esto. En el desarrollo del
trabajo se llevaron a cabo herramientas importantes como el análisis de criticidad de la turbina,
las recomendaciones para la toma de muestras de lubricantes en estos activos, así como en el
trasiego del mismo en la central termoeléctrica. Se emplearon normas internacionales, como la
ISO 4406 y tabulaciones de cálculos especializados. Todo esto permitió desarrollar
recomendaciones para alcanzar los objetivos propuestos.
2. Desarrollo.
2.1 Conceptos relacionados.
Estas pérdidas son solo por fricción y están basadas en precios del petróleo en 1990, siendo las
de desgaste muy superiores. A ello habría que adicionar las pérdidas por paradas, las de
mantenimiento y las de nuevas piezas; pudiendo todo haber sido evitado o disminuido.
Analizando con más detalle algunas de las consecuencias de la fricción y el desgaste, se puede
conocer que varias agencias dedicadas a la investigación sobre las consecuencias del desgaste
refieren que los costos por desgaste significan, para cada ciudadano, un valor de entre 25 y 250
USD por día (datos de 1996). (4)
A continuación se muestra los resultados que se obtuvieron en una Termoeléctrica de Arizona
(Fig. 2), aplicando la detección de fallas por varias vías. Puede observarse que la que alcanzó
mayores resultados fue la que utilizó la técnica de análisis de partículas y análisis de aceite. Por
cada dollar invertido en la tecnología de detección se recuperaron 6,50 USD por reducción de
costos de mantenimiento.
Ambas 27%
Vibración 33%
La turbina de vapor analizada una capacidad nominal de 100 000 Kw y su capacidad de régimen
es de 3600 rpm. Esta diseñada para operar con vapor sobrecalentado con una presión de 130 atm
y una temperatura de 540 ˚C a la entrada de la válvula de cuello, con un recalentamiento hasta
540 ˚C a una presión de 26,5 atm a carga nominal. La presión de trabajo del condensador es de
0,95 atm con una temperatura de agua de mar de 33 ˚C. Está provista de 4 válvulas de admisión
y la distribución de vapor a ésta se realiza a través de 4 bloques de toberas ubicada en la carcasa
interna.
2. 3 Metodología de la investigación.
Se corresponden
valores de SI
laboratorio con
lo establecido
NO
Análisis por tabla de sistema de
limpieza, control y manejo y su
efecto en el incremento de vida útil
posible a alcanzar si se emplea lo
recomendado por norma.
Analizar costo de SI
inversión y efecto
económico
Conclusiones
Y
Recomendaciones
3. Resultados obtenidos.
3.1 Análisis de la criticidad de la turbina.
El análisis de criticidad hecho con especialistas de la central y con una valoración
conservadora en cada punto, dio como resultado un factor de penalización por
confiabilidad de 8 siendo el máximo 10, de ahí se aprecia que el grado de criticidad del
activo es elevado. Esto puede apreciarse en la tabla 1.
FACTOR DE PENALIZACION MAQUINA I.D: Turbina
POR CONFIABILIDAD(FPC)
FECHA: 17/4/2009
Altamente efectivos No
Efectivos
_________________________________
1
_______________________
0 1 2 3
FRECUENCIA DE FALLAS Calificación
Suma (FPC)
TOTAL
10 Máx. 8
Tabla de la 1. Análisis criticidad de la turbina.
3.2 Manejo integral del aceite lubricante.
3.2.1 Trasiego del aceite lubricante.
El análisis realizado mostró errores en el trasiego de lubricante, desde que el mismo llega a la
planta y en su almacenamiento. De igual forma se detectaron errores en cómo se lleva el
lubricante desde el almacén hasta su aplicación en el sistema de la turbina. Esto se agrava en
esta central termoeléctrica, teniendo en cuenta que la misma se encuentra cerca de una planta
productora de cemento y cerca del mar, condiciones ambas propicias para una severa
contaminación. A continuación en la Foto 1 se puede observar las condiciones de unos de los
tanques en el almacén.
Se detectaron diferentes errores en la toma de muestras del aceite lubricante, tanto en los lugares
en que la toma de muestras se lleva a cabo, que no se corresponden con los recomendados
internacionalmente. En ocasiones la muestra se realiza en tuberías con movimiento del flujo
pobre, no recogiéndose las cantidades de partículas sólidas reales debido a que estas siguen de
largo o se adhieren a las paredes de la tubería. En la foto 2 se puede apreciar una comparación
en cuanto al lugar donde se toman las muestras.
Edad de la maquinaria
Exigencias de Objetivo
Tabla 4. Tabla para el cálculo del incremento de la vida útil de activos físicos.
Por último, se valoró mediante tabla especializada, el costo beneficio que se obtendría en la
empresa, mediante la ejecución de inversiones para cambiar radicalmente el sistema de
trasiego del lubricante, la toma de muestras, la adquisición de tecnologías novedosas de
diagnóstico del lubricante, complementando algunos análisis que hoy no se realizan así como
incorporando el análisis de partículas, aspecto sumamente importante en la detección temprana
de fallos en potencia y la capacitación del personal de la planta, incluyendo la introducción de
un sistema de certificación.
5. Bibliografía.
(1) Autores varios, ModernTribology Handbook, Tomo 1, CRC Press, London, 2001.
(3) Martínez Escanaverino J. y Martínez Pérez F., Teoría y Práctica del Rozamiento, Editorial
Pueblo y Educación, La Habana, 1990
(4) Ludema Kenneth C., Friction, Wear and Lubrication, CRC Press, Florida, 1996.